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XX地鐵5號線(環(huán)中線)XXXX標XX站~XX站區(qū)間左線施工總結PAGE2目錄目錄 11 工程概況 42 地質情況 43 推進參數總結 43.1 全斷面的推進 53.2 半斷面的推進 53.3 孤石群的推進 53.4 礫質粘土的推進 53.5 推進參數與地表沉降 54 加固區(qū)情況 64.1 DK22+220旋噴樁加固區(qū)開艙 64.2 DK22+395旋噴樁加固區(qū)開艙 74.3 DK22+412沖孔樁臨時開艙 84.4 DK22+485挖孔樁開艙 84.5 DK22+943艙內灌漿及開艙 94.6 DK22+192艙內注漿及開艙 104.7 DK23+757艙內灌漿及開艙 125 開艙換刀情況 135.1 DK22+065全斷面換刀 135.2 DK22+068全斷面換刀 135.3 DK22+220旋噴樁加固區(qū)換刀 145.4 DK22+238全斷面換刀 155.5 DK22+390旋噴樁加固區(qū)換刀 155.6 DK22+485挖孔樁加固區(qū)換刀 165.7 DK22+943艙內灌漿換刀 165.8 DK23+192艙內灌漿換刀 165.9 DK23+757艙內灌漿換刀 176 換刀數量匯總 187 穿越平南鐵路情況 187.1 首次穿越平南鐵路 187.2 二次穿越平南鐵路 197.3 兩次穿越平南鐵路沉降分析 218 盾構(長距離)測量 218.1 復測地面導線點 218.2 進行聯系測量 218.3 調整管片姿態(tài) 228.4 洞內控制測量 229 管片拼裝 2310 左線技術人員 24工程概況XX站~XX站左線區(qū)間,以XX站始發(fā),推進方向與XX鐵路大致平行,近距離通過XX立交橋,進出風井,左轉至XX集團并首次穿越XX鐵路,右轉至XX公路后再次穿越XX鐵路,在XX站進洞,起點里程DK21+822.591,終點里程DK23+819.487(含0.468m短鏈,7.534m長鏈)全長2004m,出洞為XXXX年XX月XX日~進洞XXXX年XX月XX日,歷經近11月。地質情況左線區(qū)間埋深8.5~25m不等,盾構穿越地層地質較為復雜,并呈現出地層地質互相參雜交融,同一斷面的土質為多樣性的情況。盾構穿越的地層地質有:礫質粘土、粘土、砂性土、全斷面花崗巖、半斷面花崗巖、孤石群、單個大孤石。推進參數總結左線盾構在整條隧道推進中,共通過10處不良地質段,累計推進石頭511米。約占整條隧道長度的1/4。全斷面的推進在推進全斷面時,掘進參數:推進速度10mm/min、土壓0bar、刀盤轉速1.8rpm、扭矩1.2MN.m、總推力900半斷面的推進在推進半斷面時,掘進參數:推進速度15mm/min、土壓1.2~2.6bar、刀盤轉速1.3~1.6rpm、扭矩0.7~3.5MN.m、總推力1100~2000t孤石群的推進在推進孤石時,掘進參數:推進速度20mm/min、土壓1.2~2.6bar、刀盤轉速1.1~1.9rpm、扭矩0.7~4.0MN.m、總推力1500t。礫質粘土的推進在推進礫質粘土時,掘進參數:推進速度35~60mm/min、土壓1.3~2.4bar、刀盤轉速1.5rpm、扭矩1.6MN.m、總推力1500~2000t。推進參數與地表沉降推進過程中,地表易產生沉降,產生地表沉降的原因主要表現為:土壓過低、出土量過多、同步注漿方量不足。在實際推進中,我們很關注地表的沉降的情況,有專業(yè)測量隊對盾構機刀盤前方30m、后方20m、左右5m范圍內進行監(jiān)測,監(jiān)測頻率為每日兩次。根據每日地表沉降資料,及時調整推進參數,特別是土壓及出土量。加固區(qū)情況左線共設置加固區(qū)為3處,其中旋噴樁加固區(qū)為2處,里程依次為:DK22+220、DK22+395。人工挖孔樁1處,里程為DK22+485。DK22+220旋噴樁加固區(qū)開艙開艙換刀里程為DK22+220~+224,旋噴樁,共7排,加固長度為10.28m,加固寬度為4m,加固深度至盾構頂部從16m~18m不等。左線盾構定于6月3號開艙,上午主要是排水出土,在上午9點鐘時,約出土20方(清艙噴涌,加入適量的膨潤土,),5個土壓計顯示平值均為0.7B。根據理論推算土艙內至少有25方的土。于是繼續(xù)清艙,至11點已清艙出土(含水)約40方,清艙伴有大量的水,土壓值呈緩慢增長趨勢,停止清艙。開艙后,艙內水位較高,已經到達艙門,據觀察,艙內1點及11點位置有滲漏水,水流有增大趨勢。我們采取以下幾種措施進行防水:①水不漏封堵1點及11點位置②流水處塞棉被③螺旋機排水④水泵抽水。止水起到一定的效果。為了盡量縮短換刀時間,須將刀盤轉至合適位置以利于人員進入艙內作業(yè)。轉動刀盤后,1點及11點位置又開始流水,之后伴有少量泥土墜落。經研究決定,從地面向下至1點及11點位置進行注漿加固,加固后,效果不好,流水現象依然存在。之后在刀盤開口處噴射速凝混凝土。效果立竿見影。水被止住。人員開始進入艙內作業(yè)。DK22+395旋噴樁加固區(qū)開艙DK22+390加固區(qū)采用旋噴樁施工,加固共5排,直徑800mm。理論加固范圍為DK22+390.3~+393.5。加固寬度3.2m。7月8號白班。盾構里程推至390.6,即盾構推進加固區(qū)1.05m,清艙后,觀察20分鐘后,土壓增加很快。最后放棄開倉。7月8號夜班。盾構推了500mm,里程推至391.1,即盾構刀盤進入加固區(qū)1.55m,清艙后,觀察一小時后土壓穩(wěn)定,準備開倉。開艙后,倉內9點鐘位置土體較稀。20分鐘之后9點鐘位置土體坍塌。7月9號白班,繼續(xù)往前推進40cm,換了三把刀分別是28#、38#、27#,土體再次坍塌。7月9號夜班,第三次分兩次推進80cm后清倉。壓力降不下去。無法開倉。白班繼續(xù)推進40cm,仍然不具備開倉條件,最終放棄開艙。該加固區(qū)共換刀三把。DK22+412沖孔樁臨時開艙左線盾構于里程DK22+409.75刀尖進入加固區(qū)邊緣,在出土過程中并未見到混凝土加固土樣,當刀尖到達加固區(qū)中心里程時,開始清艙。土壓降至0。清艙出土量為1斗。開艙后,掌子面右方為土,在9點鐘位置有點漏水。水量很小。在12點位置有高度為50cm的花崗巖。判斷應為孤石。在2點鐘位置往大里程方向有深度為1.3m空洞。除12點鐘孤石花崗巖外,其余均為強風化。在觀察中,土體仍不斷塌落。掌子面不穩(wěn)定。于是繼續(xù)推進1.4m,這時為晚上22:00。清艙后,出土1斗半。艙內有土,已到艙口。觀察掌子面,11點位置看到疑似混凝土,其余全為強風化。繼續(xù)清艙。11點位置混凝土已無。艙內有半艙水,掌子面土體坍塌。不具備開艙條件。DK22+485挖孔樁開艙加固區(qū)里程從DK22+481.78~DK22+486.04,按線路前進方向寬度為4.26m。清倉后,艙門打開,據觀察前方掌子面全為混凝土,無滲漏水,加固效果較好。DK22+943艙內灌漿及開艙左線盾構掘進至745環(huán),掘進中聲音很大。推力不斷增大,扭矩波動很大,刀盤7次被卡,出土中噴涌,水量很大。該環(huán)推至行程500mm,被迫停止推進。2009年9月9日,夜班20:00,開始清艙,之后觀察壓力,壓力平均上漲0.18BAR,之后再次觀察土壓變化情況,土壓無變化,開始在盾尾焊接工字鋼及抽水。艙內注漿從5:25分至9月10日15:40分,共注漿42方。土艙1號壓力顯示為2.4BAR。鉸接退105mm,推進油缸退2009年9月11日夜班19:50分,開始打超前注漿管,共打進2根,分別為3號注漿管及6號注漿管。2009年9月12日,白班8:20分,開始超前注漿(單液漿),截止到下午16:00分,共注漿7.5方。2009年9月12日~14日,等砂漿強度,2009年9月14日上9:00分,打開艙門,砂漿已凝固,強度滿足清艙換刀要求。表3.5.1DK22+943清艙時間統計日期時間1#土壓(bar)2#土壓(bar)3#土壓(bar)4#土壓(bar)5#土壓(bar)備注09.20:00:00原始壓力1.61.71.71.82.009.10.1720:02:00開始清艙1.61.71.71.82.009.10.1720:55:00清艙停止0.010.030.050.040.1109.10.1720:55:00觀察土壓0.010.030.050.040.1109.10.1721:20:00停止觀察0.080.090.070.160.5509.10.17上漲幅度0.070.060.020.120.44注:25分鐘,土壓平均上漲0.18BDK22+192艙內注漿及開艙左線盾構掘進至910環(huán),掘進中聲音很大。出土中石頭含量為30%,不斷有粒徑為30~40cm的石頭出來。行程800mm,刀盤轉不動被卡死,扭矩5.3MN.m,停止推進。2009年10月17日,夜班19:32,開始清艙,清艙后觀察壓力,壓力,開始在盾尾焊接工字鋼。艙內注漿從22:18分至10月18日7:38分,共注漿44.7方。土艙1號壓力最大2009年10月18日夜班9:43分,開始打超前注漿管,共打進2根,分別為2009年10月18日,白班11:23分,開始超前注漿(單液漿),截止到下午18:2009年10月20日上表3.6.1DK23+192清艙時間統計日期時間1#土壓(bar)2#土壓(bar)3#土壓(bar)4#土壓(bar)5#土壓(bar)備注09.10.1721:31:00原始壓力1.992.212.262.33.11021:32:00開始清艙1.992.212.262.33.1109.10.1721:55:00清艙停止0.060.030.1800.3909.10.1721:55:00觀察土壓0.060.030.1800.3909.10.1722:15:00停止觀察0.080.060.20.010.4309.10.17上漲幅度0.020.030.020.010.04注:20分鐘,土壓平均上漲0.03B表3.6.2DK23+192灌漿時間統計日期時間1#土壓(bar)2#土壓(bar)3#土壓(bar)4#土壓(bar)5#土壓(bar)砂漿用量(m3)09.10.1722:180.080.090.250.150.495.109.10.1722:440.310.30.360.290.575.109.10.1723:200.370.350.520.340.774.209.10.180:050.60.650.810.751.065.209.10.181:070.620.770.870.871.185.109.10.182:050.670.981.031.071.394.709.10.182:580.751.071.081.141.434.209.10.184:001.41.661.611.631.883.309.10.185:102.562.822.72.662.983.109.10.186:323.94.14.24.64.63.209.10.187:384.124.44.174.294.731.5注:9小時20分鐘累計注漿44.7m3DK23+757艙內灌漿及開艙左線盾構掘進至1287環(huán),推進中各個參數異常,刀盤5次被卡,出土中噴涌,水量很大。該環(huán)推至行程1200mm2009年12月22日,夜班20:45分,開始清艙,由于土壓計損壞,清艙以出土量為準,該次技術交底要求清艙艙內余1/3土,設計艙內土為25m3,實際清艙出土17m3(含水),余8m3未清,之后在盾尾焊接工字鋼。艙內注漿從9:34分至12月23日7:56分,共注漿45方。鉸接退112009年12月23日夜班8:46分,開始打超前注漿管,共打進2根,分別為2009年12月23日,夜班班21:27分,開始超前注漿(單液漿),截止到23:342009年12月25日開艙換刀情況DK22+065全斷面換刀根據地質勘探,左線盾構里程從DK22+058(156環(huán))~DK22+103(186環(huán))、DK22+183(240環(huán))~DK22+244(281環(huán))存在強度在100Mpa左右的花崗巖,其中盾構穿越范圍全為花崗巖。清艙后,加氣推刀盤5cm。艙門打開后,刀盤前方掌子面為全斷面花崗巖,該次換刀為主動換刀,實際開艙后掌子面情況與地質勘探吻合。人員進入艙內開始換刀,該次共換單刀31把,中心刀4把,齒刀31把,邊緣刮刀未換,刀具磨損嚴重,大部分刀具報廢。該次換刀歷經時間為2009年4月30日~5月7日。由于刀盤推后5cm,刀與掌子面分離,第一次換刀過程順利。DK22+068全斷面換刀為了總結刀具在全斷面推進中對刀具的磨損情況,我們決定以盾構機在全斷面推進2環(huán)后再次開艙。根據出土情況判斷,可以開艙。艙門打開后,前方掌子面仍為全斷面,然后檢查刀具,滾刀有1/3有均磨,均磨全在15mm之內。最后決定將均磨刀具全部換掉。該次換單刀15把。DK22+220旋噴樁加固區(qū)換刀⑴這次總共換了33把單刀,4把中心刀,其中13#、15#刀在盾構推進80cm后再次更換,由于巖石突出部分為刀盤中心區(qū)域,故中心區(qū)域刀偏磨損較為嚴重,其他周邊刀磨損主要表現為均勻磨損。⑵換刀原則:先易后難,前方掌子面雖然進行了多次加固,但滲漏水情況始終沒有間斷,風險依然存在,為了盡可能多的換刀,先把比較容易拆出的刀換掉。然后根據掌子面穩(wěn)定情況,集中人員搶拆比較難拆的刀(每班分為兩個小組,每個小組3人)。⑶換刀過程:在整個換刀過程中,影響換刀進度的原因有三個:第一為物資準備不足。第二為刀具拆除困難。第三為作業(yè)人員刀具拆除不熟練。其中拆除比較困難及耽誤時間最長的刀有:6#8#、9#、10#、11#。6#8#刀的裝拆過程是使用膨脹劑將周邊巖石破裂。9#刀是使用氧氣乙炔燒割完成的。10#、11#是使用風鎬鑿除突出巖石從而使其裝上的。這些刀在盾構機刀盤刀座上已嚴重變形。其它刀在裝拆的過程中也遇到一些問題,例如:17#刀在拆除中,礦燈沒電,倉內作業(yè)人員看不清刀具磨損狀況,無法確定是否需要更換刀具。14#刀在拆除中,2噸葫蘆壞了,庫房沒料,只有現買,這就需要時間,足足耽誤2個小時等等。DK22+238全斷面換刀2009年6月29日經研究決定,在該里程開艙,開艙后,刀盤前方為全斷面,9點位有輕微滲漏清水,掌子面穩(wěn)定適宜換刀。經檢查,刀具有8把均磨,均磨全在6mm~10mm,該次換刀共換單滾刀7把。DK22+390旋噴樁加固區(qū)換刀開艙后,由于前方掌子面加固效果不理想,掌子面為土層,并有漏泥沙不斷塌陷,根據土質情況,我們進行了分析,認為該土質自立性在4小時,決定換刀時間為3小時。3小時換了三把刀分別是28#(均磨15mm)、27#(均磨17mm)、38#(偏磨30mm)。DK22+485挖孔樁加固區(qū)換刀該次共更換單滾刀17把,中心刀1把,邊刮刀6把,齒刀28把。由于加固區(qū)加固效果較好,刀盤可以轉至任意位置,刀具可以在最佳的角度、人員可以在最佳的位置利于更換。更換刀具時間為09年7月21日~7月23日。DK22+943艙內灌漿換刀2009年9月12日~14日,等砂漿強度,2009年9月14日上9:00分,打開艙門,砂漿已凝固,強度滿足清艙換刀要求。2009年9月14日~26日,該期間一直換刀,共換單滾刀29把,雙刃刀4把。齒刀及邊緣刮刀未換。在換中心刀時由于刀盤停機位置不利于更換刀,中心刀放在最后更換。在換6#8#雙刃滾刀時,由于有4個螺桿斷在里面,很難取出。最后使用燒割搶作業(yè)了3個小時才取出。在關閉艙門前,檢查刀螺栓復緊情況發(fā)現2#4#雙刃滾刀有兩個螺桿未安裝。經詳細檢查發(fā)現,也是有兩螺桿斷在里面,經過兩個班組連天加夜的燒割,才將這兩個螺桿取出。DK23+192艙內灌漿換刀艙門打開后,砂漿強度較高、掌子面較穩(wěn)定、艙內溫度高、人員在艙內作業(yè)時間短、人員易疲勞等導致清土緩慢。我們采取了向艙內通風、放置冰塊等方法來降低艙內溫度,起到很大效果。在拆除刀具過程中,由于刀具磨損總體上不嚴重,大部分為均磨,所以刀具拆除較容易。DK23+757艙內灌漿換刀2009年12月25日上午11點,艙門打開,砂漿強度滿足更換刀具要求。該次換刀原則上邊單滾刀全換,中心刀偏磨即換,邊緣刮刀及齒刀不換。清土每日約4方,換單刀每日6~7把,該次換刀總體上較為順利。只有第35號刀拆除較難。35號刀偏磨嚴重、呈不規(guī)則形狀,其前方掌子面有花崗巖,由于刀具嚴重變形,刀又在刀盤最底部。刀盤底部又存在水、空間狹小、風鎬使用困難、人員站立處無支撐等一系列原因,使得該刀無法拆除。但是該刀是邊緣單滾刀,必須更換。在技術會上,部分人員建議轉動刀盤,將該刀轉至合適位置,避開花崗巖層,同時利于人員站立及工具使用。但是,轉動刀盤,會對土體有擾動,存在安全問題。2009年1月2日,經研究決定,轉動刀盤。刀盤至合適位置后,觀察前方掌子面,出現輕微土體塌落,5分鐘后,土體不再塌落,并趨于穩(wěn)定。10分鐘后,仍未見土體塌落。人員進入艙內只用了20分鐘時間將35號刀更換完畢。換刀數量匯總表6.1左線換刀數量匯總表換刀次數換刀里程單刀(把)雙刀(把)邊刮刀(把)齒刀(把)加固類型1DK22+06531431全斷面2DK22+068151213全斷面3DK22+220334927旋噴樁4DK22+2387全斷面5DK22+3903旋噴樁6DK22+485171628挖孔樁7DK22+525181734風井8DK22+943294艙內灌漿9DK23+192293艙內灌漿10DK23+757311艙內灌漿累計換刀個數2131834133穿越平南鐵路情況首次穿越鐵路盾構穿越鐵路日期為XX年XX月XX日~XX月XX日,穿越里程DK23+210~285,該處埋深19.5m,土質主要為礫質粘土,在里程DK23+235處存在孤石群。位于隧道斷面的中心位置。平南鐵路共有三股道,其中中心股道為快速股道,盾構穿越該鐵路總長度為75m。11月1日~4日,里程DK23+210~255,根據試掘進情況參數推進設定為2.0Bar、停機保壓2.2Bar、掘進速度為25~35mm/min、出土為60m3、扭矩1.5~2.0MN.m、刀盤轉速為1.4rpm、泡沫劑為2%、由于及時調整盾構姿態(tài)總推力已降至1500t。11月5日~7日,里程DK23+255~285,由于鐵路單日沉降-10mm/天,從里程DK23+255~285,土壓力值的設定由最初的2.0B過渡到2.3B,出土量由原來的四斗(70m3)提高至三斗(60m3);刀盤轉速為1.6rpm;推進速度30mm/min;總推力1400t、注漿壓力為5.5m3、漿液稠度為12cm。在實際推進中在里程DK23+235~248存在13m的孤石,故將掘進參數及時進行調整,掘進速度控制在20mm/min以下。二次穿越鐵路該次穿越鐵路與上次相比,吸取上次施工經驗,對施工工藝進行更新,主要表現在四大方面:同步注漿、二次注漿、減少出土量、快速推進。⑴同步注漿與上次不同的是,在注漿配合比上增加了水泥,減少了粉煤灰的用量,主要是為了加快漿液凝結時間。在注漿方式上,不再沿用推進前20cm不注漿,推進中1m注漿,推進結束30cm不注漿。而是實行了推進時間與注漿時間同步。⑵二次注漿,上次過平南鐵路主要為單液漿,這次全部環(huán)環(huán)采用雙液漿,注漿孔位上次為7點位與4點位對稱注漿,這次注漿孔位為全環(huán)注漿。⑶出土量的控制,出土量與土壓成反比的關系,在理論的角度上,應根據埋深和地質特性及含水情況計算土壓,從而得出出土量,但是在實際推進過程中,我們發(fā)現,理論與實際推進存在不一致性。在這一情況下,最初我們有意識的提高理論土壓值,減少出土量。然后根據地面監(jiān)測沉降情況,來實時指導盾構推進土壓。⑷推進速度,造成地面沉降的因素主要為:土壓與同步注漿。推進速度的快慢與沉降并不存在根本性因素,根據這一情況,為了減少盾構在平南鐵路下面通過時間,我們加快了推進速度,由原來的25mm/min~35mm/min提高至45mm/min~55mm/min,該次穿越平南鐵路累計沉降在10mm之內。兩次穿越平南鐵路沉降分析盾構穿越平南鐵路掘進中,土壓1.9Bar、扭矩1.7MN.m、刀盤轉速1.6rpm、推進速度40mm/min、同步注漿為5.5m3、出土量3斗半(60m3),距刀盤前方10m,每日沉降-20mm,距刀盤前方20m,每日沉降為-8mm,在盾構正方上也存在沉降,一般下沉為3-5mm,盾尾過該里程后,沉降為10m范圍內,每日沉降-13mm,20m范圍內每日沉降-5mm。盾構(長距離)測量深圳地鐵5號線5304標段盾構區(qū)間,本區(qū)間隧道左線總長度為2003.962m。復測地面導線點用附合導線的形式對導線點進行復測,

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