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文檔簡(jiǎn)介

1、 大檢修總結(jié) 本次大檢修計(jì)劃時(shí)間為18.7天,實(shí)際為25.8天(7月9日12:00合成斷氣停車,8月4日9:36合成啟副循、加負(fù)荷),造成大檢修時(shí)間延長(zhǎng)的主要原因是空分汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子需運(yùn)至陜西進(jìn)行檢修(來(lái)回用時(shí)5.3天),其他項(xiàng)目基本在控制范圍之內(nèi)。在本次大檢修中,共分為四個(gè)部分:大修前的準(zhǔn)備;交出階段;檢修階段;開(kāi)車階段。在大修前準(zhǔn)備階段,我在調(diào)度室學(xué)習(xí)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作;在交出與檢修階段,我與*負(fù)責(zé)*車間生產(chǎn)部的相關(guān)工作;在開(kāi)車期間,在調(diào)度室學(xué)習(xí)開(kāi)車的程序及步驟。1、 大檢修前組織1、 各車間停開(kāi)車所需的確認(rèn)單已準(zhǔn)備完畢。2、 各車間大檢修所需材料已準(zhǔn)備完畢。3、 各車間交出方案已準(zhǔn)備好并組織學(xué)習(xí)。

2、4、 各車間盲板圖及盲板表上墻。5、 對(duì)公用工程項(xiàng)目提前碰頭研究。6、 對(duì)各碰口項(xiàng)目提前碰頭研究。7、 氮?dú)夥峙浞桨柑崆把芯俊?、 生產(chǎn)部人員分配方案已完成。9、 下大檢修調(diào)度令。二、交出(合成車間)1、 *單元 2014年7月9日12:00合成裝置切氣停車,計(jì)劃卸渣蠟、置換4小時(shí),因合成反應(yīng)器底閥C、D不通,處理2.5小時(shí),卸料時(shí)間延長(zhǎng)至18:30,影響交出進(jìn)度。18:30合成系統(tǒng)用1.5MPa蒸汽蒸塔,1.5MPa蒸汽壓力低(管網(wǎng)顯示壓力在1.45MPa左右,合成只有0.6MPa左右),影響交出進(jìn)度。10日15:30*系統(tǒng)蒸塔結(jié)束,用中壓氮置換。16:50合成上、下段汽包開(kāi)始補(bǔ)脫鹽水(計(jì)劃

3、為12:00,較計(jì)劃晚5小時(shí)),反應(yīng)器降溫(由145降至70),22:18合成用高壓消防水向懸液分離器噴淋降溫(計(jì)劃為17:00,較計(jì)劃晚5小時(shí)),反應(yīng)器溫度下降較慢(73降至61)。11日3:40*反應(yīng)器開(kāi)人孔(計(jì)劃為9日18:00,較計(jì)劃晚9小時(shí)40分鐘)。10:20-11:20*反應(yīng)器再次噴高壓消防水降溫,溫度由50降至40。10日12:00至11日11:50反應(yīng)器隔離,13:22*反應(yīng)器中部開(kāi)始進(jìn)人搭架子(反應(yīng)器下段平均溫度:44)。原料氣管線加盲板因螺栓粘死,用氣焊割開(kāi)處理,用時(shí)7小時(shí),影響整體交出進(jìn)度。15:00合成對(duì)外所有盲板加完,交出檢修(計(jì)劃為1:00交出,較計(jì)劃晚14小時(shí))

4、。 2、*單元 10日12:55空分停車后低壓氮?dú)鈮毫Φ?,影響合成?duì)外管線掃線置換,加盲板進(jìn)度慢;*退油進(jìn)度因低壓氮?dú)鈮毫Φ陀绊?,?jì)劃10日8:00至11日8:00系統(tǒng)排蠟、吹掃、置換,實(shí)際為11日20:00交出檢修,較計(jì)劃交出時(shí)間晚12小時(shí)。3、*單元 9日17:43 *尾氣至火炬掃線,20:45 R-6401至R-6101壓料線掃完,6400停用1.5MPa蒸汽,10日9:00 *交出檢修。2、 檢修(合成車間)1、 重點(diǎn)項(xiàng)目:(1) 、*反應(yīng)器* a、過(guò)濾管更換 7月11日合成反應(yīng)器中部進(jìn)人搭架子;12日合成反應(yīng)器過(guò)濾管拆除18根;13日合成反應(yīng)器過(guò)濾管全部取出,開(kāi)始對(duì)內(nèi)部出蠟進(jìn)行技改,

5、安裝新過(guò)濾管;15日合成反應(yīng)器內(nèi)部分離技改已全部完成;16日合成反應(yīng)器新過(guò)濾管共45根全部裝完;21日合成反應(yīng)器過(guò)濾管驗(yàn)收完成(15:20),中部拆架子,封人孔。 b、分布器檢查清理 7月15日合成反應(yīng)器分布器清理;16日合成反應(yīng)器分布器開(kāi)口檢查,共開(kāi)口5個(gè)。A組從里向外第二圈有少量渣蠟;B組從里向外第三圈干凈無(wú)渣蠟;C組從里向外第一圈渣蠟量占1/3;C組從里向外第三圈渣蠟量占約1/5;C組從里向外第四圈有少量渣蠟。21日將渣蠟清理干凈,封口。 c、旋液分離器檢查 7月17日上端懸液分離器開(kāi)孔檢查,干凈未堵。(2) 、*至*管線更換 7月12日*至*管線開(kāi)始切割、更換。18日*至*氣相管線更換

6、完畢(15:00)。2、一般項(xiàng)目:(1) 、合成反應(yīng)器壓差液位計(jì)檢查更換,11日開(kāi)始,23日回裝完。(2) 、反吹、過(guò)濾環(huán)管切斷閥檢查更換,11日開(kāi)始,21日完成。(3) 、空冷C、D、E組清理、防腐,11日開(kāi)始,15日完成。(4) 、汽包相關(guān)閥門(定排、連排、液控、壓控、溫控、緊急泄放等)研磨更換,11日開(kāi)始,19日完成。(5) 、D-6301A隔離清罐,11日開(kāi)始,17日完成。(6) 、XCV-6104A/B/C檢查維修,12日開(kāi)始,22日完成。(7) 、6.0MPa蒸汽界區(qū)閥門更換,12日開(kāi)始,14日完成。(8) 、還原尾氣至脫碳根部閥更換,13日當(dāng)天完成。(9) 、6400單元除氧水界

7、區(qū)閥拆卡具更換閥門,13日當(dāng)天完成。(10) 、D-6305A/B/C、D-6301A/B、D-6307出口、D-6309、D-6307北側(cè)安全閥校驗(yàn),13日當(dāng)天完成。(11) 、D-6201A/B/C出入口閥門檢查維修更換,13日開(kāi)始,22日完成。(12) 、6.0MPa蒸汽界區(qū)第一道手閥維修,14日當(dāng)天完成。(13) 、除氧水界區(qū)閥更換,14日當(dāng)天完成。(14) 、P-6105A/B、P-6104C出口手閥更換,14日開(kāi)始,17日完成。(15) 、R-6401底部清理,14日當(dāng)天完成。(16) 、上、下段汽包檢查固定內(nèi)件,15日開(kāi)始,18日完成。(17) 、D-6110內(nèi)件與除沫器檢查,1

8、5日當(dāng)天完成。(18) 、D-6113內(nèi)件與除沫器檢查,15日開(kāi)始,18日完成。(19) 、渣蠟間東低壓消防栓更換,17日當(dāng)天完成。(20) 、D-6107開(kāi)人孔檢查,17日當(dāng)天完成。(21) 、反應(yīng)器底部3#、4#卸料球閥清理回裝,17日開(kāi)始,23日完成。 (22) 、加熱爐開(kāi)人孔檢查,17日當(dāng)天完成。(23) 、D-6405清罐,18日當(dāng)天完成。(24) 、D-6106清罐,18日開(kāi)始,19日完成。(25) 、D-6104隔離檢查內(nèi)件,14日開(kāi)始,19日完成。(26) 、空冷入口管線焊縫補(bǔ)焊,封頭打磨,19日開(kāi)始,23日完成。(27) 、D-6404清罐,19日當(dāng)天完成。(28) 、合成反

9、應(yīng)器換熱列管查漏,20日當(dāng)天完成。(29) 、合成反應(yīng)器出口管線重油噴淋加盲板,21日開(kāi)始,22日完成。(30) 、D-6102氣相預(yù)留口切割、焊接,21日開(kāi)始,22日完成。(31) 、空冷換熱列管沖洗,21日開(kāi)始,23日完成。(32) 、反吹、出蠟環(huán)管根部球閥更換,21日完成。(33) 、D-6105底閥更換,21日開(kāi)始,22日完成。(34) 、D-6106液相出口三通更換,21日當(dāng)天完成。(35) 、P-6105B/C機(jī)封檢修,21日開(kāi)始,24日完成。(36) 、D-6126底閥更換,21日當(dāng)天完成。(37) 、D-6201B開(kāi)人孔檢查,21日當(dāng)天完成。(38) 、XCV6101A、B、C

10、、D檢查閥門附件及氣路,22日開(kāi)始,23日完成。(39) 、SR-6301B更換濾盤。24日開(kāi)始,未完待續(xù)。3、技改項(xiàng)目:(1) 、D-6403排液至D-6125管線加閥門技改,22日開(kāi)始,23日完成。(2) 、E-6301至D-6301A重質(zhì)蠟管線新加冷卻器甩頭,20日開(kāi)始,22日完成。(3) 、合成水外送管線加界區(qū)手閥、高精油水裝置出入口加手閥技改, 20日開(kāi)始,22日完成。(4) 、壓縮凝液剩余碳鋼管線改為不銹鋼, 19日開(kāi)始,21日完成。(5) 、離心過(guò)濾機(jī)項(xiàng)目甩口, 19日開(kāi)始,20日完成。(6) 、XV6102加后手閥技改, 18日當(dāng)天完成。(7) 、E-6107出、入口加手閥技改

11、, 17日開(kāi)始,18日完成。(8) 、5.0MPA側(cè)線項(xiàng)目甩口, 16日開(kāi)始,19日完成。(9) 、主循環(huán)壓縮機(jī)管路振動(dòng)改造,檢修前開(kāi)始,18日完成。(10) 、過(guò)濾管內(nèi)部隔離技改, 13日開(kāi)始,15日完成。(11) 、地下污油管線改造, 19日開(kāi)始,24日完成。(12) 、R6101分布器增加氮?dú)夥蓝戮€, 19日開(kāi)始,未完成。(13) 、高精油水分離器前增加過(guò)濾裝置,未完成。(14) 、D-6103至D-6113氣相管線更換, 12日開(kāi)始,18日完成。4、檢修中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:(1)、合成過(guò)濾管A3、B2、B4、C3、C4因技改至*,過(guò)濾壓差大,導(dǎo)致過(guò)濾管變形。(2)、合成反應(yīng)器分布器開(kāi)口檢查,共

12、開(kāi)口5個(gè)。A組從里向外第二圈有少量渣蠟;B組從里向外第三圈干凈無(wú)渣蠟;C組從里向外第一圈渣蠟量占1/3;C組從里向外第三圈渣蠟量占約1/5;C組從里向外第四圈有少量渣蠟。將開(kāi)口處渣蠟清理干凈,封口。(3)、*底部有一層渣蠟。(4)、反應(yīng)器旋液分離器開(kāi)孔檢查,內(nèi)部干凈無(wú)堵,與往年相比,情況異常。(5)、*底部渣蠟沉積最厚達(dá)40公分。(6)、*底部發(fā)現(xiàn)有碎絲網(wǎng),懷疑為合成D-6113內(nèi)除沫器損壞帶出,將D-6113內(nèi)除沫器取出檢查,外觀完整,無(wú)破損。(7)、經(jīng)計(jì)算實(shí)驗(yàn)用的楔形過(guò)濾管過(guò)濾面積為濾網(wǎng)式過(guò)濾管的2/3,過(guò)濾面積較少。一小根過(guò)濾管過(guò)濾面積計(jì)算比較(一根過(guò)濾管有12小根)有效周長(zhǎng)有效高度有效

13、過(guò)濾面積網(wǎng)狀過(guò)濾管(15-0.4)cm(175-1.5*6)cm0.1804m2楔形過(guò)濾管8cm149cm0.1192m2(8)、儀表*的探頭在反應(yīng)器內(nèi)部緊貼過(guò)濾管,當(dāng)溫度升高發(fā)生熱脹時(shí)可能會(huì)對(duì)過(guò)濾管造成損壞。(9)、上、下段汽包循環(huán)水泵*泵殼循環(huán)冷卻水水路不通。主要是水溫高,循環(huán)水中硅、鋁含量高,造成泵殼內(nèi)結(jié)垢堵塞,且結(jié)垢難以溶解,無(wú)法化洗。(10)、*內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)8條裂紋,分別在擋板支撐板4條、入口管線3條和人孔處1條。三、開(kāi)車 在負(fù)責(zé)合成車間交出檢修完畢后,我就主要在調(diào)度室學(xué)習(xí)開(kāi)車的各方面工作。在開(kāi)車前及進(jìn)程中車間有四十幾份需要編制整理的確認(rèn)單,每次開(kāi)車必須在所需確認(rèn)單簽字完成后才能進(jìn)行,并

14、且在確認(rèn)單簽字完成后交予生產(chǎn)部統(tǒng)一存檔保管,另外,就是重點(diǎn)學(xué)習(xí)了開(kāi)車具體步驟與程序。1、車間將開(kāi)車應(yīng)編制整理的確認(rèn)單按時(shí)確認(rèn)簽字完成2、 開(kāi)車步驟7月18日18:00循環(huán)水具備注水條件19日9:40 P-4200F/G/H送電;10:12啟無(wú)油螺桿壓縮機(jī)向空分供氣;18:20生產(chǎn)水建管網(wǎng)22日12:00循環(huán)水塔池補(bǔ)滿24日10:35化水開(kāi)車;11:01公用啟汽機(jī)盤車泵和頂軸油泵;14:57啟P-4100A循環(huán)水開(kāi)車;15:21啟工藝脫鹽水泵;15:37循環(huán)水做自啟聯(lián)鎖試驗(yàn);16:34啟鍋爐脫鹽水泵給除氧器上水;18:08啟1#高泵給鍋爐汽包上水;21:14向V-1201、V-1203補(bǔ)水25日

15、22:03液化氣至加氫、氣化管線置換合格26日8:52開(kāi)始中壓氮建管網(wǎng);9:27鍋爐1#爐啟風(fēng)機(jī)做硫化實(shí)驗(yàn);10:45公用1#爐開(kāi)始點(diǎn)爐;16:25空風(fēng)啟中壓氮泵;17:29公用1#鍋爐壓火;17:30儲(chǔ)運(yùn)液化氣送至氣化爐頭;17:49氣化啟P-1105泵,給沉降槽V-1308建液位;20:00凈化1400單元開(kāi)始?xì)饷埽?0:53凈化1500單元充壓1.5MPa氣密;27日4:12 1#鍋爐啟爐;4:29啟風(fēng)機(jī);4:57建蒸汽管網(wǎng);5:17啟1#高泵;5:45投煤;8:15 1500單元泄壓;8:46耙料機(jī)做聯(lián)鎖試驗(yàn);10:10 1400泄壓;10:30 V-1308液位滿;10:38 K-1

16、502引高壓氮;11:19化水引原水制水;11:37 V-1301液位滿;11:54投爐外脫硫;12:15氣化B爐點(diǎn)火烘爐;15:35 P-7207啟沖洗油泵;15:42火炬調(diào)試;合成、油品引0.5、1.5MPa蒸汽; 16:17油品用消防水沖洗空冷翅片;16:51鍋爐啟1#空壓機(jī);16:57 K-1502試機(jī);17:05啟P-1301A泵沖洗;18:20空分汽輪機(jī)開(kāi)盤車;19:00汽輪機(jī)開(kāi)始暖管28日6:30空分汽輪機(jī)開(kāi)始沖轉(zhuǎn);9:19汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速4600r/min;10:55汽輪機(jī)提壓;11:26空分啟預(yù)冷系統(tǒng);11:35啟循環(huán)水風(fēng)機(jī);12:02 R02開(kāi)始加熱;凈化1500單元C-01/0

17、2/03/04/05進(jìn)甲醇,16:00已進(jìn)300t;油洗引0.5、6.0MPa蒸汽;18:45污水處理單元開(kāi)車29日7:10 R02分子篩特殊再生結(jié)束;7:25 R01開(kāi)始再生;9:00氧管線做氣密,加氫反應(yīng)系統(tǒng)用中壓氮做氣密;9:59 R01第一階段再生結(jié)束,開(kāi)始第二階段;12:00氣化B爐600恒溫;14:09加氫反應(yīng)系統(tǒng)2.0MPa氣密;14:30 R01開(kāi)始第三階段再生;17:00氣化B爐由600向1000升溫,40/h;17:04氣化用低壓氮試火炬點(diǎn)火系統(tǒng);17:58加氫反應(yīng)系統(tǒng)3.0MPa氣密;19:00 R01第三階段再生結(jié)束,開(kāi)始第四階段;20:00開(kāi)始反吹低壓板式換熱器;21

18、:00氣化A爐裝好燒爐燒嘴;21:30 R01第四階段再生結(jié)束,開(kāi)始第五階段30日00:30 R01進(jìn)入第六階段;2:28 R01再生第六階段結(jié)束;3:00氣化B爐升溫至1000;3:06 R01特殊再生結(jié)束,開(kāi)始系統(tǒng)回溫;16:27 1700單元中壓氮做氣密;17:40 1400單元用6.0MPa蒸汽暖管;17:51氣化A爐點(diǎn)火烘爐;18:06空分開(kāi)車;20:43膨脹劑開(kāi)車;21:00 1700單元中壓氮做氣密;21:08 V-1406外送冷凝液;22:00 6400單元引重柴;31日氣化A爐烘爐升溫,25/h,8:00升溫至350,恒溫8h,氣化B爐烘爐1160恒溫;19:27空分啟P03

19、A;19:35氣化B爐拔預(yù)熱燒嘴;20:00預(yù)熱燒嘴拔出,開(kāi)始回裝工藝燒嘴;20:26 P03A外送氧氣;20:42氧氣管網(wǎng)建立;20:40 啟P03B,20:56并入氧氣管網(wǎng);21:00合成系統(tǒng)1.10MPa氣密查漏;21:36氣化B爐建鎖斗循環(huán);21:50氣化B爐建煤漿循環(huán);22:00工藝燒嘴回裝完畢,凈化1500單元甲醇循環(huán)建立;22:20氣化B爐開(kāi)始置換;23:00、23:10、23:28氣化B爐3次置換分析合格;23:30氣化B爐開(kāi)始引H2;23:48氣化B爐投料;8月1日00:50氣化B爐切水正常;1:38合成中壓氮?dú)饷埽?:17氣化向凈化導(dǎo)氣;9:00啟K-6101B;9:38

20、PSA用中壓氮?dú)饷埽?0:37脫碳凈化氣、富液閃蒸汽氧氣與可燃?xì)夂细瘢?1:00加氫燃料氣氧氣合格;11:20 PSA氫氣至合成氧氣與可燃?xì)夂细瘢?1:30啟K-1502;12:16啟K-6101A;12:52 合成氣至PSA界區(qū)導(dǎo)淋取樣,PSA氫氣、解吸氣與干氣氧氣合格;14:00 R-6401向R6101壓料;14:40凈化硫化;16:00啟P-1201A;17:54 K-7101A啟機(jī);20:00氣化A爐1000恒溫結(jié)束,向1150升溫;21:30 R-6101壓入15t催化劑,6100系統(tǒng)用中壓氮升壓至1.0MPa;21:38 F-7101、F-7102各點(diǎn)4個(gè)長(zhǎng)明燈;21:34-22

21、:12氣化B爐加13m3負(fù)荷,加至44m3/h;24:00氣化A爐1150恒溫;2日2:25凈化1500單元開(kāi)始導(dǎo)氣開(kāi)車(3:50導(dǎo)氣結(jié)束化驗(yàn)室分析);4:50 PSA引原料氣;5:11合成引6.0MPa蒸汽給R-6101升溫;6:05 R-6101總壓差104KPa,停引重柴;7:10加氫啟新氫壓縮機(jī);7:13合成引氫氣;8:40加氫系統(tǒng)向1.0MPa升壓;10:10凈化1600單元開(kāi)車,建溶液循環(huán);10:30合成120恒溫結(jié)束,向180升溫;16:53 R-6101升至180,引原料氣,810/h升溫;17:33合成點(diǎn)加熱爐,合成空冷補(bǔ)水;18:00-20:00 R-7103 120恒溫,后向150升溫;18:16合成水制漿;19:00-23:00 R-7102 150恒溫,后向250升溫;21:00 6600單元置換合格;21:10啟P-6603B油運(yùn);21:20啟P-6120向R-6101補(bǔ)重柴;21:47啟P-6602A;22:51啟P-6501A,溶液循環(huán);3日1:00加氫反應(yīng)系統(tǒng)引氫氣升壓氣密(3:14 3.5MPa氣密合格,4:28 4.5MPa氣密合格,5:16 6.0MPa氣密合格);4:20合成R-6101開(kāi)始255恒溫;14:51加氫引開(kāi)工油;14:53分餾系統(tǒng)冷油運(yùn);19

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