隔離開關(guān)彈簧機構(gòu)拒合的原因及改進_第1頁
隔離開關(guān)彈簧機構(gòu)拒合的原因及改進_第2頁
隔離開關(guān)彈簧機構(gòu)拒合的原因及改進_第3頁
隔離開關(guān)彈簧機構(gòu)拒合的原因及改進_第4頁
隔離開關(guān)彈簧機構(gòu)拒合的原因及改進_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、隔離開關(guān)彈簧機構(gòu)拒合的原因及改進隔離開關(guān)彈簧機構(gòu)拒合的原因及改進摘要:根據(jù)西大望變電站 110 kV 組合電器隔離開關(guān)彈簧機構(gòu)在操作中頻繁拒合的實際情況,該文詳細(xì)了造成拒合的原因,提出了改進方案。從另一角度考察現(xiàn)在普遍使用的彈簧操作機構(gòu)是否存在潛在的事故隱患,進而造成較大的事故,系統(tǒng)安全運行。關(guān)鍵詞:隔離開關(guān) 彈簧機構(gòu) 拒合北京電力公司西大望變電站 110 kV 組合電器 1998 年 12 月制造出廠,其隔離開關(guān)的型號為 120-GL-20C 配電動彈簧操作機構(gòu),操作機構(gòu)的型號為CTG1。運行后,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)隔離開關(guān)的電動彈簧操作機構(gòu)出現(xiàn)操作拒合,其現(xiàn)象均為電動合閘過程中機構(gòu)拉桿在運行中過拐臂死

2、點而停止運動,造成合閘不到位。由于組合電器帶電導(dǎo)體與外殼絕緣之間的距離很小,均在 500600 mm 之間,如合閘不到位,設(shè)備將嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全,給運行及檢修人員帶來潛在的事故隱患。1 1 拒合事故原因分析拒合事故原因分析該站 110 kV 組合電器共有隔離開關(guān) 123 組。經(jīng)統(tǒng)計,截止到 2002 年發(fā)生拒合現(xiàn)象的隔離開關(guān)有 10 組,其拒動組數(shù)占隔離開關(guān)總數(shù)的 8.1%。彈簧機構(gòu)如此大規(guī)模的拒合,在開關(guān)設(shè)備大量選用彈簧操動機構(gòu)中還是第一次。是產(chǎn)品質(zhì)量問題還是彈簧機構(gòu)本身存在此問題?彈簧機構(gòu)是否不適用于變電站開關(guān)設(shè)備?針對這些問題,從拒合發(fā)生的現(xiàn)象機理進行分析、并提出相應(yīng)的改進方案,并對彈

3、簧操作機構(gòu)在開關(guān)設(shè)備上的實際情況進行了驗證。1.1 隔離開關(guān)拒合數(shù)據(jù)統(tǒng)計拒合數(shù)據(jù)如表 1 所示。1.2 對于拒合現(xiàn)象的初步分析由于開關(guān)設(shè)備配用彈簧操作機構(gòu),在 1998 年還是較為先進的一種技術(shù)。使用彈簧操作機構(gòu)之初,相關(guān)技術(shù)專家已經(jīng)指出:由于彈簧自身存在的疲勞及形變,有可能導(dǎo)致彈簧形變,從而影響開關(guān)設(shè)備的速度及行程,嚴(yán)重時有可能造成設(shè)備事故。根據(jù)對 CTG1 型彈簧機構(gòu)操作原理初步分析,初步判定有可能是機構(gòu)內(nèi)的儲能彈簧發(fā)生形變或硬度不符合制造標(biāo)準(zhǔn),使機構(gòu)在合閘時速度發(fā)生變化導(dǎo)致拒合。其現(xiàn)場臨時解決的方案是對彈簧進行再壓縮,使其產(chǎn)生較大的動能,從而完成合閘過程。為驗證此推斷是否正確,2002

4、年 12 月 10 日以抽檢的方式在設(shè)備制造廠家對彈簧按設(shè)計檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行了全部特性測試,如表 2 所示。根據(jù)以上測試結(jié)果,排除了操作機構(gòu)拒合的原因是由于彈簧參數(shù)不對或特性改變所致。那么是什么原因?qū)е聶C構(gòu)拒合?隨后在現(xiàn)場根據(jù)設(shè)計參數(shù)對未運行的 122-17 及 123-2 隔離開關(guān)進行實地測量,檢測是否隔離開關(guān)倉內(nèi)的運動摩擦力偏大導(dǎo)致在操作中出現(xiàn)異常。首先將 CTG1 機構(gòu)拆下,保留連接機構(gòu),在傳動主軸上用數(shù)字顯示的力矩扳手測試力矩,此時測試的主要為隔離開關(guān)的反力矩(連接機構(gòu)部分在此條件下的摩擦力矩相對很小),測試結(jié)果如下:122-17 數(shù)據(jù):壓縮彈簧長度為 227228 mm,合閘分閘緩沖墊為

5、四個,隔離開關(guān)剛剛接觸的力矩值為 59.9 Nm、63.7 Nm、57.9 Nm、55 Nm。合閘到位時最大力矩為 98 Nm、98.9 Nm、98.7 Nm、103.4 Nm、104.9 Nm。123-2 數(shù)據(jù):壓縮彈簧長度為 247248 mm,合閘分閘緩沖墊為四個,隔離開關(guān)剛剛接觸的力矩值為:44.8 Nm、38.3 Nm、35.3 Nm、36.7 Nm。合閘到位時最大力矩為 85.5 Nm、79.3 Nm、79.6 Nm、80.9 Nm。從測試結(jié)果看,力矩測試數(shù)據(jù)基本滿足廠內(nèi)制造規(guī)范不大于 100 Nm 的要求。其彈簧壓縮長度也滿足設(shè)計要求。但在接下來對分合閘速度特性的測量,根據(jù)測量曲

6、線進行對比,終于發(fā)現(xiàn)了該站彈簧機構(gòu)存在的拒合問題的根本原因,如速度曲線圖 1 所示。操作機構(gòu)緩沖特性的調(diào)整有失當(dāng)問題存在。彈簧操作機構(gòu)由于彈簧的壓縮和釋放,期間所產(chǎn)生的動能需要緩沖裝置進行吸收,避免機件損壞。產(chǎn)品出廠時,根據(jù)設(shè)計要求,制造廠偏重于良好的緩沖特性(吸收動能、保護機件),強調(diào)緩沖曲線而增加緩沖墊,忽略了緩沖特性對機構(gòu)到位的影響,緩沖較強致使機構(gòu)剛合、剛分點速度偏低,剛合、剛分點速度一旦偏低 ,阻礙了機構(gòu)合、分到位,出現(xiàn)合、分不到位的位置大概都在剛合剛分點附近,此點正為拉桿過死點位置,所以造成拒合。操作機構(gòu)輸出軸與組合電器殼體間的摩擦力,也影響機構(gòu)的傳動。測量機構(gòu)彈簧的壓縮量,發(fā)現(xiàn)普

7、遍偏于要求值的下線。隔離開關(guān)機構(gòu)摩擦阻力隨環(huán)境條件、時間的推移等正常因素的影響略有變化時,再加上機構(gòu)彈簧壓縮量(裕度)偏小或彈簧壓縮量正處于臨界狀態(tài),是機構(gòu)合不到位的另一個原因。制造廠追求緩沖曲線,造成裝配不當(dāng),影響彈簧機構(gòu)正常動作。檢測現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 123-2 機構(gòu)僅裝一根大簧而沒裝小簧。與廠內(nèi)提供的機構(gòu)彈簧裝配圖紙不相符。此現(xiàn)象是屬于安裝工人漏裝還是設(shè)計更改設(shè)計方案?經(jīng)與制造廠核實,其原始設(shè)計沒有改變。但是經(jīng)查閱示波圖及與廠內(nèi)檢驗人員核實,當(dāng)時出廠檢驗項目規(guī)定:合閘速度應(yīng)在 1.72.5 m/s 范圍內(nèi),當(dāng)速度不滿足要求時,可拆小簧,試驗合格后方可出廠。123-2 機構(gòu)裝 2 根彈簧開關(guān)速度超

8、過了 2.5 m/s,按規(guī)定拆下小簧,速度為 2.32 m/s。所以出現(xiàn)了有的機構(gòu)只裝一根彈簧的問題,從原理上是不符合設(shè)計要求的。另外,當(dāng)時由于速度在 2.63.0 m/s 范圍內(nèi)時,未做過壽命試驗,開關(guān)的零部件是否能耐受得住,沒有把握,因此出廠時對合閘速度及緩沖特性的控制按當(dāng)時的技術(shù)要求,這就是現(xiàn)場出現(xiàn)有的機構(gòu)是雙簧,有的機構(gòu)是單簧機構(gòu)的原因。 2 2 對于彈簧機構(gòu)拒合的解決方案對于彈簧機構(gòu)拒合的解決方案依據(jù)以上,可以得出結(jié)論:該站隔離開關(guān)彈簧操作機構(gòu)出現(xiàn)拒合現(xiàn)象,是由于設(shè)備在出廠試驗時對速度及緩沖曲線的要求,導(dǎo)致調(diào)整分、合閘緩沖時增加了較多的緩沖墊,致使機構(gòu)在合閘當(dāng)中速度偏低,在機構(gòu)過死點

9、時由于速度不足導(dǎo)致拒合,其拒合原因與彈簧本身質(zhì)量和設(shè)計沒有關(guān)系。為了解決這一,應(yīng)首先提高剛合、剛分點速度。為此,根據(jù)分析結(jié)果制定的改進方案如下:檢查機構(gòu)的彈簧根數(shù),必須滿足兩根彈簧的設(shè)計要求。凡裝一根大簧的機構(gòu),均加裝小簧進行操作,找出機構(gòu)剛能合、分到位的狀態(tài),同時測量在此狀態(tài)下的彈簧外圈兩端的長度 H1(在合閘位置測量)。裝兩根彈簧的機構(gòu),要找出機構(gòu)剛能合、分到位的狀態(tài),同時也要測量在此狀態(tài)下的彈簧外圈兩端的長度 H1(在合閘位置測量)。減少調(diào)整緩沖性能的墊圈,按設(shè)計要求保留 12 個墊圈。H1 的允許范圍為:248236 mm。如 H1 小于 236 mm 時,可更換大小彈簧處理。如 H1 大于 236 mm 時,可按下步進行處理:將所有機構(gòu)實測 H1 的基礎(chǔ)上再擰緊 610 圈(915 mm),這時的彈簧長度 H1 允許范圍為 239227 mm。在能保證 H1 值的基礎(chǔ)上再擰緊 610 圈的特殊情況下,可將彈簧 H1 擰緊到 222 mm(現(xiàn)場最小允許值,經(jīng)過機械壽命試驗)?,F(xiàn)場所有機構(gòu)均按上述步驟進行處理,改進后要進行特性曲線的測試。3 3 改進結(jié)果改進結(jié)果從 2003 年開始,檢修單位經(jīng)過按上述分析試驗的結(jié)果進行改進,該站 123

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論