海上油田外輸天然氣品質(zhì)提升的實(shí)驗(yàn)與探究_第1頁
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某油田是區(qū)域天然氣外輸?shù)臉屑~平臺(tái),肩負(fù)著區(qū)域天然氣處理外輸、輕烴處理外輸?shù)钠D巨任務(wù)。該油田日外輸天然氣約50萬立方米,由于目前外輸天然氣露點(diǎn)偏高(-15℃),從而造成甲醇使用量較大,同時(shí)由于至終端海管連接處為三通,無法實(shí)現(xiàn)常規(guī)通球,增加了海管凍堵的風(fēng)險(xiǎn)。另外,外輸輕烴回收系統(tǒng)無法匹配現(xiàn)有工況需求,造成下游接收輕烴品質(zhì)較差,增加了終端輕烴處理負(fù)擔(dān),無法達(dá)到銷售品質(zhì),同時(shí)增加了海管水化物生成風(fēng)險(xiǎn),影響外輸天然氣海管的運(yùn)行安全。天然氣的外輸品質(zhì)直接影響著終端的天然氣、輕烴品質(zhì)以及海管的穩(wěn)定運(yùn)行。因此提高該區(qū)域的外輸氣品質(zhì)尤為重要[1]。1現(xiàn)狀調(diào)查1.1露點(diǎn)波動(dòng)1.1.1三甘醇品質(zhì)差由于三甘醇脫水和再生系統(tǒng)自投運(yùn)以來長時(shí)間的運(yùn)行,對(duì)三甘醇緩沖罐取樣發(fā)現(xiàn)三甘醇顏色為棕色并帶有小顆粒雜質(zhì),經(jīng)化驗(yàn)純度為93%,分析認(rèn)為該平臺(tái)接收上游A平臺(tái)外輸濕氣,由于燃?xì)馄焚|(zhì)問題,天然氣中含有硫化氫(30mg/L),且海管較長(32km)天然氣在輸送過程中有大量液態(tài)水和液烴析出,長時(shí)間反應(yīng)腐蝕形成的硫化亞鐵等雜質(zhì)溶于液烴中,硫化氫及液烴進(jìn)入接觸塔造成三甘醇污染。[2]在該工況條件下,測(cè)試天然氣露點(diǎn)為-16.3℃;現(xiàn)場(chǎng)添加180L三甘醇運(yùn)行24h后,在取樣化驗(yàn)純度為94.2%,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試天然氣露點(diǎn)為-20.6℃。1.1.2三甘醇循環(huán)量不匹配現(xiàn)有工況三甘醇再生系統(tǒng)有2臺(tái)三甘醇循環(huán)泵,為柱塞泵,單臺(tái)每小時(shí)處理量為1m3/h,通過調(diào)節(jié)三甘醇循環(huán)泵的沖程來控制三甘醇的循環(huán)量。三甘醇的循環(huán)量直接影響著三甘醇和天然氣的接觸面積,三甘醇越少,吸收的水分也就越少,但三甘醇循環(huán)量過大,貧甘醇進(jìn)入接觸塔時(shí)阻力也會(huì)增大,可能會(huì)出現(xiàn)氣攜液的情況,造成三甘醇的浪費(fèi)(月?lián)p失量>70L),因此需要在現(xiàn)有工況下通過觀察露點(diǎn)找出最合理的的循環(huán)量。在其他條件不變的情況下,只調(diào)節(jié)三甘醇循環(huán)泵的循環(huán)量,記錄在不同循環(huán)量下,流程穩(wěn)定后的外輸氣露點(diǎn)值,分析循環(huán)量對(duì)脫水效果的影響,如圖1所示。圖1三甘醇循環(huán)量與外輸氣露點(diǎn)關(guān)系曲線圖由此看出,三甘醇的循環(huán)量越大,干氣露點(diǎn)越低,但是露點(diǎn)降低的趨勢(shì)越來越小。經(jīng)過多次的試驗(yàn)和對(duì)數(shù)據(jù)的分析驗(yàn)證,隨著三甘醇循環(huán)量的增大,貧甘醇進(jìn)入接觸塔時(shí)阻力會(huì)增大,可能會(huì)出現(xiàn)氣攜液的情況,造成三甘醇的浪費(fèi),因此干氣露點(diǎn)的降低趨勢(shì)減小。1.1.3天然氣中硫化氫含量高(1)檢測(cè)該油田單井物流基本無硫化氫,數(shù)據(jù)如表1所示。(2)通過對(duì)天然氣流程取樣測(cè)量硫化氫發(fā)現(xiàn),上游A平臺(tái)入口來氣及流程設(shè)備中的硫化氫含量偏高。如表2所示。表1單井產(chǎn)氣硫化氫檢測(cè)數(shù)值表2硫化氫檢測(cè)記錄檢測(cè)該油田單井物流基本無硫化氫。經(jīng)過細(xì)菌檢測(cè),發(fā)現(xiàn)流程各處均存在SRB,由此可知硫化氫來源為流程SRB滋生,進(jìn)而產(chǎn)生次生硫化氫。對(duì)生產(chǎn)流程添加殺菌劑,細(xì)菌含量明顯下降,同時(shí)硫化氫含量明顯下降。如表3所示。通過對(duì)天然氣流程取樣測(cè)量硫化氫發(fā)現(xiàn),上游A平臺(tái)入口天然氣硫化氫偏高,且在輸送過程中有大量液態(tài)水和液烴析出,長時(shí)間腐蝕反應(yīng)形成的硫化亞鐵等雜質(zhì)溶于液烴中,硫化氫及液烴進(jìn)入接觸塔造成三甘醇污染,從而降低三甘醇純度,造成露點(diǎn)升高。1.1.4天然氣溫度偏高中壓壓縮機(jī)天然氣出口溫度顯示在35~38℃,分析認(rèn)為天然氣溫度越低,天然氣中的水分就越容易析出,也就越容易被三甘醇所吸收脫出,因此認(rèn)為天然氣的溫度偏高也是導(dǎo)致露點(diǎn)偏高的因素之一[3]。表3殺菌劑處理結(jié)果對(duì)比表該平臺(tái)中壓壓縮機(jī)天然氣出口溫度在35~38℃,在通過改變上游壓縮機(jī)海水冷卻器的流量進(jìn)而改變天然氣進(jìn)入三甘醇接觸塔的溫度,待流程穩(wěn)定后,記錄下外輸天然氣的露點(diǎn),得出多個(gè)數(shù)據(jù)繪制如圖2所示。由圖2可以看出濕氣的進(jìn)塔溫度對(duì)外輸氣的露點(diǎn)影響較大,濕氣進(jìn)塔溫度越高或者越低時(shí),干氣露點(diǎn)反而越大。經(jīng)過仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn),濕氣溫度越高越不利于水分的析出,濕氣溫度越低時(shí),會(huì)造成吸收塔內(nèi)溫度過低,和氣流直接接觸的貧甘醇溫度就會(huì)過低,進(jìn)而造成甘醇溶液黏度過大,氣泡增多,甘醇的損失量也會(huì)增加。圖2濕氣進(jìn)塔溫度與外輸氣露點(diǎn)關(guān)系曲線圖1.2輕烴品質(zhì)差1.2.1設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理該油田接收上游B平臺(tái)外輸濕氣,經(jīng)長距離輸送后,接收來液中存在游離水的情況,段塞流捕集器為氣液兩相分離器,排液出口位于容器底部,即使在罐內(nèi)實(shí)現(xiàn)了烴水分層,在底部排出管線內(nèi)將再次烴水混合,容易造成烴中還有較多的游離水,增加了下游中壓分離器的處理負(fù)擔(dān)。如果不進(jìn)行回收,則烴水混合物排入閉排,造成資源浪費(fèi)的同時(shí),增加了環(huán)境污染,火炬黑煙現(xiàn)象嚴(yán)重。如果烴水混合物直接排放至下游海管,不但增加了終端的處理負(fù)擔(dān),更增加了海管凍堵的風(fēng)險(xiǎn)(圖3)。1.2.2溫度設(shè)定不滿足要求上游B平臺(tái)天然氣物流經(jīng)過電加熱器加熱后進(jìn)入本平臺(tái)段塞流捕集器,電加熱器原來的安裝理念是將天然氣中的輕烴汽化處理,但是如此一來一方面會(huì)增加火炬燃燒灰度,污染環(huán)境,造成輕烴的資源浪費(fèi);另一方面輕烴隨天然氣進(jìn)入壓縮機(jī)分離后排進(jìn)閉排,排放的烴液對(duì)閉排處理造成很大負(fù)荷。目前的處理思路是對(duì)天然氣中的輕烴進(jìn)行脫水提純回收,所以隨著處理要求的改變,電加熱器的設(shè)定溫度已不適合現(xiàn)有工況需求。1.2.3硫化氫腐蝕該平臺(tái)接收上游A外輸濕氣,天然氣中含硫化氫,長時(shí)間反應(yīng)腐蝕形成的硫化亞鐵等雜質(zhì)溶于液烴中,海管通球取樣發(fā)現(xiàn)有較多黑色雜質(zhì),進(jìn)入中壓分離器后,不能完全將黑色雜質(zhì)脫除,隨輕烴經(jīng)過輕烴泵增壓后打入下游海管,造成下游終端廠接收輕烴品質(zhì)較差。通球過程中收球筒雜質(zhì)較多,且通球期間靶點(diǎn)測(cè)試發(fā)現(xiàn)氣樣品質(zhì)較差。2對(duì)策實(shí)施2.1降低露點(diǎn)2.1.1三甘醇置換如圖4和圖5所示,對(duì)三甘醇進(jìn)行了整體替換,以提高其純度。圖3新增段塞流捕集器流程圖圖4置換前三甘醇取樣圖5置換后三甘醇取樣效果驗(yàn)證:系統(tǒng)恢復(fù)正常后記錄的天然氣露點(diǎn)為-23℃,此時(shí)的三甘醇濃度為99%,三甘醇置換前后的露點(diǎn)對(duì)比如表4所示。表4三甘醇濃度及露點(diǎn)對(duì)比表2.1.2三甘醇循環(huán)量調(diào)整隨著三甘醇循環(huán)量的增大,貧甘醇進(jìn)入接觸塔時(shí)阻力會(huì)增大,可能會(huì)出現(xiàn)氣攜液的情況,造成三甘醇的浪費(fèi),因此干氣露點(diǎn)的降低趨勢(shì)減小,通過不斷摸索,將三甘醇循環(huán)量確定為0.33m3/h,日循環(huán)量為8m3/d。效果驗(yàn)證:經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,外輸天然氣露點(diǎn)由-23℃降至-29℃,此舉對(duì)降低外輸天然氣露點(diǎn)有明顯效果。2.1.3清除硫化氫上游A平臺(tái)天然氣海管入口加氣相緩蝕劑和脫硫劑,減緩海管腐蝕,降低硫化氫含量,定期開展海管通球,清除海管內(nèi)雜質(zhì)。效果驗(yàn)證:通過對(duì)氣相出硫化氫測(cè)試對(duì)比,海管出口硫化氫濃度明顯降低,靶點(diǎn)測(cè)試結(jié)果明顯好轉(zhuǎn),海管通球取樣黑色物質(zhì)減少。2.2輕烴品質(zhì)提升2.2.1設(shè)備結(jié)構(gòu)改造對(duì)該平臺(tái)段塞流捕集器進(jìn)行改造,賦予新增段塞流捕集器氣、水、烴三相分離排放的功能。在新增段塞流捕集器內(nèi)部液相管線出口處安裝一段高度為700mm短節(jié),使捕集器內(nèi)部液相出口管線始終排出上層輕烴介質(zhì),隔離下層底水,利用原有控制邏輯,將輕烴液位調(diào)節(jié)閥控制液位設(shè)定為900mm,實(shí)現(xiàn)輕烴自動(dòng)輸送至中壓分離器或者下游輸氣海管,達(dá)到輕烴回收目的。同時(shí)從罐體底部預(yù)留球閥新增配套底水排放流程,接入到該平臺(tái)生產(chǎn)分離器,并新增烴水界面液位計(jì),用于控制罐體底部水層自動(dòng)排放,防止水層液位過高造成輕烴含水,保障了外輸輕烴品質(zhì)100%達(dá)標(biāo)。改造流程如圖6和圖7所示。圖6新增段塞流輕烴流程改造示意圖圖7改造前后段塞流內(nèi)部排烴管線入口高度對(duì)比圖效果驗(yàn)證:目前新增段塞流罐體內(nèi)部結(jié)構(gòu)已經(jīng)改造完成,實(shí)現(xiàn)了捕集器氣、水、烴三相有效分離的功能。底部至該中心平臺(tái)生產(chǎn)分離器頂部入口流程已經(jīng)改造完成,等待下一步完全接入,罐體底部積水利用原有流程自動(dòng)排放至閉排。經(jīng)取樣化驗(yàn),輕烴出口達(dá)到基本無水狀態(tài),效果優(yōu)異。2.2.2摸索調(diào)整電加熱器設(shè)定溫度如表5所示,合理降低電加熱器溫度,減少輕烴汽化,增加輕烴回收量的同時(shí)有效脫出游離水[4]。表5溫度對(duì)烴液回收量和冷凝水量的影響對(duì)比表通過不斷摸索,整理出電加熱器溫度對(duì)輕烴回收和冷凝水排出量的影響數(shù)據(jù)(圖8),可知將電加熱器溫度設(shè)定值由40℃降低至34℃之后,再繼續(xù)下調(diào)溫度,輕烴回收量不在增加,冷凝水量基本不漲,為防止輕烴排液管線出現(xiàn)凍堵,最終將電加熱器溫度設(shè)定為34℃。效果驗(yàn)證:經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,段塞流輕烴無含水,火炬黑煙消失。圖8溫度對(duì)烴液回收量和冷凝水量的影響對(duì)比圖2.2.3清除硫化氫參見2.1.3。3效果核實(shí)3.1降低露點(diǎn)3.1.1檢查目標(biāo)完成情況此項(xiàng)目完成于2021年10月底,通過以上方法改進(jìn)技術(shù)和運(yùn)行一個(gè)月后,前后取樣對(duì)比如圖9所示。圖9項(xiàng)目實(shí)施前后露點(diǎn)變化對(duì)比圖從露點(diǎn)變化趨勢(shì)可以看出,通過上述措施的綜合實(shí)施,外輸天然氣露點(diǎn)明顯降低,并且能夠保持穩(wěn)定,達(dá)到了此次活動(dòng)的初衷。3.1.2經(jīng)濟(jì)效益成本:本次活動(dòng)不需要外委施工,均為自檢自修,成本可忽略不計(jì)。收益:由于對(duì)策效果明顯,外輸天然氣露點(diǎn)顯著下降,減少了三甘醇及甲醇兩種藥劑的消耗,降低了運(yùn)營成本。據(jù)估算,每年可減少三甘醇消耗8桶(180L/桶),可節(jié)省費(fèi)用約6.5萬元;每年可減少甲醇消耗5罐(2m3/罐),可節(jié)省費(fèi)用約3.76萬元。以3年為期減少藥劑消耗量,降本增效的收益約30萬元。效益:30萬元(收益)-0萬元(成本)=30萬元因此此次活動(dòng)收益至少為30萬元,由于此次活動(dòng)長期有效,效益也將繼續(xù)增大。3.1.3環(huán)保效益通過此次項(xiàng)目實(shí)施,使得該平臺(tái)至天然氣終端的天然氣海管凍堵的安全風(fēng)險(xiǎn)大大降低,海管安全運(yùn)行得到有力保障。另外,因海管凍堵造成的天然氣大量放空的概率也接近于0,間接降低了因火炬放空量較大帶來的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。3.2外輸輕烴品質(zhì)提升3.2.1檢查目標(biāo)完成情況(1)此項(xiàng)目完成于2021年9月底,通過以上方法改進(jìn)技術(shù)和運(yùn)行一個(gè)月后,上游A平臺(tái)天然氣海管通球產(chǎn)物黑色物質(zhì)消失,達(dá)到目標(biāo)值。(2)2021年10月20日實(shí)驗(yàn)中心對(duì)該油田外輸輕烴樣品進(jìn)行化驗(yàn),確定輕烴外輸流程低點(diǎn)樣品為烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴類物質(zhì),未發(fā)現(xiàn)其他類物質(zhì),符合輕質(zhì)油成分特征,達(dá)到目標(biāo)值。(3)上游A平臺(tái)氣海管進(jìn)行防腐治理之后,達(dá)到了很好的效果,外輸輕烴品質(zhì)提升明顯,無黑色雜質(zhì),硫化氫含量降至為0,達(dá)到目標(biāo)值(表6和圖10)。表6上游A平臺(tái)天然氣海管添加脫硫機(jī)前后硫化氫濃度對(duì)比表圖10上游A平臺(tái)天然氣海管添加脫硫機(jī)前后硫化氫濃度曲線圖3.2.2經(jīng)濟(jì)效益成本:新增段塞流內(nèi)部改造需要外委施工,改造總成本15萬元。收益:由于對(duì)策效果明顯,外輸輕烴品質(zhì)得到了明顯提升,達(dá)到了銷售品質(zhì),每天可新增合格輕烴外輸量達(dá)40立方米,按照每方4000元計(jì)算,每年可創(chuàng)造效益超5000萬元。效益:2160萬元(收益)-15萬元(成本)=2145萬元由于此次活動(dòng)長期有效,效益也將繼續(xù)增大。3.2.

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