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1、制氧廠爆炸事故2000 年 8 月 21 日 0 時(shí) 10 分,某鋼鐵有限責(zé)任公司制氧廠1 號(hào) 1500 立方米制氧機(jī)發(fā)生燃爆,死亡22 人,傷 24 人,其中重傷 7 人,部分廠房坍塌,部分設(shè)備受損,直接財(cái)產(chǎn)損失320 多萬元。這是由于有關(guān)人員違反國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章釀成的重大責(zé)任事故。一、事故經(jīng)過該公司計(jì)劃從8 月 21 日 0 時(shí)起,進(jìn)行為期45 天的以煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵設(shè)備改造、連鑄機(jī)高效化改造為中心的全面檢修,安排制氧廠3 臺(tái)制氧機(jī)同步分別檢修。 8 月 10 日下達(dá)了設(shè)備檢修計(jì)劃表 ,安排 1 號(hào) 1 500 m3 制氧機(jī)于 21 日 0 時(shí)至 21 日 16 時(shí)檢修,由制氧廠的二車間和維
2、修車間負(fù)責(zé); 2 號(hào) l 500 m3 制氧機(jī)于 21 日 16 時(shí)至 23 日 8 時(shí)檢修; 3 200 m3 制氧機(jī)于 23 日 3 時(shí)至24 日 8 時(shí)檢修。檢修前,對(duì)參與檢修的人員進(jìn)行了一般的安全教育,要求在現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙和動(dòng)火,要穿戴勞保用品。這次制氧機(jī)停機(jī)檢修,由制氧廠分管設(shè)備的副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。檢修前的準(zhǔn)備工作,由制氧廠分管生產(chǎn)及安全的副廠長(zhǎng) (在事故中受傷) 負(fù)責(zé)并現(xiàn)場(chǎng)組織,生產(chǎn)安保科長(zhǎng)(在事故中受傷) 、安全員(在事故中死亡)、運(yùn)行二車間主任(在事故中死亡)、運(yùn)行二車間主任副主任(在事故中受傷) 、維修車間副主任(在事故中死亡)及維修人員參加。 8 月 20 日 23 時(shí) 40 分,
3、指揮人員安排停 1 號(hào) 1 500 m3 機(jī)組并排放液氧。 21 日零時(shí),公司扒珠光砂人員 26 人及檢修人員 10 人陸續(xù)進(jìn)入檢修現(xiàn)場(chǎng),加上已在現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)班的 17 人(因檢修需要,空壓機(jī)運(yùn)行),現(xiàn)場(chǎng)共有 53 人。當(dāng)時(shí),制氧廠 2 名維修人員正在拆空分塔人孔螺絲(還剩 6 只沒拆完),公司項(xiàng)目經(jīng)理(在事故中受傷)指揮勞務(wù)人員對(duì)空分塔周邊的縫用編織袋填塞。在 1 號(hào)制氧機(jī)操作室指揮的副廠長(zhǎng),打電話通知 3 200 m3 制氧機(jī)停止使用外購(gòu)液氧。 21 日零時(shí) 10 分,當(dāng)維修人員拆人孔螺絲還剩 2 只時(shí),突然火光一閃,隨即一聲巨響發(fā)生爆炸事故。爆炸使在場(chǎng)的 53 人中,死 22 人,傷 24 人
4、,廠房不同程度倒塌,設(shè)備嚴(yán)重受損。二、事故原因(1)直接原因經(jīng)專家組調(diào)查分析,公司 1 號(hào) 1 500 m3 室內(nèi)制氧機(jī)燃爆事故現(xiàn)場(chǎng),因同時(shí)具備助燃物、可燃物及著火源三要素,釀成燃爆事故。其中,助燃物為排放液氧所造成的富氧空氣;可燃物為膨脹機(jī)、空壓機(jī)油箱的油霧及油;著火源為 1 號(hào)空壓機(jī)電機(jī)油浸紙動(dòng)力電纜端頭爬電,在富氧環(huán)境中產(chǎn)生火花,引燃油浸紙。液氧排放操作不當(dāng)。空分工(均在事故中死亡)排放液氧時(shí)操作不當(dāng),排放速度過快,造成檢修現(xiàn)場(chǎng)氧氣濃度過大又來不及散發(fā),形成富氧狀態(tài)。直接為燃爆造成了一個(gè)要素(助燃物) 。公司制氧廠工藝監(jiān)督管理辦法規(guī)定,排液氧時(shí), “應(yīng)做到液體均衡蒸發(fā) ”,因?yàn)榕叛踹^快,
5、沒有達(dá)到要求,而使氧氣積聚,來不及蒸發(fā)和散發(fā)。( 2)間接原因檢修前,制氧廠沒有按規(guī)定制定和報(bào)審檢修安全報(bào)告書 ,致使安全措施不落實(shí),是釀成事故的重要原因。檢修前,制氧廠僅于8 月 10 日編制了設(shè)備檢修計(jì)劃表 ,對(duì)檢修項(xiàng)目及時(shí)間作了安排,安全要求僅在表后的說明中寫了一句: “具體檢修的工作由檢修單位指定專人負(fù)責(zé)施工安全 ”。而檢修安全報(bào)告書至 8 月 21 日上午事故發(fā)生后才由車間擬寫,制氧廠副廠長(zhǎng)簽字,但沒報(bào)公司審批。而按照要求,檢修安全報(bào)告書應(yīng)提前一天報(bào)公司安環(huán)部、生產(chǎn)部。由于檢修安全報(bào)告書沒有及時(shí)制定,人員安排等就沒有具體的技術(shù)和安全要求。檢修現(xiàn)場(chǎng)組織指揮不嚴(yán)密,扒珠光砂人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)過
6、早,是傷亡擴(kuò)大的重要原因。按照程序,扒珠光砂人員應(yīng)在液氧排凈,人孔螺絲拆完后才進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)操作。如果扒珠光砂人員在人孔螺絲全部拆完后進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),事故發(fā)生時(shí)他們就在廠外,就不會(huì)造成這么大的傷亡。設(shè)備老化、超期服役,工藝裝備落后是事故發(fā)生的客觀原因。KDON 15001500 型制氧機(jī)空分設(shè)備是 1971 年制造的, 1973 年安裝。 1977 年11 月投產(chǎn)至今,同類設(shè)備的使用壽命在1520 年。該制氧機(jī)已使用23 年,明顯是超期服役。而室內(nèi)空分的油箱設(shè)在膨脹機(jī)、空壓機(jī)旁,油浸絕緣紙電纜和液氧排入方式,都是落后的裝備和工藝,留下了事故隱患。這次事故,由于室內(nèi)空分,明溝排液氧和油箱設(shè)在空壓機(jī)旁,為形成
7、富氧(助燃物)和潤(rùn)滑油蒸氣(可燃物)提供了條件,而油浸絕緣紙電纜則為爬電現(xiàn)象的產(chǎn)生、爬電引起小火花,以致引燃電纜中的油浸絕緣紙形成明火提供了條件。安全生產(chǎn)規(guī)章制度不夠完善,安全生產(chǎn)責(zé)任制不夠落實(shí),安全教育內(nèi)容有欠缺,勞動(dòng)力管理不夠嚴(yán)格,是造成事故的深層次原因。公司安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度雖然比較全,但到了車間班組就不夠完善,例如,沒有形成富氧區(qū)的防范和治理措施等。安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不夠,如制氧廠設(shè)備管理和檢修安全責(zé)任就沒有落實(shí)到人。安全培訓(xùn)針對(duì)性較差。勞務(wù)人員與公司簽訂勞務(wù)合同過于籠統(tǒng)。 對(duì)勞務(wù)公司提供的勞動(dòng)力沒有明確的體能、技能要求,這次參加檢修就有6 人沒有簽訂勞務(wù)協(xié)議, 屬“臨時(shí)抓夫 ”。安
8、全管理、培訓(xùn)和勞動(dòng)力管理上存在漏洞。三、事故教訓(xùn)和整改措施(1)事故教訓(xùn)1)搶修準(zhǔn)備工作搶時(shí)間、趕進(jìn)度,現(xiàn)場(chǎng)組織不夠科學(xué)、嚴(yán)密。這次排放液氧時(shí)間過短,在現(xiàn)場(chǎng)安全條件未得到確認(rèn)的情況下,維修前準(zhǔn)備工作(扒珠光砂)人員過早進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),造成了事故死傷人員的增多。2)設(shè)備陳舊老化、超期服役,工藝裝備落后,埋下了事故隱患。(2)整改措施公司領(lǐng)導(dǎo)思想上要進(jìn)一步擺正安全與生產(chǎn)、安全與效益的關(guān)系,全面加強(qiáng)企業(yè)管理,確保安全生產(chǎn)。1)應(yīng)當(dāng)做到不安全不生產(chǎn)。盡管任務(wù)重、壓力大,但在設(shè)備不安全的情況下,一定要改善設(shè)備后再生產(chǎn),否則適得其反。2)對(duì)全廠老舊設(shè)備進(jìn)行一次全面“診治 ”,登記造冊(cè),嚴(yán)格實(shí)行設(shè)備管理責(zé)任制,所
9、有設(shè)備使用、維修的責(zé)任都要落實(shí)到人。3)進(jìn)一步強(qiáng)化安全教育,層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)勞動(dòng)力管理,形成嚴(yán)密的安全生產(chǎn)責(zé)任制網(wǎng)絡(luò),防患于未然。4)舉一反三,在全廠各個(gè)環(huán)節(jié)全面加強(qiáng)安全管理,重點(diǎn)是設(shè)備管理和現(xiàn)場(chǎng)管理。堵塞管理漏洞,清除事故隱患,無論是檢修現(xiàn)場(chǎng)還是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),都要做到井然有序,嚴(yán)禁危險(xiǎn)的“交叉作業(yè) ”,以促進(jìn)全公司生產(chǎn)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高。5)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程??茖W(xué)的操作規(guī)程是用鮮血和生命換來的。無論生產(chǎn)、檢修都應(yīng)嚴(yán)守,決不能因?yàn)槿蝿?wù)重、時(shí)間緊而不按科學(xué)規(guī)律辦事。四、警示“8·21事”故對(duì)大中型國(guó)有老企業(yè)是個(gè)普遍性的警示,應(yīng)予高度關(guān)注。從嚴(yán)格的安全生產(chǎn)的意義上說,所有超期
10、“服役 ”的設(shè)備都應(yīng)堅(jiān)決 “退役 ”,及時(shí)更新;但由于生產(chǎn)需要和資金缺乏等方面的原因,一時(shí)做不到,就必須對(duì)老舊設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)、 及時(shí)檢修、監(jiān)護(hù)使用、確保安全。對(duì)設(shè)計(jì)不合理處,及時(shí)進(jìn)行科學(xué)的技術(shù)革新改造??辗謴S爆炸事故一、事故經(jīng)過1996 年 7 月 18 日, xx 廠空分分廠當(dāng)班人員聽到一聲悶響,接著主冷凝器(以下簡(jiǎn)稱 “主冷 ”)液位全無、下塔液位上升,氧、氮不合格,現(xiàn)場(chǎng)有少量珠光砂從冷箱里泄了出來。斷定為主冷爆炸。后經(jīng)主冷生產(chǎn)廠家切開主冷發(fā)現(xiàn)上塔塔板全部變形,主冷四個(gè)單元中有一個(gè)單元局部燒熔,爆炸切口有碳黑,另一個(gè)單元發(fā)生輕微爆炸,下塔有一塊塔板變形。二、有關(guān)情況該套空分設(shè)備 1993
11、 年投入生產(chǎn),產(chǎn)量和純度都達(dá)到要求。該套設(shè)備是采用全低壓板式換熱器凈化流程,沒液空、液氧吸附器。爆炸前工藝指標(biāo)未發(fā)現(xiàn)異常,主冷液位控制在 25002900mm,主冷處于全浸操作,當(dāng)時(shí)氣相色譜分析儀帶病運(yùn)行,每周分析 1 次。造氣、凈化、甲醇三個(gè)分廠距離空分較近,化驗(yàn)分析碳?xì)浠衔锍瑯?biāo) 3 倍多,有乙炔出現(xiàn)。三、事故分析1空氣污染空氣分廠與造氣、甲醇、凈化分廠較近,這三個(gè)分廠不正常排放對(duì)空分生產(chǎn)造成了威脅。主冷液氧中碳?xì)浠衔锍瑯?biāo)時(shí)有發(fā)生。在爆炸前幾天風(fēng)向和氣壓都對(duì)空分生產(chǎn)不利,造成原料空氣碳?xì)浠衔锖可仙?碳?xì)浠衔镌谥骼渲蟹e累碳?xì)浠衔锝?jīng)過液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部
12、分在液氧中積聚,使其在液氧中濃度升高。乙炔在液氧中局部濃縮而析出危險(xiǎn)的固體乙炔,吸附器倒換周期長(zhǎng),液氧泵時(shí)開時(shí)停,導(dǎo)致碳?xì)浠衔锊荒鼙患皶r(shí)排出,又未采取大量排液手段,導(dǎo)致超標(biāo)。3操作不當(dāng)在吸附器操作過程中,不按規(guī)程精心操作導(dǎo)致硅膠破碎,致使硅膠粉末進(jìn)入主冷。4液氧中硅膠和二氧化碳顆粒隨液體運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生靜電,是乙炔起爆的點(diǎn)火源。四、教訓(xùn)和建議1空分設(shè)備吸風(fēng)口應(yīng)該遠(yuǎn)離碳?xì)浠衔镫s質(zhì)散發(fā)源,加強(qiáng)對(duì)空氣監(jiān)測(cè)。2防止硅膠和二氧化碳進(jìn)入分餾塔,加強(qiáng)操作管理,縮短吸附器倒換周期,液氧泵 24 小時(shí)運(yùn)行,增大膨脹量集中排放大量液氧。3空分設(shè)備運(yùn)行12 個(gè)月,停車全面加溫,徹底清除碳?xì)浠衔锖陀椭?對(duì)設(shè)備進(jìn)行及時(shí)
13、維護(hù)修理,防止帶病運(yùn)行。5加強(qiáng)分析管理,嚴(yán)格控制碳?xì)浠衔锊怀瑯?biāo)。氣體廠氧氣充裝事故(1)事故經(jīng)過1988 年 8 月 29 日 13 時(shí) 32 分,西郊氧氣廠在氧氣充裝過程中,當(dāng)充裝壓力達(dá) 13MPa時(shí),一聲巨響,兩只在充氣瓶發(fā)生劇烈爆炸,致使當(dāng)班兩名充裝工當(dāng)即死亡,另一名制氧工受傷,爆炸沖擊波瞬間將200m2的廠房 ( 鋼架、磚墻結(jié)構(gòu) ) 、庫(kù)房、配電房等全部摧毀,臨近的辦公室被炸壞,電氣、充氧裝置破壞,氣瓶碎片飛向四面八方,現(xiàn)場(chǎng)尸骨橫飛,慘不忍睹,直接經(jīng)濟(jì)損失 63 萬元。( 2)事故原因調(diào)查中發(fā)現(xiàn) 1 只氣瓶瓶頸顯露有明顯的深綠色, 為此到成都某氫氣生產(chǎn)廠追查,該瓶 5 月曾充裝過氫氣
14、。由于充氣單位沒有進(jìn)行充氣前的檢查就充裝氣體,氣瓶在達(dá)到 13MPa時(shí),充裝工在關(guān)閉瓶閥過程中,由于摩擦產(chǎn)生靜電點(diǎn)燃了瓶?jī)?nèi)爆鳴性氣體,產(chǎn)生化學(xué)爆炸。另 1 只氣瓶由于與氫氣瓶同時(shí)充氧,均壓時(shí),氫氣串入瓶?jī)?nèi),因此同時(shí)爆炸。永久氣體氣瓶、特別是氧氣瓶的化學(xué)性爆炸, 是氣瓶爆炸的主要危險(xiǎn)。近幾年來,氣瓶,特別是氧氣瓶爆炸頻率非常高,后果也特別嚴(yán)重,化學(xué)性爆炸占?xì)馄勘倲?shù)的 80以上,而在氣瓶充裝中氫氣和氧氣混合, 形成爆鳴性氣體而導(dǎo)致氣瓶爆炸, 又占?xì)馄炕瘜W(xué)性爆炸總數(shù)的 85左右。由此可見,氣瓶的化學(xué)性爆炸是氣瓶爆炸的主要原因, 而氣瓶的化學(xué)性爆炸的主要原因又是在充裝中氫氣和氧氣混合,形成爆鳴性氣
15、性而導(dǎo)致氣瓶爆炸。(3)對(duì)策措施1)嚴(yán)禁氣瓶“大循環(huán)”使用2)加強(qiáng)氣瓶的充裝環(huán)節(jié)的管理。充裝站人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的安全技術(shù)和安全意識(shí)教育,對(duì)氣瓶充裝前檢驗(yàn)和氣瓶充裝工人的培訓(xùn);嚴(yán)格氣瓶充裝前的檢驗(yàn)制度,堅(jiān)決執(zhí)行氣瓶八不充裝的規(guī)定,特別要嚴(yán)格逐瓶檢驗(yàn)瓶?jī)?nèi)的氣體性質(zhì),凡是瓶?jī)?nèi)余氣與擬充裝氣體不相符合的和無余氣的氣瓶,以及氧氣瓶瓶閥沾有油脂的,未經(jīng)嚴(yán)格處理前,嚴(yán)禁充裝;凡是充裝氧氣和可燃?xì)怏w氣瓶的充裝站,充裝臺(tái)必須安裝防錯(cuò)裝接頭。這些措施是防止氧氣和氫氣等可燃?xì)怏w混裝形成爆鳴性氣體的根本措施,也是防止氧氣和氫氣等氣瓶發(fā)生化學(xué)性爆炸的根本措施。3)嚴(yán)格實(shí)施氣瓶定期檢查制度,確保氣瓶外表漆色完好、清晰、規(guī)
16、范,同時(shí)防止氣瓶超期使用。4)制氧站或氣瓶充裝站區(qū)域內(nèi)及相關(guān)設(shè)備上,必須按照永久氣體氣瓶充裝規(guī)定、永久氣體氣瓶充裝站安全技術(shù)條件、氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程和氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的有關(guān)規(guī)定,防止靜電積聚。制氧站和氣瓶充裝站不應(yīng)建在雷擊區(qū)。5 )氣瓶應(yīng)盡量做到專瓶專用,必須改裝時(shí),其改裝工作必須由經(jīng)過省級(jí)勞動(dòng)部門安全審查、 注冊(cè)登記的氣瓶法定檢驗(yàn)單位中具有省技術(shù)監(jiān)督局( 或原省勞動(dòng)廳 ) 頒發(fā)的氣瓶檢驗(yàn)員證書的人承擔(dān),其他任何單位和個(gè)人,都無權(quán)進(jìn)行氣瓶的改裝工作。氣瓶改裝工作必須按照國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)定的步驟和技術(shù)要求,逐項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和改裝工作。乙炔廠電石爆炸事故( 1)事故經(jīng)過
17、: 1991 年 1 月 4 日,某乙炔分廠進(jìn)原材料電石,時(shí)值陰雨天氣,而從汽車至電石庫(kù)間無遮雨棚,在搬運(yùn)過程中雨越下越大,有些電石桶已有進(jìn)水現(xiàn)象,當(dāng)將一桶電石從汽車上卸下時(shí),突然發(fā)生爆炸,一搬運(yùn)工眼睛及手臂炸傷。(2)事故原因:1)桶內(nèi)電石遇雨產(chǎn)生乙炔氣;2)在電石桶內(nèi)乙炔氣與空氣混合形成爆炸性氣體;3)搬運(yùn)過程中的撞擊等因素產(chǎn)生了激發(fā)能量。(3)防范措施:1)下雨天禁止收發(fā)電石;2)電石桶裝卸搬運(yùn)過程中應(yīng)輕搬輕放;3)對(duì)破損的或變潮的電石桶必須作出安全性處理后才能入庫(kù);4)電石庫(kù)要保持絕對(duì)干燥。乙炔廠發(fā)生器爆炸事故( 1)事故經(jīng)過: 1989 年 1 月 25 日 13 時(shí) 10 分左右,
18、 1 號(hào)發(fā)生器上料斗加料時(shí)加料口發(fā)生爆炸事故,加料桶被掀翻。滅火時(shí)干粉滅火器用完,采用向 1 號(hào)發(fā)生器內(nèi)進(jìn)行充氮滅火,導(dǎo)致第二次更猛烈的爆炸:1 號(hào)發(fā)生器料斗炸裂,緊接著 1 號(hào)發(fā)生器下部排渣口爆炸,手動(dòng)排污曲柄斷裂,桶體被撞擊出凹陷。后來又對(duì) 2 號(hào)發(fā)生器上料斗沖氮,導(dǎo)致 2 號(hào)發(fā)生器爆炸,料斗蓋炸飛打在窗框后墜地,玻璃震碎、電石飛濺,造成兩臺(tái)發(fā)生器損壞,幸無人員傷亡。(2)事故原因:1)發(fā)生器料斗門不嚴(yán),乙炔氣串入上料斗;2)置換用氮?dú)饧兌炔环弦?guī)定要求;3)電石中磷、硫含量超標(biāo);4)電石、硅鐵碰撞起火,導(dǎo)致加料口起火爆炸;5)遇突發(fā)事故時(shí)處理不當(dāng)。(3)防范措施:1)置換用氮?dú)獗仨毥?jīng)過全
19、面檢驗(yàn)合格,不符合要求的不得使用;2)按照正確的置換步驟置換:a.確認(rèn)上、下料斗門已關(guān)閉;b.置換過程中應(yīng)確認(rèn)置換的徹底性;3)電石破碎時(shí)要及時(shí)清除其中的硅、鐵等雜質(zhì);4)嚴(yán)格控制電石質(zhì)量,避免使用磷、硫雜質(zhì)超標(biāo)的電石;5)當(dāng)上料過程中發(fā)生爆炸事故時(shí),應(yīng)正確使用氮?dú)鉁缁穑?)高溫下(超過 700),電石與氮?dú)獍l(fā)生劇烈的反應(yīng)生成氰氨化鈣。因此,當(dāng)密封式乙炔發(fā)生器上料發(fā)生爆炸事故時(shí),不能用氮?dú)獯祾吖芫€向發(fā)生器內(nèi)吹氮,以免起到副作用,而應(yīng)用專門管線從外部向發(fā)生器投料口吹氮。乙炔廠排渣渠火災(zāi)事故( 1)事故經(jīng)過: 1995 年 6 月 13 日晚 12 時(shí)左右,夜班生產(chǎn)完畢,發(fā)生間工人在做好排渣和清洗
20、發(fā)生器筒壁的工作后, 與充裝工一起進(jìn)行氣瓶入庫(kù)工作。當(dāng)入庫(kù)結(jié)束時(shí),突然發(fā)現(xiàn)發(fā)生間的排渣渠著火。(2)事故原因:1 )排渣時(shí)把未完全反應(yīng)的電石排入排渣池內(nèi);2 )水流入了渣池,未反應(yīng)的電石與水反應(yīng)放出熱量使局部溫度急劇升高,點(diǎn)燃了反應(yīng)生成的乙炔氣。(3)防范措施:1 )應(yīng)采用正確的排渣方式排渣;2 )停止加料 5 分鐘后,確認(rèn)發(fā)生器內(nèi)已無劇烈反應(yīng)的情況下排渣;3 )排渣完畢后,檢查排渣場(chǎng)所,保證里面無大塊電石。若有,要用足夠的水使其反應(yīng)完畢。乙炔廠凈化車間爆炸事故( 1)事故經(jīng)過:沈陽市某廠 1988 年 11 月 13 日 10 時(shí)許,乙炔發(fā)生器壓力升高造成 U型壓力計(jì)竄水,操作人員補(bǔ)加水后約半小時(shí),凈化廠房突然爆炸,廠房倒塌,發(fā)生火災(zāi),三層樓的發(fā)生廠房及設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞,當(dāng)場(chǎng)死亡2 人,重傷 1 人,輕傷 10 余人。( 2)事故原因:由于發(fā)生器超壓引起冷卻塔和一清洗塔內(nèi)的乙炔從液封管中進(jìn)入泵房循環(huán)水槽,再?gòu)难h(huán)水槽溢流管溢出擴(kuò)散到廠房?jī)?nèi)。操作工陳某身穿化纖內(nèi)衣,人體帶有靜電。進(jìn)入泵房后,當(dāng)人體接觸金屬放電引起乙炔爆炸。乙炔廠高壓干燥器爆炸事故(1)事故經(jīng)過:1990年 8 月 15 日,南京某乙炔廠壓縮機(jī)壓力達(dá)到2.0MPa,1 名操作工對(duì)高壓干燥器進(jìn)行排污,突然一聲巨響,放在壓縮機(jī)房外的一組3 臺(tái)高壓干燥器發(fā)生爆炸, 干燥器筒體四分五裂, 有一 50 公斤重的碎片飛出18
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