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文檔簡介
液化氣脫硫塔胺液發(fā)泡原因分析及改進(jìn)措施包忠臣(大慶石化公司煉油廠,黑龍江大慶163711)摘要:闡述了某煉油廠氣分裝置液化氣脫硫塔胺液運(yùn)行現(xiàn)狀,對(duì)胺液發(fā)泡現(xiàn)象進(jìn)行了原因分析。為防止出現(xiàn)液化氣夾帶胺液使胺液發(fā)泡和線速過大、影響產(chǎn)品質(zhì)量和增加胺液消耗,提出了降低胺液發(fā)泡的技術(shù)措施。關(guān)鍵詞:液化氣;脫硫塔;胺液;發(fā)泡醇胺法具有處理量大的優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛應(yīng)用,無論使用哪一種醇胺溶液作脫硫劑,都存在溶液發(fā)泡的可能性。發(fā)泡會(huì)帶來凈化氣中H2S含量超標(biāo)、環(huán)境污染加劇、裝置處理能力下降、溶劑損耗急劇增加等問題。文中對(duì)胺液氧化降解、變質(zhì)發(fā)泡、脫硫塔界位超標(biāo)、液化氣帶胺等問題及胺液發(fā)泡的原因及處理方法進(jìn)行了分析,并提出了胺液發(fā)泡的預(yù)防和改進(jìn)措施。1裝置運(yùn)行狀況某石化公司煉油廠氣分裝置液化氣精制采用MDEA脫硫化氫及無堿脫硫(臭)工藝。液化氣脫硫塔為2008年8月裝置進(jìn)行廢堿渣綜合治理改造時(shí)新建。液化氣脫硫塔自2008年改造以來,一直運(yùn)行良好。2013年10月開始,胺液系統(tǒng)連續(xù)出現(xiàn)生產(chǎn)波動(dòng),裝置液化氣脫硫胺液跑損嚴(yán)重且出現(xiàn)伴有發(fā)泡現(xiàn)象,脫硫塔界位忽高忽低,現(xiàn)場(chǎng)玻璃板出現(xiàn)鼓泡現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)胺液起沫[1],見圖1。圖1脫硫塔胺液發(fā)泡情況2013年脫硫塔設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1;胺液實(shí)驗(yàn)室性能分析數(shù)據(jù)見表2。表1脫硫塔設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)比設(shè)計(jì)富胺液(噸/時(shí))實(shí)際富胺液(噸/時(shí))貧液進(jìn)塔溫度C(設(shè)計(jì))貧液進(jìn)塔溫度C(實(shí)際)介質(zhì)進(jìn)塔溫度C(設(shè)計(jì))17.6315.5?21.54033.4?42.225?4540(可研)介質(zhì)進(jìn)塔溫度。C(實(shí)際)24.4?32.1表2裝置脫硫胺液實(shí)驗(yàn)室分析數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)貧液富液固體顆粒(〉1“m)/X10-6186191發(fā)泡高度(40C)/cm1.612.1消泡時(shí)間(40C)/s1.37.3胺液濃度/%18.718.0油含量/%0.90.9熱穩(wěn)定鹽含量/%1.32.22胺液發(fā)泡原因分析2013年10月至2014年3月,胺液系統(tǒng)連續(xù)出現(xiàn)生產(chǎn)波動(dòng),同時(shí)氣分裝置液化氣脫硫塔同時(shí)間段出現(xiàn)胺液跑損問題。從表1可以看出,氣分裝置貧液溫度低于設(shè)計(jì)值,最低達(dá)到33°C,液化氣脫硫操作溫度通常要保持在37.8C以上,以保持胺液和液化氣界面的粘度小于2mPa.s,溫度過低會(huì)因胺液粘度過高導(dǎo)致脫硫效率下降及液態(tài)烴夾帶胺液嚴(yán)重的現(xiàn)象(溫度過低會(huì)影響油,水二相的分離);另外,當(dāng)時(shí)胺液系統(tǒng)中連續(xù)10個(gè)月沒有凈化導(dǎo)致的的雜質(zhì)積累,伴隨著處理量加大,上述因素的綜合作用造成了氣氛裝置在2013年10月末以后總出現(xiàn)液化氣夾帶胺液的現(xiàn)象,即胺液發(fā)泡和線速過大,影響產(chǎn)品質(zhì)量和增加胺液消耗。氣泡是一定體積的氣體被液體包圍所形成的多相不均勻系統(tǒng),它有2個(gè)主要指標(biāo):氣泡形成的難易程度和氣泡的穩(wěn)定性。干凈的MDEA溶液雖然具有發(fā)泡的傾向,但其氣泡極不穩(wěn)定,不會(huì)影響裝置正常運(yùn)行,只當(dāng)有外來物質(zhì)時(shí)增強(qiáng)了氣泡的穩(wěn)定性,溶液才會(huì)發(fā)泡[1。發(fā)泡的原因很復(fù)雜,生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,下列情況與溶劑發(fā)泡密切相關(guān),應(yīng)盡可能避免。管線上的鋼渣和碳鋼上的腐蝕產(chǎn)物在高速的氣體和液體的長期沖刷下會(huì)逐漸溶于系統(tǒng)中。這些顆粒聚集在液膜中增加了液膜的黏度和流體流動(dòng)的阻力,減緩了液膜的排放,從而增加了氣泡的穩(wěn)定性。由于該廠2013年10月底某新建裝置開工,該裝置使用胺液進(jìn)行脫硫,管線及設(shè)備中殘存的雜質(zhì)進(jìn)入胺液系統(tǒng)中,造成胺液發(fā)泡。當(dāng)系統(tǒng)加減量過大,系統(tǒng)操作壓力波動(dòng)大,或再生塔底溫度波動(dòng)較大時(shí)都會(huì)造成氣液接觸太快,胺液攪動(dòng)過分劇烈,容易引起胺液發(fā)泡。本裝置液化氣脫硫塔操作一直平穩(wěn),未出現(xiàn)過大的操作波動(dòng)??刂曝氁喝胨臏囟雀哂跉怏w入塔的溫度5?6C,以防止重質(zhì)烴的冷凝。胺液中溶解有重質(zhì)烴,增大了其表面張力,增強(qiáng)了氣泡的穩(wěn)定性,逐漸積累而導(dǎo)致溶液發(fā)泡。氣分裝置貧液溫度低于設(shè)計(jì)值,最低達(dá)到33C,液化氣脫硫操作溫度通常要保持在37.8C以上,以保持胺液和液化氣界面的粘度小于2mPa.s左右,溫度過低會(huì)因胺液粘度過高導(dǎo)致脫硫效率下降及液態(tài)烴夾帶胺液嚴(yán)重的現(xiàn)象(溫度過低會(huì)影響油,水二相的分離);此因素為本裝置影響之一。MDEA與溶液中的氧或酸性物質(zhì)反應(yīng)能生成一系列難在生的酸性鹽,這些熱穩(wěn)定性鹽類在系統(tǒng)中積累到一定程度后會(huì)改變?nèi)芤旱膒H值、表面張力、粘度等性質(zhì),從而造成胺液發(fā)泡傾向增加或直接導(dǎo)致胺液發(fā)泡。煉油廠胺液系統(tǒng)中連續(xù)10個(gè)月沒有凈化導(dǎo)致的的雜質(zhì)積累,伴隨著處理量加大,此因素直接造成了氣分裝置在2013年10月末以后總出現(xiàn)液化氣夾帶胺液的現(xiàn)象。3降低發(fā)泡的措施(1) 提高系統(tǒng)壓力系統(tǒng)壓力由1.55MPa提高至1.70MPa,壓力提高后可以有效的緩解胺液發(fā)泡現(xiàn)象,同時(shí)還可以減少含堿污水?dāng)y帶。(2) 低液位控制脫硫塔低液位控制,液位控制范圍為10%?30%,貧胺液量控制在19t/h,外操每2h查看現(xiàn)場(chǎng)玻璃板1次,并與操作室界位進(jìn)行比較,若現(xiàn)場(chǎng)玻璃板與操作室界位差別較大時(shí),及時(shí)聯(lián)系儀表處理。(3)平穩(wěn)操作調(diào)節(jié)液化氣流量時(shí)要緩慢,防止大幅度調(diào)節(jié)造成脫硫塔界位波動(dòng),保持塔工況平穩(wěn),不可大起大落,以免造成系統(tǒng)內(nèi)流體湍動(dòng),可以緩解胺液發(fā)泡現(xiàn)象。(4)加消泡劑車間向系統(tǒng)加入消泡劑,在加入消泡劑后,脫硫塔界位由較大的波動(dòng)逐漸趨于平穩(wěn),說明采取的措施起到了作用。但加入消泡劑的量一定要適當(dāng)(加濃度為1025x10-6),不可過多,如果濃度過大,它們會(huì)與溶液中的起泡物質(zhì)一起形成膠團(tuán),堵塞氣液通道,從而造成更為嚴(yán)重的發(fā)泡,加消泡劑后界位變化情況見圖2。圖2加消泡劑后界位變化情況4預(yù)防胺液發(fā)泡的措施(1) 增加原料過濾器保持系統(tǒng)清潔,首先是處理好原料氣,可以增加過濾器,主要作用就是過濾一些機(jī)械雜質(zhì),可有效避免帶入固體雜質(zhì)和冷凝烴等雜質(zhì)以免原料中的雜質(zhì)穩(wěn)定泡沫。(2) 定期檢查胺液濃度控制胺液濃度在15%?30%之間,防止因胺液濃度過高而造成胺液發(fā)泡。這種情況下發(fā)泡時(shí)可采取補(bǔ)充適量的軟化水稀釋胺液及加入適量的消泡劑的辦法來處理。(3) 投用胺液過濾器胺液再生裝置應(yīng)投用胺液過濾器,目的是除去溶液中的固體懸浮物、油類和降解產(chǎn)物。首先是通過機(jī)械過濾,以除去較大的固體顆粒。第二段是活性炭過濾,除去較小的固體顆粒,保證暢通和清潔效果。5結(jié)束語(1)造成胺液發(fā)泡的因素很多,目前還沒有1種簡便有效的方法能解決所有裝置的發(fā)泡問題。但只要加強(qiáng)生產(chǎn)管理,維持系統(tǒng)清潔,就能有效地防止發(fā)泡。建議增加固定胺液凈化設(shè)施,及時(shí)將產(chǎn)生的HSS等污染物去除,避免腐蝕和胺液發(fā)泡,使胺液系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。(2) 在生產(chǎn)急需的情況下,用軟化水稀釋胺液并沖洗系統(tǒng),或直接更換胺液是比較行之有效的辦法。目前該裝置通過加入消泡劑的方法,已經(jīng)有效的控制胺液發(fā)泡現(xiàn)象的發(fā)生。參考文獻(xiàn):戴學(xué)海.胺液的發(fā)泡原因及處理措施[J].石油與天然氣化工,2002,31(6):304-309.王國強(qiáng).液化氣脫硫裝置胺液發(fā)泡原因分析及解決方案淺析[J].化學(xué)工程師,2012,12(1):46-47.惠霞,馮永勝,劉鵬華,等.胺液發(fā)泡原因分析及控制措施[J].廣州化工,2014,42(8):188-190.常宏崗.氣體脫硫裝置胺溶液發(fā)泡原因及認(rèn)識(shí)[J].石油與天然氣化工,1995(1):39-42.郭林超,王麗君.氣體脫硫裝置胺液發(fā)泡的原因分析與對(duì)策[J].化工技術(shù)與開發(fā),2014(4):66-67.魯?shù)钣?氣體脫硫裝置胺液損失的原因及對(duì)策[J].化工管理,2014(11):191-191.趙輝.液化氣脫硫裝置胺液發(fā)泡原因分析及解決
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