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1、5000t/d預分解短窯100無煙煤煅燒ASTM II/V型熟料的生產(chǎn)調(diào)試2009-5-14作者: 華林,江蘇聯(lián)合水泥有限公司 我公司5000td生產(chǎn)線擴建工程是由中材國際南京水泥工業(yè)設計研究院總承包按交鑰匙方式進行的。2004年11月29日投料試生產(chǎn),2005年1月710日進行熟料燒成系統(tǒng)的性能考核,系統(tǒng)實現(xiàn)連續(xù)72h滿負荷運行,3d共生產(chǎn)熟料16773t,熟料產(chǎn)量5591td,燒成系統(tǒng)電耗22.0kWht,熱耗308lkJkg,fCaO為0.79。出冷卻機的熟料平均溫度為53.5。各項技術指標達到合同要求。2004年開始,為降低生產(chǎn)成本,公司領導考慮用無煙煤作燃料。經(jīng)院方對業(yè)主提

2、供的煤樣進行常規(guī)檢測、熱分析測試和對系統(tǒng)進行局部改造,認為該無煙煤可作為本工程中的燃料。1  原燃材料采用石灰石、砂巖、砂巖尾礦、冶煉廢渣(鋼渣)及粉煤灰五組分配料,用無煙煤作為燃料。原材料化學成分見表l,煤工業(yè)分析見表2。表1    原材料化學成分    名稱Si02A1203Fe203CaOS03K20Na20MgOLoss石灰石3.181.250.5152.120.100.170.O30.7l41.34粉煤灰51.9728.315.573.850.001.190.361.285.94砂巖88.054.282.141.5

3、40.000.760.160.621.94砂巖尾礦76.1510.664.081.230.002.230.130.553.88冶煉廢渣13.862.3525.9842.900.000.070.038.031.56煤灰52.5032.355.663.801.341.280.730.980.OO表2      無煙煤工業(yè)分析名稱Mar/MadAadVadFCad/Qnet,ad/(kJkg)貴州六枝礦7.600.6620.477.8771.1026213晉城南城鋪礦7.800.3921.428.0470.1525929朝鮮11.600.8018.5

4、86.0174.6l27078試生產(chǎn)時,石灰石全部是民采民運,由于礦點較多,品質(zhì)波動大,采用了不同礦點的石灰石按一定比例搭配預均化,保證了品質(zhì)的相對穩(wěn)定。由化驗結果可知,進廠燃煤、石灰石、砂巖和砂巖尾礦品位均高。院方對原料的工藝性能進行試驗,認為原料的有害成分的存在對系統(tǒng)的穩(wěn)定運行不會產(chǎn)生太大的影響。2  系統(tǒng)主要工藝配置    主機設備參數(shù)見表3。表3   主機設備參數(shù)設備名稱型號規(guī)格石灰石堆料機DC×110028.8,軌距 5m,堆料能力1100th石灰石取料機QQB90046,軌距 46m,取料能力900th生料磨UM

5、50.4N,主電動機功率3600kW,產(chǎn)能420th,R0.0912煤堆料機DC×25016.4,軌距 4m,堆料能力250th煤取料機QQBll025,軌距 25m,取料能力110th煤磨MPF2116,主電動機功率500kW,產(chǎn)能40th(磨損后期),R0.0812預熱器系統(tǒng)雙系列五級旋風預熱器+在線分解爐,C1:4-5200、C2、C3:2-6900、C4、C5:2-7200,分解爐:7500×33000回轉(zhuǎn)窯5.2m×61m,主電動機功率800kW,斜度3.5,主傳動轉(zhuǎn)速0.383.8rmin冷卻機NCR408,篦床面積 138.2m2,進料溫度l 400

6、,出料溫度:環(huán)境溫度+60        石灰石、原煤預均化均采用長方形露天堆場,規(guī)格分別為: 45m× 200m和 23m×l 60m;儲量分別為2×33000t和2×5000t。堆料機為懸臂側(cè)式;取料機為傾斜橋式。鋼渣、砂巖、砂巖尾礦和粉煤灰均儲存在 28.5m×l 20m長方形聯(lián)合儲庫內(nèi)。生料制備系統(tǒng)采用日本UBE公司制造的分體式立磨。電除塵器為高濃度高負壓型,規(guī)格為2×3112.54×90.4,處理風量 850000m3h。生料庫為子母庫,子庫 8m,儲量1600t;

7、母庫 22.5m,儲量14000t。RF55500旋風預熱器采用大蝸殼、短柱體、偏錐防堵結構,其具有低阻、高分離效率和良好的防結拱堵塞性能。分解爐旋噴混合結構和分散燃燒技術使得氣體、燃料和物料在爐內(nèi)混合均勻,形成一個穩(wěn)定的燃燒區(qū),可有效防止局部過燒,造成爐內(nèi)結皮。回轉(zhuǎn)窯是國內(nèi)最大規(guī)格的短窯,為2檔支撐結構,其最大的優(yōu)點是2檔支撐靜態(tài)布置,沒有機械過載現(xiàn)象發(fā)生,支撐結構穩(wěn)定,機械故障率較3檔支撐要低。熟料庫為 40m圓柱形,頂部為錐形筒庫,儲量為43000t。3  調(diào)試中出現(xiàn)的問題及有效處理3.1  生料制備系統(tǒng)  石灰石取料機取料機跨距為 46m,耙架小車行程 3

8、.8m,因自身重,取料負荷大,易發(fā)生重大事故。試生產(chǎn)初期取料機的故障嚴重制約生料磨的運轉(zhuǎn),故障主要表現(xiàn)為:    1)取料刮板脫落刮板和鏈條連接采用螺栓、螺母和彈簧墊片方式靠人工用普通扳手擰緊,易造成螺栓張緊度不一。采取的措施:使用8.8級高強度螺栓和螺母更換原有的普通螺栓,用雙螺母鎖緊方式。M24螺母對應扭矩為500N·m,用扭力扳手擰至額定扭矩,保證刮板上每顆螺栓受力均勻,1天、3天和7天再分別復緊一次。這些措施采取后,問題基本被解決,鏈條只需每班加油潤滑即可。    2)耙架小車側(cè)擋輪軸頻繁斷裂,小車限位塊摩擦大梁側(cè)壁

9、由于石灰石顆粒 80mm以上只占5,大部分料粒不能隨著耙釘?shù)耐苿佣杂蓾L動下來,造成耙架幾乎埋入料堆,側(cè)擋輪受到較大的側(cè)壓力。對耙架角度調(diào)整到適當位置后,液壓缸工作壓力趨于正常,側(cè)擋輪和軌道有l(wèi)mm以上的間隙,側(cè)擋輪軸未再斷裂,小車限位塊和大梁側(cè)壁有 3mm以上間隙。平時再根據(jù)天氣及料顆粒情況對耙架角度進行適當?shù)奈⒄{(diào)。現(xiàn)取料機一直工作較為正常。  配料系統(tǒng)試生產(chǎn)初期,由于未能找到裙板給料機給料量和皮帶稱重機稱重量相匹配的關系,加上各原料的裙板給料機進料口和皮帶稱重機進料口大小不一,使有的給料機和稱重機變頻電動機轉(zhuǎn)速在100運行,而有的在20運行。造成稱重機料量不夠或過多,生料出磨率值

10、得不到穩(wěn)定。在進料口安裝調(diào)節(jié)閘板,對應磨機喂料量380th來調(diào)節(jié)各稱重機的出口料,使裙板給料機和皮帶稱重機電動機在7080的轉(zhuǎn)速運行。同時,在程序內(nèi)修正比例參數(shù),保證裙板機的喂料量和稱重量相吻合。    改造后,稱重機進料口溜子內(nèi)有一定高度的料層,皮帶秤料層穩(wěn)定,出磨生料率值波動控制在有效范圍。  生料磨系統(tǒng)    1)選粉機軸承供油不夠,致使缺油燒毀自動油脂供給系統(tǒng)安裝在±0平面,選粉機軸承供油管安裝最高點在+ 40.6m平面,管道彎頭多、壓力損耗大,供油壓力調(diào)整到16MPa時,不斷有油脂從液壓拉開桿頭部關節(jié)軸承

11、處滲出。2005年7月,選粉機上部、下部軸承和油封全部燒毀,拆開+ 40.6m平面的油管連接頭,檢查發(fā)現(xiàn)每次供給泵開啟供油時只有幾滴油脂溢出,選粉機軸承座內(nèi)明顯缺油。為此,改為現(xiàn)場手動加油,每天補一次。在中控設置軸承溫度顯示,設定選粉機軸承溫度為l 00時系統(tǒng)設備跳停。通過此兩項措施后,選粉機運轉(zhuǎn)良好。    2)外循環(huán)斗式提升機鍛造輸送鏈負荷大、打滑被磨斷半成品生料中大量鐵質(zhì)小顆粒,將磨機出口風管磨損漏風。原料進磨旋轉(zhuǎn)鎖風閥設計不合理,在使用不長時間內(nèi)使進料系統(tǒng)大量漏風;斗式提升機驅(qū)動電動機跳停值設計不合理也是其中原因之一。最大輸送量1300th時對應驅(qū)動功率為

12、229.6kW,而當時設定的高報值為435kW,延時10s跳停。此設定值太高,輸送鏈條打滑時不能起到有效保護作用。大修時,用Al20356的耐磨陶瓷料在風管內(nèi)作耐磨內(nèi)襯;更換旋轉(zhuǎn)鎖風閥;設定高報值為250kW,延時l0s跳停,對磨機系統(tǒng)的聯(lián)鎖重新調(diào)整。通過以上改進,磨機產(chǎn)量有所提高,斗式提升機驅(qū)動功率從原來300320kW降至l80kW左右,鏈條不再打滑。  煤磨系統(tǒng)    1)選粉機減速箱進煤粉選粉機減速箱非通用型,其軸承密封與磨輥軸承密封共用一臺風機。使用不久,觀察到減速箱油變黑,油內(nèi)混有煤粉,帶齒輪的軸承有異音,選粉機晃動增大,檢查發(fā)現(xiàn)軸承滾珠已磨

13、損。更換減速箱油封,調(diào)節(jié)減速箱軸承密封風量和磨輥軸承密封風量之間的匹配后,仍未解決問題。原因為:總密封風量不能滿足要求。后將2個密封風管完全分開,購置一臺相同型號的風機專用于密封減速箱軸承,再在該風機進風管前安裝一只蝶閥,調(diào)節(jié)進風量。改后未出現(xiàn)煤粉進入選粉機減速箱的問題。    2)磨輥輥面和輪轂打滑安裝時輥面和輪轂間可能存在間隙,由于輥面存在較大的擠壓力,和輪轂慢慢產(chǎn)生移位,并逐步加重。另外,這種裝配形式存在打滑的可能。重新設計裝配方式,將輥面改為兩邊對稱的中間小兩頭大的錐形,再重新加工一對錐形環(huán),原輪轂相對錐形環(huán)部位也對應改為錐形。安裝時,兩錐形環(huán)分別安裝在輥

14、子兩端的輥面和輪轂之間,兩端用螺栓擰緊到額定扭矩。改后再沒有出現(xiàn)打滑現(xiàn)象。3)不同礦源無煙煤對煤磨產(chǎn)量的影響在使用中發(fā)現(xiàn),由于煤的易磨性不一,不同礦源的煤搭配比例不同,煤磨的產(chǎn)量也不同,最低時,喂料量在25th,最高時在45th。為此,先對各礦源來的無煙煤取50t左右單獨粉磨,根據(jù)產(chǎn)量和熱值的不同進行搭配,目前磨煤的喂料量能穩(wěn)定在38th左右。3.2  燒成系統(tǒng)  C3錐部堵料試生產(chǎn)初期,由于煤磨選粉機故障,煤粉細度未得到有效控制,R0.09篩余在10以上,投料后,C3下料撒料板嚴重積料,造成C3下料管及錐部堵料。清通后,再次投料再次在原地點積料和堵料。原因為預熱器內(nèi)部都積

15、有未燃燒的煤粉,C3的溫度剛好使煤粉燃燒,產(chǎn)生局部高溫使生料出現(xiàn)少量液相黏結在撒料板上,引起堵料。將旋風預熱器錐部、撒料板、水平段和分解爐各角落沉積的生料粉、煤粉人工從上到下逐一清理干凈;修理煤磨選粉機,控制煤粉細度R0.09篩余在4以下;在C3撒料板和錐部安裝數(shù)只空氣炮,5min振打一次;適當控制分解爐出口溫度。采取上述措施后,預熱器堵料得到有效根治。  28 34m頻繁結圈窯內(nèi)結圈一直是困擾燒成系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)的主要因素,每次窯止料熄火再重新投料后,窯內(nèi)28 34m范圍內(nèi)都形成大小不一的圈,最嚴重的一次為2005年11月份,窯圈的長度為 6m,厚度為l .2m,處理結圈花費105h。

16、主要原因為:1)由于對燃燒無煙煤短窯如何配置耐火磚未能摸索出經(jīng)驗。初期,鎂鉻磚被配置到 36m。鎂鉻磚的特性是極易掛窯皮,燒成工況波動時,液相就會提前出現(xiàn),在 34m被黏上形成圈。2)無煙煤燃燒效果差。因停窯次數(shù)多,在升溫和保溫時,未燃盡的煤粉和煤灰沉積在 34m區(qū)域范圍,投料后,沉積的煤粉形成局部高溫,沉積的煤灰降低物料液相出現(xiàn)的溫度。    3)結圈時的溢料損壞了窯尾密封,窯尾漏風加劇,窯內(nèi)通風不足,煤粉后燃燒嚴重。大修時將窯尾密封整修完善,更換 36m區(qū)域鎂鉻磚為鎂鋁磚。保溫時,多使用柴油,盡量少用無煙煤,升溫時,加大柴油的用量。在投料正常后,使用適量柴油助

17、燃,同時,穩(wěn)定配料率值和適當提高硅率。系統(tǒng)整改后,窯內(nèi)結圈的幾率大大減少。4)三次風管閘板使用壽命短,不能有效調(diào)節(jié)窯內(nèi)通風。由于三次風是從窯頭罩引入分解爐,沒有經(jīng)過旋風沉降室對熟料細粉進行沉降,其中的高溫熟料細粉不斷沖刷閘板上的澆注料,裸露的閘板中的耐熱鋼板經(jīng)不住 900以上的三次風的烘燒而斷裂。對此,利用停窯機會,在三次風管閘板下,不規(guī)則扔進一些廢耐火磚,形狀似一座小山,風能平滑流進流出。耐火磚高度占風管直徑的13,使通風面積相對減小,閥板伸入風管內(nèi)的長度可減少,從而減少了閘板的磨損。在閘板斷裂部分后,可再調(diào)整進入部分,三次風閘板的利用率也有所提高。3.3  系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化

18、0;   生料磨、煤磨和燒成系統(tǒng)控制參數(shù)見表4表6。表4    生料磨控制參數(shù)喂料量(t/h)主電動機功率kW進口壓力Pa磨內(nèi)壓差Pa進口溫度出口溫度振動值/m選粉機轉(zhuǎn)速(r/min)研磨壓力MPa38041027003100-200-300500055002903107585254538.543.06.O7.O表5     煤磨控制參數(shù)喂料量(t/h)主電動機功率kW進口壓力Pa出口壓力Pa振動值(mms) 研磨壓力MPa3540350430-200-300-6800-78002.54.09.510表6

19、     燒成系統(tǒng)控制參數(shù)投料  量/(t/h)窯喂煤量/( t/h)爐喂煤量/(t/h)窯速/(r/min)窯頭罩溫度窯頭罩壓力Pa三次風入爐溫度三次風管風門開度分解爐出口溫度分解爐出口壓力/Pa煙室溫度煙室壓力Pa高溫風機轉(zhuǎn)速(r/min)C1出口溫度/C1出口壓力Pa物料分解率/煙室含氧量/C1出口含氧量36039512.0 14.514.5  17.53.23.4950  1100-20-4090010003545890910-600-70010501150-100-200740800335340-4600-4900

20、9193242.53.54  生產(chǎn)ASTM V型水泥熟料的體會4.1  ASTM V型水泥熟料率值的確定    ASTM II型和V型水泥標準化學成分要求見表7,我公司生產(chǎn)控制指標見表8。表7    ASTM型和V型水泥標準化學指標    熟料Si02A1203F0203MgOS03C 3AC4AF+2(C 3A)R20型206663806V型   62.35250.6表8    我公司生產(chǎn)控制指標熟料KHSMIMMg0fCa

21、0R20普通0.880.922.42.61.51.7   型0.920.962.52.71.351.5531.50.6V型0.920.962.52.70.91.131.50.6由表l可知,我公司石灰石中Mg0含量低,硅質(zhì)原料和冶煉廢渣(鋼渣)中堿含量低。經(jīng)理論計算,能生產(chǎn)出符合ASTMV型要求的水泥熟料。4.2  工藝操作1)從普通水泥熟料到ASTM型再到ASTM V型,IM逐步下降,據(jù)此分34步,用10d左右的時間逐步調(diào)整熟料的率值,確保燒成系統(tǒng)處在一個穩(wěn)定運行的狀態(tài)。最終達到生產(chǎn)要求。2)短窯的特點是對生料率值的穩(wěn)定性較敏感。在開發(fā)ASTM型和V型熟料初期,要保證生料庫存在高料位,使入窯生料的率值在較小范圍波動。3)與普通水泥熟料相比,ASTM II型和V型水泥熟料為高KH、SM和低IM配料,液相黏度低,燒結范圍窄,料不吃火,極易形成飛砂料,在操作中應注意以下幾問題: 控制好分解爐出口溫度在 900左右,分解率偏低控制,fCa0控制在1.0±0.2, 抑制物料的液相提前出現(xiàn),不使生料粉黏結在C5筒壁及下料管上;注意窯筒體溫度變化,可以每2h測量一次,防止由于原燃料的成分波動使液相提早出現(xiàn),引起窯后結圈;    窯速可偏上限控制,可防治窯輕微后結圈,同

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