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文檔簡介
1、中聯(lián)泵送設(shè)備故障案例分析及 解決辦法目錄聯(lián) 泵 送 設(shè) 備 故 障 分 析故障案例目錄目錄 TOC o 1-5 h z 目錄3液壓系統(tǒng)6一、泵送過程中換向壓力不穩(wěn)定或者突然為零6二、主油缸不換向9三、泵車換向速度慢11四、液控泵車更換過主油缸后S管亂擺. 13五、液控?fù)Q向泵車S管出現(xiàn)亂擺16六、泵車油溫過高18七、某一節(jié)臂或者臂架動作慢20八、泵送設(shè)備主油缸動作緩慢22九、泵車兩大臂油缸出現(xiàn)不同步23十、泵車自動泵送憋缸不換向26十一、碎泵泵送壓力突然為零27十二、液控硅泵分配壓力越來越低28十三、碎泵點動主油缸兩缸只能動一點. 29十四、碎泵發(fā)動機自動熄火30 TOC o 1-5 h z 十
2、五、臂架液壓系統(tǒng)手控不卸荷31十六、臂架自動下降33十七、大臂油缸不同步36目錄故障案例目錄故障案例液壓系統(tǒng)故障案例液壓系統(tǒng)一、泵送過程中換向壓力不穩(wěn)定或者突然為零適用設(shè)備類型:拖泵、泵車和車載泵。故障現(xiàn)象:1、換向壓力會突然掉至零;2、換向壓力逐級下降最終掉至零;3、壓力不穩(wěn)定,忽高忽低。4、換向后壓力不上升到設(shè)定壓力,而停在某一壓 力,當(dāng)?shù)诙螕Q向后,壓力持續(xù)下降,有時壓力為 零;或持續(xù)上升,有時壓力可以達到19MPa系統(tǒng)分析:分配系統(tǒng)由1個恒壓泵(動力元件)、2個擺動 油缸(執(zhí)行元件)、中間控制閥組(控制元件)、其 余附件組成。工作原理是:恒壓泵給系統(tǒng)提供壓力 油,推動擺動油缸動作,中間
3、控制閥組控制分配油 缸的動作順序。由于分配 S閥要求換向迅速,在 S 閥換向瞬間恒壓泵的流量不夠,系統(tǒng)中加入了一個 蓄能器來補充S閥換向瞬間的流量。換向瞬間,恒 壓泵滿排量,蓄能器釋放能量,系統(tǒng)壓力降低;當(dāng) 換向動作完成后,恒壓泵給蓄能器沖壓,當(dāng)達到設(shè) 定壓力值,恒壓泵的變量機構(gòu)調(diào)節(jié)恒壓泵斜盤歸零。液壓系統(tǒng)故障案例曉 h , ;k- 此二匯*L故障排除:如果遇到以上現(xiàn)象時,首先查看系統(tǒng)有無溢流,查 看系統(tǒng)是否溢流可以從以下幾方面判定:1、查看系統(tǒng)油溫是否升高,一般情況下溢流部件 甚至整個系統(tǒng)油溫升高;2、查看是否有溢流聲, 一般情況下溢流會發(fā)出聲 音;3、查看壓力表壓力,在立即停機的情況下,觀
4、察 換向壓力下降是否過快。若不存在以上現(xiàn)象,則判斷為恒壓泵出現(xiàn)問題。恒壓泵為變量泵,S閥換向時輸出最大流量,油泵的 斜盤傾斜到最大角度,到設(shè)定壓力后油泵輸出流量液壓系統(tǒng)故障案例近似為零,也就是油泵斜盤回到零位,每換向一次 恒壓泵就重復(fù)上述動作,動作頻率是閉式液壓系統(tǒng) 主油泵的兩倍,因此恒壓泵的伺服機構(gòu)、配油盤及 壓力切斷閥等部件容易出現(xiàn)磨損問題。換向時恒壓 泵斜盤不能被推到最大位置或過早壓力切斷,造成 壓力不穩(wěn)定。更換后一切正常。上一止+55 +*11A10VO2醴靜壓驅(qū)動軸向柱塞斜盤式變量泵, 流 量與驅(qū)動轉(zhuǎn)速及泵排量成正比,通過調(diào)節(jié)斜盤的位 置可無級改變流量。該泵帶有恒壓控制,在泵的控 制
5、范圍內(nèi),該恒壓控制將液壓系統(tǒng)中的壓力保持恒 定,泵僅供給執(zhí)行元件所需的液壓油量,壓力可以 在控制閥上無級設(shè)定。當(dāng)恒壓泵的壓力達到調(diào)壓閥 壓力時,恒壓調(diào)定值不變而使伺服缸通過聯(lián)桿推動 油泵斜盤,減小油泵排量,達到節(jié)能之目的。當(dāng)油液壓系統(tǒng)故障案例路壓力降低時,伺服缸通過聯(lián)桿,使油泵斜盤改變 角度,增大排量。二、主油缸不換向適用設(shè)備類型:開式液壓系統(tǒng)的拖泵、車載泵、泵車等。故障現(xiàn)象:.工作過程中突然出現(xiàn)主油缸不換向;.發(fā)動機低速狀態(tài)點動主油缸無動作,S閥點動正 常;.發(fā)動機高速狀態(tài)點動一側(cè)油缸動作緩慢,另一 側(cè)動作稍快,但仍低于正常速度,直接頂電磁 換向閥閥芯,現(xiàn)象沒有變化。在主油缸點動時, 泵送壓
6、力近乎為零,球形閥未關(guān)閉憋壓,泵送 壓力約18 MPa,關(guān)閉球形閥壓力能夠到 31Mpe 壓力上升速度都比較緩慢。.多次出現(xiàn)泵送油缸活塞到端部后憋壓,怎么點 動還是憋壓且油缸不換向,按下泵送停止按鈕 減速到一定的速度才停止憋壓。系統(tǒng)分析:主油泵為泵送系統(tǒng)提供壓力油,壓力油經(jīng)過主液動閥(2)到泵送油缸,主液動閥(2)閥芯的位液壓系統(tǒng)故障案例置決定泵送油缸的動作順序。主液動閥(2)由小液 動閥(3)和電磁換向閥(4)組合一起控制,壓力 油2來源于分配的壓力油。主液動閥(2)的壓力油 來源于分配的信號油,電磁換向閥(4)的換向由電 磁鐵控制。產(chǎn)雙桿r說鼐-2故障排除:在解決不換向的問題之前,首先將重
7、點速度慢 的問題)原因有兩個:1.主泵輸出流量不足,可先檢查油泵控制油路是 否正常,經(jīng)檢查其控制壓力可調(diào)且壓力范圍正 常,調(diào)節(jié)控制壓力時油缸運行速度隨之變化,10液壓系統(tǒng)故障案例由此可基本排除油泵及控制壓力的故障。2,其二有系統(tǒng)內(nèi)泄分流。如果插裝閥卡滯或動作 不正常,造成油路串通泄油,但檢查插裝閥無 異常,節(jié)流塞無堵塞。發(fā)生故障設(shè)備的型號:HBT80.14.174RS,三、s管換向速度慢適用設(shè)備類型:分配系統(tǒng)使用恒壓泵的拖泵、車載泵、泵車。故障現(xiàn)象:1,分配系統(tǒng)壓力正常,但分配油缸工作時,壓力迅速跌至0MPa2,換向速度慢,換向結(jié)束后分配壓力迅速升至 16MPa系統(tǒng)分析:分配系統(tǒng)由1個恒壓泵(
8、動力元件)、2個擺動油 缸(執(zhí)行元件)、中間控制閥組(控制元件)、其余 附件組成。工作原理是:恒壓泵給系統(tǒng)提供壓力油, 推動擺動油缸動作,中間控制閥組控制分配油缸的 動作順序。由于分配S閥要求換向迅速,在S閥換 向瞬間恒壓泵的流量不夠,系統(tǒng)中加入了一個蓄能 器來補充S閥換向瞬間的流量。S管換向由擺動油缸驅(qū)動,故障表現(xiàn)為S管換向速 度慢,在排除機械故障后,可理解故障為擺動油缸11液壓系統(tǒng)故障案例運動速度慢。系統(tǒng)中油缸的速度由流量決定,油缸速度慢則是 驅(qū)動油缸的油流量過小,油缸換向瞬間的流量來源 于恒壓泵+蓄能器,可以得出結(jié)論是S管換向速度慢 的原因是:分配油缸的供油不足,或者分配系統(tǒng)有 油泄露造
9、成了供油不足。那么對于這種故障,我們 只需要檢查三個方面:恒壓泵、蓄能器、系統(tǒng)泄露。 故障排除步驟:.觀察分配壓力表,如果換向壓力每次都能升至16MPa,故說明恒壓泵壓力正常,由此可以初 步判斷恒壓泵正常,并且基本排除泄露;.觀察分配壓力表,如果分配壓力在換向瞬間壓 降過大,說明S管換向瞬間流量不足;.發(fā)動機停止,觀察分配壓力表,如果分配壓力迅速掉到0MPa說明蓄能器有故障,檢查蓄能 器。這種故障一般是蓄能器皮囊損壞。12液壓系統(tǒng)故障案例四、液控泵車更換過主油缸后 S管亂擺適用設(shè)備類型:液控?fù)Q向泵車。故障現(xiàn)象:該車更換過兩次主油缸,第一次由于主油缸活 塞桿拉傷,第二次由于混凝土活塞脫落損壞了主
10、油 缸活塞桿。更換后約一個月,出現(xiàn)以下現(xiàn)象:.主泵大排量工作時,新更換的主油缸退回到位, 老油缸過信號口時,S管會亂擺幾次;.主泵排量減小到一定時能正常換向。系統(tǒng)分析:分配系統(tǒng)由恒壓泵(1)、擺動油缸(8)、控制部13液壓系統(tǒng)故障案例分(7)、其余附件組成。恒壓泵給系統(tǒng)提供壓力油, 推動擺動油缸動作,中間的控制閥組控制擺動油缸 的動作順序?!癝管亂擺”可理解為擺動油缸的擺動 正常,只是動作邏輯混亂,可以初步判斷故障出在 中間的控制部分(7)。中間控制部分由電磁換向閥(7.1)、小液動換向 閥(7.2)、大液動換向閥(7.3)組成,三個閥的動 作都能引起擺缸換向,其中大液動閥的工作油路接 擺缸,
11、電磁閥和小液動閥的工作油路控制大液動閥 換向,電磁閥由左右兩個電磁鐵和復(fù)位彈簧控制, 小液動閥動作由主油缸邏輯閥(9)過來的液控信號 控制。故障是“ S管亂擺”,本質(zhì)是大液動閥換向引 起的,大液動閥本身不可能換向,所以應(yīng)該從小液 動閥和電磁閥的控制信號上找故障。故障排除:.因為故障現(xiàn)象是“主油泵排量減小到一定時能 正常換向 o因為分配系統(tǒng)的動作與主泵排量沒 有絲毫關(guān)系,那么說明整個分配系統(tǒng)工作油路的 液壓、電氣、機械系統(tǒng)是完整且無故障的;. “主泵大排量工作時,新更換的主油缸退回到 位,老油缸過信號口時,S管會亂擺幾次,擺 缸換向肯定是大液動閥換向引起的,說明分配換 向系統(tǒng)收到了換向信號;.分
12、配的換向與泵送油路只在小液動閥的換向信 號上有聯(lián)系,前面已排除了電磁閥故障,所以只 能在小液動閥的換向信號上找問題;14液壓系統(tǒng)故障案例.小液動閥的換向壓力油來自邏輯閥,泄油合流 后接油箱,清洗回油阻尼和邏輯閥后,故障依然 存在;.可以肯定的是邏輯閥發(fā)出了誤信號,考慮邏輯 閥的工作原理,改裝了一個邏輯閥,用一比一的 邏輯閥彈簧裝入二比一的邏輯閥中, 使邏輯閥的 開啟壓力提高了一倍,故障現(xiàn)象消失。分析故障原因:此故障與換向信號有關(guān),假 設(shè)后換上去的主油缸在系統(tǒng)流量大, 油液向外流 動時,信號口與有桿腔油口產(chǎn)生了壓差, 開啟了 邏輯閥。由于減小油泵排量到3檔,主油缸可以 正常換向。據(jù)此判斷為主油缸
13、存在內(nèi)部加工誤 差,有桿腔油口通徑過小,回油阻力過大,邏輯 閥輸出誤信號。雖然更換改制后的邏輯閥能正常 工作,但有可能會繼續(xù)出現(xiàn)此故障。15故障案例液壓系統(tǒng)立正dj第五、液控?fù)Q向泵車S管出現(xiàn)亂擺適用設(shè)備類型:液控?fù)Q向的泵送設(shè)備。故障現(xiàn)象:自從公司液控?fù)Q向的泵車投入市場后,對 S管出 現(xiàn)亂擺的現(xiàn)象做以下幾點的歸類:.當(dāng)油溫在65-72度之間時S出現(xiàn)亂擺;.泵車在正常工作時S管偶爾出現(xiàn)亂擺,即有時 正常有時亂擺;3.S管出現(xiàn)亂擺,來回擺動兩到三次并停在中間 部位不動。若中途停泵再次開啟泵送,S管出16液壓系統(tǒng)故障案例現(xiàn)亂擺兩到三次,然后停在中間部位。系統(tǒng)分析:分配系統(tǒng)由恒壓泵(1)、擺動油缸(8)
14、、控制部 分(7)、其余附件組成。恒壓泵給系統(tǒng)提供壓力油, 推動擺動油缸動作,中間的控制閥組控制擺動油缸 的動作順序?!癝管亂擺”可理解為擺動油缸的擺動 正常,只是動作邏輯混亂,初步判斷故障出在中間 的控制部分(7)。中間控制部分由電磁換向閥(7.1)、小液動換向 閥(7.2)、大液動換向閥(7.3)組成,三個閥的動 作都能引起擺缸換向,其中大液動閥的工作油路接 擺缸,電磁閥和小液動閥的工作油路控制大液動閥 換向,電磁閥由左右兩個電磁鐵和復(fù)位彈簧控制, 小液動閥動作由主油缸邏輯閥(9)過來的液控信號 控制,小液動閥的泄油在合流后接回油箱。故障排除:針對以上三種狀況的出現(xiàn),可以直接按照以下方法處
15、理:1、當(dāng)油溫在65-72度時出現(xiàn)亂擺,說明換向信號 與油溫有關(guān),油溫表示油液的粘度,溫度越高粘度 越小,粘度低后液壓系統(tǒng)內(nèi)部的泄露量會增大。在 這種狀況中,泄露大造成了小液動閥收到誤信號, 一般是邏輯閥問題,更換邏輯閥故障即可排除。2、S管出現(xiàn)亂擺時好時壞的現(xiàn)象,一般是 S管二 位液動換向閥閥芯出現(xiàn)磨損,使得閥芯不能定位, 將二位液動換向閥更換故障即可排除。17液壓系統(tǒng)故障案例3、S管亂擺之后停到中間部位,說明大液動閥回 了中位,這樣可能是電磁閥回中位了,或者小液動 閥沒到位。一般是信號閥塊內(nèi)回油單向閥阻尼孔被 堵住,使得過多的信號油不能回油箱造成亂擺,對 信號閥塊清洗故障即可排除。-心)
16、I IrlLI_-魯選機。必君)1*六、泵車油溫過高適用設(shè)備類型:泵車。故障現(xiàn)象:開機不久泵車油箱油溫溫升過快,壓力表內(nèi)的塑料件都受熱變形。18故障案例液壓系統(tǒng)系統(tǒng)分析液壓系統(tǒng)油溫上升過快,可用能量守恒定律來考 慮。底盤發(fā)動機為整車動作提供能量,底盤發(fā)動機 動力通過分動箱傳遞給液壓系統(tǒng),液壓系統(tǒng)作為傳 動部分傳遞能量給機構(gòu)動作。那么能量傳遞的方向 如下圖:發(fā)動機分動箱液壓油泵執(zhí)行機構(gòu)to機械能量損失機械能量損失液壓系統(tǒng)能量損失機械能量損失機械部件從上圖可以看出,系統(tǒng)中所有的能量均來自發(fā)動 機,發(fā)動機的能量通過分東箱、液壓系統(tǒng)(液壓油 泵、執(zhí)行機構(gòu))傳遞給機械部件,分動箱和液壓系 統(tǒng)在其中起了能
17、量傳遞的作用。液壓系統(tǒng)除了本身運行需消耗一部分能量外,只 是作為能量傳遞的部分,如果液壓系統(tǒng)油溫比正常 值高,從液壓系統(tǒng)的組成分析可知可能存在以下原 因:A、液壓系統(tǒng)本身會產(chǎn)生熱量,油箱等部件會被 動散熱,而散熱器則主動散熱,在正常的情 況下系統(tǒng)的熱會達到一個平衡。若散熱器的 風(fēng)扇效率不高或損害,那么散熱的部分不起 作用,會導(dǎo)致系統(tǒng)油溫高,但這種情況下, 油溫會比正常值高,在達到一個值后不會繼 續(xù)升高。B、系統(tǒng)發(fā)生故障,持續(xù)產(chǎn)生熱量。在液壓系統(tǒng) 中產(chǎn)生熱的最主要元件是溢流閥及其余帶溢19液壓系統(tǒng)故障案例流功能的元件。C、液壓系統(tǒng)用久之后,元件正常磨損后,泄露 加大,液壓系統(tǒng)溫度會比新系統(tǒng)高。在
18、這種 情況時,系統(tǒng)溫度會維持在一個偏高的值, 但不會持續(xù)升高。D 外部有熱源對液壓系統(tǒng)進行了加熱。故障排除:造成泵車液壓油溫升過快,首先考慮分動箱過 熱,將熱量傳導(dǎo)至油泵再傳導(dǎo)給液壓油,造成油溫 高,對本車分動箱進行溫度測試,分動箱溫度最高 達140度,考慮到本車開機后油溫迅速升高,分動 箱傳導(dǎo)熱量,需要一定的時間并且本車分動箱工作 噪聲及潤滑油基本正常,因此否定了此結(jié)論。 其次這么快發(fā)熱應(yīng)該由某處溢流造成,造成溢流可 以從以下幾個系統(tǒng)考慮:1.泵送系統(tǒng),檢查后發(fā)現(xiàn)泵車泵送過程正常,壓力 正常。2.臂架系統(tǒng),由于臂架使用頻度不高,工作又正 常??紤]支腿/臂架分路閥片不復(fù)位可能性較 大,經(jīng)過多次
19、臂架動作試驗,發(fā)現(xiàn)此閥突然不 能完全復(fù)位,并有溢流聲,油溫急劇上升,拆 解后檢查閥芯磨損,更換閥芯后工作正常。七、某節(jié)臂或者臂架動作慢適用設(shè)備類型:所有泵車。20液壓系統(tǒng)故障案例故障現(xiàn)象:國產(chǎn)臂架,三臂動作比較慢,隨著油溫的增加 速度進一步降低。系統(tǒng)分析臂架動作由臂架液壓系統(tǒng)驅(qū)動,臂架動作速度 由進出臂架油缸(6)的流量決定,在臂架液壓系統(tǒng) 中,由于臂架油泵(1)是定量泵,能改變臂架油缸 (6)流量的元件只有平衡閥(4和5)、臂架多路閥 (3)。j -I -7 故障排除:當(dāng)遇到臂架動作慢可以按以下步驟進行檢查:21液壓系統(tǒng)故障案例.查看工作壓力是否正常,工作壓力過高或憋 壓壓力低于設(shè)定值都會造
20、成臂架動作慢;.若工作壓力基本正常,則嘗試調(diào)高溢流閥壓 力;.若現(xiàn)象無明顯改觀。則拆解平衡閥,查看平 衡閥有無卡滯;.由于該臂架在各種姿態(tài)下工作均沒有溜桿現(xiàn) 象,因此否定油缸存在內(nèi)泄;.考慮臂架泵,由于工作壓力基本正常,故可 不考慮泵故障;.檢查多路閥,發(fā)現(xiàn)三臂閥片發(fā)熱較大,用水 冷卻后,現(xiàn)象明顯改觀,更換三臂閥片故障排 除。八、泵送設(shè)備主油缸動作緩慢適用設(shè)備類型:所有開式系統(tǒng)。故障現(xiàn)象:主油缸換向不正常,且運行緩慢。系統(tǒng)分析:主油泵(1)為系統(tǒng)提供壓力油,壓力油經(jīng)過大 液動閥(6)供給主油缸(7),主油缸的動作所需的 壓力油全部來自主油泵,而主油泵的壓力油也只供 給主油缸,所以主油缸動作慢的
21、原因:油泵輸出流 量不足;進入主油缸的流量不足;有充足的流量進22液壓系統(tǒng)故障案例入主油缸,但從油缸泄露掉相聲馳工森故障排除:.憋壓主油缸,若壓力能達到壓力切斷值,初步 判斷主泵完好,主油缸密封完好,基本排除了 泄露;.主油泵是變量泵,檢查主油泵的排量是否能達 到設(shè)計要求,主油泵排量的控制有減壓閥(2) 和油泵本身的控制單元(5),需排除這兩塊的 故障,一般是油不干凈引起的發(fā)卡。九、泵車兩大臂油缸出現(xiàn)不同步適用設(shè)備類型:大臂油缸為兩個的泵車23液壓系統(tǒng)故障案例故障現(xiàn)象:起大臂時兩大臂油缸出現(xiàn)不同步,臂架完全展 開起大臂,整個臂架有朝一邊甩的現(xiàn)象。系統(tǒng)分析:大臂的動作由兩個并聯(lián)油缸驅(qū)動。如下圖,
22、從 臂架油泵出來的壓力油,經(jīng)過臂架多路閥、油缸上 的平衡閥,驅(qū)動大臂油缸動作,當(dāng)臂架多路閥調(diào)試 好以后,經(jīng)過臂架多路閥到臂架油缸的壓力油不受 負(fù)載壓力的影響,流量是穩(wěn)定的,也就是說兩個臂 架油缸流量的總和只與臂架多路閥的開度有關(guān)。而平衡閥的設(shè)置則影響油缸本身的動作。臂架多路閥工作油口接兩個大臂油缸的工作油 口,中間由三通接頭連接,由于兩個大臂油缸的流 量分配只由一個三通接頭完成,所以兩個油缸流量 的分配受負(fù)載影響,正常情況下,兩個油缸的負(fù)載24液壓系統(tǒng)故障案例差別不大,這時P1和P2幾乎相等。當(dāng)P1P2時,臂架油缸的動作順序是臂架油缸 2先動作,P2壓力 上升,當(dāng)P2=P1后,臂架油缸1才開始
23、動作,如此 反復(fù)。這種現(xiàn)象反映到臂架則是臂架抖動大,不連 續(xù)。故障排除:大臂油缸出現(xiàn)不同步的原因有:.兩根油缸的開啟壓力不一致,開啟壓力小的一 根先動,導(dǎo)致兩油缸不同步。.平衡閥故障,某一邊的平衡閥出現(xiàn)內(nèi)泄,使得 另外一根油缸單邊受力,導(dǎo)致兩油缸伸出的長 度相差較大(大概在12-16MM,在起大臂時, 較短的油缸先動,使得臂架甩動。.油缸本身出現(xiàn)內(nèi)泄,出現(xiàn)單邊油缸受力,油缸 伸出長度不同,最終導(dǎo)致出現(xiàn)臂架甩動現(xiàn)象。判斷以上原因可按以下步驟:25液壓系統(tǒng)故障案例.觀察兩油缸的動作情況,在停止對大臂操作 時,是否有溜缸的現(xiàn)象,不出現(xiàn)溜缸則只需將 開啟較慢的平衡閥開啟溢流閥退半圈到一圈即 可。.出現(xiàn)
24、有溜缸的現(xiàn)象,則先將溜缸的平衡閥更 換同型號的,試車,如再有出現(xiàn)溜缸,則說明 大臂油缸密封件損壞,需要更換油缸密封件。.更換平衡閥后,不出現(xiàn)溜缸,則說明是平衡 閥出現(xiàn)內(nèi)泄,清洗或更換平衡閥。北京一臺國產(chǎn)臂架47米的泵車,在動作大 臂時,出現(xiàn)一邊甩動,經(jīng)觀察,油缸有溜缸的 現(xiàn)象,其中一根油缸比另一根油缸縮短 15mm 更換平衡閥后,故障依舊。則需要更換油缸密 封件,將溜缸的油缸拆開,發(fā)現(xiàn)密封件嚴(yán)重?fù)p 壞,更換密封件后裝上,一切正常。十、泵車自動泵送憋缸不換向適用設(shè)備類型:電控?fù)Q向的混凝土泵送設(shè)備。故障現(xiàn)象:泵送操作時,正泵憋缸不換向。故障分析與排除:不換向有以下幾種原因:1.電氣故障:接近開關(guān)故
25、障導(dǎo)致不換向;可編程 控制器接線或程序故障。26液壓系統(tǒng)故障案例2,液壓故障。判斷以上原因,可按以下步驟:.如果點動正常,則可基本排除液壓系統(tǒng)的故障, 為換向電信號沒有轉(zhuǎn)換成控制電磁閥的信號, 一般為接近開關(guān)沒感應(yīng),或可編程控制器故障;.如果點動不正常,則有可能的故障點是:液壓 故障,電磁換向閥電磁鐵故障,電氣故障;.觀察可編程的輸出輸入端子及指示燈,反泵操 作時,輸入及輸出信號正常,正泵操作時,當(dāng) 接近開關(guān)感應(yīng)到時,可編程 X13或X14有信號 輸入,輸出也正常,電磁換向閥得失電也正常, 可排除可編程的故障;.檢查線路及電磁鐵插頭,無松動和誤接現(xiàn)象;十一、碎泵泵送壓力突然為零適用設(shè)備類型:所
26、有閉式液壓系統(tǒng)泵送設(shè)備。故障現(xiàn)象:開始啟動自動泵送不到 5分鐘,泵送停止,此 時控制壓力和泵送壓力降為零,停機后,再次啟動 電機和自動泵送,現(xiàn)象同上。多次啟動后,在啟動 電機后,控制壓力為0Mpq上不去。泵送壓力3Mpa 也沒有泵送。故障分析與排除:這里主要是無控制壓力,導(dǎo)致主泵不能正常工27液壓系統(tǒng)故障案例作。分析主要在控制油路上。首先清洗并疏通補油 及控制油路系統(tǒng),啟動電機,問題依然存在,拆下 調(diào)速閥、沖洗閥、梭閥、拆開并檢查閥芯和彈簧, 清洗。裝上后,還是老毛病。最后拆下恒功率閥, 拆開發(fā)現(xiàn)節(jié)流塞沒堵塞,再堵住控制閥快上的回油 管,啟動電機,結(jié)果發(fā)現(xiàn)控制壓力升高到 3.6Mpa。 判定主
27、油泵沒有問題,確定為恒功率閥磨損內(nèi)泄, 導(dǎo)致無法建立保持恒定壓力。更換恒功率閥后,泵 送正常!河南分公司一臺60B閉式閘板泵就出現(xiàn)此現(xiàn)象, 后更換恒功率閥,故障消除。十二、液控碎泵分配壓力越來越低適用設(shè)備類型:所有液壓系統(tǒng)裝有 梭閥的泵送設(shè)備。故障現(xiàn)象:怠速時分配壓力有 2MPa加油門分配壓力隨之 增加,但是不能達到調(diào)定壓力 19MPa憋主缸壓力正 常。憋主缸后按自動泵送,可正常泵送3-4下,然后 速度越來越快,分配壓力也越來越低,最后出現(xiàn)S管 亂擺現(xiàn)象,控制壓力也跳動不穩(wěn)了,且換向無力。 故障分析與排除:分配壓力不足有很多原因,這里主要介紹液控泵里 的梭閥堵塞或沖壞,使恒壓泵壓力內(nèi)泄。造成換
28、擺 缸背壓,致使S管亂擺。故障處理,更換梭閥后正 常。28液壓系統(tǒng)故障案例安徽合肥一臺HBT80.14.174RS就出現(xiàn)上問題,后 更換梭閥后正常。目前該梭閥基本都已技改為兩單 向閥。十三、碎泵點動主油缸兩缸只能動一點適用設(shè)備類型:所有電機驅(qū)動的拖泵。故障現(xiàn)象:啟動自動泵送主油缸不動作,點動主油缸兩缸 只能動一點就不動了。故障分析與排除:根據(jù)此現(xiàn)象分析主要有以下主要原因造成:. 一體化電源電壓不穩(wěn)定造成主油泵電磁鐵吸合電壓不夠)電磁閥芯打開不夠。.主油泵吸油濾芯堵塞,吸油不暢,此時油泵 會發(fā)出異常噪音。.主油泵排量調(diào)節(jié)壓力油阻尼接頭的阻尼孔堵 塞,控制壓力為零,造成主油泵斜盤角度為零, 油泵排
29、量為零。.調(diào)速減壓閥內(nèi)卸造成壓力油不能保持主泵斜 盤角度穩(wěn)定在一定角度,造成主泵排量為零。判斷以上原因,可按以下步驟:啟動電機后,分配壓力正常,能正常點動。點 動分配及主油缸,同時檢查一體化電源的輸出電壓 降24DC 一體化電源正常。由此可判斷故障出在液29液壓系統(tǒng)故障案例壓上,首先檢查控制油路的阻尼接頭的阻尼孔,因 為控制油路首先是由恒壓泵輸出到分配閥塊,然后 在從分配閥塊經(jīng)過阻尼接頭到電磁減壓閥,然后經(jīng) 過電磁減壓閥再到主泵控制斜盤工作。由于阻尼孔 很小孔徑為。1,如果油質(zhì)不干凈很容易堵塞。同時 檢查液壓油箱發(fā)現(xiàn)泵機的油已經(jīng)乳化嚴(yán)重,拆卸阻 尼接頭發(fā)現(xiàn)有點小的雜質(zhì),再加上天氣寒冷的問題 乳
30、化的油一結(jié)冰就造成堵塞。清洗控制油路 ,清洗 阻尼孔,更換液壓油后故障排除。十四、碎泵發(fā)動機自動熄火適用設(shè)備類型:所有以柴油機為動力的混凝土泵送設(shè)備故障現(xiàn)象:發(fā)動機自動熄火,熄火后無法再次啟動。故障分析與排除:發(fā)動機熄火形成的原因有一下幾種:.如果發(fā)動機突然緩慢自動熄火,且熄火之前沒 有任何異常情況,并且熄火后不能再次啟動, 一般情況下應(yīng)該首先在柴油供油路找原因。.如果發(fā)動機在沒有任何異常的情況下突然立即 自動熄火,且熄火后不能再次啟動,則可能是 熄火電磁鐵電路故障或油門調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障。.如果發(fā)動機突然出現(xiàn)異?,F(xiàn)象后自動熄火,則 發(fā)動機可能存在“拉缸”、軸瓦故障等問題, 需要認(rèn)真檢查并確認(rèn)故障位
31、置及原因。在此之30液壓系統(tǒng)故障案例前,不要盲目啟動發(fā)動機,更不能投入使用無論什么原因,導(dǎo)致發(fā)動機突然自動熄火,在 未找到故障原因之前,不要立即啟動柴油機,以免 造成更大的損失。柴油機出現(xiàn)掉速或熄火一般是燃油系統(tǒng)引起 的,請做如下檢查:.打開回油限壓閥,用手油泵泵油看泵油效果, 看吸油管路中是否有空氣進入。.檢查并清洗柴油粗濾芯,更換柴油精濾芯。一般來說,故障是由于柴油粗濾芯堵塞造成。由 于柴油太臟,造成柴油粗濾芯堵塞,柴油流通不暢, 柴油粗濾至噴油泵的油路中基本無油,所以發(fā)動機 無法正常工作。同時也要檢查柴油機空氣濾芯是否 堵塞O十五、臂架液壓系統(tǒng)手控不卸荷適用設(shè)備類型:定量臂架泵 的泵車。
32、故障現(xiàn)象:名路闕連接塊原理圉37m國產(chǎn)化泵 車開機后,泵車手 控/遙控轉(zhuǎn)換開關(guān) 置于手控狀態(tài),不液壓系統(tǒng)故障案例進行任何其它操作,臂架壓力為多路閥總溢流閥設(shè) 定壓力;轉(zhuǎn)換開關(guān)置于遙控狀態(tài),不進行任何其它 操作,臂架液壓系統(tǒng)卸荷;當(dāng)操作多路閥時,臂架 壓力為多路閥總溢流閥設(shè)定壓力。故障分析與排除:因為操縱任何一片多路閥時,臂架壓力均為多 路閥總溢流閥設(shè)定壓力,由此可以判定是多路閥連 接塊及連接塊以前的油路有故障。而連接塊之前只 有管路及泵,37m泵車臂架為定量泵,這些在遙控、 手控狀態(tài)下都不會有什么區(qū)別,由此可以判定是多 路閥連接塊有故障。多路閥連接塊原理如圖所示:電磁閥1、單向節(jié)流閥2、伺服閥
33、3組成泵的卸 荷回路,并在總溢流閥4設(shè)定壓力以下控制著泵的 輸出壓力,使輸出壓力與負(fù)載壓力相適應(yīng)。當(dāng)電磁 閥1通電時,閥3下腔壓力為零,泵輸出的壓力油 作用在閥3的上腔,克服彈簧力,推動閥芯使閥處于開啟狀態(tài),泵便經(jīng)閥3卸荷。當(dāng)不操縱多路閥時, 手控與遙控的區(qū)別就在于手控時電磁閥1處于關(guān)閉狀態(tài),遙控時電磁閥1處于開啟狀態(tài)。因為遙控時 系統(tǒng)能卸荷,可見故障原因不在電磁閥1,但手控時 系統(tǒng)不能卸荷, 由此可判斷是單向節(jié)流閥2出現(xiàn)故 障。當(dāng)單向節(jié)流閥堵塞時,閥 3下腔的油不能回油32液壓系統(tǒng)故障案例箱,閥3無法移動,系統(tǒng)多余的流量只能通過溢流閥4流回油箱,此時系統(tǒng)壓力只由閥 4決定。但遙 控時(不操縱
34、多路閥),電磁閥1處于開啟狀態(tài),閥 3下腔的油通過閥1可流回油箱,使系統(tǒng)卸荷。當(dāng)操 縱多路閥時,因負(fù)載壓力無法反饋到閥 3的下腔, 閥3下腔的油封閉在腔內(nèi),系統(tǒng)壓力仍只由閥 4控 制。綜上所述,是單向節(jié)流閥堵塞導(dǎo)致故障的發(fā)生。拆下連接塊,將連接塊解體后仔細清洗,再重新裝 配。拆洗時觀察各零件有無損壞。2004年5月,一臺在公司維修的泵車就出現(xiàn)上述 故障現(xiàn)象,更換連接塊后,工作正常,哈威公司將 連接塊帶回去后,仔細清洗一遍,連接塊恢復(fù)正常。十六、臂架自動下降適用設(shè)備類型:所有泵車。故障現(xiàn)象:臂架展開后自動下沉故障分析與排除:臂架下沉有如下幾個原因:1.臂架油缸中進入空氣,因空氣的壓縮性33故障案
35、例液壓系統(tǒng)比較大,臂架在不同的位置負(fù)載不同,當(dāng)負(fù)載 增加時,因空氣壓縮導(dǎo)致臂架油缸伸縮,臂架 下沉。.臂架油缸內(nèi)泄。當(dāng)油缸受壓時,如圖 2 所示,若有內(nèi)泄,則A腔油向B腔泄漏,并在 一段進間后達到平衡,這時 A、B腔壓強相等, 油壓的有效作用面積只相當(dāng)于活塞桿的橫截 面,而負(fù)載不變,所以油壓必須升高才能與負(fù) 載平衡。若活塞桿與活塞橫截面積相差比較 大,則油壓有可能超過平衡閥的設(shè)定力,使平 衡閥打開,臂架下沉。當(dāng)油缸受拉時,則 B腔 油向A腔泄漏,因B腔有效橫截面積小于A腔, 所以B腔油不足以補充A腔,油缸中將產(chǎn)生真 空,隨著油缸的下沉,真空度不斷增大??蓪?臂架收回至極限位置,憋壓,觀察油缸回
36、油腔 是否有油液流出。若有,則為油缸內(nèi)泄。油缸受壓不意圖.平衡閥內(nèi)泄。在臂架下沉故障中,平衡 閥內(nèi)泄較為常見。平衡閥外形及原理圖如下圖34液壓系統(tǒng)故障案例所示:44M 4Tm國產(chǎn)區(qū)宗至平衡閥平衡閥泄漏途徑有三條,如原理圖所示,一條是 從V 口(接油缸)經(jīng)單向閥泄漏到F 口(接多路閥A、 B 口),一條是從V 經(jīng)平衡閥到達F 口,一條是從 V 口經(jīng)緩沖閥到達RHo產(chǎn)生泄露的原因:(1)平衡 閥和單向閥的彈簧永久變形或折斷;(2)主閥芯、單 向閥閥芯及控制活塞因污物卡死在開口位置;(3)主 閥芯與單向閥閥芯之間因磨損而產(chǎn)生泄漏;(4)平衡 閥設(shè)定壓力低于負(fù)載壓力。平衡閥是否內(nèi)泄可在臂架下沉?xí)r,拆下
37、平衡閥, 觀察平衡閥F 和RD(44m、47m國產(chǎn)化)有無油液35液壓系統(tǒng)故障案例不斷流出,若有,則為內(nèi)泄。在臂架下沉的幾個原 因中,平衡閥內(nèi)泄較為常見,其次是油缸內(nèi)泄,再 其次是進入空氣。應(yīng)逐步排除。平衡閥內(nèi)泄一般是拆下來清洗,如果有零件損壞, 則維修或更換零件,或更換整個平衡閥。油缸內(nèi)泄, 則要先檢查活塞處密封圈是否損壞,若損壞,則更 換密封圈,若沒有,則檢查油缸缸筒,是否有劃傷、 缸壁脹大等現(xiàn)象,若有,有條件的可以自己修理, 無條件的可以送回總部修理。進入空氣,則可反復(fù) 伸縮幾次,以排除空氣。十七、大臂油缸不同步適用設(shè)備類型:所有泵車。故障現(xiàn)象:47米大臂兩支撐油缸不同步故障分析與排除:
38、賽馬37m 47m和國產(chǎn)化47m泵車大臂都是由兩 個油缸支撐,兩個油缸采用并聯(lián)形式,但各有一套 平衡閥,原理如圖5所示。理論上講,兩個有效作 用面積的油缸,在輸入相同流量的情況下,應(yīng)能保36液壓系統(tǒng)故障案例持同步動作。根據(jù)原理圖,我們可以看出,影響油缸同步精 度有如下原因:.平衡閥開啟壓力。若平衡閥開啟壓力大于負(fù)載, 則當(dāng)開啟壓力不同時,開啟壓力小的平衡閥先 開啟,對應(yīng)的油缸先動作。油缸產(chǎn)生不同步動 作,當(dāng)不同步到一定程度時,由于機械方面的 限制,使壓力升升高,另一油缸才動作。油缸 本身的摩擦力不同。油缸本身的摩擦力就相當(dāng) 于一個負(fù)載,摩擦力相差較大就會引起油缸較 嚴(yán)重的不同步。.兩油缸負(fù)載偏
39、載,載荷小的油缸先行動作。37液壓系統(tǒng)故障案例進回油壓力損失不同。由于污物卡住或堵塞, 閥芯開口不同,都會引起進回油壓力損失不同,引 起油缸不同步動作。一般情況下,如果不同步現(xiàn)象不嚴(yán)重,可以不 作處理。嚴(yán)重時,排除機械故障后,在液壓系統(tǒng)方 面也可作些調(diào)整。由于開啟比無法調(diào)節(jié)(需加工節(jié) 流孔),對于以上故障,我們可以采取調(diào)節(jié)平衡閥壓 力(開啟壓力亦跟隨變化)來作一些處理。十八、泵車分配油缸無動作適用設(shè)備類型:所有泵車。故障現(xiàn)象分配油缸點動、自動均無動作 故障分析與排除:38液壓系統(tǒng)故障案例分配油缸無動作,原因主要有以下幾點:.分配液動換向閥閥芯卡死;.分配油缸本身故障;.恒壓泵故障,使系統(tǒng)壓力達
40、不到設(shè)定值;.溢流閥設(shè)定壓力過低或因故障卡死在開口位 置;.因電磁換向閥有故障而不能換向;.電氣故障,電磁換向閥無信號或只有一個信號;.因停機時間過長,S管閥被混凝土卡住。故障檢查可根據(jù)以上步驟,逐步排除。一般來 說,吸油過濾器堵塞往往會產(chǎn)生噪聲、振動,聽、 看就能判斷出來。判斷電磁換向閥有無故障,可推 動應(yīng)急手動推桿,看能否正常換向,或從 丫1、Y2 口 接壓力表(需自制接頭),看換向時壓力是否正常, 也可用手摸軟管感覺。液動換向閥也可采取上述方 法(但沒有應(yīng)急手動推桿)。有時候,故障可能是多 方面的,或引起聯(lián)鎖反映。所以,要根據(jù)現(xiàn)場情況, 靈活判斷。.廣州一臺37m泵車,施工時,突然出現(xiàn)
41、分配不能換向,而其余動作均正常,經(jīng)售后人 員檢查,發(fā)現(xiàn)分配液動閥內(nèi)有直徑達5mnm勺碎 鐵塊,閥芯已經(jīng)變形卡滯,順源檢查,發(fā)現(xiàn)擺39故障案例液壓系統(tǒng)動油缸柱塞底部已經(jīng)打碎,掉下四個直徑 5 10mm碎鐵片,粘在油缸底部??紴V到碎鐵片 有可能進入了系統(tǒng),對系統(tǒng)進行了清洗,并更 換了液動閥后,系統(tǒng)運行正常。.廣州一臺37m泵車,泵送混凝士時,出 現(xiàn)主油缸活塞桿發(fā)抖且憋壓,系統(tǒng)不換向。經(jīng) 查,電氣、油路均正常,接著發(fā)現(xiàn)擺缸換向和 主油缸換向不同步,由此疑是機械故障,經(jīng)檢 查切割環(huán)已變形。更換切割環(huán),故障消失。十九、泵車液壓油乳化問題適用設(shè)備類型:所有泵送設(shè)備。故障現(xiàn)象:液壓油乳化故障分析與排除:毫無
42、疑問,水是液壓油乳化的直接原因。水進入 液壓系統(tǒng)有以下幾個原因:.空氣中的水因冷熱交替而凝結(jié),變成水珠落入40液壓系統(tǒng)故障案例油中;.油箱的焊縫、法蘭等密封不嚴(yán),造成雨水滲入 油箱;.泵送油缸損壞,水被活塞桿帶入液壓系統(tǒng)中;.清洗、換油、維修過程中帶入水。試驗證明,當(dāng)混入水占液壓油 0.05 %0.1 % 時,油的透明度便明顯變差,形成混濁狀;若混入 水占液壓油0.2 %0.5%時,油變成乳白色。如果 油本身的抗乳化性較差,即使靜置一段時間,水也 不會分離。當(dāng)油中有高溫氧化物時,高溫氧化物會 充當(dāng)乳化劑,加速油液的乳化。防止油液乳化,首先就要防止水分進入液壓系 統(tǒng),這就要求我們在使用和維修中,
43、采取一些防水 措施:.及時排水,建議每次工作前開放水閥放一次水;.盡量避免在雨天換油,如果在雨天換油,應(yīng)采 取措施防止雨水進入油箱;.雨天維修時,要做好油箱防水措施。另外,在條件充許的情況下,在油溫過高時,可 往泵送油缸封閉腔和冷卻器上澆水,降低油溫,防 止高溫氧化物產(chǎn)生。在征得技術(shù)部門和用戶同意的 情況下,可采取減少油泵排量的方式降低系統(tǒng)溫度。41液壓系統(tǒng)故障案例華東一臺泵車液壓油由于人為因素,導(dǎo)致液壓 油乳化,用戶每天動作前放水一次,堅持了約一個 月,液壓油乳化現(xiàn)象消失。二十、泵車多路閥手柄漏油適用設(shè)備類型:所有泵車故障現(xiàn)象:泵車多路閥手柄漏油.故障分析及排除:多路閥手柄處密封系 O形圈密
44、封。當(dāng)O形圈用于 回轉(zhuǎn)密封時,在接觸處會產(chǎn)生摩擦熱,溫度不斷上 升,在接觸處出現(xiàn)斷油現(xiàn)象造成磨損和老化,且處 于拉伸狀態(tài)的橡膠遇熱發(fā)生焦耳效應(yīng),反復(fù)循環(huán), 加劇橡膠老化龜裂和磨損,導(dǎo)致密封失效,產(chǎn)生泄 漏。多路閥手柄漏油時,需更換 O形圈。手柄結(jié)構(gòu) 圖如附圖所示。按以下步驟更換 O形圈:.將螺栓11卸下,再卸下2個彈性擋圈44,取下 銷軸9,將多路閥手柄座拿下;.取下銷軸7,將操縱桿整塊取下;.用螺絲刀將手柄座上的軸端端蓋 2、3,墊圈42, 彈性擋圈43,擋圈41、40取下;.將O形圈39 (12.42 X1.78)取下,更換同型號42液壓系統(tǒng)故障案例或尺寸接近的O形圈。防止多路閥手柄漏油,
45、還要注意,操作時動作不 宜過猛,避免O形圈線速度過大。43故障案例液壓系統(tǒng)多路閥換向閥塊44液壓系統(tǒng)故障案例二一、泵送壓力建立緩慢適用設(shè)備類型:所有泵車故障現(xiàn)象:換向后,泵送壓力建立緩慢,但泵送油缸運行 速度不減故障分析及排除:因為泵送油缸速度正常,排除了主泵輸出流量不 夠的原因,只有在控制部分找原因。閉式泵換向時, 斜盤從一個方向擺到另一個方向,需要一定的時間, 在這個時間內(nèi),排量逐漸增大,這個時間越長,泵 送壓力建立就越慢??刂菩北P擺動速度的為減壓閥 出口流量,減壓閥出口流量越大,伺服閥動作越快, 泵換向速度就越快。由此可見,找出減壓閥出口流 量減小的原因是關(guān)鍵。在部分 37m國產(chǎn)化泵車、其 它采用新閥塊的泵車中,控制油先通過恒功率閥里 的節(jié)流塞,再到減壓閥的入口,如右圖所示。若節(jié) 流塞4堵塞(但未完全堵死),則通過阻尼塞到減壓 閥進口的流量就會減少,減壓閥出口流量相應(yīng)跟著 減少,導(dǎo)致泵換向緩慢。拆下恒功率閥,取下 B 口 的節(jié)流塞,清洗后裝上。在公司調(diào)試中,一臺泵車在換向后約三秒才建45液壓系統(tǒng)故障案例立起壓力,經(jīng)查,恒功率閥節(jié)流塞堵塞,清洗后系 統(tǒng)恢復(fù)正常。I J CXH11r nPs
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