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1、 孤東油田集輸系統(tǒng)技術(shù)分析及提高效益策略論文關(guān)鍵詞:集輸系統(tǒng) 聯(lián)合站 電脫水 三相分離器 論文摘要:孤東原油處理系統(tǒng)現(xiàn)有聯(lián)合站座,目前原油處理生產(chǎn)工藝以東一聯(lián)為中心處理站,其它3座聯(lián)合站為衛(wèi)星站。即經(jīng)過其它3座聯(lián)合站初步沉降處理以后的原油再進東一聯(lián)進行集中處理,污水經(jīng)過各聯(lián)合站多級處理合格后就地回注。從長遠角度考慮,對于像孤東油田等導電性較強的原油進行高頻電脫水,有必要以4個聯(lián)合站為依托,建立4座老化油處理站,對全廠的老化油進行集中處理,杜絕其在原油脫水工藝中進行循環(huán),從而降低油氣處理費用,提高經(jīng)濟運行質(zhì)量。 1集輸系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟分析 孤東原油處理系統(tǒng)現(xiàn)有聯(lián)合站4座,目前原油處理生產(chǎn)工藝以東一聯(lián)
2、為中心處理站,其它3座聯(lián)合站為衛(wèi)星站。即經(jīng)過其它3座聯(lián)合站初步沉降處理以后的原油再進東一聯(lián)進行集中處理,污水經(jīng)過各聯(lián)合站多級處理合格后就地回注。 在4座聯(lián)合站中東三聯(lián)沒有電脫水工藝和凈化油穩(wěn)定系統(tǒng),東四聯(lián)沒有電脫水工藝和穩(wěn)定系統(tǒng)集輸各聯(lián)合站的加熱爐效率、輸油泵效和輸油泵系統(tǒng)效率較高;各聯(lián)合站的原油穩(wěn)定率、油氣損耗率和原油處理成本,尤其處理噸油耗氣成本較高。造成這些現(xiàn)象的原因如下: (1)東四聯(lián)設(shè)計時,沒有原油穩(wěn)定系統(tǒng),其它3座聯(lián)合站的前塔原油穩(wěn)定系統(tǒng),投產(chǎn)初期由于工人技術(shù)水平的限制,基本處于停運狀態(tài)。隨著投產(chǎn)時間的延長,設(shè)備及輔助系統(tǒng)腐蝕、老化嚴重,已經(jīng)處于報廢或半報廢狀態(tài),造成大量天然氣和輕
3、烴浪費,且使原油穩(wěn)定率和油氣損耗率嚴重超標。 (2)分水器能緩解由于原油含水上升、液量增大而造成的原油脫水處理設(shè)備處理能力不足,設(shè)備雖處于超負荷運行狀態(tài)但起到了重要作用。loCAlHOst隨著油品性質(zhì)的變化和三次采油技術(shù)的不斷發(fā)展、創(chuàng)新分水器原油出口含水偏高且不能分離天然氣,造成大量燃料油的浪費,使處理噸油耗氣成本偏高。 (3)大罐熱沉降放水工藝越來越不適用油站正常生產(chǎn)需要。表現(xiàn)為外輸原油含水不穩(wěn)定,出現(xiàn)持續(xù)性高含水,4座聯(lián)合站原油沉降不分層,主要原因有:隨著三次采油量的增加,進站液聚合物含量上升;大罐熱沉降放水工藝使用時間延長,老化油量增多,從而使電脫水處理設(shè)施越來越不能正常運行,破乳劑更加
4、難以適應(yīng)油品性質(zhì)的變化;每年春秋兩季清砂回收的油水直接進入油站一次沉降罐,回收期長達3個月,對油站系統(tǒng)運行有較大的影響。 2優(yōu)化系統(tǒng)工藝設(shè)備 21 hbp型高效油氣水三相分離器 孤東油田各聯(lián)合站目前使用的分水器存在的主要問題是脫水效果不好、分氣效果差,造成一段脫水后,原油進油站一次沉降罐的溫度不夠,既增加了燃料消耗,還造成脫水系統(tǒng)運行不平穩(wěn),影響聯(lián)合站正常生產(chǎn),且使集輸工藝復雜化。 解決辦法是將原分水器改造成hbp型高效油氣水三相分離器。含水達956的重質(zhì)特高含水原油自油氣水入口進入hbp型高效油氣水三相分離器,在氣液分離包內(nèi)完成氣液初分離。油水混合物經(jīng)導液管進入一級板槽式布液器,并經(jīng)沉降分離
5、室內(nèi)一級填料和二級填料共同作用,實現(xiàn)油水分離,分離后的含水原油進入二次脫水區(qū)的第二級板槽式布液器,經(jīng)二次脫水區(qū)的整流分離填料脫水后,分離后的原油經(jīng)集油槽進入油室,經(jīng)油出口流出三相分離器;沉降分離室及二次脫水區(qū)分離出的含油污水進入水室,經(jīng)水出口流出三相分離器;氣液分離包分離出的氣體、沉降分離室及二次脫水區(qū)閃蒸出的氣體均進入氣體除液包,除液后經(jīng)氣出口流出三相分離器。 在原流程氣體管線上增加一個自力式壓力調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)hbp型三相分離器自動排氣,并將原有水室2個浮子液面調(diào)節(jié)器中較小的一個改為油室用浮子液面調(diào)節(jié)器,實現(xiàn)hbp型三相分離器自動排水及排油,以消除人為因素對三相分離器運行的影響。 22分水器操
6、作條件及主要技術(shù)指標 操作壓力:045050mpa;操作溫度:4852。主要技術(shù)指標:處理液量13000m。d;脫水率9o;力爭出口原油含水25;污水含油500mgl;氣中含液量005gnm。;氣體脫除率9o;破乳劑用量1o12mgi(不超過孤東1號聯(lián)合站游離水脫除器目前用量)。 23分水器技術(shù)特點 (1)采用板槽式布液點雙向流油氣水分離技術(shù)加快油水分離速度,提高油水分離質(zhì)量。 (2)用兩級填料聚結(jié)、整流技術(shù),改善油水分離條件,提高油水分離效率。 (3)用整流分離填料改善分散水相在油連續(xù)相中的流場條件,實現(xiàn)分散相與連續(xù)相的快速分離。 (_4)用“倒虹吸”法控制油水界面,采用機械式儀表控制油、水
7、室液位,采用自力式調(diào)節(jié)閥控制分離器壓力,基本實現(xiàn)操作自動化。通過對hbp型油氣水三相分離器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,可確保在4852c的操作溫度范圍內(nèi),經(jīng)改造后的分水器一次脫水使原油含水由95以上降至4o以下,脫水率大于9o,污水含油低于500mgi。 24效益測算 方案實施后,一段脫水加熱爐少加熱l2429m。d,處理油量2350td,分離器出口原油含水由目前的85降到20以下;溫升按l0c計,減少熱負荷6805kw;爐效取75,節(jié)省燃料油1657td,原油價格按1200元t,節(jié)省燃料折合人民幣7258萬元年;由于進入含水油穩(wěn)定塔的原油,含水低于2o,塔頂穩(wěn)定富氣可直接進入負壓螺桿壓縮機,前塔正常運行
8、后,預計回收天然氣約4000fi1。a,回收輕質(zhì)油ltd年經(jīng)濟效益219萬元(天然氣價格按l元m。,輕質(zhì)油價格按2000元t);3臺耗電沒備,年耗電約12010kwl,電費按040元kwh計,折合人民幣48萬元年,合計年直接經(jīng)濟效益為8968萬元;方案的投入和產(chǎn)出比較為理想,投資回收期為075年;井排壓力降為04mpa。 3高溫、高頻電脫水處理工藝 自l992年孤東采油廠開始j采技術(shù)的研究和應(yīng)用以來,東一聯(lián)電脫水器就無法建立電場,外輸原油含水指標只能靠增加凈化油罐的倒罐放水個數(shù)、延長凈化油罐的沉降時間、提高沉降溫度以及增大沉降放水量來維持;由起初的3個110 m。凈化罐增加到6個110 in。
9、凈化罐倒罐放水;循環(huán)油量占電脫水總油量的30。不僅指標難以控制,而且老化油在站內(nèi)造成了惡性循環(huán),增大了藥剖、電力及燃料等材料的消耗和人力投入,降低了經(jīng)濟效益。 原油高頻脈沖電脫水是j元復合驅(qū)采出液處理技術(shù)的一個子課題,現(xiàn)已研制出15kw高頻脈沖供電設(shè)備,并做了復合驅(qū)的現(xiàn)場試驗和三元復合驅(qū)室內(nèi)模擬試驗工作,試驗結(jié)果表明,脫水效果明顯高于常規(guī)電脫水。 31技術(shù)方案 從長遠角度考慮,對于像孤東油田等導電性較強的原油,進行高頻電脫水,有必要以4個聯(lián)合站為依托,建立4座老化油處理站,對全廠的老化油進行集中處理,杜絕其在原油脫水工藝中進行循環(huán),從而降低油氣處理費用,提高經(jīng)濟運行質(zhì)量??紤]到孤東油田現(xiàn)狀,建
10、議首先在東一聯(lián)建立1座日處理量為300t的處理站,單獨處理東一聯(lián)原油脫水過程中產(chǎn)生的老化油,同時對東一聯(lián)的電脫水器進行配套技術(shù)改造。 32工藝流程 將污水站、注水站回收的污油,二次罐和凈化罐的手動放水,電脫水器壓力放水集中后加入破乳劑,與處理后的老化油換熱到65后進一級沉降罐沉降48h(一級沉降罐可利用污水站的2座700m。洗井水罐加以改造),脫除游離水及部分乳化水。用泵將沉降后含水約301o的原油加壓到05mpa,然后經(jīng)熱媒爐加熱到120,進入二級沉降罐沉降到含水為15左右,再進入高頻電脫水器,含水油在高頻、高壓電場的作用下破乳脫水到2左右。處理完的老化油進汽化塔汽化,脫除剩余水分,并回收部分輕組分,然后與低溫老化油換熱到70后進入凈化罐外輸,部分作燃料油或外銷。 33效益分析 工程總投資約600萬元,其中設(shè)備費用為350萬元,施_t二費用為50萬元,東一聯(lián)脫水器配套技術(shù)改造費用200萬元。老化油經(jīng)脫水后,含水可以降到1596以下,可以直接外輸或作燃料油使用,不僅避免了老化油在站內(nèi)的循環(huán)有利于脫水電場的恢復,降低沉降溫度3c5c。以東一聯(lián)為冽,脫水處理量為9000td,按降低5
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