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文檔簡(jiǎn)介
1、電除塵器高頻改造后的優(yōu)化運(yùn)行 電除塵器高頻改造后,通過(guò)對(duì)振打系統(tǒng)、電場(chǎng)參數(shù)舉行優(yōu)化運(yùn)行,有效地降低了煙塵排放濃度及電除塵器的電耗率,達(dá)到節(jié)能與環(huán)保雙優(yōu)。 某電廠安裝3臺(tái)650MW燃煤發(fā)電機(jī)組,除塵方式采用靜電除塵器,每臺(tái)爐安裝一臺(tái)型號(hào)為2BE486/2-5雙室臥式電除塵器,采用頂部電磁振打系統(tǒng)。該電除塵器自投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行正常,除塵效率達(dá)到設(shè)計(jì)值99.81%,出口煙塵排放濃度為60-80mg/Nm3(設(shè)計(jì)值100mg/Nm3)。 在鍋爐MBRC工況下,單臺(tái)電除塵器日耗電量最高達(dá)到37000kWh,電除塵廠用電率0.35%。為了降低能耗,于2022年3月-2022年6月分離對(duì)三臺(tái)機(jī)組電除塵器舉行了
2、改造,主要改進(jìn)內(nèi)容有:一、二電場(chǎng)由工頻電源改為高頻電源,三、四、五電場(chǎng)控制柜元器件更換及控制軟件優(yōu)化處理,原電磁振打系統(tǒng)不變。 通過(guò)上述改造后,單臺(tái)電除塵器日耗電量由本來(lái)的37000kWh下降到22000kWh,除塵廠用電率由0.3%下降到0.2%,能耗指標(biāo)降幅30%以上;電除塵器出口煙塵濃度由6080mg/Nm3降低到2530mg/Nm3,降幅50%以上,達(dá)到了預(yù)期的改造效果。 1存在的問(wèn)題 1.1電場(chǎng)內(nèi)部積灰導(dǎo)致跳閘 該電廠的入爐煤大多為本地劣質(zhì)無(wú)煙煤,灰份在40%以上(設(shè)計(jì)值38%),粉塵比電阻最高可達(dá)到9.56×1012cm。高比電阻粉塵帶來(lái)難以捕集、粉塵粘附性高、在電場(chǎng)內(nèi)部
3、形成反電暈等不利影響。隨著運(yùn)行時(shí)光增強(qiáng),電場(chǎng)內(nèi)部積灰漸漸增強(qiáng),極間距削減。一、二電場(chǎng)由工頻電源改為高頻電源后,運(yùn)行中捕集的高比電阻粉塵較之前更多,因而一、二電場(chǎng)極板、極線上的積灰增多,頻繁引起電場(chǎng)過(guò)流庇護(hù)跳閘。 1.2不符合國(guó)家新排放標(biāo)準(zhǔn) 2022年7月,隨著環(huán)保排放新標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),務(wù)必對(duì)電除塵器的運(yùn)行舉行進(jìn)一步的優(yōu)化,將出口煙塵濃度控制在20mg/Nm3以下,電除塵器廠用電率控制在0.18%以下。 2優(yōu)化措施 2.1優(yōu)化電磁振打系統(tǒng)運(yùn)行 電除塵器的除塵效率主要取決于電場(chǎng)強(qiáng)度的大小,而電場(chǎng)強(qiáng)度又與電極之間的電暈電壓和電流有關(guān),將電暈電壓和電暈電流之間的關(guān)系稱為伏安特性,據(jù)之繪制的曲線圖稱為伏安特
4、性曲線,是衡量電除塵器安裝、檢修質(zhì)量及運(yùn)行工況的重要依據(jù)。 在電除塵器改造完工后,對(duì)每個(gè)電場(chǎng)舉行空載實(shí)驗(yàn),繪制冷態(tài)伏安特性曲線,對(duì)照廠家供應(yīng)的曲線數(shù)據(jù),為改造工程的驗(yàn)收供應(yīng)依據(jù),確保了電除塵器良好的初始狀態(tài)。 在圖1中,伏安特性曲線向右平移,即相同電壓下,電暈電流較為平均地削減,這一般是由放電不良造成的,也就是說(shuō)電場(chǎng)內(nèi)部積灰較多引起電暈封閉。圖2中,電場(chǎng)伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn),同一電壓下,電暈電流大幅降低,據(jù)此分析,電場(chǎng)內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈封閉及反電暈的發(fā)生,根本緣由為高比電阻粉塵導(dǎo)致陽(yáng)極板或陰極線上積灰過(guò)多。要消退此問(wèn)題,務(wù)必由振打系統(tǒng)入手。 首先分析了電磁振打系統(tǒng)接線原理,如圖3所
5、示。振打器銜接成矩陣形式(每個(gè)室的振打形成一個(gè)矩陣),任何時(shí)刻,矩陣中每次只允許一個(gè)振打器投入運(yùn)行。同時(shí),因?yàn)檎翊蚱鞯膬?nèi)部高度是固定的,因此,要加強(qiáng)振打,只能實(shí)行加強(qiáng)振打頻率、調(diào)節(jié)振打運(yùn)行方式的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。 2022年6月底,該電廠2號(hào)機(jī)組電除塵器高頻改造完成,進(jìn)入168h試運(yùn)。試運(yùn)初期,電除塵器出口煙塵濃度由6080mg/Nm3降至28mg/Nm3達(dá)到了改造技術(shù)協(xié)議中的相關(guān)要求。隨著運(yùn)行時(shí)光的增強(qiáng),一、二電場(chǎng)(高頻電源)頻繁消失二次電流歸零導(dǎo)致電場(chǎng)跳閘故障,電除塵器出口煙塵濃度升至30mg/Nm3以上。為了解決電場(chǎng)跳閘的問(wèn)題,對(duì)2號(hào)機(jī)組電除塵器舉行了24小時(shí)跟蹤,抄錄數(shù)據(jù)、繪制熱態(tài)伏安特性曲
6、線,電場(chǎng)跳閘前的兩種伏安特性曲線如圖1和圖2所示。 圖2伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn) 在圖1中,伏安特性曲線向右平移,即相同電壓下,電暈電流較為平均地削減,這一般是由放電不良造成的,也就是說(shuō)電場(chǎng)內(nèi)部積灰較多引起電暈封閉。圖2中,電場(chǎng)伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn),同一電壓下,電暈電流大幅降低,據(jù)此分析,電場(chǎng)內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈封閉及反電暈的發(fā)生,根本緣由為高比電阻粉塵導(dǎo)致陽(yáng)極板或陰極線上積灰過(guò)多。要消退此問(wèn)題,務(wù)必由振打系統(tǒng)入手。 首先分析了電磁振打系統(tǒng)接線原理,如圖3所示。振打器銜接成矩陣形式(每個(gè)室的振打形成一個(gè)矩陣),任何時(shí)刻,矩陣中每次只允許一個(gè)振打器投入運(yùn)行。同時(shí),因?yàn)檎翊蚱鞯膬?nèi)部高度是
7、固定的,因此,要加強(qiáng)振打,只能實(shí)行加強(qiáng)振打頻率、調(diào)節(jié)振打運(yùn)行方式的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。 圖3電磁振打系統(tǒng)接線原理 1)削減振打器的間隔時(shí)光以加強(qiáng)振打頻率,由原設(shè)的1s降低至0.5s。這樣,在相同的時(shí)光內(nèi),每臺(tái)振打器的振打次數(shù)都實(shí)現(xiàn)了翻番,振打強(qiáng)度得到了提高。 2)調(diào)節(jié)振打運(yùn)行方式,在電場(chǎng)工作狀態(tài)下,因?yàn)殪o電力的作用,極板、極線上的粉塵粘附性能很強(qiáng),很難徹底將其振落。為了降低粉塵的吸附力,在廠家供應(yīng)的控制軟件中,嵌入了斷電振打規(guī)律,即同一電場(chǎng)中,只要有一臺(tái)振打器進(jìn)入振打狀態(tài),即停止向電場(chǎng)供電或降低二次電壓。斷電振打雖然能減緩粉塵的沉積,但沒(méi)有徹底轉(zhuǎn)變電場(chǎng)積灰跳閘的故障。 為此,對(duì)斷電振打規(guī)律舉行了二次加
8、強(qiáng),高頻電場(chǎng)每隔45min停運(yùn)10min(時(shí)光可調(diào)節(jié)),依次循環(huán)。電場(chǎng)停運(yùn)后,因靜電作用引起的粉塵粘附能力顯然降低,振打效果大大加強(qiáng),徹低避開(kāi)了電場(chǎng)內(nèi)部積灰導(dǎo)致二次電流漸漸降低的問(wèn)題,電場(chǎng)的出力一直保持在最佳狀態(tài)。 3)實(shí)行矩陣與分組相結(jié)合的振打方式,以矩陣方式為主,每日中班調(diào)至分組方式運(yùn)行30min。這樣,即發(fā)揮了矩陣方式下迅速振打的優(yōu)勢(shì),又使得陰極框架得到充分振打,清灰效果良好。 通過(guò)對(duì)電磁振打系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行后,電場(chǎng)內(nèi)部基本無(wú)積灰現(xiàn)象,對(duì)2號(hào)機(jī)組優(yōu)化運(yùn)行前后,陽(yáng)極板上積灰狀況舉行了拍攝存檔。 2.2調(diào)節(jié)電場(chǎng)運(yùn)行參數(shù) 電除塵器改造完工后,在試運(yùn)行中,為了保證煙塵排放達(dá)標(biāo),實(shí)行了電場(chǎng)高參數(shù)運(yùn)行
9、,電場(chǎng)的電流極限在80%以上運(yùn)行,但按照脫硫入口CEMS表返回的數(shù)據(jù)來(lái)看,高電場(chǎng)參數(shù)并沒(méi)有帶來(lái)最低的排放效果。 同時(shí),因?yàn)殡妶?chǎng)運(yùn)行電流大,能耗也漸漸提高。為了找到除塵效率與節(jié)能的最佳結(jié)合點(diǎn),舉行大量的實(shí)驗(yàn)。首先,收集了鍋爐各個(gè)負(fù)荷點(diǎn)下,不同的電流極限時(shí)脫硫入口原煙氣煙塵、脫硫出口凈煙氣煙塵以及煙囪凈煙氣煙塵數(shù)據(jù),以鍋爐負(fù)荷600MW時(shí)電場(chǎng)參數(shù)與煙塵排放數(shù)據(jù)為例,見(jiàn)表1。 表1鍋爐最大負(fù)荷工況下煙塵排放、電耗對(duì)照 如表1所示,電場(chǎng)運(yùn)行二次電壓3040kV二次電流260400mA時(shí),電除塵器出口煙塵排放最低,能耗最小。為了驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的精確性,我們將電場(chǎng)的運(yùn)行二次壓統(tǒng)一調(diào)節(jié)為35kV,二次電流30
10、0mA,順當(dāng)通過(guò)了湖南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站對(duì)該電廠除塵器改造項(xiàng)目的驗(yàn)收測(cè)試,三臺(tái)電除塵器出口煙塵濃度實(shí)測(cè)值所有在12mg/Nm3以下,較優(yōu)化運(yùn)行前降低16.5mg/Nm3,按煙氣量1800000Nm3/h計(jì)算,天天可削減煙塵排放712kg,具體測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。 表2電除塵器煙塵排放與除塵效率對(duì)照 因電場(chǎng)參數(shù)較之前有顯然的降低,故而耗電率大幅下降,表3為電除塵器改造前、后電量數(shù)據(jù)對(duì)照。按照表3可知,在電除塵器舉行高頻改造并優(yōu)化運(yùn)行后,平均日耗電量削減10487kWh,電除塵廠用電率下降45%。 表3優(yōu)化運(yùn)行前、后電除塵器耗電率對(duì)照 3效益分析 該電廠1號(hào)機(jī)組電除塵器自2022年6月改造完工,至當(dāng)年10月份,共優(yōu)化運(yùn)行952h,節(jié)電415700kWh,削減煙塵排放總量28242kg; 2號(hào)機(jī)組電除塵器自2022年7月改造完工,2022年1月至10月份,優(yōu)化運(yùn)行2157h,節(jié)電792700kWh削減煙塵排放總量63991kg
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