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FILENAMEXXX電站電站設(shè)備臺(tái)帳(發(fā)電機(jī))第12頁(yè)P(yáng)AGEXXX電站設(shè)備臺(tái)帳安裝地點(diǎn):XXX電站廠房發(fā)電機(jī)層設(shè)備名稱、編號(hào)發(fā)電機(jī)型號(hào)SF40—12/4250制造廠XXXX電機(jī)廠出廠編號(hào)制造日期投產(chǎn)日期年月數(shù)量(臺(tái))1費(fèi)用來源建廠投資主要技術(shù)規(guī)范:額定容量:40MW/47.06MVA相數(shù):3額定電壓:10.5kV定子繞組接線方式:星形連接,中性點(diǎn)不接地額定電流:2587A發(fā)電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向:俯視順時(shí)針額定頻率:50HZ冷卻方式:全封閉雙路徑向自循環(huán)冷卻額定轉(zhuǎn)速/飛逸轉(zhuǎn)速:500/935r/min發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu):立式三相同步發(fā)電機(jī)額定功率因數(shù)(滯后):0.85絕緣等級(jí):F推力負(fù)荷:220t交接驗(yàn)收記事:設(shè)備改造、變動(dòng)記錄:填表人:檢修、調(diào)試及維護(hù)記錄:1、20XX年09月14日對(duì)發(fā)電機(jī)碳刷清掃,交代:XXX發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子碳刷及滑環(huán)清掃工作已結(jié)束,清掃前轉(zhuǎn)子引出線正極對(duì)地:0.2兆歐,負(fù)極對(duì)地:0.2兆歐;清掃后絕緣值:正極對(duì)地:40兆歐,負(fù)極對(duì)地:40兆歐。2、20XX年01月18日對(duì)發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交待:XXX電站碳刷清掃工作已結(jié)束。清掃前正、負(fù)對(duì)地絕緣為1.5MΩ;清掃后正、負(fù)對(duì)地絕緣為500MΩ;因機(jī)組已轉(zhuǎn)小修,所以安措未恢復(fù),不能投運(yùn)。3、20XX年01月18日對(duì)XXX電站上導(dǎo)油更換及上導(dǎo)軸承檢查,工作中發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)瓦有斷裂脫落現(xiàn)象,故將機(jī)組轉(zhuǎn)為小修狀態(tài),水導(dǎo)油排油結(jié)束,換油工作在小修過程中做。4、20XX年01月20日對(duì)XXX機(jī)組推力、上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)軸承檢查,交代:XXX電站推力、上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)油槽已打開,上導(dǎo)瓦、下導(dǎo)瓦、水導(dǎo)瓦已抽出,由于上導(dǎo)瓦已損壞,余下工作在XXX小修中進(jìn)行完成。5、20XX年01月19日對(duì)XXX發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn),交代:XXX發(fā)電機(jī)試驗(yàn)工作已結(jié)束,試驗(yàn)項(xiàng)目包括轉(zhuǎn)子直流電阻測(cè)量,轉(zhuǎn)子絕緣電阻測(cè)量;定子絕緣電阻、定子直流耐壓和泄漏電流測(cè)量,試驗(yàn)合格。6、20XX年03月15日對(duì)發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交待:發(fā)電機(jī)碳刷清掃工作已結(jié)束,清掃前絕緣值正極對(duì)地為:50兆歐,負(fù)極對(duì)地為50兆歐;清掃后絕緣值正極對(duì)地為:500兆歐,負(fù)極對(duì)地為500兆歐。7、20XX年04月24日對(duì)發(fā)電機(jī)碳刷進(jìn)行清掃工作。8、20XX年06月07日對(duì)發(fā)電機(jī)碳刷進(jìn)行清掃工作。交代:機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)碳刷架已清掃,清掃前0.27兆歐、清掃后492兆歐。9、20XX年07月07日XXX電站上導(dǎo)瓦檢查及缺陷消除,交代:XXX電站上導(dǎo)瓦檢查機(jī)缺陷消除工作已完成,主要工作如下:1)上導(dǎo)瓦檢查:瓦面完好,無損傷,對(duì)上導(dǎo)瓦間隙進(jìn)行了測(cè)量;2)水導(dǎo)冷卻器檢查:水導(dǎo)冷卻器解體消掃,壓力試驗(yàn)合格,對(duì)甩油盆進(jìn)行了清洗,回裝后,加油油位為:175mm;3)水導(dǎo)油槽、下導(dǎo)油槽油樣提取,待化驗(yàn)結(jié)果;4)接力器鎖定閘板卡塞處理:對(duì)閘板卡口進(jìn)行打磨約1mm,建壓后,動(dòng)作試驗(yàn);5)中壓汽水分離器排污電磁閥取消,增設(shè)了排污檢查手閥;6)水導(dǎo)瓦測(cè)溫電阻進(jìn)行檢查,未見異常,更換了水導(dǎo)油槽油位傳感器,更換后,數(shù)據(jù)穩(wěn)定。10、20XX年07月07日對(duì)滑環(huán)、碳刷進(jìn)行了清掃,交代:清掃前滑環(huán)絕緣為:054MΩ,清掃后絕緣為:370MΩ;11、20XX年08月05日對(duì)發(fā)電機(jī)碳刷進(jìn)行清掃,交代:機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)碳刷架已清掃,清掃前0.29兆歐、清掃后520兆歐。12、20XX年08月10日XXX機(jī)組正、負(fù)極碳刷與滑環(huán)接觸面打火花處理,交代:對(duì)正、負(fù)極跳火花碳刷檢修檢查處理,更換3只負(fù)極碳刷,并對(duì)其他6只進(jìn)行檢查處理,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,可以投運(yùn)。13、20XX年09月21日XXX電站發(fā)電機(jī)組發(fā)轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地告警信號(hào)檢查處理,交代:1)碳刷及刷架和絕緣子已清掃;2)機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)清掃前實(shí)測(cè):轉(zhuǎn)子及滑環(huán)對(duì)地:0.17兆歐,清掃后實(shí)測(cè):轉(zhuǎn)子及滑環(huán)對(duì)地:430兆歐;3)碳刷已更換5個(gè)。該設(shè)備可投運(yùn)。14、20XX年11月03日XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交代:對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架檢查清掃,工作已結(jié)束:清掃前絕緣電阻為:0.16兆歐,清掃后絕緣電阻為:935兆歐??梢酝哆\(yùn)。15、20XX年11月04日XXX電站機(jī)組出口電流互感器A相更換交代:發(fā)電機(jī)出口電流互感器更換A相一只,工作結(jié)束,可以投入運(yùn)行。16、20XX年12月03日XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架檢查清掃,交代:已對(duì)發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架檢查清掃:1、清掃前正、負(fù)極對(duì)地絕緣電阻為:1.48兆歐,清掃后,正、負(fù)極對(duì)地絕緣電阻為:650兆歐,可以投入運(yùn)行。17、20XX年01月26日XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交代:XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架已清掃完畢,現(xiàn)已更換碳刷11個(gè),清掃前絕緣值:正極15.72兆歐,負(fù)極15.63兆歐;清掃后絕緣值:正極2.65G,負(fù)極3.31G,滿足要求,可以投運(yùn)。18、20XX年01月20日XXX電站機(jī)組檢查性大修(發(fā)電機(jī)部分檢修)。19、20XX年03月18日XXX電站發(fā)電機(jī)定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組絕緣檢查,交代:XXX電站發(fā)電機(jī)定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組絕緣檢查工作已完成,檢查未發(fā)現(xiàn)異常,可以投入運(yùn)行。絕緣電阻如下:定子繞組:A/B、C、E:4.25Gn/1.57Gn,B/A、C、E:4.32Gn/1.65Gn,C/A、B、E:4.28Gn/1.63Gn;轉(zhuǎn)子繞組:1.95Gn。20、20XX年05月14日XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交代:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃工作已結(jié)束,可以投入運(yùn)行,清掃前絕緣為0.64MΩ,清掃后絕緣為767MΩa。21、20XX年07月09日XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及刷架清掃,交代:XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及刷架清掃已結(jié)束,清掃前0.23兆歐,清掃后590兆歐.可以投入運(yùn)行。22、20XX年08月21日機(jī)組#6空冷器漏水處理,交代:對(duì)機(jī)組#6、#7空冷器吊出風(fēng)洞,進(jìn)行檢漏,對(duì)有漏水的管道進(jìn)行封堵,經(jīng)全面清洗打壓1.0MPa,時(shí)間30分鐘,檢查、驗(yàn)收合格,現(xiàn)正進(jìn)行回裝,根據(jù)工作需要,需增加工作內(nèi)容,故將此工作票終結(jié)。23、20XX年08月22日機(jī)組#6空冷器漏水處理、推力冷卻器檢查處理、水導(dǎo)油更換、機(jī)組上機(jī)架異常聲響檢查處理,交代:1、已對(duì)#6空冷器、#7空冷器進(jìn)行檢查,對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行封堵;2、對(duì)水導(dǎo)油、推力油進(jìn)行更換;3、對(duì)上導(dǎo)瓦間隙、上導(dǎo)瓦進(jìn)行檢查,上導(dǎo)瓦間隙偏大已經(jīng)收小,并清掃上導(dǎo)油槽;4、上機(jī)架千斤頂進(jìn)行檢查,蝶形彈簧未見異常,對(duì)千斤頂鎖錠焊縫進(jìn)行補(bǔ)焊,并調(diào)整上機(jī)架千斤頂受力;5、重新注油后:水導(dǎo)油位:200mm;上導(dǎo)油位:0;推力油位:0。24、20XX年08月22日XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交代:已對(duì)機(jī)組碳刷架及滑環(huán)進(jìn)行清掃。清掃前滅磁開關(guān)柜下勵(lì)磁電纜對(duì)地絕緣電阻:1.3兆歐。清掃后滅磁開關(guān)柜下勵(lì)磁電纜對(duì)地絕緣電阻:496兆歐。25、20XX年10月06日XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交代:已對(duì)機(jī)組碳刷架及滑環(huán)進(jìn)行清掃。更換5只碳刷。清掃前滅磁開關(guān)柜下勵(lì)磁電纜對(duì)地絕緣電阻:1兆歐。清掃后滅磁開關(guān)柜下勵(lì)磁電纜對(duì)地絕緣電阻:400兆歐。26、20XX年04月05日XXX電站機(jī)組年度檢修,交代:1)更換發(fā)電機(jī)空氣冷卻器等工作;2)更換調(diào)速器接力器等工作;3)更換發(fā)電機(jī)上機(jī)架X方向千斤頂?shù)裙ぷ?;以上舉例一部分,沒有全部詳細(xì)說明,其余見工作單。27、20XX年07月17日上機(jī)架頂檢查、下導(dǎo)油槽加油及頂蓋自吸泵底閥檢查處理。交代:詳見檢修交待本28、20XX年07月17日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃。交代:詳見檢修交待本29、20XX年07月17日XXX電站機(jī)組LCUB屏測(cè)量用CT回路端子更換,54B電能表接入。交代:詳見檢修交待本30、20XX年09月13日上機(jī)架、水導(dǎo)油位、主軸密封檢查處理、下導(dǎo)油槽加油、調(diào)速器#1壓油泵插裝閥組檢查,交代:詳見檢修交待本31、20XX年09月13日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃。已對(duì)發(fā)電機(jī)碳刷架及滑環(huán)進(jìn)行檢查維護(hù),清掃前轉(zhuǎn)子正極對(duì)地絕緣電阻為:0.06兆歐,清掃后轉(zhuǎn)子正極對(duì)地絕緣電阻為513兆歐。32、20XX年10月12日機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、調(diào)速器檢查處理、下導(dǎo)油位檢查。33、20XX年10月11日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃。交代:已對(duì)發(fā)電機(jī)碳刷架及滑環(huán)進(jìn)行檢查維護(hù),清掃前轉(zhuǎn)子正極對(duì)地絕緣電阻為:0.47兆歐,清掃后轉(zhuǎn)子正極對(duì)地絕緣電阻為310兆歐。34、20XX年10月20日發(fā)電機(jī)上導(dǎo)冷卻器檢查處理,交代:一、經(jīng)對(duì)上導(dǎo)冷卻器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)-X向處冷卻器本體有沙眼漏水,油槽透平油進(jìn)水;二、處理情況:1、排除上導(dǎo)油槽透平油;2、更換上導(dǎo)冷卻器(整體更換);3、將上導(dǎo)油槽加注合格透平油,油位:+1格,上述工作已全部完成,機(jī)組可以投入運(yùn)行。35、20XX年11月07日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃。交代:已對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,清掃前轉(zhuǎn)子對(duì)地絕緣電阻0.61兆歐,清掃后轉(zhuǎn)子對(duì)地絕緣電阻303兆歐。36、20XX年12月06日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃。交代:詳見檢修交待本37、20XX年01月12日發(fā)電機(jī)下導(dǎo)冷卻器及傳感器檢查處理,交代:1)1日凌晨下導(dǎo)瓦溫慢慢下降,估計(jì)油槽進(jìn)水或傳感器異常,解體下導(dǎo)油槽檢查發(fā)現(xiàn)冷卻器管束與管板結(jié)合處滲漏,傳感器無異常,現(xiàn)已處理完畢;2)滲漏的冷卻器為+y向側(cè)冷卻器層一、二排,第三顆,共計(jì)兩顆管束與管板結(jié)合松動(dòng)滲漏,已用銅子將及封堵經(jīng)打壓試驗(yàn)(1MPa試驗(yàn)壓力)合格;、設(shè)備損壞原因?yàn)檫\(yùn)行年限較長(zhǎng),建議年度檢修時(shí)更換。38、20XX年01月12日發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交代:1)發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃已完成;2)實(shí)測(cè)轉(zhuǎn)子繞組+滑環(huán)、+磁極電纜對(duì)地絕緣電阻值為593MΩ。39、20XX年03月07日發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)、及碳刷架清掃及下導(dǎo)補(bǔ)油,交代:1)已對(duì)XXX發(fā)電機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)、檢查維護(hù)清掃;2)工作前測(cè)量絕緣為286KΩ,工作后絕緣為1.52GΩ;3)對(duì)下導(dǎo)油槽加油,加油前-5格,加油后+0.5格;4)對(duì)水導(dǎo)油槽加油,加油前110mm,加油后170mm,工作結(jié)束已具備投運(yùn)條件。40、20XX年04月24日機(jī)組年度檢修(全面階段),交代:1)導(dǎo)葉端、立面測(cè)量;2)轉(zhuǎn)輪、錐管打磨、補(bǔ)焊;3)水導(dǎo)、下導(dǎo)、推力冷卻器更換;4)調(diào)速器#2油泵更換;上導(dǎo)冷卻器清掃、打壓;5)軸瓦研刮;6)經(jīng)檢查下導(dǎo)瓦損壞嚴(yán)重,全部更換新瓦;7)所拆零部件已全部回裝完畢,工作已結(jié)束,待調(diào)試。41、20XX年04月10日發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn),交代:發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn)工作已完成,試驗(yàn)項(xiàng)目:轉(zhuǎn)子直流電阻、轉(zhuǎn)子絕緣電阻、定子絕緣電阻、定子泄漏電流和直流耐壓、轉(zhuǎn)子絕緣電阻0.35MΩ,小于0.5MΩ的規(guī)程要求,不滿足要求,得對(duì)轉(zhuǎn)子刷架進(jìn)行清掃后再進(jìn)行重測(cè),轉(zhuǎn)子絕緣電阻合格后可投入運(yùn)行。42、20XX年06月28日機(jī)組出口開關(guān)17DL操作機(jī)構(gòu)檢查,交代:將17DL操作機(jī)構(gòu)上已斷裂的儲(chǔ)能傳動(dòng)銷更換,試分合閘正常,可以投運(yùn)。43、20XX年07月06日機(jī)組測(cè)速探頭更換,交代:對(duì)機(jī)組#2測(cè)速探頭進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)探頭本體損壞導(dǎo)致無法測(cè)量轉(zhuǎn)速,對(duì)其進(jìn)行更換后進(jìn)行測(cè)試無異常,可投運(yùn)。44、20XX年07月09日發(fā)電機(jī)組上機(jī)架千斤頂檢查及轉(zhuǎn)子滑環(huán)、碳刷架清掃,交代:1)對(duì)上導(dǎo)瓦間隙進(jìn)行測(cè)量檢查,總間隙約為0.30mm左右,未調(diào)整;2)抽#1、#4、#6瓦檢查,瓦面良好;3)對(duì)X方向上機(jī)架千斤頂收緊,Y方向千斤頂檢查背緊螺母,未發(fā)現(xiàn)異常;4)更換+X、+Y方向上機(jī)架蓋板斷裂螺栓;5)對(duì)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架進(jìn)行清掃。45、20XX年07月10日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部分檢查交待:1、檢查發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子各部螺栓緊固、各部焊縫無開焊及裂紋、本體無裂紋、平衡塊焊縫無異常、上擋油管螺栓緊固無滲漏;2、發(fā)電機(jī)上引風(fēng)板部分吊鎖定螺栓松動(dòng),已進(jìn)行緊固,部分引風(fēng)板螺栓因鎖定不完善松動(dòng),已緊固并重新鎖定;3、下引風(fēng)板螺栓無松動(dòng)現(xiàn)象,1號(hào)-2號(hào)、5號(hào)-6號(hào)引風(fēng)板合縫各有一顆螺栓因螺紋損壞原來沒有安裝(有以前做的標(biāo)記),下引風(fēng)板支腿調(diào)節(jié)鎖定螺栓部分因鎖定不良松動(dòng),已緊固并重新進(jìn)行鎖定,有一顆原無鎖片,已加彈簧墊;4、隨動(dòng)油擋螺栓部分松動(dòng),已緊固;5、2號(hào)制動(dòng)器箱有三顆地腳螺栓因錯(cuò)孔原來未上,箱塊合縫螺栓也因錯(cuò)孔有兩顆原來未上,3號(hào)制動(dòng)器有一顆箱體合縫螺栓原來未上。所帶入工具已帶出并注銷。46、20XX年07月17日機(jī)組上機(jī)架振動(dòng)檢查,交代:見檢修交代本。47、20XX年07月19日機(jī)組上機(jī)架振動(dòng)檢查;下機(jī)架、推力瓦;上、下導(dǎo)瓦;水導(dǎo)瓦及水輪機(jī)蝸殼檢查,交代:1)檢查上機(jī)架各部螺栓,未見松動(dòng);2)檢查上機(jī)架千斤頂,為見異常,對(duì)稱打緊;3)檢查上導(dǎo)瓦,未見異常,重未見異常,重新調(diào)整瓦間隙。4)檢查下導(dǎo)瓦,為見異常,重新調(diào)整瓦間隙。5)檢查水導(dǎo)瓦、推力瓦未見異常。6)檢查導(dǎo)水機(jī)構(gòu)各部件,為見異常。48、20XX年07月19日發(fā)電機(jī)振擺度試驗(yàn)傳感器拆除,上機(jī)架千斤頂背帽焊接固定。交代:見檢修交代本。49、20XX年07月25日機(jī)組動(dòng)平衡試驗(yàn),交代:因機(jī)組質(zhì)量不平導(dǎo)致上機(jī)架振動(dòng),擺度偏大,現(xiàn)經(jīng)動(dòng)平衡加試塊后在設(shè)計(jì)及國(guó)家規(guī)范內(nèi)。平衡前:上機(jī)架振動(dòng)水平:X:0.08Y:0.08上導(dǎo)擺度:X:0.31Y:0.29水平擺度:X:0.18Y:0.22下導(dǎo):X:0.41Y:0.39平衡后:上機(jī)架振動(dòng)水平:X:0.023Y:0.035上導(dǎo)擺度:X:0.03Y:0.073水平擺度:X:0.076Y:0.087下導(dǎo):X:0.21Y:0.16平衡試配過程共三次:第一次8kg,位于#9磁極處;第二次試配14kg,位于#8磁極處;第三次試配7.2kg,位于#1磁極,所有試重均焊于以上磁極對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)子中心體內(nèi)側(cè)。50、20XX年07月27日機(jī)組動(dòng)平衡試驗(yàn),交待:見交代本51、20XX年07月27日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子配重塊檢查,交待:見交代本52、20XX年09月30日發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交代:發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架已清掃完畢,清掃前實(shí)測(cè)轉(zhuǎn)子繞組對(duì)地絕緣電阻為0.6兆歐,清掃后實(shí)測(cè)轉(zhuǎn)子繞組對(duì)地絕緣電阻為500兆歐,碳刷及滑環(huán)檢查未見異常。53、20XX年05月07日機(jī)組年度檢修(全面檢修階段),交代:見交代本。54、20XX年03月07日發(fā)電機(jī)預(yù)試交代:已完成發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn),測(cè)試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)子絕緣為0.3ΜΩ,小于規(guī)程要求,待對(duì)轉(zhuǎn)子刷架清掃后再進(jìn)行復(fù)測(cè),其他試驗(yàn)結(jié)果均滿足規(guī)程要求。55、20XX年03月18日發(fā)電機(jī)定子繞組交流耐壓試驗(yàn),交代:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組交流耐壓試驗(yàn)工作完成,試驗(yàn)電壓15.75kV,耐壓時(shí)間一分鐘,耐壓通過,耐壓前后絕緣電阻無明顯變化,試驗(yàn)合格,可以投運(yùn)。56、20XX年03月21日發(fā)電機(jī)勵(lì)磁變LB預(yù)防性試驗(yàn),交代:已按要求完成XXX勵(lì)磁變預(yù)防性試驗(yàn)、低壓繞組直流電阻超出規(guī)程要求,建議設(shè)備繼續(xù)投入運(yùn)行,并加強(qiáng)跟蹤其運(yùn)行狀況。57、20XX年04月01日10kV共箱母線及發(fā)電機(jī)出口開關(guān)柜內(nèi)設(shè)備交接試驗(yàn),交代:已完成10KV共箱母線及發(fā)電機(jī)出口開關(guān)柜內(nèi)設(shè)備交接試驗(yàn),各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)均滿足規(guī)程要求,現(xiàn)場(chǎng)已恢復(fù)至試驗(yàn)前狀態(tài)。58、20XX年04月16日發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn)(大修后),交代:已按要求完成發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果合格,現(xiàn)場(chǎng)已恢復(fù)至工作前狀態(tài)。59、20XX年04月17日10kV開關(guān)柜改造后CT極性校驗(yàn),交代:已按方案完成10kV開關(guān)柜改造后CT極性校驗(yàn),電流互感器CT7(主變保護(hù)A)、CT8(主變保護(hù)B)、CT9(發(fā)電機(jī)差動(dòng))、CT10(測(cè)量)極性及二次回路接線正確。60、20XX年07月31日發(fā)電機(jī)組碳刷清掃及下導(dǎo)油槽油位檢查,交代:見檢修交代本。61、20XX年08月22日機(jī)組水導(dǎo)瓦檢查及碳刷清掃交代:1、解體水導(dǎo)油箱蓋、水導(dǎo)法蘭進(jìn)行檢查,更換了水導(dǎo)瓦與水導(dǎo)法蘭密封;2、更換水導(dǎo)透平油;3、清掃碳刷清掃前1.6兆歐,清掃后157兆歐。62、20XX年08月22日機(jī)組出口電壓互感器11YH及避雷器13BL柜內(nèi)1001JDK地刀電磁鎖更換,交代:已完成1001JDKA地刀電磁鎖更換,更換后檢查電磁鎖功能正常,設(shè)備可投運(yùn)。63、20XX年10月21日XXX電站發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,發(fā)電機(jī)碳刷清掃已完成,情況如下:1)轉(zhuǎn)子繞組對(duì)地測(cè)絕緣電阻值:清掃前實(shí)測(cè)為:0.37MΩ;清掃后實(shí)測(cè)為:369MΩ;2)清掃時(shí)發(fā)現(xiàn)有2個(gè)碳刷插銷已壞,現(xiàn)已更換;3)下導(dǎo)油槽油位檢查正常,未見異常,水導(dǎo)停機(jī)油位31CM,將水導(dǎo)油位加到175CM;4)檢修已完成,設(shè)備可以投運(yùn)。64、20XX年01月20日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷清掃,交代:XXX電站轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷清掃工作已完成,清掃前對(duì)地絕緣為0MΩ(1000V),清掃后對(duì)地絕緣為1.42GΩ(1000V);設(shè)備正??赏度脒\(yùn)行。65、20XX年04月20日XXX機(jī)組年度C級(jí)檢修(全面檢修階段),交代:1)機(jī)組全面拆除處理、清掃;2)各傳動(dòng)機(jī)構(gòu),管路閥門檢查處理;3)更換調(diào)速器機(jī)柜,油管路;4)加裝水導(dǎo)擋油板;5)轉(zhuǎn)輪氣蝕的補(bǔ)焊;6)完成機(jī)組各項(xiàng)檢修檢查任務(wù)。66、20XX年04月20日XXX發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn),交代:已按要求完成#1F發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn),其中轉(zhuǎn)子繞組絕緣電阻偏低,待清掃后復(fù)測(cè),其余試驗(yàn)項(xiàng)目合格,現(xiàn)場(chǎng)已恢復(fù)至工作前狀態(tài)。67、20XX年04月23日勵(lì)磁裝置全檢,交代:已按勵(lì)磁全檢方案完成勵(lì)磁系統(tǒng)靜態(tài)調(diào)試,具體完成工作如下:1、校準(zhǔn)試驗(yàn),限制器試驗(yàn);2、開環(huán)試驗(yàn);3、更換滅磁開關(guān)柜觸摸屏及板件;4、滅磁開關(guān)欠壓試驗(yàn)、分合閘試驗(yàn);5、跨接器觸發(fā)試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果詳見報(bào)告,設(shè)備功能正??赏哆\(yùn)。68、20XX年06月03日機(jī)組水導(dǎo)冷卻器檢查及碳刷清掃,交代:1)臨修原因:水導(dǎo)油質(zhì)月度化驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)油質(zhì)渾濁,化驗(yàn)結(jié)果顯示油中水含量超標(biāo)準(zhǔn)值80倍,水導(dǎo)透平油已不能使用。因此本次檢修目的為:檢查油盆進(jìn)水原因并對(duì)透平油更換;2)檢查過程:首先對(duì)水導(dǎo)冷卻器做耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)合格,排除冷卻器漏水可能,因此判斷油盆進(jìn)水原因可能為頂蓋主軸密封漏水在機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)通過甩油盆飛濺至油盆內(nèi);30處理過程:①在甩油盆蓋處加裝擋水隔板,用以隔離飛濺水滴;②更換水導(dǎo)透平油,油位為165mm(更換前為170mm).69、20XX年06月18日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地檢查處理,交代:1)實(shí)測(cè)轉(zhuǎn)子繞組對(duì)地絕緣電阻值為:0.02MΩ。2)實(shí)測(cè)勵(lì)磁電纜對(duì)地電阻值為:紅色勵(lì)磁電纜對(duì)地為:780MΩ;綠色勵(lì)磁電纜對(duì)地為:486MΩ。3)轉(zhuǎn)子繞組外觀檢查未發(fā)現(xiàn)異常。4)現(xiàn)勵(lì)磁電纜及碳刷已拆除,接地原因未查明,發(fā)電機(jī)組不能投運(yùn)。70、20XX年06月19日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地檢查處理,交代:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子#1、#2磁極間靠#1磁極側(cè)穿心螺栓絕緣套管損壞,現(xiàn)已更換新的絕緣套,經(jīng)測(cè)量轉(zhuǎn)子繞組絕緣正常。71、20XX年08月13日機(jī)組轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交代:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子及碳刷架清掃前絕緣電阻為0.21MΩ,清掃后絕緣電阻為268MΩ,絕緣滿足要求,現(xiàn)場(chǎng)已清理干凈,可投運(yùn)。72、20XX年10月28日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,交代:(1)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃前測(cè)絕緣電阻值0.17MΩ。(2)檢查碳刷刷架彈簧,彈簧有一只損壞,因新彈簧與刷架尺寸不匹配,故未更換新彈簧,同時(shí)取下該碳刷,不影響機(jī)組運(yùn)行;等新備件到再更換。(3)清掃后測(cè)絕緣電阻為234MΩ,滿足要求。(4)現(xiàn)場(chǎng)已清理干凈,設(shè)備可投運(yùn)。73、20XX年10月28日發(fā)電機(jī)上導(dǎo)油槽檢查處理,交代:檢查上導(dǎo)油槽無異常,瓦間隙正常,抽瓦檢查瓦面無異常;檢查油槽內(nèi)無異常后回裝上導(dǎo)油槽并重新調(diào)整在線監(jiān)測(cè)傳感器間隙;現(xiàn)檢修工作已完成,設(shè)備可投運(yùn)。74、20XX年02月22日XXX機(jī)組年度C級(jí)檢修(排水卸壓階段)交代:已完成機(jī)組檢修排水卸壓階段工作,推力油槽、上導(dǎo)油槽、下導(dǎo)油槽排油完成,各部位油位數(shù)據(jù)、導(dǎo)水葉端、立面間隙數(shù)據(jù)已收集、尾水、蝸殼進(jìn)入孔門已打開并進(jìn)行檢查;修前開關(guān)機(jī)時(shí)間、壓緊行程、數(shù)據(jù)已收集。75、20XX年02月20日XXX發(fā)電機(jī)預(yù)防性試驗(yàn),交代:已按要求完成XXX發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子、勵(lì)磁電纜預(yù)防性試驗(yàn),轉(zhuǎn)子絕緣電阻較低(0.1MΩ),不滿足規(guī)程要求,待清掃后復(fù)測(cè)。76、20XX年02月23日XXX機(jī)組年度C級(jí)檢修(全面檢修階段),交代:見檢修交代本。77、20XX年03月18日發(fā)電機(jī)組碳刷刷握更換,交代:對(duì)存在缺陷的碳刷刷握進(jìn)行更換,已更換新的合格的刷握(上:2個(gè),下:3個(gè))。新的刷握彈性良好,碳刷接觸良好;工作已完成,人員已撤離,現(xiàn)場(chǎng)已清掃無遺留,設(shè)備可投運(yùn)。78、20XX年06月15日發(fā)電機(jī)上導(dǎo)軸承檢查及上導(dǎo)瓦溫4測(cè)溫電阻更換交代:調(diào)整上導(dǎo)瓦間隙,#3、#4加0.07mm,#7加0.03mm,#8加0.05mm調(diào)整墊,調(diào)整后清掃油槽,加油油位0.5格,在線監(jiān)測(cè)無轉(zhuǎn)速,調(diào)整鍵相塊間隙,調(diào)整為-6伏;更換上導(dǎo)瓦溫4測(cè)溫電阻,測(cè)溫值顯示正常。79、20XX年06月15日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷清掃,交待:1)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)、碳刷已清掃完成,并對(duì)碳刷較短的15個(gè)進(jìn)行了更換。2)發(fā)電機(jī)繞組至勵(lì)磁電纜清掃前實(shí)測(cè)絕緣電阻值為:0.18兆歐,清掃后實(shí)測(cè)118兆歐,現(xiàn)場(chǎng)清理干凈,工作人員全部撤離,設(shè)備可以投運(yùn)。80、20XX年08月25日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷清掃。交代:1)對(duì)發(fā)電機(jī)組及勵(lì)磁電纜絕緣測(cè)量,清掃前0.26MΩ,清掃后300MΩ,滿足投運(yùn)要求;2)對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷進(jìn)行清掃,清掃后絕緣滿足要求,可投運(yùn)。81、20XX年11月26日發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃,檢修交代:1)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃工作已完成。2)清掃前絕緣電阻0.3MΩ,清掃后絕緣電阻310MΩ。3)并對(duì)較短的碳刷進(jìn)行更換26只。4)經(jīng)全面檢查,各碳刷動(dòng)作靈活,現(xiàn)場(chǎng)已清理干凈,人員已撤離。82、20XX年11月29日發(fā)電機(jī)碳刷更換,檢修交代:1)發(fā)電機(jī)碳刷更換已完成,更換碳刷18顆;2)更換后絕緣電阻為:300MΩ;3)經(jīng)全面檢查各個(gè)碳刷動(dòng)作靈活,現(xiàn)場(chǎng)已清理干凈,人員已撤離。82、20XX年04月01日,機(jī)組年度C級(jí)檢修,交代:1)推力、上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)冷卻器清掃耐壓檢查,并對(duì)其油槽進(jìn)行清掃。2)空冷器清掃耐壓檢查。調(diào)速器油槽、漏油箱清掃并更換干凈透平油,調(diào)速器油泵與閥組分解檢查。3)空氣圍帶更換后無漏氣,可正常投退。4)各油槽、油箱已清掃干凈,并更換干凈透平油。5)調(diào)速器油罐壓力變送器漏油點(diǎn)已更換密封帶。調(diào)速器閥組電磁閥漏點(diǎn)已更換新密封圈。6)機(jī)組各部分檢查正常,各部件回裝后工況正常。油位已恢復(fù)到運(yùn)行時(shí)狀態(tài),各冷卻器回裝后經(jīng)過整體耐壓無漏水。7)機(jī)組已恢復(fù),可進(jìn)行建壓試驗(yàn)。83、20XX年05月24日完成發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃工作,清掃前測(cè)量絕緣電阻值為0.228MΩ,清掃后測(cè)量絕緣電阻值為522MΩ。84、20XX年05月25日完成機(jī)組推力瓦溫3測(cè)值異常檢查,交代:1)機(jī)組推力瓦溫3測(cè)值為0,經(jīng)檢查原因?yàn)闇y(cè)溫電阻回路或是測(cè)溫電阻本體斷線導(dǎo)致,目前無法處理,待年度檢修時(shí)進(jìn)行處理;2)現(xiàn)已在LCU柜上將推力瓦溫3電阻回路接線解除,(TLW3Z3a—XR12:10,TLW3Z3b—XR12:11,TLW3Z3b—XR12:12);3)推力瓦溫3已不參與控制。85、20XX年07月23日完成《發(fā)電機(jī)大軸補(bǔ)氣閥漏水缺陷處理》,交代:1)缺陷情況:(1)漏水順大軸流至碳刷段,導(dǎo)至轉(zhuǎn)子對(duì)地絕緣為0;(2)漏水淹沒推力油槽及油槽蓋上部;(3)上導(dǎo)油槽有少量進(jìn)水;(4)大量水從補(bǔ)氣室溢出,及時(shí)發(fā)現(xiàn),未造成嚴(yán)重后果。2)漏水原因檢查情況如下:(1)補(bǔ)氣閥密封條斷裂,閥芯松動(dòng),導(dǎo)致大量水溢出;(2)上軸與頂軸間法蘭(絕緣墊處)未安裝密封材料,補(bǔ)氣閥上部法蘭面未涂密封材料,導(dǎo)致漏水并流入推力油槽;(3)補(bǔ)氣閥上部迷宮環(huán)安裝錯(cuò)誤,此情況存在運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),但未造成后果。3)處理措施:(1)解體上段軸,在密封面涂密封材料;(2)修復(fù)補(bǔ)氣閥閥并更換補(bǔ)氣閥密封;(3)更換上導(dǎo)、推力透平油,約4.5m3;(4)正確安裝迷宮環(huán)。4)其它交待:此次缺陷是由于補(bǔ)氣室各部安裝不仔細(xì),存在缺陷,尾水位由于泄洪,略高于補(bǔ)氣室所以產(chǎn)生以上后果。上述情況雖然僅在尾水位高于補(bǔ)氣室時(shí)發(fā)生,但仍應(yīng)重視檢修質(zhì)量。86、20XX年07月23日完成《發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃》電氣一種票的工作終結(jié)。交代:1、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃完畢,清掃前絕緣為0.1MΩ,清掃后3.45MΩ;2、清掃過程發(fā)現(xiàn)大軸補(bǔ)氣閥有水沿大軸與滑環(huán)間隙滲流,機(jī)械班處理滲水缺陷后對(duì)滑環(huán)進(jìn)行烘烤30小時(shí),轉(zhuǎn)子絕緣仍為0.1MΩ,機(jī)組空轉(zhuǎn)9小時(shí)后測(cè)量絕緣為3.45MΩ;定子繞組絕緣電阻49MΩ。87、20XX年09月14日完成發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)及碳刷架清掃工作,清掃前測(cè)量絕緣電阻值為0.15MΩ,清掃后測(cè)量絕緣電阻值為158.2MΩ,設(shè)備可以投運(yùn)。88、20XX年11月03日完成《發(fā)電機(jī)推力油槽進(jìn)水處理》水力機(jī)械第一種工作票,檢修交代:本次檢修工作是推力油槽進(jìn)水,經(jīng)拆開油槽、拆除冷卻器,發(fā)現(xiàn)5根管束漏水,已對(duì)5根管束進(jìn)行封堵,經(jīng)打壓合格,進(jìn)行回裝,回裝結(jié)束對(duì)推力冷卻器整體進(jìn)行打壓試驗(yàn),未見滲漏。89、20XX年11月03日完成對(duì)推力瓦測(cè)溫電阻:2#、3#、8#進(jìn)行了更換,現(xiàn)地測(cè)溫正常,監(jiān)控顯示正確。90、20XX年12月7日完成《發(fā)電機(jī)上導(dǎo)油槽進(jìn)水處理》水力機(jī)械一種票,交待為:本次工作是對(duì)上導(dǎo)油槽進(jìn)水處理,拆開上導(dǎo)油槽蓋,充水檢查發(fā)現(xiàn)2號(hào)冷卻器(油位計(jì)處)銅管漏水,呈噴射狀,拆除2號(hào)冷卻器進(jìn)行封堵工作,2號(hào)冷卻器有3根銅管漏水,已將3根銅管處理好,經(jīng)打壓0.5Mpa,耐壓時(shí)間30分鐘,檢查銅管無滲漏現(xiàn)象,把2號(hào)冷卻器回裝后,又對(duì)上導(dǎo)冷卻器進(jìn)行整體耐壓0.5Mpa,時(shí)間為30分鐘,檢查各部均無漏水現(xiàn)象,把上導(dǎo)油槽蓋回裝好,現(xiàn)場(chǎng)清理干凈。對(duì)上導(dǎo)油槽加油,油位為+1格。91、20XX年01月03日完成《發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)碳刷清掃》工作。檢修交代:1)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)碳刷清掃工作完畢,清掃前轉(zhuǎn)子絕緣電阻值為0.91ΜΩ,清掃后測(cè)得轉(zhuǎn)子絕緣電阻值為620ΜΩ(測(cè)一分鐘)。2)更換36顆碳刷,3只彈簧,更換后現(xiàn)場(chǎng)檢查接觸完好,可以投運(yùn)。92、20XX年01月31日完成《發(fā)電機(jī)上導(dǎo)

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