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提高Biolak型A20工藝脫氮除磷的效率1引言近年來,氮磷等營養(yǎng)物質(zhì)的過多排放造成了緩流水體富營養(yǎng)化程度加劇污水處理技術(shù)已從過去的有機污染物去除階段轉(zhuǎn)入兼顧脫氮除磷深度處理階段,經(jīng)濟高效的脫氮除磷技術(shù)已成為當(dāng)前研究開發(fā)的重點?因此,研究人員不斷對傳統(tǒng)工藝進行升級改造,出現(xiàn)了一系列改進工藝,如改良UCT、Dephanox、改良A2O等工藝.Biolak工藝作為一種傳統(tǒng)工藝,具有投資省、運行簡便、多級A/O的特點,已廣泛應(yīng)用于我國中小城鎮(zhèn)污水的處理,但其脫氮除磷的效果尚無法達到日趨嚴格的污水排放標(biāo)準.Biolak型A2O工藝是在Biolak工藝基礎(chǔ)上提出的一種新型高效節(jié)能脫氮除磷的改進工藝,該工藝已在多座城市污水處理廠得到應(yīng)用基于此,本文對承德市某污水處理廠的Biolak型A2O工藝運行情況進行生產(chǎn)性試驗研究?該工藝由在線溶解氧儀監(jiān)測好氧區(qū)中的DO,根據(jù)DO的變化來控制風(fēng)機運行.鑒于溶解氧對微生物生長影響較大,是影響系統(tǒng)硝化-反硝化效能的重要指標(biāo),好氧段曝氣量的多少也影響到厭氧段ORP值從而影響厭氧段的除磷能力,同時,曝氣量的大小直接影響污水處理廠的運行費用和處理效果?因此,本文研究了好氧區(qū)不同DO對系統(tǒng)脫氮除磷效果的影響,以期為Biolak工藝的工程改造和運行提供參考依據(jù).2材料及方法2.1污水處理廠工藝簡介該污水處理廠設(shè)計規(guī)模為2.00萬m3?d-1.工藝流程由預(yù)處理段、生物處理段、深度處理段和污泥處理段組成.污水經(jīng)粗格柵除去粗大雜物后,經(jīng)泵房提升進入細格柵間,去除細小雜物之后進入沉砂池,污水經(jīng)沉砂池后,進入生化綜合池(Biolak型A2O工藝).處理后的水進入深度處理區(qū)(絮凝反應(yīng)池+V型濾池),進一步去除水中的懸浮物及總磷,濾池出水繼而進入消毒渠,經(jīng)消毒后出水達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》(GB18918—2002)—級A排放標(biāo)準.剩余污泥排入貯泥池,經(jīng)帶式壓濾脫水后外運?工藝流程見圖1.iJR圖1Biolak型A2O工藝流程圖工藝設(shè)計參數(shù):厭氧池水力停留時間(HRT)2.20h,缺氧池水力停留時間(HRT)3.50h,Biolak池水力停留時間(HRT)13.0h,系統(tǒng)泥齡15.0d,污泥濃度3500mg?L-1.試驗開展時間為2013年6月7日一9月16日.2.2Biolak型A2/O工藝原理與特點Biolak型A2/O工藝是在傳統(tǒng)Biolak池前端增加厭氧池及污泥回流渠,提高了系統(tǒng)除磷能力?曝氣池采用懸掛鏈曝氣裝置(Biolak曝氣器),曝氣器的不規(guī)則運動造成了曝氣池內(nèi)曝氣區(qū)域與不曝氣區(qū)域間隔存在,通過對曝氣池內(nèi)的溶解氧調(diào)控可以造成好氧與缺氧的間隔交替存在,即形成多級A/0段.2.3水質(zhì)情況該污水處理廠接納的污水約70.0%為生活污水,30.0%為工業(yè)廢水,工業(yè)廢水以食品加工廢水為主?設(shè)計進水水質(zhì)及實際進水水質(zhì)見表1.2.4分析方法試驗中的主要分析項目包括MLSS、DO、0RP、COD、TN、TP、NH3-N、N0-3-N等.其中,DO、ORP采用HACH系列儀器進行在線檢測,其余項目測定采用國標(biāo)方法.表1進出水水質(zhì)特性mg-L數(shù)據(jù)類型階段CODBODsSSNHi-NTNTP設(shè)計值進水050.0^130^150.0^35.0^40.0^3.00出水s50O韻0.0^10^5.00(8.00}^15.0^0.50實際值進水(均值}363.0153117.034.538S3.80出水]均值;25.544333012.03結(jié)果與討論3.1溶解氧變化對COD去除的影響溶解氧變化對COD去除的影響見圖2?試驗期間DO為0.40~4.50mg?L-1,進水COD為174~657mg?L-1,平均值為369mg?L-1,出水COD在10.6~42.3mg?L-1之間,平均值為26.4mg?L-1,出水COD值優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》(GB1891822002)一級A標(biāo)準規(guī)定值,COD的平均去除率達到了92.0%.由圖2可知,試驗期間進水COD波動較大,在174~688mg?L-1之間,而系統(tǒng)生化段出水COD均能低于50.0mg?L-1,處理效果較好,說明系統(tǒng)具有一定的抗沖擊負荷能力試驗初期低DO條件下(6月7日一7月3日,DO〈0.80mg?L-1),系統(tǒng)COD的去除率為93.4%,略高于試驗期間COD平均去除率.低溶解氧污泥微膨脹理論認為,低DO條件下對COD的去除率略高的原因是在低DO下系統(tǒng)內(nèi)繁殖的絲狀菌具有較強的降解低濃度底物能力(郭建華等,2008).試驗結(jié)果表明,DO的變化對COD的處理效果影響不大.-X-進水COD一。一出水COD-*-COD去除率一DO-X-進水COD一。一出水COD-*-COD去除率一DO6-116-297-168?3 8-20 9-79-24日期(月■日)00058765432100000000000000誨篋來CIOO圖2溶解氧對COD去除的影響Q/MJS溫度一?-氨氮負荷氨氮去除率-10.020TTauo'N.tHN(L“E)/0CI108642o-X-進水NH;?N-o-出Q/MJS溫度一?-氨氮負荷氨氮去除率-10.020TTauo'N.tHN(L“E)/0CI108642o-X-進水NH;?N-o-出水NH;?NNH;-N去除率一DO2220込0.0180.0160.0140.0120.0100.0080.0060.004掙逢科W騷%%1801700.002日期(月-日)50%圖3溶解氧(a)和溫度(b)對氨氮去除的影響3.2溶解氧變化對氨氮去除的影響試驗期間不同DO下,進、出水氨氮情況和去除效果如圖3a所示.6月29日一9月4日(DO的變化范圍為0.80~3.50mg?L-1),系統(tǒng)水溫為22.0~31.0°C,氨氮去除率為93.3%,出水氨氮為2.17mg?L-1.當(dāng)DO值在0.80mg?LT以下時(6月7—29日),氨氮的去除率略有下降,為90.4%,出水氨氮為2.90mg?L-1.過低的DO抑制了硝化菌的活性,硝化效率有小幅下降,但氨氮去除率降低的較少,對出水氨氮基本無影響.Hanaki等研究發(fā)現(xiàn),在低DO條件下盡管有機物氧化菌對硝化菌有抑制作用,但由于氨氧化菌的繁殖速率提高了近1倍,可補償DO降低所造成的活性下降,故系統(tǒng)的硝化效率仍然較高如圖3b所示,9月5—16日,系統(tǒng)DO為3.50~4.50mg?L-1,生化段水溫下降至21.5~18.2C,氨氮的
進水負荷也隨之降低,氨氮的去除率并為因為負荷的下降而增加,反而,氨氮去除率平均為91.4%,較上一工況氨氮去除率有所下降.說明硝化作用受系統(tǒng)溫度的影響要高于進水負荷的影響,低溫條件不利于消化反應(yīng)進行,這也證實了我國北方污水處理廠冬季氨氮去除效果變差的原因?試驗表明,系統(tǒng)DO的變化對本工藝氨氮的去除率影響不大,氨氮的平均去除率為92.4%,生化段出水氨氮均值為2.40mg?LT.3.3溶解氧變化對TN去除的影響不同DO條件下總氮去除情況如圖4所示,試驗期間進水總氮在36.0mg?L-1左右.由圖可知,DO對出水總氮影響較大,當(dāng)DO過低時(0.40~0.80mg?L-1),硝化菌活性受到抑制,好氧區(qū)硝化不完全,氨氮去除率下降為90.4%,此時TN去除率為61.4%;當(dāng)DO上升至0.80~1.50mg?L-1時,氨氮去除率上升至92.8%,同時,TN去除率達到試驗期間最高值(69.5%),脫氮效果最佳,總氮去除率穩(wěn)定,出水總氮(15.0mg?L-1,達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》(GB1891822002)—級A標(biāo)準對TN的要求.D0控制在0.80~1.50mg?L-1時系統(tǒng)具有較高TN去除率主要歸因于工藝本身的優(yōu)勢特點和微環(huán)境理論.Biolak工藝曝氣區(qū)懸浮式移動曝氣器的不規(guī)則運動,造成了曝氣池內(nèi)曝氣區(qū)域與不曝氣區(qū)域間隔存在,通過對曝氣池內(nèi)溶解氧的調(diào)控可以造成好氧與缺氧的間隔交替存在,即形成多級A/0段?在低溶解氧的狀態(tài)下有利于增強不曝氣區(qū)的缺氧程度,真正意義上形成多級A/O段.另外,由于氧擴散限制及外部DO大量消耗使微生物絮體內(nèi)產(chǎn)生了缺氧區(qū),從而形成有利于實現(xiàn)好氧硝化段同時硝化反硝化(SND)的微環(huán)境?隨著DO值增加,污泥絮體內(nèi)部DO濃度增大,絮體內(nèi)部缺氧區(qū)消失,使反硝化過程受到抑制,TN去除率逐漸下降?當(dāng)DO升至3.50~4.50mg?L-1時,TN去除率僅為47.3%.Oh的研究表明,好氧區(qū)過度曝氣導(dǎo)致硝化回流液攜帶過高DO至缺氧區(qū),是引起缺氧區(qū)反硝化效果下降的主要原因.10070%80()()40-20%10%20060%50%<40%也30%g10070%80()()40-20%10%20060%50%<40%也30%g05-256-116-297-16 8-3 8-209-7 9-24日期(月-日)-X-進水TN -o-出水TN-*-TN去除率一DO80%10圖4溶解氧對總氮去除的影響3.5系統(tǒng)氮物料平衡分析根據(jù)葛士建等建立的物料衡算方程,在不同溶解氧條件下對系統(tǒng)進行氮平衡分析(圖5,包括缺氧區(qū)脫氮、同化作用脫氮、好氧區(qū)脫氮、出水總氮、其他未計算的氮?由圖可知,低DO(DO為1.00mg?L-1時最佳)運行條件下系統(tǒng)曝氣區(qū)存在明顯的同步硝化反硝化現(xiàn)象,好氧脫氮占總氮的20.0%左右?當(dāng)DO過高時,破壞了Biolak好氧段的多級A/O系統(tǒng),同時破壞了污泥絮體內(nèi)部的微缺氧環(huán)境,系統(tǒng)好氧段脫氮率低于5.0%.當(dāng)系統(tǒng)溶解氧維持在1.00mg?L-1時,系統(tǒng)內(nèi)23.7%的氮通過好氧段的多級A/O反硝化脫氮去除.
BUS出水總氮tan]好氧除氮遂同化除氮90%80%70%60%$50%40%BUS出水總氮tan]好氧除氮遂同化除氮90%80%70%60%$50%40%30%20%10%0迦其他0.53 1.00 3.00 4.40DO/(mg*L_,)圖5系統(tǒng)在不同溶解氧條件下氮分布情況3.6溶解氧變化對TP去除的影響圖6為DO對生化段出水TP、總出水TP的影響.當(dāng)曝氣段DO過低時(〈1.00mg?L-1),TP去除率為66.5%,聚磷菌的吸磷作用不明顯?王曉蓮等的研究表明,在低缺氧狀態(tài)下聚磷菌比吸磷速率僅為好氧狀態(tài)下的60.0%.隨著DO增加至3.00mg?L-1時,TP去除率為65.3%.好氧段過度曝氣導(dǎo)致回流液中含氧量過高,破壞前段的厭氧環(huán)境,導(dǎo)致釋磷不充分從而影響好氧段聚磷菌的除磷效果?另外,回流液中硝酸鹽氮含量隨著DO的增加而增加,導(dǎo)致厭氧區(qū)的硝酸鹽氮濃度過高?當(dāng)厭氧區(qū)硝酸鹽氮含量過高時,反硝化菌與聚磷菌競爭易降解的低分子脂肪酸,而反硝化菌的競爭能力遠遠大于聚磷菌,厭氧狀態(tài)下優(yōu)先進行反硝化,從而破壞了磷的釋放.當(dāng)D0〉3.00mg?L-1時,試驗測得厭氧區(qū)的硝酸鹽氮大于1.50mg?LT,影響生化段出水TP的去除.Henze等研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)厭氧區(qū)硝酸鹽氮濃度小于1.00mg?L-1時,聚磷菌的釋磷反應(yīng)較為明顯;當(dāng)硝酸鹽氮濃度大于1.50mg?L-1時,聚磷菌的釋磷反應(yīng)明顯減弱;當(dāng)硝酸鹽氮濃度大于2.00mg?L-1時,聚磷菌的釋磷反應(yīng)基本沒有發(fā)生.DO在1.00~3.00mg?L-1范圍內(nèi)波動時,生化段出水TP去除率較高(74.0%).由于Biolak工藝曝氣段經(jīng)過多級A/O段,聚磷菌的比吸磷速率較低,且多級A/O屬于低污泥負荷范疇,排泥量較傳統(tǒng)工藝小,磷的去除將受影響,僅僅通過生化除磷出水難以達標(biāo)因此,需增加深度處理段(如增設(shè)濾池),通過化學(xué)除磷,使出水TP<0.50mg?L-1.具體參見污水寶商城資料或更多相關(guān)技術(shù)文檔。08642057T0x)E)、dH一X—進水08642057T0x)E)、dH一X—進水TP 一。一出水TP一“一TP去除率——DO6-11 6-297-16 8-3 8-20 9-7 9-24日期(月?日)%厶O0
oO18>迤也di%%%ooO6420----圖6溶解氧對總磷去除的影響4結(jié)論通過對Biolak型A20工程進行為期4個月的調(diào)試運行,考察了DO變化對系統(tǒng)脫氮除磷的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn),DO在0.400~4.50mg?L-1變化時,Biolak型A2O工藝對生活污水具有良好的脫碳效果,COD平均去除率為93.O%;DO變化對氨氮去除率的影響較小,氨氮去除率可達到90.0%以上.COD及氨氮的出水水質(zhì)完全達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》(GB1891822002)—級A標(biāo)準.DO為0.80~1.50mg?L-1時,TN去除率達到試驗期間最高值(69.5%),此時脫氮效果最佳,TN去除率穩(wěn)定,出水TN〈15mg?L-1.隨著DO的增加,TN去除率逐漸下降,當(dāng)DO升至3.50
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