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文檔簡介

1、電除塵器高頻改造后的優(yōu)化運行 電除塵器高頻改造后,通過對振打系統(tǒng)、電場參數(shù)舉行優(yōu)化運行,有效地降低了煙塵排放濃度及電除塵器的電耗率,達到節(jié)能與環(huán)保雙優(yōu)。 某電廠安裝3臺650MW燃煤發(fā)電機組,除塵方式采用靜電除塵器,每臺爐安裝一臺型號為2BE486/2-5雙室臥式電除塵器,采用頂部電磁振打系統(tǒng)。該電除塵器自投產(chǎn)以來,運行正常,除塵效率達到設計值99.81%,出口煙塵排放濃度為60-80mg/Nm3(設計值100mg/Nm3)。 在鍋爐MBRC工況下,單臺電除塵器日耗電量最高達到37000kWh,電除塵廠用電率0.35%。為了降低能耗,于2022年3月-2022年6月分離對三臺機組電除塵器舉行了

2、改造,主要改進內(nèi)容有:一、二電場由工頻電源改為高頻電源,三、四、五電場控制柜元器件更換及控制軟件優(yōu)化處理,原電磁振打系統(tǒng)不變。 通過上述改造后,單臺電除塵器日耗電量由本來的37000kWh下降到22000kWh,除塵廠用電率由0.3%下降到0.2%,能耗指標降幅30%以上;電除塵器出口煙塵濃度由6080mg/Nm3降低到2530mg/Nm3,降幅50%以上,達到了預期的改造效果。 1存在的問題 1.1電場內(nèi)部積灰導致跳閘 該電廠的入爐煤大多為本地劣質(zhì)無煙煤,灰份在40%以上(設計值38%),粉塵比電阻最高可達到9.56×1012cm。高比電阻粉塵帶來難以捕集、粉塵粘附性高、在電場內(nèi)部

3、形成反電暈等不利影響。隨著運行時光增強,電場內(nèi)部積灰漸漸增強,極間距削減。一、二電場由工頻電源改為高頻電源后,運行中捕集的高比電阻粉塵較之前更多,因而一、二電場極板、極線上的積灰增多,頻繁引起電場過流庇護跳閘。 1.2不符合國家新排放標準 2022年7月,隨著環(huán)保排放新標準的出臺,務必對電除塵器的運行舉行進一步的優(yōu)化,將出口煙塵濃度控制在20mg/Nm3以下,電除塵器廠用電率控制在0.18%以下。 2優(yōu)化措施 2.1優(yōu)化電磁振打系統(tǒng)運行 電除塵器的除塵效率主要取決于電場強度的大小,而電場強度又與電極之間的電暈電壓和電流有關(guān),將電暈電壓和電暈電流之間的關(guān)系稱為伏安特性,據(jù)之繪制的曲線圖稱為伏安特

4、性曲線,是衡量電除塵器安裝、檢修質(zhì)量及運行工況的重要依據(jù)。 在電除塵器改造完工后,對每個電場舉行空載實驗,繪制冷態(tài)伏安特性曲線,對照廠家供應的曲線數(shù)據(jù),為改造工程的驗收供應依據(jù),確保了電除塵器良好的初始狀態(tài)。 在圖1中,伏安特性曲線向右平移,即相同電壓下,電暈電流較為平均地削減,這一般是由放電不良造成的,也就是說電場內(nèi)部積灰較多引起電暈封閉。圖2中,電場伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn),同一電壓下,電暈電流大幅降低,據(jù)此分析,電場內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈封閉及反電暈的發(fā)生,根本緣由為高比電阻粉塵導致陽極板或陰極線上積灰過多。要消退此問題,務必由振打系統(tǒng)入手。 首先分析了電磁振打系統(tǒng)接線原理,如圖3所

5、示。振打器銜接成矩陣形式(每個室的振打形成一個矩陣),任何時刻,矩陣中每次只允許一個振打器投入運行。同時,因為振打器的內(nèi)部高度是固定的,因此,要加強振打,只能實行加強振打頻率、調(diào)節(jié)振打運行方式的方法來實現(xiàn)。 2022年6月底,該電廠2號機組電除塵器高頻改造完成,進入168h試運。試運初期,電除塵器出口煙塵濃度由6080mg/Nm3降至28mg/Nm3達到了改造技術(shù)協(xié)議中的相關(guān)要求。隨著運行時光的增強,一、二電場(高頻電源)頻繁消失二次電流歸零導致電場跳閘故障,電除塵器出口煙塵濃度升至30mg/Nm3以上。為了解決電場跳閘的問題,對2號機組電除塵器舉行了24小時跟蹤,抄錄數(shù)據(jù)、繪制熱態(tài)伏安特性曲

6、線,電場跳閘前的兩種伏安特性曲線如圖1和圖2所示。 圖2伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn) 在圖1中,伏安特性曲線向右平移,即相同電壓下,電暈電流較為平均地削減,這一般是由放電不良造成的,也就是說電場內(nèi)部積灰較多引起電暈封閉。圖2中,電場伏安特性曲線向右發(fā)生旋轉(zhuǎn),同一電壓下,電暈電流大幅降低,據(jù)此分析,電場內(nèi)部發(fā)生了反電暈現(xiàn)象。電暈封閉及反電暈的發(fā)生,根本緣由為高比電阻粉塵導致陽極板或陰極線上積灰過多。要消退此問題,務必由振打系統(tǒng)入手。 首先分析了電磁振打系統(tǒng)接線原理,如圖3所示。振打器銜接成矩陣形式(每個室的振打形成一個矩陣),任何時刻,矩陣中每次只允許一個振打器投入運行。同時,因為振打器的內(nèi)部高度是

7、固定的,因此,要加強振打,只能實行加強振打頻率、調(diào)節(jié)振打運行方式的方法來實現(xiàn)。 圖3電磁振打系統(tǒng)接線原理 1)削減振打器的間隔時光以加強振打頻率,由原設的1s降低至0.5s。這樣,在相同的時光內(nèi),每臺振打器的振打次數(shù)都實現(xiàn)了翻番,振打強度得到了提高。 2)調(diào)節(jié)振打運行方式,在電場工作狀態(tài)下,因為靜電力的作用,極板、極線上的粉塵粘附性能很強,很難徹底將其振落。為了降低粉塵的吸附力,在廠家供應的控制軟件中,嵌入了斷電振打規(guī)律,即同一電場中,只要有一臺振打器進入振打狀態(tài),即停止向電場供電或降低二次電壓。斷電振打雖然能減緩粉塵的沉積,但沒有徹底轉(zhuǎn)變電場積灰跳閘的故障。 為此,對斷電振打規(guī)律舉行了二次加

8、強,高頻電場每隔45min停運10min(時光可調(diào)節(jié)),依次循環(huán)。電場停運后,因靜電作用引起的粉塵粘附能力顯然降低,振打效果大大加強,徹低避開了電場內(nèi)部積灰導致二次電流漸漸降低的問題,電場的出力一直保持在最佳狀態(tài)。 3)實行矩陣與分組相結(jié)合的振打方式,以矩陣方式為主,每日中班調(diào)至分組方式運行30min。這樣,即發(fā)揮了矩陣方式下迅速振打的優(yōu)勢,又使得陰極框架得到充分振打,清灰效果良好。 通過對電磁振打系統(tǒng)的優(yōu)化運行后,電場內(nèi)部基本無積灰現(xiàn)象,對2號機組優(yōu)化運行前后,陽極板上積灰狀況舉行了拍攝存檔。 2.2調(diào)節(jié)電場運行參數(shù) 電除塵器改造完工后,在試運行中,為了保證煙塵排放達標,實行了電場高參數(shù)運行

9、,電場的電流極限在80%以上運行,但按照脫硫入口CEMS表返回的數(shù)據(jù)來看,高電場參數(shù)并沒有帶來最低的排放效果。 同時,因為電場運行電流大,能耗也漸漸提高。為了找到除塵效率與節(jié)能的最佳結(jié)合點,舉行大量的實驗。首先,收集了鍋爐各個負荷點下,不同的電流極限時脫硫入口原煙氣煙塵、脫硫出口凈煙氣煙塵以及煙囪凈煙氣煙塵數(shù)據(jù),以鍋爐負荷600MW時電場參數(shù)與煙塵排放數(shù)據(jù)為例,見表1。 表1鍋爐最大負荷工況下煙塵排放、電耗對照 如表1所示,電場運行二次電壓3040kV二次電流260400mA時,電除塵器出口煙塵排放最低,能耗最小。為了驗證實驗數(shù)據(jù)的精確性,我們將電場的運行二次壓統(tǒng)一調(diào)節(jié)為35kV,二次電流30

10、0mA,順當通過了湖南省環(huán)境監(jiān)測中心站對該電廠除塵器改造項目的驗收測試,三臺電除塵器出口煙塵濃度實測值所有在12mg/Nm3以下,較優(yōu)化運行前降低16.5mg/Nm3,按煙氣量1800000Nm3/h計算,天天可削減煙塵排放712kg,具體測試數(shù)據(jù)見表2。 表2電除塵器煙塵排放與除塵效率對照 因電場參數(shù)較之前有顯然的降低,故而耗電率大幅下降,表3為電除塵器改造前、后電量數(shù)據(jù)對照。按照表3可知,在電除塵器舉行高頻改造并優(yōu)化運行后,平均日耗電量削減10487kWh,電除塵廠用電率下降45%。 表3優(yōu)化運行前、后電除塵器耗電率對照 3效益分析 該電廠1號機組電除塵器自2022年6月改造完工,至當年10月份,共優(yōu)化運行952h,節(jié)電415700kWh,削減煙塵排放總量28242kg; 2號機組電除塵器自2022年7月改造完工,2022年1月至10月份,優(yōu)化運行2157h,節(jié)電792700kWh削減煙塵排放總量63991kg

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