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事故分析報告一一、事故發(fā)生時間30二、事故狀況1202343026-27℃,氧壓機(jī)三段出口溫度TZSA3131153℃左右,處于報警狀態(tài)。下午14:22166℃,氧壓機(jī)聯(lián)鎖跳車。220三、事故緣由1TZSA3131接緣由。2TZSA3131〔且常處于報警值以上〕未引起操作人員的足夠重視,僅簡潔消退報警鈴聲,是此次跳車的人為因素。3、氧壓機(jī)停車后,準(zhǔn)時請機(jī)動室人員幫助分析跳車緣由。四、整改措施1、加強(qiáng)對報警聯(lián)鎖狀態(tài)的生疏,有問題準(zhǔn)時上報,準(zhǔn)時請領(lǐng)導(dǎo)解決。2、生產(chǎn)任務(wù)完成是我們的目標(biāo),但設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行是前提外界氣溫高時準(zhǔn)時通消防水降溫。事故分析報告二一、事故發(fā)生時間二、事故狀況085464-6510300Kg/h135-136℃,塔頂壓0.6MPa20KPa殘液中甲醇含量偏高,COD三、事故緣由1COD醇蒸汽冷卻不下來,甲醇分壓高,塔釜溫度上升,甲醇?xì)堃焊摺?26℃左右,冷卻效果不好。3、操作上,加壓塔蒸汽多,造成加壓塔超壓,引起重組分上移,乙醇含量高,加壓塔采出量少。依據(jù)物料平衡,常壓塔負(fù)荷加重。四、整改措施1清洗冷卻器。2、加大加壓塔采出量。加壓塔掌握塔釜溫度。3、氣溫高時盡可能多開涼水塔風(fēng)機(jī),降低循環(huán)水溫度。事故分析報告三一、事故發(fā)生時間2023510二、事故狀況車間做蒸汽并汽預(yù)備,凌晨早會安排機(jī)動室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。2113.89-3.90MPa,溫度387-3884.0-3.8MPa390-400℃,具備并汽條件。31155211-21157右,氧壓機(jī)跳車。聽到中控室跳車狀況,員工快速關(guān)閉蒸汽閥,保證修。三、事故緣由1、氧壓機(jī)軸位移大,滿量程,是造成此次跳車的直接緣由。2、液擊是造成軸位移大的根本緣由。由于電廠所來中壓蒸汽,未到達(dá)過熱蒸汽溫度,且來到空分界區(qū)后,溫度有所下降。當(dāng)進(jìn)入原軸位移大,軸位移滿量程而聯(lián)鎖跳車。同時軸瓦溫度也超溫。四、整改措施1、開車時全部蒸汽導(dǎo)淋必需認(rèn)真檢查。一要保證翻開,二要觀看排液是否干凈,以冒出的蒸汽稍藍(lán)色為標(biāo)準(zhǔn)。2、界區(qū)全部導(dǎo)淋并入暗井,造成員工無法推斷蒸汽管線排液是否正常。建議靠近汽輪機(jī)處導(dǎo)淋移出井外,便于觀看。3、員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)汽輪機(jī)開車學(xué)問,反復(fù)爭論,提高對導(dǎo)淋、1000次發(fā)生。轉(zhuǎn)化爐事故分析時間:2023514日會議地點:四樓會議室主持人:程壽康參與人員:程壽康、郝福才、朱波、趙忠強(qiáng)、馬澤振、李書宇、楊列煥、牛廣水、楊宇強(qiáng)〔宜興耐火材料廠家〕為以后設(shè)備操作、檢修、維護(hù)、檢修方案的制定等進(jìn)一步完善,由程總組織牽頭,機(jī)動室、生產(chǎn)室、安質(zhì)室、機(jī)動車間、甲醇車間、考核辦、經(jīng)營室、宜興耐火材料廠家等有關(guān)人員參與,對問題進(jìn)展全面的分析總結(jié),具體內(nèi)容紀(jì)要如下:一、轉(zhuǎn)化爐事故現(xiàn)象:0823月份50cm×60cm洞直至爐壁。二、緣由分析:1、依據(jù)上次搶修狀況分析,可能是上次爐內(nèi)高溫火焰偏流,把重質(zhì)層密度大,強(qiáng)度高,整體性能好,夾層內(nèi)的大量高壓汽不能上竄和外滲,造成長期積聚。當(dāng)爐內(nèi)壓力突然降低時,內(nèi)層高壓汽撐破內(nèi)壁造成爆裂。2、由于水夾套的水流入輕質(zhì)層,導(dǎo)致漏點處的強(qiáng)度大大降低,當(dāng)烘爐開車后,經(jīng)過幾次開停車后,此處的輕質(zhì)層可能被粉化,讓大量的汽體在此處形成高壓氣泡。3、071.2案無法實施。對的檢修方案臨時進(jìn)展了制定。當(dāng)時為了趕時間,抓進(jìn)度,對倒流水沒有烘干就進(jìn)展了施工。4、由于搶修方案的變更,方案的落實不夠完善,對爐內(nèi)設(shè)置的體聯(lián)結(jié),降低了澆筑層與筒體整體連接性能。5、在爐子本體設(shè)計上存在肯定的缺陷,在爐體的外殼上沒有設(shè)置肯定量的直接外排汽口,使夾層內(nèi)積聚大量的汽體而無法外排。三、閱歷總結(jié)及措施:1、對以后的檢修方案和施工實施方案應(yīng)嚴(yán)格細(xì)化完善,確保萬無一失。盡量削減轉(zhuǎn)化爐開停車次數(shù),并定期開爐檢查,如覺察狀況應(yīng)準(zhǔn)時修復(fù),盡量不要帶病運(yùn)轉(zhuǎn),防止重大事故的發(fā)生。2、廠家對本次事故負(fù)有肯定責(zé)任,全額扣除質(zhì)保金,經(jīng)營室負(fù)責(zé)處理。3、由機(jī)動室負(fù)責(zé)組織,生產(chǎn)室、甲醇車間、機(jī)動車間等有關(guān)部中去,盡量避開同樣問題的發(fā)生。滕州盛隆煤焦化有限責(zé)任公司2023515事故分析報告四一、事故發(fā)生時間23二、事故狀況0862359-619880Kg/h135-136℃,塔頂壓力0.6MPa,1KPa160。三、事故緣由1COD醇蒸汽冷卻不下來,甲醇分壓高,塔釜溫度上升。228℃左右,冷卻效果差。3、操作上,加壓塔蒸汽多,造成加壓塔超壓,引起重組分上移,乙醇含量高。四、整改措施1、清洗冷卻器。2、掌握加壓塔釜溫度在指標(biāo)內(nèi)。3、降低循環(huán)水溫度。事故分析報告五一、事故發(fā)生時間二、事故狀況0871930天窗及二層處玻璃。10505系統(tǒng)緊急停車。三、事故緣由110505成集成板短路,是造成此次事故的直接緣由。2212-13啟或關(guān)閉,是此次事故的客觀緣由,且頂樓交接處有漏水現(xiàn)象。3、員工巡檢不到位,未能認(rèn)真排查,是此次事故的人為因素。四、整改措施1、將上層窗戶玻璃予以密實,打報告處理,含壓縮機(jī)廠房、二合一廠房、空分廠房,并查找隱患。2、提高對事故隱患檢查水平。對重點設(shè)備夏季三防措施要提高生疏,實行措施要落實到位。事故分析報告六一、事故發(fā)生時間二、事故狀況088421:000.85-0.9MPa。后停一臺氮壓機(jī),壓力逐步下降至正常。三、事故緣由1、轉(zhuǎn)化初預(yù)熱器前并入蒸汽,蒸汽閥門泄露,造成精脫硫管道要緣由。2、氮氣入精脫硫共有兩道閥門。由于第一道閥門位置太高,不易操作,尋常是常開的。其次道閥門泄露,并汽時升溫氣管線無壓導(dǎo)致蒸汽倒入氮氣系統(tǒng),是此次事故的次要緣由。3、車間工藝治理不嚴(yán)謹(jǐn),沒有規(guī)定兩道氮氣閥門必需關(guān)閉,精脫硫去初預(yù)熱器閥門必需關(guān)閉。四、整改措施1、甲醇車間盡快催辦閥門,并利用停汽時機(jī)更換。2、甲醇車間在精脫硫、轉(zhuǎn)化各增加閥門一道。精脫硫增加蒸汽入升溫爐閥門,轉(zhuǎn)化增加氮氣入轉(zhuǎn)化閥門。3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),車間員工寫出精脫硫、轉(zhuǎn)化開車留意事項。4、車間制定開停車關(guān)閉閥門狀況,并培訓(xùn)到每一位員工。事故分析報告七一、事故發(fā)生時間二、事故狀況0885280100℃,以致精脫硫鐵鉬轉(zhuǎn)化器溫度下降,三小時后消滅中溫。常溫硫含量超標(biāo),合成切氣停車。停車后要求升溫爐出口溫度提至350℃始終未提上來,升溫爐燃料氣閥全開,加壓站壓力提至18kPa,升溫6:2010:504.5時。三、事故緣由1、由于燃料氣用量大,補(bǔ)充三段焦?fàn)t氣后,因三段焦?fàn)t氣含有水蒸氣,致使進(jìn)入燃料氣系統(tǒng)后,造成火嘴熄滅。因此初預(yù)熱器前中壓蒸汽閥門漏是此次事故的主要緣由。2、補(bǔ)充三段焦?fàn)t氣量少,所漏蒸汽所占比例大,是此次事故的次要緣由。3、操作人員調(diào)整不準(zhǔn)時,沒能準(zhǔn)時調(diào)整煤氣壓力,增加燃料氣量也是緣由之一。4、甲醇車間閥門泄露沒能準(zhǔn)時更換,沒有備閥。5、加強(qiáng)分析監(jiān)控,確認(rèn)初預(yù)熱器是否泄漏。四、整改措施1、甲醇車間催辦閥門到貨,并利用停汽時機(jī)準(zhǔn)時更換。2、現(xiàn)場操作人員認(rèn)真巡檢,在不補(bǔ)三段焦?fàn)t氣的狀況下,準(zhǔn)時提高風(fēng)機(jī)壓力。3事故分析報告八一、事故發(fā)生時間23二、事故狀況1、0882316:00B0.1ppmC#壓機(jī),預(yù)備提量。1.96ppm。聯(lián)系調(diào)度減量,并加強(qiáng)分析頻次。3、22:00熱器后常溫氧化鋅AB37-38℃,常溫氧化鋅A63-6451-52℃,常溫氧化鋅B58-5922:30示切除常溫氧化鋅ABAB23:0023:40分析室將結(jié)果匯報給甲醇中控及調(diào)度,調(diào)度安排加量。4、程總夜班打問及中班狀況,孫剛未明確答復(fù)。三、事故緣由1、原工藝常溫氧化鋅AABBAA、BA樣口取樣,取樣位置不對,是此次減量的直接緣由。2、分析報表上未注明是在常溫氧化鋅AB的樣,是造成減量的人為因素,報表上僅寫常溫氧化鋅。3、交接班欠明確,交接問題不全面、細(xì)致,對前后相關(guān)聯(lián)單位欠缺統(tǒng)一協(xié)調(diào)生疏,對本崗位相關(guān)聯(lián)的其他崗位缺少協(xié)作意識。4、工藝管線、流程變更,本崗位員工不生疏,對相關(guān)聯(lián)崗位的工作不關(guān)心、不提問,缺乏仆人翁意識。四、整改措施1、樹立崗位意識。凡在界區(qū)內(nèi)進(jìn)展動火、化驗、施工等作業(yè)的人員,要樂觀協(xié)作、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)他們工作,安全工作要到位,工作目標(biāo)要明確。2、強(qiáng)化交接班工作,對本崗位工藝變更、設(shè)備運(yùn)行狀況、指標(biāo)參數(shù)變更要徹底交接清楚,對在本界區(qū)進(jìn)展分析化驗人員要樂觀協(xié)作,涉及分析化驗的工藝變更要準(zhǔn)時通知化驗人員。事故分析報告九一、事故發(fā)生時間24二、事故狀況21:402.2MPa,轉(zhuǎn)化切氧、二合一機(jī)組,氧壓機(jī)緊急停車,保空壓機(jī)正常運(yùn)行。22:00二合一機(jī)組電動盤車,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。凌晨2:10不進(jìn)去,匯報調(diào)度,調(diào)機(jī)修人員現(xiàn)場檢查。三、事故緣由1505次事故的直接緣由。2、盤車裝置限位開關(guān)設(shè)計上存在不透亮,不能準(zhǔn)確識別是否全開或關(guān)閉,是此次事故的主要緣由。3505是否完全翻開,沒有更進(jìn)一步的檢查,是此次事故的緣由之一。4、車間技術(shù)培訓(xùn)不到位,沒能很好的讓員工了解把握設(shè)備的性能、開程序及留意事項,是此次事故的緣由之一。四、整改措施1505同步性。2、由機(jī)動車間對限位開關(guān)進(jìn)展技術(shù)改造,確保盤車時盤車裝置安全牢靠。3、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),讓員工了解把握開盤車裝置的技術(shù)要點。事故分析報告十一、事故發(fā)生時間7二、事故狀況08126氣退出系統(tǒng)。高硫煤氣切出,燃料氣使用低硫煤氣。在高硫煤氣切換低硫煤氣的過程中,高硫煤氣進(jìn)入氣柜,使氣柜上升了1000m3,焦?fàn)t回爐煤氣壓力猛降致使焦?fàn)t短時間停頓加熱。三、事故緣由1、不聽從指揮,沒按硫化方案執(zhí)行。2MJ1MJ7煤氣回流至氣柜。3、協(xié)調(diào)不力,開關(guān)氣柜閥門沒能準(zhǔn)時和調(diào)度聯(lián)系。4、車間負(fù)有治理責(zé)任,沒能重點強(qiáng)調(diào)事故的重要性,對職工聽從命令、聽從指揮的教育不夠。四、整改措施1、車間加強(qiáng)治理,嚴(yán)格要求按方案執(zhí)行,如有變動準(zhǔn)時匯報2、加強(qiáng)員工責(zé)任心教育,舉一反三,預(yù)防類似事故的發(fā)生。3450050事故分析報告十一一、事故發(fā)生時間20231221二、事故狀況12023年12月21日1702083262534.98Mpa6.9Kpa,出塔溫度6-7℃,37-38NM3/h10NM3/h。21721210kp,進(jìn)塔氣量漸漸下降,由32156N/h下降至2025582N3/h,壓力下降至4.5NM/h。3、此種現(xiàn)象,員工從未遇見過,車間值班員快速到現(xiàn)場,查看〔-1℃供冷凍水,削減冷卻水用量,15分鐘后,塔阻漸漸下降,進(jìn)塔氣量,壓力漸漸上升,直至

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