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文檔簡介

精細管理創(chuàng)效益,找準目標提指標分析提綱1.我站基本情況介紹2.標桿指標運行分析3.存在的問題及措施一、我站基本情況介紹我站現(xiàn)有職工13人,高級工12人、中級工1人。管理油井25口、水井5口、降壓泵1臺。擔負著年產(chǎn)原油1.989萬噸、注水9.8萬立方米的生產(chǎn)任務。同時,我站還肩負著全隊摻水量的監(jiān)控,以及聯(lián)合站注水壓力、注水水質的監(jiān)測等任務。我站深入開展“121”精細管理模式,以“創(chuàng)新、求實、細致、團結”的班組文化為核心,實現(xiàn)了年度安全生產(chǎn)無事故,多次榮獲局、廠級“青年文明號”、“HSE先進班組”、“巾幗建功示范崗”等榮譽稱號。

一、我站基本情況介紹1.我站基本情況介紹2.標桿指標運行分析3.存在的問題及措施分析提綱主要經(jīng)濟技術指標二、標桿指標運行分析五號站2010-2011年同期主要運行指標對比表指標人均產(chǎn)油量連續(xù)安全生產(chǎn)天數(shù)百米提液用電單耗百米采油用電單耗油井單井耗材水井單井耗材注水合格率抽油機平衡度合格率連續(xù)無躺井天數(shù)油井維護作業(yè)頻次油井檢泵周期泵效2010年1月-6月完成713.851810.7676.9642681366.2576.0881340.1655253.92011年1月-6月完成727.211810.7507.1802491081.251001590.0857754.8同期對比差值13.360-0.0170.216-190-366.255.251225-0.08250.9主要經(jīng)濟技術指標二、標桿指標運行分析提升指標:1、人均產(chǎn)油量;2、百米采油用電單耗;3、油井單井耗材;4、水井單井耗材;5、注水合格率;6、抽油機平衡度合格率;7、油井無躺井天數(shù);8、油井維護作業(yè)頻次;9、油井檢泵周期;

10、泵效。五號站2010-2011年同期提升指標對比表指標人均產(chǎn)油量百米提液用電單耗油井單井耗材水井單井耗材注水合格率抽油機平衡度合格率油井無躺井天數(shù)油井維護作業(yè)頻次油井減泵周期泵效2010年1月-6月完成713.90.767268136676881340.1655253.92011年1月-6月完成727.20.752491081.251001590.0857754.8同期對比差值13.36-0.02-190-3665.251225-0.08250.9二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標人均產(chǎn)油量同期對比(表)月份人數(shù)(人)人均產(chǎn)油量(噸/人)差值(噸/人)2010年2011年2010年2011年一131384.24126.4042.16二131378.93112.2233.29三1313107.64118.4910.85四1313113.30118.725.42五1313127.40128.561.16六1313133.42123.28-10.14上半年13

13

713.85727.2113.36二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標人均產(chǎn)油量提升原因分析:1、周期注水與液量置換相結合;2、2010年新投3口油井貢獻值大;3、魏166井2010年6月?lián)Q大抽后增油明顯。

二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標井號周期注水前周期注水后差值油(噸)水含水(%)油(噸)水含水(%)油(噸)水含水(%)魏1600.814.294.72.720.788.31.96.5-6.4魏160魏157魏178魏181魏168魏1791、周期注水與液量置換相結合

1)周期注水該井在2011年1月(封H2Ⅲ301-52-3.采3.91-2.10),產(chǎn)油上升,含水下降。二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標1、周期注水與液量置換相結合

1)周期注水二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標井號周期注水前周期注水后差值油(噸)水含水(%)油(噸)水含水(%)油(噸)水含水(%)魏1573.925.586.94.829.585.60.94.0-1.31、周期注水與液量置換相結合

2)液量置換魏160井在2011年1月作業(yè)調層后(封H2Ⅲ301-5.33.34.352-3.采H3Ⅰ4.5.63.91-2.10),注水井魏168周期注水,魏157的液量明顯上升,增油明顯。魏160魏157魏178魏181魏168魏179二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標1、周期注水與液量置換相結合

2)液量置換二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標井號2010年1--6月(噸)2011年1--6月(噸)對比(噸)魏276372467.595.5魏278106.5166.860.3魏280121.6639.1517.5合計3口600.11273.4673.32、2010年新投3口油井貢獻值大二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標3、魏166井2010年6月?lián)Q大抽后增油明顯井號2010年1--6月(噸)2011年1--6月(噸)對比(噸)魏166246.8466.4219.6二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標百米提液用電單耗同期對比(表)月份百米提液用電單耗(kw.h/噸.百米)對比2010年2011年一0.8580.796-0.062二0.8150.8940.079三0.7080.706-0.002四0.7350.7810.046五0.7160.682-0.034六0.7940.699-0.095上半年0.7670.750-0.017二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標產(chǎn)液量提升油井對比表序號井號2010年上半年2011年上半年對比(M3)備注1魏1602152.33245.21092.90魏168井2010年1月6日偏3注水由35下調至20,2011年1月13日偏2由20調停。3月27日由停上調至402魏1621538.11983.7445.60魏169井2010年9月14日注水后162產(chǎn)液上升3魏1666248.59061.52813.002010年6月該井換大抽后提液4魏1184771.67706.02934.40魏118井4月8日換大泵后液量上升5魏280217.81063.6845.80作業(yè)補孔后液量上升6魏2761614.51945.1330.60作業(yè)補孔后液量上升

合計6口16542.825005.18462.30

主要經(jīng)濟技術指標二、標桿指標運行分析原因分析2011與2010年上半年同期對比油井單耗下降了190元/口2010年上半年費用:用于油井維護費用:64260.31元2011年上半年費用:59510元一、舉升:1、各種型號抽油機皮帶36230元;2、魏118、魏160換機油7990元;3、抽油機壓杠螺絲3384元;4、魏166、魏162井多功能防噴裝置3092元;5、魏166、118井換光桿密封器1640元,魏155井換光桿,光桿卡瓦3500元;共計:55836元二、井口:1、魏153井換井口閘門900元;2、魏160井卡箍總成408元;3、各井加長效耐磨盤根合計780元等共計:3674.0元。主要經(jīng)濟技術指標二、標桿指標運行分析2010年3月17日V154井作業(yè)補孔H2Ⅲ31號層,試注不吸水,27日對該井的22.26和31號層分別進行酸化增注措施,用工業(yè)純堿1噸1265元,使水井單耗產(chǎn)生了316.25元的費用,酸化見效。原因分析主要經(jīng)濟技術指標二、標桿指標運行分析

今年水單井耗材沒有發(fā)生費用,2010年主要是產(chǎn)生了措施性費用,如果去掉措施性費用,今年與去年同期相比持平。今年在管理方面精益求精,加強了井站設備的維護保養(yǎng),該開的閘門全部開大,該關的全部關嚴,平穩(wěn)操作,避免了閘門刺漏,實現(xiàn)了零耗材。原因分析二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標注水合格率同期對比(表)月份注水合格率(%)對比(%)2010年2011年一66.7681.2514.49二7581.256.25三7581.256.25四76.9281.254.33五84.6281.25-3.37六76.9281.254.33平均值7681.255.25二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標注水合格率提升原因分析:

與去年同期相比,注水合格率提升5.25%。主要原因是:魏169井大修后,2010年9月恢復注水,注水合格層增加3個,注水合格率指標由76%提升到81.25%。二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標我站共有油井25口,魏118、魏271、魏293平衡塊已調到頭仍不平衡,使2010年抽油機平衡度合格率僅為88%,通過“問題管理”流程,上報隊、礦、廠,得到高度重視。2011年對魏271、魏293井優(yōu)化參數(shù),魏118井更換抽油機,使抽油機達到平衡,從而使抽油機平衡度合格率達到100%。在日常管理中我們采用動態(tài)調平衡機制從而抽油機平衡度合格率始終保持全廠第一。抽油機平衡度合格率同期對比月份抽油機平衡度合格率(%)對比(%)2010年2011年一75927二75927三81.89614.2四83.39614.2五83.310016.7六8810012上半年8810012原因分析二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標去年由于管桿偏磨嚴重,制約了指標的提升,今年我站加強油井井筒管理,縮短洗井周期,針對各井特點制定加藥計劃。上半年超導洗井13井次,罐車洗井15井次,鍋爐車洗井3井次,加清蠟劑3072公斤,阻垢劑1114公斤,緩阻劑372公斤,特別是魏268井2011年6月14日加緩釋阻垢劑后,沒有因為結垢而上維護性作業(yè),使我站油井維護作業(yè)頻次、連續(xù)無躺井天數(shù)指標有了很大提升。原因分析油井無躺井天數(shù)同期對比月份無躺井天數(shù)(天)對比2010年2011年一204424二36371三436825四7368-5五10412925六13415925上半年13415925油井維護作業(yè)頻次年份作業(yè)井數(shù)(口)總井數(shù)(口)作業(yè)頻次20104250.1620112250.08對比-20-0.08二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標油井檢泵周期同期對比月份油井檢泵周期(天)對比2010年2011年一588549-39二598551-47三557551-6四52456137五53756730六55257725上半年55257725二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標檢泵周期提升的原因:1、魏271、296井優(yōu)化參數(shù)后負荷減輕,減少井筒摩擦。2、對魏197、293井制定同時加清蠟劑、防阻劑加藥計劃并嚴格按計劃進行加藥。使我站的該項指標得到提升。二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標泵效同期對比月份泵效(%)對比(%)2010年2011年一50.951.60.7二54.752.6-2.1三53.453.0-0.4四56.655.8-0.8五52.556.43.9六53.954.80.9上半年53.954.80.9—2010年—2011年泵效同期對比由2010年的53.9%上升到2011年的54.8%,主要是對魏293、魏278、魏280、魏296井進行了參數(shù)優(yōu)化。二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標序號井號調參日期對比泵徑(mm)沖程(m)沖次(n)理論排量(m3)日產(chǎn)液(m3)日產(chǎn)油(T)含水(%)泵效(%)1魏2933月2日調前443.64204.83.43024調后442.44154.83.43132對比0-1.20-500182魏2804月17日調前443.6422.25.73.24220調后443.6211.14.40.745.438對比00-2-11.1-0.3-2.51.2183魏2784月17日調前384.2427.48.40.992.231調后384.2213.78.40.992.162對比00-2-13.700-0.1314魏2964月17日調前443.6431.65.12.84618調后443.6215.85.12.257.335對比00-2

-15.80-0.611.317二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標百米采油用電單耗同期對比月份百米采油用電單耗(KW.H/噸.百米)對比2010年2011年一8.1137.580-0.533二8.0458.3960.351三6.0556.7120.657四6.7157.5730.858五6.4956.5051.078六6.9056.641-0.264上半年6.9647.1800.216二、標桿指標運行分析主要經(jīng)濟技術指標百米采油用電單耗同期對比表單井耗電量上升統(tǒng)計月份開井數(shù)(口)對比耗電量(度)對比2010201120102011一2025515341317921125798二2225313952317930939786三242511483841503331949四2425116344517371610271五25250164941154552-10389六25250170197156922-13275合計23.3251.793323799404354140時間子項母項指標(KW.H/噸.百米)2010年1-6月9332371340006.962011年1-6月9940431384127.18對比608064411.930.221.我站基本情況介紹2.標桿指標運行分析3.存在的問題及措施分析提綱三、存在的問題及措施問題及措施

一、工程方面的措施及建議分析躺井提出措施,優(yōu)化參數(shù)以提高以百米采液用電單耗、百米采油用電單耗以及泵效、維護作業(yè)頻次為主的各項指標。序號井號作業(yè)前原因作業(yè)時間作業(yè)內容作業(yè)結果1魏155油管漏失2011.1.11

檢泵第130根油管上有800mm裂縫2魏280油管漏失2011.1.21

檢泵第159根油管上有800mm裂縫三、存在的問題及措施問題及措施

1、魏155井1月10日,5號計量站量油產(chǎn)液量由16.5噸下降為6噸,上井判斷為油管漏失。(1)作業(yè)前正常示功圖(2)該井異常示功圖三、存在的問題及措施問題及措施

1、魏155井躺井原因1月15日作業(yè)查出問題:第130根油管上有800mm裂縫三、存在的問題及措施問題及措施

1、魏155井(3)作業(yè)后24小時示功圖(4)作業(yè)后正常生產(chǎn)示功圖三、存在的問題及措施

問題及措施

2、魏280井1月20日,量油產(chǎn)液量由6.3噸下降為0噸,上井判斷為油管漏失。(1)該井正常示功圖(2)該井異常示功圖三、存在的問題及措施問題及措施

2、魏280井躺井原因1月22日作業(yè)查出問題:第159根油管上有350mm裂縫三、存在的問題及措施問題及措施

2、魏280井1月22日作業(yè)查出問題:第159根油管上有350mm裂縫措施及建議:調沖次3.5到2次/分(3)作業(yè)后24小時示功圖(4)作業(yè)后正常常示功圖三、存在的問題及措施問題及措施

工程措施及建議分類序號井號措施及建議提高泵效(%)經(jīng)濟效益(度)備注調沖次調沖程1魏268調沖次5.3↘4次/分鐘24.5年節(jié)電21635

2魏132調沖次6.5↘4次/分鐘38.5年節(jié)電39189

3魏160調沖次6↘5次/分鐘16.7年節(jié)電18615

4魏162調沖次6↘4次/分鐘33.3年節(jié)電24651

5魏163調沖次6↘5次/分鐘16.7年節(jié)電12761

6魏278調沖次3↘1.5次/分鐘50年節(jié)電17544

7魏293調沖次3↘2次/分鐘33.3年節(jié)電18637

8魏271調沖程3.6↘3.0米

9魏276調沖程4.2↘3.6米

通過實施上述優(yōu)化參數(shù),效果預測:1、泵效提高5%;2、百米采油單耗、百米采液單耗降低8%;3、特別是偏磨油井,減少偏磨次數(shù),減少維護作業(yè)井次3口。三、存在的問題及措施三、存在的問題及措施問題及措施

工程措施及建議分類序號井號措施及建議提高泵效(%)經(jīng)濟效益?zhèn)渥⑸咸岜脪?魏157上提泵掛200米

年節(jié)電13913液面1100米泵深1405米2魏118上提泵掛200米

年節(jié)電21993液面700米泵深1105米實施上提泵掛措施后,效果預測:1、百米采油單耗、百米采液單耗降低2%;2、解決了魏157抽油機超負荷運轉安全問題;三、存在的問題及措施三、存在的問題及措施問題及措施

工程措施及建議分類序號井號措施及建議提高泵效(%)經(jīng)濟效益?zhèn)渥?yōu)化作業(yè)設計12魏160優(yōu)化單封井作業(yè)設計滿足加藥洗井要求

負荷減輕、節(jié)電減少維護作業(yè)井次

改變工作制度13魏1172實行停3天開1天的工作制度

節(jié)電29088液面1544米泵深米1551.02米實施優(yōu)化單封井作業(yè)設計后,效果預測:1、減少維護作業(yè)井次2井次;2、百米采油單耗、百米采液單耗降低0.5%。三、存在的問題及措施三、存在的問題及措施問題及措施

魏1171在2007年7月轉注后,對應的魏198井含水上升,在2007年12月對魏198井下多功能找堵水工具,認為H=Ⅲ30號層高含水。在2007年12月30日--2008年1月4日對魏198井作業(yè)調層,對H=Ⅲ30號層進行封堵,封堵后產(chǎn)狀正常。而目前魏1171的6-8號層由于單向注水,H=Ⅲ26-30號層由于作業(yè)造成不吸水。由于H=Ⅲ30號層在長期封堵,有利于剩余油重新富集。建議將魏198對30號層合采。二、提升人均產(chǎn)油、百米采油、泵效等指標1、去封合采:三、存在的問題及措施三、存在的問題及措施問題及措施

魏160井與魏168井的對應關系好,單向突進明顯。目前魏160調層生產(chǎn)(封H2Ⅲ30(1-5).33.34.35(2-3).采H3Ⅰ4.5.6(3).9(1-2).10)

建議:魏168的H3Ⅰ4.5.6(3).9(1-2).號層采取周期注水,周期注水周期為注20天停40天.魏160魏277魏157魏178魏181魏168魏1792、繼續(xù)對魏168井實施周期注水三、存在的問題及措施問題及措施

3、完善注采關系,補充地層能量:

建議:V155油轉注,轉注后分三級四段注水,H2Ⅰ2/H2Ⅱ61.2.81

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