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文檔簡介

1、CFB鍋爐系統(tǒng)余熱、乏汽回收近些年,國內(nèi)外來對鍋爐煙氣余熱的回收利用研究越來越深入,余熱利用方式越來越多。對鍋爐尾部煙氣的進(jìn)行余熱利用在提高鍋爐的熱經(jīng)濟(jì)性的同時(shí)減少了動力燃料的消耗,另外還能減輕對環(huán)境的污染。文章針對CFB鍋爐系統(tǒng)余熱、乏汽回收進(jìn)行了探討,為其他行業(yè)的煙氣余熱回收利用方面提供借鑒。標(biāo)簽:CFB鍋爐系統(tǒng);余熱;乏汽回收由于當(dāng)初設(shè)計(jì)的原因,CFB鍋爐除氧器乏汽、CFB鍋爐定排乏汽和CFB鍋爐尾部排煙熱量都向周圍環(huán)境中排放,這不僅造成了能源和水資源的浪費(fèi),還給周邊的環(huán)境造成污染,也給職工的身心健康造成不良影響。1CFB鍋爐除氧器泛汽回收1.1CFB鍋爐除氧器簡況CFB鍋爐用水采用熱力

2、除氧為主,化學(xué)除氧為輔的方式,除氧器額定工作壓力為0.588MPa,工作溫度為158。在CFB鍋爐項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí),除氧乏汽直接對空排放,造成除氧蒸汽用量大大增加,蒸汽排出的噪音也嚴(yán)重影響操作人員的身心健康,為了提高經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),實(shí)現(xiàn)鍋爐島零排放,結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備用能實(shí)際情況,決定回收除氧乏汽。1.2CFB鍋爐除氧器回收除氧乏汽的措施(1)增加一條管線將除氧乏汽引至補(bǔ)水加熱器進(jìn)汽總管,同時(shí)對原有補(bǔ)水加熱器進(jìn)行改造,在殼程增加一根DN100的放空管,將溶解氧移至此管排大氣,從而較好地保證了除氧效果。補(bǔ)水加熱器結(jié)構(gòu)形式為順流列管式,除氧余汽走殼程,除鹽水走管程,經(jīng)過換熱后,加溫的除鹽水再進(jìn)入除氧器進(jìn)行除氧。

3、由于提高了進(jìn)除氧器除鹽水的溫度,這樣在一定程度上也可減少除氧器的耗汽量。(2)增加一條管線將補(bǔ)水加熱器疏水管與疏水箱進(jìn)水管連通。在除氧余汽經(jīng)補(bǔ)水加熱器與除鹽水換熱冷凝后,流入兩臺容積為30m3的疏水箱匯集。然后用疏水泵將凝結(jié)水打入冷渣器冷卻水回水管回到除鹽水罐。CFB鍋爐除氧器泛汽回收流程如圖1所示。1.3CFB鍋爐除氧器回收除氧乏汽后的效果該項(xiàng)目正式投入運(yùn)行,平均每小時(shí)回收20噸除氧乏汽,每年除氧乏汽系統(tǒng)創(chuàng)效情況計(jì)算如下:補(bǔ)水加熱器進(jìn)口除鹽水壓力1.35MPa,水溫54,對應(yīng)熱焓227.2kj/kg,出口除鹽水壓力1.35MPa,水溫79,對應(yīng)熱焓331.78kj/kg,補(bǔ)水量450t/h,

4、計(jì)算出每小時(shí)除氧乏汽系統(tǒng)回收熱焓為:(335.78-227.2)4501000=48861000kj/h將以上熱焓折算成標(biāo)煤,回收后乏汽凝液2t/h,按年運(yùn)行時(shí)間8000小時(shí),每年可節(jié)約標(biāo)煤13329.28噸。本改造項(xiàng)目為車間在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上,自主研發(fā)設(shè)計(jì)的除氧乏汽回收裝置,該技術(shù)改造一次性投資僅15萬元,全部回收了除氧乏汽排空余熱和凝液的回收,對除氧器的安全運(yùn)行和除氧水質(zhì)達(dá)標(biāo)沒有任何影響。2CFB鍋爐定排乏汽回收2.1CFB鍋爐定排乏汽簡況定排擴(kuò)容器是鍋爐連排擴(kuò)容器排污水、定排水、吹灰蒸汽疏水等低溫?zé)岬幕厥蘸吞幚碓O(shè)施。其主要工藝過程是上述疏水在定排擴(kuò)容器內(nèi)降壓后閃蒸出乏汽,常規(guī)的鍋爐房設(shè)計(jì)

5、上這些乏汽都是直接對空排放,而閃蒸后的高鹽濃度的排污水則排入排污降溫池,經(jīng)過冷卻水冷卻后排入污水線。乏汽直接排放不僅浪費(fèi)熱量和水量,而且部分濕蒸汽還被吸入排放口附近的一、二次風(fēng)機(jī),造成風(fēng)機(jī)入口消音器等設(shè)備的腐蝕,影響設(shè)備使用壽命和安全運(yùn)行。另外,當(dāng)進(jìn)入擴(kuò)容器的疏水量過大時(shí),排入排污降溫池的排污水也極易出現(xiàn)帶汽現(xiàn)象,造成排污池附近水汽迷漫。詳見圖2。2.2CFB鍋爐定排乏汽回收措施通過采用冷渣器冷卻水作為冷源,增加了一臺板式換熱器與定排直接對空排放的乏汽換熱,同時(shí)將定排擴(kuò)容器底部直排水管改為水封管,防止部分閃蒸蒸汽隨底部排水管排走,減少熱量損失,實(shí)現(xiàn)所有回收乏汽,在回收定排乏汽凝液時(shí),利用原疏水

6、反上水管線將凝液回收至疏水箱,充分利用了原有設(shè)備和管線,改動最小,流程簡單,熱回收效率高。CFB鍋爐定排乏汽回收流程如圖3所示。定排乏汽回收項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)施安裝投用后,消滅了定排擴(kuò)容器排汽管外排乏汽,平均每小時(shí)回收2噸定排乏汽,每年定排乏汽系統(tǒng)創(chuàng)效情況計(jì)算如下:換熱器進(jìn)口冷卻水壓力0.3MPa,水溫40,對應(yīng)熱焓167.8kj/kg,出口冷卻水壓力0.2MPa,水溫45,對應(yīng)熱焓188.6kj/kg,冷卻水量150t/h,計(jì)算出每小時(shí)定排乏汽系統(tǒng)回收熱焓為3120000kj/h,將回收的熱焓折算成標(biāo)煤,回收乏汽凝液2t/h,年運(yùn)行時(shí)間8000小時(shí)計(jì)算,節(jié)約標(biāo)煤851.14噸?;厥諢犰剩海?88.

7、6-167.8)1501000=3120000kj/h節(jié)約標(biāo)煤:312000010680000.0341=851.14噸本改造項(xiàng)目是回收裝置排污水在定排的閃蒸乏汽,有效利用了除鹽水原有壓差,在回收乏汽余熱和凝液的同時(shí),又沒有增加多余的能耗點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了CFB鍋爐島零排放,達(dá)到了清潔生產(chǎn)的目的。3CFB鍋爐煙氣余熱回收3.1CFB鍋爐煙氣余熱回收簡況由于煤在燃燒時(shí)通常會產(chǎn)生硫氧化物(SO2和SO3),硫氧化物與水蒸氣結(jié)合后即形成硫酸蒸汽,當(dāng)鍋爐尾部受熱面的金屬壁面溫度低于硫酸蒸汽的凝結(jié)點(diǎn)(酸露點(diǎn)),就會在其表面形成液態(tài)硫酸(結(jié)露),對尾部換熱器造成酸結(jié)露腐蝕,所以,鍋爐在設(shè)計(jì)時(shí),不得不通過提高排煙溫

8、度或使用傳熱極差的非金屬材料(如搪瓷管)來緩解結(jié)露腐蝕現(xiàn)象的產(chǎn)生,并沒有從根本上解決問題。目前CFB鍋爐排煙溫度在(155160)之間,鍋爐排煙熱損失大,如果采用普通的列管式換熱器回收煙氣中的余熱,將排煙溫度降低至130以下,則勢必會發(fā)生露點(diǎn)酸腐蝕,影響設(shè)備長周期使用壽命,且當(dāng)運(yùn)行工況出現(xiàn)變化時(shí),也無法直接對金屬壁溫進(jìn)行有效調(diào)整,在防止尾部換熱器露點(diǎn)腐蝕上處于被動防護(hù)。計(jì)劃通過采用相變換熱器回收技術(shù),解決以上問題。3.2CFB鍋爐煙氣余熱回收方案相變換熱器安裝在鍋爐尾部,設(shè)備本體分為兩部分,下段安裝在煙道內(nèi),設(shè)備為換熱管束,主要作用是吸收煙氣中的熱量,上段安裝在煙道外,換熱管束上方,設(shè)備為表面

9、式換熱器,主要起集汽、換熱的作用(詳見圖4)。向相變換熱器內(nèi)注入一定傳熱介質(zhì)后,使整個(gè)相變換熱器處于全密閉狀態(tài),傳熱介質(zhì)在相變下段吸收煙氣中的熱量,汽化后的蒸汽經(jīng)集汽管排至換熱器頂部表面式換熱器,在換熱器內(nèi),熱量被冷卻介質(zhì)吸收升溫,而傳熱介質(zhì)則冷凝后靠自重經(jīng)下降管回落至煙道換熱器內(nèi),重新吸收煙氣的熱量。該技術(shù)主要是利用壓力與飽和溫度一一對應(yīng)的熱力學(xué)基本原理,使所有在煙道內(nèi)的管束都處于同一壓力下,保證所有管束金屬壁溫都在可控范圍內(nèi),解決了采用普通冷源直接與煙氣換熱易在冷源進(jìn)口處發(fā)生SO2低溫腐蝕的突出問題。3.3CFB鍋爐煙氣余熱回收項(xiàng)目效果相變換熱器后,鍋爐運(yùn)行參數(shù)如表2所示:相變換熱器安裝投

10、用后,引風(fēng)機(jī)進(jìn)口負(fù)壓分別提高了(0.44/0.4)kPa,這主要是由于安裝相變換熱器后,煙道內(nèi)煙氣流通阻力變大,為維持爐膛負(fù)壓不變,引風(fēng)機(jī)進(jìn)口增加抽力;兩側(cè)排煙溫度分別降低了(28.46/29.91),冷卻水流量約45t/h,溫升56.33。在實(shí)際操作中,主操可利用兩側(cè)調(diào)節(jié)閥對冷卻水水量進(jìn)行調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)對過熱器壁溫的可調(diào)可控,改變相變后的出口煙溫。通過吸收排煙余熱,通過查表可知除鹽冷卻水進(jìn)口熱焓:227.83kJ/kg,出口熱焓:464.18kJ/kg,按相變換熱器每年運(yùn)行8000小時(shí)計(jì)算,年回收熱焓:(464.18-227.83)451038000=85.09106MJ將回收熱量按入爐煤平均熱

11、值20.5MJ/kg則算成煤量為:85.0910620.5=4150.7t按年節(jié)約煤炭4150.7噸,按煤炭價(jià)格750元/噸計(jì)算,降本創(chuàng)效311.3萬元。相變冷卻水跟爐相變冷卻水共用一臺75kW的管道泵,該泵設(shè)計(jì)流量150t/h,1#爐用水約45t/h,2#爐用水約45t/h。投用2#爐相變換熱器后,該管道泵運(yùn)行功耗約增加23kW,每年增加電耗238000=18.4萬kw,按每度電0.702元計(jì)算,增加運(yùn)行成本12.9萬元。由于進(jìn)除氧器除鹽水進(jìn)行了加熱,相應(yīng)除氧器耗中壓蒸汽減少。折合減少中壓蒸汽用量85.09106MJ3061MJ/t=27798t。由于3#汽輪機(jī)仍有中抽富余,相當(dāng)于減少中抽量27798t,按平均每減少10t抽汽,減少發(fā)電228kwh計(jì)算,共計(jì)減少發(fā)電量2779810228=633794.4kwh,按每度電盈利0.08元計(jì)算,減少發(fā)電創(chuàng)效5.1萬元。相變換熱器投運(yùn)后,兩側(cè)換熱器壁溫分別為116/115,兩側(cè)排煙溫度分別降低了28/29,在日常運(yùn)行中,鍋爐主操可通過調(diào)整調(diào)節(jié)閥開度來調(diào)整冷卻水水量,實(shí)現(xiàn)對過熱器壁溫的可調(diào)可控,在避免相變金屬壁表面出現(xiàn)低溫腐蝕的前提下,改變相變后的出口煙溫。4結(jié)束語隨著節(jié)能減排觀念的深入人心,我國各個(gè)行業(yè)的節(jié)能減排也會得到大力發(fā)展,CFB鍋爐系統(tǒng)作為我國現(xiàn)階段煙氣余熱利用的重點(diǎn)領(lǐng)域,其相應(yīng)的新理論

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