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1、小寶鼎煤礦瓦斯綜合治理td=14248小寶鼎煤礦是由小煤窯發(fā)展而成的中型機(jī)械化礦井。礦井開拓方式為走向平硐,開采方式為走向長(zhǎng)壁式,割煤機(jī)落煤,其主采層為 32#、33#-1、36#、37#-1、38#、39#-1、煤層?,F(xiàn)生產(chǎn)水平為 1220m 水平,接替水平為 1020m 水平。礦井通風(fēng)方式為分區(qū)式,通風(fēng)方法為集中抽出式。礦井歷年瓦斯等級(jí)鑒定均為低瓦斯礦井,煤層自然發(fā)火期均大于 12 個(gè)月,煤塵具有爆炸性。1 瓦斯災(zāi)害情況近年來(lái),該礦瓦斯涌出呈現(xiàn) 3 個(gè)特點(diǎn):一是瓦斯涌出量隨開采深度的增加呈上升趨勢(shì)(見(jiàn)表 1);二是在采掘過(guò)程中瓦斯涌出量呈區(qū)域性和無(wú)規(guī)律性變化;三是瓦斯涌出不均衡,在采掘中無(wú)

2、可預(yù)見(jiàn)性,自 1999 年以來(lái),發(fā)生過(guò)多次煤與瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象,瓦斯災(zāi)害加重,嚴(yán)重制約著礦井的安全生產(chǎn)。表 1 歷年瓦斯涌出量對(duì)照表年份絕對(duì)涌出量 /(m3/min )相對(duì)涌出量 / m3/ (dt)2 優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)和強(qiáng)化通風(fēng)管理2.1 礦井通風(fēng)系統(tǒng)存在的問(wèn)題及改造2003 年以前,該礦為壓入式通風(fēng),通風(fēng)系統(tǒng)存在比較嚴(yán)重的問(wèn)題,主要有:一是超通風(fēng)能力生產(chǎn)。礦井核定通風(fēng)能力為45 萬(wàn) t/a ,2002 年礦井產(chǎn)量達(dá) 50.3 萬(wàn) t/a ,被四川省煤礦安全監(jiān)察局列為有重大安全隱患礦井;二是通風(fēng)阻力分布不均。作為主采區(qū),十采區(qū)的通風(fēng)流程較八采區(qū)長(zhǎng)二千多米,造成十采區(qū)配風(fēng)十分困難;三是礦井長(zhǎng)期依賴采空

3、區(qū)通風(fēng);四是維護(hù)風(fēng)量偏多;五是1220m 主平硐、 1400m 井口及1300m 材料道自動(dòng)風(fēng)門損壞率較高,造成通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定。為此,2003 年 7 月,對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)實(shí)施了技術(shù)改造, 將壓入式改為抽出式通風(fēng),使礦井通風(fēng)能力達(dá)到 60 萬(wàn) t/a 。同時(shí)解決了長(zhǎng)期依賴采空區(qū)通風(fēng)及通風(fēng)阻力分布不均等問(wèn)題,為建設(shè)安全高效礦井創(chuàng)造了條件。2.2 采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化八采區(qū)進(jìn)入 1220m 水平以下后,發(fā)現(xiàn)該采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)存在重大隱患,采區(qū)回風(fēng)大部分要流經(jīng)采區(qū)膠帶道, 而 32#煤層又大多為高瓦斯工作面,瓦斯、煤塵、電氣等各種不利因素集中于八采區(qū)膠帶道,對(duì)安全生產(chǎn)和瓦斯管理極為不利。由于利用膠帶道回風(fēng),給采

4、掘部署和通風(fēng)管理也帶來(lái)很大困難,不可避免地出現(xiàn)了串聯(lián)通風(fēng),進(jìn)回風(fēng)間通風(fēng)設(shè)施較多,采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定。 因此為八采區(qū)施工了 610m 專用回風(fēng)道, 把八采區(qū)膠帶道和材料道都作為進(jìn)風(fēng)道, 消除了膠帶道回風(fēng)的重大隱患,各采掘工作面都實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立通風(fēng)。取消了進(jìn)回風(fēng)間風(fēng)門 7 組,使八采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)變得合理、穩(wěn)定、可靠。2.3 通風(fēng)系統(tǒng)局部?jī)?yōu)化各采掘工作面盡可能布置獨(dú)立通風(fēng),根據(jù)配風(fēng)計(jì)劃合理配風(fēng)、調(diào)風(fēng)。同時(shí),把局部通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化作為治理瓦斯的有效手段。如目前正施工的 83322 上山,由于受上部 8322-2 工作面開采的影響,出現(xiàn)瓦斯涌出異?,F(xiàn)象,裂隙和底板有大量瓦斯涌出,造成 8332-2 順槽風(fēng)流中瓦斯

5、濃度達(dá) 1 1.6,該工作面被迫停產(chǎn)。雖采取了更換大功率風(fēng)機(jī)和大直徑風(fēng)筒的方法來(lái)解決瓦斯問(wèn)題, 但收效甚微。為解決這個(gè)問(wèn)題,在 8332-2 運(yùn)輸巷掘了 1 條聯(lián)絡(luò)巷與 8332-2 順槽貫通,改變了局部通風(fēng)系統(tǒng),縮短了通風(fēng)距離, 減少了 120m 回風(fēng)道,使回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛冉档?0.4以下。2.4 加強(qiáng)局部通風(fēng)管理針對(duì)局部通風(fēng)機(jī)老化、超期服役的情況,更換了一批高效能低噪音對(duì)旋式局部通風(fēng)機(jī)。全礦有12 個(gè)掘進(jìn)工作面,更換了7 個(gè),更換率超過(guò)50。所有高瓦斯掘進(jìn)工作面都實(shí)現(xiàn)了雙風(fēng)機(jī)雙電源,大大減少了瓦斯超限或瓦斯積聚的次數(shù)。針對(duì)開拓頭放炮容易崩壞風(fēng)筒造成工作面無(wú)風(fēng)的狀況,引進(jìn)了橡膠風(fēng)筒,嚴(yán)格風(fēng)

6、筒質(zhì)量管理,有效地杜絕了工作面無(wú)風(fēng)現(xiàn)象。3 瓦斯治理3.1 提高認(rèn)識(shí),增加投入認(rèn)真吸取 “4.24事”故的教訓(xùn),堅(jiān)持以人為本,提高干部職工的認(rèn)識(shí)。各有關(guān)工種都制定了崗位責(zé)任制,責(zé)任落實(shí)到人。對(duì)因瓦斯影響而無(wú)法完成的當(dāng)班作業(yè),礦按計(jì)時(shí)工支付工資,杜絕了為完成生產(chǎn)任務(wù)而在瓦斯超限情況下作業(yè)的現(xiàn)象。從 2003 年起,堅(jiān)持按每噸煤提取 1 元作為“一通三防 ”專項(xiàng)資金,做到專款專用,確保 “一通三防 ”的投入。3.2 上隅角的瓦斯治理采煤工作面瓦斯超限或積聚的地點(diǎn)主要是上隅角,因此,上隅角的瓦斯管理一直是采煤工作瓦斯管理的重點(diǎn)。一般情況下,采取了對(duì)上口實(shí)行超前一巷回收、設(shè)置導(dǎo)風(fēng)簾、上隅角抽引排、上隅

7、角風(fēng)筒壓入新風(fēng)等一系列措施,對(duì)上隅角瓦斯進(jìn)行了有效的治理。8322-2 采煤工作面為該礦的主采工作面,因其裝備了375 型大功率采煤機(jī)而備受集團(tuán)公司上下矚目。但投產(chǎn)后,該工作面出現(xiàn)上隅角瓦斯異常,瓦斯?jié)舛冗_(dá)4 6,雖然采取了增大工作面配風(fēng)、抽引排、上隅角風(fēng)筒壓風(fēng)、設(shè)導(dǎo)風(fēng)簾等措施,但均不秦效。為此,利用現(xiàn)有的通風(fēng)系統(tǒng),根據(jù)煤層不自然發(fā)火的特點(diǎn),大膽采用了打開采空區(qū)進(jìn)行尾巷排放的方法,使上隅角瓦斯很快降至0.5以下,為大功率機(jī)組發(fā)揮能力創(chuàng)造了條件(尾巷排放瓦斯如圖1 所示)。在該工作面取得的經(jīng)驗(yàn),為該采區(qū)32#煤層剩余工作面瓦斯治理找到了出路,即利用32#、33#層間距小,32#先于 33#開采的

8、條件,在 32#與 33#層間施工聯(lián)絡(luò)巷,利用 33#巷道排放 32#工作面的瓦斯。圖 1 尾巷排放瓦斯通風(fēng)示意圖3.3 開展防治瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象的研究該礦的 36#、39#-1 煤層在掘進(jìn)巷道時(shí)都曾發(fā)生過(guò)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象,其特征為拋出的煤呈粉末狀、有分選性、塊狀煤用手捏即成粉末狀,拋出煤體后形成的孔洞為口小腹大,內(nèi)有大量瓦斯涌出。為此,成立了課題攻關(guān)小組進(jìn)行專項(xiàng)研究,確定了以鉆屑法為主的預(yù)測(cè)方法,在10363-3 工作面采準(zhǔn)巷道施工的過(guò)程中,開展了防治煤與瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象研究,保證了900 多米巷道施工的安全,為繼續(xù)開此類工作積累了經(jīng)驗(yàn)。3.4 強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理嚴(yán)格按瓦斯考核周期進(jìn)行瓦斯考核,對(duì)考核為高瓦斯

9、的工作面及時(shí)編制通風(fēng)瓦斯管理專項(xiàng)措施,并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。礦每周組織人員對(duì)高瓦斯頭面進(jìn)行檢查,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)管理規(guī)定,各單位每天必須有人到高瓦斯工作面進(jìn)行巡視。對(duì)高瓦斯工作面配備業(yè)務(wù)素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)的專職瓦斯檢查員和專職安監(jiān)員。高瓦斯掘進(jìn)工作面不得使用耙斗機(jī),并實(shí)行在進(jìn)風(fēng)流中長(zhǎng)距12 下一頁(yè)td=14248離放炮,放炮前人工斷電等措施。3.5 提高機(jī)械化作業(yè)程度,降低瓦斯涌出不均衡系數(shù)該礦瓦斯涌出大的時(shí)間主要集中在放炮及放頂時(shí)間,目前3 個(gè)采煤工作面都已實(shí)現(xiàn)了機(jī)組割煤,與炮采相比,瓦斯涌出不均衡系數(shù)明顯降低。新購(gòu)買的綜掘機(jī)也已到位并即將投入使用,這將在很大程度上降低瓦斯涌出不均衡系數(shù)。同時(shí)機(jī)械化程度

10、的提高,減少了放炮環(huán)節(jié),更加有利于瓦斯管理。4 加強(qiáng)瓦斯監(jiān)測(cè)1992 年,該礦裝備了TF200 監(jiān)測(cè)系統(tǒng),正常運(yùn)行達(dá)10 年之久。 2004年,利用國(guó)補(bǔ)資金投入,又裝備了 KJ90監(jiān)測(cè)系統(tǒng),井下主要傳感器的覆蓋率達(dá) 100。各采掘頭面、合理串聯(lián)地點(diǎn)及主要回風(fēng)道都按規(guī)定裝齊了甲烷傳感器或一氧化碳傳感器,對(duì)有害氣體實(shí)施監(jiān)測(cè);每臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)都安設(shè)了停開傳感器, 主要風(fēng)門安設(shè)了開關(guān)傳感器。 管理人員、放炮員、移動(dòng)電鉗工等配備了便攜式瓦斯檢測(cè)儀。5 面臨的挑戰(zhàn)及努力的方向5.1 面臨的挑戰(zhàn)1)隨著礦井開采深入到瓦斯帶,礦井瓦斯涌出量日益增大,礦井正在向高瓦斯礦井過(guò)濾,且個(gè)別區(qū)域瓦斯涌出異常,靠常規(guī)的通風(fēng)方法已很難解決。如已終采的 10363-2 工作面,配風(fēng)超過(guò) 700m3/min ,也沒(méi)能有效地解決切頂排和上隅角瓦斯超限的問(wèn)題。從下延采區(qū)巷道揭露煤層的瓦斯涌出量分析,下延水平煤層的瓦斯含量會(huì)更大。2)36#、39#-1 煤層都曾發(fā)生過(guò)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象,雖然

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