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1、 九月份檢修總結(jié) 合成車(chē)間 2013年9月23日 我車(chē)間本月檢修項(xiàng)目總共120項(xiàng),其中計(jì)劃月檢修26項(xiàng),完成率96%,大修12項(xiàng),完成率100%,中修14項(xiàng),完成率:93%,日常檢修94項(xiàng),完成率100%,總完成率99%。一、安全環(huán)保整改項(xiàng)目(1)壓縮機(jī)廠房氣氨管廊上腳手架未拆除,管廊上有雜物。此項(xiàng)工作已整改完成。(2)變換地溝蓋板損壞,需更換。此項(xiàng)工作已整改完成。(3)液化氣站P-3901液化氣泵防護(hù)罩掉。此項(xiàng)工作已整改完成。(4)冰機(jī)油泵聯(lián)軸器護(hù)罩缺螺栓,此項(xiàng)工作已于2013年9月19日整改完成。(5)灌區(qū)地溝增加蓋板,此項(xiàng)工作已完成。二、生產(chǎn)檢查整改(1)冰機(jī)液氨儲(chǔ)罐旁洗臉盆上水管破裂,
2、此項(xiàng)工作已于2013年9月21日整改完成(2)1.0Mpa廢鍋并網(wǎng)管線彎頭漏。已做帶壓堵漏處理仍漏,機(jī)修現(xiàn)無(wú)法處理。三 、日常主要設(shè)備的檢修(1)2013年8月26日,精餾出現(xiàn)加不起負(fù)荷,主要采用引用低溫甲醇洗工段的脫鹽水進(jìn)行沖洗管道,并拆除精餾界區(qū)閥下法蘭和E-3501進(jìn)口管道的流量計(jì)FI001,沖出來(lái)的雜物主要有臘塊、卷尺等其它雜物。并拆除預(yù)塔C-3501第二個(gè)人孔,進(jìn)行入塔檢查,塔內(nèi)正常。在管道清洗檢查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)E-3501入口短節(jié)有臘塊,經(jīng)清理,精餾已運(yùn)行正常。在檢查精餾工段的同時(shí)還對(duì)灌區(qū)粗甲醇泵P-3601A/B進(jìn)行了解體檢查,泵正常。(2)2013年8月26日,P-2101A由于
3、漏油,聲音異常,于此日下午倒泵至P-2101B運(yùn)行,于2013年8月27日對(duì)此泵進(jìn)行了檢修,更換7315軸承三盤(pán),NU2314軸承一盤(pán)。(3)2013年8月28日,鼓風(fēng)機(jī)K-2301A靠硫回收廠房側(cè)軸承響動(dòng)異常切換至K-2301B運(yùn)行,并對(duì)鼓風(fēng)機(jī)K-2301A進(jìn)行檢修,于2013年8月29日對(duì)K-2301A進(jìn)行回裝找正,所需的材料是6316/C3軸承兩盤(pán).試車(chē)情況:K-2301A于2013年9月9日進(jìn)行了試車(chē),試車(chē)時(shí)運(yùn)行正常,試車(chē)后K-2301A一直運(yùn)行至今。(4)2013年8于29日,氨壓縮機(jī)備用轉(zhuǎn)子MCL607+2MCL607吊往壓縮機(jī)廠房二樓。按照規(guī)定盤(pán)車(chē)。(5)2013年8于31日,針
4、對(duì)暖氣和伴熱進(jìn)行查漏對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行消除。(6)2013年9月5日,四塔廢水泵P-3512B泵泵殼漏甲醇,于當(dāng)日更換了泵體墊片,漏點(diǎn)消除。(7)2013年9月10日,對(duì)硫回收鼓風(fēng)機(jī)K-2301B進(jìn)行了找正復(fù)查工作。(8)2013年9月11日,中控調(diào)節(jié)K-2301B入口電磁閥,現(xiàn)場(chǎng)未動(dòng)作,經(jīng)電器確認(rèn)電磁閥電機(jī)燒壞,由于電儀車(chē)間無(wú)備件,等待備件到廠在檢修。(9)2013年9月12日,馳放氣洗滌塔液位調(diào)節(jié)閥33LV-005后法蘭漏,于此日進(jìn)行了緊固,漏點(diǎn)已消除。(10)2013年9月14日,P-3502A電機(jī)后軸承端聲音異常,于本日對(duì)電機(jī)進(jìn)行了檢修,主要更換了電機(jī)軸承為6312/C3一盤(pán)。試車(chē)正常(11)
5、2013年9月16日,對(duì)E-3512板式換熱器進(jìn)行了化學(xué)清洗。(12)2013年9月18日,高壓分離器液位調(diào)節(jié)閥33LV008B堵塞嚴(yán)重,切至33LV008A運(yùn)行,與此日對(duì)閥芯進(jìn)行了清理,現(xiàn)已正常備用。四、大修項(xiàng)目(1)P-2101A大修P-2101A泵為冷凝液加壓泵I,型號(hào):SDZA100-400檢修時(shí)間:2013年8月27日本次檢修主要更換了機(jī)械密封和2盤(pán)7315軸承和一盤(pán)NU2314軸承。試車(chē)情況:詳見(jiàn)六P-2101A事故經(jīng)過(guò)(2)P-2101B大修 P-2101B泵為冷凝液加壓泵I,型號(hào):SDZA100-400檢修時(shí)間:2013年9月2日本次檢修主要更換了3盤(pán)7315軸承,1盤(pán)NU23
6、14軸承、泵軸和機(jī)械密封。 試車(chē)情況:試車(chē)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封漏水,經(jīng)處理機(jī)封漏水現(xiàn)象已處理。(3)P-2201A泵大修P-2201A為1#甲醇液泵,型號(hào):EAP9 200K3-250檢修時(shí)間:2013年9月6日本次檢修主要更換了機(jī)械密封試車(chē)情況:試車(chē)正常(4)P-2201B泵大修P-2201B為1#甲醇液泵,型號(hào):EAP9 200K3-250檢修時(shí)間:2013年9月12日本次檢修主要更換了機(jī)械密封試車(chē)情況:試車(chē)正常(5)P-2202A泵大修P-2202A為2#甲醇液泵,型號(hào):EAP9 250K4-400檢修時(shí)間:2013年9月20日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換備
7、件試車(chē)情況:試車(chē)正常(6)P-2209A/B大修P-2209A為廢水輸送泵,型號(hào):ESH25-200檢修時(shí)間:2013年9月4日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)情況:試車(chē)正常(7)P-2301A/BP-2301A/B為酸水泵,型號(hào):40FSB-20檢修時(shí)間:2013年9月22號(hào)試車(chē)情況:試車(chē)正常五、中修項(xiàng)目(1)P-3506B泵中修P-3506B泵為回收塔進(jìn)料泵,型號(hào):ESH25-200檢修時(shí)間:2013年9月9日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:2013年9月9日 試車(chē)正常(2)P-3506A泵中修P-3506A泵為回收塔進(jìn)料泵,型號(hào):ESH25-200檢修時(shí)間:2013年9
8、月11日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:2013年9月11日 試車(chē)正常(3)P-3509A泵中修P-3509A泵為廢液泵,型號(hào):ESH40-250檢修時(shí)間:2013年9月10日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:2013年9月10日 試車(chē)正常(4)P-3509B泵中修P-3509B泵為廢液泵,型號(hào):ESH40-250檢修時(shí)間:2013年9月11日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:2013年9月11日 試車(chē)正常(5)P-3604泵中修P-3604泵為異丁基油泵,型號(hào):HZA80-2160C檢修時(shí)間:2013年9月14日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:20
9、13年9月14日 試車(chē)正常(6)P-3605A泵中修P-3605A泵為輕柴油輸送泵,型號(hào):40AY35×8 檢修時(shí)間:2013年9月17日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件 試車(chē)時(shí)間:2013年9月18日 試車(chē)正常(7)P-3605B泵中修P-3605B泵為輕柴油輸送泵,型號(hào):40AY35×8 檢修時(shí)間:2013年9月18日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件 試車(chē)時(shí)間:2013年9月20日試車(chē)過(guò)程:試車(chē)后盤(pán)車(chē)卡澀,于2013年9月21日對(duì)此泵重新進(jìn)行處理(清洗軸承箱)。重新試車(chē)正常,泵已正常備用。(8)P-37
10、01A/BP-3701A/B泵為甲醇汽車(chē)裝車(chē)泵,型號(hào):HZA100-2160C 檢修時(shí)間:2013年9月16日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:2013年9月16日 試車(chē)正常(9)P-3701C/DP-3701C/D泵為甲醇汽車(chē)裝車(chē)泵,型號(hào):HZA100-2160C 檢修時(shí)間:2013年9月17日經(jīng)檢查此泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)時(shí)間:2013年9月17日 試車(chē)正常(10)P-3602A/BP-3602A/B泵為精甲醇泵,型號(hào)為HZA200-3315A 檢修時(shí)間:2013年9月26日經(jīng)檢查此兩臺(tái)泵零部件完好,無(wú)更換的備件試車(chē)情況:試車(chē)正常(11)K-
11、2201K-2201為循環(huán)氣壓縮機(jī),型號(hào):2D10-4.79/17-58.5K-2201檢修需要停車(chē),已上報(bào)技術(shù)部,技術(shù)部未批準(zhǔn)。六、P-2101A導(dǎo)致工藝氣放空事故經(jīng)過(guò)(一)、事故經(jīng)過(guò)合成車(chē)間變換工段冷凝液加壓泵P2101A于8月27日切出檢修,檢修內(nèi)容為解體大修,更換機(jī)械密封及軸承,8月30日試泵后運(yùn)行,試泵結(jié)果運(yùn)行正常,運(yùn)行至9月3日上午因氣化裝置停車(chē)停泵,下午15:30因氣化B爐投料P2101A啟動(dòng)運(yùn)行。晚上21:30合成車(chē)間工藝巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)泵軸承箱冷卻水回水管道脹接接頭脫開(kāi),現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員告知車(chē)間領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)返回班房取點(diǎn)檢儀到21:50左右測(cè)量軸承箱溫度高達(dá) 170,脫開(kāi)接頭經(jīng)合成車(chē)間技
12、術(shù)員現(xiàn)場(chǎng)緊固后繼續(xù)運(yùn)行,并對(duì)軸承箱補(bǔ)油,隨后軸承箱溫度降至80左右。在此期間機(jī)修車(chē)間檢修人員正在安裝P2101B,考慮到現(xiàn)場(chǎng)檢修人員的安全和P2101A泵的安全,合成車(chē)間多次與調(diào)度協(xié)調(diào)要求切氣、停泵,但為了生產(chǎn)調(diào)度回復(fù)堅(jiān)持運(yùn)行,運(yùn)行至23:30左右軸承箱底部冷卻水進(jìn)水管線脹接接頭脫開(kāi),由于在泵底部,泵在運(yùn)行過(guò)程中無(wú)法處理,車(chē)間再次請(qǐng)示調(diào)度要求切氣、停泵,調(diào)度仍然要求車(chē)間堅(jiān)持運(yùn)行,十幾分鐘后23:40左右機(jī)封瞬間泄漏,高壓冷凝液現(xiàn)場(chǎng)噴出,現(xiàn)場(chǎng)人員緊急停泵,合成工藝人員組織關(guān)閉進(jìn)出口閥門(mén)及回流閥門(mén),對(duì)泵進(jìn)行隔離,機(jī)修車(chē)間連夜進(jìn)行檢修。P2101A停泵后,合成車(chē)間切氣,9月4日2:00機(jī)修車(chē)間安裝完
13、P2101B,啟動(dòng)P2101B后生產(chǎn)正常運(yùn)行,粗煤氣變換放空3小時(shí)左右。 (二)、事故后果對(duì)設(shè)備影響:P2101A 9月3日晚停泵后,機(jī)修車(chē)間于9月4日拆解,解體發(fā)現(xiàn)P2101A機(jī)封燒毀(動(dòng)靜環(huán)碎裂),軸承箱靠電機(jī)側(cè)兩盤(pán)軸承損壞,軸有拉傷現(xiàn)象。9月4日檢修恢復(fù)P2101A時(shí)更換以下備件:機(jī)械密封一套,軸承四盤(pán)。對(duì)生產(chǎn)影響:變換粗煤氣放空約3小時(shí)。(三)、檢修原因及檢修過(guò)程合成車(chē)間變換裝置冷凝液加壓泵P2101A/B兩臺(tái)泵自2010年10月系統(tǒng)開(kāi)車(chē)起到目前,一直沒(méi)有進(jìn)行過(guò)大修(沒(méi)有更換過(guò)軸承箱的軸承),按合成車(chē)間2013年年度設(shè)備定修計(jì)劃安排到11月份大修,由于2013年公司停車(chē)大修時(shí)間改變,8
14、月技術(shù)部要求各車(chē)間重新修訂2013年8-12月設(shè)備定檢計(jì)劃,按合成車(chē)間修訂后的2013年8-12月設(shè)備定檢計(jì)劃,P2101A/B大修安排到9月份。P2101A:P2101A泵自2013年3月15日起由B泵切至A泵后一直運(yùn)行,從3月15日到8月23日累計(jì)運(yùn)行2439h,大修前P2101A存在油封漏油,軸承箱有異常聲音現(xiàn)象,8月27日合成車(chē)間P2101A切出交由機(jī)修車(chē)間大修,檢修內(nèi)容為泵解體大修,機(jī)修車(chē)間從8月27到8月29日檢修,檢修時(shí)間3天,8月30日試泵,試泵結(jié)果運(yùn)行正常。P2101A大修期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:軸承箱放油時(shí)有油泥,潤(rùn)滑油已變黑,軸承箱冷卻室打開(kāi)有循環(huán)水雜物沉積的淤泥,推力軸承中有一盤(pán)
15、軸承滾珠表面金屬脫落,滾動(dòng)軸承已存在缺陷,大修時(shí)更換備件為一套機(jī)械密封和四盤(pán)軸承。P2101B:P2101B在8月底A泵檢修期間運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)軸承箱聲音異常,在8月30日P2101A運(yùn)行正常后,8月31日合成車(chē)間切出檢修,檢修內(nèi)容為泵解體大修,機(jī)修車(chē)間于9月2日開(kāi)始檢修,9月3日晚開(kāi)始回裝,檢修時(shí)間2天。9月4日2:00左右試泵,運(yùn)行正常。P2101B大修發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:軸承箱放油時(shí)有油泥,潤(rùn)滑油已變黑,軸承箱冷卻室打開(kāi)有循環(huán)水雜物沉積的淤泥,泵軸在推力軸承最外的一盤(pán)軸承位置有拉傷,判斷為軸承跑內(nèi)圈,大修時(shí)更換備件一套機(jī)械密封,一根軸,四盤(pán)軸承。(四)、事故原因分析P2101A在合成工藝巡檢發(fā)
16、現(xiàn)冷卻水管道脹接接頭脫開(kāi)時(shí),軸承箱溫度170(正常值低于80),此時(shí)軸承箱的軸承已經(jīng)存在問(wèn)題,其后堅(jiān)持運(yùn)行導(dǎo)致的機(jī)封碎裂,軸承損壞的原因都是軸承箱溫度高軸承已經(jīng)存在故障所引起的。軸承箱溫度高的原因?yàn)槔鋮s水管道脹接接頭脫開(kāi),潤(rùn)滑油沒(méi)有冷卻,導(dǎo)致軸承溫度持續(xù)走高。因此,本次事故的直接原因?yàn)槊浗咏宇^脫開(kāi)。脹接接頭脫開(kāi)原因:合成車(chē)間P2101泵與氣化車(chē)間P1303泵和P1305泵為同一生產(chǎn)廠家,同一泵類(lèi)型,機(jī)封沖洗方式,軸承箱冷卻方式都一樣。在氣化車(chē)間P1303和P1305也幾次發(fā)生冷卻水管線脹接接頭脫開(kāi)現(xiàn)象,其脫開(kāi)根本原因?yàn)槊浗咏宇^松動(dòng),安裝時(shí)絲扣安裝過(guò)緊,在運(yùn)行時(shí)存在輕微外力、晃動(dòng)、溫差應(yīng)力等就會(huì)導(dǎo)致脹接接頭脫開(kāi)。導(dǎo)致事故發(fā)生的其它因
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