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1、此資料由網絡收集而來,如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負責傳遞知識。高濃度抗生素有機廢水處理 1 工程實例山東某大型抗生素廠主要生產青霉素、慶大霉素、鏈霉素等十多種產品,其生產有15采用厭氧水解酸化-生物接觸氧化法進行處理,取得了良好的效果。設計水質、水量如下:水量2700m3/d;cod 42006000mg/l;bod16002200mg/l;ss10002400mg/l;ph 68。處理工藝流程如圖1??股鼗旌衔鬯鹘洿指駯拧⒊醭脸睾筮M入厭氧酸化池,通入一定量的空氣,利用厭氧發(fā)酵過程的水解酸化段,使水中不溶性的有機物轉化為可溶性的有機物,將難降解的大分子物質轉化為易生物降

2、解的小分子物質,大大提高了污水的可生化性。在生物接觸氧化池,自下向上流動,在填料下直接布氣,生物膜直接受到氣流的攪動,加速了生物膜的更新,使其經常保持較高的活性,而且能夠克服填料堵塞。本工藝處理能力大,對沖擊負荷有較強的適應性,污泥生成量少,不會產生污泥膨脹,無需污泥回流,易于維護管理,便于操作。主要處理構筑物: 厭氧酸化池矩形鋼筋混凝土結構,一座分兩格,每格尺寸20m10m5m,總容積為2000m3,池內設半軟性填料720m3,填料高度1.8m,底部設有微孔曝氣系統,有效停留時間17.0h,氣水比51。 生物接觸氧化池矩形鋼筋混凝土結構,共一座,尺寸20m20m5.5m,總容積為2200m3

3、,池內設半軟性填料1800m3,填料高度4.5m,底部設有微孔曝氣系統,有效停留時間為14.3h,氣水比451。2 運行效果厭氧酸化-生物接觸氧化法反應處理單元從接種、馴化到正常運行歷時2個月。接種污泥取自啤酒廠生物接觸氧化池。調試時,分別向厭氧酸化池和生物接觸氧化池投加一定量的接種污泥,之后通入cod為2000mg/l的生產廢水進行悶曝,厭氧酸化池可間歇曝氣,生物接觸氧化池連續(xù)曝氣。4d后連續(xù)進水,投配青霉素、麥白霉素、鏈霉素、螺旋霉素、大觀霉素等十多種生產廢水混合液,間斷調整進水濃度、投配負荷、兩池的氣水比。45d時,填料掛膜基本完好,運行基本正常。當厭氧酸化池的氣水比為51,氧化池氣水比

4、為451時,厭氧酸化池的去除容積負荷可達4.93kgcod/(m3d),生物接觸氧化池的去除容積負荷為5.15kgcod/(m3d)以上。出水cod濃度可降至443 mg/l。兩池的處理效果見表1和表2。表1 厭氧酸化池進、出水水質時間流量(m3/d)cod(mg/l)cod去除容積負荷kgcod(m3.d)bod(mg/l)進水出水進水出水1997年9月2730510637785.03168013611997年10月2755527539565.05211516711997年11月2440592444734.92171513721997年12月2712492036564.76163013281

5、998年1月2632491937384.32171513801998年2月2740543639845.5216981341平均2668526339304.9317591409 表2 生物接觸氧化池進、出水水質時間流量(m3/d)cod(mg/l)cod去除容積負荷kgcod(m3.d)bod(mg/l)ss(mg/l)進水出水進水出水進水出水1997年9月273037785294.93136116322101501997年10月275539565175.2616711951140681997年11月244044733775.55137215511901251997年12月27123656344

6、4.99132812719701701998年1月263237384684.78138015515701591998年2月274039844275.41134112085595平均266839304435.1514091521489128技術經濟指標:運行費用0.553元/kgcod;產污泥量0.36kg/kgcod。3 結論 以厭氧水解酸化-生物接觸氧化法處理高濃度抗生素有機廢水,在經濟和技術上是可行的。該法克服了常規(guī)好氧活性污泥法處理高濃度有機廢水能耗高、稀釋水量大、占地面積大以及運轉費用高等缺點。 此工藝可實現高濃度進水(cod5273mg/l)和高去除容積負荷厭氧酸化池4.93kgcod/(m3d),氧化池5.15kgcod/(m3d)。 本工藝處理能力大,對沖擊負荷有較強的適應性,污泥生成量少,運行費用低,勿需污泥回流,且可降低基建費用。4 存在的問題及建議該廠的抗生素廢水經厭氧水解酸化-生物接觸氧化法處理,出水cod濃度可降至443mg/l,有機

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