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2012年集輸大隊(duì)
技術(shù)管理座談會(huì)輕烴回收工藝生產(chǎn)參數(shù)的校正措施完成單位:集輸大隊(duì)管理辦撰稿人:于修寶完成時(shí)間:2012年6月輕烴回收工藝生產(chǎn)參數(shù)的校正措施一、輕烴回收處理工藝參數(shù)的演變樁西輕烴站于1995年10月竣工投產(chǎn)。站內(nèi)包括生產(chǎn)裝臵區(qū)、罐區(qū)、裝儲(chǔ)區(qū)及辦公區(qū)。該輕烴回收裝置設(shè)計(jì)日處理天然氣能力為13.5x104m3/d?,F(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、壓力容器共計(jì)67臺(tái),年生產(chǎn)油田混合烴1000噸,穩(wěn)定輕烴3800噸。輕烴站自投產(chǎn)以來,根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況及化驗(yàn)數(shù)據(jù),不斷探索新的生產(chǎn)條件和狀況下的運(yùn)行參數(shù),摸索積累了很多實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。在這個(gè)漫長(zhǎng)的參數(shù)經(jīng)驗(yàn)累積過程中,大體有這樣三個(gè)階段:設(shè)計(jì)值運(yùn)行階段;經(jīng)驗(yàn)值探索階段;經(jīng)驗(yàn)值運(yùn)行階段。從設(shè)計(jì)值向經(jīng)驗(yàn)值的過渡,標(biāo)志著輕烴生產(chǎn)參數(shù)由被動(dòng)向主動(dòng)的進(jìn)展,向生產(chǎn)要效益走出了可喜的一步。輕烴站投產(chǎn)后的五年內(nèi),即1995-2000年之間,基本屬于第一個(gè)階段,生產(chǎn)參數(shù)應(yīng)用設(shè)計(jì)值運(yùn)行階段。此時(shí),油氣集輸大隊(duì)剛剛成立兩年,油田伴生氣條件比較豐富,輕烴產(chǎn)量處于高產(chǎn)期,管理比較粗放,生產(chǎn)工藝參數(shù)固化在設(shè)計(jì)生產(chǎn)參數(shù)值。但隨著油田的不斷開發(fā),伴生氣條件日益惡化,到了2006年以來,氣量逐年降低,生產(chǎn)參數(shù)的優(yōu)化已成為輕烴生產(chǎn)的必然趨勢(shì)。在這六年內(nèi),輕烴生產(chǎn)探索出了比較適合實(shí)際的運(yùn)行參數(shù),以化驗(yàn)數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)運(yùn)行已成為輕烴生產(chǎn)的中心思想,這是第二個(gè)階段。第三階段是自2006年以后到目前為止的六年。在這個(gè)階段,生產(chǎn)中充分運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),為輕烴生產(chǎn)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。但生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)參數(shù)值跟不上伴生氣條件的不斷變化,在目前的生產(chǎn)中,仍需不斷分析目前的伴生氣條件和參數(shù)的適應(yīng)性,在發(fā)展中不斷完善生產(chǎn)運(yùn)行模式。二、生產(chǎn)工藝參數(shù)分析以高溫區(qū)的烷烴蒸氣壓圖為依據(jù),找出各設(shè)備在工作壓力下的物化性質(zhì)。圖1烷烴蒸氣壓圖(高溫區(qū))從上圖,得到下表:表1烷烴物化性質(zhì)表項(xiàng)目乙烷丙烷丁烷戊烷P=1.35MPa,°C-243592138P=1.10MPa,°C-322983129P=1.00MPa,C-332677121P=0.30MPa,C-67-133172常壓沸點(diǎn),C-88.60-42.04-0.50~-11.7236.07~27.88C①P1.71421.62381.61901.6130P0②5.51.30.420.12Q0③/425.47366.18~385.54注:C:比熱容,O.IMPa,15.5°C,kj/(kg?°C)pP:37.8°C時(shí)的飽和蒸氣壓,MPa0Q0:汽化熱,常壓,O.IMPa沸點(diǎn)下,kJ/kg上表中的數(shù)據(jù)分別取了高壓分離器的壓力、脫乙烷塔壓力、脫丁烷塔壓力、膨脹機(jī)出口壓力及常用的其他數(shù)據(jù)。在生產(chǎn)過程中,多組份狀態(tài)下,各單質(zhì)烷烴不是分層存在,而是以各自的飽和蒸氣壓方式共同存在,其含量符合道爾頓分壓定律。(一)高壓分離器1、 設(shè)計(jì)工藝參數(shù)值:P亠=1.35MPa,L亠=300mm,T亠=-30°CTOC\o"1-5"\h\z口 1=1 1=1高 高 高2、 實(shí)際運(yùn)行參數(shù)值:1.32MPa<P亠<1.35MPa,^=300mm,T亠>口 1=1 1=1高 高 高-30C3、分析:(1)對(duì)照表1中的臨界溫度值,可以看出:增壓后原料氣中的混合組份在P=1.35MPa,且經(jīng)空冷器降至常溫后(<37.80,乙烷以下(即乙烷和甲烷)組份是氣態(tài),丙烷以上(含丙烷)組份成為液態(tài)。此時(shí),部分乙烷已經(jīng)成為液相,C+絕大部分被冷凝為液相,成為混合3液。(2)混合液經(jīng)過冷箱降溫后,溫度降至-30C,進(jìn)入高壓分離器。氣態(tài)乙烷和甲烷從混合原料中被分離為干氣,達(dá)到了甲烷、部分乙烷
與C+分離的目的。此時(shí)的液相中,即從高壓分離器底部出的液烴中,3仍含有部分乙烷組份(這部分未分離出的乙烷在后續(xù)工藝中有用處),液烴進(jìn)入脫乙烷塔進(jìn)一步分餾乙烷。4、評(píng)價(jià):高壓分離器參數(shù)正常,對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行影響極小。(二)脫乙烷塔1、 設(shè)計(jì)參數(shù):P=l.lMpa,T=0.7°C,T=63°C,L=1800mm頂?shù)?、 運(yùn)行參數(shù):P=1.1Mpa,T=18C,T=65C,L=1800mm頂?shù)?、 分析:脫乙烷塔的塔頂溫度高于設(shè)計(jì)值,相差17C。從表1烷烴蒸氣壓表中可以看出,此時(shí),乙烷在運(yùn)行狀況下完全為氣相,C以上組份為液相,其中,C非常接近其臨界溫度。在這種情況33下,完全氣化的乙烷將攜帶大量的丙烷組份揮發(fā)到氣相中,從而由塔頂泄壓管線放走。這種結(jié)果不符合塔C-101的分餾要求。塔C-101的頂部泄壓掉一部分乙烷而盡可能地不泄壓丙烷以上組份,并且允許含有相當(dāng)部分的乙烷。4、評(píng)價(jià):脫乙烷塔的塔頂溫度高。三)脫丁烷塔T=135C,L=1800mm底T=97C,L=1800mm底1T=135C,L=1800mm底T=97C,L=1800mm底頂2、運(yùn)行參數(shù):P=1.0Mpa,T=42C,頂3、分析:脫丁烷塔的塔底溫度遠(yuǎn)離設(shè)計(jì)值,相差38C。對(duì)于塔頂來說,從表1烷烴蒸氣壓表中可以看出,此時(shí),丙烷在運(yùn)行狀況下已成為氣相,不符合塔C-102的分餾要求。在塔頂泄壓時(shí),氣相的C、C被放走,且攜帶了部分的丁烷組份。塔頂要求溫度降至乙23烷和丙烷之間,即[-33,26]之間,且應(yīng)遠(yuǎn)離丙烷,以防止液相丙烷被乙烷帶走。4、評(píng)價(jià):脫丁烷塔的塔底溫度低。(四)導(dǎo)熱油爐1、 額定參數(shù):T=152€,E-112換熱器:T=14「C,T=120€出口 出 進(jìn)2、 運(yùn)行參數(shù):T=152C,E-112換熱器:T=141C,T=120C出口 出 進(jìn)3、 分析:由于導(dǎo)熱油爐運(yùn)行在額定狀態(tài)之下,故不考慮超溫超壓的安全問題。從以上參數(shù)可以看出,E-112的物料加溫是靠導(dǎo)熱油爐的出口溫度來控制的。塔底物料溫度要達(dá)到135C,塔底的循環(huán)導(dǎo)熱油溫度必然高于155C(溫差約20C),導(dǎo)熱油爐出口溫度必然要高于165C(溫差約10C)另一方面,從現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行看,TV-108閥門處于全開狀態(tài),驗(yàn)證了以上的控制方式。4、 結(jié)論:使用導(dǎo)熱油爐出口溫度控制塔底溫度的方式是不合適的。(五)冷箱1、設(shè)計(jì)參數(shù):丙烷通道參數(shù):T=-37.7C,T=10C進(jìn)出原料氣通道參數(shù):T=45C,T=-41C進(jìn)出干氣通道參數(shù):T=-43C,T=30C進(jìn)出液烴通道參數(shù):T=-36°C,T=0.7°C進(jìn)出2、運(yùn)行參數(shù):丙烷通道參數(shù):T=-37C,T=18C進(jìn)出原料氣通道參數(shù):T=32C,T=-31C進(jìn)出干氣通道參數(shù):T=-39C,T=12C進(jìn)出液烴通道參數(shù):T=-36C,T=7C進(jìn)出3、分析:從以上參數(shù)比較可以看出,冷箱的參數(shù)與設(shè)計(jì)值除丙烷通道出口溫度較高外,沒有很大的差異。這個(gè)現(xiàn)象說明制冷量全部傳遞給了被冷卻介質(zhì),自身溫度得到升高,從而表明,制冷量不足。原料氣通道與設(shè)計(jì)相比,出口溫度相差10C,驗(yàn)證了以上結(jié)論。通過以上五個(gè)方面的分析,找到了問題的所在,見下表。表2 生產(chǎn)參數(shù)問題表序號(hào)生產(chǎn)參數(shù)不符合點(diǎn)相差幅度主要原因1脫乙烷塔頂溫度高17°C導(dǎo)熱油爐給脫乙烷塔底物料過量加熱2脫丁烷塔底溫度低38°C導(dǎo)熱油爐供給脫丁烷塔底物料熱量不足3導(dǎo)熱油爐出口溫度低10C導(dǎo)熱油爐溫度升高到一定溫度后,易自停4制冷溫度較咼10°C制冷量不足三、生產(chǎn)參數(shù)的校正措施從以上分析可以看出,絕大多數(shù)問題出現(xiàn)在導(dǎo)熱油爐。針對(duì)這種情況,采取了以下措施:1、查找導(dǎo)熱油爐存在的問題,從根本上解決導(dǎo)熱油燃燒不穩(wěn)定的故障。與檢修中心、廠家的工程師一同協(xié)調(diào),于4月17日進(jìn)行了維修、調(diào)校,調(diào)節(jié)了溫度計(jì)算公式中的兩個(gè)因子和截距,在目前使用的范圍內(nèi),顯示與現(xiàn)場(chǎng)表的差距不是多大,可以正常使用。經(jīng)檢修中心協(xié)同廠家的工程師一起,制定實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)控制需更換哪些部件、需做哪些工作。同時(shí)解決的問題還有:更換燃?xì)庹{(diào)壓閥的膜片、控制柜油溫顯示不準(zhǔn)確問題。C-102塔底加熱溫度最高加熱到103C,再高就出現(xiàn)液位下降快等一系列波動(dòng),沒法調(diào)。出現(xiàn)這種情況的原因是塔底溫度一直較低,物料輕,含較多的液化氣組份,密度小,導(dǎo)致了再升高溫度就出現(xiàn)液位揮發(fā)快的現(xiàn)象,同時(shí),使液位傳感器不靈敏,甚至失靈,以致調(diào)節(jié)紊亂。C-102塔的負(fù)荷需要提高,目前塔底溫度僅97C;加熱油爐在塔提高負(fù)荷的情況下,通過調(diào)節(jié)達(dá)到新的動(dòng)態(tài)平衡;以導(dǎo)熱油爐來控制塔底溫度的做法不合適,改用TV-108來調(diào)節(jié)C-102塔的底溫;適當(dāng)整定TV-108閥的PID參數(shù),特別是積分調(diào)節(jié);(5)檢查更換了壓頻轉(zhuǎn)換器。廠家在4月18日更換了壓頻轉(zhuǎn)換器,目的是解決油溫較高時(shí)顯示不準(zhǔn)的問題,但該現(xiàn)象在更換后仍存在,從而判斷問題可能不在壓頻轉(zhuǎn)換器;(6)更換了燃?xì)庹{(diào)壓閥的膜片,并備用一只,該閥不存在其他問題。2、調(diào)整的關(guān)鍵參數(shù)重點(diǎn)是塔底部輕油溫度。(1)C-102塔底部輕油溫度:正常已提高到112C,高時(shí)達(dá)到了118C,有希望繼續(xù)提高;(2)對(duì)用TV-108閥調(diào)節(jié)塔底溫度而不是用導(dǎo)熱油爐來控制油溫,上下達(dá)成了共識(shí);(3)C-102塔頂部回流量:將塔底泵更換為原來的大泵后,由原先的1000m3/h上下提高到了2000m3/h。導(dǎo)熱油爐出口溫度設(shè)置不低于145€。對(duì)TV-108閥的精細(xì)調(diào)節(jié):PID調(diào)節(jié)、靈敏度調(diào)節(jié)等。3、關(guān)于制冷量不足的措施。本站的螺桿壓縮機(jī)額定排量為26m3/min,實(shí)際運(yùn)行排量約為20m3/min,而且其效率也在逐步降低。針對(duì)這種情況,本站采取了制冷前端原料氣預(yù)冷的補(bǔ)救措施,即在空冷器后加水冷的辦法,使進(jìn)入冷箱前的原料氣溫度提前由30T以上降至20T以內(nèi),降低了制冷負(fù)荷。四、取得的效果通過以上措施的實(shí)施,四個(gè)主要參數(shù)的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行值已經(jīng)比較接近設(shè)計(jì)值,特別是導(dǎo)熱油爐的運(yùn)行,目前已經(jīng)調(diào)節(jié)到生產(chǎn)需要的狀況。表3生產(chǎn)參數(shù)措施表序號(hào)生產(chǎn)參數(shù)不符合點(diǎn)相差幅度主要措施1脫乙烷塔頂溫度高5°C適當(dāng)降低塔底溫度2脫丁烷塔底溫度低13°C使用TV-108閥調(diào)節(jié)供熱量3導(dǎo)熱油爐出口溫度低3C維修導(dǎo)熱油爐控制程序,解除自停故障4制冷溫度較咼2C前端預(yù)冷五、效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益:自2012年3月1日各項(xiàng)措施實(shí)施以來,到目前為止共計(jì)132天,以每天增產(chǎn)2噸,輕烴單價(jià)6500元/噸,運(yùn)行成本為850元/噸計(jì),措施費(fèi)用主要是維修導(dǎo)熱油爐,計(jì)1.5萬元,則產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為:(0.65—0.085)x2x132—1.5=147.66(萬元)。2、社會(huì)效益:經(jīng)維修后,導(dǎo)熱油爐自動(dòng)控制效果良好,極大地降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。六、關(guān)于輕烴回收工藝流程的幾點(diǎn)建議為了完善輕烴回收工藝流程,降低制冷溫度,提高輕烴產(chǎn)量,根據(jù)各組份的物
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