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文檔簡介

1、220kV電力變壓器突發(fā)短路故障后的試驗及數(shù)據(jù)分析案例變壓器動穩(wěn)定事故危害:因變壓器動穩(wěn)定損壞因積累效應(yīng),多 是在臨界情況因電網(wǎng)擾動突然損壞,危害有兩點:在變壓器損壞的 同時,造成供電區(qū)域大面積的突然停電,給工業(yè)生產(chǎn)和人民生活, 尤其是工業(yè)生產(chǎn)造成極大損失意義:電力變壓器是供電網(wǎng)運行設(shè)備中最重要的一次設(shè)備,是 關(guān)系著電網(wǎng)安全供電的首要因素。由于變壓器故障造成的直接的和間 接的經(jīng)濟損失都很大,因此采取有效的措施,有效遏制變壓器損壞事 故,是保證電網(wǎng)安全供電的首要任務(wù)。除采取有效措施,提高配電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行外,應(yīng)用有效的試 驗及分析手段,及早發(fā)現(xiàn)變壓器動穩(wěn)定方面(繞組變形)的故障,做 到在變壓器

2、事故發(fā)生前,有計劃的調(diào)配負荷,安排維修,減少也是減 少經(jīng)濟損失和社會影響的措施之一。動穩(wěn)定事故主要原因:低壓側(cè)發(fā)生近區(qū)短路故障而造成線圈失圓變形,變形有軸向變形和幅向變形,軸向變形主要使線圈壓緊的方 向松散;幅向變形主要使線圈出現(xiàn)鼓包和凹進變形。變壓器低壓側(cè)發(fā) 生近區(qū)短路故障,對變壓器形成三種損害:電動力使線圈變形,使 絕緣距離改變造成絕緣放電形成事故。電動力使引線、線圈等絕緣 支撐損壞,造成絕緣距離改變造成絕緣放電形成事故。短路時的振 動、高熱使線圈匝間絕緣損壞,造成線圈匝間放電。這些損害都是嚴 重的損害。變壓器突發(fā)短路故障后的試驗及數(shù)據(jù)分析案例1故障經(jīng)過鹿泉2#變壓器,電壓等級:220kV

3、,容量:180MVA,低壓側(cè)電壓 等級:38.5kV。2003年2月投運。2005年8月3日,鹿泉站35kV的2#母線油浸電壓互感器發(fā)生爆 炸,造成母線三相短路,但此次故障沒有引起變壓器的停電,事故后 油色譜分析內(nèi)部無放電缺陷。2005年12月2日,鹿泉2段387分路發(fā)生出口電纜頭爆炸引起 三相短路,對于變壓器而言也屬于近區(qū)短路,短路故障后油色譜發(fā)現(xiàn) 油中出現(xiàn)乙炔,但較小,其他組分變化不大;進行了直流電阻和常規(guī) 絕緣試驗,試驗未見異常。變壓器運行后進行的色譜監(jiān)視,數(shù)據(jù)呈下 降趨勢。但乙炔的出現(xiàn)說明出口短路已造成變壓器內(nèi)部放電。兩次短 路沖擊對變壓器造成較大影響。鑒于上述情況,2006年8月31

4、日,在對鹿泉220kV站2#主變進 行預(yù)防性試驗時,特別注意了介損試驗時的電容量變化,試驗中發(fā)現(xiàn) 低壓側(cè)對其他兩相及地的電容量比2004年4月時的試驗數(shù)據(jù)增大了 8.4%,中壓側(cè)對其他兩相及地電容量減小2.2%,反復(fù)驗證復(fù)試, 試驗結(jié)果相同。其他試驗未見異常。根據(jù)情況,進行了繞組變形測試(頻率響應(yīng)法),初步判斷變壓 器繞組存在變形。隨后公司組織了制造廠家等單位共同進行了判斷繞組變形的各 部電容量、低電壓阻抗等系統(tǒng)測試與對比、分析,確認變壓器低壓繞 組存在一定程度的變形。2 試驗數(shù)據(jù)分析繞組變形頻響曲線分析繞組變形分析采用的標準為DL/T 911-2004電力變壓器繞組 變形的頻率響應(yīng)分析法。以

5、測試曲線比較,在1-25kHz段重合較好,所以判斷不存在匝 間短路等較嚴重的變形。在中頻段,C相曲線與其他兩相相比略有平 移,說明存在整體變形現(xiàn)象,或是C相相對于A、B相,或是A、B 相相對于C相;只一個峰值處出現(xiàn)較大變化,可能繞組下部出現(xiàn)幅向 局部變形;在130kHz附近出現(xiàn)的波峰消失,表明有局部變形,但波 峰波谷位置沒有大的變化,局部鼓包、曲扭等類型變形較??;中、高 頻段的曲線平移代表繞組可能有軸向變形。A、B兩相的相關(guān)系數(shù)為0.99, C相與A相、B相的相關(guān)系數(shù)分別 為0.87和0.89 (相關(guān)系數(shù)高表明曲線重合度越一致),繞組可能存 在變形。分析結(jié)果:繞組存在中等程度的變形,整體變形占

6、主要部分。(2)電容量數(shù)據(jù)分析1)整體電容量低壓側(cè)對其他兩相及地的電容量由29000pF增大到31460pF,增 大8.4%,中壓側(cè)電容量22060pF,比上次試驗數(shù)據(jù)22550pF減小 2.2%,分析表明,低壓側(cè)存在繞組壓緊形變形,使低壓側(cè)對地電容 量增加,同時造成了低壓側(cè)對中壓側(cè)的距離增大,使電容量減小。2)各部電容量經(jīng)測試和計算得出如圖所示的各部電容量,電容量變化如表所 示,對比結(jié)果表明低壓側(cè)繞組存在幅向壓緊變形,造成C1增大和C2 減小,變化較大。耕 Cl C2 C3 如 I- L Tl-M TF HC1C2C3C4C5出廠值1859010080944528656105測試值22010

7、9670956028506090變化量+ 18.4%4.1 %1.2%0.52%0.01%(3)低電壓阻抗數(shù)據(jù)分析低電壓阻抗測試采用的標準為GB 1094.5-2003電力變壓器 第 5部分:承受短路的能力中第4.2.7.4條規(guī)定的以歐姆表示的每相短 路電抗值與原始值之差不大于2 %。1)分相低電壓阻抗在額定分接對高一低、高一中、中一低,分別進行分相低電壓阻 抗值測試,然后折算為額定阻抗電壓值,并與變壓器銘牌出廠阻抗電 壓值進行比較分析,計算及對比結(jié)果如下表高壓一低壓高壓一中壓中壓一低壓位置ABCABCABC阻抗 電 壓23.5823.6023.2413.3713.3613.288.078.1

8、07.77變化 量0.340.43-1.11.01.01.633.734.11-0.13對比結(jié)果表明,中壓一低壓側(cè)A、B相阻抗電壓值變化較大,超 出標準要求,存在繞組變形情況。2)應(yīng)用成套測試儀器測試阻抗值在額定分接對高一低、高一中、中一低,分別進行低電壓阻抗值 測試,將測試值進行三相比較,并與變壓器銘牌出廠阻抗電壓值進行 比較分析,對比結(jié)果如下表:高壓一低壓中壓一低壓位置ABCABC阻抗值Q64.16564.20863.3816.5776.6176.300與銘牌值偏差0.7310.7990.4993.6694.2480.560三相最大偏差1.3055.022阻抗電壓23.86323.8792

9、3.5718.0868.1357.746與銘牌值偏差0.7310.7990.4993.6654.2430.565三相最大偏差1.3055.022從測試結(jié)果看,與分相低電壓阻抗測試結(jié)果一致。從應(yīng)用成套測試儀器測試結(jié)果看,應(yīng)用阻抗值與應(yīng)用阻抗電壓值 分析,在數(shù)據(jù)分析上沒有區(qū)別。3測試結(jié)果分析:(1)由電容量分析:試驗數(shù)據(jù)表明低壓繞組對鐵心的整體距離 呈減小趨勢,使得低壓繞組對地電容量出現(xiàn)正增長,同時造成對中壓 繞組距離呈增長趨勢,對中壓繞組電容量出現(xiàn)負增長,由此判斷繞組 可能出現(xiàn)整體性壓緊型變形。(2)繞組變形曲線:C相與A、B相曲線重合度出現(xiàn)偏移,顯現(xiàn) 出繞組出現(xiàn)整體性幅向擠壓變形,但變形程度尚

10、不嚴重。高壓和中壓 曲線重合度較好,因此確認繞組變形發(fā)生在低壓繞組。由于缺少與出 廠原始曲線的縱向?qū)Ρ龋虼藷o法確認擠壓變形發(fā)生的相位位置。(3)低壓阻抗和應(yīng)用成套儀器進行的阻抗測試:兩者原理是相 同的,測試結(jié)果都表明中壓一低壓的A、B相阻抗值(或阻抗電壓值) 變化超過2%,繞組變形發(fā)生在A、B相的可能性最大。分析結(jié)論:綜上分析,鹿泉2#變壓器的低壓繞組的A、B兩相存 在幅向擠壓型的中度程度的整體性繞組變形。4吊檢檢查結(jié)果此臺變壓器返回制造廠進行修理,吊檢結(jié)果(見圖):(1)低壓側(cè)A、B兩相線圈出現(xiàn)變形,變形形式基本為擠壓變形,局部鼓肚等變形總體較小,主要是因擠壓造成的一條縱向凸出變形, 兩個

11、線圈變形程度比較一致;B相中下部有一處稍大局部鼓肚變形。(2)繞組軸向沒有出現(xiàn)松散,幅向變形主要集中于一處,變形 程度應(yīng)屬于中等程度的變形。(3)在A相中上部一處導(dǎo)線換位點發(fā)生匝間放電,放電點沒有 在變形處,絕緣紙燒焦,導(dǎo)線邊緣有燒熔缺損,燒蝕面積不大。5采取的措施從繞組整體變形情況看,出現(xiàn)局部變形較少,線圈受的擠壓力也 較均勻,形成的縱向凸起也較均勻,一方面說明變壓器設(shè)計時充分考 慮了安匝平衡,線圈受短路力比較均勻,另一方面也由于使用了半硬 銅線,在抗局部受力方面明顯提高。改進措施主要在結(jié)構(gòu)和材質(zhì)兩方 面考慮:(1)低壓線圈導(dǎo)線將原半硬扁銅導(dǎo)線改為半硬自粘換位銅導(dǎo)線, 低壓線圈采用內(nèi)撐硬紙筒

12、繞制;進一步增加抗短路能力。(2)將原低壓線圈單螺旋式繞制改為連續(xù)式繞制,減少因線匝 受力集中造成絕緣破壞,形成匝間放電。(3)在保證不改變原短路阻抗情況下,增大低壓線圈導(dǎo)線截面, 降低電流密度。6案例結(jié)論和注意事項(1)變壓器動穩(wěn)定損壞存在著積累效應(yīng),及時掌握變壓器運行 狀況和安排進行測試,對防止變壓器動穩(wěn)定事故尤為重要。(2)通過早期試驗和分析判斷,可以做到早期預(yù)警變壓器動穩(wěn) 定方面存在的缺陷,避免大型變壓器事故。甚至可以做到在中等程度下的鑒別。=j(3)應(yīng)用電容量變化,初步判斷變壓器繞組是否存在變形是一 種有效的方法,在變壓器遭受短路沖擊后(必要時)或預(yù)防性試驗時 進行介損測試,要特別注

13、意電容量變化。我公司對此進行了一次新的 嘗試,取得了很好的效果,賦予了介損測試新的含義。(4)變壓器繞組變形分析的分散性較大,一般僅憑一種分析方 法確保分析的準確性難度較大,繞組頻響法和低電壓阻抗法分析判斷 變壓器繞阻變形都較有效,各有長處,頻響法相對于低電壓阻抗法要 求的分析技術(shù)較高,推薦兩種測試方法相互輔助,必要時增加電容量 分析法,以提高分析的準確性。(5)要充分認識投運前原始頻響曲線和阻抗值的重要性,在產(chǎn) 品投運前,應(yīng)進行各分部電容量、繞組頻響曲線和低電壓阻抗值的測 量,以便日后分析對比。另外,繞組頻響曲線受測量儀器的影響非常 大,現(xiàn)場測試與出廠測試、不同儀器測試的曲線一般都不具備縱向可 比性,因此建議制造廠測量的曲線不能作為原始曲線,需要以投運前 以測試現(xiàn)場曲線作為原始曲線,日后測試也要以同一儀器測試的曲線 進行比較。注意事項:在第一次頻響法曲線分析時,無原始出廠圖譜進行比

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