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1、 事故一:1、事故概況 2000年3月27日上午,昆明市某磷肥廠一臺(tái)400m3 氮?dú)馇蚬抟驒z修需要,在降壓放空排氣時(shí) (當(dāng)時(shí)罐內(nèi)壓力為1.9MPa),其頂部的放空管與人孔蓋封頭的連接處突然斷裂,斷開后的放空管從兩個(gè)操作人員之間飛過墜入地面,幸無人傷亡,但造成氮?dú)夤?yīng)長(zhǎng)時(shí)間中斷,嚴(yán)重影響了該廠化肥的正常生產(chǎn)。 2、事故原因分析 1)原始設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)檢查 (1 )該球罐的工藝參數(shù)為設(shè)計(jì)壓力:3.06MPa;設(shè)計(jì)溫度:常溫;使用介質(zhì):氮?dú)?容器類別:二類;容積:400m3 。 (2 )該球罐頂部設(shè)有一個(gè)直徑為500mm的人孔,人孔蓋為橢圓型封頭結(jié)構(gòu),蓋頂部開孔并與一108×5mm鋼管相焊
2、接,管的另一端與Z41H型DN100的截止閥法蘭連接,截止閥的另一端與一根90°彎管連接,放空管總高約3m。 (3 )管件的斷裂部位在人孔與管子的角焊縫熱影響區(qū)。事故發(fā)生時(shí),DN100截止閥的開啟度為60mm左右,超過了閥門公稱直徑的一半。管件斷裂飛出的方向,與 90°彎管排氣的方向正好相反。 2)技術(shù)鑒定 (1 )竣工資料審查 經(jīng)查有關(guān)的技術(shù)文件,人孔蓋封頭與放空管組焊件均經(jīng)檢驗(yàn)合格出廠,其中人孔蓋封頭與接管焊接均符合國(guó)家有關(guān)壓力容器安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 (2 )接管焊接結(jié)構(gòu)檢查經(jīng)檢查接管與封頭焊接是插入式結(jié)構(gòu),按設(shè)計(jì)圖樣要求封頭內(nèi)外均開坡口,為全焊透焊接結(jié)構(gòu)。封頭內(nèi)表面
3、焊縫寬均為15mm,焊高為5mm;外表面為角焊縫,焊高為6mm;其接管長(zhǎng)度約為100mm,另一端與高頸法蘭焊接。 (3 )接管斷口檢查 封頭側(cè)斷口邊緣距角焊縫頂部距離為220mm,斷口大部分成45°傾角,管子側(cè)斷口存在明顯的塑性變形,內(nèi)徑最大值103mm,最小值92mm,其徑向變形量為11mm,斷口頂部截面厚度為2.55.1mm,呈波浪形,并有不規(guī)則缺口兩個(gè)。 (4)接管焊縫無損檢測(cè)經(jīng)對(duì)封頭與接管的內(nèi)外角焊縫表面進(jìn)行磁粉探傷和著色探傷,未發(fā)現(xiàn)表面裂紋及其它缺陷。對(duì)接管壁厚進(jìn)行測(cè)定 ,除斷口附近變形區(qū)域外壁厚均為4.95.2mm,故可認(rèn)定接管壁厚為5mm。 (5)管材化學(xué)成分分析和機(jī)械
4、性能試驗(yàn)經(jīng)取樣復(fù)驗(yàn),管子化學(xué)成分和機(jī)械性能均符合GB3087-82低中壓鍋爐用無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn)的要求。 (6)管子斷口金相分析經(jīng)微觀金相檢查,其顯微組織為鐵素體+珠光體,非金屬夾雜物為1級(jí),晶粒度級(jí)別68級(jí),基本符合材料標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)分析,斷口沿邊緣部位組織變形明顯,并產(chǎn)生與變形方向相同的二次裂紋,其斷口的變形部位硬度為HV240248,平均值為HV245,其基體的未變形部位硬度為HV183186。 技術(shù)鑒定表明 :放空管與封頭出廠資料齊全,符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,選材及尺寸復(fù)驗(yàn)均符合設(shè)計(jì)圖樣要求,結(jié)構(gòu)角焊縫經(jīng)表面探傷檢查未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷。但斷口宏觀檢查表明,斷口呈灰暗色,塑性變形嚴(yán)重;微觀金相檢
5、查也表明,斷口邊緣部分組織滑移較為明顯。因此 ,可認(rèn)定這是一起典型的塑性破裂事故。 3)受力分析 根據(jù)工程材料力學(xué)的理論分析,該球罐頂部的放空管部件是一個(gè)典型的懸臂梁結(jié)構(gòu) ,在排放氮?dú)鈺r(shí),流體在出口處突然轉(zhuǎn)角90°,從而使流體的橫向沖力與放空管總長(zhǎng)(力臂)構(gòu)成一個(gè)力矩,而構(gòu)件的最大彎矩正好在放空管與人孔蓋封頭的結(jié)合部。流體在排放時(shí),對(duì)管件形成的最大彎矩與閥門的開啟度及出口彎管的角度有關(guān)。這就要求排空操作時(shí),操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,把握好閥門開啟度的大小,同時(shí)要求在設(shè)計(jì)時(shí)盡量避免 90°彎管,以保證操作安全。 3、事故結(jié)論 該球罐頂部放空管斷裂事故的原因是:由于在檢修時(shí)
6、,放空管閥門短時(shí)間內(nèi)一次性開啟過大,致使放空管與人孔蓋連接處承載過大,導(dǎo)致管壁上的平均應(yīng)力超過了管材的屈服極限和強(qiáng)度極限,因而造成連接處 (管壁上)的塑性斷裂破壞。因此,管子的斷裂是與短時(shí)間內(nèi)閥門開啟過大和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理有關(guān)。 4、幾點(diǎn)建議 壓力容器頂部的放空管是按設(shè)備工藝要求和為制造、安裝及檢修、試驗(yàn)而設(shè)置的排氣裝置。在加強(qiáng)對(duì)壓力容器主要受壓元件安全管理的同時(shí),不可忽視對(duì)放空裝置的安全要求。這一次放空管突然斷裂事故,應(yīng)引起我們的高度重視。筆者提出以下幾點(diǎn)建議供同行參考: (1 )壓力容器的操作工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強(qiáng)安全意識(shí)。在放空操作時(shí),萬(wàn)不可將閥門在短時(shí)間內(nèi)一次性開啟過大,開啟度最
7、好不要超過閥門公稱直徑的1/3,并做到小心緩慢泄壓。 (2 )放空結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)盡量避免氣流出口處采用90°彎管,可選用120°135°,以減少流體的橫向沖力??紤]到排氣時(shí)底部承受的彎矩載荷較大,建議選用厚壁鋼管。另外為了增加該結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,應(yīng)在設(shè)計(jì)上考慮整體加固措施,防止排氣振動(dòng)過大。 (3 )在制造安裝時(shí),須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力容器的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格施工紀(jì)律,防止放空管用材錯(cuò)誤并消除因焊接而造成的缺陷。 (4)在壓力容器日常外觀檢查及定期內(nèi)外部檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)該部件的安全檢查,重點(diǎn)是相應(yīng)的焊縫及其母材處是否存在表面疲勞裂紋及變形泄漏,一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)修復(fù)處理。
8、事故二:管道有壓拆法蘭 法蘭迸出擊死人 某廠在消防管道有氣體壓力的情況下,拆卸法蘭,法蘭迸出,擊傷一作業(yè)人員,導(dǎo)致死亡?!竞?jiǎn)要經(jīng)過】某廠進(jìn)行消防管道改造,在事故發(fā)生前5天已進(jìn)行了氣密加壓試驗(yàn),壓力為0.5MPa,但試驗(yàn)后未對(duì)管道進(jìn)行泄壓。4月12日,一名作業(yè)人員拆卸法蘭,當(dāng)擰松最后一個(gè)螺絲時(shí),氣體沖開法蘭,迸出的法蘭將一作業(yè)人員胸部擊傷,導(dǎo)致死亡?!驹蚣氨┞秵栴}】1.嚴(yán)重違章,管道未泄壓直接拆卸法蘭;2.違章試驗(yàn),管道氣密試驗(yàn)壓力達(dá)0.5Mpa,遠(yuǎn)超過規(guī)定值?!臼鹿蕡D片及示意圖】 【知識(shí)點(diǎn)】1.不準(zhǔn)在有壓力的管道上進(jìn)行任何檢修工作;2.按照規(guī)范進(jìn)行管道氣密試驗(yàn),嚴(yán)禁超壓試驗(yàn)?!局贫纫?guī)定】1.
9、安規(guī)(熱機(jī))第359條規(guī)定:“不準(zhǔn)在有壓力的管道上進(jìn)行任何檢修工作”;2.自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB 50261-2005) 6.3.1規(guī)定“氣壓嚴(yán)密性試驗(yàn)壓力應(yīng)為0.28Mpa”。 事故三:河北省玉田縣孤樹鎮(zhèn)寶發(fā)飼料廠壓力容器爆炸重大事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 161 更新日期:2011年08月08日 (一)事故概況2001年10月26日14時(shí)56分,玉田縣孤樹鎮(zhèn)大莊村寶發(fā)飼料廠蒸罐車間發(fā)生壓力容器(蒸罐)爆炸事故,造成3人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失約15萬(wàn)元。2001年10月26日13時(shí)30分,河北省玉田縣孤樹鎮(zhèn)大莊村寶發(fā)飼料廠開始工作,用自制壓力容器(蒸罐)蒸雞
10、毛做飼料。第一罐蒸完后,第二罐裝料開始供汽,壓力升到0.24MPa,14時(shí)56分蒸罐發(fā)生爆炸,罐蓋飛出,罐蓋和汽浪將正在蒸罐前操作的1名工人擊倒,刮破門口墻角,變向后又將正在車間門外進(jìn)行粉碎的另2名工人擊倒,罐蓋滾到距蒸罐31m處。同時(shí),爆炸造成罐體移位,部分房蓋(房蓋為石棉瓦)被氣浪摧毀,共造成3入死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失約15萬(wàn)元。 (二)事故原因分析1.該廠使用的壓力容器(蒸罐)屬自制的無任何資料的不合格產(chǎn)品,緊固螺栓座焊縫為浮焊,未焊透,強(qiáng)度不夠,并且在1998年12月31日下發(fā)鍋爐壓力容器通知書停止使用的情況下,非法使用,這是導(dǎo)致事故的主要原因。2在管理方面,一是該廠無安全生產(chǎn)管理的規(guī)章制
11、度和安全操作規(guī)程;二是工人進(jìn)廠都沒有進(jìn)行嚴(yán)格的安全教育和培訓(xùn),沒有縣有關(guān)部門發(fā)放的上崗證;三是安全監(jiān)察部門的通知書執(zhí)行不得力,監(jiān)督不及時(shí)。3安全生產(chǎn)管理體制不規(guī)范,鎮(zhèn)級(jí)對(duì)該廠的安全生產(chǎn)意識(shí)教育不夠。 (三)預(yù)防同類事故的措施1.嚴(yán)格執(zhí)行壓力容器的安全使用規(guī)定,嚴(yán)格按照法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和使用壓力容器。有關(guān)部門對(duì)非法設(shè)計(jì)生產(chǎn)安裝使用的壓力容器要堅(jiān)決取締。2.壓力容器必須裝設(shè)安全閥等裝置,加強(qiáng)檢驗(yàn),保證其靈敏可靠。 事故四金豐紙業(yè)有限公司液氯鋼瓶爆裂重大事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 122 更新日期:2011年07月20日 (一)事故概況2008年9月6
12、口13時(shí)30分左右,寧夏永寧縣金豐紙業(yè)有限公司一液氯瓶發(fā)生爆裂,造成119人有刺激、中毒癥狀,其中33人在醫(yī)院接受醫(yī)療觀察治療。事故鋼瓶為8001-液氯鋼瓶,于1981年制造,由銀川市制鈉廠液氯充裝站亢裝。事發(fā)時(shí),該瓶已超過檢驗(yàn)周期,處于露天靜置狀態(tài),未投入使用。爆破口位于氣瓶有角閥一側(cè)封頭護(hù)罩固定焊縫內(nèi)側(cè)約25mm處的母材沿環(huán)向裂刀:,長(zhǎng)約750mm,最小壁厚不足4mm,母材內(nèi)表面光滑,外側(cè)有明顯的呈條狀腐蝕跡象。(二)事故原因分析1. 事故鋼瓶屬于超過安全使用年限的報(bào)廢氣瓶,且腐蝕嚴(yán)重,鋼瓶充裝液氯后,在露天下暴曬使用和存放,發(fā)生爆裂是導(dǎo)致液氯泄黼的直接原因。2. 氣瓶使用單位對(duì)氣瓶的安全
13、使用,存放管理不當(dāng)是造成泄漏的主要原因。3. 氣瓶充裝單位沒有對(duì)所亢裝的氣瓶超過使用年限進(jìn)行報(bào)廢處理,反而進(jìn)行充裝,是造成事故的重要原因。(三)預(yù)防同類事故的措施1. 有關(guān)部門督促充裝單位和使用單位加大在用氣瓶安全檢查的力度,避免使用超期未檢或報(bào)廢的氣瓶。2. 氣瓶亢裝單位應(yīng)嚴(yán)格按照氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,設(shè)專人對(duì)氣瓶逐只進(jìn)行充裝前檢查,必要時(shí)測(cè)定氣瓶壁厚。規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)禁止充裝或標(biāo)已模糊的氣瓶,一律不得充裝。3. 氣瓶檢驗(yàn)單位按規(guī)定項(xiàng)目和周期對(duì)氣瓶進(jìn)行檢驗(yàn),特別對(duì)制造鋼印和檢驗(yàn)鋼印進(jìn)行重點(diǎn)檢查,對(duì)超標(biāo)或鋼印模糊不清等不符合安全要求的氣瓶,進(jìn)行破壞性報(bào)廢處理。4. 氣瓶使用單位使用前,應(yīng)進(jìn)行
14、檢查,超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用年限的氣瓶,不得使用;對(duì)氣瓶制造、檢驗(yàn)鋼印標(biāo)記和盛裝氣體種類壓力進(jìn)行確認(rèn),不符合安全技術(shù)要求的氣瓶嚴(yán)禁使用。使用氣瓶必須嚴(yán)格遵守使用說明或警示標(biāo)簽的要求和規(guī)定。5. 氣瓶使用單位不得對(duì)瓶體進(jìn)行焊接和更改氣瓶鋼印或顏色標(biāo)志;不得使用報(bào)廢氣瓶、超過榆驗(yàn)周期的氣瓶和表面有明顯缺陷的氣瓶,不得自行處理瓶?jī)?nèi)殘液。 事故五:河北省衡水市棗強(qiáng)縣門莊鎮(zhèn)氣瓶爆炸事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 145 更新日期:2011年07月20日 (一)事故概況 2000年1月17日15時(shí)左右,衡水市棗強(qiáng)縣門莊鎮(zhèn)楊蘇村的蘇國(guó)強(qiáng)開著農(nóng)用三輪車到門莊鎮(zhèn)蘇楊莊倒賣液化石油氣。買主蘇國(guó)勝要買
15、1只新液化石油氣鋼瓶和10kg液化石油氣。蘇國(guó)強(qiáng)把車上的1只新瓶取出放于車后2m處,用手?jǐn)Q開氣瓶角閥排空放氣,液化石油氣鋼瓶突然發(fā)生粉碎性爆炸. 造成2人重傷,4人輕傷。 (二)事故原因分析 鋼瓶焊炸的主要原因,是蘇國(guó)強(qiáng)賣氣倒氣即罐倒罐造成的。蘇國(guó)強(qiáng)在賣氣倒罐過程中,罐與罐之間一旦出現(xiàn)了壓力平衡,無法繼續(xù)倒氣時(shí),就用新罐向裝有液化石油氣的罐中充空氣,增加壓力,然后繼續(xù)倒氣(蘇國(guó)強(qiáng)誤認(rèn)為新罐中是氮?dú)猓瑢?shí)際是空氣)。當(dāng)多次使用,新罐中的壓力低于被倒罐中的壓力時(shí),液化石油氣便回流到新罐中。新罐瓶中的壓縮空氣便成了有爆炸危險(xiǎn)性的混合氣,2000年1月17日15時(shí)30分,當(dāng)蘇國(guó)強(qiáng)從三輪車上取下該瓶,猛擰
16、角閥排氣時(shí),在爆炸極限范圍內(nèi)高速混合氣流與空氣摩擦產(chǎn)生靜電火花,于是便造成了這起化學(xué)性爆炸事故. (三)預(yù)防同類事故的措施 1. 堅(jiān)決取締一切罐倒罐經(jīng)銷液化石油氣的單位和個(gè)人倒賣液化石油氣的現(xiàn)象o 2. 液化石油氣鋼瓶生產(chǎn)廠家,凡使用空氣為介質(zhì)進(jìn)行氣密試驗(yàn)的,鋼瓶出廠時(shí)必須排空降壓,壓力降至零時(shí)才能出廠。 事故六:某碳素廠有機(jī)熱載體爐泄露爆燃重大事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 115 更新日期:2011年07月20日 (一)事故概況2002年9月26日21時(shí)30分許,遼寧省葫蘆島市碳素廠一臺(tái)有機(jī)熱載體爐發(fā)生泄漏引起爆燃火災(zāi),造成3人死亡,1人受傷。事故鍋爐系該廠自行設(shè)計(jì),由
17、連山縣高橋農(nóng)場(chǎng)機(jī)械廠制造,2002年4月初自行安裝投入使用。在使用過程中,曾發(fā)生過爐管泄露,自行維修后啟爐2h后爐管再次發(fā)生泄漏,漏出的導(dǎo)熱油遇明火發(fā)生爆炸,造成事故。(二)事故原因分析1該鍋爐設(shè)計(jì)制造質(zhì)量太差,不能滿足安全使用條件。爐管接口焊接部位存在嚴(yán)重缺陷,油溫升高后,不能承受相應(yīng)壓力是造成破裂泄漏的直接原因。2該廠違反國(guó)家關(guān)于有機(jī)熱載體爐的規(guī)定,擅自設(shè)計(jì)、制造、安裝使用,是造成事故的主要原因。(三)預(yù)防同類事故的措施1加大宣傳力度和對(duì)違法行為的處罰力度,告誡企業(yè)不得違法使用有機(jī)熱載體爐,有關(guān)部門應(yīng)加大查處力度,對(duì)非法設(shè)計(jì)、制造的行為給以堅(jiān)決打擊。2使用有機(jī)熱載體爐的單位,應(yīng)注意定期進(jìn)行
18、檢驗(yàn),特別是對(duì)爐管焊接不良的部位,應(yīng)進(jìn)行徹底修理。使用時(shí)應(yīng)注意導(dǎo)熱油的壓力參數(shù)與設(shè)計(jì)相匹配,并建立相應(yīng)緊急處理措施。3制造時(shí)對(duì)先揻管后接管的焊口,嚴(yán)格檢查確保質(zhì)量。 事故七:某碳素廠有機(jī)熱載體爐泄露爆燃重大事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 115 更新日期:2011年07月20日 (一)事故概況2002年9月26日21時(shí)30分許,遼寧省葫蘆島市碳素廠一臺(tái)有機(jī)熱載體爐發(fā)生泄漏引起爆燃火災(zāi),造成3人死亡,1人受傷。事故鍋爐系該廠自行設(shè)計(jì),由連山縣高橋農(nóng)場(chǎng)機(jī)械廠制造,2002年4月初自行安裝投入使用。在使用過程中,曾發(fā)生過爐管泄露,自行維修后啟爐2h后爐管再次發(fā)生泄漏,漏出的導(dǎo)熱油
19、遇明火發(fā)生爆炸,造成事故。(二)事故原因分析1該鍋爐設(shè)計(jì)制造質(zhì)量太差,不能滿足安全使用條件。爐管接口焊接部位存在嚴(yán)重缺陷,油溫升高后,不能承受相應(yīng)壓力是造成破裂泄漏的直接原因。2該廠違反國(guó)家關(guān)于有機(jī)熱載體爐的規(guī)定,擅自設(shè)計(jì)、制造、安裝使用,是造成事故的主要原因。(三)預(yù)防同類事故的措施1加大宣傳力度和對(duì)違法行為的處罰力度,告誡企業(yè)不得違法使用有機(jī)熱載體爐,有關(guān)部門應(yīng)加大查處力度,對(duì)非法設(shè)計(jì)、制造的行為給以堅(jiān)決打擊。2使用有機(jī)熱載體爐的單位,應(yīng)注意定期進(jìn)行檢驗(yàn),特別是對(duì)爐管焊接不良的部位,應(yīng)進(jìn)行徹底修理。使用時(shí)應(yīng)注意導(dǎo)熱油的壓力參數(shù)與設(shè)計(jì)相匹配,并建立相應(yīng)緊急處理措施。3制造時(shí)對(duì)先揻管后接管的焊
20、口,嚴(yán)格檢查確保質(zhì)量。 事故八:甘肅省西和縣民福鋅業(yè)有限責(zé)任公司壓力容器爆炸重大事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 138 更新日期:2011年07月20日 (一)事故概況 2004年5月12日12時(shí)31分,甘肅省西和縣民福鋅業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)生一起浸出槽(壓力容器)爆炸重大事故,造成1人死亡,1人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失455.5萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失1800.8萬(wàn)元。 事故設(shè)備為鋅精礦復(fù)合催化氧化直接浸出工藝的關(guān)鍵設(shè)備浸出槽,設(shè)計(jì)壓力0.25MPa,設(shè)計(jì)溫度125;設(shè)計(jì)介質(zhì)為無毒性、非易燃、強(qiáng)酸性的硫酸鋅,硫酸9%、硝酸1%;工作壓力0.2MPa,工作溫度90120;筒體3600
21、15;12,封頭DN3600×12,容器高5390mm,筒體與封頭材質(zhì)Q235B,容積47m?,殼體自重1.08t。容器內(nèi)壁襯里為聚四氟乙烯,外壁保溫層為巖棉/50;容器內(nèi)設(shè)有換熱面積為11.6m?的蒸汽加熱(或自來水冷卻)換熱盤管,設(shè)有YCK三葉斜漿式、可拆渦輪式攪拌器;容器筒體腰部采用法蘭(稱為設(shè)備法蘭,16Mn鍛鋼)連接,上下法蘭連接螺栓設(shè)計(jì)為M30×380-T雙頭螺栓,共72個(gè),材質(zhì)為35鋼。 2004年4月30日曾進(jìn)行過試驗(yàn),但未成功。2004年5月12日,進(jìn)行第二次試驗(yàn)。12時(shí)30分時(shí),液相溫度為77,壓力為0.04MPa,開始通入氧氣。氧氣流量為50m?/h,
22、后調(diào)至170m?/h,又調(diào)至150130m?/h。12時(shí)31分,1號(hào)浸出槽發(fā)生爆炸事故。 事故造成1號(hào)浸出槽設(shè)備法蘭連接的72個(gè)雙頭螺栓全部斷裂。浸出槽上半部被拋起,撞毀廠房屋頂橫梁、撞透樓頂,撞碎攪拌器電機(jī)殼體,容器殼體傾斜落下,電機(jī)轉(zhuǎn)子被甩出落在10多米遠(yuǎn)的樓頂上;容器殼體(位于設(shè)備下半部設(shè)備法蘭與耳座之間)裂縫1處;殼體上封頭凸緣周圍因撞擊反作用力產(chǎn)生嚴(yán)重內(nèi)凹變形,設(shè)備法蘭裂縫6道(上法蘭2道,下法蘭4道);攪拌器、換熱(冷卻)盤管、管道、閥門損壞,襯里及保溫層局部損壞;容器支座鋼筋混凝土墩臺(tái)頂端100mm段開裂;車間一層、二層窗戶及其玻璃全被摧毀;車間環(huán)形單梁吊車軌道報(bào)廢。值班人員、車
23、間副主任張某跌入浸出槽內(nèi)死亡;試車總指揮盧某被氣浪沖到,皮膚局部受擦傷。 (二)事故原因分析 1.直接原因 在1號(hào)浸出槽的試車過程中,精礦粉中的硫化鋅、硫化鐵在浸出槽內(nèi)受熱的條件下,與稀硫酸起化學(xué)反應(yīng),有硫化氫氣體生成。由于供給氧氣的控制與截?cái)嘌b置簡(jiǎn)陋,使送入浸出槽內(nèi)的氧氣的量達(dá)到了發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的條件。由于容器襯里聚四氟乙烯的靜電特性決定了非導(dǎo)體會(huì)產(chǎn)生靜電,而該容器又沒有裝置導(dǎo)體防靜電和非導(dǎo)體防靜電設(shè)施,于是靜電積聚直至放電產(chǎn)生火花,又具備了化學(xué)反應(yīng)所需的點(diǎn)燃這一條件?;瘜W(xué)反應(yīng)H2S+3/2O2=SO2+H2O+519kg/mol發(fā)生后,有二氧化硫氣體生成和大量的熱量產(chǎn)生。這些化學(xué)反應(yīng)釋放的熱
24、量只能使二氧化硫氣體體積膨脹以釋放能量,結(jié)果使容器內(nèi)部壓力瞬間陡然上升,僅靠一只公稱通徑為DN150的安全閥根本來不及泄壓,在容器結(jié)構(gòu)的最薄弱部位發(fā)生破壞。2.主要原因 合同約定設(shè)備制造單位無壓力容器制造資格,未經(jīng)技術(shù)提供方及原始設(shè)計(jì)方同意,擅自委托他人,在對(duì)工藝過程可能出現(xiàn)的反應(yīng)過程和危險(xiǎn)性物質(zhì)不清楚的情況下,將設(shè)備法蘭位置及攪拌機(jī)位置、個(gè)數(shù)、轉(zhuǎn)速改變,導(dǎo)致螺栓應(yīng)力集中;實(shí)際提供的容器竣工圖與原設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)介質(zhì)要求不符,與實(shí)際情況不符;容器類別與實(shí)際需要不符,未設(shè)計(jì)導(dǎo)體和非導(dǎo)體防靜電裝置的缺陷沒有改正;對(duì)安全閥的排放能力沒有計(jì)算;同時(shí)容器出廠前違規(guī)點(diǎn)焊?jìng)菟?,安裝時(shí)未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)裝,擅自指揮不
25、具備壓力容器焊接資工現(xiàn)場(chǎng)施焊,錯(cuò)誤連接耳座筋板,導(dǎo)致容器殼體出現(xiàn)裂紋。 設(shè)計(jì)參數(shù)提供者對(duì)主要化學(xué)反應(yīng)過程要求出現(xiàn)的危險(xiǎn)性物質(zhì)未說明清楚,同時(shí)對(duì)存在設(shè)計(jì)缺陷的設(shè)備圖樣盲目確認(rèn),導(dǎo)致壓力容器設(shè)計(jì)介質(zhì)與實(shí)際使用情況不符。 3.間接原因 操作人員崗前培訓(xùn)不到位。氧氣控制裝置不能保證合理控制。 (三)預(yù)防同類事故的措施 1.嚴(yán)禁將尚未成熟或未經(jīng)專家鑒定的工藝應(yīng)用于規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。 2.加強(qiáng)對(duì)壓力容器設(shè)計(jì)制造單位的監(jiān)管,設(shè)計(jì)制造應(yīng)滿足設(shè)計(jì)條件的實(shí)現(xiàn)。 3.進(jìn)一步加強(qiáng)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例宣傳和執(zhí)行力度,杜絕特種設(shè)備的非法安裝和非法使用。 4.要充分論證鋅精礦復(fù)合催化氧化直接浸出工藝的可行性。如該工藝的確可行,
26、應(yīng)當(dāng)通過形式試驗(yàn)或論證,改進(jìn)和完善該工藝的關(guān)鍵設(shè)備壓力容器(浸出槽): (1)按類壓力容器的要求設(shè)計(jì)制造壓力容器。 (2)確定適當(dāng)?shù)娜莘e、結(jié)構(gòu)尺寸、設(shè)計(jì)壓力等參數(shù)。 (3)安全附件應(yīng)優(yōu)先采用安全閥與爆破片的組合。 (4)對(duì)容器及管道的導(dǎo)體或非導(dǎo)體裝設(shè)防靜電設(shè)施。 (5)通過自動(dòng)化控制,對(duì)供給氧氣的量(以mol計(jì))做到總量控制,過量自動(dòng)切斷。控制適宜的溫度、流量,防止超溫超壓和混合氣體處于爆炸極限。 (6)氣相介質(zhì)的冷卻降溫應(yīng)優(yōu)先采用噴淋降溫法。事故九:山東濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司鋼鐵廠制氧站氣瓶爆炸事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 120 更新日期:2011年07月20日 (一)
27、事故概況2002年6月4日4時(shí)20分,濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司鋼鐵廠制氧站用車?yán)?0只氣瓶去泗水酒廠充裝二氧化碳,在充裝過程中,發(fā)現(xiàn)6個(gè)氣瓶漏氣沒有充裝,另14個(gè)氣瓶充裝了二氧化碳。6月5日5時(shí),返回制氧站。8時(shí)站長(zhǎng)知道氣瓶漏氣不合格,通知把氣瓶拉回去,經(jīng)銷戶張某表示下午拉走。16時(shí),有一客戶來拉氧氣,把車開到裝卸平臺(tái)處,裝卸工開始進(jìn)行裝瓶時(shí),16時(shí)20分,二氧化碳?xì)馄堪l(fā)生爆炸,造成1人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失15萬(wàn)元。(二)事故原因分析1.直接原因是此氣瓶為焊接氣瓶(應(yīng)為無縫氣瓶),焊接質(zhì)量低劣,氣瓶材質(zhì)脆性大,塑性差,承載能力降低。2.主要原因是站長(zhǎng)擅自從非法經(jīng)營(yíng)戶處購(gòu)買不合格氣
28、瓶,非法經(jīng)營(yíng)二氧化碳?xì)怏w;此外還有副站長(zhǎng)隊(duì)新購(gòu)氣瓶,不經(jīng)檢驗(yàn)就拉到充氣廠充氣;酒精廠充氣站對(duì)送來的氣瓶,不檢查,不檢測(cè),直接充裝,發(fā)現(xiàn)漏氣仍將其他氣瓶經(jīng)行了充裝;拉回制氧站后,沒有采取冷卻措施而是把氣瓶暴曬在陽(yáng)光下,造成內(nèi)壓增大,廠領(lǐng)導(dǎo)疏忽對(duì)制氧站進(jìn)行安全監(jiān)督和管理等原因。(三)預(yù)防同類事故的措施1.嚴(yán)格安全監(jiān)督和管理,加強(qiáng)安全教育培訓(xùn),提高安全管理意識(shí)。2.加強(qiáng)對(duì)氧氣站安全管理,建立健全規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行。 事故十:重慶天原化工總廠壓力容器爆炸 氯氣泄漏事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 438 更新日期:2011年06月26日 2004年4月15日21:00,重慶天原化工總
29、廠氯氫分廠1號(hào)氯冷凝器列管腐蝕穿孔,造成含銨的鹽水泄漏到液氯系統(tǒng),生成大量三氯化氮。4月16日凌晨發(fā)生排污罐爆炸,1:33全廠停車;2:15左右,排完鹽水4h后的1號(hào)鹽水泵在停止?fàn)顟B(tài)下發(fā)生粉碎性爆炸。 16日17:57,在搶險(xiǎn)過程中,突然聽到連續(xù)2聲爆響,經(jīng)查是5號(hào)、6號(hào)液氯儲(chǔ)罐內(nèi)的三氯化氮發(fā)生了爆炸。爆炸使5號(hào)、6號(hào)液氯儲(chǔ)罐罐體破裂解體,并將地面炸出1個(gè)長(zhǎng)9m、寬4m、深2m的坑。以坑為中心半徑200m范圍內(nèi)的地面與建筑物上散落著大量爆炸碎片。 此次事故造成9人死亡,3人受傷,15萬(wàn)名群眾疏散,直接經(jīng)濟(jì)損失277萬(wàn)元。事故分析 經(jīng)調(diào)查分析確認(rèn),事故爆炸直接因素的關(guān)系鏈?zhǔn)牵?氯冷凝器列管腐蝕穿
30、孔鹽水泄漏進(jìn)入液氯系統(tǒng)氯氣與鹽水中的銨反應(yīng)生成三氯化氮三氯化氮富集達(dá)到爆炸濃度啟動(dòng)事故氯處理裝置因震動(dòng)引爆三氯化氮。事故直接原因: 1、設(shè)備腐蝕穿孔導(dǎo)致鹽水泄漏,是造成三氯化氮形成和富集的原因。根據(jù)重慶大學(xué)的技術(shù)鑒定和專家分析,造成氯氣泄漏和含銨鹽水流失是1號(hào)氯冷凝器列管腐蝕穿孔。 列管腐蝕穿孔的主要原因是: 1)氯氣、液氯、氯化鈣冷卻鹽水對(duì)氯氣冷凝器存在的腐蝕作用; 2)列管內(nèi)氯氣中的水分對(duì)碳鋼的腐蝕; 3)列管外鹽水中由于離子電位差對(duì)管材產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕和點(diǎn)腐蝕; 4)列管和管板焊接處的應(yīng)力腐蝕; 5)使用時(shí)間較長(zhǎng),并未進(jìn)行耐壓試驗(yàn),對(duì)腐蝕現(xiàn)象未能在明顯腐蝕和穿孔前及時(shí)發(fā)現(xiàn)。 1992年和2
31、004年1月該液氯冷凍崗位的氨蒸發(fā)系統(tǒng)曾發(fā)生過泄漏,造成氨進(jìn)入鹽水,生成了含高濃度銨的氯化鈣鹽水。1號(hào)氯冷凝器列管腐蝕穿孔,導(dǎo)致含高濃度銨的氯化鈣鹽水進(jìn)入液氯系統(tǒng),生成并大量富集具有極具危險(xiǎn)的三氯化氮,演變成16日的三氯化氮大爆炸。2、三氯化氮富集達(dá)到爆炸濃度和啟動(dòng)事故氯處理裝置造成振動(dòng)引起三氯化氮爆炸。 調(diào)查證實(shí),廠方現(xiàn)場(chǎng)處理人員未經(jīng)指揮部同意,為加快氯氣處理速度,在對(duì)三氯化氮富集爆炸危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足情況下,急于求成,判斷失誤,憑借以前操作處理經(jīng)驗(yàn),自行啟動(dòng)了事故氯處理裝置,對(duì)4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)液氯儲(chǔ)罐(計(jì)量槽)及1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)氣化器進(jìn)行抽吸處理。 在抽吸過程中,事故氯處理裝置水封處的三氯化氮
32、與空氣接觸并振動(dòng),首先發(fā)生爆炸,爆炸形成的巨大能量通過管道傳遞到液氯儲(chǔ)罐,攪動(dòng)和振動(dòng)了液氯儲(chǔ)罐中的三氯化氮,導(dǎo)致了液氯儲(chǔ)罐內(nèi)的三氯化氮爆炸。事故間接原因: 1、該廠壓力容器設(shè)備管理混亂,技術(shù)檔案資料不全。2臺(tái)氯液氣分離器未見任何技術(shù)資料和檢驗(yàn)報(bào)告。發(fā)生事故冷凝器1996年3月投入使用,2001年1月才進(jìn)行首次檢驗(yàn),但未進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。也無近2年維修、保養(yǎng)和檢查記錄,致使設(shè)備腐蝕現(xiàn)象未能及早發(fā)現(xiàn)采取措施。 2、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位。 2004年2月12日,集團(tuán)公司與該廠簽定了安全生產(chǎn)責(zé)任書,但該廠未能將目標(biāo)責(zé)任分解到廠屬各相關(guān)單位。 3、安全生產(chǎn)整改監(jiān)督檢查不力。該廠“2.14”氯化氫泄漏事故
33、后,引起了市領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,市委、市政府作出了重要批示。為此,重慶化醫(yī)控股集團(tuán)公司與該廠雖然采取了一些措施,但未能認(rèn)真從管理查找原因、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。在責(zé)任追究上,以經(jīng)濟(jì)處罰代替行政處分,有關(guān)責(zé)任人員未能深刻吸取事故教訓(xùn)。另外,整改措施不到位監(jiān)督檢查力度不夠,以致存在的事故隱患未能有效的整改。事故十一“液化氣體“滿管”憋壓 閥蓋沖破泄液 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 154 更新日期:2011年06月26日 2006年3月2日凌晨3時(shí),VCM單體由球罐經(jīng)泵通過108mm×4mm的碳鋼管道輸至200m外的聚合裝置計(jì)量槽后,先后關(guān)閉計(jì)量槽入口閥、泵出口閥。 3月2日12:1
34、0左右,這段200m管道上的單向止回閥閥蓋突然沖破,管道內(nèi)VCM單體沖出,竄高達(dá)2m,經(jīng)緊急處置得以控制泄漏。 經(jīng)查,當(dāng)天氣溫最低為3,最高為13。此段200m管道,未設(shè)隔熱層,裝設(shè)的安全閥底部截止閥關(guān)閉,處于相對(duì)穩(wěn)定的“滿液”狀態(tài)。 事故原因簡(jiǎn)要分析: 構(gòu)成不設(shè)隔熱層、無泄壓設(shè)施兩個(gè)條件的液化氣體管道,當(dāng)充滿處于“滿管”時(shí),其管內(nèi)溫度隨管外氣溫變化,T, P,而致憋壓爆破! 據(jù)估算:9個(gè)多小時(shí)管道內(nèi)的溫度、壓力,由初始的3、0.19MPa 最終爆破時(shí)的13、6.05MPa。 事故教訓(xùn): 1、液化氣體的“滿管”危險(xiǎn),應(yīng)與“滿罐”、“滿瓶”,一樣重視; 2、隔熱層、泄壓設(shè)施的作用,不可低估; 3
35、、除VCM、液氯、液氨、LPG等液化氣體外,閃點(diǎn)45°的可燃液體,應(yīng)同樣對(duì)待。 兩端閥門關(guān)閉且因外界影響,可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴和甲B、乙A類液體管道,應(yīng)采取泄壓安全措施。 事故十二酒精蒸餾釜超壓爆炸事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 353 更新日期:2011年03月16日 某年10月22日20時(shí)15分,某助劑廠酒精蒸餾釜因超壓發(fā)生爆炸,造成4人死亡,3人重傷。一、背景與經(jīng)過該廠某車間酒精蒸餾的工藝過程,是把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢酒精(主要是水、酒精和少量氯化芐等的混合液)回收,再用于生產(chǎn)。其工藝過程是:將母渣(廢酒精)儲(chǔ)罐中的母液抽至酒精蒸餾釜,關(guān)閉真空閥并打開
36、蒸餾釜出料閥,使釜內(nèi)呈常壓狀,然后開啟蒸汽升溫,并將冷凝塔塔下冷卻水打開。待釜內(nèi)母液沸騰時(shí),及時(shí)控制進(jìn)汽量,保持母液處于沸騰狀態(tài)。餾出的酒精蒸氣經(jīng)冷凝塔凝結(jié)為液態(tài)經(jīng)出料閥流出。通過釜上的視鏡看母液下降的位置是否趨于蒸完。酒精蒸餾釜容積為20 000 L,夾套加熱工作壓力為0.25 MPa (額定壓力為06 MPa),事故前夾套蒸汽壓力估算為05 MPa左右。酒精蒸餾釜釜體與釜蓋由46個(gè)橄欖螺栓連接,其破壞強(qiáng)度為1.38x106203x106 N。當(dāng)時(shí)釜內(nèi)有約1 m3(7893 kg)的酒精,當(dāng)夾套蒸汽壓力達(dá)05MPa、釜內(nèi)酒精蒸氣作用力為172x106N時(shí),便可把釜蓋炸開(查當(dāng)班鍋爐送汽壓力為
37、0.85MPa)。酒精爆炸極限為3.319.0。其他與事故發(fā)生有關(guān)的背景材料:(1)該蒸餾車間的設(shè)計(jì)未報(bào)有關(guān)部門審查批準(zhǔn),設(shè)計(jì)不規(guī)范,沒有正規(guī)圖樣;部分電氣設(shè)備不符合防爆要求,如離心機(jī)、排氣扇等不是防爆型電機(jī)。(2)車間房頂為大型屋面板(混凝土預(yù)制板),未考慮泄壓等問題,不符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定。(3)沒有制定安全規(guī)章制度,管理不善,生產(chǎn)管理混亂。(4)大多數(shù)工人未經(jīng)就業(yè)前培訓(xùn),進(jìn)廠后也沒有認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)和安全上的教育培訓(xùn),只是在試產(chǎn)前2天進(jìn)行了為期1天的安全、消防、法紀(jì)、技術(shù)、工藝紀(jì)律教育。大部分工人缺乏安全生產(chǎn)知識(shí),操作不夠熟練,事故應(yīng)變能力差。10月22日夜班(19時(shí)至次日7時(shí))當(dāng)班的
38、10名工人,于18時(shí)45分分別在各自的崗位與前一班的工人交接班。酒精蒸餾工做完準(zhǔn)備工作后(上一班工人已將釜內(nèi)料渣出清,并已將釜冷卻)開始抽料、升溫,出料閥處關(guān)閉狀態(tài)。20時(shí)15分酒精蒸餾釜突然發(fā)生爆炸并燃起大火。二、事故原因分析1直接原因酒精蒸餾釜出料閥沒有開啟是造成這起事故的直接原因。由于出料閥未打開,當(dāng)開通蒸汽升溫后酒精蒸發(fā),使蒸餾釜從常壓狀態(tài)變?yōu)槭軌籂顟B(tài);當(dāng)釜內(nèi)酒精蒸氣壓力超過釜蓋螺栓的密封力時(shí),將釜蓋沖開,大量酒精蒸氣沖出后與空氣迅速混合,形成爆炸混合物,遇火源瞬間發(fā)生化學(xué)爆炸。2間接原因(1)設(shè)計(jì)未報(bào)有關(guān)部門審查批準(zhǔn),設(shè)計(jì)不規(guī)范,沒有正規(guī)圖樣,部分電氣設(shè)備不符合防爆要求,如離心機(jī)、排
39、氣扇等不是防爆型電機(jī)。房頂為大型屋面板(混凝土預(yù)制板),未考慮泄壓等問題,不符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定。(2)制度不嚴(yán),管理不善;無章可循,生產(chǎn)管理混亂。(3)大多數(shù)工人未經(jīng)就業(yè)前培訓(xùn),進(jìn)廠后也沒有認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)和安全上的教育培訓(xùn),只是在試產(chǎn)前2天進(jìn)行了為期1天的安全、消防、法紀(jì)、技術(shù)、工藝紀(jì)律教育,即上崗獨(dú)立操作。大部分工人缺乏安全生產(chǎn)知識(shí),操作不夠熟練,事故應(yīng)變能力差。三防范措施(1)請(qǐng)專業(yè)設(shè)計(jì)和安裝單位重新設(shè)計(jì)廠房和生產(chǎn)裝置,調(diào)整工藝布局。針對(duì)這起事故的直接原因,考慮到蒸餾出料閥的安全可靠性,在工藝上對(duì)進(jìn)料方式進(jìn)行改造。(2)制定操作安全規(guī)程和制度。(3)對(duì)生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行技術(shù)、安全培
40、訓(xùn)教育。 事故十三靜電除塵器爆炸事故 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 473 更新日期:2011年03月06日 一、事故經(jīng)過:某日,某縣化肥廠在檢修靜電除塵器時(shí),沒有對(duì)設(shè)備進(jìn)行隔離、置換,不取樣分析就開始檢修,當(dāng)電工使用搖表測(cè)量絕緣電阻時(shí),產(chǎn)生火花發(fā)生爆炸,當(dāng)場(chǎng)死亡1人。二、事故原因:該廠在檢修靜電除塵器時(shí),沒有對(duì)該容器進(jìn)行徹底的隔離,雖然在進(jìn)出口水封處加水,但是水沒有加滿(水未從溢流口處流出),實(shí)際上與生產(chǎn)系統(tǒng)沒有完全隔離,煤氣通過進(jìn)口處泄漏到容器內(nèi),與打開人孔后的容器內(nèi)的空氣混合,形成爆炸性混合氣體,遇明火或靜電火花,發(fā)生爆炸。三、事故教訓(xùn):氮肥廠脫硫靜電除塵器在使用一段時(shí)間
41、后必須進(jìn)行清理。但是,脫硫靜電除塵器時(shí),必須將設(shè)備與生產(chǎn)系統(tǒng)完全隔離(進(jìn)出口處加水封,并保持有溢流水),再打開人孔,用蒸汽或惰性氣置換,然后再用空氣置換。最后經(jīng)過取樣分析合格后,辦理進(jìn)人設(shè)備(容器)證后,并有專人監(jiān)護(hù),才能進(jìn)人作業(yè)。 事故十四起制冷壓縮機(jī)事故分析 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 466 更新日期:2011年01月27日 綿陽(yáng)某肉類聯(lián)合加工廠制冷車間發(fā)生一起重大的制冷機(jī)損壞事故,該廠制冷車間安裝大連冰山牌單級(jí)雙級(jí)氨制冷壓縮機(jī)S8-12.5(1993年出廠)2臺(tái)。根據(jù)操作人員介紹故障現(xiàn)象為:該壓縮機(jī)二級(jí)排氣溫度過高,超過160。操作人員停機(jī),拆開檢查,沒有發(fā)現(xiàn)異常,更
42、換活塞、缸套后啟動(dòng)運(yùn)行。幾分鐘造成活塞頂部打壞,排氣溫度還是很高。又停機(jī)檢查清洗,更換活塞,啟動(dòng)運(yùn)行約一小時(shí),突然聽到曲軸箱有撞擊聲,立即停機(jī),拆開發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)汽缸蓋被擊穿,冷卻水套漏水;活塞、缸套、吸、排氣閥座、連桿均打壞,曲軸與軸瓦發(fā)生抱軸,更為嚴(yán)重的是壓縮機(jī)機(jī)體固定缸套的螺栓孔拉成豁口,造成機(jī)體不能使用的重大事故,造成全廠陷于停產(chǎn)。事故發(fā)生后筆者應(yīng)邀參與解決問題。根據(jù)操作人員描述事故分析如下:壓縮機(jī)排氣溫度過高的原因有:(1) 壓縮機(jī)汽缸中余隙過大;(2) 壓縮機(jī)中吸、排氣閥門、活塞環(huán)損壞;(3) 壓縮機(jī)安全旁通閥泄漏;(4) 壓縮機(jī)吸氣溫度過高;(5) 壓縮機(jī)汽缸中潤(rùn)滑油中斷;(6) 壓
43、縮機(jī)吸氣壓力過低或吸氣閥開的過??;(7) 壓縮機(jī)吸氣管道或過濾器有堵塞現(xiàn)象,隔熱層保溫層損壞;(8) 壓縮機(jī)回氣管道中阻力過大,氣體流動(dòng)速度慢易產(chǎn)生過熱現(xiàn)象,致使排氣溫度升高;(9) 冷凝壓力過高;冷凝器中有油垢或水垢等;(10) 壓縮機(jī)缸蓋冷卻水套水量不足;或冷卻水溫度過高;(11) 壓縮機(jī)的制冷能力小于庫(kù)房設(shè)備能力,如蒸發(fā)面積過大;(12) 壓縮機(jī)排氣管道中阻力過大;(13) 節(jié)流閥開啟度過大或堵塞;(14) 壓縮機(jī)自身效率差;(15) 氨液分離器安裝高度過低;經(jīng)過上述分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況排除了(1)(2) (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)等條,只有(5)條,操作人員沒有檢
44、查。經(jīng)檢查曲軸發(fā)現(xiàn)該曲軸是根原來修復(fù)過的舊曲軸,結(jié)果發(fā)生抱軸的那位置,在原來就磨損了,后用堆積方法修復(fù)的,修復(fù)后用了到發(fā)生事故前已使用了三個(gè)月,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)在原修復(fù)位置的堆積層發(fā)生了脫落,脫落物堵塞了軸瓦上的油孔,致使活塞部分缺少潤(rùn)滑,操作人員在先前的檢查只是檢查了活塞部位,沒有認(rèn)真檢查連桿與曲軸及軸瓦,因此造成了這么大的損害。更可怕的是該班組的操作人員沒有制冷設(shè)備的操作資格證書。解決的辦法:除電機(jī)外,更換整個(gè)壓縮機(jī)。通過此次事故我們應(yīng)吸取很好的教訓(xùn),在以后的工作中要嚴(yán)格執(zhí)行操作人員持證上崗制度,在加強(qiáng)管理的同時(shí)企業(yè)應(yīng)該認(rèn)真履行設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修制度,設(shè)備的運(yùn)行管理制度,使事故的發(fā)生防患與未然。 事故
45、十五承壓設(shè)備選用不當(dāng)事故案例 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 303 更新日期:2011年01月06日 一、案例某公司精餾塔正常工作壓力為0.8兆帕,設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)時(shí)氣化管上選用一段金屬波紋管膨脹節(jié)來補(bǔ)償管道因溫度、壓力變化而產(chǎn)生的位移,在一次檢修過程中,該公司用金屬軟管更換了原金屬波紋管膨脹節(jié),在生產(chǎn)過程中,當(dāng)系統(tǒng)溫度、壓力波動(dòng)時(shí),金屬軟管突然破裂,導(dǎo)致大量有毒氣體泄露,經(jīng)及時(shí)處理避免了事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大。經(jīng)調(diào)查得知:在訂購(gòu)金屬波紋管膨脹節(jié)時(shí),公司總經(jīng)理為節(jié)省資金,將金屬波紋管膨脹節(jié)更改為金屬軟管,設(shè)備負(fù)責(zé)人提出兩者不能相互替代的意見時(shí),總經(jīng)理未予采納。二、點(diǎn)評(píng)中華人民共和國(guó)安全生
46、產(chǎn)法規(guī)定:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。金屬軟管不具備金屬波紋管膨脹節(jié)的溫度、壓力補(bǔ)償功能,在該公司設(shè)備負(fù)責(zé)人提出兩者不能相互替代時(shí),未能引起公司總經(jīng)理的重視,仍決定使用金屬軟管,最終導(dǎo)致了事故的發(fā)生。三、提示一)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位以及礦山、建筑施工單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)當(dāng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職;二)、企業(yè)在檢修、安裝設(shè)備過程中要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求
47、,使用符合要求的配件;三)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的從業(yè)人員有權(quán)對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評(píng)、檢舉、控告;有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得因從業(yè)人員對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作提出批評(píng)、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動(dòng)合同。 事故十六壓力管道爆炸多人傷亡 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 983 更新日期:2010年12月21日 事故類別:壓力管道爆炸事故發(fā)生經(jīng)過和事故救援情況該氧氣管道從萊蕪天元?dú)怏w有限公司院外至支架HZ168約3400米部分由河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司山東分公司2003年11月至2004年 6月施工,
48、其中支架GZ一34處DN350總閥及其前后的兩個(gè)DN80放散閥由萊鋼建設(shè)有限公司建筑安裝分公司于2004年5月進(jìn)行了變更施工;2005年5月至7月份,萊鋼建設(shè)有限公司建筑安裝分公司對(duì)支架 HZ一llr至支架GZ一34南側(cè)彎頭下方焊縫處約400米的管道進(jìn)行了改造;支架HZ168至新區(qū)部分約1000米管道由萊鋼建設(shè)有限公司建筑安裝分公司于2004年Z月至2004年6月施工。2007年8月II日,萊蕪天元?dú)怏w有限公司對(duì)萊鋼大道朱家莊段約100米的氧氣管道進(jìn)行加高改造,施工前對(duì)天元公司富氧管道出口總閥后、銀山前區(qū)氧氣總閥前、新區(qū)球罐處富氧總閥前三處加盲板,并用氮?dú)鈱?duì)管道進(jìn)行了氣體置換。管道合茬完工后,
49、8月12日早晨9:00左右,天元?dú)怏w公司副經(jīng)理朱xx通知調(diào)度金xx說可以對(duì)改造管道進(jìn)行氣密試驗(yàn)了,金xx便通知陶xx開中壓氮?dú)忾y門對(duì)管道充壓并查漏,陶XX安排張XX開中壓氮?dú)忾y門對(duì)氧氣管道充壓,經(jīng)查氧氣管道合茬處有一處漏點(diǎn),降壓后補(bǔ)焊漏點(diǎn),再開中壓氮?dú)忾y門充壓查漏,確認(rèn)無漏點(diǎn)后泄壓,然后開始吹掃氧氣管道,張xx打開新區(qū)球罐處DN80中壓氮?dú)忾y門,用氮?dú)鈱?duì)合茬的氧氣管道進(jìn)行吹掃,先吹掃中壓氮?dú)忾y門至天元?dú)怏w公司一側(cè)氧氣管道,由運(yùn)一車間沈xx負(fù)責(zé)打開天元公司富氧管道出口閥后朝上的DN1OO放空閥,間斷吹掃幾次后,吹出物不多,沈xx用刷白漆的石棉板作靶子檢查一下,并與調(diào)度金xx共同確認(rèn)已吹掃干凈,便
50、關(guān)閉DN1OO放空閥,結(jié)束吹掃(吹掃期間,沈榮用手堵DN1OO放空閥,能夠按住放空管)。之后調(diào)度金xx通知陶xx吹掃中壓氮?dú)忾y門至新區(qū)球罐處富氧總閥前氧氣管道,仍由張xx操作中壓氮?dú)忾y門,萬(wàn)xx操作新區(qū)球罐處富氧總閥前朝上的DN80放空閥,間斷吹掃了幾次后,萬(wàn)xx用刷了白漆的石棉板做的靶子試了一下,并拿給現(xiàn)場(chǎng)的陶xx等人看過,一致認(rèn)為吹干凈了,陶xx便匯報(bào)了調(diào)度金xx,金xx便安排其他工作人員抽除三處氧氣管道上的盲板,恢復(fù)法蘭連接。拆除三處盲板后,由調(diào)度金xx協(xié)調(diào),并通知陶xx打開中壓氮?dú)忾y門對(duì)合茬的氧氣管道充氨氣,仍由張xx操作中壓氮?dú)忾y門,當(dāng)用氮?dú)鈱?duì)氧氣管道充壓至與系統(tǒng)氮?dú)鈮毫ζ胶鈺r(shí),關(guān)閉
51、中壓氮?dú)忾y門。大約中午12:00左右,陶xx安排天元?dú)怏w公司職工張xx、萬(wàn)xx、姜xx在7米高的平臺(tái)上開啟新區(qū)球罐處富氧總閥(距加高改造處約2200米),王xx、李xx、桑xx在距氧氣閥門北面約加米遠(yuǎn)的平臺(tái)上給中壓氮?dú)夤艿蓝旅ぐ濉L誼x和安全科安全員張xx在地面監(jiān)護(hù)。張xx、姜xx緩慢將氧氣閥門開了一圈后就開不動(dòng)了(第一圈是虛扣),然后萬(wàn)xx上來,三個(gè)人共同開氧氣閥門,緩慢開啟五分之一圈時(shí),聽見管道內(nèi)有響聲,三人便停下來,當(dāng)沒有聲音后,接著又緩慢開動(dòng)五分之三圈,又聽見有響聲,三人便又停下,等沒有響聲后,又開了五分之二圈,又聽見響聲,又停下,這樣前后用了約15分鐘,停了5次,當(dāng)在第五次開了一圈后
52、,發(fā)現(xiàn)閥門南邊約3米處朝上的彎頭上部焊縫處冒火花,緊接著就爆炸了,張xx、萬(wàn)xx、姜xx被炸落至地面,在距氧氣閥門北面約20米遠(yuǎn)的另一處平臺(tái)上給氮?dú)夤艿蓝旅ぐ宓耐鮴x、李x x被爆炸的氣浪打落至地面,桑xx被變形的管道卡住右腳,爆炸過后桑xx蹬開管道,順著梯子下到地面。在場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員陶xx迅速將張 XX、萬(wàn)XX、姜XX、王XX、李XX、桑XX送往萊鋼醫(yī)院,萊鋼醫(yī)院立即組織人員進(jìn)行搶救,張XX經(jīng)搶救無效死亡,萬(wàn)XX、王XX到醫(yī)院后立即進(jìn)行手術(shù),手術(shù)后傷勢(shì)穩(wěn)定,姜XX、李XX、桑XX傷勢(shì)較輕。事故發(fā)生后,天元?dú)怏w有限公司迅速組織人員將通向銀山型鋼公司的氧氣、氮?dú)獾葰庠辞袛啵y山公安局對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了
53、封閉,消除了現(xiàn)場(chǎng)各類危害因素,防止了事態(tài)擴(kuò)大。壓力管道爆炸多人傷亡 作者:安全管理網(wǎng) 來源:安全管理網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 983 更新日期:2010年12月21日 事故類別:壓力管道爆炸事故發(fā)生經(jīng)過和事故救援情況該氧氣管道從萊蕪天元?dú)怏w有限公司院外至支架HZ168約3400米部分由河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司山東分公司2003年11月至2004年 6月施工,其中支架GZ一34處DN350總閥及其前后的兩個(gè)DN80放散閥由萊鋼建設(shè)有限公司建筑安裝分公司于2004年5月進(jìn)行了變更施工;2005年5月至7月份,萊鋼建設(shè)有限公司建筑安裝分公司對(duì)支架 HZ一llr至支架GZ一34南側(cè)彎頭下方焊縫處約400米的管道進(jìn)
54、行了改造;支架HZ168至新區(qū)部分約1000米管道由萊鋼建設(shè)有限公司建筑安裝分公司于2004年Z月至2004年6月施工。2007年8月II日,萊蕪天元?dú)怏w有限公司對(duì)萊鋼大道朱家莊段約100米的氧氣管道進(jìn)行加高改造,施工前對(duì)天元公司富氧管道出口總閥后、銀山前區(qū)氧氣總閥前、新區(qū)球罐處富氧總閥前三處加盲板,并用氮?dú)鈱?duì)管道進(jìn)行了氣體置換。管道合茬完工后,8月12日早晨9:00左右,天元?dú)怏w公司副經(jīng)理朱xx通知調(diào)度金xx說可以對(duì)改造管道進(jìn)行氣密試驗(yàn)了,金xx便通知陶xx開中壓氮?dú)忾y門對(duì)管道充壓并查漏,陶XX安排張XX開中壓氮?dú)忾y門對(duì)氧氣管道充壓,經(jīng)查氧氣管道合茬處有一處漏點(diǎn),降壓后補(bǔ)焊漏點(diǎn),再開中壓氮?dú)忾y門充壓查漏,確認(rèn)無漏點(diǎn)后泄壓,然后開始吹掃氧氣管道,張xx打開新區(qū)球罐處DN80中壓氮?dú)忾y門,用氮?dú)鈱?duì)合茬的氧氣管道進(jìn)行吹掃,先吹掃中壓氮?dú)忾y門至天元?dú)怏w公司一側(cè)氧氣管道,由運(yùn)一車間沈xx負(fù)責(zé)打開天元公司富氧管道出口閥后朝上的DN1OO放空閥,間斷吹掃幾次后,吹出物不多,沈xx用刷白漆的石棉板作靶子檢查一下,并與調(diào)度金xx共同確認(rèn)已吹掃干凈,便關(guān)閉DN1OO放空
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