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文檔簡介
1、捷馬化工股份有限公司年產(chǎn)10kt/a雙氧水?dāng)U建項(xiàng)目試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告2009年3月10日一. 生產(chǎn)項(xiàng)目概況 1二. 目的1三試生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu) 11. 領(lǐng)導(dǎo)小組12. 職責(zé)1四. 試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作 1五. 試生產(chǎn)過程 21. 單機(jī)試車21.1 離心泵21.2 空壓機(jī)21.3配制釜:22. 聯(lián)動(dòng)試車23. 水試車23.1 DCS 23.1.1. 現(xiàn)場23.1.2. 控制室33.2 離心泵34. 化工投料試車34.1 時(shí)間:34.2總體報(bào)告34.3具體內(nèi)容34.3.1. 開車前44.3.2. 開車:44.3.3. 改造6六. 安全及對策:7七. 環(huán)保及對策:7八. 制度:7九. 產(chǎn)品質(zhì)量:7十.評價(jià)7一.
2、生產(chǎn)項(xiàng)目概況捷馬化工股份有限公司 10kt/a雙氧水?dāng)U建項(xiàng)目,是為更加合理利用草甘膦脫氫工段尾氣中的 氫氣,減少環(huán)境污染,為公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)體中的重要一環(huán)。本項(xiàng)目由浙江工程設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì), 浙江省開元安裝集團(tuán)有限公司于2008年4月份開始施工安裝, 于2008年8月份安裝完畢。設(shè)計(jì)單位和施工單位資質(zhì)符合國家有關(guān)規(guī)定,申報(bào)手續(xù)符合國家有關(guān)規(guī)定。于2008年10月25日化工投料試運(yùn)行(報(bào)試生產(chǎn)備案批復(fù):2008年10月25日至2009年3月25日)。二. 目的在公司領(lǐng)導(dǎo)的密切關(guān)注和全體員工的共同努力下, 階段。特作此生產(chǎn)項(xiàng)目化工投料試運(yùn)行總結(jié)。 三試生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)1. 領(lǐng)導(dǎo)小組組長:周良(總經(jīng)理)副組
3、長:徐國明(總工程師)成員:周榮列(人事部) 唐立新(生產(chǎn)部) 王壽銀(環(huán)??疲?. 職責(zé)2.1組長:全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目試生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作。2.2副組長:負(fù)責(zé)編寫工藝規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程,導(dǎo)項(xiàng)目試車。試生產(chǎn)總結(jié)。2.3生產(chǎn)部:崗前培訓(xùn)、指揮、調(diào)度。2.4人力資源部:負(fù)責(zé)招工及教育培訓(xùn)工作。2.5安全科:組織編制健全完善試生產(chǎn)方案、同時(shí)”的確認(rèn)工作。2.6環(huán)??疲壕幹骗h(huán)保應(yīng)急預(yù)案,實(shí)時(shí)監(jiān)控、確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.7設(shè)備科:負(fù)責(zé)編寫設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備周知卡,試生產(chǎn)前完成各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測工作,各類設(shè)備編號,試漏、試壓、計(jì)量。確保各單機(jī)設(shè)備完好待用。2.8用電科:穩(wěn)定供電,確保 DCS系統(tǒng)、電氣、儀表控制穩(wěn)定、顯
4、示準(zhǔn)確,正常運(yùn)作。2.9機(jī)修車間:配合試生產(chǎn),及時(shí)搶修,保證裝置正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.10動(dòng)力車間:保證正常供氣、冷、水。2.11質(zhì)監(jiān)部:監(jiān)督保證產(chǎn)品過程分析和產(chǎn)品檢測,同時(shí)提供安全報(bào)警、環(huán)保監(jiān)測分析數(shù)據(jù)。2.12雙氧水車間:嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程,組織車間員工培訓(xùn)、完成各步驟試車以及各工序數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確采集、匯總,各階段試車(試生產(chǎn))情況的書面報(bào)告。試生產(chǎn)終于圓滿結(jié)束,即將進(jìn)入正式生產(chǎn)林水根(設(shè)計(jì)院專家)張震宇(生產(chǎn)助理)程志剛童志清余鄭平源(設(shè)備科)斌(車間)邱暉(生產(chǎn)部)(車間)舒金華(安全科)(機(jī)修車間)秦福華(用電科)試生產(chǎn)方案審核,生產(chǎn)工藝優(yōu)化。全面指應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)說明書,以及安
5、全設(shè)施“三試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作1.已經(jīng)通過化工建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查;2.試車范圍內(nèi)的工程已按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)完成;3.試生產(chǎn)前生產(chǎn)裝置及現(xiàn)場環(huán)境準(zhǔn)備工作3.1試車范圍內(nèi)的設(shè)備和管道系統(tǒng)的內(nèi)部處理及耐壓試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)合格;3.2試車范圍內(nèi)的電氣系統(tǒng)和儀表裝置的檢測、自動(dòng)控制系統(tǒng)、連鎖及報(bào)警系統(tǒng)等符合相關(guān)設(shè)計(jì)文件的規(guī)定;3.3試生產(chǎn)所需的水、電、氣及各種原輔材料已滿足試生產(chǎn)的需要;3.4試車現(xiàn)場及周圍已清理干凈,道路、照明等滿足試生產(chǎn)的需要。4.試生產(chǎn)前公司管理上的準(zhǔn)備工作4.1公司已建立試生產(chǎn)安全管理機(jī)構(gòu),明確了安全管理人員;4.2建立健全了各級、各部門崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全管理制度;4.
6、3編制了安全操作規(guī)程、工藝規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案,并予以掛鏡上墻;4.4參加試生產(chǎn)人員進(jìn)行了專門的安全教育和技術(shù)培訓(xùn),做到考核合格持證上崗。五.試生產(chǎn)過程本次試生產(chǎn)包括四個(gè)步驟:1)單機(jī)試車;2)聯(lián)動(dòng)試車;3 )水試車;4)投料試車。1. 單機(jī)試車1.1離心泵1.1.1. 氫化液泵:起動(dòng)后,聲音較大,經(jīng)機(jī)修工葉立忠檢查確認(rèn),電機(jī)前軸承有問題,決 定將前后軸承更換,聯(lián)系電工(葉青、蘆里華、曾建崗)更換。起動(dòng)前,排氣時(shí)發(fā)現(xiàn)止回 閥關(guān)不死,維修閥芯;1.1.2. 再生液泵:起動(dòng)后,壓力表顯示無壓力,經(jīng)查確認(rèn)壓力表針形閥堵塞,疏通。起動(dòng) 前,排氣發(fā)現(xiàn)止回閥關(guān)不死,維修閥芯。1.2空壓機(jī)1.2.1. 1#1
7、0m3空壓機(jī)引線燒斷,送往大修房維修。已修好確定可以使用;1.2.2. 5#10m3空壓機(jī)電機(jī)啟動(dòng)不了,經(jīng)查,電機(jī)潮濕,須烘干。已烘干(洪志生、李樹發(fā));1.2.3. 3#10m3空壓機(jī)不起壓,經(jīng)查,密封不好;葉立忠已維修;1.2.4. 2#10m3空壓機(jī)不起壓,經(jīng)查,密封不好;葉立忠已維修;1.3配制釜:起動(dòng)一分鐘后震動(dòng)較大。檢查油無缺少,更換減速機(jī)軸承,焊接耳座等。2. 聯(lián)動(dòng)試車2.1聯(lián)動(dòng)試車主要指空壓機(jī)空氣進(jìn)氧化塔、儀表氣源、渦輪機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況,消防水系統(tǒng)情況,循環(huán)水系統(tǒng)情況;2.2各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況正常,各壓力均大于0.3Mpa,渦輪機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常;3. 水試車3.1 DCS3.1.1. 現(xiàn)場A.
8、 再生液貯槽液變量程偏?。郝?lián)系廠家來調(diào)大至要求量程;B. 純水計(jì)量槽因?yàn)槭呛髞硖砑樱瑑x表上不在合同范圍內(nèi),將凈化塔液位變送器拆來安裝上;C. 氫化下塔氣液分離器液變量程偏小,聯(lián)系廠家更換;D. 氧化塔2#分離器壓力不準(zhǔn),壓變 現(xiàn)場壓力表不符,經(jīng)查,壓力變送器進(jìn)水。進(jìn)水原因:從支架下面牽線引出,未裝導(dǎo)水口。檢查所有牽線口,安裝導(dǎo)水口(三通)。以上責(zé)任根據(jù)合同由安裝方自行賠償;E. 新裝置至老裝置橋架露天部分沒有排水孔,以及三樓至二樓拐角處無排水孔,通知安裝隊(duì)重新施工;F. 再生液氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥前截止閥的后閥蘭有裂紋,已更換閥蘭;3.1.2. 控制室A. 老裝置設(shè)計(jì)畫面后,由浙大中自繪入電腦編程處理;
9、B. 新裝置流程圖新設(shè)計(jì)一總貌圖畫面,由浙大中自繪入電腦編程處理;C. UPS已投入運(yùn)行;D. 趨勢圖設(shè)計(jì)滿足不了數(shù)據(jù)分析要求;總貌圖一氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥還需完善,不能投入運(yùn)行;以上已聯(lián)系浙大中自公司來處理,并已處理好。3.2離心泵33.2.1. 再生液泵和氫化液泵水試最大流量98 m,出口壓力分別為 0.8和0.9 Mpa。決定更換此兩臺離心泵,換為11KW磁力泵即可滿足 65 m3要求,年節(jié)省電費(fèi) 20多萬;3.2.2. 各壓力容器現(xiàn)場壓力表已更換為已檢儀表;3.2.3. 再生液貯槽經(jīng)水試,確定正常生產(chǎn)時(shí)液位不要超一半,否則緊急情況時(shí)會(huì)溢料到回收槽;3.2.4. 氧化2#氣液分離器偏小;注意問題:
10、開車時(shí)注意空氣流量及物料流量;3.2.5. 堿分離器2#開車時(shí)注意調(diào)小進(jìn)口;3.2.6. 水試車最大流量 70m3時(shí),后處理除工作液計(jì)量槽至干燥塔須旁路開兩圈,其他均無 問題;4. 化工投料試車4.1時(shí)間:2008年10月26日2009年3月25日4.2總體報(bào)告4.2.1. 工藝操作規(guī)程依據(jù)蘇化模板編寫,生產(chǎn)工藝依據(jù)工藝操作規(guī)程控制,工藝控制情況良好;4.2.2. 產(chǎn)量已達(dá)到設(shè)計(jì)年產(chǎn) 1萬噸27.5%雙氧水目標(biāo);4.2.3. 生產(chǎn)部已經(jīng)對車間作出生產(chǎn)考核;4.2.4. 自控儀表運(yùn)行良好;4.2.5. 生產(chǎn)初期成本和消耗會(huì)比較高,因此具體成本和消耗需要半年以上時(shí)間才能達(dá)到控制指標(biāo);4.2.6.
11、員工操作能力基本能夠滿足生產(chǎn)控制要求;4.2.7. 各類安全設(shè)施均已投入運(yùn)行;4.3具體內(nèi)容4.3.1. 開車刖臨時(shí)聘請的專家提出建議全部采納如下:A. 氫化塔觸媒并聯(lián)活化后,最好串聯(lián)再進(jìn)行活化或單獨(dú)進(jìn)行;B. 各阻火器填料不宜采用卵石,最好采用不銹鋼絲網(wǎng),且放空剖口磨平,去除粗糙表面;C. 氧化尾氣集料槽及萃余分離器放空管過細(xì),考慮再增加一根放空管;D. 氮?dú)饪偣苤翚浠纤?、中塔管道閥門(DN65太大,宜增加一道閥門,另做一根?20管及DN20截止閥;E. 原計(jì)劃28日8:00開車改為28日9:00通氫,即27日下午開始系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)、升溫,可提 前16小時(shí)出產(chǎn)品。4.3.2. 開車:A. 開車前
12、,生產(chǎn)部、總工室組織人員對車間工作進(jìn)行一次檢查,情況如下:a. 氧化下塔中部溫度計(jì)絲口滲漏:開車前已整改;b. 干燥塔、萃取塔液位計(jì)未標(biāo)定:開車前已整改;c. 二樓吊裝孔加裝護(hù)欄:開車前已整改;d. 自控室及巡檢操作室內(nèi)應(yīng)急預(yù)案、開車方案未上墻:開車中已整改。B. 開車過程及各種情況a. 開車時(shí)間2008年10月2627日活化觸媒,28日9: 00通氫,29日5: 00開始出水。b. 設(shè)備3I. 空壓機(jī):蘇化拆來的五臺空壓機(jī)老舊,一臺不能使用,其余四臺流量總共才1300m,不能滿足生產(chǎn)需求,已將老裝置備用空壓機(jī)與新裝置空壓機(jī)聯(lián)網(wǎng),且新購進(jìn)一臺40m/h空壓機(jī)(160KW作為新裝置使用,原備用空
13、壓機(jī)作為兩套裝置的備用空壓機(jī), 實(shí)現(xiàn)空壓機(jī)兩開一備,為兩套生產(chǎn)裝置提供壓縮空氣;II. 再生液泵老舊,表現(xiàn)有三:第一是功率大,第二是出口壓力高,第三是軸偏。再生 液泵壓力高,致使再生液過濾器承受壓力過大,超出使用范圍。決定新購進(jìn)一臺再生 液泵,揚(yáng)程60m,功率22KVy流量70m3/h ;投入使用后,運(yùn)轉(zhuǎn)正常;III. 氫化液過濾器兩臺只開一臺,不銹鋼絲板過濾器已于近期裝好,隨時(shí)可投入使用;IV. 開車中逐漸對部分液位變送器、壓力變送器、流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥進(jìn)行重點(diǎn)觀察,情況良好,ups備用電源能正常使用;V. 儀表氣源,老儀表氣干燥機(jī)與新儀表氣干燥機(jī)管道閥門相連,隨時(shí)可以并網(wǎng);VI. DCS系統(tǒng)接
14、地情況由用電科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測;VII. 變壓吸咐改造后未現(xiàn)副影響。C. 工藝a. 開車初期兩個(gè)月內(nèi),白土消耗會(huì)比較大,于12月更換兩臺白土床白土,以降低蒽醌降解速度;b. 開車初期穩(wěn)定度比較低,游離酸含量良好;工作液組份和產(chǎn)品質(zhì)量情況見以下表單:工作液組份表品來名源芳烴ml/LTOP ml/L總蒽醌g/L降解物g/L總固體g/L總?cè)軇﹎l/L溶劑比%時(shí)間再生液受槽701.95200.39125.610.4126.01902.3477.7910.29再生液受槽720.87186.42118.830.8119.63907.2979.4510.31再生液受槽695.77204.26126.702.30
15、129.00900.0377.3111.3工作液貯槽642.38253.58134.050.2134.25895.9671.7010.17產(chǎn)品穩(wěn)定度表取樣點(diǎn)穩(wěn)定度游離酸時(shí)間萃取塔80. 3011 . 4萃取塔71 . 8511 . 91#成品槽76. 7311. 6萃取塔87. 5811. 11萃取塔79. 9211 . 10萃取塔81 . 6211 . 13萃取塔71 . 8111 . 172#成品槽73. 5811 . 194#成品槽59. 0912. 1萃取塔73. 6512. 3c.正常情況下某時(shí)段詳細(xì)工藝參數(shù)見下表(壓力、溫度、流量、液位)名 稱壓力(MPa)溫度(C)流量3 m液位
16、cm備注再生液換熱器42再生液58氫氣80氫化塔上塔頂0.27氫化塔中塔頂0.25氫化塔下塔頂0.24氫化塔上塔底0.21氫化塔中塔底0.20氫化尾氣0氫化氣液分離器80氫化白土床12氫化液60名 稱壓力(MPa)溫度(C)流量3 m液位cm備注氫化液冷卻器47氧化上塔空氣1100氧化下塔空氣800氧化塔上塔頂0.2055氧化塔上塔底0.355氧化塔下塔頂0.2154氧化塔下塔底0.354氧化塔尾氣0.18空氣過濾器0.3氧化液60萃取液1.3氧化塔下氣液分離器50萃取塔底54萃取塔界面30凈化塔底47工作液計(jì)量槽30干燥塔界面30d.產(chǎn)量見下表:日期產(chǎn)量生產(chǎn)情況分析10.283凌晨5: 00
17、出水10.292210.301510.312211.12211.21911.31811.41811.51811.61811.71811.81811.92011.102111.1115因車間配電室閘刀故障,停車檢修半天11.122211.1327開大負(fù)荷11.1430達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力11.1530達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力11.1630達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力11.1723達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力11.1830達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力日期產(chǎn)量生產(chǎn)情況分析11.1930達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力11.2030達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力11.21因鍋爐故障停車11.22因鍋爐故障停車11.23因鍋爐故障停車11.24因鍋爐故障停車11.25因鍋爐故障停
18、車11.26因鍋爐故障停車11.27因鍋爐故障停車11.28因鍋爐故障停車11.29因鍋爐故障停車11.3015下午13點(diǎn)開車12.130達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12.230達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12.3-173012.18春節(jié)放假停產(chǎn)恢復(fù)試生產(chǎn)調(diào)試20調(diào)試30達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力30達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力4.3.3.改造A. 停車期間對氫化氣液分離器內(nèi)頂部氣液分布器中間部分進(jìn)行切割,以解決中塔至下塔下料不暢問題;再開車使用后,情況良好;B. 再生液貯槽氣體通往堿性回收槽問題:堿性回收槽進(jìn)管加長,管直通底部(距離10cm)保持液封;C. 配制釜底部排污視鏡觀察不清楚,改為視盅; 六安全及對策:1. 各安全閥、減壓閥、電動(dòng)葫蘆、緊急切斷閥均投入運(yùn)行,情況良好;2. 安全培訓(xùn)和檢查:每月車間舉行一次安全活動(dòng),班組舉行兩次安全活動(dòng),并建立臺帳;3. 已制作安全操作規(guī)程;安全操作規(guī)程、事故應(yīng)急預(yù)案、消防器材及其使用方法均已掛鏡上墻;4. 氮?dú)猓杭訌?qiáng)各車間協(xié)調(diào),保證總管壓力0.3Mpa ;5. 產(chǎn)品穩(wěn)定度:萃取塔雙氧水穩(wěn)定度合格,凈化塔內(nèi)填料經(jīng)鈍化庫存填料發(fā)現(xiàn)無問題,已購 買新的穩(wěn)定劑,有待進(jìn)一步觀察;6. 純水電阻:離子水改用催化劑工段送來,加強(qiáng)反滲透混合床再生監(jiān)督;七. 環(huán)保及對策:1. 環(huán)?;厥粘鼐徥粘兀杭訌?qiáng)配制崗位工作液的回收和管理;2.
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