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文檔簡介

1、淺層氣浮 /接觸氧化處理廢紙造紙廢水調(diào)試概況:新密市宏遠紙業(yè)有限公司位于新密市大隗鎮(zhèn),新密市大隗鎮(zhèn)有幾百年的造紙傳統(tǒng),素有“中國造紙第一鎮(zhèn)”的美喻。該廠主要是以美廢、國廢為主要造紙原料并附有各種廢舊紙箱、報刊雜志等原材料, 廢水主要來源于打漿、 洗漿工段和抄造工段,廢水中主要的污染因子為SS 、COD Cr 、BOD 5。廢水中含有大量難降解有機物質(zhì),該公司生產(chǎn)廢水有以下特點。 1、SS 含量較大;2、BOD 5/COD Cr比值較低,不易生化。依據(jù)該廠的水質(zhì)、 水量特點及調(diào)試期當?shù)丨h(huán)保部門的要求制定相應的調(diào)試方案:生化和物化分開處理。一、調(diào)試內(nèi)容及目的調(diào)試的主要主要內(nèi)容有:1、帶負荷試車,解

2、決影響連續(xù)運行可能出現(xiàn)的各種問題,為下一步工作打好基礎;2、生物膜的培養(yǎng),從城市污水處理廠或相類似造紙廠引入活性污泥;生物培養(yǎng)基;3、生物膜的培養(yǎng)、馴化,其目的是選擇、培養(yǎng)適應實際水質(zhì)的微生物;4、確定符合實際進水水質(zhì)水量的運行控制參數(shù),在確保出水水質(zhì)達標的前提下, 盡可能簡單化控制規(guī)程, 以便于今后的運行指導。二、調(diào)試方法(一)準備工作:1.人員準備a.工藝、化驗、設備、自控、儀表等相關專業(yè)技術人員各一人。b.接受過培訓的各崗位人員到位,人數(shù)視崗位設置和可以進行輪班而定。2.其他準備工作:a.收集工藝設計圖及設計說明、自控、儀表和設備說明書等相關資料。b.檢查化驗室儀器、器皿、藥品等是否齊全

3、,以便開展水質(zhì)分析。c.檢查各構筑物及其附屬設施尺寸、標高是否與設計相符,管道及構筑物中有無堵塞物。d.檢查總供電及各設備供電是否正常。e.檢查設備能否正常開機,各種閥門能否正常開啟和關閉。f.檢查儀表及電控系統(tǒng)是否正常。g.檢查維修、維護工具是否齊全,常用易損件有無準備。h.購置絮凝劑、混凝劑。(二)帶負荷試車開啟水處理設施、 管道中所有閥門和閘閥, 啟動進水泵送水, 根據(jù)各構筑物進水情況,沿工藝流程適時啟動其他設備。在此過程中應做好以下幾方面工作:1、檢查進線總電流是否符合要求,變配電設備工作是否正常,各種設備工作情況是否正常以及能否滿足設計要求,儀器儀表工作是否正常, 自控系統(tǒng)能否滿足設

4、計要求。2、用容積法校核進、出水流量計計量是否準確,校核在線監(jiān)測儀,檢測進、出水水質(zhì),流速,測量并記錄設備的電壓、電流、功率和轉(zhuǎn)速。3、及時解決試車過程中發(fā)現(xiàn)的問題。4、編制設備操作規(guī)程。(三)生物膜的培養(yǎng)生物膜的培養(yǎng)實質(zhì)就是在一段時間內(nèi),通過一定的手段, 使處理系統(tǒng)中產(chǎn)生并積累一定量的微生物、 使生物膜達到一定厚度, 其培養(yǎng)方式主要有靜態(tài)培養(yǎng)和動態(tài)培養(yǎng)。1.靜態(tài)培養(yǎng)所謂的靜態(tài)培養(yǎng)是: 為了防止新生微生物隨水流走,盡可能的提供微生物與填料層的接觸時間, 為加快生物膜的形成, 開始階段為了避免由于造紙廢水營養(yǎng)單一,故每天一次以BOD 5;N:P=100 :5:1 比例投加尿素、二胺、白糖等營養(yǎng)底

5、物。首先將接種污泥50m 3(5% 生化有效體積)和廢水按1: 1 的比例稀釋混合后用泵打入生化池內(nèi),再泵入20% 40% 生化體積的生產(chǎn)廢水,然后剩余體積加清水貯滿池子開始曝氣培養(yǎng)。生化池內(nèi)填料的堆放體積按反應池有效容積 35% 40% 。靜置 20h 不曝氣,使固著態(tài)微生物接種到填料上, 然后曝氣 24h ,靜置 2h 后排掉反應器中呈懸浮狀態(tài)的微生物。再將配制好的混合液加入重復操作, 6 天后,填料表面已全部掛上生物膜,第7 天開始連續(xù)小水量進水。2.動態(tài)培養(yǎng)經(jīng)過 7 天的悶曝培養(yǎng), 填料表面已經(jīng)生長了薄薄一層黃褐色生物膜,故改為連續(xù)進水,進行動態(tài)培養(yǎng),調(diào)整進水量,使污水在生化池內(nèi)的停留

6、時間為24 小時,控制溶解氧在24mg/L 之間(用溶氧儀測定溶解氧)。約15 天之后,填料上有一些變形蟲、漫游蟲(用生物顯微鏡觀察),手摸填料有粘性、滑膩感,在 20 天以后出現(xiàn)鞭毛蟲、鐘蟲、草履蟲游離菌等原生動物。在經(jīng)過20 天的培養(yǎng)出現(xiàn)輪蟲、 線蟲等后生動物, 標志生物膜已經(jīng)長成。 可以開始連續(xù)小水量工業(yè)運行。(四)生物膜的馴化馴化的目的是選擇適應實際水質(zhì)情況的微生物,淘汰無用的微生物, 對于有脫氮除磷功能的處理工藝, 通過馴化使硝化菌、 反硝化菌、聚磷菌成為優(yōu)勢菌群。具體做法是首先保持工藝的正常運轉(zhuǎn),然后,嚴格控制工藝控制參數(shù),DO 平均應控制在 24mg/l 之間,好氧池曝氣時間不小

7、于5 小時,在此過程中,每天做好各項水質(zhì)指標和控制參數(shù)的測定,當生物膜的平均厚度在2mm 左右生物膜培養(yǎng)即告成功,直到出水BOD 5、SS 、COD Cr 等各項指標達到設計要求。(五)工藝控制參數(shù)的確定設計中的工藝控制參數(shù)是在預測水量、水質(zhì)條件下確定的, 而實際投入運行時的污水處理工程其水量、 水質(zhì)往往與設計有適當?shù)牟町?,因此,必須根?jù)實際水量水質(zhì)情況來確定合適的工藝運行參數(shù),以保證系統(tǒng)正常運行和出水水質(zhì)達標的的同時盡可能降低能耗。1.工藝參數(shù)內(nèi)容:需確定的重要工藝參數(shù)有進水泵站的水位控制,初沉池、二沉池池排泥周期,淺層氣浮處理量、加藥量,生物接觸氧化池溶解氧DO 、溫度、 PH 值、生物膜

8、厚、微生物的生長狀態(tài)及種類,二沉池泥面高度等。2.確定方法:進水泵站水位在保證進水系統(tǒng)不溢流的前提下盡可能控制在高水位運行。用每天排除大泥量的體積和集泥容積對比來確定排泥周期,排泥量體積小于集泥容積。淺層氣浮處理能力由廠區(qū)所排污水量確定,PAC 、PAM 的投加量由實際混凝、絮凝情況定,理論與實際不太一樣。生物接觸演化池DO一般控制在24mg/l之間、不需污泥回流、常溫控制、PH值在6.8 7.2之間,微生物的生長狀況及種類可由生物顯微鏡觀察。(六)工藝控制規(guī)程:工藝操作規(guī)程主要是用來指導系統(tǒng)運行的,是工藝運行的主要依據(jù), 其主要包含以下幾方面的內(nèi)容:1,各構筑物的基本情況;2,各構筑物運行控

9、制參數(shù);3,設施設備運行方式; 4,工藝調(diào)整方法; 5,處理設施維護維修方式。工藝操作規(guī)程應在運行工藝參數(shù)穩(wěn)定確定后編制。(七)調(diào)試中的其他工作:污水廠要正常穩(wěn)定的運行,還應有一套完善的制度,其主要包括管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、運行記錄、設備、設施維護工作檔案記錄等,在調(diào)試過程中可分步完成上述工作。三、異常現(xiàn)象處理方法及注意事項1.在生物膜培養(yǎng)的初始階段,采用小負荷進水方式,使填料層表面應逐漸被膜狀污泥(生物膜)所覆蓋;2.試運行中,應嚴格監(jiān)測生物接觸氧化池內(nèi)DO 、溫度、 PH 值變化、微生物生長狀態(tài)及種類;3.嚴格控制生物膜的厚度,保持好氧層厚度2mm 左右,應不使厭氧層的過分增長,保

10、證生物膜的脫落均衡進行;4.生物接觸氧化在運行過程中應注意在低、中、高負荷時,DO 控制不當均有可能發(fā)生生物膜的過分生長與脫落,故應控制污泥負荷在0.2 0.3kgBOD 5/kgMLSS 之間;5.淺層氣浮的加藥處理出水水質(zhì)應以滿足生化設計進水水質(zhì)條件為準,保證氣浮加藥的穩(wěn)定以利于后續(xù)生化處理,因不同廠家生產(chǎn)的PAC 含有大約 6% 7% 的 Ca 粉容易生化池泛白, 經(jīng)曝氣反應生成CaCO 3 包裹生物膜的表面造成生物膜接殼致使生物膜嚴重脫落, 影響生化的正常運行。同時因聚合氯化鋁中AL 3+ 、CL -對微生物的生長或多或少的抑制,建議投加聚鐵,F(xiàn)e 3+是微生物生長的微量元素。6.運行

11、前對所有設施、管道及水下設備進行檢查,徹底清理所有雜物,以避免通水后管道、設備堵塞和維修水下設備影響調(diào)試的順利進行。7.培菌初期,曝氣池會出現(xiàn)大量的白色泡沫,嚴重時會堆積整個生化池走道板,這一問題是培菌初期的正常現(xiàn)象,只要控制好溶解氧和采取適當?shù)南荽胧┚涂梢越鉀Q。8. 運行后期發(fā)現(xiàn)二沉池出水帶有絮狀生物膜、并且從沉淀池底部污泥斗易翻團狀污泥,故應盡快排出沉淀池底部污泥斗污泥, 減少污泥在二沉池的停留時間。四、調(diào)試總結:經(jīng)過一個半月的調(diào)試運行,污水處理站各構筑物、設備均能滿足設計要求,整個系統(tǒng)運行正常、 穩(wěn)定。處理規(guī)模和出水水質(zhì)均能達到設計要求,已通過省局相關驗收驗收。染化污水處理廠的調(diào)試及試

12、運行某染化污水處理廠位于浙江省某市精細化工園區(qū)內(nèi),曹娥江口以東的杭州灣南岸圍墾灘涂地上。廠區(qū)總占地面積為282344.61 m2 。污水處理廠設計規(guī)模10 萬 m3/d ,設計分成三組并聯(lián)運行,每組設計流量為 3.3 萬 m3/d ,其中調(diào)節(jié)池、公用設施及泵房等按 10 萬 m3/d 規(guī)模一次建成,折板絮凝池、渦凹氣浮池、厭氧池、組合式 MSBR 生化反應池一期工程只建設其中一組。進入污水處理廠的工業(yè)廢水和生活污水的大致比例為4 1。其中工業(yè)廢水以染料、醫(yī)藥、化纖等生產(chǎn)廢水為主,約占 90。設計出水水質(zhì)達到污水綜合排放標準( GB8478 96 )中規(guī)定的染料行業(yè)二級排放標準。1 工藝流程采用

13、物化 -生化組合處理工藝。物化部分采用混凝氣浮,生化部分采用厭氧和組合式 MSBR 反應池。其工藝流程見圖1。圖 1處理工藝主流程示意2 主要構筑物、設備及參數(shù)2.1調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)池按 10 萬 m3/d 規(guī)模一次建成, 2 座,單池有效水深4.5 m,容積 12500 m3 ,停留時間 6 h。采用空氣攪拌,強度為 0.6 m3/ (m2 ·min )。2.2折板絮凝池共 3 組,每組并聯(lián) 2 格??偼A魰r間 8 min ,每格絮凝池分 3 段,一段為異波折板,設計流速為 0.32 m/s ;二段為同波折板,設計流速為 0.15 m/s ;三段為平行垂直折板,設計流速為0.08 m/s

14、 。每格平面尺寸為18 m×1.3 m,單池有效水深 4 m。2.3渦凹氣浮池采用美國 CAF 525 型渦凹氣浮成套工藝。 水池采用鋼筋混凝土結構, 共 3組,每組并聯(lián) 2 格。氣浮池上設散氣葉輪、刮渣機、螺旋推進器等設備。每套設備總功率 10.1 kW ,包括曝氣機4 臺,單臺流量525 m3/h ,刮渣機 1 臺。每格水池尺寸為 22.1 m×4.28 m×1.84 m,有效容積 138 m3 ,停留時間 12 min 。2.4厭氧池厭氧池采用鋼筋混凝土結構,共3 組,每組分3 格完全獨立的矩形池。為保證厭氧處理效果,池內(nèi)污水上下交錯流動,同時設潛水攪拌器,

15、每臺功率7.5kW,每格設 4 臺攪拌器。厭氧池停留時間為6 h,有效水深 6 m,每組水池尺寸為 60 m×2 4 m6.8 m。為提高厭氧池內(nèi)的污泥濃度,池內(nèi)設置自由擺動型彈性立體填料,填料體積占厭氧池有效容積的30 。2.5組合式 MSBR 生化反應池組合式生化反應池共3 組,采用鋼筋混凝土結構。 每組反應池為一矩形水池,用隔墻分為缺氧區(qū),主曝氣區(qū),序批區(qū)(2 個)。工藝結構見圖2。污水連續(xù)進入缺氧區(qū)、主曝氣區(qū),然后進入序批區(qū),兩個序批區(qū)交替充當沉淀池周期運行。若序批區(qū)A 沉淀出水,則序批區(qū)B 進行缺氧、好氧和靜止沉淀等序批反應。序批區(qū) B 在進行缺、好氧反應的同時,回流混合液

16、進入缺氧區(qū)與原污水混合。半個周期結束后,序批區(qū)A 和序批區(qū) B 的功能交換,剩余污泥在序批區(qū)沉淀出水的后期排放。圖 2MSBR 組合生化池工藝結構示意組合式生化反應池的主要參數(shù)為:每組設計流量3.3 萬 m3/d ,反應池尺寸74 m ×45 m ×6.8 m,有效水深 6 m。缺氧區(qū)有效容積 3 240 m3,停留時間 2.3 h;主曝氣區(qū)有效容積10 260 m3 ,停留時間 7.4 h,MLSS3.5 g/L ,泥齡 40 d,污泥負荷 0.13kgBOD/(kgMLSS ·d);序批區(qū)有效容積3 240 m3 ,停留時間 2.3 h,混合液回流比1 00

17、300 , MLSS 3.5 g/L ,污泥負荷 0.08 kgBOD/(kgMLSS ·d)。3 調(diào)試運行由于一期工程只完成設計規(guī)模的1 組,因此只對單組工藝流程進行調(diào)試,設計進水流量為 3 .3萬 m3/d 。3.1預處理預處理部分的調(diào)試工作主要包括調(diào)節(jié)進水pH 、調(diào)整折板絮凝池進水流量、混凝劑聚合氯化鋁( PAC )和助凝劑陰離子聚丙烯酰胺(PAM )投加量,以及考察氣浮池的運行效果?,F(xiàn)場試驗時進水pH 79,COD 700 1 000 mg/L ,流量 800 m3/h , PAC 投加量 500 mg/L , PAM 投加量 5 mg/L ,COD 去除率 25% 30 。

18、對原設計做了兩方面的改進: 將原設計流量調(diào)整為800 m3/h 。因為廢水流速過快,氣浮池出水帶渣很嚴重,導致COD 去除率下降;原設計中PAM 直接投加在氣浮池前端的曝氣室內(nèi),發(fā)現(xiàn)由于PAM 反應時間不夠,絮凝體結合不完全。故將 PAM 投加點前移至折板絮凝池的第三段(平行垂直折板段),增長其反應時間,取得了較好的效果。3.2生化處理生化調(diào)試最關鍵的是反應池的啟動。污泥的培養(yǎng)馴化采用接種培養(yǎng)法,即在厭氧池和 MSBR 反應池中加入其它污水處理廠的泥漿(干污泥與廢水攪和),開動 MSBR 池回流污泥泵進行內(nèi)循環(huán)。每日干污泥的供應量為80 t,糞便污水8 t。根據(jù)出水 COD 和微生物相的變化,

19、 間隔幾日往厭氧和好氧池內(nèi)分別添加尿素 500 kg 和過磷酸鈣 100 kg。減小厭氧池攪拌強度,每格池中只開一個攪拌器,每隔 12 h 切換一次,改善掛膜效果。 MSBR 好氧池溶解氧控制在 1.5 2.5 mg/L 。此后隔天排出部分上清液( 600 1 000 m3 )并加入新的污水,逐步加大負荷,此階段不排泥。培養(yǎng)期間通過鏡檢密切觀察 MSBR 池中微生物相的變化;同時進行進、出水水質(zhì)及反映活性污泥性能指標的測定。10 天之后觀察, SV 沉降比為 4左右,出水 COD 仍較高。通過鏡檢觀察到菌膠團比較松散, 原生動物較少。 為此增加供應某污水處理廠新鮮二沉池污泥80 t/d ,共

20、4 天。 10 天之后繼續(xù)觀察,鏡檢中出現(xiàn)了輪蟲等后生動物,但數(shù)量不是很多,這表明污泥正在進一步馴化。 再進一步提高 BOD 負荷,開始以 600 m3/h 連續(xù)進水,一天進 20 h 。這段時期污泥增長速度很快, 污泥 SV 沉降比呈線性上升,出水 COD 一直比較穩(wěn)定。繼續(xù)提高負荷至 800 m3/h ,最終 SV 沉降比為 15左右,主曝氣區(qū)污泥濃度為2 g/L。從直觀上看,厭氧池組合填料微生物掛膜狀況良好,MSBR池生物污泥色澤呈淺黑色,鏡檢時原生動物與后生動物均較多,而且較活躍。表 1 中列出了污水處理廠試運行 4 個月以來每月平均日污水處理情況,從中可以看出該處理系統(tǒng)有較強的 COD 、BOD 去除能力。進水 COD 為 874.6 991.2 mg/L , BOD 為 221.3 257.6 mg /L 時,出水 COD 基本穩(wěn)定在 200 mg/L,平均去除率為 79 左右, BOD 小于 30 mg/L ,平均去除率為89左右。而進水 pH 普遍比較高,這與設計要求有很大的出入,在試運

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