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某燃煤電廠脫硫系統(tǒng)改造及效果分析關鍵詞:脫硫系統(tǒng)煙氣脫硫脫硫工藝本文介紹了某燃煤電廠超高壓機組脫硫系統(tǒng)及工藝流程,對該廠脫硫裝置改造及其效果進行了分析°FGD煙氣脫硫系統(tǒng)投運后,二氧化硫和煙塵排放對環(huán)境的污染程度極大減輕,明顯改善了當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的空氣質量,有效地治理了環(huán)境污染,取得了較好的效果。二氧化硫是對大氣環(huán)境危害嚴重的污染物,而燃煤電廠是二氧化硫的主要來源之一。燃煤電廠在將一次能源煤炭轉換為二次能源電力的過程中,會產生污染物,包括廢氣、廢水、灰渣及噪聲等。其廢氣中的二氧化硫是大氣污染物之一,S02大量排放既嚴重污染環(huán)境也造成巨大的硫資源的浪費。因此,必須嚴格控制燃煤電廠的二氧化硫排放,推行電力潔凈生產和改善大氣環(huán)境質量。目前,以石灰石作為SO2吸收劑的石灰石-石膏濕法工藝在國內外的火電廠煙氣脫硫中得到最廣泛的應用。煙氣脫硫(FuelGasDesulfurization,F(xiàn)GD)的基本原理是以一種堿性物質作為SO2的吸收劑(即脫硫劑)。石灰石是大規(guī)模煙氣脫硫較為廉價的理想吸收劑之一,用石灰石制成的吸收劑漿液與煙氣接觸來進行脫硫反應。1脫硫裝置概述1.1某燃煤電廠概況該燃煤電廠現(xiàn)有裝機容量400MW,即2X200MW供熱發(fā)電機組。作為該地區(qū)惟一熱源點,該廠承擔冬季供熱重任。2007年,本廠對環(huán)保設施進行了全面整改治理,目前中水處理系統(tǒng)、煙氣除塵系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、煤場擋風抑塵墻、灰場噴淋等設施達到國家和地方要求的排放標準。2009年,新建脫硫廢水處理裝置,處理后脫硫廢水水質達到《污水綜合排放標準》二級排放標準。1.2煙氣脫硫系統(tǒng)該電廠2X200MW超高壓燃煤機組的煙氣脫硫系統(tǒng)采用石灰石一石膏濕法煙氣脫硫工藝(簡稱FGD),—爐采用一套脫硫裝置,設置一臺吸收塔。副產物為二水石膏,全部煙氣參加脫硫,在設計條件下,全煙氣脫硫效率不小于95%。按2臺機組統(tǒng)一規(guī)劃,脫硫煙氣先經過靜電除塵器除塵,脫硫場地位于煙囪后部。兩臺爐共用一個脫硫控制室。2脫硫裝置改造及效益分析2.1脫硫工程改造的必要性該燃煤電廠自投產以來,SO2、煙氣排放濃度出現(xiàn)超標。該廠2X200MW機組脫硫系統(tǒng)原采用干法脫硫,由于投運的干法脫硫設備,存在脫硫效率低、引起吸風機振動、排灰受堵、難以保持高效穩(wěn)定運行等技術問題,因此有必要對現(xiàn)有的脫硫系統(tǒng)進行技術改造。該廠通過進行工程技術研究后決定采用濕法煙氣脫硫工藝。2.2脫硫改造前機組煙氣污染及防治措施該廠2X200MW機組于2005年投產運行,該工程設計中采用循環(huán)流化床干法脫硫裝置,但電廠投產后,該裝置無法正常運行。該工程采取的主要煙氣污染防治措施及S02、煙塵排放情況見下表1:表1煙氣污染防治措施及煙氣污染S02、煙塵排放情況1項目煙氣污染防治排施t/h3.012皆爐合用*座髙21伽的鋼鞠擬土煙臨;采屮掙電除塵器?除塵效率94■跚(實測)?mit/d15555允許排劇度4D0榊贓度tngin1822煙小t/h104(411440Jmg/m50呷卅2515注:煙塵排放濃度為實測結果。由表1可見,SO2實際排放濃度為1822mg/m3,煙塵實際排放濃度為2515mg/m3,均不能達到《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2003中第3時段SO2濃度400mg/m3、煙塵濃度50mg/m3的限值要求。關鍵詞:脫硫系統(tǒng)煙氣脫硫脫硫工藝2.3本期脫硫改造工程情況該工程增加石灰一石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),設計脫硫效率nso2$95%;將現(xiàn)有靜電除塵器改為靜電除塵器加布袋除塵器,除塵器出口煙塵排放濃度低于50mg/m3。2.4脫硫改造后機組煙氣污染及防治措施脫硫除塵改造后S02、煙塵排放情況見下表2:表2SO2、煙氣排放情況壩目單位役計煤種sa琪際排放址t/h0.151年排械量IO4t/aism允許排訛液度400mg/ffi實際tt放雖t/h101t/a22650實際排枚懈度<50注:1.本期S02排放濃度、小時排量為考慮95%脫硫效率后數(shù)值;年排量為考慮脫硫裝置可用率保證在95%時的數(shù)值。2.設備年利用小時數(shù)為5500ho由表2可見,實施脫硫除塵改造措施后,二氧化硫排放濃度低于100mg/m3,煙塵排放濃度低于50mg/m3,能達到《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2003中第3時段S02濃度400mg/m3、煙塵濃度50mg/m3o脫硫除塵改造后S02排放量為1661T/a,較改造前削減14894T/a,脫硫改造后煙塵排放量為226T/a,較實施改進前減少11214T/a,明顯改善了周邊地區(qū)的空氣質量。廢、污水排放情況:本期工程脫硫系統(tǒng)排放廢水全部用做干灰調濕用水,不向外排放,對周圍環(huán)境不產生影響。固體廢物排放情況:本期脫硫除塵改造工程產生的固體廢物一脫硫石膏,運送至貯灰場單獨堆儲,灰場設獨立區(qū)域放置石膏,以便于條件便利時綜合利用。噪聲防治:本期工程脫硫系統(tǒng)增壓風機、氧化風機與密封風機等均按噪聲限值選用設備,石灰漿液循環(huán)泵布置于泵房內,以減小脫硫系統(tǒng)噪聲影響。2.5效果分析本期脫硫改造工程采用濕法脫硫工藝并同時綜合考慮除塵,脫硫效率$95%,煙塵排放濃度控制在50mg/m3以下。濕法脫硫系統(tǒng)投用后,目前脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,脫硫效率由原來85%提高到95%以上,二氧化硫每年將減少排放約2808噸,當煤種含硫量達到1.86%時,脫硫效率也能達到90%。S02排放量較脫硫除塵改造前減少2.859t/h,年排放量減少14894t/a;S02排放濃度降至91.12mg/m3;煙塵排放量較脫硫除塵改造前減少2.039t/h,年排放量減少11214t/a;脫硫廢水全部回收利用,

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