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文檔簡介

高爐提高利用系數(shù)是煉鐵降本增效的核心和關(guān)鍵,也是反映高爐運(yùn)行狀態(tài)的重要指標(biāo)。X高爐冶煉釩鈦礦,日產(chǎn)水平長期維持在6000噸左右,爐況基本達(dá)到了穩(wěn)定順行的狀態(tài),但階段性的煤氣流波動(dòng)時(shí)常發(fā)生,且同期國內(nèi)同立級高爐先進(jìn)日產(chǎn)水平已達(dá)到7500噸以上,對比國內(nèi)先進(jìn)高爐存在巨大差距。為了進(jìn)一步提高產(chǎn)量水平,高爐打破固有的釩鈦礦冶煉操作理念和經(jīng)驗(yàn),樹立超常規(guī)的操作思路,以高風(fēng)速、高動(dòng)能為切入點(diǎn),改善爐缸工作狀態(tài)和煤氣流穩(wěn)定性,為高爐大幅度加風(fēng)提產(chǎn)創(chuàng)造條件,實(shí)現(xiàn)了高爐高效生產(chǎn),成功探索出了一條釩鈦礦冶煉高爐高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的工藝操作方法。1、X高爐提高產(chǎn)能前參數(shù)指標(biāo)情況針對當(dāng)前的參數(shù)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,其中:富氧量受制氧能力的限制,已經(jīng)達(dá)到最大能力;頂壓設(shè)計(jì)能力245kPa,提升空間不大;風(fēng)溫已用盡。通過對比分析,進(jìn)一步提產(chǎn)只能通過提高入爐風(fēng)量來進(jìn)行,工藝操作的核心是通過上下部操作參數(shù)的調(diào)整為高爐加風(fēng)創(chuàng)造條件。2、對高爐風(fēng)速和動(dòng)能的認(rèn)識高爐的爐缸工作均勻活躍是高爐加風(fēng)提產(chǎn)、提高高爐穩(wěn)定性的核心,高風(fēng)速、高動(dòng)能為活化爐缸提供動(dòng)力基礎(chǔ),是爐缸活躍的關(guān)鍵。高風(fēng)速、高動(dòng)能的工藝技術(shù)路線已在國內(nèi)多座先進(jìn)高爐應(yīng)用并取得顯著的效果,一批指標(biāo)比較優(yōu)秀的1000-2000m3級的高爐鼓風(fēng)動(dòng)能都超過了12000kg·m/s、2000m3級的高爐超過了15000kg·m/s,如天鋼1#3200m3高爐風(fēng)速260m/s、鼓風(fēng)動(dòng)能14000-16000kg·m/s,月均日產(chǎn)量9500噸、噴煤比155kg/t、燃料比505kg/t;重鋼1#2500m3高爐風(fēng)速270m/s、鼓風(fēng)動(dòng)能16000-17000kg·m/s,月均日產(chǎn)量7800噸、噴煤比170kg/t、燃料比505kg/t;黃驊中鐵2500m3高爐風(fēng)速270m/s、鼓風(fēng)動(dòng)能17000kg·m/s,月均日產(chǎn)量8200噸、噴煤比150kg/t、燃料比510kg/t;還有興澄鋼鐵、陜鋼、鏈鋼、山西建邦、漢冶特鋼、四川德勝、湘鋼等高爐,均通過提風(fēng)速、提動(dòng)能,高爐穩(wěn)定性大幅改善,產(chǎn)量和燃料消耗均取得較大的進(jìn)步,這些高爐的指標(biāo)都已經(jīng)進(jìn)入全國指標(biāo)最好的第一梯隊(duì),成就顯著。對比行業(yè)先進(jìn)高爐的普遍控制水平,X高爐的風(fēng)速和動(dòng)能水平顯著偏低,因此,提高風(fēng)速和動(dòng)能水平是X高爐進(jìn)一步加風(fēng)的首選做法,也是最經(jīng)濟(jì)的做法。鼓風(fēng)動(dòng)能的本質(zhì)是熱風(fēng)做功的功率,除了用于煤氣上升過程中克服爐料的阻力之外,主要是在風(fēng)口前克服爐料和死料堆中焦炭和渣鐵的阻力,形成一定深度的循環(huán)區(qū),降低死料堆的填充率,從而保持爐缸的活躍,為高爐提供順行的基礎(chǔ)。在這個(gè)過程中,風(fēng)速是熱風(fēng)做功的工具和消耗能源的路徑,鼓風(fēng)動(dòng)能為做功提供了能源,回旋區(qū)深度是對熱風(fēng)所做功的度量,是我們所要的最終結(jié)果。過去的一些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,提高風(fēng)速確實(shí)會(huì)加劇風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi)焦炭粒度的降解,使本來就因?yàn)楦呙罕榷到獾慕固苛6冗M(jìn)一步碎化,如何選擇風(fēng)速給高爐操作者帶來了一定的糾結(jié):提高噴煤比之后本應(yīng)提高風(fēng)速,加大鼓風(fēng)動(dòng)能活躍爐缸,化解諸多不利于順行的因素,保證高爐的穩(wěn)定順行;但另一方面,則需要降低風(fēng)速,保護(hù)回旋區(qū)內(nèi)的焦炭粒度不再破碎,以此來保證高爐的穩(wěn)定順行。國內(nèi)寶鋼實(shí)測數(shù)據(jù)表明,風(fēng)口回旋區(qū)小焦粒比例先是隨著風(fēng)速的提高而提高,當(dāng)風(fēng)速提高到超過260m/s之后,回旋區(qū)內(nèi)的小焦粒占比會(huì)隨著風(fēng)速的提高而降低,進(jìn)入死料堆表面的小焦粒也呈現(xiàn)出同樣的規(guī)律。這些數(shù)據(jù)反映出,較高的風(fēng)速既維系了回旋區(qū)深度,保證原有爐缸的活躍性,又可以避免焦炭在風(fēng)口回旋區(qū)被進(jìn)一步破壞,減少碎焦顆粒在死料堆表面富集,避免產(chǎn)生新的爐缸濾液性下降問題。風(fēng)速是否合理可以用兩個(gè)維度來檢驗(yàn),首先是焦炭在風(fēng)口回旋區(qū)內(nèi)是否被嚴(yán)重碎化,再次是燃料比會(huì)不會(huì)因?yàn)橹行倪^吹而升高,風(fēng)速過高一定會(huì)造成除塵灰中碳含量增加,如果爐頂除塵灰中碳含量沒有出現(xiàn)明顯的增量,那么說明這個(gè)風(fēng)速不偏高。3、加風(fēng)提產(chǎn)工藝操作過程3.1

風(fēng)口面積調(diào)整根據(jù)預(yù)定的提高風(fēng)速和動(dòng)能的操作思路,采取最有效的調(diào)整方式,即縮小風(fēng)口面積。X高爐共計(jì)有30個(gè)風(fēng)口,26個(gè)直徑為120mm風(fēng)口,4個(gè)直徑為130mm風(fēng)口,送風(fēng)面積0.3471m2。為提高鼓風(fēng)動(dòng)能和保持風(fēng)口均勻性,利用檢修機(jī)會(huì)將4個(gè)直徑為130mm風(fēng)口改為直徑120mm,送風(fēng)面積調(diào)整為0.3393m2。通過風(fēng)口面積的調(diào)整,風(fēng)速逐步由230kPa提高到270kPa,鼓風(fēng)動(dòng)能由12000kg·m/s提高到15000kg·m/s以上。隨著風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能的提高,高爐爐缸活躍性提升,爐況穩(wěn)定性有了明顯改善,伴隨著風(fēng)量的增加產(chǎn)量逐步提高,效果明顯(見圖1)。3.2

定富氧定煤比操作富氧和噴煤是高爐強(qiáng)化的主要手段之一,也對爐內(nèi)煤氣流的分布起重要作用。富氧的作用一是可以加快焦炭的燃燒速度,提高高爐的冶煉強(qiáng)度,按理論計(jì)算,富氧率每提高1%,高爐產(chǎn)量可提高3%-6%;二是富氧后渣溫充沛、爐渣流動(dòng)性得到改善,能夠降低高Al2O3爐渣對爐缸的不利影響,改善爐缸活躍性,且煤氣中N2含量減少,CO濃度提高,促進(jìn)爐內(nèi)間接還原,有利于提高煤氣利用率,降低燃料消耗。另外,提高富氧率后,理論燃燒溫度升高,需要通過提高煤比來維持合理的理論燃燒溫度,為高煤比操作創(chuàng)造條件,同時(shí)爐內(nèi)溫度場和煤氣流分布發(fā)生變化,爐內(nèi)溫度上涼下熱,中心氣流會(huì)減弱、邊緣氣流會(huì)增強(qiáng),需要優(yōu)化上下部操作制度,調(diào)整煤氣流分布。富氧和噴煤是相輔相成的,噴煤一方面是減少焦炭消耗降低成本的重要手段,另一方面降低理論燃燒溫度,且有利于中心煤氣流的發(fā)展,抵消富氧給高爐冶煉帶來的不利影響。因此高富氧對應(yīng)高煤比是高爐提產(chǎn)降本操作的經(jīng)典搭配,并且為確保煤氣流分布的穩(wěn)定性,應(yīng)盡可能減少富氧和噴煤的調(diào)劑幅度,定富氧定煤比操作,減少煤氣流波動(dòng)。根據(jù)行業(yè)先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn),富氧率6%以上是最經(jīng)濟(jì)的范圍,國內(nèi)常規(guī)高爐最高富氧率達(dá)到10%左右。富氧和噴煤量的高低,主要取決于富氧和噴煤設(shè)備能力的大小,以高爐理論燃燒溫度作為兩者平衡的依據(jù)。針對X高爐12000m3/h富氧上限能力,以及43t/h的噴煤系統(tǒng)設(shè)備能力冶煉釩鈦礦,將煤比控制在140-150kg/t范圍內(nèi),在日常操作過程中,富氧上限使用,不作為調(diào)劑手段,噴煤量調(diào)劑盡可能早調(diào)、少調(diào)、微調(diào),減少爐腹煤氣量的波動(dòng),穩(wěn)定煤氣流分布。3.3

提高頂壓和壓差在下部高風(fēng)速、高動(dòng)能操作的同時(shí),上部提高頂壓操作,可以改善爐料透氣性,有利于高爐加風(fēng)。提高爐頂壓力實(shí)質(zhì)上是壓縮了煤氣體積、降低了煤氣流速、延長煤氣在高爐內(nèi)的停留時(shí)間,進(jìn)而改善間接還原動(dòng)力學(xué)條件,從而有助于煤氣和鐵礦石之間的氣-固相反應(yīng),增強(qiáng)煤氣的擴(kuò)散、穿透能力,強(qiáng)化煤氣吸附、界面反應(yīng)等還原過程。在宏觀上提高頂壓可以有效提高高爐透氣性,促進(jìn)高爐穩(wěn)定順行。近年來,一些先進(jìn)高爐的頂壓已經(jīng)達(dá)到280kPa、接近300kPa,有效提高了煤氣利用率、降低了燃料消耗。高爐爐頂壓力的提高,主要受爐頂設(shè)備能力的限制。X高爐頂壓雖然接近設(shè)計(jì)頂壓,但還有一定的提升空間。隨著加風(fēng)過程,將爐頂壓力由240kPa提高到設(shè)計(jì)頂壓245kPa,熱風(fēng)壓力由400kPa提高到420kPa,全爐壓差由160kPa提高到175kPa。在加風(fēng)過程中,隨著熱風(fēng)壓力的提高,適當(dāng)提高爐頂壓力,全爐壓差雖然有所升高,但升高幅度明顯小于熱風(fēng)壓力升高幅度,高爐整體透氣性改善,更有利于接受風(fēng)量,為高爐進(jìn)一步加風(fēng)創(chuàng)造了條件(見圖2)。3.4

裝料制度調(diào)整3.4.1布料矩陣調(diào)整隨著風(fēng)量、動(dòng)能上升,上部裝料制度進(jìn)行同步調(diào)整,兼顧中心與邊緣的氣流分配,保證中心和邊緣氣流分配比例大致不變,一是礦焦角度同步外擴(kuò),保證中心氣流的穩(wěn)定;二是適當(dāng)增加焦炭角差,拓寬焦炭平臺,改善布料料層的穩(wěn)定性,提高煤氣利用率,降低消耗(見表2)。3.4.2批重調(diào)整X高爐要求在實(shí)際生產(chǎn)中,爐喉的焦炭層厚度要確保≥500mm,才能保證爐料及軟熔帶的透氣性。所以在強(qiáng)化冶煉的過程中,要考慮選擇焦炭批重確保必要的焦炭層厚度。根據(jù)計(jì)算公式:CB=K×DT3式中:CB——焦碳批重,t/批;DT——高爐爐喉直徑,m;K——焦碳批重系數(shù),范圍0.03-0.04,一般取0.035。得出最小焦炭批重計(jì)算公式是:CB最?。溅蠨2KHγ/4式中:CB最小——焦炭最小批重;D——爐喉直徑;K——料面形狀系數(shù),取1.1;γ——焦炭的堆比重,取0.5;H——焦炭的料層厚度。根據(jù)X高爐的爐喉直徑8.4m計(jì)算,最小的焦炭批重是15t。在一定條件下,大礦批有利于礦石的均勻分布和穩(wěn)定上部氣流,改善軟熔帶透氣性,從而促進(jìn)爐溫的穩(wěn)定順行。X高爐將礦批由68t提高至74t,焦批保證大于15t,批重增加后,減少了爐內(nèi)的料層數(shù),大幅降低礦焦間的界面效應(yīng),改善爐內(nèi)透氣性。3.5

加風(fēng)進(jìn)度控制高爐加風(fēng)過程以透氣性作為依據(jù),當(dāng)高爐透氣性差,不接受風(fēng)量時(shí),風(fēng)量使用以熱壓數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),按照各階段熱壓上限要求控制;高爐透氣性好,接受風(fēng)量時(shí),風(fēng)量使用按照各階段風(fēng)量流量要求控制,盡量上用風(fēng)量。X高爐在加風(fēng)提產(chǎn)過程中,隨著風(fēng)量上升,高爐透氣性并未下降,反而呈上升趨勢,分析原因;一是隨著風(fēng)量和鼓風(fēng)動(dòng)能上升,高爐死料柱的置換周期縮短,死料柱內(nèi)焦炭置換速度加快,能夠有效提升死料柱焦炭的質(zhì)量,提高高爐透氣性;二是采用“中心加焦+平臺漏斗”相結(jié)合的布料制度,調(diào)整中心區(qū)域礦焦比例,兼顧中心與邊緣的氣流分配,在穩(wěn)定中心氣流的同時(shí),保證邊緣透氣性,有效提高了高爐透氣性;三是鼓風(fēng)動(dòng)能上升后風(fēng)口回旋區(qū)增大,死料柱形狀發(fā)生變化,體積縮小,尤其是爐缸區(qū)域死料柱的直徑縮小,爐缸渣鐵滲透死料柱難度降低,爐缸活躍性上升。當(dāng)風(fēng)量達(dá)到(5400±50)m3/min后,熱風(fēng)壓力維持在410-420kPa,鼓風(fēng)動(dòng)能≥15000kg·m/s,高爐日產(chǎn)達(dá)到7200t以上,達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。4結(jié)語

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