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文檔簡介

1、事故12000.2.19天然氣燃爆事故案例2000年2月19日零時(shí)06分,山東三力工業(yè)集團(tuán)有限公司濮陽分公司發(fā)生地下 廢棄天然氣管線爆炸事故,造成15人死亡,56人受傷,其中重傷13人,直接 經(jīng)濟(jì)損失342.6萬元。一、企業(yè)概況山東三力工業(yè)集團(tuán)有限公司濮陽分公司是由山東三力工業(yè)集團(tuán)有限公司1998年 8月,在文留鎮(zhèn)第二化工廠原廠址上獨(dú)資建設(shè)的高硼硅玻璃企業(yè),有三個(gè)車間, 設(shè)有安全科、生產(chǎn)科等9個(gè)科室,其中發(fā)生爆炸的三車間共有職工128人,分三 班運(yùn)轉(zhuǎn)。該公司第三車間位于生產(chǎn)區(qū)的東部。三車間共有5#、6#兩座玻璃爐窯,4座退火 爐設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)8000噸玻璃拉管。每座爐窯建有四條玻璃拉管生產(chǎn)線,

2、有蓄 熱室、工作池、料道、風(fēng)機(jī)、燃燒系統(tǒng)、電熔化等部門組成;其爐窯所需熱能來 源于燃燒系統(tǒng)和電熔化兩部分產(chǎn)生的熱量。燃燒系統(tǒng)由供風(fēng)系統(tǒng)和低壓天然氣 (0.05Mpa)系統(tǒng)組成,車間用電為常規(guī)用電和電熔化用電。車間內(nèi)在5#、6#爐 南側(cè)有一條東西走向,長27.6米、深1.53米、寬1.23米的主電纜溝。在5#、 6#爐中間有一條南北走向,長15.8米、深1.52米、寬0.96米的電纜溝。東西 與南北電纜溝相連接,連接處有一個(gè)1.2米*0.73米的人孔。整個(gè)電纜溝上覆蓋 30厘米厚的水泥現(xiàn)澆層地面,共有北、中、西3個(gè)人孔。在第三車間建設(shè)前,公司發(fā)現(xiàn)地下有一條中原油田廢棄的529毫米天然氣管線, 距

3、地面0.77米。在做5#爐基礎(chǔ)時(shí),該公司將廢棄的529毫米管線進(jìn)行了處理, 割除20余米,其西北端口在車間外,東南端口距5#爐蓄熱室東南角1.25米處, 兩端口均由三力公司焊工焊接盲板封堵。二、事故經(jīng)過2000年2月18日晚10時(shí)37分,三車間電纜溝內(nèi)可燃?xì)怏w爆燃,將車間內(nèi)電纜 溝中間人孔和西側(cè)人孔蓋板沖開,車間主任張尤鶴發(fā)現(xiàn)后,一邊派人通知領(lǐng)導(dǎo), 一邊趕往配電室通知停電。電工申英強(qiáng)與張尤鶴先后到三車間救火。公司領(lǐng)導(dǎo)接 到通知后也相繼趕到現(xiàn)場,組織人員繼續(xù)撲救電纜溝內(nèi)的火。由于火源在電纜溝 內(nèi),難于撲救,公司打電話通知文留鎮(zhèn)政府,請求支援。文留鎮(zhèn)政府立即與中原 油田采油一廠消防隊(duì)聯(lián)系,晚10時(shí)

4、50分,油田采油一廠消防隊(duì)趕到現(xiàn)場投入救 火??刂谱』饎莺笠幻狸?duì)員從中間人孔下到電纜溝內(nèi)用水槍撲救電纜溝內(nèi)的 火,隨著火勢的減弱,看見電纜溝北墻縫隙處有火苗竄出。晚11時(shí)58分火被撲 滅。由于車間停電,供風(fēng)系統(tǒng)無法運(yùn)轉(zhuǎn),爐窯燃燒系統(tǒng)不能正常工作。公司員工 為防止?fàn)t窯內(nèi)高溫玻璃液降溫過快引起生產(chǎn)事故,按操作規(guī)程利用供氣備用系統(tǒng) 加熱護(hù)爐。2月19日0時(shí)06分,三車間5#爐東側(cè)發(fā)生爆炸,當(dāng)場死亡12人, 受傷59人,在送往醫(yī)院途中又有一人死亡,搶救過程中,因傷勢嚴(yán)重,經(jīng)搶救 無效死亡2人。三、事故原因分析根據(jù)現(xiàn)場勘查及物證技術(shù)鑒定結(jié)果可以確定,529毫米管線在廢棄時(shí)管道內(nèi)存有 殘留天然氣,在該

5、公司三車間施工處理管線時(shí)又進(jìn)入了部分空氣。由于電纜溝著 火,火焰烘烤橫穿電纜溝內(nèi)的廢棄529毫米管線外壁,使管線內(nèi)溫度達(dá)到了天然 氣和氧氣的反應(yīng)溫度,管線內(nèi)的天然氣和氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),放出大量熱量,致 使管線內(nèi)氣體壓力升高,超過了廢棄529毫米管線端口焊接盲板的承受壓力,盲 板炸飛,可燃?xì)怏w沖出529毫米管線。由于5#爐蓄熱室墻體的阻擋,噴出的可 燃?xì)怏w向上和反向擴(kuò)散。又因?yàn)楣芫€內(nèi)原來混入的氧氣有限,從管道內(nèi)噴出的氣 體中仍含有大量反應(yīng)過剩的天然氣體,遇爐窯明火再次發(fā)生爆炸,導(dǎo)致了這次惡 性事故的發(fā)生。因此,事故發(fā)生的主要原因是:三力公司在施工時(shí)對地下529毫米廢棄天然氣管道處理不當(dāng),盲板封堵

6、焊接質(zhì) 量差,隨著蓄熱室周圍溫度升高,管道內(nèi)殘余的天然氣受熱升溫形成正壓,穿過 其端口盲板焊接氣孔進(jìn)入電纜溝。電纜溝內(nèi)積聚達(dá)到爆燃濃度,并沿電纜溝穿孔 進(jìn)入6#爐常規(guī)電控柜,6#爐常規(guī)電控柜內(nèi)空氣開關(guān)電熱作用引燃天然氣,是造 成電纜溝著火的直接原因。由于電纜溝著火,火焰烘烤橫穿電纜溝內(nèi)的廢棄的529毫米管線外壁1小時(shí) 21分,使管線內(nèi)溫度達(dá)到了天然氣和氧氣的反應(yīng)溫度,放出大量熱量,致使管 線內(nèi)氣體壓力升高,超過了廢棄的529毫米管線端口焊接盲板承受壓力,盲板炸 飛,可燃?xì)怏w沖出廢棄的529毫米管線,由于5#爐蓄熱室墻體阻擋,噴出的可 燃?xì)怏w向上和反向擴(kuò)散,遇爐窯明火再次發(fā)生爆燃,是造成這次特大

7、傷亡事故的 直接原因。由于現(xiàn)場人員誤認(rèn)為電纜溝著火是電纜短路起火,對廢棄管道發(fā)生爆炸預(yù)料不 到,在電纜溝發(fā)生火災(zāi)造成車間停電的情況下,當(dāng)班職工加熱護(hù)爐,未及時(shí)撤離 現(xiàn)場,是造成這次事故傷亡人數(shù)較多的主要原因。事故2蘭州石化分公司2002年8月27日硫化氫中毒事故分析2002年8月27日,對于蘭州石化公司是一個(gè)刻骨銘心的日子,盡管事過四年之 久,但至今記憶猶新,事故慘象歷歷在目。17: 10分,煉油廠北圍墻外西固環(huán) 形東路,發(fā)生一起H2S氣體泄漏導(dǎo)致人員中毒的重大事故。造成5人死亡,45 人不同程度中毒,留給我們的是永遠(yuǎn)的痛苦和恐懼?!?.27”中毒事故是蘭州石 化公司成立以來發(fā)生的最為嚴(yán)重的事

8、故,事故教訓(xùn)慘痛,不僅給中國石油形象造 成了嚴(yán)重的負(fù)面影響,也造成了惡劣的社會影響,今天,根據(jù)會議安排,對2002 年8月27日煉油廠的硫化氫泄漏中毒事故進(jìn)行一次深刻剖析,希望能共同深刻 吸取教訓(xùn),引以為戒。不當(dāng)之處,敬請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。一、事故經(jīng)過:2002年8月,蘭州石化公司決定對煉油廠1998年停產(chǎn)的舊烷基化裝置進(jìn)行拆除。 煉油廠烷基化車間為了確保舊烷基化裝置的拆除工作安全順利進(jìn)行,計(jì)劃對該裝 置進(jìn)行徹底工藝處理。在處理廢酸沉降槽(容一7)內(nèi)殘存的反應(yīng)產(chǎn)物過程中, 因該沉降槽抽出線已拆除,無法將物料回抽處理,由裝置所在分廠向公司生產(chǎn)處 打出報(bào)告,申請聯(lián)系收油單位對槽內(nèi)的殘留反應(yīng)產(chǎn)物

9、進(jìn)行回收。2002年8月27日15時(shí)左右,烷基化車間主任張某帶領(lǐng)車間管理工程師程某、 安全員鎖某,協(xié)助三聯(lián)公司污油回收隊(duì)裝車。由于從廢酸沉降槽(容一7)人孔 處用蒸汽往復(fù)泵不上量,張某等三人決定從廢酸沉降槽(容一7)底部抽油。在 廢酸沉降槽(容一7)放空管線試通過程中,違反含硫污水系統(tǒng)嚴(yán)禁排放廢酸性 物料的規(guī)定,利用地下風(fēng)壓罐的頂部放空線將廢酸沉降槽中的部分酸性廢油排入 含硫污水系統(tǒng)。酸性廢油中的硫酸與含硫污水中的硫化鈉反應(yīng)產(chǎn)生了高濃度硫化 氫氣體,硫化氫氣體通過與含硫污水系統(tǒng)相連的觀察井口溢出。8月27日17時(shí)10分,在蘭州石化公司煉油廠北圍墻外西固區(qū)環(huán)形東路長約40 米范圍內(nèi),有行人和機(jī)動

10、車司機(jī)共50人出現(xiàn)中毒現(xiàn)象。17時(shí)15分,蘭州石油 化工公司總醫(yī)院急救車到達(dá)現(xiàn)場將受傷人員送往醫(yī)院搶救。其中4名受傷人員在 送往醫(yī)院途中死亡,1名受傷人員于9月1日經(jīng)搶救無效死亡,45人不同程度的 中毒,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)250多萬元。二、事故原因:烷基化車間在對廢酸沉降槽進(jìn)行工藝處理過程中,由于蒸汽往復(fù)泵不上量,決定 從廢酸沉降槽(容一7)底部抽油,在廢酸沉降槽(容一7)放空管線試通過程中, 違反含硫污水系統(tǒng)嚴(yán)禁排放廢酸性物料的規(guī)定,將含酸廢油直接排入含硫污水管 線,酸性廢油中的硫酸與含硫污水中的硫化鈉反應(yīng)產(chǎn)生了高濃度硫化氫氣體,硫 化氫氣體通過與含硫污水系統(tǒng)相連的觀察井口溢出。這是導(dǎo)致事故發(fā)生的直

11、接原 因。事故發(fā)生后,我們深刻剖析事故發(fā)生的深層次原因。我們深刻認(rèn)識到,我們公司 在報(bào)廢裝置管理、員工培訓(xùn)和制度執(zhí)行、安全環(huán)保隱患治理等方面還存在嚴(yán)重問 題。從中也反映出部分管理干部安全素質(zhì)不高,對作業(yè)變更后方案的危害認(rèn)識不 足,車間管理人員違章指揮,魯莽行事,貪圖便捷;操作人員對含酸廢油排入含 硫污水系統(tǒng)會產(chǎn)生硫化氫的常識不清楚,業(yè)務(wù)技術(shù)不過關(guān),這是造成事故的間接 原因。三、事故教訓(xùn):這起事故的發(fā)生,反映出我們公司各級員工特別是部分領(lǐng)導(dǎo)干部沒有真正將“安 全第一”的思想深入腦海,安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有得到有效的落實(shí),遵章守紀(jì)還沒 有成為廣大員工的自覺行為。同時(shí),對安全生產(chǎn)工作重視程度不夠,標(biāo)準(zhǔn)不

12、高, 工作不細(xì),管理不嚴(yán)。事故教訓(xùn)極為深刻。1、安全防范意識差,貪圖便捷盲目操作。煉油廠烷基化車間主任張某等人在對 廢酸沉降槽進(jìn)行工藝處理時(shí),操作人員對含酸廢油排入含硫污水系統(tǒng)會產(chǎn)生硫化 氫的認(rèn)識不清,安全防范意識差,業(yè)務(wù)技能不過關(guān),沒有掌握最基本的應(yīng)知應(yīng)會, 可謂不知不會,無知無畏,對作業(yè)過程中的危害性認(rèn)識不夠,后果估計(jì)不足,貪 圖便捷,魯莽行事,盲目操作,員工沒有具備保證安全生產(chǎn)的基本技能。在試通 管線過程中,將含酸廢油直接排入含硫污水管線,導(dǎo)致了事故的發(fā)生。2、制度執(zhí)行不力,“三違”行為屢禁不止。蘭州石化公司固體廢棄物管理規(guī)定、 蘭州石化公司污水管理規(guī)定及烷基化裝置操作規(guī)程都明確規(guī)定,廢

13、酸渣不允許排入含硫污水系統(tǒng),應(yīng)送出裝置綜合利用或拉運(yùn)到工業(yè)渣場進(jìn)行填埋處理。 規(guī)章制度都源于對生產(chǎn)實(shí)踐,源于事故教訓(xùn),是用鮮血寫成。不遵守制度,不按 科學(xué)規(guī)律辦事,就一定要付出沉重的代價(jià)。烷基化車間主任張某,作為車間第一 安全負(fù)責(zé)人,無視公司制度和規(guī)定,有章不循,違章指揮操作人員將含廢酸油排 入含硫污水系統(tǒng),導(dǎo)致了事故的發(fā)生。從中也暴露出公司基層安全管理基礎(chǔ)薄弱, “三違”現(xiàn)象普遍存在,安全管理制度執(zhí)行層層弱化,執(zhí)行力差的問題。3、安全監(jiān)督不到位,不能有效扼止違章。安全員鎖某做為車間現(xiàn)場安全監(jiān)督人 員,對車間主任的違章指揮、操作人員的違章作業(yè)視而不見,沒有認(rèn)真履行安全 監(jiān)督職責(zé),沒有對違章現(xiàn)象

14、進(jìn)行及時(shí)的制止和糾正,而是接受了違章指揮,也成 為違章作業(yè)者。暴露出公司安全監(jiān)督體系沒有完全發(fā)揮作用,對安全監(jiān)督人員的 選拔考核不嚴(yán),安全監(jiān)督人員素質(zhì)低,責(zé)任心不強(qiáng),業(yè)務(wù)不精,造成安全監(jiān)督人 員沒有能力發(fā)現(xiàn)和糾正違章現(xiàn)象。4、生產(chǎn)管理不到位,安全措施不能有效落實(shí)。車間主任協(xié)助施工單位進(jìn)行污油 回收時(shí),在蒸汽往復(fù)泵抽油不上量,無法按原方案進(jìn)行污油回收操作的情況下, 既沒有對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)真辨識,也沒有履行必要的審批手續(xù),就現(xiàn)場變更 工藝處理方案,并組織操作人員實(shí)施,這說明公司在生產(chǎn)管理上存在方案執(zhí)行不 嚴(yán),落實(shí)不夠的問題。同時(shí),公司生產(chǎn)運(yùn)行處作為廢油回收工作的審批單位,沒 有按照“誰主管,誰

15、負(fù)責(zé)”的原則,對含酸廢油回收處理過程中的安全措施提出 明確的要求,對裝置處理現(xiàn)場只進(jìn)行了簡單的現(xiàn)場檢查后,就批準(zhǔn)了酸性廢油回 收申請。說明公司管理方式粗放,管理上存在漏洞,部分領(lǐng)導(dǎo)干部“安全第一” 的思想還沒有入心入腦,在安全管理措施上還存在重視不足,落實(shí)不到位的現(xiàn)象。5、變更管理不到位,不能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)行污油回收前,車間編制了處理 方案,對存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辯識,并制訂了相應(yīng)的防范措施。但在作業(yè)執(zhí)行過程中, 在蒸汽泵不上量的情況下,改變了處理方案,決定從廢酸沉降槽(容一7)底部 抽油,如果在作業(yè)前分析出變更方案存在的風(fēng)險(xiǎn),對變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)制訂有 效控制措施,就可完全避免事故的發(fā)生。從中反

16、映出我公司在變更管理上還存在 管理制度不完善,缺乏管理的問題。6、報(bào)廢裝置管理不善,為事故發(fā)生埋下隱患。報(bào)廢裝置在停車后應(yīng)該進(jìn)行徹底 工藝處理,倒空物料,裝置出入界區(qū)物料管線加堵盲板。但舊烷基化裝置于1998 年長期停車后,沒有及時(shí)對停車后的裝置進(jìn)行徹底的工藝處理,致使廢酸沉降槽(容一7)內(nèi)殘存反應(yīng)物未及時(shí)處理。同時(shí),調(diào)查發(fā)現(xiàn)裝置停車后,在裝置前期 拆除過程中,沒有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識,制訂的拆除方案不嚴(yán)密,導(dǎo)致正常的倒料流程 被提前拆除,致使槽內(nèi)含酸廢油無法按照正常流程回抽處理。這反映出公司在報(bào) 廢裝置管理上存在嚴(yán)重的問題。7、隱患治理力度不夠,無法確保本質(zhì)安全。含硫污水硫化氫吸收塔由于設(shè)計(jì)原 因,

17、經(jīng)常出現(xiàn)堿結(jié)晶,系統(tǒng)運(yùn)行受到較大影響,硫化氫吸收效果較差;同時(shí)含硫 污水系統(tǒng)觀察井沒有及時(shí)進(jìn)行封閉。含硫污水系統(tǒng)的清污分流工作由于受到技術(shù) 上的限制,一直未能實(shí)施。另外,隨著周邊地區(qū)的發(fā)展,公司生產(chǎn)裝置被周圍村 莊、道路包圍,城市道路和周邊居民與公司生產(chǎn)裝置的安全防護(hù)間距嚴(yán)重不符合 國家規(guī)范的要求,這為事故的進(jìn)一步擴(kuò)大留下了隱患。從中反映出我公司對安全 環(huán)保隱患治理的認(rèn)識不足,治理的力度不大,也暴露出我公司對周邊環(huán)境沒有引 起足夠的重視的問題。8、公司管理存在問題,安全責(zé)任制沒有落實(shí)。事故的發(fā)生,暴露出我公司在安 全管理上存在隱患,在員工培訓(xùn)、隱患治理、制度執(zhí)行等方面還存在不到位的現(xiàn) 象,各級

18、領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有真正落到實(shí)處,“安全第一”的思想還沒有 深入腦海,對安全工作的責(zé)任感、危機(jī)感不夠,工作作風(fēng)不夠扎實(shí),導(dǎo)致各級領(lǐng) 導(dǎo)在抓安全管理上標(biāo)準(zhǔn)不高,工作不細(xì),要求不嚴(yán)。有些領(lǐng)導(dǎo)對安全工作還停留 在一般性的開會布置、下發(fā)文件上,沒有將安全工作真正落實(shí)到基層。以上幾個(gè)方面的教訓(xùn),使我們深刻認(rèn)識到,安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),需要我們公司 上下同心,全力以赴,做更加扎實(shí)和細(xì)致的工作。四、事故責(zé)任者處理:1、烷基化車間主任、管理工程師、安全員在試通管線過程中違章操作、違章指 揮,對事故負(fù)直接責(zé)任。給予車間主任撤消其職務(wù),開除廠籍,留用察看一年的行 政處分;工程師、安全員行政降級處分。2、煉油廠副

19、廠長作為該廠主管安全生產(chǎn)的責(zé)任人,安全管理不到位,對事故負(fù) 管理責(zé)任。給予其行政記過處分,責(zé)成其在該廠黨政工聯(lián)席會上做檢查。煉油廠 廠長作為該廠安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對職工的安全教育和培訓(xùn)不夠,對事故負(fù) 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。給予其行政警告處分,責(zé)成其在公司主要領(lǐng)導(dǎo)會議上做檢查。3、生產(chǎn)運(yùn)行處處長、生產(chǎn)運(yùn)行處工程師管理不嚴(yán),對事故負(fù)有一定的管理責(zé)任。 給予生產(chǎn)運(yùn)行處處長行政警告處分;給予生產(chǎn)運(yùn)行處工程師行政警告處分。4、給予公司總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理行政記過處分。五、安全措施:1、事故發(fā)生后,根據(jù)事故原因,為汲取事故教訓(xùn),杜絕類似事故的發(fā)生,公司 組織相關(guān)部門在安全生產(chǎn)組織和安全管理上立即采取了以下措施

20、:迅速開展安全生產(chǎn)整頓活動。從各級領(lǐng)導(dǎo)的安全意識、安全責(zé)任、安全管理、 制度執(zhí)行以及安全措施、隱患治理等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整頓,進(jìn)一步加強(qiáng)對安全生產(chǎn) 的領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理,認(rèn)真落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針, 搞好下一步安全生產(chǎn)工作。迅速開展“增強(qiáng)責(zé)任,嚴(yán)格紀(jì)律,完善制度,夯實(shí)基礎(chǔ)”的主題教育活動, 教育公司全體員工吸取事故教訓(xùn),結(jié)合本單位、本崗位實(shí)際,查思想、查制度、 查違章、查隱患,針對存在的問題,制定整改措施,徹底扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)的被動局 面。 在事故發(fā)生1周內(nèi)迅速完善原有H2S吸收塔系統(tǒng),對含硫污水觀察井進(jìn)行封 閉,將含硫污水管線中的氣體引入H2S吸收塔,利用堿液進(jìn)行吸收。同時(shí),立

21、即 開展新的H2S吸收塔設(shè)計(jì)施工工作,目前已投入使用。 完善含硫污水系統(tǒng)的H2S氣體監(jiān)測系統(tǒng),在容易發(fā)生泄漏的部位安裝H2S報(bào) 警儀,對含硫污水系統(tǒng)的H2S進(jìn)行監(jiān)測。對所有進(jìn)入含硫污水系統(tǒng)的污水進(jìn)行清理,減少含硫污水外排量。工作完成 后,含硫污水量由原來的150立方/小時(shí)降為50立方/小時(shí)。 加強(qiáng)對含硫污水系統(tǒng)的管理,做到含硫污水的有序排放。立即組織對含硫污 水系統(tǒng)進(jìn)行檢查,凡與含硫污水系統(tǒng)相連的酸性物料管線,全部加堵盲板,嚴(yán)禁 強(qiáng)酸介質(zhì)進(jìn)入含硫污水系統(tǒng)。立即完善蘭州石化公司含硫污水排放的管理規(guī)定,規(guī)定含硫污水排放的管 理細(xì)則,各單位不得擅自排放堿渣。加強(qiáng)完善報(bào)廢、停用裝置的安全環(huán)保管理,制定

22、蘭州石化公司報(bào)廢、停用 裝置的安全環(huán)保管理規(guī)定。進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度,公司組織對工業(yè)用火等26項(xiàng)安全管理制度進(jìn)行修 訂,組織對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)。2、盡管“ 8.27 ”事故已經(jīng)過去將近四年了,但我們一直在對事故進(jìn)行反思。幾 年來,我們振奮精神,變壓力為動力,從保證人的可靠、管理可靠、技術(shù)裝備可 靠的“三個(gè)可靠”為工作切入點(diǎn),不斷提高各級人員的安全技能,完善HSE管理 體系,強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力,狠反“三違”,大力消除安全環(huán)保隱患,不 斷夯實(shí)公司的安全基礎(chǔ),使我公司安全環(huán)保形勢得到了進(jìn)一步的好轉(zhuǎn)。堅(jiān)持以人為本抓管理,強(qiáng)化教育培訓(xùn)考核,用先進(jìn)文化引領(lǐng),全面提高員工 安全意識、行為安全、安全技

23、能水平,確保人的可靠。一是我公司堅(jiān)持“以人為 本”抓管理不動搖,扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)安全文化建設(shè)。大力倡導(dǎo)“熱愛生活、珍愛生 命、關(guān)愛健康”的文化理念,創(chuàng)新管理辦法,將傳統(tǒng)管理辦法與現(xiàn)代管理手段有 機(jī)結(jié)合,用先進(jìn)的理念拓展思路、指導(dǎo)實(shí)踐。二是進(jìn)一步加強(qiáng)員工作培訓(xùn)考核。 培訓(xùn)考核是確保人的素質(zhì)能夠持久滿足公司安全生產(chǎn)需要的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作,是 企業(yè)安全生產(chǎn)工作的后天之本?!盎A(chǔ)不牢,地動山搖”,班組是生產(chǎn)的基礎(chǔ)單位, 通過廣泛的多種形式的培訓(xùn),提高生產(chǎn)一線員工的總體安全素質(zhì)。分級組織培訓(xùn), 分級考核檢查,使培訓(xùn)考核多種手段并駕齊驅(qū),逐步經(jīng)常化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 加強(qiáng)員工應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)和考核,開展“雙百培訓(xùn)上

24、崗”活動,以激發(fā)員工自主學(xué) 習(xí)安全知識、掌握安全技能的積極性,不斷提高全員的安全素質(zhì),逐步達(dá)到員工 技能可靠。三是進(jìn)一步完善反違章的手段,全面推行“停止作業(yè)卡”制度,賦予 員工安全的權(quán)利,使每一位員工時(shí)刻自覺關(guān)注自身的安全和健康、他人的安全健 康,自覺遵守制度和規(guī)程,約束自身行為,保障個(gè)人、他人和企業(yè)的安全,確保 員工行為可靠。 堅(jiān)持完善管理制度,落實(shí)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“一崗一責(zé)”、“一職一責(zé)” 的責(zé)任,全面實(shí)現(xiàn)管理可靠。一是將“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的安全管理理念落實(shí)到 生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備檢修、工程建設(shè)、物資供應(yīng)等各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動中去。嚴(yán)格按照 “方向比效率更重要,計(jì)劃比實(shí)施更重要,安全比進(jìn)度更重要

25、,質(zhì)量比成本更重 要”的原則,狠抓落實(shí),真正樹立起“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的大安全的管理理念, 做到管理理念可靠。二是通過修訂完善管理制度,規(guī)范和簡化流程,使管理制 度可靠。公司按照“理順流程、簡化管理、弱化權(quán)利、強(qiáng)化監(jiān)督”的要求,進(jìn)一 步理順和優(yōu)化管理流程,有效規(guī)范員工的行為,幫助員工養(yǎng)成良好的作風(fēng)和習(xí)慣。 要按照制度和標(biāo)準(zhǔn)兩種形式對現(xiàn)行安全管理制度進(jìn)行完善修訂,以基層車間為單 元,以崗位為落腳點(diǎn),針對各裝置特點(diǎn),結(jié)合生產(chǎn)過程各類人員職責(zé)分工,分層 次制訂各個(gè)環(huán)節(jié)的安全檢查表,從而形成全公司的安全檢查標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范檢查內(nèi)容, 實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理。三是加大制度執(zhí)行力度,使制度執(zhí)行可靠。各級領(lǐng)導(dǎo)要帶 頭履

26、行對員工的承諾,做到制度面前人人平等,誰也不能凌駕于制度之上;執(zhí)行 制度要求嚴(yán)之又嚴(yán),誰也不能越雷池一步。同時(shí),要牢固樹立實(shí)事求是的工作作 風(fēng),嚴(yán)肅事故管理,重點(diǎn)從險(xiǎn)情和未遂事故抓起,做好責(zé)任追究;對待違章,要 采用“零寬容”的態(tài)度。堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,建立車間領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù) 員安全定點(diǎn)聯(lián)系關(guān)鍵機(jī)組和要害設(shè)備制度,逐級簽訂安全合同,逐級提出安全承 諾,接受員工監(jiān)督。 持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系,全面提高健康安全環(huán)保管理水平。改進(jìn)健康、安全、 環(huán)保管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在不規(guī)范、兩張皮現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)管理升級,從傳統(tǒng)的 狀態(tài)管理向系統(tǒng)過程管理轉(zhuǎn)變,將員工體系意識、體系理解、體系能力與體系建 設(shè)緊密

27、結(jié)合起來,尤其要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部、專業(yè)管理人員對體系的學(xué)習(xí)、理解,使 各級管理人員以身作則,帶頭自覺遵守和嚴(yán)格執(zhí)行程序文件,按體系要求開展工 作。通過全員、全方位的努力,達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)理念可靠、制度可靠、執(zhí)行可靠,監(jiān)督 隊(duì)伍素質(zhì)提高,管理體系有效運(yùn)行。強(qiáng)化管理,加大安全環(huán)保隱患治理投入,實(shí)現(xiàn)技術(shù)裝備的可靠。蘭州石化公 司屬于50年代投產(chǎn)的企業(yè),存在的安全環(huán)保隱患較多,我們必須進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé) 任感和緊迫感,要把隱患治理作為搞好安全環(huán)保工作的一項(xiàng)重要任務(wù)。對查出的 隱患和問題,要及時(shí)采取監(jiān)控措施,凡是能夠整改的必須立即整改,一時(shí)整改不 了的要排出計(jì)劃限期整改,對嚴(yán)重威脅生產(chǎn)安全又確實(shí)整改不了的,寧可停產(chǎn)也 不

28、能帶病運(yùn)行。對新上項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目,要嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則,防止留 下新的隱患,并要嚴(yán)格防止設(shè)備超期服役和報(bào)廢在用,提高安全技術(shù)與裝備保障 能力。蘭州石化公司的隱患治理得到了股份公司各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,對蘭州石 化公司周邊環(huán)境隱患、電氣隱患、環(huán)境應(yīng)急設(shè)施等治理項(xiàng)目投入了大量的資金, 我們將不辜負(fù)股份公司管理層對我公司的厚愛,積極工作,采取一切必要措施, 利用一切有效手段,下大力氣抓好安全環(huán)保隱患治理工作,努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與 安全環(huán)保的協(xié)調(diào)。把保障員工身體健康、保證安全生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境當(dāng)作企業(yè)的重 要職責(zé)來抓,把安全環(huán)保要求不折不扣地落實(shí)到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)和每一 個(gè)崗位,切實(shí)提高蘭州石化公

29、司的本質(zhì)安全水平,為蘭州石化公司安全生產(chǎn)創(chuàng)造 良好的安全環(huán)境。完善和細(xì)化各類應(yīng)急預(yù)案,不斷提高應(yīng)對突發(fā)事件和重大事故的防范能力。 組織各單位對已編寫的208個(gè)廠級應(yīng)急救援預(yù)案、52套生產(chǎn)裝置應(yīng)急救援 預(yù)案進(jìn)行細(xì)化完善,使其更具可操作性。尤其對涉及周邊居民,影響周邊環(huán)境 的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)一步細(xì)化,完善地企聯(lián)動的防范措施,積極與地方政府協(xié)調(diào)定期演 練,提高公司的事故應(yīng)急處理能力。進(jìn)一步完善和細(xì)化與蘭州石油化工公司的聯(lián) 動互保機(jī)制,在檢維修、工程項(xiàng)目建設(shè)、重大事故的處理中做到“五共”(制度 共制定、風(fēng)險(xiǎn)共辨識、措施共落實(shí)、作業(yè)共監(jiān)督、責(zé)任共追究),共同組織開展 現(xiàn)場聯(lián)合檢查,共同處罰違章現(xiàn)象,共同治理環(huán)

30、保隱患,共同維護(hù)和建設(shè)“兩蘭” 安全生產(chǎn)的長效機(jī)制,為“兩蘭”的和諧發(fā)展提供有力保障。安全工作任重而道遠(yuǎn),面對我公司曾經(jīng)發(fā)生的各類事故,我們深感安全管理工作 的責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn),只有樹立強(qiáng)烈的危機(jī)感和責(zé)任感,經(jīng)過公司全體員工的 不懈努力,變壓力為動力,認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),夯實(shí)安全管理基礎(chǔ),才能不辜負(fù) 中國石油對我們的期望,全面實(shí)現(xiàn)蘭州石化的科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、清潔發(fā)展。 事故3吉林市煤氣公司液化氣102號球罐爆炸,1979年12月18日14點(diǎn)7分,該市煤 氣公司液化氣站的102號400立方米液化石油氣球罐發(fā)生破裂,大量的液化石油 氣噴出,順風(fēng)向北擴(kuò)散,遇明火發(fā)生爆炸,引起球罐爆炸。由于該罐爆炸

31、燃燒, 大火燒了 19個(gè)小時(shí),致使五個(gè)400立方米的球罐、四個(gè)450立方米臥罐和8000 多只液化石油氣鋼瓶(其中空瓶3000只)爆炸或燒毀,罐區(qū)相鄰的廠房、建筑 物、機(jī)動車及設(shè)備等被燒毀或受到不同程度的損壞,400米遠(yuǎn)的相鄰的苗圃、住 宅建筑及拖拉機(jī)、車輛也受到損壞,直接經(jīng)濟(jì)損失約627萬元,死36人,重傷 50人。該球罐自投用后兩年零兩個(gè)月使用期間,經(jīng)常處于較低容量,只有三次達(dá) 到額定容量,第三次封裝后四天,即在18日破裂。該罐投用后,一直沒有進(jìn)行過檢查。破裂前,安全閥正常,排污正常關(guān)閉。 球罐的主體材質(zhì)為15MnVR,內(nèi)徑9200毫米,壁厚25毫米,容積400立方米,用 于貯存液化石油氣

32、。先天留缺陷,后天欠管理。經(jīng)過分析,事故原因有四:根據(jù)斷口特征和斷裂力學(xué)的估算,該球罐的破裂是屬于低應(yīng)力的脆性斷裂,主斷 裂源在上環(huán)焊縫的內(nèi)壁焊址上,長約65毫米。經(jīng)宏觀及無損檢驗(yàn),上、下環(huán)焊縫焊接質(zhì)量很差,焊縫表面及內(nèi)部存在很多咬邊、 錯(cuò)邊、裂紋、熔合不良、夾渣及氣孔等缺陷。事故發(fā)生前在上下環(huán)焊壁焊址的一些部位已存在縱向裂紋,這些裂紋與焊接缺陷 (如咬邊)有關(guān)。球罐投入使用后,從未進(jìn)行檢驗(yàn),制造、安裝中的先天性缺陷未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除, 使裂紋擴(kuò)展,當(dāng)罐內(nèi)壓力稍有波動便造成低應(yīng)力斷裂。國務(wù)院1980年曾以國發(fā)99號文批轉(zhuǎn)關(guān)于吉林市煤氣公司液化石油氣廠 惡性爆炸火災(zāi)事故時(shí)指出:這次事故暴露出來的壓

33、力容器組裝質(zhì)量差、使用管 理混亂,領(lǐng)導(dǎo)干部不重視安全生產(chǎn),不認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)章制度,不懂業(yè)務(wù),不注 意技術(shù)管理以及對設(shè)備長期不檢驗(yàn)等問題,在不少企業(yè)、事業(yè)單位中都不同程度 的存在,應(yīng)當(dāng)引起各級領(lǐng)導(dǎo)的高度注意。為防止同類事故發(fā)生,提出三條措施:在球罐設(shè)計(jì)、制造、安裝中要把住質(zhì)量關(guān),特別是要保證焊接質(zhì)量。球罐投用后,使用單位的領(lǐng)導(dǎo)要提高安全意識,重視球罐的安全。 要建立健全必要的規(guī)章制度,提高管理人員和操作人員的素質(zhì)。事故4大慶石化分公司2004年10月27日硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析2004年10月27日,我公司煉油廠硫磺回收車間發(fā)生重大火災(zāi)爆炸事故,造成7 人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失192萬元。這起

34、事故是大慶石化歷史上少有的一起重大亡 人責(zé)任事故,也是集團(tuán)公司、股份公司2004年發(fā)生的最嚴(yán)重的事故之一。事故 給遇難員工及家庭帶來了災(zāi)難,也給企業(yè)造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響,教訓(xùn)十分深刻, 代價(jià)十分慘痛。事過一年多,我們回顧和反思這起事故,依然刻骨銘心,終生難 忘。一、事故的經(jīng)過2004年10月20日,我公司煉油廠硫磺回收車間新建投用僅87天的酸性水汽提 裝置原料水罐V403罐頂與罐壁之間焊口開裂,造成裝置停產(chǎn)。為盡快恢復(fù)生產(chǎn), 煉油廠把修復(fù)工作委托給大慶石化總廠工程公司第一安裝工程公司。修復(fù)過程要 將連接原料水罐V402與V403的平臺及管線拆除。10月27日8時(shí),施工人員在車間的指導(dǎo)配合下,用

35、吊車將連接V402和V406的 管線吊起,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并在盲板與上法蘭之間放入一根焊條以備吹 掃,隨后車間用氮?dú)鈱υ摴芫€進(jìn)行了吹掃。8時(shí)30分,車間開具了用火票。8 時(shí)45分,吹掃完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。9時(shí)20分左右,施工員到車間領(lǐng) 取火票,并送給V402罐頂?shù)臍夂腹ぁM瑫r(shí),車間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和 操作工也到了 V402罐頂。9時(shí)40分左右,開始切割,9時(shí)44分,V402罐發(fā)生 爆炸著火。公司立即啟動了事故應(yīng)急預(yù)案,展開撲救工作,10時(shí)45分火被撲滅。爆炸導(dǎo)致 2人當(dāng)場死亡,5人失蹤。10月29日13時(shí),5名失蹤人員遺體在V402罐內(nèi)找到。二、事故原因黑龍江省、股份公司

36、事故調(diào)查組分別對事故原因進(jìn)行了調(diào)查。V402罐爆炸的原 因是:罐內(nèi)的爆炸性混合氣體,從正在切割的DN200管線根部焊縫或罐壁與罐頂 板連接焊縫開裂引起泄漏,遇到在V402罐上氣割管線作業(yè)的明火或飛濺的熔渣 引起爆炸?!?0.27”事故是一起典型的在裝置檢修過程中發(fā)生的由于違章指揮、違章作業(yè) 造成的重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。主要原因有:V403罐頂開裂,沒有查清原因就急于組織修復(fù)。V403罐搶修方案和施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)存在欠缺,特別是對相連的V402罐存 在風(fēng)險(xiǎn)考慮不夠,方案不夠細(xì)致,操作性不強(qiáng),工作計(jì)劃不周密。違反用火安全管理制度,將一級用火自行降低為二級用火作業(yè),且在作業(yè)現(xiàn)場盲 板尚未加裝完畢,也

37、未對看火地點(diǎn)及動火管線進(jìn)行爆炸氣體采樣分析的情況下開 具用火作業(yè)票。安全生產(chǎn)素質(zhì)不高,意識不強(qiáng),違章指揮、違章操作,監(jiān)督管理不到位,一系列 “三違”行為沒有得到有效監(jiān)督:1、10月24日,在V403罐內(nèi)物料尚未倒空情況下,車間組織施工單位在現(xiàn)場進(jìn) 行檢修作業(yè)準(zhǔn)備工作。2、10月27日,在對V403罐取樣檢測前,車間就開出“V403罐內(nèi)有限空間作業(yè) 票”,允許施工作業(yè)人員進(jìn)入V403罐內(nèi)作業(yè)。3、10月27日開具的用火作業(yè)票,時(shí)間為上午8: 30,實(shí)際動火是9: 40,動火 時(shí)超過規(guī)定時(shí)限。4、所有作業(yè)準(zhǔn)備都是針對V403罐所做的,而現(xiàn)場作業(yè)是在V402。5、吊車違章吊拉V402與V406罐連接

38、管線加裝盲板。6、對施工單位氣焊工持上崗證情況,各級安全監(jiān)督都沒有進(jìn)行有效查驗(yàn)。事故的間接原因還有:工程施工質(zhì)量不合格而沒有驗(yàn)收出來,包括用材和焊接質(zhì)量,罐體焊縫44%不 脫硫劑選取不合適,與工藝配合不當(dāng)。大幅度更換一線管理人員,新上任的基層干部對本單位情況不明、對本人工作職 責(zé)不清。三、事故責(zé)任人的處理情況公司和煉油廠黨政主要領(lǐng)導(dǎo),分管生產(chǎn)、設(shè)備領(lǐng)導(dǎo),相關(guān)部門和車間相關(guān)責(zé)任人 共17人受到處分。其中,警告2人、記過2人、記大過7人、撤職5人、追究 刑事責(zé)任1人。四、事故的深刻教訓(xùn)1、沒有牢固樹立“以人為本、安全第一”的思想,安全意識不強(qiáng)、安全思想不 嚴(yán)肅。集團(tuán)公司一直非常重視安全生產(chǎn)工作,特

39、別是2003年的“12.23”事故以來,加 大了安全工作力度。但我們對煉油化工高危行業(yè)認(rèn)識不足,汲取事故教訓(xùn)不夠, 執(zhí)行集團(tuán)公司、股份公司安全穩(wěn)定生產(chǎn)要求不到位,致使連續(xù)發(fā)生了 “10.27” 重大責(zé)任事故和“3.03”違章作業(yè)事故,近期又發(fā)生了承包商事故和塑料廠包裝 線配重砸人致死事故。這些事故的發(fā)生不是偶然的,是我們長期以來沒有牢固樹 立“以人為本、安全第一”的思想,安全意識不強(qiáng)、安全思想不嚴(yán)肅的結(jié)果。發(fā) 生“10.27”事故的硫磺回收車間酸性水汽提新裝置開車以后,運(yùn)行一直不平穩(wěn), 10月20日,V403罐頂發(fā)生開裂后,公司各級領(lǐng)導(dǎo)雖然先后到現(xiàn)場,提出過意見 和要求,但對受V403罐開裂影

40、響而發(fā)生局部損壞的V402罐可能造成的危害和影 響認(rèn)識不夠,也沒有查明V403罐頂開裂的原因,沒有認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行“四不放過” 的原則,在未查明事故原因的情況下,就急于組織修復(fù),充分說明了安全意識之 薄弱、安全思想之麻痹。安全意識薄弱、思想麻痹表現(xiàn)在具體工作上,事故發(fā)生在操作層,但實(shí)質(zhì)在領(lǐng)導(dǎo)、 在管理層面,主要是領(lǐng)導(dǎo)干部“安全第一”的思想不牢固、認(rèn)識不到位;責(zé)任心 不強(qiáng)、責(zé)任制不落實(shí);心浮氣躁、作風(fēng)不扎實(shí);管理方式粗放、缺乏科學(xué)性和計(jì) 劃性。2、員工教育不夠深入,員工的紀(jì)律素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、安全能力不強(qiáng)。在員工操作層面,安全也是一個(gè)綜合體現(xiàn)。要真正達(dá)到本質(zhì)安全,員工必須“想 安全、會安全、能安全

41、”。我們在員工教育上存在不少空洞的說教,或以點(diǎn)帶面 的一些簡單形式,員工紀(jì)律素質(zhì)沒有從思想和制度方面共同提高,沒有幫助員工 樹立起遵守操作紀(jì)律、工作紀(jì)律是保障自身安全的思想觀念。對于公司內(nèi)部的一 些局部成效,僅以簡單的宣傳方式介紹經(jīng)驗(yàn),代替了扎實(shí)有效的具體落實(shí)。對于 員工具備的紀(jì)律要求、業(yè)務(wù)技能要求、安全能力不明確、不系統(tǒng)、不嚴(yán)格、不核 實(shí)?!?0.27”事故中遇難的車間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工,就是安全 技能不高、風(fēng)險(xiǎn)辨識能力差、不能有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、不懂正確的作業(yè)規(guī)程、沒有 起碼的自我保護(hù)能力。事發(fā)時(shí),竟然有7人站在5000立方米、高18米、液位為 77%、并充滿易燃易爆氣體的罐頂。

42、近期發(fā)生的包裝線碼垛機(jī)砸人事故,操作工 史平也是對設(shè)備的性能不掌握,不執(zhí)行操作規(guī)程要求,鉆入運(yùn)行的設(shè)備內(nèi)拿取落 地料,同班人員也沒有制止,說明工藝知識和操作技能之差,說明安全教育和員 工培訓(xùn)中的欠缺。3、規(guī)章制度不落實(shí),管理工作不到位,執(zhí)行力不強(qiáng)。大慶石化公司成立40多年來,也形成了一套行之有效的規(guī)章制度,如果管理到 位、執(zhí)行到位,事故是完全可以避免的。公司動火制度中規(guī)定:裝置停工大檢修, 工藝處理合格,經(jīng)二級單位組織檢查、認(rèn)定可以動火后方可作業(yè)。煉油廠雖然組 織機(jī)動處等四個(gè)部門分別進(jìn)行了檢查,但在未形成會簽的情況下,車間就自行降 低級別,開具了二級火票。當(dāng)天開具的用火作業(yè)票,用火地點(diǎn)是“V4

43、03平臺上”, 用火目的是“V403平臺上管線拆除”,而現(xiàn)場施工組織人員為了減少工作量,臨 時(shí)將用火地點(diǎn)變更為V402罐頂。用火地點(diǎn)變更后沒有對施工方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、 評價(jià)和審批,沒有對變更后的用火地點(diǎn)測爆分析,也沒有重新開具用火作業(yè)票, 在場人員也沒有制止這種臨時(shí)變更。這些都暴露出我們的安全規(guī)章制度不落實(shí)、執(zhí)行不力,干部員工沒有把嚴(yán)格執(zhí)行 規(guī)章制度變成自覺行動,存在著制度執(zhí)行不嚴(yán)不細(xì)、習(xí)慣性違章等問題。一些安 全生產(chǎn)流程被人為簡化,有章不循,有法不依。許多習(xí)慣性違章慢慢地變成了“規(guī) 范”操作,安全管理逐級弱化,安全制度沒有真正落實(shí)到基層、落實(shí)到人,管理 工作不到位。4、項(xiàng)目管理職責(zé)不清,工作

44、中存在嚴(yán)重的漏洞。在制定V403罐搶修方案和施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),沒有充分考慮V402罐存在 的風(fēng)險(xiǎn)。在組織實(shí)施中,煉油廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門參與的力度不夠,對車間制定的 檢修方案沒有進(jìn)行及時(shí)的跟蹤、指導(dǎo)。在安全檢修工作環(huán)境和條件尚不具備,施 工方案不完善被退回及風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告未經(jīng)煉油廠審批的情況下,車間就允許施工 方進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè),煉油廠機(jī)動設(shè)備部門也未加制止。此外,施工安全管理及監(jiān)督 部門和車間對施工單位氣焊工持證上崗作業(yè)的情況失察,對進(jìn)廠施工的特種作業(yè) 人員資格的審查監(jiān)督工作不到位。在吊車違章吊拉連接V402和V406罐的連接管 線加裝盲板時(shí),現(xiàn)場管理及監(jiān)督人員沒有履行監(jiān)督的責(zé)任,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正作業(yè)

45、 中存在的違章行為。說明我們在施工安全許可制度執(zhí)行上不嚴(yán)格、管理職責(zé)不清 晰,安全監(jiān)督及防范措施不到位。5、工程建設(shè)項(xiàng)目存在缺陷,檢查驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)。新建64萬噸/年酸性水汽提裝置開工僅80天,V403罐就因采用的脫硫工藝不 成熟、選取的脫硫劑不合適,發(fā)生了焊口撕裂事故。“10.27”事故后調(diào)查又發(fā)現(xiàn): V402罐頂與排氣管線連接處補(bǔ)強(qiáng)板設(shè)計(jì)選用6毫米厚的鋼板,實(shí)際使用4.5毫 米厚的花紋板;補(bǔ)強(qiáng)板的內(nèi)環(huán)和外環(huán)設(shè)計(jì)焊縫高度為6毫米,而實(shí)際焊縫高2.4 毫米;焊接質(zhì)量有缺陷,罐體焊縫有44%不合格。這些都反映出在裝置的設(shè)計(jì)、 采購、制造、施工等過程中均存在一定的質(zhì)量問題,而這些問題我們在工程的設(shè)

46、計(jì)、建設(shè)和驗(yàn)收過程中,沒有發(fā)現(xiàn)并及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)救,給安全生產(chǎn)埋下了 “禍根”。 說明我們少數(shù)管理人員工作的責(zé)任心不強(qiáng),對待工作缺乏嚴(yán)肅的態(tài)度和嚴(yán)格的管 理,缺少“三老四嚴(yán)”的工作作風(fēng),在工程建設(shè)及質(zhì)量檢查驗(yàn)收環(huán)節(jié)上存在嚴(yán)重 的漏洞。6、基層管理隊(duì)伍不夠穩(wěn)定,基層管理工作薄弱。在事故發(fā)前不到一年的時(shí)間里,煉油廠兩次大幅度調(diào)整基層干部,僅10月8日 一次就調(diào)整了 76人,而硫磺回收車間就有4人調(diào)整。大幅度調(diào)整基層干部,給 干部隊(duì)伍帶來了不穩(wěn)定的因素,出現(xiàn)了新任基層干部工作職責(zé)不清,管理經(jīng)驗(yàn)不 足等問題。近年來,部分業(yè)務(wù)素質(zhì)較好的干部員工逐步走上了上級管理崗位,造 成車間管理、技術(shù)人員青黃不接,許多理論

47、及技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)達(dá)不到要求的員工, 或者剛剛參加工作不久、崗位鍛煉不夠的學(xué)生就走上了管理、技術(shù)和安全管理崗 位。這些都不同程度地削弱了基層管理工作的力量,制約了基層的安全管理工作, 反映出我們在抓基層工作上研究不夠深入,工作不夠扎實(shí)。五、采取的安全措施“10.27”事故的慘痛教訓(xùn),在大慶石化干部員工中引起了極大震動。事故發(fā)生 后,我們在全公司廣泛開展了安全生產(chǎn)大整頓活動。主要內(nèi)容是:整頓思想,加 強(qiáng)安全教育培訓(xùn),進(jìn)一步強(qiáng)化全員安全意識,提高安全技能;整頓作風(fēng),強(qiáng)化各 級干部和員工的安全責(zé)任,認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制;整頓管理,切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ) 工作,深入開展安全隱患排查活動,召開各層面的座談會,認(rèn)真分

48、析安全形勢, 摸清各單位、各裝置的安全狀兄,制定應(yīng)對措施;整頓制度,對照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范, 對工藝、設(shè)備、安全、消防、氣防等進(jìn)行專項(xiàng)檢查,對“三違”行為進(jìn)行整治。 研究安全問題,去年三季度以來,我們多次集中機(jī)關(guān)和二級單位主要領(lǐng)導(dǎo)專題研 究安全管理問題,分析現(xiàn)狀,探索措施,分步提出實(shí)施方案。一年多來,我們雖 然在安全生產(chǎn)工作投入了許多精力,做了一些有針對性的工作,取得了一定效果, 但“三違”現(xiàn)象依然沒有得到有效遏制,習(xí)慣性違章違紀(jì)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,致使“10.27”事故之后,又相繼發(fā)生了“3.03”污油罐卸車爆炸亡人事故、“1.16” 承包商亡人事故和“5.09”機(jī)械傷害亡人事故。再次說明我們在安全生產(chǎn)工

49、作上 還有盲區(qū)和死角,工作中還存著很多薄弱環(huán)節(jié),各專業(yè)各層面基礎(chǔ)工作不牢固; 科學(xué)管理、制度建設(shè)不到位;已有制度執(zhí)行不好、執(zhí)行力不強(qiáng);安全生產(chǎn)沒達(dá)到 持續(xù)可控狀態(tài)。我們要花大力氣、下苦功夫,采取有力措施,努力建立安全生產(chǎn) 長效機(jī)制,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。1、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn),提高員工技術(shù)業(yè)務(wù)技能,解決“安全第一”思想不牢固、 在實(shí)際工作中“蠻干”和“不會干”等問題。加大員工安全教育和技能培訓(xùn)工作 力度,培養(yǎng)懂安全、會安全、能安全的員工,使員工熟練掌握工藝知識和操作技 能,為安全工作提供保證。深化崗位操作人員培訓(xùn),以“一崗精”為目標(biāo),重在 提高崗位操作人員的制度執(zhí)行能力和崗位實(shí)際操作技能。加強(qiáng)操作演練和

50、崗位練 兵,提高崗位操作人員分析判斷能力、應(yīng)急處理能力和日常操作技能,強(qiáng)化員工 安全生產(chǎn)過程中的規(guī)定動作,進(jìn)一步提高員工安全意識、安全技能和自我保護(hù)能 力。2、全面推行“四有”工作法,加強(qiáng)工作過程控制,解決“工作計(jì)劃性不強(qiáng)、方 案不嚴(yán)密、監(jiān)控不到位”問題。認(rèn)真學(xué)習(xí)和推廣西太的“四有”工作法,全面落 實(shí)生產(chǎn)操作“有指令、有規(guī)程、有確認(rèn)、有監(jiān)控、卡片化”的要求,提高員工按 程序操作、按規(guī)定辦事、全面落實(shí)崗位責(zé)任制的能力。加大“三違”查處和考核 力度,實(shí)行員工違章積分制,對有違章行為的員工,加大懲處力度,教育員工改 掉投機(jī)取巧、愛走捷徑的陋習(xí)和毛病,按科學(xué)規(guī)律辦事,加強(qiáng)生產(chǎn)操作的監(jiān)控和 有效確認(rèn),解

51、決有章不循、有令不行、“三違”現(xiàn)象屢禁不止問題。提高安全生 產(chǎn)受控水平。3、加強(qiáng)安全檢查和隱患治理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患,解決“安全生產(chǎn)狀況 掌握不夠、預(yù)防措施不完善、生產(chǎn)受控管理缺乏深度”等問題。增強(qiáng)工作的預(yù)見 ,性,將安全環(huán)保工作的重心前移,開展經(jīng)常性的崗位責(zé)任制大檢查、季節(jié)性安全 檢查和專業(yè)性檢查,加大事前防控工作力度。同時(shí)實(shí)行全過程、全方位的“日查、 周檢、月考核”制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類不安全因素,摸清家底、弄清情況、做好基 礎(chǔ)工作,使運(yùn)行的裝置、生產(chǎn)、設(shè)備始終處于嚴(yán)密的監(jiān)控狀態(tài)。科學(xué)合理地安排 和使用資金,治理好排查出的安全隱患,集中解決歷史遺留問題和新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后 產(chǎn)生的問題,整改事故

52、發(fā)生后暴露出來的隱患,確保關(guān)鍵部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)始終處 于受控狀態(tài)。對暫時(shí)解決不了的隱患,制定預(yù)防措施和事故預(yù)案,做到人員、責(zé) 任、措施和時(shí)間“四落實(shí)”。4、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作,用安全要則規(guī)范員工行為,解決“各層次員工安全職責(zé) 不清晰、標(biāo)準(zhǔn)不明確、執(zhí)行不到位”等問題。按照總部要求,我公司結(jié)合自身實(shí) 際,為解決安全基礎(chǔ)工作薄弱等問題,我們制定了大慶石化公司安全要則。 下一步,我們將通過宣貫要則,把要則中的要求轉(zhuǎn)化為明確的具體規(guī)定、 規(guī)程和方案,踐行“人是關(guān)鍵,人最重要;沒有一件事比安全更重要;公司每一 項(xiàng)工作都與安全相關(guān);所有安全事故都是可以避免的”安全理念。把公司的工作 力量集中在有益于保證生產(chǎn)受控和本

53、質(zhì)安全與生產(chǎn)裝置、崗位操作人員直接相關(guān) 的工作上,減少不必要的擾動。從行為、狀態(tài)、技能、操作、紀(jì)律等5個(gè)方面規(guī) 范一線崗位操作層的工作,從責(zé)任意識、員工培訓(xùn)、把握裝置、人力配置、公正 辦事、關(guān)心員工、裝置條件和資料保證等方面規(guī)范基層車間管理層行為,從遵章 指揮、科學(xué)管理、調(diào)查研究、服務(wù)基層等方面對兩級機(jī)關(guān)管理層進(jìn)行要求,進(jìn)一 步提高員工按程序操作、按規(guī)定辦事、全面落實(shí)崗位責(zé)任制的能力,使各項(xiàng)工作 處于可知、可控的狀態(tài)。5、加強(qiáng)基層建設(shè),提高車間干部、工程技術(shù)人員和班組長的素質(zhì),解決“車間 班組安全生產(chǎn)管理、技術(shù)力量薄弱”等問題。車間、班組是組織安全生產(chǎn)的主體, 在車間配備強(qiáng)有力的車間干部、技術(shù)

54、力量和班組長,配備橫班運(yùn)行工程師,強(qiáng)化 安全責(zé)任意識,提高車間班組安全管理能力、技術(shù)能力和處理突發(fā)事件能力。同 時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)安全專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè),提高安全管理人員的技術(shù)素質(zhì)和管理能力。 在選用安全管理人員時(shí),先考核,后使用,保證各級安全管理人員符合安全工作 的要求。各位領(lǐng)導(dǎo),同志們,“10.27”事故已經(jīng)發(fā)生一年多了。反思這起事故最深的感受 就是:安全工作不能有死角,必須堅(jiān)持以人為本,依靠全體員工,時(shí)時(shí)刻刻都要 把“安全第一”的思想落實(shí)到每一項(xiàng)具體工作中,一切生產(chǎn)活動都不能忽視安全 工作。前事不忘,后事之師。事故教訓(xùn)是深刻的,對于石油化工企業(yè)而言,很多 制度規(guī)程和管理經(jīng)驗(yàn)都是用鮮血寫成的。我們

55、吸取事故教訓(xùn),就是要把這些制度、 規(guī)程和經(jīng)驗(yàn)貫徹好、執(zhí)行好、落實(shí)好,從而打牢安全生產(chǎn)的基礎(chǔ),努力營造和諧 安全的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境,為企業(yè)持續(xù)有效較快協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。事故5大慶石油化工總廠2004年10月27日硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析2004年10月27日,大慶石化總廠工程公司第一安裝公司四分公司,在大慶石 化分公司煉油廠硫磺回收車間64萬噸/年酸性水汽提裝置V402原料水罐施工作 業(yè)時(shí),發(fā)生了重大爆炸事故,死亡7人,造成經(jīng)濟(jì)損失192萬元?,F(xiàn)將大慶石化 “10.27 ”事故匯報(bào)如下:一、事故經(jīng)過2004年10月20日,64萬噸/年酸性水汽提裝置V403原料水罐發(fā)生撕裂事故, 造成該裝置停

56、產(chǎn)。為盡快修復(fù)破損設(shè)備,恢復(fù)生產(chǎn),大慶石化分公司煉油廠機(jī)動 處根據(jù)大慶石化關(guān)聯(lián)交易合同,將搶修作業(yè)委托給大慶石化總廠工程公司第 一安裝公司。該公司接到大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車間V403原料水罐維 修計(jì)劃書后,安排下屬的四分公司承擔(dān)該次修復(fù)施工作業(yè)任務(wù)。修復(fù)過程中,為 了加入盲板,需要將V406與V407兩個(gè)水封罐,以及原料水罐V402與V403的連 接平臺吊下。10月27日上午8時(shí),四分公司施工員帶領(lǐng)16名施工人員到達(dá)現(xiàn)場。8時(shí)20分, 施工員帶領(lǐng)兩名管工開始在V402罐頂安裝第17塊盲板。8時(shí)25分,吊車起吊 V406罐和V402罐連接管線,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并準(zhǔn)備吹掃。8時(shí)45分

57、, 吹掃完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。9時(shí)20分左右,施工員到硫磺回收車間安 全員處取回火票,并將火票送給V402罐頂氣焊工,同時(shí)硫磺回收車間設(shè)備主任、 設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工也到V402罐頂。9時(shí)40分左右,在生產(chǎn)單位的指導(dǎo)配 合下,氣焊工開始在V402罐頂排氣線0.8米處動火切割。9時(shí)44分,管線切割 約一半時(shí),V402罐發(fā)生爆炸著火。10時(shí)45分,火被徹底撲滅。爆炸導(dǎo)致2人當(dāng) 場死亡、5人失蹤。10月29日13時(shí)許,5名失蹤人員遺體全部找到。死亡的7 人中,3人為大慶石化總廠臨時(shí)用工,4人為大慶石化分公司員工。二、事故原因分析事故的直接原因是,V402原料水罐內(nèi)的爆炸性混合氣體,從與V40

58、2罐相連接的 DN200管線根部焊縫,或V402罐壁與罐頂板連接焊縫開裂處泄漏,遇到在V402 罐上氣割DN200管線作業(yè)的明火或飛濺的熔渣,引起爆炸?!?0.27”事故是一起典型的由于“三違”造成的重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。通過 對事故的調(diào)查和分析,大慶石化總廠主要存在以下四個(gè)方面的問題:1、違反火票辦理程序,執(zhí)行用火制度不嚴(yán)格。動火人未在火票相應(yīng)欄目中簽字 確認(rèn),而由施工員代簽。在動火點(diǎn)未作有毒有害及易燃易爆氣體采樣分析、動火 作業(yè)措施還沒有落實(shí)的情況下,就進(jìn)行動火作業(yè),沒有履行相互監(jiān)督的責(zé)任,違 反了動火作業(yè)管理制度。2、違反起重吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定,吊裝作業(yè)違章操作。吊車在施工現(xiàn)場起吊 D

59、N200管線時(shí),該管線一端與V406罐相連,另一端通過法蘭與V402罐相連,在 這種情況下起吊,違反了起重吊裝作業(yè)安全規(guī)定。3、違反特種作業(yè)人員管理規(guī)定,氣焊工無證上崗。在V402罐頂動火切割DN200 管線的氣焊工,沒有“金屬焊接切割作業(yè)操作證”,安全意識低下,自我保護(hù)意 識差。4、不重視風(fēng)險(xiǎn)評估,對現(xiàn)場危害因素識別不夠。施工人員對V402酸性水罐存在 的風(fēng)險(xiǎn)不清楚,對現(xiàn)場危害認(rèn)識不足,沒有采取有效的防控措施。反思以上四個(gè)方面的主要問題,究其深層次的原因,深刻地反映了我們在思想認(rèn) 識上、安全管理上、監(jiān)督檢查上、安全教育培訓(xùn)上,都存在著不容忽視的嚴(yán)重問 題。一是對“以人為本”的管理思想認(rèn)識不深

60、刻。領(lǐng)導(dǎo)班子到各級干部都沒有真正樹 立“安全第一,以人為本”的安全管理理念,在安全生產(chǎn)管理上不嚴(yán)不細(xì),層層 遞減,落實(shí)不到位,抓安全生產(chǎn)只停留在一般性的工作布置上,沒有真正落實(shí)到 基層、班組和崗位。在V403罐搶修施工作業(yè)過程中,基層單位的領(lǐng)導(dǎo)很少到現(xiàn) 場,對現(xiàn)場情況不了解。部分干部職工安全意識不強(qiáng),在安全與生產(chǎn)、安全與效 益發(fā)生矛盾時(shí),往往考慮的是生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益,忽視安全;在檢維修作業(yè)時(shí),完 全考慮服務(wù)而不考慮安全的作業(yè)環(huán)境,在思想上沒有真正把安全放在首位。為了 搶工期,在加入第17塊盲板時(shí),使用吊車違章起吊。二是安全管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格。雖然制定了比較完善的制度,但是在執(zhí)行過程中 不嚴(yán)格,制

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