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鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2022/12/111、簡(jiǎn)介鞍鋼新軋鋼第二煉鋼北區(qū)RH-TB設(shè)備建設(shè)始于1998年,該設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和主要設(shè)備從德國(guó)MESSO公司引進(jìn),采用大罐旋轉(zhuǎn)臺(tái)快速換罐、真空室雙室平移、多功能氧槍等技術(shù)。在超低碳鋼生產(chǎn)過(guò)程中,一方面要強(qiáng)化RH的脫碳能力,并防止精煉后期增碳;另一方面,超低碳鋼由于脫碳的需要,處理前后鋼水中及渣中含氧較高,如何精確控制鋼水中氧對(duì)鋼水最終質(zhì)量具有重要影響。因此,系統(tǒng)研究深脫碳冶煉控制、殘余氧和夾雜物控制以及防止增碳等,對(duì)提高RH精煉效率以及提高鋼水潔凈度具有重要意義。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群1、簡(jiǎn)介鞍鋼新軋鋼第二煉鋼北區(qū)RH-TB設(shè)備建設(shè)始于199822、RH深脫碳工藝研究

我廠生產(chǎn)IF鋼和冷軋硅鋼采用的冶煉工藝路線為:復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→RH/TB→板坯連鑄2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2、RH深脫碳工藝研究我廠生產(chǎn)IF鋼和冷軋硅鋼采用的冶煉32.1、復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉工藝研究鞍鋼二煉鋼北區(qū)180噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,冶煉IF鋼和硅鋼時(shí),全程底吹氬氣,后期增大供氣強(qiáng)度是為促進(jìn)鋼-渣反應(yīng)以達(dá)到進(jìn)一步降碳。冶煉過(guò)程頂吹氧槍采取高→低→低的槍位變化,實(shí)現(xiàn)冶煉終點(diǎn)[C]含量越低越好的目標(biāo),出鋼過(guò)程采取“留氧”操作。由于精煉前的粗鋼液中[C]、[O]含量及其穩(wěn)定性對(duì)RH/TB精煉過(guò)程深脫碳的操作工藝、精煉時(shí)間等有很大的影響,因此,要求復(fù)吹轉(zhuǎn)爐供給RH/TB精煉的粗鋼液中的[C]≤500ppm,[O]為400~600ppm。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.1、復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉工藝研究鞍鋼二煉鋼北區(qū)180噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)42.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程復(fù)吹轉(zhuǎn)爐出鋼鋼水中[C]若在400ppm,[O]在500ppm,則RH/TB深脫碳可分為三個(gè)階段。第一階段:[C]由400ppm降至200ppm。此期間內(nèi),[C]、[O]含量較高,反應(yīng)激烈,噴濺嚴(yán)重;同時(shí),抽真空時(shí)間不長(zhǎng),可以減輕鋼液噴濺發(fā)生。由于鋼液中的[C]、[O]高,在鋼液中的擴(kuò)散又不是限制性環(huán)節(jié),因此深脫碳措施往往采取自然脫碳方式。第一階段深脫碳時(shí)間一般在5min左右。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程復(fù)吹轉(zhuǎn)爐出鋼鋼水中[C]若52.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程第二階段:[C]由200ppm左右降至30ppm。盡管提高真空度對(duì)脫碳有促進(jìn)作用,但該階段脫碳速度主要受到鋼液中的[O]控制。這是因?yàn)榈谝浑A段脫碳反應(yīng)已消耗了鋼液中的[O],若想加速深脫碳反應(yīng),必須補(bǔ)充鋼液中的[O]至200~400ppm,因此,該階段深脫碳措施往往采取頂吹氧強(qiáng)制脫碳方式,深脫碳時(shí)間一般在15~20min之間。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程第二階段:2022/12/62.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程第三階段:脫[C]后期,鋼液中的[C]由30ppm左右降至10ppm以下。該階段碳氧反應(yīng)速度極慢,提高真空度的促進(jìn)作用不明顯,且碳氧反應(yīng)地點(diǎn)已轉(zhuǎn)移到鋼液表面層,因此不僅采取頂吹氧強(qiáng)制脫碳,同時(shí)還采取增加鋼液與氣相接觸面積的措施,如向鋼液表面吹氬等以及加入鐵礦粉等方法。同時(shí)在真空條件下精煉時(shí)間保持越長(zhǎng),才能做到進(jìn)一步降低鋼液中的碳含量。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程第三階段:2022/12/72.3、提高RH/TB深脫碳措施快速提高RH真空度增加提升鋼液的驅(qū)動(dòng)氣體氬氣流量向真空室內(nèi)鋼液表面吹氧

延長(zhǎng)真空脫碳時(shí)間

RH/TB處理采用大泵抽真空,并采取手動(dòng)和自動(dòng)控制相結(jié)合,提高真空室內(nèi)的排氣速度,快速提高真空度。增加提升鋼液的驅(qū)動(dòng)氬氣流量,可以促進(jìn)鋼液通過(guò)RH真空室的循環(huán)速度,增大鋼液-氬氣泡的接觸面積,有利于碳氧反應(yīng)的快速進(jìn)行。由此,將氬氣流量由原來(lái)的90提高到140Nm3·h-1,鋼液循環(huán)速度由90t·min-1提高到120t·min-1。真空吹氧強(qiáng)制脫碳時(shí),供氧流量為2000Nm3·h-1,保持鋼液中的[O]約在260ppm以上。真空處理時(shí)間越長(zhǎng),鋼液碳含量就越低。當(dāng)真空脫碳處理時(shí)間約22min左右,鋼液中的碳含量由160ppm左右降至20ppm左右。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.3、提高RH/TB深脫碳措施快速提高RH真空度RH/TB83、防止RH精煉鋼液增碳的措施1)防止鋼包襯磚增碳真空吹氧深脫碳處理結(jié)束時(shí)IF鋼鋼液中的碳含量為10ppm程度,但是經(jīng)過(guò)10min時(shí)間真空脫氧、合金化后,鋼液中的碳含量就增加了10ppm左右。此增碳量主要是由于碳含量為12%的鋼包襯磚引起的。目前,二煉鋼廠采用微碳的鋁鎂尖晶石鋼包襯磚來(lái)盛裝IF鋼液,增碳量可降至1ppm左右。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群3、防止RH精煉鋼液增碳的措施1)防止鋼包襯磚增碳202293、防止RH精煉鋼液增碳的措施2)防止?jié)沧⑦^(guò)程增碳從鋼液-鑄坯過(guò)程中,鋼包襯磚、長(zhǎng)水口、中間罐涂料和覆蓋劑、浸入水口、保護(hù)渣等材料均可能導(dǎo)致鋼水增碳。尤其是中間罐低液面開澆、結(jié)晶器液面波動(dòng)等原因造成卷渣,使得鋼液和澆鑄頭坯中碳含量增加。目前,我廠不僅優(yōu)化連鑄操作工藝,而且全部采用無(wú)碳或者微碳的耐火材料和各種渣劑。澆注IF鋼過(guò)程,鋼液從RH處理完畢移至中間罐內(nèi),其增碳量控制在1.5~2.7ppm;從中間罐至結(jié)晶器內(nèi)鋼液增碳量控制在1ppm左右。連鑄IF鋼全過(guò)程增碳量控制在3ppm左右。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群3、防止RH精煉鋼液增碳的措施2)防止?jié)沧⑦^(guò)程增碳2022103、防止RH精煉鋼液增碳的措施3)清除真空室壁上殘留物在加大RH驅(qū)動(dòng)氣體氬氣流量以及頂吹氧強(qiáng)制脫碳反應(yīng)過(guò)程,不可避免造成鋼液噴濺并在真空室內(nèi)壁形成殘鋼,在下一爐鋼液精煉時(shí)熔化下來(lái)進(jìn)入鋼液,使其增碳。因此我廠及時(shí)采用頂槍吹氧熔化清除真空室壁上的殘鋼。由于采取優(yōu)化的深脫碳工藝和防止增碳措施,目前,大批量生產(chǎn)IF鋼坯中[C]30ppm,平均為21ppm。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群3、防止RH精煉鋼液增碳的措施3)清除真空室壁上殘留物20114、RH精煉鋼中氧含量和夾雜物控制除了對(duì)碳含量有嚴(yán)格要求之外,IF鋼和冷軋硅鋼對(duì)Al2O3夾雜物要求也比較嚴(yán)格。以前二煉鋼生產(chǎn)時(shí)為了加強(qiáng)RH的脫碳效果,脫碳結(jié)束后的氧值控制比較高,在500~600ppm左右。脫碳結(jié)束后的氧值高,鋁的加入量越大,產(chǎn)生的Al2O3夾雜物也多。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群4、RH精煉鋼中氧含量和夾雜物控制除了對(duì)碳含量有嚴(yán)格要求之124.1、影響RH精煉鋼水中氧含量和夾雜物的主要因素轉(zhuǎn)爐碳含量由于化驗(yàn)結(jié)果滯后,因此以爐后鋼水碳含量作為RH搬入時(shí)鋼水碳含量引起氧含量偏差增大。為此,要求轉(zhuǎn)爐[C]含量控制在0.03%左右,出鋼后延長(zhǎng)底吹時(shí)間,使碳氧反應(yīng)盡可能接近平衡,從而降低氧含量的偏差。RH搬入時(shí)氧含量鋼水罐在運(yùn)輸過(guò)程中,碳氧反應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行,所以轉(zhuǎn)爐出鋼的氧含量到精煉后有一定的降低。沸騰鋼出鋼時(shí)的轉(zhuǎn)爐氧值控制在600ppm左右,如果氧值過(guò)低,則脫碳效果就達(dá)不到,需補(bǔ)氧操作。如果轉(zhuǎn)爐出鋼的氧值過(guò)高,由于氧在鋼渣之間平衡,渣氧化性也高。頂渣增氧渣氧化性越高,則其向鋼水的傳氧能力越強(qiáng)。為此,在轉(zhuǎn)爐出鋼后或在精煉處理前,加入一定量的改質(zhì)劑,精煉結(jié)束后的鋼水及渣的氧化性明顯降低。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群4.1、影響RH精煉鋼水中氧含量和夾雜物的主要因素轉(zhuǎn)爐碳含量134.2、降低RH殘余氧和夾雜物措施●鋼在轉(zhuǎn)爐出鋼后調(diào)整鋼水中氧值,保證到RH的氧值范圍在500~700ppm,若高于此范圍則通過(guò)喂鋁線進(jìn)行調(diào)整;●改變傳統(tǒng)的脫碳18min后才能進(jìn)行鋁氧升溫的工藝,允許在脫碳10min后就可以進(jìn)行鋁氧升溫,這樣不僅可以調(diào)整鋼水中的氧值,且可促進(jìn)升溫產(chǎn)生的Al2O3夾雜有更長(zhǎng)的上浮時(shí)間;●建立了10min升溫吹氧和加鋁升溫的計(jì)算模型,對(duì)吹氧操作進(jìn)行有效的控制;●10min定氧,若此時(shí)不需升溫,氧值大于420ppm時(shí),加鋁預(yù)脫氧。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群4.2、降低RH殘余氧和夾雜物措施●鋼在轉(zhuǎn)爐出鋼145、主要結(jié)論鞍鋼第二煉鋼廠RH/TB真空吹氧深脫碳時(shí),要求復(fù)吹轉(zhuǎn)爐供給粗鋼液中的[C]≤500ppm,[O]400~600ppm;提升鋼液驅(qū)動(dòng)氣體氬氣流量140Nm3·h-1,鋼液循環(huán)速度120t·min-1;強(qiáng)制脫碳頂吹氣流量為2000Nm3·h-1;深脫碳第一階段RH真空度控制1kPa左右,處理時(shí)間約4min左右。第二、三階段RH真空度控制在0.12~0.15kPa范圍,處理時(shí)間約20min左右。與鋼液相接觸的耐火材料和各種渣劑,均采用無(wú)碳或者微碳含量,可有效防止增碳。通過(guò)煉鋼及精煉分別采取措施后,RH殘余氧值與采取措施前相比有了明顯的改善。對(duì)采取該措施前后硅鋼夾雜情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),2006年6月~8月份的夾雜比例平均為0.17%,2006年9月~2007年5月份的夾雜比例平均為0.12%,夾雜比例下降了0.05%。目前,鞍鋼第二煉鋼廠已經(jīng)大批量穩(wěn)定生產(chǎn)碳含量30ppm的IF鋼坯,平均在21ppm左右。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群5、主要結(jié)論鞍鋼第二煉鋼廠RH/TB真空吹氧深脫碳時(shí),要求復(fù)15演講完畢,謝謝聽講!再見,seeyouagain3rew2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群演講完畢,謝謝聽講!再見,seeyouagain3rew16鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2022/12/1171、簡(jiǎn)介鞍鋼新軋鋼第二煉鋼北區(qū)RH-TB設(shè)備建設(shè)始于1998年,該設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和主要設(shè)備從德國(guó)MESSO公司引進(jìn),采用大罐旋轉(zhuǎn)臺(tái)快速換罐、真空室雙室平移、多功能氧槍等技術(shù)。在超低碳鋼生產(chǎn)過(guò)程中,一方面要強(qiáng)化RH的脫碳能力,并防止精煉后期增碳;另一方面,超低碳鋼由于脫碳的需要,處理前后鋼水中及渣中含氧較高,如何精確控制鋼水中氧對(duì)鋼水最終質(zhì)量具有重要影響。因此,系統(tǒng)研究深脫碳冶煉控制、殘余氧和夾雜物控制以及防止增碳等,對(duì)提高RH精煉效率以及提高鋼水潔凈度具有重要意義。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群1、簡(jiǎn)介鞍鋼新軋鋼第二煉鋼北區(qū)RH-TB設(shè)備建設(shè)始于1998182、RH深脫碳工藝研究

我廠生產(chǎn)IF鋼和冷軋硅鋼采用的冶煉工藝路線為:復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→RH/TB→板坯連鑄2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2、RH深脫碳工藝研究我廠生產(chǎn)IF鋼和冷軋硅鋼采用的冶煉192.1、復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉工藝研究鞍鋼二煉鋼北區(qū)180噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,冶煉IF鋼和硅鋼時(shí),全程底吹氬氣,后期增大供氣強(qiáng)度是為促進(jìn)鋼-渣反應(yīng)以達(dá)到進(jìn)一步降碳。冶煉過(guò)程頂吹氧槍采取高→低→低的槍位變化,實(shí)現(xiàn)冶煉終點(diǎn)[C]含量越低越好的目標(biāo),出鋼過(guò)程采取“留氧”操作。由于精煉前的粗鋼液中[C]、[O]含量及其穩(wěn)定性對(duì)RH/TB精煉過(guò)程深脫碳的操作工藝、精煉時(shí)間等有很大的影響,因此,要求復(fù)吹轉(zhuǎn)爐供給RH/TB精煉的粗鋼液中的[C]≤500ppm,[O]為400~600ppm。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.1、復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉工藝研究鞍鋼二煉鋼北區(qū)180噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)202.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程復(fù)吹轉(zhuǎn)爐出鋼鋼水中[C]若在400ppm,[O]在500ppm,則RH/TB深脫碳可分為三個(gè)階段。第一階段:[C]由400ppm降至200ppm。此期間內(nèi),[C]、[O]含量較高,反應(yīng)激烈,噴濺嚴(yán)重;同時(shí),抽真空時(shí)間不長(zhǎng),可以減輕鋼液噴濺發(fā)生。由于鋼液中的[C]、[O]高,在鋼液中的擴(kuò)散又不是限制性環(huán)節(jié),因此深脫碳措施往往采取自然脫碳方式。第一階段深脫碳時(shí)間一般在5min左右。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程復(fù)吹轉(zhuǎn)爐出鋼鋼水中[C]若212.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程第二階段:[C]由200ppm左右降至30ppm。盡管提高真空度對(duì)脫碳有促進(jìn)作用,但該階段脫碳速度主要受到鋼液中的[O]控制。這是因?yàn)榈谝浑A段脫碳反應(yīng)已消耗了鋼液中的[O],若想加速深脫碳反應(yīng),必須補(bǔ)充鋼液中的[O]至200~400ppm,因此,該階段深脫碳措施往往采取頂吹氧強(qiáng)制脫碳方式,深脫碳時(shí)間一般在15~20min之間。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程第二階段:2022/12/222.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程第三階段:脫[C]后期,鋼液中的[C]由30ppm左右降至10ppm以下。該階段碳氧反應(yīng)速度極慢,提高真空度的促進(jìn)作用不明顯,且碳氧反應(yīng)地點(diǎn)已轉(zhuǎn)移到鋼液表面層,因此不僅采取頂吹氧強(qiáng)制脫碳,同時(shí)還采取增加鋼液與氣相接觸面積的措施,如向鋼液表面吹氬等以及加入鐵礦粉等方法。同時(shí)在真空條件下精煉時(shí)間保持越長(zhǎng),才能做到進(jìn)一步降低鋼液中的碳含量。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.2、RH/TB深脫碳精煉過(guò)程第三階段:2022/12/232.3、提高RH/TB深脫碳措施快速提高RH真空度增加提升鋼液的驅(qū)動(dòng)氣體氬氣流量向真空室內(nèi)鋼液表面吹氧

延長(zhǎng)真空脫碳時(shí)間

RH/TB處理采用大泵抽真空,并采取手動(dòng)和自動(dòng)控制相結(jié)合,提高真空室內(nèi)的排氣速度,快速提高真空度。增加提升鋼液的驅(qū)動(dòng)氬氣流量,可以促進(jìn)鋼液通過(guò)RH真空室的循環(huán)速度,增大鋼液-氬氣泡的接觸面積,有利于碳氧反應(yīng)的快速進(jìn)行。由此,將氬氣流量由原來(lái)的90提高到140Nm3·h-1,鋼液循環(huán)速度由90t·min-1提高到120t·min-1。真空吹氧強(qiáng)制脫碳時(shí),供氧流量為2000Nm3·h-1,保持鋼液中的[O]約在260ppm以上。真空處理時(shí)間越長(zhǎng),鋼液碳含量就越低。當(dāng)真空脫碳處理時(shí)間約22min左右,鋼液中的碳含量由160ppm左右降至20ppm左右。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群2.3、提高RH/TB深脫碳措施快速提高RH真空度RH/TB243、防止RH精煉鋼液增碳的措施1)防止鋼包襯磚增碳真空吹氧深脫碳處理結(jié)束時(shí)IF鋼鋼液中的碳含量為10ppm程度,但是經(jīng)過(guò)10min時(shí)間真空脫氧、合金化后,鋼液中的碳含量就增加了10ppm左右。此增碳量主要是由于碳含量為12%的鋼包襯磚引起的。目前,二煉鋼廠采用微碳的鋁鎂尖晶石鋼包襯磚來(lái)盛裝IF鋼液,增碳量可降至1ppm左右。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群3、防止RH精煉鋼液增碳的措施1)防止鋼包襯磚增碳2022253、防止RH精煉鋼液增碳的措施2)防止?jié)沧⑦^(guò)程增碳從鋼液-鑄坯過(guò)程中,鋼包襯磚、長(zhǎng)水口、中間罐涂料和覆蓋劑、浸入水口、保護(hù)渣等材料均可能導(dǎo)致鋼水增碳。尤其是中間罐低液面開澆、結(jié)晶器液面波動(dòng)等原因造成卷渣,使得鋼液和澆鑄頭坯中碳含量增加。目前,我廠不僅優(yōu)化連鑄操作工藝,而且全部采用無(wú)碳或者微碳的耐火材料和各種渣劑。澆注IF鋼過(guò)程,鋼液從RH處理完畢移至中間罐內(nèi),其增碳量控制在1.5~2.7ppm;從中間罐至結(jié)晶器內(nèi)鋼液增碳量控制在1ppm左右。連鑄IF鋼全過(guò)程增碳量控制在3ppm左右。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群3、防止RH精煉鋼液增碳的措施2)防止?jié)沧⑦^(guò)程增碳2022263、防止RH精煉鋼液增碳的措施3)清除真空室壁上殘留物在加大RH驅(qū)動(dòng)氣體氬氣流量以及頂吹氧強(qiáng)制脫碳反應(yīng)過(guò)程,不可避免造成鋼液噴濺并在真空室內(nèi)壁形成殘鋼,在下一爐鋼液精煉時(shí)熔化下來(lái)進(jìn)入鋼液,使其增碳。因此我廠及時(shí)采用頂槍吹氧熔化清除真空室壁上的殘鋼。由于采取優(yōu)化的深脫碳工藝和防止增碳措施,目前,大批量生產(chǎn)IF鋼坯中[C]30ppm,平均為21ppm。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群3、防止RH精煉鋼液增碳的措施3)清除真空室壁上殘留物20274、RH精煉鋼中氧含量和夾雜物控制除了對(duì)碳含量有嚴(yán)格要求之外,IF鋼和冷軋硅鋼對(duì)Al2O3夾雜物要求也比較嚴(yán)格。以前二煉鋼生產(chǎn)時(shí)為了加強(qiáng)RH的脫碳效果,脫碳結(jié)束后的氧值控制比較高,在500~600ppm左右。脫碳結(jié)束后的氧值高,鋁的加入量越大,產(chǎn)生的Al2O3夾雜物也多。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群4、RH精煉鋼中氧含量和夾雜物控制除了對(duì)碳含量有嚴(yán)格要求之284.1、影響RH精煉鋼水中氧含量和夾雜物的主要因素轉(zhuǎn)爐碳含量由于化驗(yàn)結(jié)果滯后,因此以爐后鋼水碳含量作為RH搬入時(shí)鋼水碳含量引起氧含量偏差增大。為此,要求轉(zhuǎn)爐[C]含量控制在0.03%左右,出鋼后延長(zhǎng)底吹時(shí)間,使碳氧反應(yīng)盡可能接近平衡,從而降低氧含量的偏差。RH搬入時(shí)氧含量鋼水罐在運(yùn)輸過(guò)程中,碳氧反應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行,所以轉(zhuǎn)爐出鋼的氧含量到精煉后有一定的降低。沸騰鋼出鋼時(shí)的轉(zhuǎn)爐氧值控制在600ppm左右,如果氧值過(guò)低,則脫碳效果就達(dá)不到,需補(bǔ)氧操作。如果轉(zhuǎn)爐出鋼的氧值過(guò)高,由于氧在鋼渣之間平衡,渣氧化性也高。頂渣增氧渣氧化性越高,則其向鋼水的傳氧能力越強(qiáng)。為此,在轉(zhuǎn)爐出鋼后或在精煉處理前,加入一定量的改質(zhì)劑,精煉結(jié)束后的鋼水及渣的氧化性明顯降低。2022/12/20鞍鋼RH精煉工藝研究與實(shí)踐寶鋼RH年會(huì)孫群4.1、影響RH精煉鋼水中氧含量和夾雜物的主要因素轉(zhuǎn)爐碳含量294.2、降低RH殘余氧和夾雜物措施●鋼在轉(zhuǎn)爐出鋼后調(diào)整鋼水中氧值,保證到R

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