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文檔簡介
翻賂事蚓事如顫置案例
安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編印
二。。七年六月
目錄
1、黃山市軌道式塔式起重機(jī)傾翻事故.......................(3)
2、銅陵市氧氣壓力管道重大燃爆事故案例...................(5)
3、阜陽市液氨壓力管道泄漏事故案例.......................(8)
4、滁州市氧氣瓶爆炸事故案例............................(13)
5、銅陵液氯氣瓶重大事故隱患處置案例....................(15)
6、合肥大楊液化氣站貯罐殘液處置案例....................(16)
7、合肥市汽車罐車火災(zāi)事故應(yīng)急處置案例..................(18)
8、阜陽市液化氣體鐵路罐車泄漏事故應(yīng)急處置案例..........(21)
9、銅陵市液氨汽車罐車泄漏事故應(yīng)急處置案例.............(22)
1、黃山市3.4高速公路建設(shè)工地軌道式塔式起重機(jī)傾翻事故
一、事故概況
2003年3月4日,位于黃山市歙縣境內(nèi)的正在建設(shè)的徽杭高速公路
16標(biāo)段發(fā)生一起軌道式塔式起重機(jī)傾翻事故,造成8人死亡,4人
重傷。
事故發(fā)生后,縣市政府和有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴現(xiàn)場,搶救傷員。省、市
安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)部門在接到事故報(bào)告后,先后到達(dá)現(xiàn)場。按照省政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,授
權(quán)黃山市政府成事故調(diào)查組,負(fù)責(zé)事故調(diào)查處理工作。黃山市政府成立了常務(wù)副
市長為組長,安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)等有關(guān)部門參加的事故領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)事故調(diào)
查、事故搶救和事故善后三個小組,開展事故處理工作。
二、事故發(fā)生過程
徽杭高速公路16標(biāo)段由中鐵隧道集團(tuán)二處十公司承建,該標(biāo)段全長3020米,
有兩座隧道(長1549米)、五座大橋。中鐵隧道集團(tuán)二處十公司為隧道專業(yè)施工單
位,在承接工程后將大橋分包給中鐵集團(tuán)成都橋梁廠施工。發(fā)生傾翻事故塔吊為
中鐵集團(tuán)成都橋梁廠所有。
3月4日,該塔吊正在吊裝位于施工現(xiàn)場大車軌道東端北側(cè)軌道外的槽鋼,吊
裝的鋼材為8號槽鋼,合計(jì)68根,共370米長,總重量為3噸,當(dāng)起吊離地0.5
米時(與墜落點(diǎn)高差約13米),運(yùn)行至臂架朝正北與大車軌道相垂直方向時突然發(fā)
生倒塌,事故發(fā)生時塔吊吊臂與軌道處于垂直狀態(tài),倒塌的塔吊正好砸在公路邊
的三間工棚,當(dāng)天正值雨雪天氣,氣溫很低,現(xiàn)場的民工正在棚內(nèi)烤火,當(dāng)場死
亡7人,5人重傷,其中1人經(jīng)搶救無效死亡。死亡的8人有1女7男,除1名女
的外,均為歙縣竹鋪鄉(xiāng)嶺角村人。
三、事故調(diào)查與分析
(一)塔吊的制造安裝情況
1、該塔吊為哈爾濱建筑工程機(jī)械制造廠1969年10月制造,承載重量為2-6
噸,屬淘汰產(chǎn)品。
2、該塔吊為大車軌道行走式,塔吊位于324省道南側(cè)的高速公路施工面上,
塔吊底下鋪設(shè)枕木(長75公分)、鋼軌鋪設(shè)在枕木上,塔吊在軌道上行走,塔吊底
部的車輪與軌道接觸,大車軌道走向?yàn)闁|西方向。2003年1月17日安裝,22日
調(diào)試,28日施工單位組織驗(yàn)收。施工單位在安裝前沒有辦理安裝告知手續(xù),沒有
經(jīng)過監(jiān)督檢驗(yàn),使用前沒有辦理使用登記手續(xù)。
(二)現(xiàn)場調(diào)查情況
1、塔吊的基礎(chǔ)建立在軟基的浮土層上,其上僅有簡單的工程廢渣鋪墊,沒按
要求用碎石鋪設(shè),基礎(chǔ)沒有夯實(shí)以保證堅(jiān)實(shí)可靠。軌道下的枕木采用分開鋪設(shè),
軌道之間無保證跨距不變及軌道移動的限制拉桿,無邊緣保護(hù)措施,軌道直線度
嚴(yán)重超標(biāo),部分枕木與基礎(chǔ)接觸懸空。軌道與枕木采取用羅紋鋼制的土制道釘釘
入枕木,壓固極不可靠。塔吊與軌道連接的傾翻側(cè)車輪上有新鮮的坑狀傷痕,且
車輪有明顯變形,間隙大于1mm,運(yùn)行時嚴(yán)重啃軌引起沖擊,運(yùn)行不穩(wěn)定。
2、基礎(chǔ)截面存在高低差,兩個軌道存在嚴(yán)重的高低差,盡管事故現(xiàn)場己被破
壞,但現(xiàn)場測量結(jié)果,大車軌道同截面高低差仍達(dá)到100mm,嚴(yán)重超標(biāo)。
3、軌行式塔吊當(dāng)臂架方向與大車軌道方向相垂直時是吊車工作最不利位置,
事故發(fā)生時塔吊正處于此最不利位置。
4、由于搶救傷員,事故現(xiàn)場已被破壞,吊臂等部件已被拆卸。但從事故現(xiàn)場
看,塔吊塔身無明顯失穩(wěn)現(xiàn)象,因此可以排除構(gòu)架失穩(wěn)而造成傾倒的可能性。
四、事故調(diào)查結(jié)論
通過現(xiàn)場勘測、證據(jù)收集、人員調(diào)查等情況表明,這是一起典型的違法、違章
事故。
事故的直接原因是:塔吊處于最危險(xiǎn)工作位置,由于基礎(chǔ)不牢且存在高低差,
在吊運(yùn)貨物時,引起受力不均,塔吊重心偏移一側(cè),在該方向,塔吊自身重量集
中在傾倒側(cè)軌道上,造成軌道基礎(chǔ)下陷,重心進(jìn)一步偏移,導(dǎo)致車輪咬軌,并形
成沖擊,使塔吊整體穩(wěn)定性進(jìn)一步破壞,同時操作工沒有經(jīng)驗(yàn)和采取必要的應(yīng)急
手段狀況下,塔吊整體抗傾覆性徹底破壞,造成傾翻事故發(fā)生。
事故的管理原因是:一是塔吊安裝沒有辦理告知手續(xù),沒有經(jīng)過監(jiān)督檢驗(yàn),沒
有辦理使用登記手續(xù)。二是違章在塔吊下方設(shè)置工棚,是造成群死群傷的主要原
因。
2、銅陵市4.14氧氣壓力管道重大燃爆事故案例
一、事故概況:
2005年4月14日,銅陵市金港鋼鐵有限責(zé)任公司制氧車間調(diào)壓站發(fā)生重大
燃爆事故,正在現(xiàn)場檢修作業(yè)的8名工作人員中,3人死亡,4人重傷(數(shù)月后4
名傷員醫(yī)治無效,全部死亡)。
事故發(fā)生后,銅陵市政府立即啟動重大事故應(yīng)急預(yù)案,市政府分管領(lǐng)導(dǎo)和各
相關(guān)部門迅速趕赴現(xiàn)場組織救援和善后處理工作。省政府領(lǐng)導(dǎo)、市委、市政府主
要領(lǐng)導(dǎo)分別對事故處理做出指示,市政府主要領(lǐng)導(dǎo)去醫(yī)院看望傷員。省安監(jiān)局、
質(zhì)監(jiān)局分別派員趕赴現(xiàn)場指導(dǎo)救治、善后和事故調(diào)查工作。
銅陵市政府立即采取了七個措施:
1、成立分管副市長為指揮長的事故處置指揮部。
2、成立醫(yī)療搶救組,并連夜從安醫(yī)大請來燒傷專家會診。
3、成立善后處理組,全力做好傷亡親屬安撫和事故賠償。
4、成立治安保衛(wèi)組,保護(hù)事故現(xiàn)場和搶救秩序。
5、成立經(jīng)貿(mào)、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)察、檢察、公安、勞動、工會等部門和有關(guān)
制氧專家參加的事故調(diào)查組,開展事故調(diào)查。
6、責(zé)令金港公司全面停產(chǎn),落實(shí)安全防范措施。
7、在全市開展以特種設(shè)備安全為重點(diǎn)的安全大檢查工作。
二、事故發(fā)生過程
金港公司是銅陵市一家招商引資的民營企業(yè),投資總額約1個億,2004年
4月投產(chǎn),主要產(chǎn)品為鋼材線材。該廠制氧車間采取空分制氧,為煉鋼提供氧氣,
制氧機(jī)組為3800米3/時。生產(chǎn)的氧氣送氧氣球罐儲存(V=187.4米>P諛=3.06Map,
PT=2.5Mpa)o氧氣通過管道從球罐輸送至調(diào)壓站,通過氣動調(diào)節(jié)閥將壓力調(diào)至
1.3Mpa(煉鋼需要氧氣壓力),然后通過管道輸送至生產(chǎn)車間。
該調(diào)壓管線的氣動調(diào)節(jié)閥經(jīng)常發(fā)生閥芯內(nèi)漏故障,有時調(diào)壓后的壓力升至
1.8Mpa,影響生產(chǎn),投產(chǎn)以來至少更換過3次氣動調(diào)節(jié)閥。按照計(jì)劃安排,4月
14日上午,該公司有關(guān)人員(總調(diào)度、機(jī)動科長、儀表負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)維修工人)
8人進(jìn)入調(diào)壓站進(jìn)行氣動調(diào)節(jié)閥更換作業(yè)。首先關(guān)閉了管線兩端閥門隔斷氣源,
然后松氣動調(diào)節(jié)閥法蘭螺栓,在松螺栓過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣閥門沒有關(guān)緊仍有漏氣,
作業(yè)人員又用F型扳手關(guān)閉進(jìn)氣閥門,在漏氣情況消除后,作業(yè)人員拆卸掉故障
氣動調(diào)節(jié)閥,換上經(jīng)脫脂處理的新氣動調(diào)節(jié)閥,安裝儀表電源線和氣動調(diào)節(jié)閥控
制汽缸管線,并用萬用表測量。在上述工作全部完成后,用氧氣試漏,在打開進(jìn)
氣閥后(打開1/3圈)的不到3秒的短暫時間,發(fā)出一聲沉悶的巨響,從氧氣調(diào)
壓間噴出火焰和濃煙,同時發(fā)出強(qiáng)烈的氣流聲?,F(xiàn)場一片火海,4名作業(yè)人員渾
身帶著火焰沖出現(xiàn)場。除1人幸免外,擠在氧氣間不到4米2作業(yè)區(qū)域的7名作
業(yè)人員全部傷亡。其中3人死亡,4人燒傷。因氮?dú)忾g的出氣閥門處也噴出火焰,
幸存者跑至氧氣球罐上部關(guān)閉了氣源進(jìn)口閥門,致此燃燒方被控制。從發(fā)生爆炸
到氣源關(guān)閉的時間約幾分鐘左右。(幸存者先跑到30米外的制氧車間后轉(zhuǎn)向氧氣
球罐,又去制氧車間樓外取F型扳手,再爬上球罐關(guān)閉閥門)。
旁路管道的上部被熔化,并形成破口,管道內(nèi)部沒有燃燒痕跡,證明是外部
燃燒造成管壁減薄,內(nèi)部殘存氣體在溫度急劇升高下,壓力升高,導(dǎo)致管道破開。
三、事故原因分析
(-)燃燒爆炸條件分析:
1、助燃物質(zhì)
一般化工檢修規(guī)定,控制氧含量在17-23%,既防止缺氧,又防止富氧,兩
種狀況均能導(dǎo)致事故。此事故完全具備富氧狀態(tài)條件。
。拆卸氣動調(diào)節(jié)閥,管內(nèi)原存的余氣被釋放至大氣。
?在檢修過程中,發(fā)生閥門未管死,有氧氣逸出。
在用氧氣試漏時,沒有證據(jù)表明氣動調(diào)節(jié)閥法蘭密封可靠,有氧氣泄漏可
能。
爆炸時檢修管線內(nèi)部必然存有氧氣。
以上分析表明,有發(fā)生富氧狀態(tài)的條件。
2、可燃物質(zhì)
?在氧氣濃度較高的狀況下,人體、衣物、鋼鐵都會成為還原劑。與氧氣
發(fā)生氧化還原反應(yīng)。也就是說人體、衣物、鋼鐵在富氧狀態(tài)下成為可燃物。
?更換的氣動調(diào)節(jié)閥雖然經(jīng)過脫脂清洗,但沒有按照有關(guān)安全規(guī)定,進(jìn)行
完全脫脂,有存有油脂的可能性,這是氧氣行業(yè)一大禁忌,在存有油脂條件下,
氧氣會與之發(fā)生激烈反應(yīng),爆炸。
作業(yè)者的工具、衣物、手套也可能沾有油污(脂)。
以上分析表明,有發(fā)生爆炸的可燃物質(zhì)條件。
3、激發(fā)能量
從現(xiàn)場情況看,有多種造成爆炸燃燒的激發(fā)能量條件:
?:?作業(yè)人員衣著化纖衣物導(dǎo)致的靜電;
?使用非防爆型工具;
?采用非防爆型照明;
?在一定的溫度、濃度下,氧氣能與油脂反應(yīng),反應(yīng)放出的熱量會引起油脂
自燃;
?作一魯打開進(jìn)氣閥用氧氣試漏,氣體絕熱壓縮導(dǎo)致的溫度上升;
操作閥門時開閥速度過快,高速氣流與管件摩擦產(chǎn)生靜電。
從當(dāng)時掌握的情況,我們推斷,事故的直接原因是由于泄漏形成管道外部空間呈
富氧狀態(tài)或在管道內(nèi)部純氧狀態(tài)下,遇到激發(fā)能量后,引起激烈反應(yīng)(爆燃),
造成大量氧氣噴出,反應(yīng)放出的大量熱量,產(chǎn)生高溫,使鋼管熔化和燃燒反應(yīng)更
加激烈,導(dǎo)致整根管線被毀和人員傷害。
4、其他
該公司在管理上也存在許多問題,與事故有所關(guān)聯(lián)。據(jù)銅陵市質(zhì)監(jiān)局介紹:
該廠壓力管道未經(jīng)安裝監(jiān)督檢驗(yàn),對此,銅陵市質(zhì)監(jiān)局下達(dá)了安全監(jiān)察指令,責(zé)
令禁止使用,恢復(fù)原狀,并向市政府專題報(bào)告。分管市長多次進(jìn)行協(xié)調(diào)。但因種
種原因,隱患整改工作沒有得到落實(shí)。
沒有制定檢修規(guī)程和檢修方案:
令違規(guī)使用氧氣試漏;
令在試漏過程中作業(yè)人員沒有采取防爆措施,全部擁擠在危險(xiǎn)地點(diǎn);
令違規(guī)使用非防爆型工具和照明。
四、事故調(diào)查結(jié)論
事故調(diào)查組經(jīng)過5天的現(xiàn)場調(diào)查,取得事故直接原因的證據(jù):
(-)事故條件
1、助燃物
查證當(dāng)班記錄,事故發(fā)生前氧氣球罐和輸送管道內(nèi)存有2.5Mpa,99.0-99.5%
的氧氣。
2、可燃物
通過現(xiàn)場殘存物、墻壁痕跡和目擊證人詢問確定燃爆點(diǎn)在新更換的氣動調(diào)節(jié)
閥。
文獻(xiàn)、資料和類似事故案例:在高純度和高壓氧氣的條件下,鐵銹、焊渣、
油脂、溶劑、橡膠等均發(fā)生燃燒。
比對同批進(jìn)貨的氣動調(diào)節(jié)閥解體檢查,內(nèi)部存有大量油脂。
除脂過程只是用棉紗蘸四氯化碳擦洗外部可擦部位,沒有解體清泡、清洗。
使用的清洗劑僅有75ml0脫脂方法和脫脂劑消耗量不能達(dá)到完全脫脂的要求。
由于更換的氣動調(diào)節(jié)閥除脂不徹底,閥芯內(nèi)仍存有油脂(國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,與
氧氣接觸的物件表面,油脂殘留率應(yīng)小于125mg/m2)0
3、激發(fā)能量
開啟閥門的壓差達(dá)2.5Mpa,在進(jìn)氣閥門開啟,出氣閥關(guān)閉狀況下,管線氧
氣形成絕熱壓縮狀態(tài),按照工程熱力學(xué)絕熱壓縮公式計(jì)算
T2=T1(P2/P1)Z4,壓縮后的氣體溫度可達(dá)470℃(按環(huán)境溫度20℃計(jì),當(dāng)天
氣溫12-22℃)。根據(jù)文獻(xiàn)介紹,潤滑油在氧氣中燃燒點(diǎn)為273-305℃。
(二)事故結(jié)論
由于氣動調(diào)節(jié)閥內(nèi)有超極限的潤滑油脂,在通入氧氣后絕熱壓縮產(chǎn)生高溫和
氧氣與油脂反應(yīng)放出的熱量,導(dǎo)致管道內(nèi)溫度超過了燃點(diǎn),造成氣動調(diào)節(jié)閥內(nèi)部
介質(zhì)燃爆。
這次事故的直接原因是,新更換的氣動調(diào)節(jié)閥脫脂不完全,在違章使用氧氣
試漏的狀況下發(fā)生爆炸。
作業(yè)者打開進(jìn)氣閥后高壓氧氣進(jìn)入檢修的管道,管道空間由0.IMpa(絕對
壓力)被壓縮到2.6Mpa,由于絕熱壓縮,溫度迅速上升。而油脂為不飽和碳?xì)?/p>
化合物,與純氧反應(yīng)速度很快,產(chǎn)生反應(yīng)熱,由于氧化熱和壓縮熱的聚積,使溫
度達(dá)到油的燃點(diǎn)引起自燃,并劇烈燃燒,此時,管道內(nèi)部壓力急劇上升,在高溫
下,純氧與管道金屬也發(fā)生反應(yīng),引起管道內(nèi)部爆炸,爆炸使管道焊口破斷,大
量氧氣從破口噴出,造成外部管線被熔毀。
3、阜陽市液氨壓力管道泄漏事故案例
一、事故概況
2007年5月4日0時02分,阜陽市昊源化工集團(tuán)有限公司液氨球罐區(qū),向2
號液氨球罐輸送液氨的進(jìn)口管道中安全閥裝置的下部截止閥發(fā)生破裂,管道內(nèi)液
氨向外泄漏,造成33人因呼入氨氣出現(xiàn)中毒和不適,住院治療和觀察。事故發(fā)生
后,該公司進(jìn)行緊急處置,用9.5分鐘時間,制止了泄漏。
事故發(fā)生時,截止閥底部發(fā)生破裂,底部一塊直徑100mm的圓形閥體外殼破
裂飛出,液氨大量泄漏。
事故截止閥的破裂口直對正北方向,而西北方向的30-35米處,由阜陽市水
利建筑安裝工程公司負(fù)責(zé)建設(shè)的涼水塔工地正在施工,造成33名人員中毒和不
適,中毒人員中,阜陽市水利建筑安裝工程公司人員29人(主要為農(nóng)民工,其
中有2名婦女和1名8歲男童),江蘇江都市橋臺工業(yè)設(shè)備安裝公司人員2人,
潁東區(qū)陳油坊行政村(承包鍋爐出渣人員)1人,此外,還有昊源化工集團(tuán)公司保
安1人。
5月7日上午11口寸,受傷人員中,8人重度中毒(其中3人切開喉管治療),
14人中度中毒,4人住院觀察。
截止5月14日,28名中毒者9人處于重癥狀態(tài),9人處于中癥狀態(tài),10人留
院觀察。
事故發(fā)生后,阜陽市政府組成了安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)等部門參加的調(diào)查組,對事故進(jìn)
行調(diào)查,事故閥門委托合肥通用機(jī)械研究院進(jìn)行鑒定。省安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、衛(wèi)
生等部門派人趕赴現(xiàn)場指導(dǎo)事故調(diào)查和傷員搶救工作。
二、事故調(diào)查
(-)工廠情況
安徽昊源化工集團(tuán)有限公司始建于1970年,由原阜陽化工總廠改制而成,
是股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化的大型化工企業(yè)。公司下設(shè)塑業(yè)、制氣、機(jī)械制造等四個子公
司,占地面積52萬平方米,員工1400余人,擁有總資產(chǎn)6.83億元,主要產(chǎn)品
有尿素、碳酸氫鍍、甲醇、嗎琳以及余熱發(fā)電30MW和塑料編織袋等。是一個典
型的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。
該公司原生產(chǎn)能力為:尿素合成氨系統(tǒng)(18萬噸/年液氨聯(lián)產(chǎn)7萬噸/年甲
醇,含1臺400米3液氨球罐)。已取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可。
(二)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目情況
2005年來該公司進(jìn)行生產(chǎn)新建與擴(kuò)建,其中40萬噸/年尿素生產(chǎn)裝置(含
20萬噸/年尿素生產(chǎn)裝置一套、2臺6M50壓縮機(jī)、650米3液氨球罐2臺、@1800
氨合成系統(tǒng)一套,在建的61600甲醇合成系統(tǒng)一套、變壓吸附脫碳裝置和脫硫
裝置各1套)。該建設(shè)項(xiàng)目已完成20萬噸/年的尿素的投產(chǎn),項(xiàng)目已簽訂安全預(yù)
評價合同,未進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)、竣工安全驗(yàn)收、試生產(chǎn)方案未進(jìn)行備案。
液氨球罐群屬于40萬噸/年尿素生產(chǎn)裝置技術(shù)改造項(xiàng)目內(nèi)容。包括:2臺650
米3液氨球罐和附屬液氨管線。
(三)設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用情況
該套液氨管道系統(tǒng)是安徽昊源化工集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)(有管道設(shè)計(jì)許
可,證號:SPG皖007-08),江蘇江都市僑臺工業(yè)設(shè)備安裝公司安裝(安裝許可
證號:GAZ蘇-005—07)。
該管線系統(tǒng)2005年8月安裝,管道安裝未進(jìn)行安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。
該管線系統(tǒng)2006年8月方投入運(yùn)行,使用未辦理使用登記手續(xù)。截止事故
發(fā)生共運(yùn)行近9個月時間。
該崗位作業(yè)人員業(yè)經(jīng)考試發(fā)證,持證上崗。
球罐設(shè)計(jì)壓力2.6Mpa,設(shè)計(jì)溫度-15-50℃;液氨管道設(shè)計(jì),取液氨管道工作
壓力2.3Mpa,實(shí)際運(yùn)行壓力(查生產(chǎn)記錄)2.2-2.3Mpa0
液氨管線直徑為133mm,在管線上配有安全閥,安全閥與管道之間設(shè)有截止
閥。
選用上海宏祥空調(diào)設(shè)備廠(原名:朱行閥門廠)制造的J41B-2.5-80截止閥
(Dg80,Pg25,材質(zhì)為灰口鐵)。同時購置的同規(guī)格型號的閥門有4只,并于2005
年8月13日進(jìn)行了試漏試驗(yàn),2005年8月安裝到系統(tǒng)上,安裝后,系統(tǒng)分別進(jìn)
行了水壓試驗(yàn)(試驗(yàn)壓力3.75MPa)和氣密性試驗(yàn)(試驗(yàn)壓力2.875MPa),2006
年8月與系統(tǒng)同時投入使用。
(四)事故過程
5月3日11:45左右,安徽昊源化工集團(tuán)聯(lián)合車間合成工段四班班長和一班班
長進(jìn)行交接班倒罐操作,操作結(jié)束離開現(xiàn)場后,行至11萬變電所時(5月4日
0:02分,聽到氨庫方向一聲異常響聲,2#氨罐進(jìn)口管一安全閥下部截止閥閥體
突然開裂,液氨泄漏。
兩人發(fā)現(xiàn)氨泄漏后,?班班長跑到中1800mm合成崗位關(guān)閉放氨閥,四班班長
跑到合成崗位迅速佩戴空氣呼吸器到氨庫關(guān)閉2#氨罐進(jìn)口閥,崗位操作人員佩
戴防氨毒面具關(guān)閉補(bǔ)充氣閥,進(jìn)行緊急停車處理。從泄漏發(fā)生至關(guān)閉閥門處理結(jié)
束,歷時約9分半鐘左右,泄漏氨量約5.5米3左右,事故發(fā)生時安全閥未啟跳。
事故現(xiàn)場位于昊源化工集團(tuán)廠區(qū)西北角氨儲罐區(qū),罐區(qū)四周分別是:北部是
冷卻塔施工現(xiàn)場,西部是廠區(qū)圍墻,南部是脫碳裝置安裝施工工地,東部是廠區(qū)
空地,西北角距罐區(qū)約60米處是阜陽市水利建筑安裝工程公司冷卻塔施工臨時
工棚,冷卻塔北部、南部各有一條安全疏散通道,其中南部通道被冷卻塔施工土
方堆積堵塞。事故當(dāng)天風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng),事故發(fā)生時冷卻塔施工現(xiàn)場和工棚內(nèi)共有
29人。
經(jīng)計(jì)算,這次泄漏液氨量達(dá)5.5米:',若按標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下液氨比重0.771計(jì),泄
漏液氨達(dá)4.24噸(當(dāng)時球罐介質(zhì)溫度為16℃)o與我省2007年4月8日銅陵發(fā)
生的液氨罐車安全閥撞斷事故比,銅陵事故罐車安全閥撞斷,導(dǎo)致安全閥接口氣
相泄漏時間達(dá)4小時36分鐘,泄漏液氨1.85噸。而本次事故泄漏時間僅有9分
30秒,足可見液相泄漏的危害性更大。
事故發(fā)生后,安徽昊源化工集團(tuán)立即啟動了“氨泄漏應(yīng)急救援預(yù)案”,并向
市政府和有關(guān)部門進(jìn)行了報(bào)告,在進(jìn)行緊急停車處理的同時,對事故現(xiàn)場周圍人
員進(jìn)行緊急疏散,并與趕到的公安、消防、醫(yī)療人員一起對現(xiàn)場及周圍進(jìn)行搜尋
和救護(hù),將中毒人員立即送有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)觀察救治。由于當(dāng)班工人處置熟練迅速
果斷,沒有造成更大危害。
(五)現(xiàn)場調(diào)查
查該公司生產(chǎn)操作記錄,該管道實(shí)際運(yùn)行壓力為2.2-2.3Mpa,沒有發(fā)現(xiàn)有
超壓情況的證據(jù)。
發(fā)生事故的液氨工藝管線總長267米,規(guī)格為①133X7,安裝安全閥的支管規(guī)
格為①89X4.5o
安全閥型號為:A41H-40(微啟式安全閥).DN80PN40,事故發(fā)生時安全閥
沒有起跳.對事故截止閥上部的安全閥進(jìn)行試驗(yàn),安全閥開啟壓力為2.5Mpa,符
合要求。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)該事故閥門底部脆斷飛出,斷口呈園型,直徑100mm,現(xiàn)場搜
尋,未找到閥體底部爆炸碎片。對斷口表面目視檢查發(fā)現(xiàn)有一處原始陳舊裂紋,
深度超過閥門壁厚的2/3。
從事故截止閥的外形看,全啟狀態(tài)下的閥桿有一段呈金屬本色,說明事故狀
態(tài)下,截止閥處于半關(guān)閉或全關(guān)閉狀態(tài),否則該段閥桿會有銹蝕痕跡。由此,有
疑似關(guān)閉的嫌疑。
三、事故分析
(一)事故閥門鑒定分析
委托合肥通用機(jī)械研究院進(jìn)行技術(shù)鑒定。經(jīng)該院鑒定分析,存在以下問題;
1、宏觀檢查結(jié)果表明,閥體底部在爆裂時整體脫落,斷裂部位未見塑性變
形,呈明顯脆斷特征。目視檢查斷口,有一長42mm,深8.5mm,陳舊性裂紋,延
內(nèi)壁向外壁擴(kuò)展,該部位實(shí)測壁厚為11mm,裂紋深度為壁厚的77%。
2、對事故閥門斷裂處進(jìn)行厚度測量,最小厚度為8.8mm。最大厚度為12.6mm。
閥體厚度不均勻。
3、對于公稱壓力為2.5Mpa,公稱直徑為80mm的球墨鑄鐵截止閥和鑄鋼截止
閥,GB12233-89《通用閥門鐵制截止閥與升降式止回閥》規(guī)定閥體最小壁厚
分別為10mm和9.9mm,而事故截止閥的閥體最小壁厚僅為8.8mm,明顯偏薄。
4、該事故截止閥公稱直徑80nlm,公稱壓力2.5Mpa。GB12233-89《通用閥門
鐵制截止閥與升降式止回閥》對于閥體材料為灰鑄鐵的截止閥推薦最高壓力等級
為1.6Mpa等級。對于公稱直徑80mm,公稱壓力2.5Mpa的鐵制截止閥GB12233-89
規(guī)定閥體材料應(yīng)選用比灰鑄鐵性能更好的球墨鑄鐵或鑄鋼。
5、化學(xué)成分分析:閥體材料碳含量為4.75%,超過GB9439中對灰鑄鐵碳含量
<3.8%的要求。
6、拉伸試驗(yàn)結(jié)果:閥體鑄件抗拉強(qiáng)度僅為71Mpa,低于GB9439對灰鑄鐵中
最低牌號HT100的標(biāo)準(zhǔn)抗拉強(qiáng)度不低于lOOMpa的要求。
7、沖擊試驗(yàn)結(jié)果:閥體鑄件常溫沖擊功僅為2J左右,幾乎沒有韌性。
8、硬度試驗(yàn)時,試件一壓就裂。
9、微觀斷口檢查,目視檢查發(fā)現(xiàn)的陳舊裂紋斷口上具有陳舊性斷口特征,
該部位應(yīng)為啟裂處,斷口上石墨斷面占有很大比例。
閥體斷口呈現(xiàn)三個部位:啟裂區(qū)、擴(kuò)展區(qū)和交匯區(qū)。啟裂在陳舊裂紋部位,
交匯在斷口突出的臺階處。
啟裂部位有致密的泥狀腐蝕產(chǎn)物,其他部位為疏松的FeQ,為斷口受污染后
的新鮮腐蝕產(chǎn)物。
斷口內(nèi)大量片狀石墨。石墨與鋼相比,其機(jī)械性能低,因而可以將其視為無
數(shù)個微裂紋,這些微裂紋將金屬基體割裂,當(dāng)受到外力時,在裂紋尖端引起應(yīng)力
集中,容易產(chǎn)生破裂。在灰鑄鐵中石墨越多,片狀石墨越大,分布越不均勻,則
強(qiáng)度和塑性就越低。
(-)液氨輸送工藝分析
阜陽昊源化工集團(tuán)公司的液氨輸送工藝是:從冷交換器出口排除的液氨,通
過氣動薄膜調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié),由將高壓轉(zhuǎn)換為中壓后,液氨從放氨管線進(jìn)入液氨球罐。
為了了解工藝情況,我們專去與昊源公司同生產(chǎn)工藝的安徽四方化工集團(tuán)公
司進(jìn)行調(diào)研,與工藝、設(shè)備人員進(jìn)行了座談,并延液氨輸送管線查看了液氨管線
輸送流程。
安徽四方集團(tuán)的液氨輸送工藝是:
1、氫氮?dú)庠诤铣伤≒設(shè)32Mpa)反應(yīng)成為合成氣(10-20%氨氣,80-90%氫
氮?dú)猓铣蓺饨?jīng)過分離后,進(jìn)入冷交換器(P設(shè)32Mpa,殼程與管程壓差為
2.0Mpa),在冷交換器進(jìn)一步冷卻后,液氨從冷交換器低部流出。
2、高壓減壓閥進(jìn)口連接冷交換器底部出口管,出口連接放氨總管(直徑
133mm),經(jīng)過高壓減壓閥減壓,液氨壓力由32Mpa減為2.2-2.6Mpa,減壓后的
液氨通過放氨總管,進(jìn)入中繼槽。生產(chǎn)過程中冷交換器出口閥門的開與關(guān),采取
GCS(中心儀表控制室)自動控制和操作人員手動控制(在儀表失靈時)。
3、中繼槽為16米3的臥式儲罐(P設(shè)2.55Mpa),其起到緩沖、計(jì)量、保
持液位,防止氫氮?dú)飧Z入的作用。中繼槽設(shè)安全閥、放空管、流量計(jì)、電磁氣動
閥、液位計(jì),安全閥開啟壓力設(shè)定為2.75Mpa。
4、從中繼槽出來的液氨,通過流量計(jì),進(jìn)入液氨管道輸送至液氨球罐(P
設(shè)2.45Mpa)o
由于少量合成尾氣(氫、氮?dú)猓┮搽S液氨進(jìn)入氨儲存系統(tǒng),由此,放氨管線、
中繼槽和液氨球罐的系統(tǒng)壓力不單純是液氨的飽和蒸汽壓。而是飽和蒸汽壓加上
尾氣的壓力。因此對這類液氨系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢驗(yàn)等,應(yīng)與氨
制冷系統(tǒng)的壓力容器、壓力管道有所區(qū)別。
阜陽昊源化工集團(tuán)公司的液氨輸送管道中間沒有設(shè)置緩沖裝置。據(jù)了解,我
省還有一些尿素生產(chǎn)企業(yè)使用此種工藝。此外昊源化工集團(tuán)公司的安全閥設(shè)計(jì)配
置不當(dāng)。該管線介質(zhì)為液氨,而安全閥選擇為微啟式安全閥,直接安裝在管道上,
一旦液氨介質(zhì)超壓,安全閥起跳,由于介質(zhì)汽化吸熱,容易造成安全閥凍結(jié),失
去安全泄放作用。
在合成氨生產(chǎn)實(shí)際中,每班要進(jìn)行產(chǎn)量指標(biāo)考核,因此需要對生產(chǎn)液氨進(jìn)行
計(jì)量。安徽四方公司由于配置了中繼槽,具有計(jì)量功能。而阜陽昊源公司沒有計(jì)
量裝備,采取各班生產(chǎn)的液氨分別輸送到不同球罐的方法計(jì)量。這樣就產(chǎn)生了在
交接班時需要切換球罐的液氨進(jìn)口閥門,企業(yè)稱為倒罐作業(yè)。在倒罐作業(yè)中,若
操作不當(dāng),極易造成液氨管線系統(tǒng)超壓。
舉一例說明:如甲班為小夜班,乙班為大夜班,甲班生產(chǎn)的液氨輸送到1號
球罐,乙班生產(chǎn)的液氨輸送2號球罐,在甲班與乙班交接班倒罐作業(yè)時,正常操
作是先打開2號球罐的進(jìn)口閥,再關(guān)閉1號球罐的進(jìn)口閥。如果操作程序顛倒,
先關(guān)閉1號球罐的進(jìn)口閥,再打開2號球罐的進(jìn)口閥,則造成液氨管線急速超壓
(此時的超壓是液態(tài)超壓,由于液體的可壓縮性小,會在較短的時間內(nèi)液氨管道
壓力急劇升高,就像水壓試驗(yàn))。這種作業(yè)完全靠人工控制,在化肥企業(yè),此類
超壓情況時有發(fā)生,通常的形態(tài)是安全閥起跳。
對阜陽昊源公司5.事故調(diào)查中,沒有發(fā)現(xiàn)有超壓情況的證據(jù),按照以事實(shí)為
依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩的事故調(diào)查原則,和無證據(jù)不判定的準(zhǔn)則,排除超壓原因。
四、事故初步結(jié)論
綜上分析,這是一起典型的是一起危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏事故和特種設(shè)備重大事
故,也是一起危險(xiǎn)化學(xué)品安全責(zé)任事故和特種設(shè)備安全責(zé)任事故。
(-)事故直接原因
截止閥存在原始缺陷,在應(yīng)力作用下,加之材料沒有韌性,裂紋擴(kuò)展,在達(dá)到
臨界尺寸時,裂紋貫穿,液氨泄漏,由于液氨汽化吸收熱量,造成截止閥溫度降
低,導(dǎo)致閥體在低溫下發(fā)生低應(yīng)力脆性斷裂,液氨大量泄漏。
(-)事故主要原因
在制造、安裝、使用等環(huán)節(jié)上的違章違規(guī)(略涉及安全生產(chǎn)三同時部分)。
1、管道元件設(shè)計(jì)選型錯誤,設(shè)計(jì)違標(biāo)
(1)該管道系將合成系統(tǒng)液氨輸送至液氨球罐的工藝管道,液氨球罐的設(shè)
計(jì)壓力為2.6Mpa,液氨管道的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)與球罐設(shè)計(jì)壓力同等級或略高,而該管
道截止閥的選型為Pg2.5,降低了一個壓力等級。
(2)按照GB12233-1989《通用閥門鐵制截止閥與升降式止回閥》規(guī)定,對
閥體材料為灰鑄鐵的鐵制截止閥的可用壓力登記,標(biāo)準(zhǔn)推薦最高選用到L6Mpa,
而事故截止閥的公稱壓力卻為2.5Mpa,公稱通徑為80mmo對于公稱壓力為
2.5Mpa,公稱通徑為80mm的鐵制截止閥,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定閥體材料應(yīng)選用球墨鑄鐵或
鑄鋼。
2、制造違標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量低劣
(1)如1、(2)款所述,該截止閥制造單位違反標(biāo)準(zhǔn),制造超過標(biāo)準(zhǔn)推薦范
圍之外的Pg25,Dg80的灰鑄鐵截止閥。
(2)按照灰鑄鐵最低牌號HT100的要求,事故截止閥存在碳含量超標(biāo)、抗
拉強(qiáng)度低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值、閥體實(shí)際最小壁厚小于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最小壁厚、閥體壁厚不
均勻等質(zhì)量問題。
3、安裝違規(guī),壓力管道安裝未履行備案手續(xù),安裝未進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)
國家質(zhì)檢總局《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》(國質(zhì)檢鍋
[2002]83號)規(guī)定:新建、改建、擴(kuò)建的壓力管道(含附屬設(shè)施及安全保護(hù)裝
置,下同)應(yīng)進(jìn)行安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn);壓力管道安裝開工前,建設(shè)單位應(yīng)填
寫《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)申報(bào)書》向地方安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)辦理備案手續(xù)。
而該壓力管道于2005年8月開始安裝,工程建設(shè)單位一直沒有履行安裝監(jiān)督檢
驗(yàn)申報(bào)備案手續(xù),安裝未經(jīng)安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)就投入運(yùn)行。
4、違規(guī)使用
國家質(zhì)檢總局《壓力管道使用登記管理規(guī)則(試行)》(國質(zhì)檢鍋[2003]213
號)規(guī)定,壓力管道均應(yīng)進(jìn)行使用登記;新建、擴(kuò)建、改建壓力管道在投入使用
前或者使用后30個工作日內(nèi),使用單位應(yīng)當(dāng)填寫壓力管道使用登記申請書和壓
力管道使用注冊登記匯總表,向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)申請辦理使用登記。該壓力管道
2006年8月投用至今,沒有辦理壓力管道使用登記手續(xù)。
(三)事故次要原因
昊源公司和阜陽水利建筑安裝公司危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)場所和施工現(xiàn)場管理混
亂,在危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置建筑工人工棚,無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)、施工現(xiàn)場,
疏散通道被人為堵塞等。
五、防范對策
(一)需要肯定的工作
從另一個角度看,這起事故的應(yīng)急處置是成功的。今年3月份,該企業(yè)就在
事故發(fā)生地點(diǎn),組織了液氨泄漏事故應(yīng)急演練,演練時模擬的事故條件與這起事
故形態(tài)相似,事故發(fā)生時,由于當(dāng)班人員經(jīng)過演練,應(yīng)急處置得當(dāng),1名工人報(bào)
警,1名工人關(guān)閉出口閥門,另1名工人穿上重裝防化服關(guān)閉進(jìn)口閥門,僅用9
分半時間就制止了泄漏,否則,事故造成的傷害會更大??梢哉f,此是不幸中的
萬幸,如果應(yīng)急處置時間再長一些,或應(yīng)急不當(dāng),液氨會按每分鐘0.4噸泄漏量
向外擴(kuò)散,現(xiàn)場33人可能無一生還。應(yīng)急救援體系建設(shè)是今后特種設(shè)備安全生
產(chǎn)工作的重要內(nèi)容,真正做到防為上,救次之,戒為下。
(~)工作措施
針對這起事故暴露的問題,5月7日,省質(zhì)監(jiān)局與省安監(jiān)局決定派出化工設(shè)
計(jì)、化工工藝、化工生產(chǎn)、壓力容器和管道檢驗(yàn)等方面的專家組對該企業(yè)進(jìn)行全
面檢查.省安監(jiān)局對該公司做出指令,對老系統(tǒng)存在的隱患,采取邊生產(chǎn)和邊整
改方式,5月完成管道在線檢驗(yàn),8月完成到期壓力容器和壓力管道全面檢驗(yàn).對
新建項(xiàng)目立即停產(chǎn)和建設(shè),補(bǔ)辦設(shè)計(jì)、評價、驗(yàn)收手續(xù)和進(jìn)行隱患整改。由企業(yè)
擬訂停產(chǎn)方案,阜陽市安監(jiān)局監(jiān)督實(shí)施。
(三)安全技術(shù)措施
此種液氨輸送工藝的安全技術(shù)對策
1、管線的設(shè)計(jì)壓力要求控制在2.6Mpa以上,管線的壓力管道元件禁止使用
灰鑄鐵材料。
2、管道裝置應(yīng)設(shè)置具有計(jì)量、緩沖、安全泄放功能的計(jì)量緩沖罐。
3、高壓減壓閥、壓力、液位等控制儀表和安全閥應(yīng)嚴(yán)格定期檢定和定期維
修,并備有足夠備件。
六、行政措施
(-)經(jīng)省安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)兩部門商議,5月14日省安監(jiān)局向省政府提出專題報(bào)
告,提出對昊源公司新建、擴(kuò)建項(xiàng)目停產(chǎn)整頓的意見。
(-)5月23日省安監(jiān)局印發(fā)了事故通報(bào)。
(三)5月31日省質(zhì)監(jiān)局發(fā)出事故通報(bào),部署開展專項(xiàng)檢查、隱患排查工作,
并暫停了昊源公司壓力管道設(shè)計(jì)資格。
(四)國家質(zhì)檢總局發(fā)出文件,一是責(zé)成制造廠對同類產(chǎn)品召回處理,二是
對同工藝的壓力管線元件使用提出要求。
4、滁州市氧氣瓶爆炸事故案例
2007年5月14日18時10分,滁州市瑯珊乙快氣廠發(fā)生一起氧氣瓶爆炸事
故,造成重傷2人、輕傷2人。
一、事故概況
5月14日滁州市烏衣鎮(zhèn)氣體經(jīng)營戶李軍送40余只氧氣瓶充裝氧氣,在其中
1只氣瓶充裝完畢時,突然發(fā)生爆炸。在場4人受傷,其中,充裝工楊路平下身
燒傷,氣體經(jīng)營戶李軍左手被炸飛,另2人輕傷住院治療。
二、事故調(diào)查
爆炸現(xiàn)場一片狼跡。屋頂石棉瓦被震碎,窗戶玻璃被沖擊波震碎。爆炸的氧
氣瓶碎成兩片,瓶底向充裝間西部飛去,撞到窗戶鐵欄桿后,砸落至車間的西南
角。瓶體上部也向西飛去,穿過車間上部水泥窗欄,跌落至車間之外。站在充裝
排側(cè)的充裝工的下身燒傷(燒傷面積達(dá)70%),送南京醫(yī)院治療。氣體經(jīng)營戶左
手被炸飛,他翻過車間窗戶,跌跌撞撞向外跑去。1名輕傷員(氣體經(jīng)銷戶業(yè)
務(wù)人員,女)頭部受傷,住院觀察。另1名輕傷員腿部灼傷,住院觀察。
關(guān)于事故發(fā)生的過程,當(dāng)事者有兩說:乙塊氣廠業(yè)主說:氣瓶充裝完畢后發(fā)
現(xiàn)一只氣瓶泄漏,氣體經(jīng)營戶李軍用扳手敲擊閥門時爆炸。氣體經(jīng)營戶李軍說:
氣瓶充裝完畢在關(guān)閉閥門時,突然起火,隨即爆炸。兩說都關(guān)系到事故原因分析
和責(zé)任認(rèn)定。
事故現(xiàn)場零落著被炸毀的充裝閥門、扳手和傷員衣物。爆炸氣瓶的漆色表明,
這是一只氧氣瓶?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)氣瓶外部沾有油脂,一只氣瓶外部有燃燒痕跡。爆炸
氣瓶底部碎片內(nèi)有明顯積碳痕跡。爆炸氣瓶底部斷口和上部斷口有明顯氧化燃燒
痕跡。
三、事故分析
上述證據(jù)可以表明,事故發(fā)生的直接原因是:氣瓶內(nèi)底部沾有油脂,在充裝
終了時遇激發(fā)能量(可以是關(guān)閉閥門,也可以是外力擊發(fā)),造成爆炸。氧氣瓶
混入油脂是氣瓶安全的大忌,此類事故不斷發(fā)生。去年5月6日,來安縣發(fā)生的
充裝氧氣瓶爆炸事故與此次事故原因相同。氧氣與油脂接觸,都能發(fā)生激烈的氧
化反應(yīng),同時放出大量熱量,最后導(dǎo)致燃燒爆炸。
《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》關(guān)于氣瓶充裝七嚴(yán)禁的規(guī)定,就是對安全規(guī)律和血的
事故教訓(xùn)的總結(jié)。《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》第61條規(guī)定,屬于下列情況之一的氣
瓶,應(yīng)先進(jìn)行處理,否則嚴(yán)禁充裝:
1、鋼印標(biāo)記、顏色標(biāo)記不符合規(guī)定,對瓶內(nèi)介質(zhì)未確認(rèn)的;
2、附件損壞、不全或不符合規(guī)定的;
3、瓶內(nèi)無剩余壓力的;
4、超過檢驗(yàn)期限的;
5、經(jīng)外觀檢查,存在明顯損傷,需進(jìn)一步檢驗(yàn)的;
6、氧化或強(qiáng)氧化性氣體氣瓶沾有油脂的;
7、易燃?xì)怏w氣瓶的首次充裝或定期檢驗(yàn)后的首次充裝,未經(jīng)置換或抽真空
處理的。
因此,充裝前檢查是氣瓶安全的重要關(guān)口。
四、事故結(jié)論
從上述情況看,這是一起嚴(yán)重違法違規(guī)的責(zé)任事故。事故的直接原因是氧氣
瓶沾有油脂,在遇到激發(fā)能量時發(fā)生劇烈反應(yīng)爆炸。管理上的原因有:
1、充裝人員無證作業(yè)。
2、違規(guī)作業(yè),沒有按照安全技術(shù)規(guī)程進(jìn)行充裝前檢查。
3、充裝超檢驗(yàn)周期氣瓶。
4、管理混亂,無關(guān)人員進(jìn)入危險(xiǎn)場所。
至于油脂是從何而來,滁州市正在調(diào)查,有三種情況應(yīng)引起各地重視。一是
在使用中沒有保證有剩余壓力,其他介質(zhì)倒灌入氧氣瓶。二是與C02氣瓶混用,
雖然C02是不可燃物質(zhì),但C02氣瓶充裝使用中容易帶有油脂進(jìn)入,一旦這種氣
瓶再充裝氧氣,必然爆炸。因此嚴(yán)禁氣瓶混用。三是氣體經(jīng)營市場競爭激烈,不
排除有惡意加入油脂的可能。
5、銅陵液氯氣瓶重大事故隱患處置案例
一、隱患舉報(bào)
2004年5月15日,我局接到省安監(jiān)局轉(zhuǎn)來群眾來信,反映銅陵液氯氣瓶隱
患問題。我局當(dāng)即要求銅陵市局盡快核實(shí)情況,消除事故隱患,并于5月19日
派員專程對銅陵液氯氣瓶隱患處理進(jìn)行督查。
二、隱患情況
銅陵市包村金礦黃金選冶廠是一個停產(chǎn)多年的企業(yè),現(xiàn)場核查除舉報(bào)反映的
4只液氯氣瓶外,又發(fā)現(xiàn)2只廢棄液氯氣瓶。液氯氣瓶自1992年起放置至今,
處于無人管理狀態(tài)。4只氣瓶露天放置在泥土上,有2只氣瓶為滿瓶,分別盛裝
不足1噸和0.5噸液氯,其余存有不等重量的液氯。由于長期放置在廢棄硫化物
邊,氣瓶表面腐蝕嚴(yán)重,瓶體可檢測部位(部分瓶體被掩埋在泥土中)的壁厚不
足原始壁厚一半。另2只放置在公路邊無人看管的廢棄工房內(nèi)。氣瓶瓶閥的壓蓋
已被人拆卸偷走,隨時有可能發(fā)生氯氣泄漏。
三、隱患處置方案
針對上述隱患情況,我局立即向省安辦報(bào)告,并協(xié)調(diào)聯(lián)系安徽氯堿集團(tuán)幫助
處理隱患。安徽氯堿集團(tuán)專業(yè)人員5月20日抵達(dá)隱患現(xiàn)場實(shí)地勘察,提出隱患
處理技術(shù)方案。在技術(shù)處理方案的基礎(chǔ)上,我局協(xié)助省安辦制訂了防止突發(fā)事故
應(yīng)急救援預(yù)案建議書,指導(dǎo)當(dāng)?shù)卣龊秒[患處理工作。
5月21日,省安辦向銅陵市政府下達(dá)隱患處理指令。5月23日市政府召開
了有關(guān)部門參加的隱患處置論證會。5月24日銅陵市政府召開了隱患處置指揮
部全體成員會議。會議決定:
1、成立隱患處置指揮部。由分管市長擔(dān)任指揮長,成員由有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參
加。指揮部下設(shè)8個小組,分別明確各自職責(zé)。
2、立即啟動《銅陵市特大安全事故應(yīng)急處理暫行辦法》。
3、研究通過了隱患處置方案。提出了各項(xiàng)工作的時間表。
3、決定于5月28日實(shí)施隱患?xì)馄康奶幹霉ぷ鳌?/p>
四、隱患處置過程
5月27日下午召開指揮部全體成員會議,進(jìn)行臨戰(zhàn)動員。
5月27日晚,召開隱患處置技術(shù)交底會,按照處理危險(xiǎn)程度,考慮了3套處
置技術(shù)方案。若3套方案均不成功,則啟動第4方案,即:請部隊(duì)增援,動用穿
甲彈將氣瓶擊毀,將氯氣排空。
5月28日上午7:30開始清場、設(shè)立警戒和實(shí)施交通管制。隱患現(xiàn)場方圓
1.5km范圍內(nèi)的村民被疏散?,F(xiàn)場準(zhǔn)備工作就緒,消防車、救護(hù)車以及環(huán)保監(jiān)測、
無線電通訊等就位。負(fù)責(zé)隱患處置的安徽氯堿集團(tuán)技術(shù)人員就位。
5月28日8:30,指揮部指揮長下達(dá)隱患處置指令。
安徽氯堿集團(tuán)技術(shù)人員當(dāng)試圖打開第1只盛裝1噸液氯氣瓶時,氣相閥的閥
桿被折斷。經(jīng)過技術(shù)人員的努力,10:00,打開了液相閥,將氣瓶內(nèi)氯氣導(dǎo)入堿
池內(nèi)中和。11:50,盛裝0.5噸液氯第2只液氯氣瓶順利打開。此后,剩下4只
氣瓶閥門陸續(xù)打開,有2只氣瓶瓶閥閥桿被折斷,采用帶壓處理專用工具處置。
隱患處置工作歷時3天,直至30日晚6:00,才處置完畢。共處置了3.5噸液
氯,并對氣瓶進(jìn)行破壞性處理,防止流入社會,成為新的隱患。
此次隱患處置,共涉及部門單位15個,出動人員599人,車輛兒十余輛,
疏散人員涉及2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個行政村、19個自然村、3569人。
6、合肥大楊液化氣站貯罐殘液處置案例
大楊液化氣站位于合肥市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)境內(nèi),該站因故停止?fàn)I業(yè)。該站有5
個50m?貯罐和1個20nf的殘液罐,停業(yè)時6個貯罐內(nèi)均有殘液。為防止殘液泄
漏造成危害,廬陽區(qū)政府決定對貯罐殘液進(jìn)行泄壓處理,在合肥市廬陽區(qū)政府組
織和安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、消防等部門配合下,成功處理了貯罐內(nèi)殘液,消除了隱患。
鑒于該次殘液處置對其他液化石油氣貯罐殘液處置具有借鑒作用,現(xiàn)整理成
案例,供參考。
一、前期準(zhǔn)備工作
由于此次需要處置的貯罐數(shù)量多,殘液處理量大,所以前期準(zhǔn)備工作必須充
分。
(-)查明情況
由負(fù)責(zé)技術(shù)處理的專業(yè)人員攜帶相關(guān)檢測工具進(jìn)行了如下勘測。
1、貯罐內(nèi)壓力、溫度和液位情況;
2、貯罐罐體情況;
3、壓力表、溫度計(jì)、安全閥、液位計(jì)等附件完好情況;
4、現(xiàn)場及其周遍人員密集程度、交通人流情況、有無重要單位(學(xué)校、幼
兒園、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)、居民住宅、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等)和重要設(shè)施(如高壓線、
供氣、供水和通訊設(shè)施等);
5、現(xiàn)場應(yīng)急處置條件,供水、供電、道路通常、氣象條件等。
(二)編制殘液處理組織方案,成立現(xiàn)場處理指揮領(lǐng)導(dǎo)組織(綜合協(xié)調(diào)、技
術(shù)處理、現(xiàn)場警戒、應(yīng)急疏散、消防保障、醫(yī)療救護(hù))。
(三)承擔(dān)殘液技術(shù)處理的單位根據(jù)現(xiàn)場具體情況制定詳細(xì)的殘液處理技術(shù)
方案。
二、現(xiàn)場檢查
(-)貯罐壓力液位情況如下:
貯罐1#罐2#罐3#罐4#罐5#罐6#罐
容積(M,)505050505050
壓力0.580.60.150.60.10.15
(Mpa)
液位(m)0.5不清不清不清不清不清
(-)貯罐及閥門的密封情況:2#-6#罐貯罐液位不清,與罐體連接發(fā)蘭、
閥門等銹蝕嚴(yán)重,有漏氣現(xiàn)象。
(三)液化氣站周邊居民區(qū)密集,與交通要道合淮公路相距很近,約25m。
(四)液化氣站內(nèi)消防水池有存水約100m。
三、處置方案
根據(jù)介質(zhì)特性、現(xiàn)場情況、處置條件,制訂處置技術(shù)方案:
(--)處置方法:根據(jù)現(xiàn)場勘察情況,決定采取火炬放散燃燒法進(jìn)行泄壓置
空。
(二)處置地點(diǎn):跨越液化氣站旁合淮公路和公路旁圍墻,放散燃燒裝置放
置點(diǎn)與液化氣站直線距離大于70m。
(三)殘液處理現(xiàn)場配合工作
在當(dāng)?shù)卣慕y(tǒng)一指揮下,安監(jiān)、消防、公安、衛(wèi)生、環(huán)保等相關(guān)部門相互
協(xié)調(diào)配合,提供處理現(xiàn)場的警戒隔離、消防、水源供應(yīng)、后勤保障,以保證殘液
處理的安全實(shí)施。具體保障工作包括以下內(nèi)容:
1、道路交通警戒隔離。確保液化氣貯罐殘液放散燃燒操作期間,無關(guān)人員
及車輛不得接近操作現(xiàn)場。
2、消防保障。配備消防車及其他消防設(shè)施。
3、水源保障。確保液化氣燃燒裝置所需補(bǔ)給水源。
4、后勤保障。保證殘液處理的后勤工作,確保突發(fā)事件的應(yīng)急處理。
5、通信保障。確保各控制點(diǎn)人員之間的聯(lián)系。
(四)處置步驟:
1、準(zhǔn)備工作:
a、綜合協(xié)調(diào)、技術(shù)處理、現(xiàn)場警戒、應(yīng)急疏散、消防保障、醫(yī)療救護(hù)等組
織按照事前分工各就各位。
b、操作人員穿防靜電工作服、鞋、帽進(jìn)入現(xiàn)場,作業(yè)使用無火花工具,現(xiàn)
場采用防爆電源和防爆照明,關(guān)閉所有手機(jī),禁止一切明火;。
c、架設(shè)穿越合淮公路管線,在公路旁圍墻開鑿缺口,挖燃燒池。
2、處置順序
a、將貯罐的氣相接口封閉,液相管口、氣相管口罐體側(cè)第一個閥門與管路
斷開,拆除貯罐上安全閥、壓力表、液位計(jì)等安全附件。
b、1#液化氣殘存液體處理:利用貯罐內(nèi)壓力將殘液導(dǎo)入管路及燃燒裝置,
在燃燒裝置上風(fēng)口遠(yuǎn)距離點(diǎn)火,點(diǎn)燃火炬放散燃燒。
c、1#、2#、3#、4#、5#、6#貯罐殘存氣體處理:開啟1#貯罐液相閥門,點(diǎn)
燃火炬放散燃燒,當(dāng)1#罐內(nèi)壓力降到接近常壓時,從液位計(jì)上接管接入氮?dú)鈱?/p>
內(nèi)進(jìn)行置換,置換工作結(jié)束后再對貯罐沖入0.2MPa氮?dú)?,封閉液位計(jì)接口。依
次對、2#、3#、4#、5#、6#貯罐進(jìn)行處理,方法如1#罐。
d、熄滅火炬:6臺貯罐泄壓處理后,讓置換氣體(主要成分為氮?dú)猓幕?/p>
炬燃燒管流出,將火炬熄滅。
3、后處理工作:
拆除放散燃燒裝置、管路、閥門、穿越合淮公路管線,整理、清潔現(xiàn)場。
施工現(xiàn)場人員分布圖
7、合肥市4.25汽車罐車火災(zāi)事故應(yīng)急處置案例
2005年4月25日,合肥市境內(nèi)發(fā)生一?起汽車罐車火災(zāi)事故,事故導(dǎo)致罐車部
分部件損壞,幸消防救援及時,沒有造成罐內(nèi)介質(zhì)外逸的次生災(zāi)害。該罐車為液化
石油氣汽車罐車,業(yè)主改變充裝介質(zhì)。由于罐車損壞不能移動,同時罐車內(nèi)存有
10噸左右易揮發(fā)的輕質(zhì)油,如不有效處置,極有可能造成二次事故。在合肥市
政府組織和安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、消防等部門參與下,成功處理了該罐車內(nèi)介質(zhì),消除了
隱患。
鑒于該次應(yīng)急處置對液化石油氣罐車事故處置具有借鑒作用,現(xiàn)整理成案
例,供有關(guān)方面應(yīng)急救援參考。
一、處置程序
(-)現(xiàn)場檢查
專業(yè)人員攜帶相關(guān)檢測工具進(jìn)行了如下勘測。
1、罐內(nèi)壓力、溫度和液位情況;
2、罐體和車輛變形損壞情況;
3、壓力表、溫度計(jì)、安全閥、液位計(jì)、氣液相球閥、緊急切斷裝置(含液
壓油泵、油泵壓力表、油路系統(tǒng)、易熔塞等)、導(dǎo)靜電帶等附件完好情況;
4、現(xiàn)場及其周遍人員密集程度、交通人流情況、有無重要單位(學(xué)校、幼
兒園、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、工礦企業(yè)、居民住宅、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等)和重要設(shè)施(如高壓線、
供氣、供水和通訊設(shè)施等);
5、現(xiàn)場應(yīng)急處置條件,供水、供電、道路通常、氣象條件等。
經(jīng)勘測,罐車閥門控制箱損壞,氣、液相快速接頭密封圈損壞,壓力表損壞,
緊急切斷裝置的手動油泵損壞,易熔塞熔化;現(xiàn)場空曠,周遍為農(nóng)田,離現(xiàn)場不
遠(yuǎn)處有高壓線。專業(yè)人員關(guān)閉了壓力表前置閥門,更換了壓力表后,顯示罐內(nèi)壓
力為0.19Mpa。
(二)制訂處置方案
根據(jù)罐車介質(zhì)特性、損壞情況、現(xiàn)場情況、處置條件,制訂處置技術(shù)方案:
1、修復(fù)罐車損壞的部件,恢復(fù)緊急切斷裝置的油路系統(tǒng),更換手動油泵,
更換密封元件,使罐車的進(jìn)出口管路保持安全通暢。
2、作業(yè)人員佩帶防靜電防護(hù)裝備,作業(yè)使用無火花工具,現(xiàn)場采用防爆電
源和防爆照明,關(guān)閉所有手機(jī),禁止一切明火;2輛大型水罐消防車備足水源,
并對罐車噴水降溫,2輛泡沫消防車現(xiàn)場待命;設(shè)立警戒區(qū),處置現(xiàn)場周遍實(shí)行
交通管制,疏散上風(fēng)向200米和下風(fēng)向300米人員;環(huán)保、氣象部門在警戒區(qū)設(shè)
立監(jiān)測點(diǎn),對風(fēng)向、風(fēng)速和大氣進(jìn)行監(jiān)測;救護(hù)車現(xiàn)場待命,做好意外受傷人員
的救護(hù)和轉(zhuǎn)運(yùn)準(zhǔn)備工作。
3、采取焚燒方式處置罐車內(nèi)介質(zhì)。在罐車氣相閥處接導(dǎo)管(承壓耐油橡膠
管60米)、閥門(逆止閥1只,閘閥3只)、阻火器、帶有安全水封的臨時火炬,
并準(zhǔn)備2公斤輕質(zhì)柴油,通過臨時火炬焚燒。臨時火炬放置在罐車上風(fēng)向或側(cè)風(fēng)
向60米的安全區(qū)域,臨時火炬安置在1.2米3的地坑內(nèi),在地坑周圍設(shè)置20米
防火隔離帶,坑內(nèi)填上0.3米厚的黃沙,處置時安全水封內(nèi)注水,并不斷補(bǔ)水保
持水位,將罐車介質(zhì)導(dǎo)入安全水封底部,并保持始終處于水封狀態(tài),以防止發(fā)生
回火。
4、處置程序
1.1修復(fù)部件,恢復(fù)罐車功能;
1.2安裝連接焚燒裝置,保持安全水封的水位高度;
1.3處置人員進(jìn)入指定位置,進(jìn)行最后的檢查;
1.4按照現(xiàn)場指揮的指令,各崗位實(shí)施處置作業(yè);
1.5罐內(nèi)介質(zhì)焚燒完畢后,拆除處置裝置,關(guān)閉罐車控制箱所有閥門,恢復(fù)
現(xiàn)場。
二、處置情況
處置方案經(jīng)批準(zhǔn)同意后,由省罐車檢修站負(fù)責(zé)具體的焚燒處置工作。5月27
日處置工作啟動,先將安全水封注水,然后注入輕柴油,并點(diǎn)燃,再后開啟罐車
閥門,將罐車內(nèi)介質(zhì)導(dǎo)入設(shè)置在安全水封(臨時火炬)焚燒。在焚燒過程中,實(shí)
行值守監(jiān)控、不斷向安全水封補(bǔ)水和對罐車噴水降溫。經(jīng)過50余小時的焚燒,
罐車內(nèi)介質(zhì)全部焚燒完凈,隱患處置完畢。
附:現(xiàn)場處置示意圖
安全水封
臨時火炬
說明:1、1號為指揮人員位置,2號是向燃燒裝置補(bǔ)水人員的位置,3號為控制
罐車罐車控制箱內(nèi)閥門人員的位置,4號為控制燃燒裝置與罐車之間連接管路閥
門人員的位置,5號為控制點(diǎn)火裝置人員的位置。
2、焚燒時,輻射熱量很大,應(yīng)保持應(yīng)急人員與燃燒裝置的距離,控制在20-30
米之間。
8、阜陽液化氣體鐵路罐車泄漏事故應(yīng)急處置案例
2005年12月29日6時許,安徽省阜陽北站發(fā)生了一起液化石油氣鐵路罐
車泄漏事故,影響京九鐵路線正常行車近八個小時。
一、事故概況及應(yīng)急響應(yīng)情況
該車是由黑龍江省榆樹屯站發(fā)往江西省童家站的14001次貨車(加掛6節(jié)罐
車,總裝載量216噸),停留在阜陽北站發(fā)車場。阜陽北站貨檢員在檢查列車返
回途中,發(fā)現(xiàn)最后一節(jié)罐車頂部有液化氣泄漏現(xiàn)象,隨即告知押運(yùn)員并確認(rèn)其不
能處理后,送報(bào)告站值班領(lǐng)導(dǎo)。
6時50分,阜陽市市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局接到事故報(bào)告后,立即啟動《阜
陽市危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》。代市長孫云飛、副市長王海彥及
市安監(jiān)、消防、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、公安等部門負(fù)責(zé)人立即趕赴現(xiàn)場。由于阜陽北站位
于京九鐵路干線,如
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