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文檔簡介

1、鍋爐排煙溫度高原因探討摘 要:本文介紹我廠兩臺哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的hg-670/140-wm10型四角切圓燃燒鍋爐排煙溫度高的原因,闡述了自投產(chǎn)以來鍋爐燃燒調(diào)整以及設(shè)備老化對排煙溫度的影響。分析、研究了該型鍋爐的運(yùn)行中燃燒調(diào)整應(yīng)該注意的一些事項(xiàng)以及設(shè)備改造應(yīng)當(dāng)采取的措施。關(guān)鍵詞: 排煙溫度 燃燒調(diào)整 省煤器概 述:1 設(shè)備概況:xx電廠裝有2臺200mw機(jī)組,鍋爐為哈爾濱生產(chǎn)的hg670/140-10wm鍋爐,鍋爐本體為倒u型布置,固態(tài)排渣,燃燒系統(tǒng)為中間儲侖熱風(fēng)送粉,采用四角切圓燃燒直流燃燒器,爐前布置了4臺dtm350/600低速筒式鋼球磨煤機(jī)。其主要技術(shù)參數(shù):額定蒸發(fā)量:670 t/h 主

2、汽壓力:13.7mpa主汽溫度:540 再熱汽溫度:540排煙溫度:145省煤器水溫(入口/出口):251/267.5省煤器煙溫(入口/出口):387/340鍋爐投運(yùn)以來,初期能滿足安全運(yùn)行的要求,隨著機(jī)組服役時(shí)間的增長,設(shè)備存在的問題逐漸暴露出來,致使鍋爐的排煙溫度升高,在滿負(fù)荷工況下排煙溫度平均在167左右,比設(shè)計(jì)值高出約20,在夏天,排煙溫度甚至達(dá)到180。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值。鍋爐排煙溫度提高則排煙損失q2增大, q2是鍋爐熱損失中最主要的一項(xiàng),一般排煙溫度提高1520,則 q2約增加1%,也就是鍋爐效率降低1%。故鍋爐運(yùn)行時(shí)排煙溫度高于設(shè)計(jì)值會(huì)嚴(yán)重影響鍋爐的經(jīng)濟(jì)性。2 鍋爐排煙溫度高的原因

3、及影響因素分析2.1 煤種xx電廠鍋爐設(shè)計(jì)的煤種為當(dāng)?shù)氐牧淤|(zhì)無煙煤,水份war=8.14%,灰份aar=41.408%,揮發(fā)份vd=6.6%,低位發(fā)熱量qnet,ar=17639kj/kg,其著火性能和燃燒性能相當(dāng)差。近段時(shí)間以來,由于煤炭市場的緊張,入爐煤種的揮發(fā)份比設(shè)計(jì)煤種低2個(gè)百分點(diǎn)左右,低位發(fā)熱量最低只有11000kj/kg左右。導(dǎo)致在同樣的煤粉細(xì)度下,由于揮發(fā)份低,著火點(diǎn)相對較高,火焰中心位置也高,使?fàn)t膛出口煙溫升高。另一方面煤的發(fā)熱量低,入爐的熱量小,就會(huì)消耗更多的燃料,產(chǎn)生較多的煙氣量,對排煙溫度的升高也造成了相當(dāng)?shù)挠绊憽?.2 爐膛漏風(fēng)和制粉系統(tǒng)漏風(fēng)在鍋爐負(fù)荷和氧量一定的條件下

4、,也就是燃料燃燒所需空氣量一樣的情況下,漏入爐膛和制粉系統(tǒng)的風(fēng)量越大,則進(jìn)入空氣預(yù)熱器的冷風(fēng)量越小,相反鍋爐爐膛則需要更多的燃料來加熱所需的空氣量,導(dǎo)致流過空氣預(yù)熱器的煙氣量增加,空預(yù)器空氣的出口溫度升高,排煙溫度升高。xx電廠鍋爐在設(shè)計(jì)時(shí)爐膛漏風(fēng)系數(shù)取值為0.05。在實(shí)際運(yùn)行中,鍋爐滅火放炮造成爐膛四角留有縫隙及火監(jiān)視系統(tǒng)的改造,看火孔,打焦孔關(guān)閉不嚴(yán),致使?fàn)t膛的漏風(fēng)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值。再加上給煤機(jī)密封不嚴(yán),以及磨煤機(jī)冷風(fēng)門的設(shè)計(jì),使負(fù)壓制粉系統(tǒng)漏風(fēng)量很大。而根據(jù)相關(guān)資料表明,漏風(fēng)系數(shù)每增加0.01,排煙溫度上升1.2。從運(yùn)行的數(shù)據(jù)表明,我廠空預(yù)器空氣的出口溫度達(dá)到415440,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,已充

5、分證實(shí)了進(jìn)入空預(yù)器需要加熱的冷風(fēng)量與設(shè)計(jì)值是不符的。2.3 受熱面結(jié)垢大容量鍋爐中,不允許受熱面內(nèi)部結(jié)垢,因而在設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),污垢熱阻一般都沒有考慮,而在實(shí)際運(yùn)行中,由于給水品質(zhì)監(jiān)督不力及運(yùn)行排污不當(dāng),受熱面的結(jié)垢相當(dāng)嚴(yán)重,水垢和鹽垢的熱導(dǎo)率只有金屬的幾十分之一到幾百分之一,大大影響了受熱面的傳熱量。從下表可以看出,xx電廠#1、2爐省煤器的水垢年平均沉積率分別為92.01g/ m2.年和104.6g/m2.年,雖然在2001年及xxxx年分別對#1,2爐本體系統(tǒng)進(jìn)行了酸洗,但過熱器、再熱器的鹽垢還是無法消除干凈,影響排煙溫度上升。表1:xx電廠1、2爐受熱面結(jié)垢數(shù)據(jù)1爐(95年edta酸洗)2

6、爐(96年edta酸洗)97年2001年99年xxxx年水冷壁管38.91g/m2407.1 g/m2213.5 g/m2省煤器管49.27 g/m2538.32 g/m2249.0 g/m2563 g/m2過熱器管324.7 g/m2794.5 g/m22.4 受熱面的結(jié)焦和積灰xx電廠燃用的煤為劣質(zhì)無煙煤,灰分含量高(aar=41.08%),揮發(fā)分低(vd=6.6%),為保證燃煤充分燃燒,需保持較高的爐膛熱負(fù)荷,易造成爐膛結(jié)焦及受熱面積灰,影響排煙濕度升高。為降低受熱面的積灰,xx電廠在爐膛、水平煙道布置了36個(gè)湖北某公司生產(chǎn)的ir30蒸汽吹灰器和ik525el半伸縮式蒸汽吹灰器,以及在尾

7、部煙道省煤器處布置了4個(gè)ik525長伸縮式蒸汽吹灰器,在使用的初期,爐膛每吹灰一次,大概能降低排煙溫度5左右?,F(xiàn)在吹灰后已沒有明顯的效果,這是因?yàn)檎羝祷移饔捎谶\(yùn)行時(shí)間過長,及其存在限位開關(guān)不好,工作不可靠,噴嘴易堵塞,維護(hù)工作量大(使用說明書注明,兩年需解體檢修)等問題,造成吹灰器的完好率和投入率較低有關(guān)。2.5 空氣預(yù)熱器的入口溫度為防止低溫空氣預(yù)熱器的低溫腐蝕,在送風(fēng)機(jī)入口裝有熱風(fēng)再循環(huán)用經(jīng)過預(yù)熱器加熱的空氣回到入口,提高了空氣預(yù)熱器的入口溫度,使空氣預(yù)熱器出口溫度有所升高,有助于提高爐內(nèi)的燃燒溫度水平,燃燒的經(jīng)濟(jì)效果提高。但也會(huì)使?fàn)t內(nèi)煙氣溫度升高,引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)電耗增大,空氣預(yù)熱器傳熱

8、溫差減少,使排煙溫度升高,對鍋爐的經(jīng)濟(jì)性是不利的。在實(shí)際運(yùn)行中,空氣預(yù)熱器出口溫度已遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,且我廠的燃煤含硫量并不是太高,對空預(yù)器末端的低溫腐蝕并不嚴(yán)重,從近期#1、2爐小修對空預(yù)器的檢查來看,并未發(fā)現(xiàn)低溫腐蝕的情況。2.6 燃燒調(diào)整方面的原因運(yùn)行調(diào)整不當(dāng),煤粉細(xì)度過大,一、二風(fēng)配比不當(dāng),一次風(fēng)率過大,造成火焰中心上移,爐膛出口煙溫過高,造成排煙溫度升高。3 降低排煙溫度的技術(shù)措施通過對各影響因素的分析,刪除煤種因國家宏觀調(diào)控不作為改進(jìn)措施外,下面從運(yùn)行與結(jié)構(gòu)兩方面尋求合理的技術(shù)措施。3.1 運(yùn)行系統(tǒng)方面的措施:3.1.1 減少爐膛、制粉系統(tǒng)漏風(fēng)。鍋爐運(yùn)行的爐膛火焰時(shí)有刷墻現(xiàn)象,加之燃燒

9、中心溫度較高,使人孔,看火孔等受熱變形,關(guān)閉困難,要減少爐膛漏風(fēng)。一方面密封爐膛、制粉系統(tǒng)不嚴(yán)密處,采用先進(jìn)的門、孔結(jié)構(gòu),堵住漏風(fēng);另一方面提高運(yùn)行水平,打焦,測溫后隨時(shí)關(guān)閉各門、孔,盡可能維持爐膛、制粉系統(tǒng)漏風(fēng)在設(shè)計(jì)取值范圍內(nèi),以便能降低排煙溫度。3.1.2 加強(qiáng)化學(xué)監(jiān)督,提高給水品質(zhì),控制給水ph值在8.8-9.2之間,保證給水硬度不大于2umol/l, ca2不大于5ug/l,并加強(qiáng)排污,保持爐水品質(zhì)合格。在開機(jī)過程中,對不合格的凝結(jié)水盡量不加回收,對不能進(jìn)行化學(xué)清洗的過熱器,再熱器進(jìn)行反沖洗,以除去能溶于水的鹽垢。3.1.3 加強(qiáng)對鍋爐吹灰器的維護(hù)、管理工作,保證其完好并能正常投入使用

10、,按時(shí)正確地清灰、除渣,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)結(jié)渣,要及時(shí)進(jìn)行消除,防止繼續(xù)結(jié)成大渣塊。3.1.4 滿負(fù)荷運(yùn)行情況下,空氣預(yù)熱器出口風(fēng)溫達(dá)到415440,排煙溫度達(dá)167左右。應(yīng)根據(jù)鍋爐排煙溫度的高低在保證低溫空氣預(yù)熱器空氣入口管壁溫度不低于煙氣硫酸蒸汽露點(diǎn)的情況下,適當(dāng)關(guān)小或關(guān)閉熱風(fēng)再循環(huán),以增大空氣預(yù)熱器的傳熱溫差,降低排煙溫度。3.1.5 合理調(diào)整燃燒,一次風(fēng)率不能過大,保持適中的煤粉細(xì)度和煤粉均勻性,調(diào)整火焰中心位置合適,防止火焰偏斜,爐膛出口煙溫過高。3.2 結(jié)構(gòu)方面的措施:實(shí)際運(yùn)行參數(shù)值偏離設(shè)計(jì)值致使排煙溫度升高也可以看作是在運(yùn)行工況條件下受熱面?zhèn)鳠崃坎蛔闼斐傻摹蔂t由于取用的爐

11、膛和制粉系統(tǒng)漏風(fēng)系數(shù)難于保證,以及對于鍋爐結(jié)垢、積灰等因素不能完全消除的情況下,從而使得實(shí)際的排煙溫度超過設(shè)計(jì)值許多,為挽回這種采用燃燒調(diào)整手段難以扭轉(zhuǎn)的局面,盡可能設(shè)法增加受熱面是完全正確和應(yīng)當(dāng)?shù)模彩潜仨毜?。?yīng)知道,增加面積的受熱面越靠近爐膛,其降低排煙溫度的效果越不明顯。從xx電廠1、2爐的實(shí)際情況來年看,要增加空氣預(yù)熱器的傳熱面積存在著相當(dāng)大的技術(shù)困難,其傳熱面積較大,總受熱面積有63547m2,風(fēng)管的懸吊,連接改造難度很大,再又其空氣出口溫度達(dá)到415-440,超過其410的設(shè)計(jì)值,因而不予考慮對空氣預(yù)熱器的改造。經(jīng)東方鍋爐股份有限公司鍋爐研究所對我廠鍋爐認(rèn)真細(xì)致的局部熱力計(jì)算、鍋爐

12、整體熱力計(jì)算、煙風(fēng)阻力計(jì)算、汽水阻力計(jì)算、受壓元件、支承梁以及管架的強(qiáng)度計(jì)算,并經(jīng)多次測試分析主要原因之一是省煤器吸熱不夠,且給水在省煤器中溫升較設(shè)計(jì)值低10以上。因而可以利用肋片的擴(kuò)展來達(dá)到所需受熱面的面積,另一方面,肋片管式省煤器具有抗磨損能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),是目前省煤器改造比較廣泛選用的型式之一,決定按32×4 mm螺旋肋片管來進(jìn)行省煤器的改造。xx電廠#1、2爐省煤器的設(shè)備規(guī)范:布置形式:光管、錯(cuò)列 給水流量:逆流進(jìn)水溫度:251 進(jìn)水溫度:267.5管子規(guī)格:32×4mm 管子排數(shù):47×4排管子材質(zhì):st45.8/ 受熱面積:1853m2為保證省煤器改造達(dá)到

13、預(yù)期效果及目的,進(jìn)行受熱面的熱力計(jì)算,必須依據(jù)鍋爐的實(shí)際運(yùn)行參數(shù),下面是#1爐部分主要的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù): 表2:光管、螺旋肋片省煤器設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)比較序號名 稱單位數(shù) 值原設(shè)計(jì)省煤器值運(yùn)行數(shù)據(jù)省煤器改造設(shè)計(jì)值1管子尺寸mm32×432×42布置方式-錯(cuò)列錯(cuò)列3橫向節(jié)距mm1281284縱向節(jié)距mm32.2605肋片規(guī)格mm16×1.5×126橫向排數(shù)排94947縱向排數(shù)排24168肋片面積m240899基管面積m21626105110總受熱面積m21626514011換熱量kj/kg428.3823.812進(jìn)口煙溫38745443713出口煙溫34041435214煙速m/s7.37.8615進(jìn)口水溫25123123116出口水溫267.526517水速m/s1.221.2218布置高度m72090019蛇形管省煤重量kg568126514220鍋爐排煙溫度145*18216021煙氣側(cè)阻力pa115.7117.7根據(jù)國內(nèi)同類型省煤器進(jìn)行改造的實(shí)例,要達(dá)到省煤器的改造的效果,則需要在原來的位置,在原換熱面積1853m2的基礎(chǔ)上增加到5140m2,改造后省煤器總受熱面積比原來有較大的溫差,因此其吸熱量也有較大幅度的增加,總受熱面和總吸熱量比原設(shè)計(jì)分別增加216%和92.34%。4 結(jié)束語 通過對#1、2鍋爐排煙溫

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