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文檔簡介

1、60萬噸/年合成氨裝置清華水冷壁爐和航天爐的綜合對比一、空分系統(tǒng)根據氣化工序用氣要求,航天爐配套空分為40000Nm3/h(氧氣壓力5.5Mpa),清華爐配套空分為45000Nm3/h(氧氣壓力8.7Mpa)。兩套空分裝置制氧能力相差不大,裝置消耗接近。由于清華爐配套空分裝置壓縮機組軸功率較大,高壓板式換熱器及氧氣管道壓力等級較高,設備投資高于航天爐配套空分裝置,清華爐配套空分裝置總投資2.7億,航天爐配套空分裝置總投資2.4億??辗中阅軐Ρ缺砗教鞝t清華爐操作壓力(MPa)5.5008.700循環(huán)水消耗(Nm3/t)1055012350綜合能耗(Kw.h/Nm3O2)0.61470.6266二

2、、煤制備單元清華爐煤漿制備采用濕法磨煤方式,在磨煤機內加入煤、水、添加劑和甲醇廢液進行研磨,制出濃度在60-65%的水煤漿。航天爐粉煤制備采用干法磨煤方式,在磨煤機內加入煤、高溫惰性氣體,制出粒度小于90微米占80%以上、水含量小于2%的粉煤。煤制備系統(tǒng)設備對比表對比項目航天爐清華爐主要設備中速球磨機、循環(huán)風機、粉煤袋式過濾器、惰性氣體發(fā)生器、粉煤貯罐、粉煤鎖斗、粉煤給料罐棒磨機、低壓煤漿泵、高壓煤漿泵、大煤漿槽功耗制備一噸粉煤(干基)耗電:25.3KW輸送一噸粉煤(干基)耗電:60.7KW合計:86KW制備一噸煤漿(干基)耗電:16.7KW輸送一噸煤漿(干基)耗電:7.7KW合計:24.4K

3、W燃料氣耗能制備一噸粉煤(干基)燃料氣耗能:0.5GJ無注:1、煤漿濃度按60%核算;2、原煤含水量按15%核算,干煤粉含水量按2%核算3、燃氣干燥能量利用率按70%核算。煤制備性能對比表對比項目航天爐清華爐安全性1、粉煤制備是在高溫下運行,揮發(fā)份易揮發(fā),容易發(fā)生自燃、爆炸事故,安全可靠性差。1、水煤漿制備是在常溫常壓下操作,安全可靠性高。穩(wěn)定性1、粉煤鎖斗放料口處易堵塞;2、粉煤采用高壓氣密相輸送,流量穩(wěn)定性差,測量難度大;3、氣化爐有三條粉煤進料控制及操作系統(tǒng),操作較復雜。1、水煤漿磨煤系統(tǒng)較穩(wěn)定;2、水煤漿采用泵加壓輸送穩(wěn)定性好,流量測量較成熟;3、氣化爐進料單個控制及操作系統(tǒng),操作簡單

4、。投資1、粉煤制備工藝復雜;2、粉煤制備框架高度75m,均為重載荷;3、粉煤制備設備多,系統(tǒng)投資大。1、煤漿制備工藝簡單;2、煤漿制備框架高度35m;3、煤漿制備設備少,系統(tǒng)投資少。能耗1、粉煤制備采用高溫氣體對原煤進行干燥,需要消耗大量的燃料氣;2、粉煤輸送米用氣體咼壓氣體密相輸送,載氣里消耗里大,二氧化碳壓縮機的電耗高。1、水煤漿制備采用濕法制備,能耗低;2、水煤漿輸送采用泵加壓輸送,能耗低;環(huán)保1、有廢氣排放,烘1噸原煤排放430Nm3廢氣1、無廢氣排放,2、制1噸水煤漿(60%)消耗400Kg廢水;三、氣化單元清華爐和航天爐均采用水冷壁襯里,煤種適應性廣,可實現原料煤本地化。同時升溫投

5、料時間短,2-3小時內就可實現從冷態(tài)到開車。目前已在豐喜安全運行的清華爐實現了全套設備國產化。從操作壓力看,航天爐(包括SHELL爐和GSP爐)氣化技術主要受煤粉輸送系統(tǒng)的限制,壓力最高達4.0MPa,氣化溫度在1400°C1600°C之間,氣化壓力受到限制。清華爐氣化技術采用水煤漿加壓氣化,可以根據系統(tǒng)的要求進行配置,氣化壓力最高達8.7Mpa。采用高壓氣化工藝生產合成氣,可以降低后段的壓縮能耗。氣化系統(tǒng)設備對比表對比項目航天爐(4.0MPa)清華爐(6.5MPa)主要設備及運行模式1、氣化爐兩開無備;2、獨立的燒嘴冷卻水系統(tǒng);3、汽包水冷壁系統(tǒng)只能強制循環(huán);4、兩級閃蒸

6、。1、氣化爐一開備;2、燒嘴冷卻水在鍋爐水系統(tǒng)之中;3、汽包水冷壁系統(tǒng)既能強制循環(huán),也可以自然循環(huán);4、三級閃蒸。運行時間(保證值)8000小時8500小時功耗1、比煤耗598Kg/KNm3(CO+H2);2、比氧耗345Nm3/KNm3(CO+H2)1、比煤耗637Kg/KNm3(CO+H2)2、比氧耗410Nm3/KNm3(CO+H2)安全穩(wěn)定性1、爐溫波動較大1、爐溫容易控制且平穩(wěn)主要氣體成分CO6543H22338CO211.518.5能耗1、二級閃蒸,副產蒸汽少;2、循環(huán)水耗高1、三級閃蒸,副產閃蒸汽多;2、循環(huán)水耗低氣化系統(tǒng)性能對比表氣化單元噸氨消耗航天爐清華爐折能系數GJ噸氨用量

7、能耗(GJ)噸氨用量能耗(GJ)操作壓力(MPa)406.50煤耗(干基kg/1)122629.71130531.6324.232電耗(kwh/1)2320.8351220.4390.0036蒸汽耗(t/t)0.050.18800氧耗(Nm3/1)7081.608411.90脫鹽水(t/t)1.50.1450.340.0330.0963新鮮水(t/t)10.0070.750.0050.007120循環(huán)水(t/t)燃料氣(GJ)0.5MPa高閃氣(t/t)4.5MPa蒸汽(t/t)7.0MPa蒸汽(t/t)保護CO2綜合能耗1000.360.02419.20.4190.67-1.1450.088

8、00.120132.4611900.540.0242.40.3770-1.71800.0900.01532.5910.004193.1823.6843.7510.00628四、變換系統(tǒng)對比從合成氣成分看,航天爐合成氣中CO含量65%,清華爐合成氣中CO含量只有43%,對于生產合成氨,航天爐變換工段比清華爐多一級變換,無疑將增加變換單元的處理難度,使投資和運行成本上升。所差一級在清華爐中已在清華爐氣化過程中完成。變換系統(tǒng)對比表對比項目航天爐清華爐設備1.變換爐四臺、換熱器八臺、分離器五臺,如果因管道材料不能滿足單套60萬噸合成氨變換管材的要求,變換系統(tǒng)可能被迫采用雙系列。1、變換爐三臺、換熱器七

9、臺、分離器四臺。投資1、變換多三臺設備及觸媒,投資增加。1、變換投資低。能耗1、變換氣CO含量達65%左右,變換時噸氨需要外供5.0MPa的蒸汽174Kg,觸媒的消耗量也增加。2、變換后產生更多的CO(多8.7%)。21、變換氣CO含量只有43%左右,不需外供蒸汽,觸媒消耗減少。2、變換后產生的CO少,后續(xù)消耗減少。2五、凈化系統(tǒng)對比表凈化系統(tǒng)對比表對比項目航天爐清華爐設備1.甲醇洗工序泵的功率比6.5MPa工況大15%左右。1.甲醇洗工序泵的功率比4.0MPa工況小15%左右。投資1、甲醇洗動設備投資略有增大。1、甲醇洗投資減少。能耗1、甲醇洗循環(huán)量比6.5MPa工況的兩倍,循環(huán)水量增力口,

10、循環(huán)水工序的電耗、水耗增加。2、電耗34.5kwh/1。3、液氮洗冷量消耗大,每小時多補充23m3/h液氮。4、H2損失比清華爐稍大。1、甲醇洗循環(huán)量只有4.0MPa的半,循環(huán)量減少,循環(huán)水工序的電耗、水耗減少。2、電耗28.2kwh/1。3、液氮洗冷量可保持平衡,不需要補充液氮。進料氣量305724Nm3/h293570Nm3/hH2166625Nm3/h165625Nm3/hCO2139099Nm3/h127945Nm3/h凈化度CO2W20PPmW20PPmH2SVO.IPPmVO.IPPm溶劑循環(huán)量611t/h315t/h消耗情況電耗2872KWh/h2350KWh/h蒸汽25.38t

11、/h14.1t/h循環(huán)水2160t/h1200t/h冷量*536.67MJ/t298.15MJ/t甲醇消耗1Kg/10.5Kg/1噸氨綜合能耗1.08GJ/t0.63GJ/t六、壓縮、氨合成、冷凍系統(tǒng)對比表壓縮、氨合成、冷凍系統(tǒng)對比表對比項目航天爐清華爐能耗1. 合成氣壓縮機增壓段功率大,比清華爐大4088KW。2. 合成壓縮機循環(huán)水的消耗量大。1.合成氣壓縮機增壓段功率小。3.氨合成、冷凍系統(tǒng)相同2.氨合成、冷凍系統(tǒng)相同投資1、合成氣壓縮機設備投資增大。2、航天爐配置的壓縮機投資比清華爐高2000萬元。3、氨合成、冷凍系統(tǒng)相同1、合成氣壓縮機投資減少。2、氨合成、冷凍系統(tǒng)相同七、系統(tǒng)綜合能耗

12、對比表系統(tǒng)綜合能耗對比表對比項目航天爐清華爐備注氣化綜合能耗(GJ)32.4632.59變換綜合能耗(GJ)0.650僅計航天爐外加蒸汽能耗凈化綜合能耗(GJ)1.080.63壓縮綜合能耗(GJ)0.790僅計航天爐增加能耗系統(tǒng)綜合能耗(GJ)34.9833.22八、總投資對比表總投資對比表對比項目航天爐清華爐備注空分投資(萬元)4800054000氣化投資(萬元)7000060000航天爐兩開不備,清華爐兩開一備變換投資(萬元)6000航天爐比清華爐多投資部分凈化投資(萬元)20000航天爐比清華爐多投資部分壓縮投資(萬元)20000航天爐比清華爐多投資部分系統(tǒng)投資(萬元)122600114

13、000九、結論1、安全性:1)粉煤制備是在高溫下運行,揮發(fā)份易揮發(fā),容易發(fā)生自燃、爆炸事故,安全可靠性差;水煤漿制備安全可靠性高。2)清華爐水冷壁系統(tǒng)可以實現自然循環(huán);3) 清華爐聯鎖控制系統(tǒng)簡單、安全保障性強;航天爐聯鎖控制系統(tǒng)復雜,安全保障性差。4) 煤粉在密閉空間更容易爆炸。2、穩(wěn)定性:1) 清華爐采用水煤漿進料,計量精確,爐溫波動較小,操作穩(wěn)定性好;航天爐采用干粉進料,干煤粉進料難以精確測量,爐溫波動較大,操作穩(wěn)定性差。2) 煤種波動對清華爐來說,只需對氧煤比進行簡單調節(jié);煤種波動對航天爐來說,需要對輸煤系統(tǒng)進行重新標定,調整進料參數。3) 清華爐只有一條進料系統(tǒng),調節(jié)簡單、穩(wěn)定;航天爐有三條煤粉進料管線,調節(jié)復雜、穩(wěn)定性差。4) 航天爐與清華爐有相同的運轉率,在本工程中航天爐采用兩開無備爐,清華爐采用兩開一備,且投資相差不多,但系統(tǒng)穩(wěn)定性更好。3、投資:1)航天爐用煤需要烘干,原料煤場需要封閉,清華爐則不需要。2)清華爐與航天爐相比,從煤制備到合成壓縮機進口,清華爐

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