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1、歐陽治影響脫硫石膏品質(zhì)的常見原時間 2021.03. 10創(chuàng)作:歐陽治煙氣中灰塵含高。煙氣中的灰塵在脫硫過程會因 洗滌而進入漿液中,漿液中的雜質(zhì)含量高時,不能 隨著脫水而全部排出,使成品石膏中的雜質(zhì)含增 加,影響石膏品質(zhì)。煙氣中灰塵含量高的原因主要 是煤質(zhì)差及電除塵效果差所致,當入口煙氣中灰塵 含量超標時及時聯(lián)系鍋爐運行檢查電除塵運行情 況,適當關(guān)小增壓風機靜葉開度,減少進入脫硫的 煙氣量,待電除塵恢復正常后再恢復脫硫系統(tǒng)的正 常運行。也有可能是脫水后廢水排放少,使吸收塔 的雜質(zhì)越積越多。吸收塔漿液中亞硫酸鈣含量高。亞硫酸鈣含量升 高的主要原因是氧化不充分引起的,正常情況下由 于煙氣中含氧量低
2、(4%8%左右),鍋爐燃燒后產(chǎn)生的煙氣中的硫氧化物主要是二氧化硫,在脫硫過 程中漿液吸收二氧化硫而生成亞硫酸鈣,脫硫系統(tǒng) 通過氧化風機向吸收塔補充空氣,強制氧化亞硫酸 鈣生成硫酸鈣,硫酸鈣與2個水分子結(jié)合生成石膏 分子,當石膏達到一定飽和程度后結(jié)晶析出,經(jīng)脫 水后產(chǎn)生成品石膏。而由于種種原因不能使亞硫酸 鈣得到充分氧化時(原因包括氧化空氣流量不夠; 氧化空氣壓力達不到要求;吸收塔攪拌器攪拌效果 不佳等),漿液中亞硫酸鈣的含量就會升高,最終 使成品石膏品質(zhì)下降,同時會造成脫水效果差、脫 硫系統(tǒng)脫硫效率差、石灰石消耗量增加等一系列不 良影響。此時要檢查氧化風機運行情況(壓力、電 流、流量等),氧化
3、空氣母管是否有漏氣現(xiàn)象,必 要時適當減少進煙量;也可以排出一部分吸收塔漿 液,增加新鮮水,待吸收塔內(nèi)漿液品質(zhì)改善后再恢 復正常運行。吸收塔漿液中碳酸鈣含量高。碳酸鈣作為脫硫的 吸收劑,在脫硫系統(tǒng)運行過程中要不斷的補充,為 了保證脫硫效果,吸收塔內(nèi)要保持一定的PH值, 有時PH值保持較高,這樣漿液中的碳酸鈣含量就歐陽治創(chuàng)編2021.03.10歐陽治創(chuàng)編 2021.03.10會較高;也有可能石灰石活性較差,石灰石漿液補 充到吸收塔內(nèi)后,在短時間內(nèi)不能充分電離,也就 不能和二氧化硫發(fā)生反應,最終會隨脫水而進入石 膏中。這兩種情況也會影響石膏品質(zhì)。運行中要適 當控制PH值,兼顧脫率效果和石膏品質(zhì),同時
4、要 注意石灰石漿液的補充量,當補充大量石灰石而PH 上升不明顯時有可能是石灰石活性差,必須要讓石 灰石有充分的時間在吸收塔內(nèi)電離。濾餅沖洗不充分。濾餅沖洗主要作用是降低石膏 中的氯離子濃度,正常要求成品石膏中氯離子的濃 度小于lOOPPm,通過濾餅沖洗水的沖洗能達到這一 要求,有時由于濾餅沖洗水流量不足,有可能會使 石膏中氯離子濃度超標;也有可能石膏漿液中本身 氯離子濃度較高,最終使石膏中含量也高,這是可 能煙氣中氯化氫含量,也有可能是脫水過程中廢排 放量少,最終使吸收塔內(nèi)漿液氯離子濃度不斷升高 所致。采取方法是增加濾餅沖洗水流量,同時增加 廢水排放量。脫水效果不佳,含水量超標。脫水效果不好的
5、原 因較多,有可能是一級脫水時進入水力旋流器的壓 力太低,一級脫水效果不好引起總體脫水效果不 好,但這種影響一般來說影響比較小,可適當提高 壓力;脫水真空度不夠會引起脫水效果不好,此時 要檢查真空泵的運行情況(電流、真空泵密封水、 真空度、真空母管有無堵塞、真空管道有無漏氣現(xiàn) 象、濾液水箱液位是否偏低,所以不能保持真 空),檢查真空皮帶密封水是否正常,濾餅厚度是 否太溥、真空皮帶是否有不平現(xiàn)象,真空皮帶上濾 餅裂縫是否大引起漏氣等。(1) 石膏漿液中雜質(zhì)過多。雜質(zhì)主要指飛灰以及石灰 石中帶來的雜質(zhì)等,這些雜質(zhì)干擾了吸收塔內(nèi)化學反 應的正常進行,影響了石膏的結(jié)晶和大顆粒石膏晶體 的生成;另一方面
6、雜質(zhì)夾在石膏晶體之間,堵塞了游 離水在石膏晶體之間的通道,使石膏脫水變得困難。(2) 石膏漿液中CaCO3或CaSO3l/2H2O過多。這 是吸收塔內(nèi)pH值控制不好以及氧化不充分所致。 若pH值過高,則石膏中的ac()3就會增加,一方面 導致漿液品質(zhì)惡化脫水困難,一方面又不經(jīng)濟。如果歐陽治創(chuàng)編2021.03.10歐陽治創(chuàng)編 2021.03.10 生成的CaS()3l/2H2()得不到充分的氧化,會導致石 膏中CaS()3l/2H2()含量過高,脫水困難。(3) 廢水系統(tǒng)不能正常投用,系統(tǒng)中雜質(zhì)無法排出。 脫硫系統(tǒng)中排出的廢水取自廢水旋流器的溢流,主要 為飛灰、石灰石中帶來的雜質(zhì)以及未溶的石灰石
7、。由于這些雜質(zhì)大多質(zhì)量相對較輕,當石膏漿液流到皮 帶機濾布上時,較輕的雜質(zhì)漂浮在漿液的上部,并且 顆粒較石膏顆粒細且粘性大,因此石膏餅表面常被一 層呈深褐色物質(zhì)覆蓋,這層物質(zhì)手感很黏,且很快會 析出水分。如果廢水系統(tǒng)不能正常投用,系統(tǒng)中雜質(zhì) 就會累積,導致石膏脫水越來越困難。(4) 石膏漿液過飽和度控制不好,導致結(jié)晶顆粒過細 或出現(xiàn)針狀及層狀晶體。(5) 煤種硫分偏高導致煙氣脫硫裝置(FGD)進口煙氣中含硫量超標。如果進口煙氣中SO2的含量嚴重 超標,會帶來兩方面負面影響:一方面導致 CaS()3l/2H2()氧化不充分;另一方面也導致石膏晶 體結(jié)晶的時間過短,不能生成大顆粒的石膏晶體,從 而
8、脫水因難。(6) 吸收塔漿液或石膏漿液的含固量達不到要求。吸歐陽治創(chuàng)編2021.03.10歐陽治創(chuàng)編 2021.03.10 收塔漿液的含固量達不到要求,則直接導致石膏旋流 器底流出來的石膏漿液含固量偏低。而如果石膏漿 液含固量達不到要求,則宜接影響脫水效果。(7) 真空皮帶機真空達不到要求。具體原因有真空皮 帶機處管道漏真空、氣液分離罐到真空泵的管道結(jié) 垢堵塞或濾布孔徑過小等。如杲真空泵及皮帶機的 管道漏真空、氣液分離罐到真空泵的管道結(jié)垢堵塞, 那么真空泵的抽吸能力就會減弱,就不能將皮帶機上 石膏濾餅中的游離水吸出,導致石膏含水率超標。另 外濾布孔徑過小則可能被雜質(zhì)堵住,也會影響脫水效 果。3
9、 石膏含水率高的解決過程 對照石膏含水率高的主要因素并結(jié)合揚二廠脫硫系 統(tǒng)的實際情況,對從石灰石至石膏整個生產(chǎn)流程進行 充分分析,找出生產(chǎn)流程中存在的各種問題,尤其發(fā) 現(xiàn)石膏中雜質(zhì)及CaC()3含量偏高、石膏漿液的含固 量偏低、真空皮帶機工作參數(shù)不正常等影響石膏脫 水的因素,有針對性地采取下列措施。3.1降低系統(tǒng)中雜質(zhì)含量以提高石膏漿液的純度(1) 提高靜電除塵器各電場的參數(shù),降低電除歐陽治創(chuàng)編2021.03.10歐陽治創(chuàng)編 2021.03.10 塵 出 口 的 煙 塵 含 量。(2) 提高石灰石的品質(zhì),使石灰石CaC()3含量大于 93% ,從而減少吸收塔中雜質(zhì),保證石膏晶體的結(jié)晶 能正常進
10、行,使晶體顆粒的形狀趨于規(guī)則化。(3) 對石膏漿液進行拋棄,在經(jīng)過連續(xù)3天的徹底拋棄后石膏漿液的品質(zhì)得到了大幅度提高,石膏脫水時 濾餅表面看不到深褐色物質(zhì)覆蓋,石膏的顏色也變白 了O(4) 對廢水進行改造,實現(xiàn)廢水的正常排放。采取以上措施后,系統(tǒng)中的雜質(zhì)大幅度減少,吸收塔 中漿液的品質(zhì)得到了提高,這從吸收塔中氯離子的含 量可以看出,以1號爐為例,采取措施前后氯離子含 量見表1。3.2 對 表 計 進 行 校 正 由于表計的準確性時刻影響著整個脫硫系統(tǒng)的正常 運行,影響著石膏的脫水效果,因此對偏差較大的表 計全部進行了校正及整改。(1) 對pH計進行了校正,將偏差范圍控制在0.2內(nèi), 使pH計能
11、及時準確地反映吸收塔內(nèi)的真實pH值;(2) 對吸收塔的密度計進行改造,在主管道上加裝了歐陽治創(chuàng)編2021.03.10歐陽治創(chuàng)編 2021.03.10節(jié)流孔板,提高了密度計前后的壓差。改造之后顯示 值和便攜式相比誤差均在4() kg/m3以內(nèi),在線密度 計誤差明顯減小。pH計及密度計準確性提高后,pH 值大幅波動的情況減少了,運行人員將參數(shù)調(diào)整在 5.25.7的最佳范圍內(nèi),不但石膏中6C()3及 CaS()3-l/2H2()的含量大幅減少,石膏的含水率大幅 降低,而且也提高了石膏品質(zhì)。表計校驗前后參數(shù)見 表2。3.3 提高吸收塔內(nèi)漿液的含固量 由于密度計校驗后比較準確,通過取樣分析,將含固 量和
12、密度對應起來,再根據(jù)漿液密度很好地將吸收塔 的含固量保持在 20%左右。3.4提高石膏旋流器底流的含固量 石膏旋流器底流的含固量高低對脫水來說至關(guān)重要, 因此提高石膏旋流器底流的含固量也是這次試驗一 個重點,從2個方面著手進行了整改。(1) 提高石膏旋流器進口的壓力,根據(jù)理論研究,旋流 器進口的壓力越高分離效果越好,把旋流器的進口壓 力從 13() kPa 提高至 ij 150 kPa 。(2) 對石膏旋流器的沉砂嘴尺寸進行了調(diào)整,將原來的直徑由D2() mm調(diào)整到D17.5 mm,提高了旋流器 的 分 離效 果。通過以上兩方面的工作,把原來的30%的含固量提 高達到5()%左右,達到了設計要
13、求。以1號爐為例, 具 體 數(shù) 據(jù) 見 表 3。3.5 對真空皮帶機進行檢查 通過檢查發(fā)現(xiàn)皮帶機下方的塑料真空管有漏點,全部 更換后真空皮帶機的真空達到正常水平。在真空泵 及皮帶機運行正常的情況下,真空泵的真空度及電流 是脫水效果好壞的一個重要表征,平???以通過真空度和電流大致判斷石膏的含水率。3.6 控制石膏的結(jié)晶時間 石膏結(jié)晶需要一定的時間,如果時間過短,則生成的 石膏顆粒過小,不易脫水,如果結(jié)晶時間過長,則生成 針狀或者層狀的晶體,如果進一步向片狀、簇狀或花 瓣形發(fā)展,其黏性大難以脫水,所以控制石膏的結(jié)晶 時間非常關(guān)鍵。針對石膏結(jié)晶時間不夠、脫水困難 這個問題,采取了以下3個措施。 表
14、1采取措施前后氯離子含量對照 采取措施前:7月3()日10575; 8月1日9756; 8月歐陽治創(chuàng)編2021.03.10歐陽治創(chuàng)編 2021.03.102日11268O采取措施后:8月16 08681; J3月17日8185;8月1903247O表2表計校驗前后參數(shù)對照表%校驗前校驗后B月6日8月7H8月15日8月17日石膏中CaCO32.882.770.250.54石膏中CaSO3»l/2H2O ().080.38().030.43含水率16.3513.639.08 10.07表 3.1改造前后含固t對比> %改造前:8月1日;3月2日8月3日:8月4 0 8月508月60
15、393936393()34改造后:8月16日8月16 0 8月17日8月170 8月1908月190525454585()5()(1) 提高吸收塔內(nèi)的液位,讓漿液達到脫水密度的時 間變長,延長石膏的結(jié)晶時間。(2) 提高吸收塔內(nèi)漿液的密度,這實際上也是變相地 延長石膏的結(jié)晶 時間。(3) 在采取上面2個措施未取得明顯效果后,又對1號爐的石膏漿液進行了徹底地拋棄,將吸收塔漿液的 密度降到1 ()2()kg/m3。然后讓石膏慢慢生長滿足其 結(jié)晶時間,待達到脫水密度后再進行脫水。滿足晶體 生長時間后的晶體從形狀來看明顯比拋棄之前規(guī)則, 見圖1、2。從達到脫水密度后的幾天取樣數(shù)據(jù)來看, 石膏含水率平均
16、在10%以內(nèi),達到了設計要求,具體 數(shù)據(jù)見表4o對3、4號爐吸收塔漿液的拋棄也取得 了 同 樣 理 想 的 效 果。4結(jié)論石膏含水率的影響因素較多,各種因素之間又相互影 響,要分析起來非常困難,通過這次試驗,找出了一些 對揚二廠來說影響非常大的因素并進行了調(diào)整,解決 了石膏含水率超標問題,但要把石膏脫水率長期控制 在10%以下,就必須堅持做到以下幾點。(1)盡量減少雜質(zhì)對石膏結(jié)晶及脫水的影響。保證電除塵正常投用,提高電場的參數(shù),控制煙氣 中的含塵量在145 mg/m3以下。 提高石灰石的品 質(zhì),保證石灰石中CaC()3的含量要大于93%o 廢水系統(tǒng)要正常投用,保持整個系統(tǒng)中的雜質(zhì)及 石膏中的雜質(zhì)不超標。歐陽治創(chuàng)編2021.03.10歐陽治創(chuàng)編 2021.03.
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