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文檔簡介

1、文章編號:1672-4461(2011)05-0010-02梅山 3#燒結機降低固體燃耗的生產實踐張志剛,邱海雨( 上海梅山鋼鐵股份公司 煉鐵廠,江蘇 南京 210007)摘 要: 隨著人類資源的不斷利用,國家大力提倡節(jié)能減排。本文介紹梅山 3#燒結機降低固體燃耗的生產實踐及取得的效果。關鍵詞: 燒結; 固體燃耗; 生產實踐中圖分類號: tf124 5文獻標識碼: ameishan 3# sintering machine for reducing solid fuel consumptionin production practicezhang zhi-gang,qiu hai-yu( sh

2、anghai meishan iron steel ltd iron plant,nanjing 210007,china)abstract: along with the human resources use ceaselessly,the state vigorously promote energy-saving emission reductionthis paper introduces meishan 3 # sintering machine for reducing solid fuel consumption in the production practice and e

3、ffectkey words: sintering; fuel consumption; production practice山精礦外,還有多種進口的富礦粉。由于梅山 4 #燒結機順利投產,混勻礦換堆頻率高( 基本上每月 4 6 堆) ,而混勻礦堆頭、堆中、堆尾燒結性能不一,導 致燒結礦中 tfe、sio2 波動較大。且混勻料中富礦 粉粒度偏粗,而品位較高的梅山精礦粉在經過選礦 處理后又偏細,造成粒級兩極分化嚴重,導致混合料 混勻效果并不十分理想。針對這些問題,生產技術 部門及時采取有效措施。首先,督促原料分廠嚴格 按照燒結工藝要求進行一次配料,定期檢查一次配 料設備,保證電子秤的精確度。第

4、二,加強混勻礦堆 取料管理,要求取料少取堆頭堆尾料,把混勻礦堆 頭、堆尾料重新配入新料堆循環(huán)使用。第三,在換堆 前,做好燒結杯試驗,為工業(yè)生產提供理論數(shù)據(jù)和操 作調整參考。生產實踐證明,經過采取一系列措施 后,混勻料的成分得到進一步穩(wěn)定。燒結礦的一級 品率得到大幅提高,tfe 波動減小,從而使燒結礦的 質量穩(wěn)定,產量增加,能耗下降。引言隨著國家鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃的出臺,規(guī)定未來全國重點大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗不超過620 kg 標煤,噸鋼耗用新水量低于 5 t,二次能源基 本實現(xiàn) 100% 回收利用。而在整個鋼鐵工業(yè)中,燒 結生產的能源消耗約占 10% 15% ,是僅次于煉鐵 的第二耗能大戶

5、。據(jù)有關資料表明,燒結工序能耗 構成 中,固 體 燃 料 消 耗 ( 以 下 簡 稱 固 耗 ) 約 占75%1。因此降低固耗是降低燒結工序能耗的重 點。1降低固耗的措施影響固耗的因素是多方面的,主要為含鐵原料 的物理化學性質、混合料的溫度、水分及粒度組成、 固體燃料的粒度、燒結料層的厚度、熔劑的質量及用 量等。針對以上影響的因素,梅山 3 #燒結機采取以 下措施來降低其消耗。2生石灰消化器的應用生石灰是燒結生產的主要熔劑,生石灰遇水消2 2加強原料準備,優(yōu)化配料結構2 1提高制粒小球的強度,改善料層透氣性,所以適量添加生石灰能提高燒結利用系數(shù)和產量。另外,生石 灰中的高活性的 cao 可以使

6、燒結液相中的鐵酸鈣 成分增加,能起到提高燒結礦質量的作用。目前燒 結行業(yè)雖廣泛使用了生石灰作燒結熔劑,但由于生 石灰比重小、粒度細、堿性強等本身固有特性導致生 石灰環(huán)境污染問題在諸多燒結廠家長期未得到良好 的解決2。生石灰消化器應用于燒結生產中,不僅 能顯著增加燒結原料的上料量、優(yōu)化燒結過程,而且 對提高燒結礦產品質量、減少環(huán)境污染都具有特別 重要的作用和意義。目前 3 #燒結機使用兩臺生石 灰消化器,生產實踐表明,消化器正常使用,上料量 增加了 30 t / h,提高了燒結機利用系數(shù)和質量,降低 了燒結礦的返礦率,固耗達到下降。堅持厚料層燒結在抽風燒結生產中,臺車上部的燒結礦遇冷空 氣急劇冷

7、卻,結晶程度低,玻璃質含量高,強度差,粉 末多。隨著燒結料層的增加,臺車上部強度差的燒 結礦比例相應降低,燒結礦產率提高。厚料層燒結 時,高溫帶相應增寬,燒結速度減慢,礦物結晶條件 變好,結晶度升高,燒結礦強度和成品率升高。在燒 結過程中,料層自身蓄熱能力隨料層的增加而增強, 因此減少了燒結過程的配碳量,增強氧化性氣氛,且 料層中溫度分布均勻,低價氧化物氧化放熱量增加, 高價氧化物分解吸熱量減少,從而降低燒結礦 feo 含量,提高燒結礦的還原性。因此,提高燒結料層可 以起到降低燒結能耗,提高燒結礦產量,改善燒結礦 冷強度和高溫冶煉性能的作用,是燒結生產的發(fā)展 趨勢。隨著料層的提高,3 #燒結機

8、固耗的下降是非常 明顯的,詳見表 1。但也不能盲目地增加料層,要積 極采取措施改善料層透氣性,保證燒透到底,否則就 達不到預期效果。2 5雙層松料器的應用梅山燒結廠的燒結原料主要為本公司精礦( 經 超細磨,-200 目達到 80% 以上,水分 9 35% 、燒損8 19% ) ,由于精礦率較高,導致混合料混勻效果不 佳,燒結料層原始透氣性差,料層較薄,成品率低,產 量低,工序能耗高。實踐表明,采用松料器可以改善 燒結料層的透氣性和料層的壓力場,促進風量的合 理分布以及燃料的充分燃燒,改善料層的溫度場,從 而提高燒結礦產、質量。梅山燒結廠為了改善料層 透氣性,一直使用松料器,并對其進行過多次改進

9、。 經過反復實踐和摸 索,最后決定采用雙層松料 器3。采用新型雙層松料器后,燒結料層得 到 提 高,燒結礦的產量、質量大幅度提高,內部返礦從30% 下降到 25% 左右; 點火煤氣、燒結固耗等都明 顯下降,取得了可觀的經濟效益。2 3表 1料層變化對 3#燒結機固耗的影響料層厚度mm機速mmin終點溫度總管負壓kpa總管溫度固 耗kgt 1 15816216326566857002 212 101 992 051 801 6628927026128328527615 8316 0816 1316 1816 1416 2712311511311812111864 0161 0962 5756 9

10、255 5653 11堅持完善工藝制度要想降低固耗,除了技術創(chuàng)新方面,還要有強有 力的工藝制度去支撐所有措施的實施。梅山 3 #燒 結機在分廠的有效管理下,有一套完善的工藝制度 來保證。首先是我們的設備信息系統(tǒng),每天一接班 進入該系統(tǒng)就能對當前設備的運行情況掌握的一清 二楚,設備發(fā)生的問題都記錄在里面,對于保證我們 設備的正常運轉起著很大的作用。第二是工藝參數(shù) 標準化,混合料的水分,點火溫度,鋪底料厚度,燒結 機料層,燒結機機速,泥輥速度,總管溫度,總管負 壓,主抽風門開度等都相應的標準來保證生產穩(wěn)定 順行。第三是確立了燒結中控的調整權限,包括上 料量、熔劑、燃料都有相應的權限,減少了人為因素

11、 對燒結生產穩(wěn)定性的破壞。第四是工藝紀律檢查, 由生產技術部門不定期到生產現(xiàn)場檢查工藝參數(shù)是 否達到標準,如未達到標準立即考核,確保了燒結生 產標準化作業(yè)??傊辛诉@些有效的管理,燒結生2 6穩(wěn)定混合料水分、提高混合料料溫水分是保證燒結過程順利進行、提高燒結礦質 量必不可少的條件之一。在整個燒結過程中起著十 分重要的作用,在混合料準備過程中起潤濕物料、促 進物料成球的作用。同時水在燒結過程中還起傳遞 熱量、氧量與溶質的作用。3 #燒結機混合料加水的 方式主要有三種: 消化器加水,一次混合加水,兩次 混合加水。根據(jù)現(xiàn)場的生產經驗,混合料加水主要 是通過前兩種方式加水,而且在保證生石灰消化后 不起

12、球的情況下盡量讓消化器多加水,這樣才能保 證混合料有良好的燒結性能。但是隨著燒結的持續(xù)進行,水分將會在料層中 形成“過濕帶”,惡化料層的透氣性,阻礙燒結的順 利生產。要消除“過濕帶”的影響,勢必需要添加更 多的燃料來提供更多的熱量,致使燃耗上升。梅山3#燒結機通過往小礦槽通余熱蒸汽來提高混合料料 溫,大大削弱了“過濕帶”帶來的不利影響。2 4產進入了良性循環(huán)。( 下轉第 14 頁)優(yōu)化軋機配輥,通過改變軋機配輥方案,采用上下軋輥等輥徑配輥的辦法,改變軋制變形區(qū)條件, 是消除軋制過程中引起邊部不均勻變形的主要影響 因素。優(yōu)化控制軋制工藝,合理設定二開軋溫度區(qū) 間。研究發(fā)現(xiàn),如果二軋程溫度過低,使

13、得金屬延伸 率下降,對邊裂的形成也很關鍵。因為大部分邊裂出現(xiàn)在頭尾,說明頭尾以及 邊部溫降更快甚至出現(xiàn)局部過冷的情況比較多,因 此,采用改善頭尾形狀以及精除鱗避開頭尾相結合 的方法可有效降低缺陷的發(fā)生。對生產線水冷系統(tǒng)進行排查、整改。如: 粗軋 立輥冷卻水由原來一直冷卻改為減寬過程中停止冷 卻; 在二軋程軋制過程中,如果板頭部有翹頭狀況, 關閉精除鱗水; 調整精除鱗噴嘴角度,減少水濺落在 板坯表面和冷卻水量; 對軋輥冷卻水密封加以維護, 減少落到鋼板上的水量。決,降本成效顯著。參考文獻:1 彭勝堂,劉昆華,喻承歡,等 中厚板表面裂紋的控制j 連鑄,2001,4( 1) : 37-382 盧盛意

14、 連鑄坯質量m 北京: 冶金工業(yè)出版杜,19943 fujiwara a,isoda t,nishikawa h,et al rating up ofhot charging of continuously cast slab for heavy platej iron and steelmaking,1985( 13) : 287-3034高 峰 連鑄板坯皮下裂紋的產生原因分析j 物理測試,2002,20( 6) : 11-145 王三忠,劉國林,張 莉,等 連鑄板坯角裂和邊裂漏 鋼原因的分析j 煉鋼,2001,17( 5) : 14-166 shinzo harada,shigenori

15、tanaka,hideyuki misumi,et al a formation mechanism of transverse cracks oncc slab surfacej isij international,1990,30( 4) : 310-3167劉 毅 金屬學與熱處理m 北京: 冶金工業(yè)出版社,1996 88 ledemr a themx: umicat rolk of plate baenderbled p ohre,l9f; 2,23( 6) ,49結語軋制過程中,綜合利用以上措施,很好的解決了 鋼板局部過冷對軋件不同區(qū)域軋制變形的影響,大 幅度降低了邊部裂紋發(fā)生的幾率。

16、自 2010 年 10 月 份以來,因邊裂缺陷改判非計劃產品噸位已經由之 前的平均每月 300 t 降低至 50 t 以內,邊裂降低率達 到 75% 以上。2011 年以來該缺陷已經徹底得到解69陳健就,賀選倫 現(xiàn)代化寬厚板廠控制軋制和控制冷卻技術j 寶鋼技術,1999( 2) : 10-l6收稿日期:2011-06-05作者簡介:蘇伯輝( 1981-) ,男,河北衡水市,畢業(yè)于河北理工大學金 屬材料工程專業(yè)( 本科學歷) ,北京科技大學在職研究生( 工程碩 士) ,軋鋼工程師?,F(xiàn)從事中厚板工藝開發(fā)研究工作。( 上接第 11 頁)降低固耗的效果通過以上措施的實施,2010 年 3#機降低固耗與

17、 前 3 年相比效果明顯,詳見圖 1。從圖 1 可看出,2010 年 3#機固耗為 50 43 kg / t,達到了近幾年來的 最好水平。雖然 3#機 2010 年固耗達到了近幾年來的最好 水平,但是依然存在著一些問題。比如原料分廠破 碎設備由于經費問題不能及時維護,焦粉和煤粉的 粒度經常達不到工藝要求,2011 年 1 6 月固耗在52 2 kg / t 左右,相比 2010 年有上升的跡象。結語生石灰消化器和雙層送料器的使用為 3 #燒 結機降低固耗的必要條件。堅持厚料層燒結是降低固體燃耗的重要因 素。目前 3#燒結機固耗有上升趨勢,所以堅持降 低固耗仍是 3#機今后努力的方向。34參考文獻:1 朱曉華 南鋼燒結降低工序能耗生產實踐j 金屬材料與冶金工程,2009( 12) 2趙國梁,邱海雨 生石灰消化器在梅鋼燒結生產中的應用j 梅山科技,2007( 4)

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