旋挖鉆常見故障及解決方法_第1頁
旋挖鉆常見故障及解決方法_第2頁
旋挖鉆常見故障及解決方法_第3頁
旋挖鉆常見故障及解決方法_第4頁
旋挖鉆常見故障及解決方法_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

一、旋挖鉆機動力頭扭矩不足故障現(xiàn)象:旋挖鉆機在鉆孔施工時動力頭扭矩不足,動力頭正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速都不夠,動力頭馬達和減速機運轉(zhuǎn)時有異響。故障分析:動力頭扭矩不足,可以從液壓和機械兩方面考慮:1.液壓系統(tǒng)液壓油壓力不足;2.動力頭馬達故障、減速機故障或齒輪箱故障等。故障原因:1.先導(dǎo)壓力不足或者溢流閥調(diào)定壓力過低;2.動力頭馬達損壞或者液壓油泄漏量大;3.動力頭減速機零部件受損;4.動力頭齒輪箱機械裝置損壞。排故方法:1.檢測液壓系統(tǒng)主系統(tǒng)壓力正常,說明液壓系統(tǒng)沒有問題,考慮機械損壞;2.在檢查液壓系統(tǒng)的過程中,發(fā)現(xiàn)動力頭運轉(zhuǎn)時減速機和馬達存在小范圍的周期性異響。拆卸動力頭馬達,檢查馬達及輸出軸,正常;3.拆下減速機,拆卸減速機。注意:拆卸時,應(yīng)當保持拆卸環(huán)境的清潔,注意拆卸順序,以便安裝。仔細檢查減速機內(nèi)部,結(jié)果發(fā)現(xiàn)齒輪損傷。拆卸減速機時應(yīng)注意零部件排列順序,所有螺栓墊片和零部件都要清洗一遍,同時在安裝時要保持減速機內(nèi)部清潔;4.更換損壞的齒輪,重新安裝減速機和馬達,恢復(fù)鉆機動力頭,鉆機恢復(fù)正常工作。排故體會:動力頭減速機機械損壞會引起動力頭輸出扭矩不足,而且能聽見異響,一定要注意及時發(fā)現(xiàn)問題,避免損壞范圍擴大。二、旋挖鉆機壓繩器不能轉(zhuǎn)動故障現(xiàn)象:旋挖鉆機壓繩器卡滯,不能轉(zhuǎn)動,鋼絲繩磨損嚴重。故障分析:壓繩器轉(zhuǎn)不動,鋼絲繩磨損嚴重,一般是壓繩器保養(yǎng)不及時,壓繩器內(nèi)缺少潤滑油,導(dǎo)致壓繩器轉(zhuǎn)動不靈活、變形,甚至壓繩器內(nèi)部軸承損壞、卡滯,壓繩器磨損鋼絲繩。故障原因:1.壓繩器內(nèi)部缺少潤滑油脂;2.壓繩器變形;3.壓繩器內(nèi)部軸承損壞,卡滯。排故方法:1.現(xiàn)場檢查壓繩器,未變形,壓繩器表面磨損嚴重;2.拆開壓繩器,檢查發(fā)現(xiàn)壓繩器中缺少潤滑油脂;3.進一步拆卸壓繩器,發(fā)現(xiàn)壓繩器內(nèi)部軸承損壞,造成壓繩器不能轉(zhuǎn)動;4.更換壓繩器內(nèi)部軸承,重新安裝壓繩器,加注潤滑油脂,故障排除。三、旋挖鉆機桅桿油缸漏油,立桅不垂直故障現(xiàn)象:旋挖鉆機桅桿油缸漏油,立桅不垂直。故障分析:桅桿油缸活塞桿頭斷裂或桅桿油缸油封損壞導(dǎo)致桅桿油缸漏油;立桅不垂直,可以從油缸和桅桿油缸平衡閥著手,油缸內(nèi)泄或平衡閥內(nèi)泄也可導(dǎo)致桅桿立桅不垂直。故障原因:1、桅桿活塞關(guān)節(jié)頭斷裂;2、桅桿液壓油缸油封損壞;3、平衡閥內(nèi)泄。排故方法:1.檢查發(fā)現(xiàn)油缸活塞關(guān)節(jié)頭有裂痕,進一步排查:把桅桿油缸拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)油缸表面有一些明顯的斑點和淺凹槽;2.打開整個油缸和油封發(fā)現(xiàn)油缸油封損壞和o型圈損壞,墊圈有開裂的現(xiàn)象導(dǎo)致油缸漏油;3.更換油封、密封圈和墊圈,把油缸重新裝好。測試無泄漏現(xiàn)象,鉆機恢復(fù)正常。排故體會:旋挖鉆機主卷揚鋼絲繩在操作不當時,會碰觸到桅桿油缸的活塞桿外表面,這導(dǎo)致油缸活塞桿表面受損出現(xiàn)凹槽,這樣致使油缸密封件損壞出現(xiàn)油缸漏油現(xiàn)象。桅桿油缸泄漏會導(dǎo)致立桅不直、立桅和倒桅桅桿油缸不同步等故障。出現(xiàn)故障的時候應(yīng)該及時排除和維修,不讓故障擴大。四、旋挖鉆機啟動后主卷揚異常掉鉆故障現(xiàn)象:旋挖鉆機起動后主卷揚異常掉鉆。故障分析:旋挖鉆機起動后主卷揚異常掉鉆。在鉆機開機運行卻無動作的情況下測制動壓力,若壓力值正常,則主卷揚減速機摩擦片損壞,浮動電磁閥卡滯,主卷揚平衡閥損壞等都能導(dǎo)致主卷揚異常掉鉆。故障原因:1.摩擦片損壞;2.浮動電磁閥卡滯;3.主卷揚平衡閥損壞;4.制動缸彈簧變形。排故方法:1.將制動油路堵上,提主卷揚,此時主卷揚無動作??梢耘袛嗄Σ疗?;2.將浮動油管與平衡閥連接處的接口打開(梭閥連接處)不操作,發(fā)現(xiàn)仍然掉鉆。排除浮動電磁閥的故障;3.將壓力表與制動油路用一個三通接頭連接,做上提下放動作時壓力達到正常范圍,但壓力無法正?;匚?,說明平衡閥有卡滯。調(diào)節(jié)制動溢流閥調(diào)制壓力直到鉆桿不下掉。此時提放鉆桿,由于壓力過低,制動摩擦片無法正常打開。將壓力調(diào)至標準值,摩擦片能夠打開,掉鉆現(xiàn)象出現(xiàn)。將平衡閥拆洗,但仍無效果。平衡閥仍卡滯,無法正常工作,需更換;4.更換新的平衡閥,鉆機恢復(fù)正常。更換時注意:保證液壓系統(tǒng)清潔度,防止污染。裝好后測壓正常再將鉆機交付客戶使用。排故體會:應(yīng)做好鉆機維護和保養(yǎng),保證液壓油的清潔度,防止污染物進入液壓系統(tǒng),損壞液壓元件而造成故障。定期檢查卷揚的制動壓力,保證制動摩擦片正常打開。五、桅桿油缸工作時不同步故障現(xiàn)象:旋挖鉆機工作一段時間后,桅桿偏斜,且兩桅桿油缸工作不同步。故障分析:旋挖鉆機工作一段時間后,桅桿偏斜,兩桅桿油缸工作不同步,可能是油缸平衡閥問題,或者是桅桿油缸內(nèi)泄。故障原因:1、平衡閥問題;2、油缸內(nèi)泄。排故方法:1.開機把桅桿倒至約45度,停車熄火。拆除平衡閥上的兩油管,用兩個干凈的塑料袋接在平衡閥A、B口上,等一段時間沒有油滲出,但油缸活塞桿長度變短,說明平衡閥沒有問題,油缸內(nèi)泄,反之則是平衡閥問題;2.經(jīng)過測試,桅桿油缸收回,活塞桿變短。管路打開經(jīng)過一段時間后,平衡閥有泄漏。調(diào)節(jié)平衡閥調(diào)節(jié)螺栓,也無效果,且油缸動作緩慢,可以判定是平衡閥有泄漏或是閥芯卡滯;3.拆下平衡閥檢查。拆開后發(fā)現(xiàn)平衡閥小腔閥芯的錐面出現(xiàn)一圈劃傷痕跡,液壓油從此處泄漏,導(dǎo)致桅桿油缸在工作時與另一油缸工作不同步,桅桿向一邊傾斜;4.更換平衡閥,桅桿油缸恢復(fù)正常工作,故障排除。排故體會:排除故障需要細心地觀察檢測,耐心地從簡單到復(fù)雜逐步排查可能的故障點。六、旋挖鉆機桅桿立桅、倒桅時偏斜故障現(xiàn)象:鉆機立桅、倒桅偏斜,桅桿油缸不同步。故障分析:桅桿不同步可以從以下方面考慮:立桅、倒桅時電比例閥開啟大小不一致引起,若調(diào)整電流沒有明顯好轉(zhuǎn),則考慮桅桿油缸平衡閥故障,如果平衡閥沒有卡滯且調(diào)整閥芯開度無明顯好轉(zhuǎn),則是油缸本身存在內(nèi)泄問題。故障原因:1.立桅、倒桅電比例閥開啟大小不一致;2.桅桿油缸平衡閥問題;3.桅桿油缸密封件損壞,油缸內(nèi)泄。排故方法:1.開機,輸入密碼進入顯示屏幕設(shè)置頁面,調(diào)整電比例閥開啟電流為950mA和850mA,調(diào)整過后發(fā)現(xiàn)鉆機立桅、倒桅速度明顯減慢,但是故障依舊,可以確定跟電流無關(guān);2.拆卸、清洗平衡閥,發(fā)現(xiàn)平衡閥無卡滯現(xiàn)象,調(diào)整平衡閥開度,鉆機立桅、倒桅沒有明顯好轉(zhuǎn);3.將油缸拆下來打開后發(fā)現(xiàn)一油缸密封件損壞。更換該油缸活塞密封件后,鉆機立桅、倒桅無明顯偏斜,故障排除。排故體會:旋挖鉆機立桅、倒桅偏斜問題主要考慮從三個方面入手:第一電路方面;第二液壓油路方面,檢查液壓油路是否正常;第三考慮平衡閥和油缸,平衡閥泄漏和油缸密封件損壞導(dǎo)致油缸內(nèi)泄。七、旋挖鉆機動力頭轉(zhuǎn)速慢,扭矩不足故障現(xiàn)象:動力頭轉(zhuǎn)速慢(發(fā)動機十檔,動力頭每分鐘轉(zhuǎn)16轉(zhuǎn)),扭矩不足。故障分析:動力頭扭矩不足,可以從液壓和機械兩方面考慮:液壓系統(tǒng)液壓油壓力不足、動力頭馬達故障、動力頭減速機或齒輪箱故障等。故障原因:1.動力頭馬達液壓油壓力不足;2.動力頭馬達故障;3.動力頭減速機或齒輪箱故障。排故方法:1.先將動力頭左馬達與減速機分離,試機,左馬達可以轉(zhuǎn)動沒有異響。右馬達能獨立帶動動力頭轉(zhuǎn)動;2.恢復(fù)左馬達,再將動力頭右馬達與減速機分離,試機,右馬達可以轉(zhuǎn)動,右馬達也沒有異響。左馬達也能單獨帶動動力頭轉(zhuǎn)動;3.左右馬達一起工作時,由于轉(zhuǎn)速不同步,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速慢?將左馬達上蓋拆開,未發(fā)現(xiàn)排量調(diào)節(jié)活塞機構(gòu)有異常。繼續(xù)分解馬達,將馬達配油盤上部的蓋拆開,未發(fā)現(xiàn)配油盤有磨損。再將柱塞抽出,也未發(fā)現(xiàn)柱塞異常。將左馬達恢復(fù);4.將右馬達上蓋拆開,發(fā)現(xiàn)排量調(diào)節(jié)桿的彈簧支座斷裂,彈簧起不到調(diào)節(jié)作用,導(dǎo)致排量最大。如此一來,右馬達比左馬達轉(zhuǎn)得快,兩個馬達轉(zhuǎn)速不一致,相互牽制,導(dǎo)致動力頭轉(zhuǎn)速慢,扭矩不足;5.用車床加工一個同樣的彈簧支座,恢復(fù)右馬達。動力頭恢復(fù)正常轉(zhuǎn)速(發(fā)動機十檔時動力頭轉(zhuǎn)速每分鐘28轉(zhuǎn))。動力頭恢復(fù)正常。八、旋挖鉆機回轉(zhuǎn)抖動故障現(xiàn)象:一臺SR220旋挖鉆機,整機工作時間為8793小時。發(fā)動機工作在1檔,做回轉(zhuǎn)動作時回轉(zhuǎn)抖動嚴重;放在10檔時有輕微抖動,主泵1壓力波動大。空載試其它動作:當泵1提供液壓油時泵1的壓力就有擺動。當主泵2單獨供油時工作正常。故障分析:回轉(zhuǎn)動作時回轉(zhuǎn)抖動一般是:回轉(zhuǎn)主壓力油抖動使回轉(zhuǎn)斷續(xù)動作,從而導(dǎo)致回轉(zhuǎn)抖動。故障原因:1.回轉(zhuǎn)先導(dǎo)油路故障導(dǎo)致故障;2.回轉(zhuǎn)繼電器工作不穩(wěn)定導(dǎo)致故障;3.回轉(zhuǎn)馬達損壞導(dǎo)致故障;4.主泵損壞導(dǎo)致故障。排故方法:1.檢測先導(dǎo)油路油壓,壓力不正常。1檔時先導(dǎo)油路壓力為19bar;10檔時先導(dǎo)壓力達到38bar,但壓力比較穩(wěn)定,不會引起回轉(zhuǎn)抖動。故排除先導(dǎo)油路故障及回轉(zhuǎn)繼電器故障;2.假如是回轉(zhuǎn)馬達損壞就不會引起其它動作的抖動。而做其它動作時主壓力也隨著改變,故可排除回轉(zhuǎn)馬達損壞;3.跟據(jù)故障現(xiàn)象及檢測結(jié)果判斷為主泵及先導(dǎo)泵損壞。更換主泵及先導(dǎo)泵后鉆機工作正常。排故體會:更換主泵及先導(dǎo)泵后鉆機工作正常。九、旋挖鉆機康明斯發(fā)動機突然熄火故障現(xiàn)象:旋挖鉆機康明斯發(fā)動機運行突然熄火,熄火之后不能起動。故障分析:發(fā)動機意外熄火常常是因燃油供給系統(tǒng)故障造成:燃油中斷或供油不足。在日常保養(yǎng)維護中,如更換濾芯后未排除管路中的空氣,也會造成起動后發(fā)動機運行一段時間后自動熄火停機現(xiàn)象。故障原因:1.燃油質(zhì)量不達標;2.燃油管路有堵塞,造成供油不足;3.濾芯以及管路中進空氣。排故方法:1.首先檢查燃油的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)燃油中含有一些水分,且燃油粘度很低,屬于劣質(zhì)柴油,更換燃油測試,故障依舊;2.通過檢查管路,發(fā)現(xiàn)油管從油水分離器到發(fā)動機油路進油不暢,疏通管路;3.同時發(fā)現(xiàn)油路中有一定的空氣。先排除空氣,排除空氣的方法:打開起動鑰匙到整車通電而不起動發(fā)動機檔位,此時一次開啟燃油電子輸出泵近30秒的時間泵油排氣,同時將柴油細濾器上方的排氣螺

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論