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文檔簡介
真空脫氣裝置抽氣系統(tǒng)阻降過大分析分析分析了造成真空脫氣裝置抽氣系統(tǒng)阻降過大的可能性原因,建立了適用于工程設(shè)計的計算模型,計算得出氣體冷卻器是造成阻降過大的主要原因,計算結(jié)果與真空計實測值接近。提出了新的改良方法,如增加冷卻器通導(dǎo)面積,調(diào)整列管排布構(gòu)造。最后給出了一種新型的冷卻器設(shè)計方案,使系統(tǒng)阻降由200Pa降至21Pa,工作真空度到達(dá)67Pa以上,終點[H]由2.2ppm降至1.4ppm,滿足冶金工藝要求。該文對未來真空脫氣設(shè)備工程應(yīng)用具有一定的指導(dǎo)意義。
真空脫氣(VacuumDegassing,簡稱VD)是鋼液爐外精煉的重要手段之一,是指在一定的真空環(huán)境下,脫除鋼液中的有害氣體,如H和O,并將N含量降至較低范圍,對鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的合金鋼具有重要的作用。終點[H]含量是VD設(shè)備性能的主要考核指標(biāo),為了滿足特殊鋼種的要求,一般要求處理后鋼液[H]含量≤2ppm。為了獲得較好的脫氫率,根據(jù)溶解度和真空度服從二次方根定律的關(guān)系,工作真空度需高于67Pa,也就是說,只有在真空罐內(nèi)壓強(qiáng)低于67Pa的狀態(tài)下,脫氫、脫氧目標(biāo)才能到達(dá)。
本文所研究的對象為國內(nèi)某用戶新建的VD真空脫氣裝置。相比于傳統(tǒng)設(shè)備而言,采用了無油機(jī)械泵機(jī)組,維護(hù)成本低,更加經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保。設(shè)備主要由以下部分組成:機(jī)械泵系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)和真空罐系統(tǒng),如圖1所示。機(jī)械泵機(jī)組由螺桿泵和羅茨泵組成,除塵系統(tǒng)由氣體冷卻器及布袋除塵器構(gòu)成,真空罐系統(tǒng)包含真空罐體、罐蓋及罐蓋車。為了監(jiān)測真空度,在整個抽氣管路上設(shè)定了兩個真空度測量點,一個靠近真空泵機(jī)組進(jìn)氣口,即測量點1(后簡稱閥后),用于測量真空泵入口真空度,另外一個靠近真空罐系統(tǒng),即測量點2(后簡稱閥前),用于測量真空罐內(nèi)真空度。該設(shè)備在調(diào)試期間,真空計顯示閥后真空度為30Pa,閥前真空度為210Pa,系統(tǒng)阻降較大,閥前達(dá)不到67Pa的工作真空度,導(dǎo)致設(shè)備無法有效地脫除H,O,N等有害氣體,導(dǎo)致處理后的鋼種達(dá)不到要求。因此真空技術(shù)網(wǎng)(http:///)認(rèn)為找出阻降產(chǎn)生的原因并降低阻降,使閥前真空度到達(dá)67Pa以上,就十分迫切和必要。
圖1真空脫氣設(shè)備原理圖1、原因分析
真空脫氣設(shè)備原理圖如圖1所示,閥前、閥后測量點的中間部分由氣體冷卻器、布袋除塵器及中間管道共同構(gòu)成。因此阻降過大的原因可能由以下3種中的一種或共同作用產(chǎn)生:(1)管道自身的流導(dǎo)損失大;(2)布袋除塵器內(nèi)的布袋阻降過大;(3)氣體冷卻器阻降過大。第一種猜測,由于設(shè)計選擇的管道通徑較大,且變徑和轉(zhuǎn)彎很少,計算得知工作狀態(tài)下的壓差損失小于10Pa,缺陷以造成180Pa的阻降,
因此予以排除;第二種可能性,由于布袋除塵器內(nèi)部排布有很多細(xì)長的布袋,如圖2所示。濾布的當(dāng)量孔徑約為10μm,經(jīng)多次使用后,粉塵粘附板結(jié)會造成布袋的透氣阻力增大(如圖3),引起布袋前后壓差變大。由于布袋毛細(xì)孔排布不規(guī)則,難以建立透氣量數(shù)學(xué)模型,通過計算得到阻降值有較大難度。采取的措施是:加大布袋規(guī)格,更換了部分布袋。觀測出系統(tǒng)阻降有所變小,但效果不是很明顯。因此,可以確認(rèn)布袋除塵器也不是造成阻降過大的根本原因。
圖2布袋除塵器簡圖圖3使用過后的布袋
那么氣體冷卻器(后簡稱氣冷器)是阻降過大的唯一可能。如圖4所示,該氣冷器由內(nèi)部多根列管并行排布構(gòu)成,主要用于降低被抽廢氣溫度,使經(jīng)過氣冷器后的氣體溫度低于布袋的自燃溫度,起到保護(hù)布袋的作用。設(shè)計上采用被抽氣體走管程,冷卻水走殼程的方案。每根列管長度為5m,上下兩端各有一個法蘭盤焊接在氣冷器內(nèi)壁上,列管固定在上下兩個法蘭盤上。為了計算出進(jìn)氣口和出氣口的阻降,我們建立了一個適用于工程設(shè)計的計算模型,以驗證冷卻器是阻降大小,并為日后工程設(shè)計提供方便。2、理論計算
2.1、模型建立
冷卻器原理圖如圖5所示,假設(shè)真空系統(tǒng)滿足流量連續(xù)性方程,冷卻器出口(靠近主泵口側(cè))的真空度為P2,冷卻器入口(靠近真空罐側(cè))的真空度為P1,由于列管的阻降,必定有P1>P2,同時假定P2已知,計算出P1。
圖4氣體冷卻器簡圖圖5氣體冷卻器原理圖
根據(jù)真空系統(tǒng)流量的連續(xù)性方程確定流量Q,同時計算出總的流導(dǎo)U,注意流導(dǎo)U由列管流導(dǎo)、變徑流導(dǎo)和縮孔流導(dǎo)組成,計算出來的流導(dǎo)需開展損耗系數(shù)ε修正,得到實際流導(dǎo)U1,根據(jù)流量與流導(dǎo)之間的關(guān)系,進(jìn)而計算出間的阻降。
2.2、計算結(jié)果及分析
根據(jù)上述模型,我們選擇冷卻器出口真空度P2為40Pa~100Pa,依次計算冷卻器入口的真空度P1,并與麥?zhǔn)险婵沼媽崪y值作比照,得到結(jié)果如下表1所示:
表1不同的出口真空度P1對應(yīng)的入口真空度P2
從表中可以看出,冷卻器的壓差范圍為202Pa~218Pa,與麥克勞真空計實測值210~220Pa非常接近,進(jìn)一步證明了冷卻器自身的阻降是造成大壓差的主要原因。理論計算和實際測量的誤差是由于ε1選取及麥克勞真空計自身的測量誤差造成。3、改良措施
在保證設(shè)計的抽氣量和工作真空度的要求下,我們對冷卻器作了如下改良:
(1)增加氣冷器通導(dǎo)面積,有效提高氣冷器的流導(dǎo),到達(dá)降低流阻的目的。
(2)調(diào)整列管排布構(gòu)造,適當(dāng)增加列管的數(shù)目,降低氣冷器進(jìn)、出氣口壓差,同時應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)成本增加。
在上述改良措施的根底上,我們將冷卻器直徑調(diào)整到1800mm,列管數(shù)調(diào)整為400根,對排布構(gòu)造開展了優(yōu)化。假定工作時P2為30Pa,表2比照了改良前后真空系統(tǒng)閥前閥后真空度,系統(tǒng)阻降及脫氫指標(biāo),從表中可以很明確的看出:當(dāng)閥后真空度同為30Pa時,改良后的設(shè)備閥前真空度P1從230Pa降至51Pa,保證了罐內(nèi)67Pa工作真空度,同時系統(tǒng)阻降也從200Pa降至21Pa,壓差大為降低,終點[H]由2.2ppm降至1.4ppm,效果顯著,滿足了工藝上的要求。
表2改良前后系統(tǒng)真空度、阻降及脫氫指標(biāo)比照4、結(jié)論
本文通過分析真空脫氣設(shè)備阻降過大的可能性原因,逐項排除推斷冷卻器是造成真空系統(tǒng)大阻降的主要原因,建立了一套數(shù)學(xué)模型,計算出冷卻器的前后壓差,得出了如下結(jié)論:
(1)計算得出氣體冷卻除塵器是造成大阻降的根本原因;
(2)通過增加氣冷器通導(dǎo)面積、調(diào)整列管排布構(gòu)造、適當(dāng)增加列管
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