機(jī)組C級(jí)檢修總結(jié)_第1頁(yè)
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1、2 0 15年# 1機(jī)組C級(jí)檢修總結(jié)報(bào)告批準(zhǔn):審核:編制:一、機(jī)組簡(jiǎn)介汽輪機(jī)型號(hào)制造廠家額定容量(MW進(jìn)汽壓力(MPa進(jìn)汽溫度C)N150/C135-13.24/535/535/0.981哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司15013.24535鍋爐型號(hào)制造廠家額定容量(t/h)取大連續(xù)蒸發(fā)量(t/h)WGZ480/13.7-4武漢鍋爐廠456.18480發(fā)電機(jī)型號(hào)制造廠家額定容量(MW額定電壓(KV額定電流(A)WX21Z-085LLT山東濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠15015.756468.9二、c級(jí)檢修概況(一)停用日數(shù)#1機(jī)組本次C級(jí)檢修計(jì)劃于2015年10月09日開(kāi)始,10月22日結(jié)束, 檢修歷時(shí)14天。本次

2、#1機(jī)組C級(jí)檢修共計(jì)項(xiàng)目223項(xiàng)(技改項(xiàng)目3項(xiàng)、非標(biāo) 項(xiàng)目15項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目171項(xiàng)、反措項(xiàng)目12項(xiàng)、技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目22項(xiàng)),其中 汽機(jī)專業(yè)33項(xiàng);鍋爐專業(yè)34項(xiàng);電氣專業(yè)35項(xiàng);熱控專業(yè)63項(xiàng);脫硫?qū)I(yè) 24項(xiàng)。本次檢修的重點(diǎn)工作是:檢查鍋爐受熱面,對(duì)鍋爐受熱面包括水冷壁管排及聯(lián) 箱、過(guò)熱器、再熱管排及聯(lián)箱管子磨損、脹粗、變形、高溫腐蝕情況檢查、測(cè) 量磨損部位壁厚,主燃燒區(qū)管子高溫腐蝕情況檢查,更換磨損超標(biāo)的管段及彎頭,檢查防磨瓦、更換損壞的附件等工作;對(duì) EH油管道及三通進(jìn)行檢測(cè),技 改項(xiàng)目主要進(jìn)行#1鍋爐給煤機(jī)控制系統(tǒng)的改造,通過(guò)改造確保改造后給煤機(jī)的 安全可靠運(yùn)行;#1機(jī)組EH油泵換型改造

3、,通過(guò)EH油泵的換型,解決“EH ” 油系統(tǒng)油壓波動(dòng)頻繁和骨架油封處滲油現(xiàn)象,降低設(shè)備維修成本,保證機(jī)組的 安全穩(wěn)定運(yùn)行。(二)鍋爐檢修前、修后主要技術(shù)指標(biāo)序 號(hào)指標(biāo)名稱單位設(shè)計(jì)值修前修后評(píng)價(jià)1蒸發(fā)里t/h4804804802過(guò)熱蒸汽壓力MPa13.713.713.73過(guò)熱蒸汽溫度C540544.7544.34再熱蒸汽壓力MPa3.993.63.615再熱蒸汽溫度C5405445446省煤器進(jìn)口給水溫 度C247.8241.8241.77排煙溫度C138.8143.2136.8J 6.410飛灰可燃物%5.284.72J 0.5611灰渣可燃物%5.34.24J 1.0612空預(yù)器出口一次風(fēng)

4、溫C326249248J 113空預(yù)器出口二次風(fēng) 溫C335297296J 114電除塵投運(yùn)率%100100(三)汽輪機(jī)修前、修后主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)名稱單位THA設(shè)計(jì)值修前運(yùn)行數(shù)據(jù)修后運(yùn)行數(shù)據(jù)修前修后對(duì)比值功率MW150138.2136.9J 1.3主汽壓力MPa13.2413.313.3主汽溫度C535536.7536.8T 0.1再熱壓力MPa3.763.63.61T 0.01再熱溫度C535536.97537T 0.03咼排壓力MPa4.183.893.87J 0.02高排溫度C374.6372371.5J 0.5主給水流量t/h456.18478477J 1主蒸汽流量t/h456.184

5、76475J 1廠用電率%8.59.39.42T 0.12三、機(jī)組修前存在的主要問(wèn)題(一)、汽機(jī)專業(yè):1. #1機(jī)#3瓦軸承振動(dòng)大。2. #1機(jī)前軸承箱下部油管道焊口滲油。3. #1機(jī)A、B電泵電機(jī)軸承滲油。4. #1機(jī)#4低加保溫處漏水。5. 凝汽器銅管泄露頻繁。6. 凝結(jié)水、給水硬度超標(biāo)。7. 熱力系統(tǒng)部分閥門內(nèi)漏。8. B電泵主泵機(jī)封漏水大。(二)、鍋爐專業(yè)1. 鍋爐受熱面系統(tǒng)1.1由于#1鍋爐低氮燃燒器改造后,水冷壁的高溫腐蝕現(xiàn)象。1.2受熱面各部吹灰器處管排由于長(zhǎng)期吹灰,其吹灰行角度處管排有磨損,應(yīng) 重點(diǎn)檢查。1.3水冷壁后墻下聯(lián)箱排污管座在運(yùn)行中發(fā)生過(guò)泄漏,采取帶壓堵漏方式暫時(shí) 消

6、除該缺陷,本次檢修需對(duì)堵漏的管座進(jìn)行更換,并重點(diǎn)檢查其他管座的磨損 情況。1.4 B 層 #2 角煤粉燃燒器噴嘴風(fēng)箱有燒損,運(yùn)行過(guò)程中做過(guò)臨時(shí)修補(bǔ),本此檢 修要徹底消除隱患。2. 空氣預(yù)熱器:空預(yù)器目前運(yùn)行中主要存在的問(wèn)題:空預(yù)器中心筒、一次風(fēng)錐 形罩、一二次風(fēng)夾角處漏風(fēng), 漏風(fēng)攜帶灰塵, 造成空預(yù)器本體處環(huán)境衛(wèi)生較差, 文明生產(chǎn)工作難以保持。3. 除渣、輸灰系統(tǒng):撈渣機(jī)主要存在的問(wèn)題為:鏈條、刮板、鏈輪、導(dǎo)向輪、 張緊輪驅(qū)動(dòng)輪磨損較嚴(yán)重,需進(jìn)行更換處理。4. 電除塵:一電場(chǎng)灰斗內(nèi)隔板部分焊口有開(kāi)裂并傾斜現(xiàn)象,需在本次檢修中消 除。5. 混合風(fēng)道及氣動(dòng)隔絕門: 熱一次風(fēng)風(fēng)道存在漏風(fēng)現(xiàn)象, 修前

7、對(duì)缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì), 統(tǒng)計(jì)主要泄漏部位是磨煤機(jī)混合風(fēng)道彎頭處, 熱一次風(fēng)道與和混合風(fēng)道結(jié)合處, 熱一次風(fēng)道各部連接處,空預(yù)器出口熱一次風(fēng)道膨脹節(jié)處,檢修中對(duì)熱一次風(fēng) 風(fēng)道泄漏部位重點(diǎn)處理,并對(duì)風(fēng)道進(jìn)行全面仔細(xì)檢查、測(cè)厚,補(bǔ)焊處理,并做 好防磨工作。6. 風(fēng)機(jī): A 一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子兩端軸有磨損現(xiàn)象,運(yùn)行中振動(dòng)大,存在隱患。7. 脫硝系統(tǒng)根據(jù) #2 爐檢查經(jīng)驗(yàn)可知, 脫硝催化劑亦存在磨損現(xiàn)象, 需重點(diǎn)檢查脫硝煙 道、催化劑的磨損、噴氨流量計(jì)、氨混合器以及管道結(jié)晶情況以及優(yōu)化吹灰后 催化劑的積灰情況。(三)、電氣專業(yè)1. #1 機(jī)封閉母線存在漏氣現(xiàn)象,此次檢修需要進(jìn)行檢查、處理。2. #1 主變 110k

8、V 電纜屏蔽電流偏大(最大時(shí)近 40A ),需檢查處理。3. 部分高壓電機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)過(guò)電機(jī)軸承過(guò)熱現(xiàn)象, 如循漿泵、 循環(huán)水泵電機(jī)等。(四)、熱控專業(yè)1. 脫硫吸收劑密度計(jì)故障。2. #1 爐汽包電接點(diǎn)水位計(jì)測(cè)量筒電極安裝套管故障,需更換測(cè)量筒。3. #1 爐脫硝反應(yīng)器調(diào)門前就地壓力測(cè)量不準(zhǔn)確缺陷。4. 尿素車間 #1 水解反應(yīng)器出口壓力顯示異常缺陷。5. #1 機(jī)零轉(zhuǎn)速探頭測(cè)量值偏低缺陷。6. DCS 系統(tǒng) DPU 冷卻風(fēng)扇性出現(xiàn)性能老化的現(xiàn)象。(五)、金屬1. #1 鍋爐水冷壁存在局部點(diǎn)狀高溫腐蝕現(xiàn)象。2. #1 鍋爐水冷壁下聯(lián)箱接管座有滲漏情況。3. #1 汽輪機(jī)熱工溫度儀表管座有滲漏情

9、況。4. #1 汽輪機(jī) EH 油管三通存在缺陷。5. #1 汽輪機(jī)調(diào)門螺栓部分硬度值低于標(biāo)準(zhǔn)下限。四、簡(jiǎn)要文字總結(jié)(一)、施工組織與安全情況 公司召開(kāi)大修動(dòng)員會(huì)前組織進(jìn)行了專項(xiàng)的安全培訓(xùn)和危險(xiǎn)點(diǎn)因素控制點(diǎn)的 學(xué)習(xí)。大修開(kāi)始后,每天利用班前會(huì)對(duì)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析及安全和技術(shù) 交底,布置安全措施。本次檢修中,各專業(yè)嚴(yán)格按照檢修網(wǎng)絡(luò)圖組織施工,并在檢修中認(rèn)真執(zhí)行 了安全措施票,所有檢修使用的電動(dòng)工具全部通過(guò)了檢驗(yàn);高空作業(yè)人員 均執(zhí)行安規(guī)扎安全帶;檢修現(xiàn)場(chǎng)使用的臨時(shí)腳手架全部經(jīng)過(guò)驗(yàn)收, 并懸掛“驗(yàn) 收合格”標(biāo)識(shí)牌;施工現(xiàn)場(chǎng)要求 6S 管理,現(xiàn)場(chǎng)所用工器具嚴(yán)格按照規(guī)定擺放, 排列有序,檢修垃圾堆放

10、到指定地點(diǎn),沒(méi)有發(fā)生亂扔亂倒現(xiàn)象,做到了文明檢 修。截止本次檢修結(jié)束,未發(fā)生人身傷亡和設(shè)備損壞事故。(二)、檢修文件包或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)用情況 本次檢修重大項(xiàng)目都編制了檢修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 檢修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包含了檢修作業(yè)程序、安全技術(shù)措施、檢修工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢修檢查與評(píng)價(jià)記錄、設(shè)備試 運(yùn)、調(diào)試、試驗(yàn)記錄、不符合項(xiàng)通知單、完工報(bào)告單等內(nèi)容,對(duì)重大檢修項(xiàng)目 編制了單獨(dú)的檢修方案,真正起到了對(duì)檢修工作的指導(dǎo)監(jiān)督作用,加強(qiáng)了檢修 工作的全過(guò)程管理,提高了檢修工作的總體質(zhì)量。(三)、檢修中消除的設(shè)備重大缺陷及采取的主要措施1. 汽機(jī)專業(yè):1.1 汽輪機(jī)本體本次對(duì)汽機(jī)本體檢修對(duì) 1-5 瓦頂部間隙、 瓦蓋緊力、

11、球面緊力、 下瓦兩側(cè) 墊鐵間隙值、瓦口間隙進(jìn)行了復(fù)測(cè)及調(diào)整。機(jī)本體盤車檢修,檢查各齒輪磨損 情況及各間隙嚙合情況復(fù)測(cè)必要時(shí)調(diào)整。1.2 調(diào)速系統(tǒng) 本次對(duì)調(diào)速系統(tǒng)檢修對(duì)右側(cè)高壓主汽門、左、右側(cè)中壓主汽門閥蓋與殼體 密封面檢查、 門桿外觀檢查打磨及彎曲度測(cè)量、 閥蝶外觀壓蓋檢查、 調(diào)整墊片 檢查、閥殼與閥座檢查、閥蝶套筒檢查、門桿漏汽接頭檢查。對(duì)EH 油油箱、冷卻器清洗、 #3 高調(diào)門更換執(zhí)行機(jī)構(gòu)、左側(cè)中壓調(diào)門更換執(zhí)行機(jī)構(gòu)、蓄能器氮 氣復(fù)查、油動(dòng)機(jī)活動(dòng)試驗(yàn)、 AST 、OPC 、伺服閥、電磁閥等檢修,同時(shí)按照技 改方案更換 #1 機(jī) A、BEH 油泵及連接管路。1.3 循環(huán)水系統(tǒng):本次進(jìn)行凝汽器銅

12、管高壓水清洗后,通過(guò)對(duì)凝汽器汽側(cè)進(jìn)行灌水,檢測(cè)出63根銅管出現(xiàn)泄露,泄漏點(diǎn)主要集中在真空管吸入口負(fù)壓區(qū),采用堵頭進(jìn)行封堵。1.4潤(rùn)滑油系統(tǒng)系統(tǒng)高壓?jiǎn)?dòng)油泵至前箱底部管道焊口處滲油缺陷,在本次機(jī)組C級(jí)檢修期間,重點(diǎn)對(duì)漏泄的管道焊縫進(jìn)行切割更換,啟動(dòng)后未發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,運(yùn)行正常。2. 鍋爐專業(yè)2.1受熱面檢修受熱面檢修表?yè)Q管加裝護(hù)瓦焊口備注單位根片道過(guò)熱器系統(tǒng)2219044取樣管3根省煤器022取樣管1根水冷壁62126含取樣管4根,其中2根管缺陷較長(zhǎng),增加焊口 2道再熱器系統(tǒng)2804取樣管2根合計(jì)86272176本次檢修對(duì)鍋爐受熱面嚴(yán)格按照檢修方案進(jìn)行了仔細(xì)的檢查和檢修,檢查內(nèi)容:水冷壁下集箱管接

13、頭打磨檢查,檢查共計(jì) 562個(gè),做無(wú)損檢測(cè)(要求: 做100%磁粉檢測(cè)、5%射線抽檢),更換2個(gè),并作100%射線探傷;#1爐水 冷壁管腐蝕:爐左(B層至上看火孔)左墻水冷壁管 29根氧化腐蝕嚴(yán)重長(zhǎng)度 為6米;爐右24根水冷壁管氧化腐蝕嚴(yán)重長(zhǎng)度為 3米;爐前9根水冷壁管氧 化腐蝕嚴(yán)重長(zhǎng)度為6米。2015年10月20日水壓試驗(yàn),汽包壓力15.15MPa, 再熱器壓力4.19Mpa,穩(wěn)壓5分鐘,一次系統(tǒng)壓降0.22MPa ;二次系統(tǒng)壓降為 0.03MPa,水壓試驗(yàn)一次合格,標(biāo)志受熱面檢修工作圓滿完成。2.2 油系統(tǒng)檢修,本此檢修對(duì)鍋爐燃油系統(tǒng)進(jìn)行全面仔細(xì)的檢修處理,消除爐 前油系統(tǒng)滲漏點(diǎn),更換所有

14、油角閥密封墊,并對(duì)點(diǎn)火槍、大油槍、微油點(diǎn)火油 槍及其附件進(jìn)行全面檢查處理,排除燃燒系統(tǒng)所有隱患,徹底消除了點(diǎn)火槍卡 澀缺陷。2.3 制粉系統(tǒng)、煙風(fēng)道漏點(diǎn)消除。對(duì)制粉系統(tǒng)的煤粉管道易磨損部位進(jìn)行防磨 處理,主要部位是分離器上部直管、彎頭,煤閥上部直管、彎頭,噴燃器處入 口彎頭,開(kāi)孔檢查部位157處,挖補(bǔ)40處,貼瓷防磨面積301川;煙道主要 進(jìn)行了風(fēng)煙道漏點(diǎn)檢查消除,此次 1#爐C級(jí)檢修鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)總計(jì)龜甲網(wǎng)防 磨面積593.4川,鍋爐啟動(dòng)后未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。2.4 刮板撈渣機(jī)檢修。撈渣機(jī)作為本次綜合治理重點(diǎn),更換了驅(qū)動(dòng)輪及、張緊 輪、后導(dǎo)輪、壓鏈輪、拖輪、鏈條、刮板、驅(qū)動(dòng)鏈條以及所有轉(zhuǎn)動(dòng)部件的軸承,

15、 對(duì)撈渣機(jī)箱體及底板進(jìn)行加固焊接處理, 消除了撈渣機(jī)運(yùn)行過(guò)程中存在的隱患; 對(duì)溢流槽、澄清池及箱體擋渣板進(jìn)行清理。2.5 靜電除塵器檢修:檢查發(fā)現(xiàn)一電場(chǎng)、三電場(chǎng)、六電場(chǎng)各有一塊極板脫扣, 已校正;陽(yáng)極振打錘架、承擊砧開(kāi)焊的進(jìn)行補(bǔ)焊加固;陽(yáng)極板下部固定螺栓松 動(dòng)的進(jìn)行補(bǔ)焊加固。2.6鍋爐本體所有閥門檢修。對(duì)鍋爐本體及所屬系統(tǒng)的1 05臺(tái)閥門進(jìn)行解體檢修,研磨門頭、門座并處理存在缺陷,經(jīng)過(guò)檢查驗(yàn)收全部合格,鍋爐水壓試驗(yàn) 未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。2.7完成了 #1爐風(fēng)機(jī)的檢查,更換了 A引風(fēng)機(jī)更換驅(qū)動(dòng)端軸承;A 一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn) 子,更換后風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定, 消除了 A 一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行中振動(dòng)大及 A 引風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端 軸承的隱

16、患。3. 電氣專業(yè)3.1#1 機(jī) 6kV 凝結(jié)水泵、送風(fēng)機(jī)等開(kāi)關(guān)接觸電阻、低電壓試驗(yàn)不合格,調(diào)整開(kāi) 關(guān)機(jī)構(gòu)、對(duì)部分觸點(diǎn)打磨后試驗(yàn)合格。3.2#1 機(jī) 400V 進(jìn)線開(kāi)關(guān)有偷跳情況,經(jīng)檢查為開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)磨損所致,更換后連 續(xù)多次分合試驗(yàn)正常。3.3 電除塵 400V 進(jìn)線開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)故障, 無(wú)法正常搖進(jìn)搖出, 檢查發(fā)現(xiàn)開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)螺 栓滑絲所致,更換后正常。3.4IA 一次風(fēng)機(jī)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端端蓋磨損,已外委刷鍍處理正常,驅(qū)動(dòng)端軸承損 壞,已更換; IB 送風(fēng)機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)端、 IB 磨煤機(jī)軸承磨損,已更換; IA 循漿泵 驅(qū)動(dòng)端油脂變色,清洗后檢查軸承正常,試轉(zhuǎn)合格。3.5#1 發(fā)電機(jī)出口 PT 有三只熔斷器阻值

17、偏大,已更換。4. 熱工專業(yè)4.1 利用#1 機(jī)組停運(yùn)檢修時(shí)機(jī)對(duì)脫硫吸收劑密度計(jì)進(jìn)行了更換,調(diào)試標(biāo)定測(cè)量 準(zhǔn)確。4.2#1 爐側(cè)汽包電接點(diǎn)水位計(jì)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)個(gè)別測(cè)點(diǎn)絲扣滑絲、堵死缺陷, 致使汽包電接點(diǎn)水位計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)的故障, 利用機(jī)組小修期對(duì) #1 爐左右側(cè)電接點(diǎn) 水位計(jì)進(jìn)行測(cè)量筒更換,更換后的電接點(diǎn)水位電極安裝方式為石墨密封,減少 機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中電極刺汽的現(xiàn)象, 為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和保障。4.3#1 爐脫硝反應(yīng)器調(diào)門前就地壓力表顯示不準(zhǔn),由于該壓力表一次門內(nèi)漏, 運(yùn)行過(guò)程中蒸汽無(wú)法切除,壓力表無(wú)法進(jìn)行檢查,利用機(jī)組檢修期間對(duì)壓力表 進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)壓力表隔膜腐蝕,更換一塊新隔

18、膜式壓力表,消除了此缺4.4 尿素車間#1 水解反應(yīng)器出口壓力 2顯示異常,由于該壓力一次門內(nèi)漏無(wú)法 切除,利用機(jī)組停機(jī)期間對(duì)壓力變送器進(jìn)行檢查校驗(yàn),檢查確認(rèn)由于壓力變送 器隔膜故障,導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)確, 更換一塊新隔膜式壓力變送器, 消除了此缺陷。 4.5#1 汽輪機(jī)另轉(zhuǎn)速測(cè)量值顯示異常,利用機(jī)組檢修對(duì)轉(zhuǎn)速探頭進(jìn)行校驗(yàn),傳 感器線性超差,轉(zhuǎn)速探頭校驗(yàn)不合格,更換此轉(zhuǎn)速探頭,同時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)速探頭卡件 進(jìn)行模擬試驗(yàn),確??妮斎牒洼敵鐾ǖ勒?。4.6對(duì)#1DCS控制柜內(nèi)損壞的散熱風(fēng)扇進(jìn)行了更換,根據(jù)技術(shù)監(jiān)督要求,對(duì)DCS 控制柜散熱風(fēng)扇做了電源隔離措施, 單獨(dú)加裝了隔離保險(xiǎn), 保證風(fēng)扇電源 和控制系統(tǒng)電

19、源單獨(dú)控制,對(duì) DPU 控制做了干擾試驗(yàn),控制柜抗干擾符合要 求。4.7 完成了 #1 機(jī)各段抽汽逆止門限位開(kāi)關(guān)及電磁閥的檢查工作,并對(duì)舊抽汽逆 止門限位開(kāi)關(guān)進(jìn)行了優(yōu)化改造,更換為感應(yīng)式限位開(kāi)關(guān),保證了逆止門狀態(tài)指 示的可靠性。4.8 對(duì)#1 機(jī)組汽水在線儀表及儀表盤進(jìn)行檢查。對(duì)儀表分別進(jìn)行了標(biāo)定,對(duì)銹 蝕的浮子流量計(jì)和失效的過(guò)濾器濾芯進(jìn)行了更換, 考慮到儀表盤部分出現(xiàn)銹蝕, 對(duì)整個(gè)盤面進(jìn)行除銹刷防腐漆,儀表盤基礎(chǔ)敷設(shè)瓷磚,防止基礎(chǔ)銹蝕。4.9 利用機(jī)組臨停檢修機(jī)會(huì),對(duì)重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行了消缺檢查,并對(duì)脫硝、濕除、 脫硫技改遺留缺陷進(jìn)行了消除,配合完成了脫硝蒸汽吹灰壓力調(diào)節(jié)閥的安裝、 調(diào)試, DCS

20、 邏輯組態(tài)制作工作,確保了機(jī)組設(shè)備的安全、可靠運(yùn)行。(四)、設(shè)備主要改進(jìn) /改造的內(nèi)容和效果1 .汽機(jī)專業(yè)EH 油泵改造: #1 機(jī) EH 油泵已使用 8 年,不定期出現(xiàn)油壓波動(dòng)現(xiàn)象,骨 架油封處滲油現(xiàn)象頻發(fā)。而且現(xiàn)運(yùn)行柱塞泵 (美國(guó)丹尼遜 PV29-2R5D-CD )已 停產(chǎn),維修備件采購(gòu)不到,外委維修成本高昂且時(shí)間很長(zhǎng),已嚴(yán)重影響機(jī)組安 全運(yùn)行。按照 2015 年技改實(shí)施項(xiàng)目,本次對(duì) #1 機(jī) A、 B 兩臺(tái) EH 油泵進(jìn)行換 型改造,淘汰已停產(chǎn)的 PV29-2R5D-CD 型柱塞式恒壓變量泵安裝新型的 A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 力士樂(lè)柱塞式恒壓變量泵。實(shí)施效果:

21、提高機(jī)組 EH 油系統(tǒng)運(yùn)行可靠性,避免因油壓下降造成的系統(tǒng) 停運(yùn),消除機(jī)組安全隱患。2. 鍋爐專業(yè)磨煤機(jī)石子煤排放系統(tǒng)改造: 利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì) #1 爐 4 臺(tái)磨煤機(jī)排渣門 進(jìn)行了改造,改造后解決了原排渣過(guò)程中的二次污染問(wèn)題,改善了鍋爐廠房工 作環(huán)境,達(dá)到了一定預(yù)期效果。3. 電氣專業(yè)無(wú)4. 熱控專業(yè)4.1#1 爐給煤機(jī)控制系統(tǒng)升級(jí)改造我廠給煤機(jī)為重要輔機(jī),現(xiàn)存在設(shè)備運(yùn)行周期較長(zhǎng),電源板、主控板電子 元器件老化現(xiàn)象,給機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)較大的安全隱患,為保證機(jī)組的安 全穩(wěn)定運(yùn)行將給煤機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造, 采用新型微機(jī)數(shù)字化一體控制柜, 提高可靠性,更換電機(jī)測(cè)速裝置的形式和位置,使其更穩(wěn)

22、定和減少外部因素的 干擾,杜絕給煤機(jī)因電子元器件老化出現(xiàn)給煤機(jī)跳閘事故的發(fā)生,技術(shù)升級(jí)改 造后給煤機(jī)投入運(yùn)行穩(wěn)定,無(wú)故障。4.2DCS 控制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化檢修對(duì)#1機(jī)組、脫硫 DCS 柜進(jìn)行了檢查清灰, DPU 、卡件、 Bcnet 卡、電源 做了切換試驗(yàn)。對(duì)損壞的散熱風(fēng)扇進(jìn)行了更換,根據(jù)技術(shù)監(jiān)督要求,對(duì) DCS 控制柜散熱風(fēng)扇做了電源隔離措施,單獨(dú)加裝了隔離保險(xiǎn),保證風(fēng)扇電源和控 制系統(tǒng)電源單獨(dú)控制,對(duì) DPU 控制做了干擾試驗(yàn),控制柜抗干擾符合要求。 4.3#1 爐汽包電接點(diǎn)水位計(jì)測(cè)量筒更換#1 爐側(cè)汽包電接點(diǎn)水位計(jì)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)個(gè)別測(cè)點(diǎn)絲扣滑絲、堵死缺陷, 致使汽包電接點(diǎn)水位計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)的故障

23、, 利用機(jī)組小修期對(duì) #1 爐左右側(cè)電接點(diǎn) 水位計(jì)進(jìn)行測(cè)量筒更換,更換后的電接點(diǎn)水位電極安裝方式為石墨密封,減少 機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中電極刺汽的現(xiàn)象, 為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和保障。4.4 抽汽逆止門開(kāi)關(guān)限位信號(hào)回路優(yōu)化改造#1 機(jī)側(cè)抽汽逆止門系統(tǒng)開(kāi)關(guān)限位由于長(zhǎng)期高溫環(huán)境運(yùn)行, 存在部分開(kāi)關(guān)限 位老化損壞,為進(jìn)一步提高設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,利用本次檢修對(duì)抽汽逆止門 系統(tǒng)開(kāi)關(guān)限位進(jìn)行徹底改造檢修,更換更為可靠的限位開(kāi)關(guān),對(duì)部分高溫老化 的電纜進(jìn)行更換,杜絕因設(shè)備老化出現(xiàn)的故障。4.5 利用本次機(jī)組檢修時(shí)機(jī),結(jié)合二十五項(xiàng)反措要求進(jìn)行自查整改,在自查中 檢查出#1鍋爐二次風(fēng)量風(fēng)量#1、#2爐空預(yù)器

24、A、B出口二次風(fēng)量在同一塊 AI 端子板,不符合非同一板件冗余配置的相關(guān)要求,對(duì)其進(jìn)行了整改,確保風(fēng)量 保住的可靠動(dòng)作。 檢查發(fā)現(xiàn) #1 鍋爐火檢控制對(duì)電源不滿足要求, 對(duì)火檢控制柜 電源進(jìn)行了優(yōu)化,增加一路 UPS 電源,確保了火檢控制柜的安全可靠運(yùn)行。 4.6#1 除灰系統(tǒng)就地設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化治理#1 除灰系統(tǒng)在投入運(yùn)行來(lái),多次進(jìn)行檢修,熱工部分氣源管路敷設(shè)凌亂, 就地一次元件接線不符合標(biāo)準(zhǔn),因此利用本次機(jī)組檢修對(duì)就地設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化 的治理,全面治理除灰系統(tǒng)熱控設(shè)備的安全文明生產(chǎn)工作。(五)、人工和費(fèi)用情況介紹#1 機(jī) C 級(jí)檢修耗費(fèi) 291.84 萬(wàn)元,其中:#1 機(jī)寧夏銀儀檢修公司檢修合

25、同 價(jià)為 144.24 萬(wàn)元,#1 機(jī) C 級(jí)檢修保溫及腳手架搭拆 74.7 萬(wàn)元,#1 爐磨煤機(jī) 熱一次風(fēng)道龜甲網(wǎng)防磨 28.88 萬(wàn)元,凝汽器、空預(yù)器清洗、防腐 17.3 萬(wàn)元,脫 硫吸收塔、煙道及濕除煙道防腐、 腳手架 17.49 萬(wàn)元,冷卻塔清理 22.23 萬(wàn)元。(六)、檢修后尚存在的主要問(wèn)題及準(zhǔn)備采取的措施1.#1 機(jī)#3 瓦軸承振動(dòng)大缺陷的主要原因是 #3、4 軸承座支承剛度不足引起的 #3 軸瓦振動(dòng)大問(wèn)題,與哈汽廠及周邊電廠技術(shù)專家探討,徹底消除 #1 機(jī) #3 瓦 軸承振動(dòng)大缺陷,需提出低發(fā)轉(zhuǎn)子、軸承座,工程量大,本次 C 級(jí)檢修不具備 該項(xiàng)缺陷的消除時(shí)間和能力,計(jì)劃在 20

26、17 年#1 機(jī)組 A 級(jí)檢修期間進(jìn)行。 2.爐頂聯(lián)箱、空氣管、連通管長(zhǎng)期運(yùn)行,存在隱患。因該部位存在隱患排查難 度及檢修工作量大,存在安全隱患( 2015 年10 月 20 日,#1 鍋爐檢修后打水 壓時(shí)發(fā)現(xiàn)再熱器備用減溫器有一定位螺栓焊口有裂紋發(fā)生泄漏;2015 年 10 月22 日,#1 爐右側(cè)低再出口至高再入口連通管彎頭出現(xiàn) 100mm 左右裂紋刺汽), 在每次檢修時(shí), 需對(duì)爐頂聯(lián)箱、 空氣管、連通管等擴(kuò)大檢查范圍,消除隱患點(diǎn)。4. 金屬:4.1#1 鍋爐 C 級(jí)檢修水冷壁檢查發(fā)現(xiàn)前、左、右側(cè)有局部點(diǎn)狀高溫腐蝕現(xiàn)象, 檢查屬于輕度高溫腐蝕,根據(jù)檢查結(jié)果及水冷壁強(qiáng)度要求,確定將壁厚檢測(cè)厚

27、 度低于 5mm 的管排進(jìn)行更換, #1 鍋爐水冷壁高溫腐蝕更換管道 62 根、焊口 129 個(gè),一次合格 125 個(gè),一次合格率 96.8% ,不合格焊口 4 個(gè),二次返修射 線探傷合格。4.2#1 鍋爐水冷壁下聯(lián)箱 220 個(gè)接管座磁粉探傷、 5%射線探傷合格、泄漏的 2 個(gè)接管座位已更換完成,焊口射線探傷合格。4.3#1 機(jī)組69個(gè)溫度元件母管、管座、焊縫材質(zhì)檢驗(yàn)合格,滲透、打磨檢查不合格更換 8個(gè)、加強(qiáng)面補(bǔ)焊 6個(gè)滲透探傷合格4.4根據(jù)國(guó)電公司要求我公司對(duì)EH油系統(tǒng)管路三通現(xiàn)場(chǎng)檢查為加強(qiáng)型焊接三通 根部有園滑過(guò)渡坡對(duì) #1機(jī)組三通、管道焊口處進(jìn)行射線探傷檢查總數(shù) 230 個(gè), 對(duì)不合格

28、的 1處焊口進(jìn)行了重新焊接處理, 射線探傷合格。 4 .5#1 汽輪機(jī)主汽門、 調(diào)門螺栓 54個(gè)光譜、硬度檢驗(yàn)合格,其中15個(gè)硬度值超標(biāo),更換備品螺栓硬度、 材質(zhì)檢驗(yàn)合格。5. 設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化執(zhí)行力度不夠。檢修期間對(duì)檢修項(xiàng)目過(guò)程、質(zhì) 量控制上還存在不足之處,機(jī)組檢修啟動(dòng)后“零”缺陷目標(biāo)仍有差距。雖然檢修 項(xiàng)目上都使用了檢修項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū),但在實(shí)際運(yùn)用中還存在很多不足之處, 如檢修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)化檢修作業(yè)的要求,內(nèi)容不夠完善,有的 關(guān)鍵點(diǎn)還未列進(jìn)。在填寫(xiě)檢修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)部分項(xiàng)目還存在不規(guī)范現(xiàn)象,個(gè)別 人員在檢修過(guò)程中不能嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行檢修工作。6. 檢修前設(shè)

29、備狀況的摸底工作不夠扎實(shí),班組在檢修前期對(duì)個(gè)別設(shè)備的缺陷排 查不到位,不能全面的了解設(shè)備運(yùn)行中存在的缺陷和隱患,檢修期間部分員工 對(duì)設(shè)備的了解不夠全面,出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)不能獨(dú)立想辦法進(jìn)行解決,缺乏自主解決 問(wèn)題的能力。7. 安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施不到位。 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的定制管理、 文明檢修不到位, 仍出現(xiàn)拆下的設(shè)備放置位置存在混亂現(xiàn)象,未能定置擺放,檢修間的定制管理 和衛(wèi)生上比較差,拆下的儀器儀表、備品備件、廢舊物資的堆放較亂。8. 檢修前物資材料計(jì)劃申報(bào)不夠全面,在檢修期間存在多次補(bǔ)報(bào)物資計(jì)劃的現(xiàn) 象。七)、檢修過(guò)程、修后運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)1.檢修過(guò)程評(píng)價(jià)本次 #1 機(jī)組檢修各專業(yè)基本都能夠按照國(guó)電集團(tuán)和國(guó)電電力下發(fā)的 設(shè)備 檢修標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范和設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行設(shè)備檢修工作,加 強(qiáng)了檢修現(xiàn)場(chǎng)管理和質(zhì)量管理,在檢修中定期召開(kāi)檢修協(xié)調(diào)會(huì),及時(shí)通報(bào)檢修

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