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文檔簡介
1、濕法脫硫供漿管道泄露異常處理及分析摘要:石灰石一石膏濕法脫硫技術是當前國內外應用最廣的煙氣脫硫技術,它 采用價廉易得的石灰石作為脫硫吸收劑,石灰石經破碎磨細成粉狀,與水混合攪 拌成漿液。在實際運行中,吸收塔漿液pH值是石灰石濕法脫硫系統(tǒng)的重要運行 參數(shù)。當石灰石供漿系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,運行人員如何及時處置,防止環(huán)保指標超 標,為搶修準備好條件至關重要。本文通過一起典型案例,對濕法脫硫供漿管道 泄漏時運行人員操作處理進行了總結,為今后處理類似事故積累了經驗。關鍵詞:供漿管道;吸收塔PH;凈煙氣二氧化硫一 、八1刖言我廠4臺660MW超超臨界機組采用濕法煙氣脫硫,石灰石漿液是主要的脫硫劑,石灰 石漿液
2、箱設置為單元制,即1、2號機共用一單元石灰石漿液箱,3、4號機共用二單元石灰 石漿液箱。在脫硫系統(tǒng)正常運行時,4臺機吸收塔供漿門處于自動位,通常,吸收塔漿液PH 值維持在5.2-5.8之間。當PH值低于設定低限值自動開啟,高于設定高限值自動關閉,石 灰石漿液通過再循環(huán)門返回至漿液制備箱。吸收塔漿液PH值直接影響脫硫的效率及凈煙氣 二氧化硫的排放,當供漿系統(tǒng)因某種原因發(fā)生故障時,如果處理不好,必然影響環(huán)保指標, 進而影響機組負荷。呂四港電廠1、2號吸收塔二氧化硫排放值規(guī)定為小于35mg/Nm3。1、2號吸收塔漿液漿 中碳酸鈣含量過剩系數(shù)偏低,PH值在短時間內會出現(xiàn)大范圍的波動,也容易因負荷及燃煤
3、硫 分波動造成凈煙氣二氧化硫的波動。2脫硫一單元供漿管道泄漏異常時運行操作過程近期,呂四港電廠發(fā)生的脫硫一單元供漿管道泄漏異常,為防止1、2號吸收塔凈煙氣二 氧化硫超標,并配合檢修人員搶修,運行人員進行了大量操作,值得進行總結。05月17日,11:30分,監(jiān)盤人員在B球磨機啟動的情況下,一單元石灰石漿液箱液位不 上漲,一單元石灰石漿液箱A漿液泵運行電流突降后隨即恢復,但未達到正常運行電流。 11:36分,就地巡檢人員在一單元石灰石漿液箱至1號吸收塔供漿管道處發(fā)現(xiàn)泄漏點。圖1一單元供漿管道泄漏處理前參數(shù)變化趨勢2.1為此,輔控人員采取的措施有:2.1.1手動打開1、2號吸收塔供漿門連續(xù)補漿,提高
4、PH值;并通知設備部相關專業(yè),準 備搶修工具,匯報值長及相關領導。做好一單元供漿中斷的事故預想,安排專人負責監(jiān)視1、 2號吸收塔凈煙氣二氧化硫的變化。2.1.2關閉1、2號吸收塔石膏旋流器給料門,停止排漿;通過此手段來提高1、2號吸收 塔內的石灰石漿液碳酸鈣含量過剩系數(shù)。2.1.3啟動A球磨機,保持兩套制漿運行;在1、2號吸收塔持續(xù)補漿階段,還需維持3、 4號吸收塔的供漿量,故必須及時啟動另一套球磨機系統(tǒng)。2.1.4做好啟動1B、2B漿液循環(huán)泵準備;在正常運行時,為了節(jié)能運行,將各吸收塔的 B漿液循環(huán)泵作為備用泵。2.1.5通知維護檢修單位準備10噸石灰粉、40袋添加劑,分別加入1、2號吸收塔
5、地坑, 并要求其立即制定搶修方案。2.1.6與值長協(xié)商溝通后,將一單元石灰石制備箱漿液通過放空門排至制漿樓地坑,并與1、2號吸收塔地坑通過一定數(shù)量的臨時潛水泵聯(lián)絡供漿,以達到1、2號吸收塔PH值不出現(xiàn) 明顯下降為目標。2.1.7監(jiān)視1、2號吸收塔出、入口硫份;通知輸煤專業(yè)調整上煤方式,降低1、2號吸收 塔的原煙氣硫份。2.1.8監(jiān)視一單元石灰石漿液箱液位,防止石灰石漿液泵及攪拌器跳閘,防止?jié){液沉積固化;2.1.9就地觀察一單元石灰石漿液箱供漿管道泄漏量的變化,并及時匯報;2.1.10就地通過切換1、2號吸收塔地坑聯(lián)絡門,分別向1、2號吸收塔補充石灰粉及添 加劑;因2號吸收塔區(qū)域較為狹窄,自卸車
6、無法順利進入,通過1號吸收塔地坑區(qū)域的1、2 號吸收塔地坑返塔聯(lián)絡門依次操作地坑返塔去向。2.2從運行人員進行異常操作和搶修過程來看,主要的危險點有:2.2.1供漿管道采用的玻璃鋼材質當發(fā)生泄漏時易崩裂,造成泄漏的擴大,無法滿足1、2 號吸收塔的正常補漿量,造成出口二氧化硫超標。2.2.2因1、2號吸收塔連續(xù)補漿量分別為102m3/h、103m3/h,兩套球磨機的出力分別 為88m3/h、90m3/h,并且還需向二單元石灰石制備箱供漿,故當一單元石灰石漿液制備箱 液位持續(xù)下降至低液位時,攪拌器聯(lián)鎖跳閘,一單元石灰石漿液泵跳閘,出現(xiàn)供漿中斷;若 長時間不能恢復一單元石灰石漿液箱攪拌器運行,引起漿
7、液的沉積固化。2.2.3 2號吸收塔地坑處在兩面環(huán)墻,兩面環(huán)地溝的情況下,無法通過自卸車迅速的加入 大量石灰粉及添加劑,造成2號吸收塔凈煙氣二氧化硫超標。2.2.4在持續(xù)的補漿提高PH值,并加入添加劑加速石灰石溶解及與二氧化硫的反應這一 過程中,其副產品石膏會加速產生,導致漿液品質的惡化,為保持漿液密度在設計的運行范 圍內,還需每隔4小時進行一次排出石膏漿液的操作。此操作需均衡1、2號吸收塔內石灰 石漿液的碳酸鈣過量系數(shù)和石膏密度。2.3為穩(wěn)定1、2號吸收塔凈煙氣二氧化硫排放,防止環(huán)保超標,機組采取的措施主要有:2.3.1減少高硫煤磨煤機出力,降低入口硫份;2.3.2做好分倉上煤工作,控制入爐
8、煤硫份在0.7%內;2.3.3如凈煙氣二氧化硫持續(xù)超標5分鐘以上并有上升趨勢,申請降負荷。采取以上措施后,1、2號吸收塔凈煙氣二氧化硫至搶修結束時均未超標。圖2 一單元供漿管道泄漏處理后參數(shù)變化趨勢3供漿管道的腐蝕與防護此次供漿管道的泄漏事件,主要原因是因漿液管道長時間受石灰石漿液磨損腐蝕沖刷, 特別是對于管道的彎頭接口處,尤其是氯離子及顆粒物的腐蝕。從目前大多數(shù)濕法脫硫系統(tǒng) 腐蝕與磨損情況來看,造成濕法脫硫的腐蝕原因主要有幾點:3.1材質選擇及布置不合理。出于成本考慮,我廠采用大量的玻璃鋼材質管道,在冷熱交 變應力的作用下,玻璃鋼容易破裂脫落;在管道拐彎處設計不合理,導致長期的沖刷腐蝕。3.
9、2運行參數(shù)控制不合理。漿液中氯離子含量過高,供漿管道腐蝕加劇。3.3施工或設備質量未達到設計規(guī)范。在施工過程中,部分區(qū)域打磨等工序未達到驗收標 準,導致運行過程中防腐層溶脹、鼓泡、分層、剝離等。為此,我們運行人員要做的主要任務是保證合格的石灰石漿液品質,粒度、密度到達設 計要求。嚴格控制石灰石與工藝水(濾液)的配比,監(jiān)視氯離子的含量,運行中如果發(fā)現(xiàn)磨 機運行電流小于設定值,應及時補充鋼球,控制進入球磨機的石灰石粒徑在設計值范圍內, 如果石灰石粒徑小于設計值,可以適當考慮加大給料量,提高球磨機出力,嚴密監(jiān)視石灰石 旋流器入口壓力是否在設計范圍內,旋流器壓力過大會導致溢流密度過低,磨機出力下降, 吸收塔水平衡難保持,壓力過低會造成石灰石漿液粒徑達不到設計值。4總結鑒于石灰石供漿系統(tǒng)在脫硫運行中的重要作用,當供漿管道出現(xiàn)泄漏或者中斷時,如果 短時間無法處理,運行人員應盡快啟動兩套球磨機,將石灰石漿液箱與相應吸收塔地坑通過 一定數(shù)量的臨
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