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文檔簡介

提高鍋爐引風機運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性一、小組概況

二、選題理由

三、現(xiàn)狀調(diào)查

四、活動目標

五、原因分析

六、要因論證七、制定對策

八、對策實施

九、效果檢查

十、鞏固措施

十一、存在問題目

錄維修工區(qū)QC小組

鍋爐自2001年1月投用后,每小時額定蒸發(fā)量10噸,是油庫冬季生產(chǎn)供熱的主要核心設備。但運轉(zhuǎn)10年來,設備故障逐年增加,特別集中在2009年1月—2011年2月油庫冬季供熱生產(chǎn)的關鍵時刻,引風機負壓波動,振動超標導致軸承損壞造成故障停爐,嚴重影響了油庫冬季正常供熱生產(chǎn)。二、選題理由

維修工區(qū)QC小組三、現(xiàn)狀調(diào)查

自2009年冬季引風機因故障檢修安裝后,鍋爐負壓在正值與負值臨界點波動,一直達不到負壓要求,處于低負荷運行狀態(tài),供熱效率低。風機超負荷運轉(zhuǎn),對中達不到技術要求造成風機振動超標,導致軸承損壞,停爐檢修,存在設備安全隱患及降低供熱時效現(xiàn)狀。三、現(xiàn)狀調(diào)查

鍋爐軸承故障調(diào)查統(tǒng)計:288011520108007200正常運行時查時間1440144016872停機時間軸承箱軸承軸承箱軸承軸承箱軸承電機軸承故障原因2011年2月2010年1月2006年1月2003年1月

小時故障年內(nèi)容

從表中可以看出,鍋爐2010年到2011年故障率高,引風機停機檢修時間長,嚴重影響了生產(chǎn)運行。三、現(xiàn)狀調(diào)查

找出引風機負壓達不到要求和軸承損壞故障的原因,對引風機整體機械運轉(zhuǎn)系統(tǒng)進行綜合分析,將引風機軸承正常運行時間,由近兩年的平均2880小時提高到原設計的10000小時,確保鍋爐高效運行。四、活動目標軸承跑外圓振動超標軸承質(zhì)量差找正方法不當鹽堿地腐蝕、環(huán)境因素軸承報廢地腳螺栓松動潤滑油選型誤差安裝不到位

操作水平低料法環(huán)責任心不強引風機振動故障人機培訓不及時到位第五部分:原因分析潤滑油質(zhì)量差負壓達不到要求不同心

根據(jù)活動目標,從人、機、料、法、環(huán)五方面進行因果分析:六、要因確認計劃表第六部分:要因確認振動產(chǎn)生的原因:不同心、地腳螺栓松動。要因確認一風機組振動超標

聯(lián)軸器同心度要求:電動機與風機兩半聯(lián)軸器聯(lián)接時,徑向位移不應大于0.10mm;兩軸線傾斜度不應大于0.08mm。如果在安裝過程中風機軸與電機軸不同心,聯(lián)軸器傾斜,風機的縱、橫向安裝水平偏差超標,都會造成機組劇烈振動。1、風機軸與電機軸不同心h/2前地腳螺栓qX后D聯(lián)軸器直徑后地腳螺栓第六部分:要因確認要因確認一風機組振動超標振動產(chǎn)生的原因:不同心、地腳螺栓松動。

電機在長期運行過程中,振動、熱脹冷縮等原因都會導致地腳螺栓松動,運行中的電動機,由于固定螺絲不牢靠會出現(xiàn)機組振動現(xiàn)狀。2、地腳螺栓松動:主要原因第六部分:要因確認1、風葉與殼體之間的口環(huán)間隙實測最大處為28mm,不僅是引風機負壓提不起來的主要因素,也導致引風機長期處于超負荷運行狀態(tài),出現(xiàn)振動現(xiàn)象。

2、風道連接處、密封點漏氣造成風機超負荷運轉(zhuǎn),負壓達不到運行要求。要因確認二負壓達不到要求主要原因第六部分:要因確認要因確認三軸承選型

所選瓦房店22316CA軸承質(zhì)量差,材質(zhì)、工藝達不到現(xiàn)場工況要求,當振動超過軸承極限后,軸承軌道、滾珠、內(nèi)外圓剝皮損壞。瓦房店軸承主要原因第六部分:要因確認要因確認四潤滑油選型

目前使用的是美孚一號全合成柴機油,作為世界領先的合成機油,它以超級合成抗磨配方專有技術為特色,性能超過傳統(tǒng)機油。在正常甚至最極端的條件下都能有效防止對零件的磨損。次要原因第六部分:要因確認要因確認五操作能力

引風機振動故障屬于運轉(zhuǎn)設備常見現(xiàn)象,也是設備巡檢必查項目。在鍋爐引風機檢修過程中,操作人員根據(jù)故障現(xiàn)象,按照檢維修操作規(guī)程逐項排除、整改,發(fā)現(xiàn)并解決問題,不存在操作能力低的問題。次要原因第六部分:要因確認要因確認六檢修安裝方法

各部件拆卸安裝過程中,檢修人員認真測量裝配數(shù)據(jù),仔細檢查部件完好情況及磨損程度,在完成一項部件裝配工作后,有專人進行現(xiàn)場確認。次要原因第六部分:要因確認要因確認七溫差因素

區(qū)域內(nèi)環(huán)境溫差和氣候的緣故,導致混凝土受鹽堿地腐蝕,強度降低,疏松而破壞較大,但是小組成員改變了電機基礎后,由于溫度,鹽堿地腐蝕帶來的電機運轉(zhuǎn)位移全面消除。次要原因

在組織實施階段,從以下三個要因入手:第七部分:制定對策引風機振動超標負壓達不到要求軸承質(zhì)量差七、制定對策針對確定的要因,制定對策如下:八、對策實施1、針對引風機振動超標問題在技改早期,首先對引風機電機底座進行整改,將原有的水泥底座改為鑄鋼H形底座,小組成員現(xiàn)場測量,繪制圖紙,確保加工底座整體達到裝配標準,施工一次成功。徹底消除了由于底座原因不好找正的難題,從根本上解除了因同心度誤差超標帶來的振動問題。以前需要兩名工作人員耗時4小時進行同心度找正,現(xiàn)在只需20分鐘即可將電機與風機聯(lián)軸器對中性調(diào)整到0.10mm以內(nèi),完全達到了技術要求。八、對策實施2、針對引風量不足這一因素,在葉輪口環(huán)處補焊一條寬度為30mm的扁鐵,消除口環(huán)間隙,使間隙從28mm的縮小到5mm,風量損失減少,引風能力提高,整體轉(zhuǎn)動扭矩和風機負荷減輕,從根本上解決了引風機工作效率低下問題,效果明顯。八、對策實施3、將瓦房店軸承更換為SKF進口軸承,其具有精度高,剛性好,溫升低、轉(zhuǎn)速高、拆裝方便、工藝合理、壽命長等優(yōu)點,用在鍋爐軸承箱中完全可靠。九、效果檢查

經(jīng)過改造,2011年8月21日至8月26日對引風機進行了整體測試,主要測試引風機振幅值、軸承溫度、電機電流(負荷扭矩),其測試性能比調(diào)整以前明顯提高,參數(shù)指標全部達到國家機泵運行要求。工況良好,確定引風機可達到無故障連續(xù)運行10000小時以上。九、效果檢查引風機運行測試參數(shù)表九、效果檢查

1、將軸承壽命由2800小時提高到10000小時,也就是每年換軸承一次減少到四年換軸承一次,按一對調(diào)心滾子軸承3500元來算,可節(jié)約成本14000元。

2、風機整體負荷減輕,通過風機電流由原來的50A(300N/M)減少到現(xiàn)在40A(240N/M),按一個冬季運行5個月來算,可節(jié)約電能5.2KW×24×30×5=18720度電,合計18720元/年。

經(jīng)濟效益九、效果檢查

1、改造后的引風機排除了由于產(chǎn)生故障給油庫正常生產(chǎn)帶來安全隱患,至今工作狀態(tài)良好,運行平穩(wěn),振動和負壓均達到標準要求,運行以來未發(fā)生一次類似故障,確保了儲運銷工作的安全運行。社會效益2、改造之前,故障頻繁,運行質(zhì)量差,占用大量維修時間,更換軸承造成多次重復浪費,嚴重影響供熱時效。改造后未發(fā)生停爐故障,風機運行平穩(wěn),為油庫生產(chǎn)生活供熱提供了可靠的保證。十、鞏固措施1、設備管理中推行5S管理辦法。2、將風機裝配數(shù)據(jù)及運行參數(shù)列入規(guī)范。3在冬

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