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文檔簡介

挖隴溝煤礦地測部

二0一三年三月編制:審核:地測部:生技部:調(diào)度室:安監(jiān)部:總工程師:概述1.1工程概況970主石門設計施工區(qū)域位于挖隴溝井田中部、9?10勘探線之間,目前該巷已進入三疊系下統(tǒng)茅草鋪(Tm)強含水地層內(nèi)掘進施工,施工區(qū)域巖層產(chǎn)狀310°Z50。?51°,井下標高+971.6m。2013年2月,礦上在該巷K0+274m處對工作面進行例行探放水時,鉆孔于該巷里程K0+327m處揭穿一巖溶裂隙,寬約0.05m,裂隙內(nèi)涌水約30m3/h,水質(zhì)渾濁,水壓小,鉆孔繼續(xù)鉆進至該巷里程K0+390m時,孔內(nèi)鉆進壓力增大,向前繼續(xù)鉆進困難,退鉆后,鉆孔峰值涌水量約160m3/h,水質(zhì)渾濁,含泥量大,實測水壓0.6Mpa,鑒于工作面掘進前方的復雜水文地質(zhì)條件,巷道繼續(xù)向前掘進施工存在的安全風險極大,為了掘進施工的安全順利進行,2013年2月16日?3月5日,礦上對該段巖溶構(gòu)造進行了注漿封堵加固、鉆孔檢驗等工作,以做好掘進前的地質(zhì)災害治理,確保掘進安全進行。1.2施工區(qū)域地質(zhì)及水文地質(zhì)情況施工區(qū)域位于安底背斜北段西翼、三疊系下統(tǒng)茅草鋪(T1m)強含水地層中,該組巖性為灰白?灰色薄?厚層細晶石灰?guī)r,局部夾泥灰?guī)r。出露厚度大于400m。分布于井田及整個中金礦區(qū)西側(cè),井田內(nèi)出露面積2.08km2。該層為碳酸鹽巖裂隙溶洞水,含水極不均一,富水性極強。該巖組與井田西側(cè)外的革木河距離較近,由于革木河的深切(河面標高約850m),該巖組內(nèi)的地表及地下水均很快泄入革木河中,故該組在井田分布地段內(nèi)未見泉水點。注漿施工情況2.1施工依據(jù)1)《礦山井巷工程施工及驗收規(guī)范》(GBJ213-90);2)《注漿技術規(guī)程》(YSJ211-92);3)《防治水規(guī)定》(2009.12中國礦業(yè)大學出版社);4)《地下鐵道設計與施工》(1997陜西科學出版社);5)《970主石門水害治理工程施工組織設計》;6)970主石門鉆探及實測地質(zhì)、水文地質(zhì)資料。2.2施工組織機構(gòu)1)現(xiàn)場安全施工負責人:肖林;2)現(xiàn)場技術負責人:杜波(負責技術安全措施的貫徹執(zhí)行及現(xiàn)場監(jiān)督指導);3)注漿堵水方案的實施由地測部楊濤負責現(xiàn)場指揮及技術指導;4)工程質(zhì)量由總監(jiān)張旭原負責全程進行監(jiān)督。2.3注漿施工2.3.1注漿施工及工程量970主石門水害治理工程注漿方案共分三階段進行,第一階段對之前工作面所施工7號涌水鉆孔進行封堵;第二階段在巷道斷面四周施工6個檢查鉆孔,對7號鉆孔的注漿效果進行檢驗,如檢驗效果不好再進行補注;第三階段為巷道通過地質(zhì)構(gòu)造帶后,對構(gòu)造地段注漿效果進行檢查,在必要地段進行補注作圍巖加固處理。依據(jù)《970主石門水害治理工程施工組織設計》本次水害治理工程先實施第一、二階段方案,待巷道通過構(gòu)造地段后實施第三階段方案。本工程自2月16號進場,前后歷時17天,于3月5日完工,在現(xiàn)場實際施工中,根據(jù)7號孔注漿及孔內(nèi)水文地質(zhì)情況對原方案作了適當調(diào)整,同時對注漿工藝進行了更新,最終按照調(diào)整后的設計方案完成封堵地質(zhì)探查鉆孔1個、施工檢查鉆孔4個,進尺360m,合計注水泥122.7噸、粉煤灰8.4噸、水玻璃0.478噸,注漿過程中,實行三班工作制,采用人停設備不停,材料上供應及時,未出現(xiàn)停工待料現(xiàn)象,保證了注漿的連續(xù)性,同時終孔注漿壓力穩(wěn)定在8mpa及以上,達到設計方案要求。(鉆孔注漿效果詳見插圖1、2、3)圖1注漿效果平面圖圖2鉆孔布置斷面成果圖97Q?<-7言[|檢TU槍7圖3注漿效果剖面圖2.3.2注漿材料及水灰比本次注漿材料選用425#普通硅酸鹽水泥及65#水玻璃凝結(jié)劑,由于巖溶裂隙局部寬度不一,在注漿過程中,水灰比一般采用3:1、水玻璃與水泥漿0.5:10的比例進行施工,在中途孔內(nèi)注漿壓力未見起壓時,采用水灰比3:1、水玻璃與水1:4的比例進行雙液灌注,漿液由稀到濃,逐級變換,直至巖溶裂隙內(nèi)漿液飽和、注漿孔內(nèi)壓力上升達到設計要求為止。帷幕注漿施工質(zhì)量分析與評價3.1施工過程質(zhì)量分析在整個施工過程中,實行每班技術工程師現(xiàn)場跟班制度和監(jiān)理工程師現(xiàn)場監(jiān)督檢查制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正解決,同時鉆孔深度、方位、孔斜、注水試驗、灌漿班報實行驗收簽證制度,確保施工質(zhì)量、從制度上得到保證。3.2注漿參數(shù)分析本次帷幕注漿施工用料、注漿鉆孔的施工及注漿鉆孔終孔壓力均嚴格按設計方案進行,巷道內(nèi)未出現(xiàn)跑漿現(xiàn)象,達到設計規(guī)范要求。3.3檢查孔效果分析為了檢驗帷幕注漿效果,注漿鉆孔注漿完畢后,共于巷道磧頭施工了4個檢查孔(孔號:11檢-1、II檢-2、II檢-3、II檢-4),分別位于巷道斷面左右及頂?shù)撞课?,從各檢查孔的施工情況看,孔內(nèi)地質(zhì)及水文地質(zhì)情況良好,未見空洞及破碎地段,亦未見較大水量的涌水現(xiàn)象,從各鉆孔沖洗液中亦可見因固結(jié)水泥漿粉與水的溶液,在隨后進行的各檢查鉆孔壓水試驗中,初次注水壓力均達到9mpa及以上,據(jù)此可判斷施工區(qū)域前方巖體裂隙內(nèi)已充填灌漿物、帷幕加固圈內(nèi)巖體及灌注物致密、灌注物的擴散半徑滿足設計規(guī)范。(見插圖)3.4帷幕注漿施工前后工作面涌水對比自1月27日970主石門施工探水鉆孔遇巖溶裂隙破碎帶以來,在圍幕注漿施工前,970地-7號探水鉆孔涌水量約160m3/h,水質(zhì)渾濁、含泥量大;帷幕注漿施工后,7號鉆孔及各檢查孔未見涌水現(xiàn)象,從各檢查鉆孔沖洗液中可見致密水泥漿液固結(jié)體,由此可見,7號鉆孔在注漿施工時,灌漿液在高壓下沿裂隙或孔洞作不規(guī)則流動,擴散半徑最遠已達20m及以上,形成一半徑約20m的注漿封閉加固圈,完全將水體阻隔于圍幕外,滿足或完全達到設計規(guī)范要求。結(jié)論及建議4.1結(jié)論970主石門特大巖溶裂隙破碎帶圍幕注漿經(jīng)過17天的緊張施工,已完成設計要求的相關工程量,經(jīng)檢查孔驗證,注漿前后工作面的水文變化對比,本次帷幕注漿施工達到設計要求及行業(yè)規(guī)范標準,滿足了970主石門安全繼續(xù)向前掘進的目的。但由于本次注漿主要對7號鉆孔所探測到的第一組巖溶裂隙進行了加強處理,因此,巷道在施工至K0+327m處時,仍需停頭進行探測,必要時再次進行注漿作業(yè)。4.2建議由于970主石門特大巖溶裂隙破碎帶帷幕注漿施工在枯水季節(jié)進行,破碎帶內(nèi)水壓及水量不大,且本次注漿施工工期緊,難免存在注漿控制盲區(qū),建議在巷道掘進施工時考慮以下因素:1)為保證掘進施工絕對不發(fā)生水害事故,每班在掘進施工前,必須嚴格

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