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工藝事故案例案例1:豎爐爐口懸料時刻:2005年6月25地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:打算早上8點定修,由于改換小水梁,需把爐內料柱排到烘干床以下。依照安排于7點40分滅火停機,布料工開始排料到烘干床以下,然后按打算檢修。16:00檢修完畢預備生產,布料工開始補充料面,進行排料后發(fā)覺整體不下料,判定是爐內懸料,采取了“坐料”的方法,通過40分鐘的坐料及人工扎爐口,爐內下料大體恢復正常。緣故分析:由于烘干床的生球沒有完全干燥,布料工就滅火排料,致使未干燥的生球聚集到火口部位,由于在剛停爐后火道口周圍的溫度仍然較高,致使球團形成粘接,造成在火道口懸料。事故教訓:在檢修需要排料時必需在停機前加補熟球或保證生球全數(shù)干燥完畢,待生球完全干燥再進行滅火停機。如此一是能夠幸免爐內懸料;二是減少由于生球未完全干燥在爐內發(fā)生擠碎,造成生產后爐內透氣性差,爐況顯現(xiàn)波動。案例2:1#豎爐爐內結瘤時刻:2005年10月8日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:10月8日1#豎爐零點班交班后發(fā)覺烘床南側下料偏慢,做了減風減煤氣處置,進一步采取上熟球生產,但仍然生效不大,排空后發(fā)覺爐內結塊。緣故分析:一、在長時刻停爐時,沒有及時活動料柱,致使爐況不順。二、班中鏈板機停機40多分鐘,相應冷卻風、助燃風、煤氣未做調整。直接責任人:豎爐作業(yè)區(qū)作業(yè)長、組長及豎爐乙班、丙班、丁班布料工和看火工是本次事故的要緊責任者。事故教訓:一、提高事故的預見性,準確判定爐況。二、及時調整冷卻風、助燃風和煤氣的壓力和流量。3、各級單位做到信息的暢通。4、在長時刻停爐時應每隔半小時活動料柱一次。案例3:2#豎爐導風墻穿孔時刻:2006年1月9日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:2#豎爐自2006年1月9日零點班開始爐況惡化,具體表現(xiàn)為:2#豎爐烘干床西南角處下料快,并顯現(xiàn)噴料現(xiàn)象;東南角顯現(xiàn)紅球,整體南側下料嚴峻不均;北側烘干床整體透氣性差,生球在烘干床上呈潮濕的粘結狀態(tài),干燥成效和下料情形均與南側有專門大的差距。爐況惡化致使生球產量由正常生產時70噸/小時左右下降到60噸/小時左右。緣故分析:一、2#豎爐導風墻于2005年5月份中修時改換,利用了8個月左右的時刻,已大體到導風墻的正常利用壽命。二、導風墻磚質量存在問題,導風墻磚外形不規(guī)那么,且表面有麻點和干裂。3、砌磚時由于磚本身緣故,造成部份磚縫過大超標,只用灰漿填灌,砌完后整座墻存在必然撓度和變形。臨時采取的方法:將爐料排空,對導風墻用低剛玉澆注料進行打模澆注。事故教訓:一、保證購進導風墻的質量。二、制定每6個月改換一次導風墻的檢修方案。案例4:豎爐爐內結塊地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:2006年5月28日零點班,6:20分高爐爐頂打水造成煤氣熱值下降,由于主控室操作工在做室內外衛(wèi)生沒有及時發(fā)覺煤氣熱值低造成燃燒室溫度的下降,待主控工在6:35分發(fā)覺溫度下降到850度左右時,為了迅速提高燃燒室溫度到1050°C±50°C的范圍,緊急采取煤氣空氣倒配的方法,即迅速增加了煤氣量,5分鐘后溫度提到1065度左右,但布料工發(fā)覺爐內下料明顯減慢,6:49分整體不下料,通過大排料發(fā)覺火道口周圍有粘接塊,通過處置后生產恢復正常。緣故分析:主控工由于迅速煤空倒配提溫,致使短時刻內煤氣量超過助燃風風量,造成煤氣燃燒不充分,多余煤氣在爐內與冷風燃燒,在火道口形成還原性氣氛,從而造成燃燒室溫度不高但爐內溫度太高,球團礦形成過融粘接。事故教訓:主控工必需時刻監(jiān)控燃燒室溫度和高爐煤氣熱值的轉變,當煤氣發(fā)燒值不行而造成燃燒室溫度下降較快時,應及時通知布料工減量生產,嚴禁采取“煤空”倒配的方式來提高燃燒室溫度。案例5:操作人員違紀造成的事故時刻:2006年7月地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:2#豎爐零點班正常生產至6:10左右,職位工一人布料,另外一個在室外做衛(wèi)生,進行操作的職位工在操作進程中睡著了,沒有及時進行排料,造成爐內料面很高,直到布料車已經行走困難,室外的職位工才發(fā)覺,不得已停生球,進行排料,持續(xù)排料3分鐘待爐內料面下降后,上生球繼續(xù)生產。緣故分析:職位工責任心不夠,操作進程中睡崗。事故教訓:教育員工遵守紀律,班中嚴禁睡崗。案例6:烘床下料異樣時刻:2007年9月2日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:四點班交班烘干床南側紅球多,下料偏慢,依照以往情形調劑電振出料量會慢慢好轉,沒有及時采取其他方法,18:20分下料明顯減慢,職位工當即減少南側廢氣量,結果處置沒有達到成效,18:58分,停生球排料,經檢查爐口處有部份粘接塊,通過30分鐘的處置,恢復活產。直接責任人:看火、布料工事故教訓:一、在發(fā)覺某一側或某一點有紅球而且下料慢時應適當減少相對點的廢氣量。二、適當增大下料慢一側的電振出料量。3、關于有紅球下料慢點要及時用釬子疏通火口。案例7:電振溜槽堵料造成爐內東側下料,時刻:2007年10月8日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:10月8日1#豎爐中班交班在電振處檢查進程中發(fā)覺東電振出料量小,初步判定上班東電振電流小,到職位后發(fā)覺烘干床東側料面高,東電振電流正常(21A),否定了電振電流小的判定。馬上和齒輥職位聯(lián)系,取得齒輥運轉正常的信息。通過和上班操作工溝通,得知上班掉到爐內一塊爐篦條的信息?,F(xiàn)在燃燒室,干燥帶等數(shù)據(jù)正常,由此職位工判定東電振可能被爐篦條堵住了。職位工馬上采取方法,停止西電振排料,單開東電振并加大東電振電流進行振料,2分鐘后,一塊已經變形的爐篦條被排了出來,兩個電振轉入正常排料。緣故分析:一、早班布料和電振職位工聯(lián)系少,沒有及時發(fā)覺電振的異樣情形。二、早班布料職位工沒有及時將掉入爐內的爐篦條撿出來。事故教訓:一、提高事故的預見性,準確判定爐況。二、及時和各相關職位聯(lián)系,準確查找造成不正常爐況的緣故。3、增強操作,幸免爐篦條的脫落。案例8:生球質量造成爐況異樣時刻:2007年11月21日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:班中在18:10分時生球強度低,造球工通知布料是由于配料皂土下料中斷造成的,現(xiàn)在爐內粉塵增多。19:26散布料工在操作進程中發(fā)覺爐內東料面高,經檢查發(fā)覺烘干床東側下料慢,但烘干床上生球干燥較好,布料工初步判定東電振出料量小,加大了東電振的電流,通過幾分鐘的排料,烘床東料面仍然沒有排下去。隨后和鏈板工聯(lián)系得知東電振出料量專門大,現(xiàn)在布料工意識到可能懸料,當即用釬子扎爐口,一會料面塌下0.5米。直接責任人:布料工、配料工事故教訓:1、配料工必需有一人在外面監(jiān)護各類原料下料情形,發(fā)覺問題及時處置,保證各類原料配比的準確性。二、布料工要對問題進行認真、全面分析,隨時和鏈板工聯(lián)系把握鏈板的出料量。案例9:爐內透氣性差造成噴料時刻:2007年10月29日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:晚班交班正常生產,班中原料水分發(fā)生轉變,致使造球工操作困難,生球力度變大,瞬時流量增大。生球入爐在烘干床上沒有通過完全烘干就進入爐內培燒,造成生球大量破碎,爐內培燒環(huán)境惡化,烘干床東西溫差變大(東:520°C,西:408°C),燃燒室壓力升高,南北均超過20KP(壓力表的最大量程20KP)且壓力轉變頻繁,造成爐口西南角大量噴料。采取的方法:一、通知主控室將煤氣壓力減至33KP(正常生產40KP左右),冷風流量減至38000m3/h(正常在47m3/h左右)。二、通知造球職位減球量,操縱在60t/s。3、利用手動回車,將烘干床上缺料地址補平,補平后檢查烘干床有無掉爐篦子。4、通過幾分鐘的調整,在烘干床上的生球干燥成效變好后,慢慢將煤氣、冷卻風加全,轉為正產生產。事故教訓:一、原料情形發(fā)生轉變要及時調整。二、布料操作要依據(jù)爐況轉變及時調劑冷風,煤氣的用量,保證燃燒室壓力在20KP以下。3.各相關職位要勤溝通,發(fā)覺異樣及時處置。案例10:齒輥不轉造成烘床塌料時刻:2007年11月08日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:早班班中,布料工在操作進程中發(fā)覺爐內東料面高,認真觀看烘干床東側下料慢,但烘干床上生球干燥專門好,布料工初步判定東電振處有粘結塊堵住了電振口,雖采取方法,加大了東電振的電流,想把粘結塊排除,通過3分鐘的處置,東料面仍然沒有排下去。隨后聯(lián)系電振職位工,得出東電振出料量專門大,現(xiàn)在布料工意識到判定失誤,問題應該在齒輻,馬上和齒輻職位工聯(lián)系,經確認東側兩根齒輻不轉。現(xiàn)在,齒輻處已經產生了懸料,隨著齒輻調整轉動,烘干床東料面發(fā)生了塌料。采取的方法:一、發(fā)生塌料后,馬上通知主控室減10KP的冷風壓力。二、通知造球職位停生球,改上熟球,邊上熟球邊排料,活動料柱。3、檢查爐篦條有無缺損。待烘干床補平料面后,上生球,加冷卻風轉入正常生產。直接責任人:布料工齒輥職位工事故教訓:1、爐內發(fā)生異樣要多方面考慮問題,不能主觀臆斷,造成判定失誤。2、職位工要增強責任心,看好好自己的設備。案例11:分料量大小調整不及時時刻:2008年2月8日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:2月8日白班檢修,五號皮帶下料口擋皮改換,北側改換小水梁一根。小夜班交班正常生產,發(fā)覺布料車下料烘床分料不均,東南吃料多,東北吃料少,職位工沒有及時調整,隨著生產的進行,東南濕球下行,造成爐況惡化,東南發(fā)生噴料事故,減量生產。緣故分析:一、調整擋皮和調整篦尖不及時。二、班中生產職位工對爐況的監(jiān)護不到位。事故教訓:一、增強責任心,對無益于生產的因素要及時更正。二、檢修終止復產前要認真檢查各類設備是不是運轉正常。案例12:員工操作不妥造成的事故時刻:2008年2月地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:1#豎爐小夜班正常生產至22點左右,布料職位工在巡檢進程入耳見布料車前滾筒軸承有異響,隨向領導報告并找來維修工做進一步檢查,在維修工檢查進程中,前滾筒不轉了,布料職位工馬上停生球,通知主控室放風滅火,維修工馬上進行改換滾筒搶修作業(yè)。由于布料工急于配合搶修,而忘記關閉排料的電振電機,造成爐內大量缺料,阻礙生產達14分鐘。緣故分析:職位工操作不熟練,發(fā)生緊急事故的處置能力不夠。事故教訓:發(fā)生事故不能慌,嚴格依照操作規(guī)程作業(yè)。案例13豎爐復產后操作不妥造成的爐況異樣時刻:2008年1月10日地址:豎爐作業(yè)區(qū)2#爐事故通過:四點班交班檢修,18:00上熟球生產,烘床北側下料慢,18:30上生球,19:15,球量為65噸/時,烘床北側下料愈來愈慢,紅球到篦子尖處,南側下料快,濕球下行,并開始跑風,生產難以進行。緣故分析:一、白班和四點班檢修修理鏈板,停產10小時,沒有活動料柱,爐內料柱緊密。二、檢修前排料排到火道口,鏟除導風墻北側粘塊時,有一大塊粘塊傾倒在火道口處,并未破碎,開爐后,大粘結塊不易下行,阻礙北側下料。3、開爐后,北燃燒室溫度操縱的高,爐況異樣后,未及時降低溫度,減少廢氣量,使爐內球團軟熔結塊。采取方法:一、停產,放風滅火。二、排料至火道口下0.5米處(以北側為準)。3、裝成品球開爐生產,齒輥運轉不斷,燃燒室溫度不超過1050°C。嚴格操縱烘床雙側下料,使其維持一致。事故教訓:一、停產時,每隔小時活動一次料柱。二、處置爐內粘接塊時要將其破碎。3、發(fā)覺烘床一側下料慢時,要及時減少該側燃燒室廢氣量,降低燃燒室溫度。案例14:數(shù)據(jù)轉變來判定爐況時刻:2008年2月15日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:早班交班后不久,主控室給布料反饋信息說高爐打水,煤氣發(fā)燒值不高,建議減量生產,布料操作工在得知各溫差數(shù)據(jù)都不是很低的情形下,沒有減量。時刻不長,燃燒室,干燥帶,烘干床的溫度數(shù)據(jù)開始下降,烘干床上的生球干燥愈來愈差,西北角有濕球進入爐內,布料馬上采取方法,通知造球減量,隨著溫度的繼續(xù)下降,烘床西北點下料愈來愈快,布料不能不上熟球減緩爐況。事故教訓:一、生產進程中要緊密注意各類數(shù)據(jù)的轉變,對爐況及時作出正確調整。二、職位之間要勤聯(lián)系。案例15:電振電機故障處置方法不妥造成的爐內結塊時刻:2020年3月地址:豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:2020年3月某日零點班,交班時發(fā)覺南側3根齒輥不轉,烘床上西南、東南、西北三點不下料,而且南側中間塌料直至烘床下,生球量偏大,冷風流量異樣高。經了解:上班班中在不斷產減量的情形下改換西電振電機,在處置完故障后,所上生球量較大,而南側齒輥不轉未注意觀看。布料工判定是爐內結塊,采取了減風減煤氣減球量轉入慢風操作的方法,同時處置齒輥不轉問題。齒輥正常運轉后,由于爐內結塊嚴峻,齒輥受力較大,將大臂頂彎,現(xiàn)在烘床東南和西北下料正常,而西南下料慢,于是停燒上熟球處置。過了一個小時后西南點仍不下料,于是停止上熟球將爐料向下排。在爐料下排時才發(fā)覺西南角爐內間隙只有20cm-30cm,爐內粘連塊較多,鏈板顯現(xiàn)過熔塊。由此分析西南角不下料的緣故是由于爐內間隙小,產生的粘結塊將其堵住,造成西南角不下料。事故教訓:一、如長時刻未處置爐內粘料,注意烘床四角的粘結料要及時處置,同時注意四個角下料情形。二、在處置電振故障時,應該減量和低溫操作。3、保證齒輥運轉正常。4、在處置鏈板、電振、齒輥故障及其它緣故造成較長時刻不排料時,故障處置后不要急于搶產,先觀看下料情形后,慢慢提高產量。案例16:生球質量造成爐況異樣時刻:2008年3月14日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:3月4日小夜,造球工在造球進程中發(fā)覺皂土偏小,聯(lián)系配料職位取得的消息是維修工在檢修皂土機,現(xiàn)在生球力度偏大,且粒度不均,生球的抗壓和落下強度均下降,生球表面粗糙。入爐生球發(fā)生嚴峻破裂,爐內粉塵增多,透氣性變差,烘床粘料現(xiàn)象嚴峻,燃燒室壓力增高。布料職位工通知造球減量,采取大風低溫的培燒制度進行減緩爐況。緣故分析:一、生球皂土小,落下和抗壓強度均下降,生球的熱穩(wěn)固性變差。二、配料和造球的聯(lián)系不緊密,配比發(fā)生轉變沒有及時和造球溝通。事故教訓:一、上下職位間要緊密聯(lián)系,對生產中顯現(xiàn)的問題及時溝通。案例17:因小水梁變形而造成爐篦條脫落時刻:2008年3月地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:2#豎爐零點班交班后正常生產,小時生球入爐量在80T左右,班中3點鐘布料工在操作進程入耳見小水梁發(fā)出異樣響聲,意識到小水梁有可能缺水,馬上對水梁的水量進行檢查,發(fā)覺烘干床北側下數(shù)第2根水梁水量小,現(xiàn)在電腦顯示水壓在110Pa,比以往小30Pa左右。此刻小水梁響聲愈來愈大,缺水現(xiàn)象愈來愈嚴峻,由于缺水時刻太長,爐內溫度較高,小水梁變形造成13塊爐篦條掉入爐內。放風停產排料后發(fā)覺水梁現(xiàn)在已經嚴峻變形。緣故分析:一、水梁缺水時刻太長。二、布料職位在處置進程中與水泵職位聯(lián)系不及時。3、循環(huán)水溫度太高。事故教訓:一、各職位配齊聯(lián)系工具。二、處置事故要靈活及時。3、降低循環(huán)水溫度。案例18:依照原料情形判定爐況時刻:2008年4月15日地址:豎爐作業(yè)區(qū)1#爐事故通過:四點班,1#爐烘干床南面東西雙側各有一米左右下料慢且有紅球,中間部位下料快并濕球下行。烘干床西北點有二米左右紅球,下料慢。各項數(shù)據(jù)顯示:燃燒室壓力下降,南北別離為冷卻風壓力下降至19Kpa,流量增至40000-45000立方米/小時。成品球有過熔塊。緣故分析:一、目前利用的滿是釩鈦鐵粉,磯與鈦的熔點相差大,磯:950°C,鈦:1230°。。二、釩鈦鐵粉的化驗成份不全面。3、焙燒穩(wěn)固高,造成爐內產生過熔塊。4、齒輥跑風嚴峻。采取方法:一、減少生球量,保證干球入爐。二、減少煤氣利用量,降低燃燒室溫度,最高點不超過1020度,燃燒室東南、西南、西北三點燒嘴閥門關閉三分之二。3、減少冷卻風利用量。4、對烘干床下料慢點,用釬子疏通鏟除。五、增強生球質量,保證流量穩(wěn)固。六、爐況好轉后,開全全數(shù)燒嘴閥門,緩慢增加煤氣及冷卻風用量。事故教訓:一、合理搭配釩鈦鐵粉的利用量。二、燃燒室溫度最高點不超過1100C。3、嚴格要求生球質量及流量的穩(wěn)固性。4、增強布料、看火職位工的操作和對爐況的判定。案例19:豎爐小水梁變形時刻:2020年4月30日地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:8點班交班后烘干床北側有部份紅球,布料工及時調解北側廢氣,但8點15左右北側篦條脫落13塊。緣故分析:一、通過電腦曲線查詢,零點班北側溫度高,培燒帶在600°C左右,屬于氣流散布不均,廢氣量調劑不及時。二、對小水梁出水量沒及時發(fā)覺調劑。事故教訓:一、布料工發(fā)覺氣流散布不均時要及時調劑,幸免因氣流散布不均造成設備及工藝事故(某點氣流多余溫度太高會造成水梁變形和爐內結塊,同時會有對應點廢氣較少干燥成效差)。案例20:2#豎爐爐內結塊時刻:2008年4月地址:燒結廠豎爐作業(yè)區(qū)事故通過:2#豎爐零點班交班后發(fā)覺烘床東北,西北下料偏慢且有紅球,做了減風減煤氣,電振大排料的處置,但成效不大,東北,西北干燥帶的溫度達到800C(最大量程)居高不下,進而采取上熟球大排料的方式進行處置,東北下料慢慢正常,西北下料愈來愈慢,排空后發(fā)覺西北爐內有結塊。緣故分析:一
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