特靈螺桿式冷水機(jī)組的故障與排除.doc_第1頁
特靈螺桿式冷水機(jī)組的故障與排除.doc_第2頁
特靈螺桿式冷水機(jī)組的故障與排除.doc_第3頁
特靈螺桿式冷水機(jī)組的故障與排除.doc_第4頁
特靈螺桿式冷水機(jī)組的故障與排除.doc_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

特靈螺桿式冷水機(jī)組的故障與排除(對RTHB300RT型號特靈螺桿式壓縮機(jī)因制冷劑不足而引起壓縮機(jī)異響的一次檢修)摘要:排氣溫度升高,排氣過熱度偏大,系統(tǒng)回油不足,供油回路不正常,至使壓縮機(jī)傳動部件潤滑不良,油密封性能差,從而引發(fā)壓縮機(jī)聲音異常,噪音偏高,機(jī)組振動大。本文以此為主題,著重介紹以此而引起的故障與排除。關(guān)鍵詞:螺桿式壓縮機(jī),異響,制冷劑不足,回油不足。正文:我司于2003年10月承接某大大廈的兩臺RTHB300RT型特靈水冷螺桿式冷水機(jī)組,簽約負(fù)責(zé)對該兩臺機(jī)組進(jìn)行維修保養(yǎng),其機(jī)組由江蘇特靈電制冷機(jī)公司制造,出廠日期為1999年3月,甲方投入使用日期為2000年4月,在我司接管前,甲方為了節(jié)約維保費(fèi)用,有一年左右的時(shí)間內(nèi)上沒有專業(yè)維修公司進(jìn)行維修保養(yǎng);其間,甲方發(fā)現(xiàn)2#機(jī)組壓縮機(jī)有異響,噪音偏高(該機(jī)型機(jī)組在負(fù)荷約95%的狀態(tài)下,其運(yùn)行噪音約為78dB左右,而甲方工程負(fù)責(zé)人現(xiàn)場測量其噪音為105dB左右),而且壓縮機(jī)振幅較大,我司在2003年10月對機(jī)組進(jìn)行第一次檢查保養(yǎng),甲方工程負(fù)責(zé)人遂將此故障告知我司;查明原因,解決故障。RTHB300RT型螺桿式冷水機(jī)組,制冷工質(zhì)為R-22,使用一臺半封閉雙螺桿壓縮機(jī),采用星-三角啟動運(yùn)行,壓縮機(jī)只有三個(gè)運(yùn)動部件,二個(gè)轉(zhuǎn)子(陽轉(zhuǎn)子和陰轉(zhuǎn)子)和一個(gè)負(fù)荷控制機(jī)構(gòu)(滑閥),兩個(gè)轉(zhuǎn)子的末端各安裝有一個(gè)軸承組,滑閥位于轉(zhuǎn)子上方并沿轉(zhuǎn)子頂部移動、而進(jìn)行負(fù)荷調(diào)節(jié)。RTHB300RT型螺桿式壓縮機(jī)不設(shè)油泵,其油路系統(tǒng)的供油、回油和潤滑等是通過吸排氣間的壓力差和蒸發(fā)器液位來完成。一、 故障分析:螺桿式壓縮機(jī)組在供冷運(yùn)行中壓縮機(jī)產(chǎn)生異響,噪音偏大、機(jī)組振動大的原因可能有如下幾點(diǎn):1、 機(jī)組系統(tǒng)內(nèi)制冷劑不足,有滲漏導(dǎo)致制冷系統(tǒng)高低壓差不正常(冷凝壓力與蒸發(fā)壓力),及蒸發(fā)器內(nèi)制冷劑液位過低與壓縮機(jī)油槽油位過低,因此向壓縮機(jī)各運(yùn)動部件的供油量減少(因?yàn)槁輻U式壓縮機(jī)是沒有油泵、而是靠吸排氣間的壓力差來實(shí)現(xiàn)),壓縮機(jī)油系統(tǒng)的工作過程為: 匯集在壓縮機(jī)油槽內(nèi)的冷凍潤滑油,在壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)期間是處于排氣壓力之下(其間潤滑油經(jīng)壓縮機(jī)內(nèi)的油分離器所分離),由主油路排出后經(jīng)油過濾器進(jìn)行過濾、再經(jīng)主電磁閥后分為二個(gè)油路:(1)、潤滑和冷卻壓縮機(jī)吸氣、排氣端軸承后流入壓縮機(jī);(2)送至容量控制機(jī)構(gòu),作為控制機(jī)構(gòu)的動力,使滑閥運(yùn)動。2、 在明確油路的輸送過程后,再來分析制冷劑不足的問題;制冷劑不足勢必會引起排氣壓力降低和蒸發(fā)器液位過低,當(dāng)系統(tǒng)壓差過低和蒸發(fā)器冷媒液位過低就一定會導(dǎo)致系統(tǒng)回油困難,回油困難又會造成壓縮機(jī)油槽油位過低和壓縮機(jī)供油量減少;而供油量減少就會使螺桿壓縮機(jī)之陰陽轉(zhuǎn)子、壓縮機(jī)各機(jī)械部件間和轉(zhuǎn)子與缸體之間的油密封效果降低;陰陽轉(zhuǎn)子潤滑不足、從而會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生干磨擦,使壓縮機(jī)產(chǎn)生不正常噪音,引發(fā)異響。3、 系統(tǒng)高低壓差不正常,排氣壓力過低和油壓偏低;又會導(dǎo)致潤滑和冷卻軸承的供油量減少,輸送到吸排氣端軸承和容量控制機(jī)構(gòu)的供油量減少,如果吸排氣端軸承缺油,亦會產(chǎn)生干磨擦(機(jī)組運(yùn)行期間,軸承失油會造成嚴(yán)重的設(shè)備損壞),并且油冷卻效果降低(帶走軸承室的熱量減少)導(dǎo)致軸承發(fā)熱,磨擦增大,亦會產(chǎn)生異響。如果發(fā)現(xiàn)以上軸承失油故障;和不采取停機(jī)措施而使機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行的話,軸承就會因干磨擦最后卡死、使故障范圍進(jìn)一步護(hù)大。4、 油過濾器臟堵、油質(zhì)性能變差等都會導(dǎo)致油壓差增大、主油路電磁閥故障,亦會產(chǎn)生不正常噪音和異響。二、 故障檢查: 經(jīng)過對2#冷水機(jī)組在運(yùn)行中的各項(xiàng)工作參數(shù)及運(yùn)行狀態(tài)觀察分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)組存在以下不正常參數(shù):1、 蒸發(fā)溫度在01.5的范圍浮動,甚至因低蒸發(fā)溫度報(bào)警而導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)(蒸發(fā)溫度在正常運(yùn)行時(shí)應(yīng)為:37之間、標(biāo)準(zhǔn)工況下)。2、 蒸發(fā)壓力過低,其蒸發(fā)壓力在350422KPAG之間;(蒸發(fā)壓力在正常運(yùn)行時(shí)應(yīng)為:448517KPAG之間、標(biāo)準(zhǔn)工況下)。3、 冷凝壓力過低,其冷凝壓力在850KPAG左右;(冷凝壓力在正常運(yùn)行時(shí)應(yīng)為:8981397KPAG之間、標(biāo)準(zhǔn)工況下)。4、 油壓差繼電器壓力調(diào)整值異常;不在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值內(nèi)(正常設(shè)定值應(yīng)為:50PSIG)5、 蒸發(fā)器接近溫度值過大(即是冷凍水出水溫度與蒸發(fā)溫度的溫差過大)其數(shù)值達(dá)到8(機(jī)組在正常運(yùn)行時(shí)其蒸發(fā)器接近溫度的理想值應(yīng)2.2);冷凍水出水溫度偏高,出水溫度無法降低;6、 電子膨脹閥的開度達(dá)到95100%之間(在正常工況和滿負(fù)荷時(shí)其開度應(yīng)為3050%,該數(shù)值隨負(fù)荷及冷凍水出水溫度和供回水溫差變化而變化)。7、 壓縮機(jī)排氣溫度過高,達(dá)到65左右;排氣過熱度也偏大,達(dá)到42,(機(jī)組在正常運(yùn)行時(shí)其壓縮機(jī)排氣溫度溫度的數(shù)值應(yīng)在:4354之間或60,該數(shù)值隨負(fù)荷及冷卻水進(jìn)出水溫度和冷凝器接近溫度變化而變化);壓縮機(jī)電機(jī)繞組溫度有所偏高。8、 系統(tǒng)滲漏檢查;采用肥皂水溶液涂抹到懷疑有滲漏的部位(冷凝器、蒸發(fā)器之溫度傳感器、壓力變送器、維修角閥、安全閥等絲扣連口及其它部位);當(dāng)涂到冷凝器溫度傳感器與冷凝器外殼連接絲扣處時(shí),發(fā)現(xiàn)有明顯的滲漏(接口處已生銹),檢查機(jī)組整體狀態(tài)和其它有關(guān)部位后;未見滲漏。三、 故障排除: 查明原因、找出故障后、經(jīng)與甲方協(xié)商和報(bào)價(jià),決定對2#機(jī)組進(jìn)行修復(fù)并補(bǔ)充制冷劑。 考慮到滲漏處未安裝維修角閥,且滲漏處在冷凝器與溫度傳感器絲扣處,同時(shí)如果采取冷媒回收或轉(zhuǎn)移的辦法,則工程量偏大,況且資源配置不足;根據(jù)多年的維修經(jīng)驗(yàn)、解決此種外漏的方法就是決定在停機(jī)帶壓狀態(tài)下采用PSI快速帶壓堵漏膠補(bǔ)漏;先將滲漏處表面附作物及松散結(jié)構(gòu)物清除,處理成粗糙效果,使?jié)B漏處露出結(jié)構(gòu)本色,然后按滲漏處的大小范圍切取PSI,將兩種不同分子的材料充分揉勻、混合;再將調(diào)配好的膠泥擠壓在滲漏孔縫上、并沾水整理膠泥表面,除去多余的膠泥,待其固化(PSI帶壓堵漏材料在25的環(huán)境下16小時(shí)完全固化、極其堅(jiān)硬),在其完全固化后再檢查、已無滲漏。 以上故障排除后;遂準(zhǔn)備啟動機(jī)組和補(bǔ)充制冷劑,在此之前先將油壓差控制值調(diào)整到正常狀態(tài)(50PSIG)、將控制中心冷凍水溫設(shè)定值適當(dāng)?shù)亟档?,?fù)荷百分比及電流百分比設(shè)定在60%的手動控制狀態(tài),將冷凍水降低率設(shè)定至0.5/min,以防止機(jī)組在熱負(fù)荷過大的情況下增速度過快;同樣考慮到該機(jī)組已運(yùn)行3年有多、及在制冷劑不足的情況下運(yùn)行了一段時(shí)間,遂對壓縮機(jī)在停機(jī)狀態(tài)下適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)充了2GALLON的特靈專用冷凍油作為補(bǔ)充、因?yàn)閴嚎s機(jī)油槽油位已過低。 在完成以上設(shè)定程序后,啟動機(jī)組并補(bǔ)充制冷劑,同時(shí)觀察機(jī)組運(yùn)行工況如:蒸發(fā)壓力、蒸發(fā)溫度、排氣溫度與冷凝壓力等參數(shù);在補(bǔ)充了3瓶制冷劑共68.0kg并連續(xù)運(yùn)行1小時(shí)后,機(jī)組整體狀態(tài)和運(yùn)行工況已趨于平穩(wěn),但各項(xiàng)參數(shù)仍然未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值;因此對系統(tǒng)再次充注了2瓶共45.4.0kg制冷劑,再運(yùn)行機(jī)組約半小時(shí)后;觀察其運(yùn)行工況和參數(shù)已基本正常,壓縮機(jī)運(yùn)行已無異響,且聲音沉實(shí);遂將控制中心手動控制狀態(tài)恢復(fù)至自動控制狀態(tài),同時(shí)將負(fù)荷百分比及電流百分比恢復(fù)至95%的狀態(tài),并將冷凍水降低比率設(shè)定至1.0/min,然后再觀察運(yùn)行機(jī)組約半小時(shí)并記錄以下各運(yùn)行參數(shù):壓縮機(jī)負(fù)荷95%。壓縮機(jī)平均線電流276A。電機(jī)各繞組平均溫度20。蒸發(fā)壓力495kPAG;飽和溫度5.8。冷凝壓力1253 kPAG;飽和溫度35.5。壓縮機(jī)排氣溫度54;排氣過熱度18.5。電子膨脹閥開度在45%。冷卻水進(jìn)水溫度29.0;出水溫度33.9。冷凍水進(jìn)水溫度11.7;出水溫度7.9。至此、機(jī)組已維修完畢、并正常交付于甲方使用;三天后再次回訪檢查、機(jī)組整體狀態(tài)、運(yùn)行工況和滲漏修補(bǔ)處均正常。該機(jī)組從2003年10月維修至今、機(jī)組整體狀態(tài)和運(yùn)行工況

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論