利用浮動(dòng)床除鹽系統(tǒng)處理凝結(jié)水的合理應(yīng)用_第1頁
利用浮動(dòng)床除鹽系統(tǒng)處理凝結(jié)水的合理應(yīng)用_第2頁
利用浮動(dòng)床除鹽系統(tǒng)處理凝結(jié)水的合理應(yīng)用_第3頁
利用浮動(dòng)床除鹽系統(tǒng)處理凝結(jié)水的合理應(yīng)用_第4頁
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文檔簡介

1、利用浮動(dòng)床除鹽系統(tǒng)處理凝結(jié)水的合理應(yīng)用制氫裝置反響塔底水和苯乙烯無煙煤過濾器出水經(jīng)常出現(xiàn)凝結(jié)水超標(biāo)現(xiàn)象,導(dǎo)致供裝置除鹽水也經(jīng)常超標(biāo)。同時(shí)裝置正常消費(fèi)后除鹽水站制水需求量下降,導(dǎo)致2 套陰陽床系統(tǒng)閑置,1 套陰陽床系統(tǒng)產(chǎn)水超低負(fù)荷。經(jīng)部門研究后決定,將超標(biāo)凝結(jié)水降溫后改入低負(fù)荷陰陽床,以同時(shí)解決以上兩個(gè)問題。1 不合格凝結(jié)水來源及水質(zhì)大榭石化重蠟油裂解制烯烴工程凝結(jié)水回收裝置回收的凝結(jié)水主要來自于各裝置3.5MPa、1.0MPa 蒸汽凝結(jié)水和工藝反響產(chǎn)生的水。裝置正常消費(fèi)后,蒸汽凝結(jié)水水質(zhì)穩(wěn)定,電導(dǎo)率低于5s/cm,二氧化硅含量小于30g/L,符合除鹽水產(chǎn)水水質(zhì),可直接作為供裝置的一級除鹽水,但

2、工藝反響產(chǎn)水由于工藝波動(dòng)經(jīng)常出現(xiàn)總鐵、二氧化硅、電導(dǎo)率嚴(yán)重超標(biāo)。經(jīng)過采樣分析,工藝反響產(chǎn)水均來自于6 萬制氫裝置反響塔底水和苯乙烯無煙煤過濾器出水,都通過第四路凝結(jié)水供至凝結(jié)水站。因工藝調(diào)整或重新投用后,來水電導(dǎo)率最高時(shí)可到達(dá)80s/cm以上。四路凝結(jié)水混合后平常電導(dǎo)率在2035s/cm,流量400t/h 左右,波動(dòng)很大,第四路凝結(jié)水電導(dǎo)率奉獻(xiàn)最大,極大影響了除鹽水出水母管、中低壓除氧水的水質(zhì)。2 解決方案及應(yīng)用效果比照2.1 解決方案為解決除鹽水出水水質(zhì)問題,首先采用單獨(dú)將不合格凝結(jié)水外排40t/h 左右的措施。雖然一定程度上解決了除鹽水出水水質(zhì)超標(biāo)問題,但是一直外排的凝結(jié)水不但帶來了很大的

3、能量浪費(fèi),還使整個(gè)含油污水池溫度上升,對平安消費(fèi)帶來宏大隱患。正常消費(fèi)后,因設(shè)計(jì)除鹽水站充裕400t/h 左右的制水量,且一級除鹽水制水系統(tǒng)有纖維過濾器、活性炭過濾器作為預(yù)處理設(shè)備,陰陽雙室雙層浮動(dòng)床作為除鹽設(shè)備,在保證凝結(jié)水溫度不超過樹脂床允許的最高溫度40的情況下,可以通過現(xiàn)有的一級除鹽水系統(tǒng)降低其二氧化硅及電導(dǎo)率,使其出水水質(zhì)滿足中低壓除氧水的要求。為最優(yōu)化處理水質(zhì)超標(biāo)的凝結(jié)水,2021 年11 月2 日改造完成后,單獨(dú)將第四路凝結(jié)水先引入冷卻器冷卻后,再引入除鹽水站原水罐,產(chǎn)出合格一級除鹽水。此方案既保證了四路凝結(jié)水總管水質(zhì)合格穩(wěn)定,又進(jìn)步了除鹽水制水量,使閑置的制水系統(tǒng)充分利用,滿足

4、單套制水需求。2.2 效果比照改造前,68 月份由于各裝置剛開工,凝結(jié)水站只接收裝置蒸汽凝結(jié)水,除鹽水出水母管水質(zhì)總體偏好,電導(dǎo)率在10s/cm 以下,二氧化硅在100g/L 以下,偶有幾個(gè)超標(biāo)。但在8月至11 月,6 萬制氫工藝水和苯乙烯凝結(jié)水才改入凝結(jié)水回收系統(tǒng),導(dǎo)致除鹽水出水水質(zhì)總體下降,電導(dǎo)率總體在10s/cm 以上,且經(jīng)常伴有大幅波動(dòng)現(xiàn)象,二氧化硅在更是在100g/L 以上,并且經(jīng)常超標(biāo)。從改造后數(shù)據(jù)可以看出,電導(dǎo)率總體均在7s/cm左右,偶有幾個(gè)樣超標(biāo);二氧化硅平均在25g/L 左右,只有2 個(gè)超標(biāo)。改造后水質(zhì)明顯改善。3 應(yīng)用浮動(dòng)床制處理凝結(jié)水后的問題3.1 過濾器及陽床壓差大高

5、效纖維過濾器、活性炭過濾器和陽床的壓差隨制水時(shí)間增加而明顯增大,運(yùn)行周期大大縮短。原采用生活水制水時(shí)過濾器和陰陽床在運(yùn)行周期完畢前均未發(fā)現(xiàn)因壓差高而反洗或者再生的現(xiàn)象。但在使用凝結(jié)水制水時(shí),陽床的壓差最容易增大,從備用陽床剛再生完投用到壓差滿量程需進(jìn)入再生,制水量100t/h,運(yùn)行周期平均在11 天。而正常使用生活水制水,制水量200t/h,運(yùn)行周期平均為30 天,即運(yùn)行30 天后出水水質(zhì)才超標(biāo),但實(shí)際壓差并未增加。經(jīng)測定,原因?yàn)槟Y(jié)水中總鐵太高,且前端未設(shè)置除鐵設(shè)施,導(dǎo)致陽床樹脂失效加速,需要經(jīng)再生才能使樹脂恢復(fù)活性。活性炭過濾器單臺4050t/h 處理量,最大處理才能80t/h,從備用過濾

6、器投用到壓差超過50kPa,時(shí)間僅為1012 天(附各過濾器運(yùn)行時(shí)間表)。而單處理生活水,滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),最大運(yùn)行時(shí)間31 天后壓差也未超過50kPa。運(yùn)行周期縮短為原來的1/2。原因?yàn)槟Y(jié)水中帶鐵和油,容易堵塞活性炭通道,使活性炭過濾器產(chǎn)生壓差,需要反洗使之恢復(fù)活性。3.2 能耗增加采用凝結(jié)水制除鹽水后,雖然回收了40t/h 左右,80的不合格凝結(jié)水,進(jìn)步了除鹽水制水量,降低了除鹽水制水單耗,但冷卻凝結(jié)水消耗的循環(huán)水需要將近800t/h,及將除鹽水升溫供除氧水供水消耗的蒸汽,很大程度上增加了處理這部分凝結(jié)水所需要的能耗。3.3 對樹脂永久失效的影響凝結(jié)水與原水混合后溫度40,且該路凝結(jié)水中總鐵含量較高,樹脂容易板結(jié)。經(jīng)過對2# 陽床樹脂反吹洗后發(fā)現(xiàn),運(yùn)行周期10次左右的樹脂床有部分破碎樹脂,較正常進(jìn)生活用水比損耗樹脂較多,嚴(yán)重縮短樹脂使用壽命。4 結(jié)論通過采用將不合格凝結(jié)水降溫后進(jìn)浮動(dòng)床制合格一級除鹽水的方法是可行的。此方法

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