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氧化鋁生產(chǎn)廢水回用技術(shù)氧化鋁生產(chǎn)廢水回用技術(shù)氧化鋁生產(chǎn)廢水回用技術(shù)氧化鋁生產(chǎn)廢水回用技術(shù)概要氧化鋁生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大批的堿性含油廢水,經(jīng)過綜合治理,分質(zhì)辦理,不只知足了不一樣用戶對(duì)水質(zhì)的不一樣需求,并且解決了氧化鋁生產(chǎn)過程中的一些技術(shù)問題,達(dá)到了綜合治理、合理回用的目的獲得了必定的經(jīng)濟(jì)效益。重點(diǎn)詞氧化鋁生產(chǎn)廢水辦理回用分質(zhì)供水我國(guó)氧化鋁的生產(chǎn)一般采納拜耳法燒結(jié)法,或其流程的不一樣組合氧化鋁生產(chǎn)工藝復(fù)雜、流程長(zhǎng)、設(shè)施多生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大批的堿性含油廢水。這些廢水主要來自各設(shè)施的冷卻水;物料的冷卻清洗水;設(shè)施和管道的“跑、冒、滴、漏”以及沖刷、沖洗用水;液量不均衡而造成的事故性排料、油水混淆物等,設(shè)施在維修過程中,一些機(jī)械油(包含潤(rùn)滑油、清洗油、防銹油)也被排入下水管道,以致廢水中含有大批的堿及油,懸浮物含量也極高,同時(shí),發(fā)電站的軟水裝置及蒸發(fā)器等設(shè)施酸洗時(shí),均產(chǎn)生大批的酸性廢水,這部分水的直接排出造成生產(chǎn)廢水瞬時(shí)呈酸性,PH值有時(shí)在2左右,還有鋁型材、化工廠生產(chǎn)過程中瞬時(shí)排出高堿度廢水,廢水PH值瞬時(shí)高達(dá)13.4,我公司1993~1996年生產(chǎn)廢水水質(zhì)水量統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1,從中不難看出,廢水的成分較為復(fù)雜,PH值及SS變化區(qū)間大。表11993~1996年生產(chǎn)廢水狀況年份1993199419951996項(xiàng)目流量22300—6470017850—5895015650—575008350—54500(m3)(39648)(36232)(31261)(30080)/dPH值7.36—12.844.63—12.483.76—12.265.9—12.7(11.35)(9.31)(9.42)(9.8)堿度75.0—56000—72850—15000—2700(mg/L)(422.17)(228.4)(192)(244)SS288—290051—222762—152349—2836(mg/L)(922.5)(624.1)(470)(841)COD22.5—22832.0—95.046.8—510.566—215.2(mg/L)(72.7)(61.5)(122.6)(110.3)油0.8—30.90—68.50—810—70.2(mg/L)(8.82)(12.08)(12)(16.1)注:括號(hào)內(nèi)為均值。我公司生產(chǎn)氧化鋁采納堿濕法,生產(chǎn)過程中需要投加大批的堿,1995年統(tǒng)計(jì)每噸Al2O3均勻堿耗為100kg,若廢水中的堿能回收利用,不單能降低生產(chǎn)中的堿耗,增添效益,并且還可充分利用資源,變廢為寶,減少對(duì)環(huán)境的污染,可為一舉雙得,為達(dá)到此目的,我們對(duì)廠區(qū)下水系統(tǒng)進(jìn)行了改造,將廢水進(jìn)行必需的辦理后綜合利用,現(xiàn)已基本達(dá)到了此目的,獲得了必定的經(jīng)濟(jì)效益。1、生產(chǎn)廢水辦理工藝1994年,我公司開始對(duì)工業(yè)廢水進(jìn)行綜合治理,依照用戶對(duì)水質(zhì)的不一樣需求,分別采納了不一樣的辦理工藝,1996年末廢水辦理站建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)辦理能力為33000m3/d,設(shè)計(jì)出水SS≤50mg/L,PH值<9,油去除率為98%。1.1工藝流程工業(yè)廢水綜合治理工藝流程見圖1。1.2主要修建物技術(shù)參數(shù)預(yù)沉池:設(shè)計(jì)1用1備,單池容積為30m×10m×4m,廢水水平流速為0.015m/s,逗留時(shí)間為33.3min。隔油沉砂池:設(shè)計(jì)1組5格,單池容積為20m×3.2m×3m,廢水水平流速為0.013m/s,逗留時(shí)間為25.8min。氣浮池:原設(shè)計(jì)1組4格,因?yàn)檎嫉叵拗?,后改?組3格,單池容積為20m×4.5m×3m,廢水水平流速為0.0132m/s,逗留時(shí)間為25.2min。平流積淀池:利用原有修建物,1用1備,單池容積為50m×13.6m×3.5m,廢水水平流速為0.007m/s,逗留時(shí)間為2h。1.3廢水回用工藝流程(見圖2)1.4主要特色1.4.1采納多級(jí)辦理分質(zhì)供水的方式依據(jù)不一樣用戶對(duì)水質(zhì)的不一樣需求,采納不一樣的辦理方式,對(duì)油和懸浮物均進(jìn)行了相應(yīng)的辦理,而關(guān)于堿度則采納了不一樣的辦理方法,因?yàn)檠趸X循環(huán)用水,赤泥稀釋輸送及熱力鍋爐沖渣、除塵,均需要堿性水,因此只要去除廢水中的SS和油即可,而關(guān)于生產(chǎn)補(bǔ)水和外排水,除需將廢水中的SS和油去除外,還應(yīng)調(diào)整水的PH值,使其達(dá)到相應(yīng)生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn)和外排水排放標(biāo)準(zhǔn)。這樣,不只減少了辦理負(fù)荷,并且節(jié)儉了大批成本。利用工業(yè)廢水的堿度解決熱力鍋爐除灰、除硫、防滲等問題。我公司現(xiàn)有4臺(tái)75t蒸汽鍋爐和4臺(tái)130t蒸汽鍋爐,每年需用大批的沖渣除灰水,而灰渣壩回水難以知足生產(chǎn)用水,一定增補(bǔ)大批新水,現(xiàn)采納辦理后的堿性工業(yè)廢水,不只解決了廢水回用減少外排的問題,并且提升了鍋爐SO2和粉塵的去除率,改良了大氣環(huán)境質(zhì)量,因?yàn)殄仩t煙氣中含有大批的SO2等有害氣體和有毒粉塵,它們是環(huán)境的大敵,此中SO2的危害尤其突出,而SO2能在堿性條件下發(fā)生氧化反響,生成溶于水的硫酸鹽,易于除掉;鍋爐煙氣中的大批粉塵帶有負(fù)電荷,在堿性條件下也易于除掉;鍋爐沖渣除灰水被送到灰渣壩,其節(jié)余堿度與灰渣水中的Ca2+,Mg2+等反響生成CaCO3,Mg(OH)2沉淀,積淀于灰渣壩四周,加強(qiáng)了其抗?jié)B性能,防備管涌產(chǎn)生,起到穩(wěn)定壩體的作用。作為氧化鋁一環(huán)水泵站的增補(bǔ)水源一環(huán)水泵站是氧化鋁生成的重點(diǎn)水源,每日需要增補(bǔ)大批的水來知足生成需求,用辦理后的生成廢水作為增補(bǔ)水源,不只減少了生成廢水的外排量,并且提升了環(huán)水的堿度,有效地降低了氧化鋁生成的堿耗。同時(shí),也大幅度地降低了環(huán)水溫度,提升了種分槽的分解率和蒸發(fā)器水冷器的真空度,增添了氧化鋁產(chǎn)量,可為一舉多得。此外,溫度較高的蒸發(fā)回水用于溶出系統(tǒng)的流程補(bǔ)水,這部分水擁有高溫高堿度的特色,既可降低溶出系統(tǒng)的堿耗又可節(jié)儉其蒸汽用量。辦理后的工業(yè)廢水作為一環(huán)水泵房的增補(bǔ)水源,解決了環(huán)水的水量均衡問題,為氧化鋁生產(chǎn)的穩(wěn)固運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)建了條件。運(yùn)轉(zhuǎn)成效該工藝自1996年末投運(yùn)以來,經(jīng)過3年多的運(yùn)轉(zhuǎn)管理,累積了許多經(jīng)驗(yàn),其實(shí)不停地對(duì)工藝進(jìn)行改良和完美,已基本達(dá)到預(yù)期的目的,獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。(1)提升了熱力鍋爐的SO2和粉塵去除率。自從熱力鍋爐改用氧化鋁生產(chǎn)廢水除灰以來,我公司四周的大氣環(huán)境質(zhì)量有了顯然的改良和提升,SO2的去除率提升了近20個(gè)百分點(diǎn),煙塵去除率也穩(wěn)中有升,達(dá)到了90%,近幾年煙塵和SO2去除率的實(shí)測(cè)結(jié)果見表2.表2熱力鍋爐煙塵和SO2去除率統(tǒng)計(jì)年份199419951996199719981999項(xiàng)目煙塵去除86.6489.489.089.989.390.2率(%)SO2去除31.9954.6557.5373.5078.1076.90率(%)(2)辦理后出水水質(zhì)不停提升,我公司氧化鋁生產(chǎn)廢水辦理工藝和回用技術(shù)自投用以來,經(jīng)過對(duì)工藝的精益求精和完美,使生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)更為科學(xué)合理,運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)獲得優(yōu)化,出水水質(zhì)提升,外排水量不停減少,獲得了優(yōu)秀的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,其出水水質(zhì)和外排水量狀況見表3。表3污水辦理站出水水質(zhì)狀況年份1997199819992000項(xiàng)目SS(mg/L)46.135.724.918.1PH值8.67.88.07.5油(mg/L)9.77.23.05.0外排量(m3/d)243701806526521758(3)穩(wěn)固了氧化鋁的生產(chǎn),保證了蒸發(fā)器真空度的實(shí)現(xiàn),有效地提升了種分槽的分解率,氧化鋁生產(chǎn)過程中,種分槽的分解率和蒸發(fā)效率的高低直接影響著氧化鋁的產(chǎn)量,也關(guān)系到了公司的經(jīng)濟(jì)效益。分解率受多種要素影響,控制母液溫度也是一種重要門路,而環(huán)水溫度直接影響著蒸發(fā)成效。氧化鋁生產(chǎn)廢水經(jīng)過辦理后,其水溫一般不超出300C,作為降溫用水極為有效,自從采納該工藝以來,氧化鋁生產(chǎn)穩(wěn)固,蒸發(fā)效率高,分解率也有了很大提升(見表4),氧化鋁產(chǎn)量逐年提升,獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。表4氧化鋁種分槽分解率統(tǒng)計(jì)年份1997199819992000項(xiàng)目分解率(%)46.6647.8148.9951.40結(jié)論及經(jīng)濟(jì)效益(1)氧化鋁生產(chǎn)廢水采納分質(zhì)辦理,節(jié)儉了大批辦理花費(fèi),依據(jù)等量中和原理計(jì)算,年可節(jié)儉加酸花費(fèi)78萬(wàn)元,節(jié)儉補(bǔ)堿花費(fèi)90萬(wàn)元。(2)該回用技術(shù)應(yīng)用以來,廢水的外排量顯然降低,由應(yīng)用前1995年的日均31951m3/d降落到2000年的日均1758m3/d,排污費(fèi)也由1995年的289.16萬(wàn)元降至1999年的87.76萬(wàn)元,減少了200萬(wàn)元。工廠和四周生活區(qū)的大氣環(huán)境質(zhì)量有了顯然的提升。(3)有效地降低了氧化鋁一環(huán)水泵站的水溫,減少了堿度流失,節(jié)儉了生產(chǎn)成本,提升了蒸發(fā)效率和種分槽分解率,使氧化鋁產(chǎn)量逐年提升。(4)采納此工藝辦理我國(guó)鋁工業(yè)堿性含油廢水是可行的。有待解決的問題我們對(duì)工藝運(yùn)轉(zhuǎn)過程中裸露出的一些問題進(jìn)行了改良和完美,獲得了必定的收效,但仍有一些亟待解決的問題:(1)底泥辦理的問題,氧化鋁生產(chǎn)廢水中含有大批的泥沙及懸浮物,在水辦理過程中大批堆積于預(yù)沉池、隔油池及氣浮池內(nèi),均勻每10~15d預(yù)沉池即淤滿,氣浮池也因積泥太
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