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1、 轉(zhuǎn)爐煙氣凈化系統(tǒng)的綜合治理一、工藝流程及設(shè)備簡(jiǎn)況2二、存在的主要問題4三、原因分析及改進(jìn)措施41、主要原因分析42、主要改進(jìn)措施11四、系統(tǒng)的綜合治理12五、改造治理效果13六、后期跟蹤和繼續(xù)研究的問題13一、工藝流程及設(shè)備簡(jiǎn)況鞍鋼一煉鋼廠轉(zhuǎn)爐煙氣凈化系統(tǒng)(一次除塵系統(tǒng))為雙文濕法煙氣凈化系統(tǒng)。冶煉過程中產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)固定煙罩、汽化冷卻煙道降溫后,進(jìn)入一級(jí)文氏管(以下簡(jiǎn)稱“一文”)進(jìn)行降溫和粗除塵,經(jīng)一級(jí)90°彎頭脫水器脫水后,進(jìn)入二級(jí)文氏管(以下簡(jiǎn)稱“二文”)進(jìn)行精除塵,之后煙氣依次進(jìn)入二級(jí)90°彎頭脫水器和折流板脫水器脫水后,進(jìn)行煤氣回收或點(diǎn)火放散。一文和二文所排污
2、水經(jīng)由高架污水流槽流向污環(huán)水處理系統(tǒng),污水經(jīng)過污環(huán)水處理后重新給一文、二文供水,由此形成一個(gè)循環(huán)水流程。其工藝流程如圖1。圖1 轉(zhuǎn)爐煙氣凈化系統(tǒng)工藝流程一文的主要作用是降溫和粗除塵,可使溫度為8001000的煙氣到達(dá)文氏管喉口處時(shí)很快冷卻到7080,除塵效率為95左右;二文的R-D閥是精除塵設(shè)備,除塵精度達(dá)到99.9,因此二文除塵效率可達(dá)99.9%。文氏管降溫除塵原理:煙氣流經(jīng)文氏管的收縮段時(shí),因截面積逐漸收縮而被加速,高速紊流的煙氣在喉口沖擊由噴嘴噴入的霧狀水幕,使之霧化成更細(xì)小的水滴,細(xì)小的水滴吸收煙氣的熱量而蒸發(fā)成水霧并使煙氣降溫,水霧經(jīng)過喉口后變成大顆粒的含塵液滴,由于污水的密度比煙氣
3、大的多,又經(jīng)過擴(kuò)張段降低了煙氣速度,再經(jīng)過文氏管后面脫水器利用重力、慣性力和離心力的沉降作用,使含塵水滴與煙氣分離,從而達(dá)到凈化煙氣的目的。一文的收縮段外側(cè)安裝有一個(gè)溢流水箱(溢流盆),水箱內(nèi)的水始終保持滿溢狀態(tài),溢出的水沿著收縮段內(nèi)壁流下形成一層水膜,對(duì)一文收縮段起降溫保護(hù)作用,溢流盆的作用如下:(1)溢流水在文氏管收縮段內(nèi)壁形成一層水膜,從而防止煙塵在管壁上的干濕交界處結(jié)垢造成堵塞;(2) 溢流盆為開口式,一旦發(fā)生爆炸可以泄壓;(3) 調(diào)節(jié)汽化冷卻煙道因熱脹冷縮而引起的設(shè)備位移變形; 文氏管除塵器的除塵過程可分為霧化、凝聚和脫水三個(gè)環(huán)節(jié)。前兩個(gè)環(huán)節(jié)在文氏管內(nèi)進(jìn)行,后一個(gè)環(huán)節(jié)在脫水器內(nèi)完成。
4、收縮段:含塵氣體由煙道進(jìn)入收縮管后流速逐漸增大,在喉口流速達(dá)到最大值。喉口:在喉口處氣體和水分充分接觸,并達(dá)到飽和,塵粒被水濕潤(rùn),發(fā)生激烈的凝聚。擴(kuò)張段:在擴(kuò)散管內(nèi),氣流速度減小,壓力回升,以塵粒為凝聚核的凝聚作用形成,凝聚成粒徑較大的含塵水滴,更易于被捕集。二文為可調(diào)喉口矩形斷面文氏管??烧{(diào)喉口文氏管結(jié)構(gòu):二文喉口采用帶R-D型調(diào)節(jié)閥的喉口,殼體中間有一個(gè)橢圓形的焊接結(jié)構(gòu)的翻板,翻板轉(zhuǎn)動(dòng)軸貫穿翻板中心軸承座內(nèi),一端與驅(qū)動(dòng)閥體的執(zhí)行機(jī)構(gòu)相連,另一端與開度計(jì)相連;翻板可在與水平夾角30°90°之間轉(zhuǎn)動(dòng)以調(diào)節(jié)喉口開度。其結(jié)構(gòu)如圖2所示。圖2 二文矩形可調(diào)喉口R-D閥主要除塵設(shè)備
5、:(1) 一級(jí)溢流文氏管溢流盆、收縮段、擴(kuò)張段喉口:900mm、L1050mm,配有120度螺旋噴嘴3個(gè)(2) 二級(jí)R-D閥矩形可調(diào)喉口文氏管矩形R-D閥喉口:截面920×1300mm、L1200mm,兩個(gè)長(zhǎng)邊管壁每邊配有21個(gè)噴水孔,帶有氮?dú)馔ㄡ樖湛s段、擴(kuò)張段(3) 90°彎頭脫水器(兩個(gè))(4) 折流板脫水器(一個(gè))二、存在的主要問題一煉鋼廠三座轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)十多年來,為適應(yīng)生產(chǎn)和環(huán)保需要,已對(duì)系統(tǒng)各部進(jìn)行了多次改造,從07年來,系統(tǒng)中問題日益突出,已經(jīng)影響到兄弟廠礦的環(huán)境,引起了公司領(lǐng)導(dǎo)的重視,其問題主要表現(xiàn)在:(1)爐口煙氣外溢嚴(yán)重,污染大氣環(huán)境,嚴(yán)重影響操作環(huán)境及外部環(huán)
6、境,使職工工作環(huán)境惡化,影響職工人員的身心健康和設(shè)備工作環(huán)境;(2)煙氣含塵量大,風(fēng)機(jī)葉輪積灰嚴(yán)重,致使風(fēng)機(jī)葉輪壽命低(葉輪壽命只有7天左右),備件費(fèi)用高;更換葉輪頻繁,造成非計(jì)劃停機(jī)(更換葉輪)時(shí)間長(zhǎng),影響生產(chǎn);(3)煤氣回收量低、質(zhì)量差;(4)二次煙箱壽命短,系統(tǒng)經(jīng)常有阻塞現(xiàn)象,煙氣帶水現(xiàn)象嚴(yán)重,管道結(jié)垢嚴(yán)重,設(shè)備維護(hù)、檢修費(fèi)用及能源消耗高。三、原因分析及改進(jìn)措施1、主要原因分析經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間地對(duì)整個(gè)系統(tǒng)地觀察和分析,對(duì)其主要參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(如表1),從統(tǒng)計(jì)結(jié)果與設(shè)計(jì)值相比,我廠除塵系統(tǒng)各參數(shù)經(jīng)幾年的運(yùn)行,已經(jīng)發(fā)生了很大的變化,一些值嚴(yán)重偏離了設(shè)計(jì)值,有些偏離的原因現(xiàn)在的點(diǎn)檢人員及管理人員已
7、說不清楚。同時(shí)由于管道結(jié)垢嚴(yán)重,一些計(jì)量?jī)x表顯示結(jié)果也有很大偏差。如5號(hào)爐煙氣流量偏大,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值。經(jīng)過多次研討會(huì),分析其主要原因如下:(1)轉(zhuǎn)爐煙氣凈化系統(tǒng)除塵效率低,主要體現(xiàn)在一文除塵效率低,致使二文除塵壓力過大。表1 轉(zhuǎn)爐煙氣凈化系統(tǒng)主要參數(shù)統(tǒng)計(jì)序號(hào)內(nèi)容實(shí)際結(jié)果6月15日設(shè)計(jì)值4D5D6D1每個(gè)爐子煙罩下部距爐口的距離mm4805804705002溢流盆的水量M3/H7511542沒有明確要求3一文噴嘴的水量M3/H135120186155-1804二文噴嘴的水量M3/H148123132150-1705總水量M3/H3583583603506總水量總壓力MPa0.710.590.72
8、0.87一文壓差pa1342135124872500-30008二文壓差pa1501715177134718500-100009機(jī)前負(fù)壓KPa16.316.316.714200-1620010風(fēng)機(jī)流量M3/H53000640005500057400通過現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)和儀表工程,我們可以很直觀的將一文、二文的除塵效率量化。在一次除塵系統(tǒng)中反映一文、二文除塵效率的主要參數(shù)是一文壓差和二文壓差【即煙塵在一文、二文喉口經(jīng)過濕法除塵后所引起的喉口出口和入口壓力降(差)】。壓力降小,說明除塵效果不好,除塵效率低;而壓力降也不能一味的增大,壓力降太大,將降低風(fēng)機(jī)的吸力,反而會(huì)適的起反;因此,壓力降必須在設(shè)計(jì)
9、許可的范圍內(nèi)最大,才可以即保證了風(fēng)機(jī)的能力,又增大了除塵效率。如表1中所示,一文壓差小,相比原始設(shè)計(jì)值降低了將近一半,而二文壓差均達(dá)到了最大值(儀表最大量程)。通過表1得知原始設(shè)計(jì)要求一文壓差應(yīng)在25003000,目前看三個(gè)爐子遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到設(shè)計(jì)值,同行業(yè)中一級(jí)文氏管的壓差均在20003000Pa,因此分析我廠的一級(jí)文氏管沒有發(fā)揮粗除塵的主要作用,是我廠除塵效果不好的主要原因。從文氏管的外形尺寸及噴嘴的噴水量上看,與原設(shè)計(jì)沒有太大的區(qū)別;從噴嘴上看,從2003年開始由于污環(huán)水質(zhì)不好,原設(shè)計(jì)的碗形噴嘴經(jīng)常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,后改為了螺旋噴嘴,噴射角度為120°,其位置沒有做任何改變,是一文除塵
10、效率降低的主要原因。用做圖法分析,原噴嘴與后改噴嘴在一級(jí)文氏管內(nèi)噴射角度及效果圖(圖3所示)。圖3 原噴嘴與后改噴嘴在一級(jí)文氏管內(nèi)噴射角度及效果圖比較從圖3可以看出,原噴嘴噴射后反射的交叉點(diǎn)在喉口處,能在喉口處形成水幕,同高速煙氣充分混合。而后改的螺旋噴嘴噴水反射后的交叉點(diǎn)在距喉口上方950mm處。我廠一級(jí)文氏管收縮角度的計(jì)算:上口直徑為:2368 mm下口直徑為:900 mm高度為:3447mm文氏管的收縮角:a=arctg(2368-900)/2/3447= arctg0.213=12°計(jì)算此處的截面面積:半徑增加:950*tga=950* tg12=950* 0.213=202
11、.35mm 此處半徑為:450+202.35=652.35mm則面積為:577.8*577.8*3.14=1.336m3通過此截面煙氣速度:114800/3600/1.336=31.9/1.336=23.9m/s煙氣在此與大量水滴接觸時(shí),由于沒有達(dá)到最大流速,所以不能很好的結(jié)合。通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在此處水對(duì)煙氣的阻力也比較小,。大量的含塵氣體只能靠二文進(jìn)行精除塵,增加了二文的負(fù)擔(dān),從統(tǒng)計(jì)表1中可以看出,二文的壓差也是比設(shè)計(jì)值高出很多。為驗(yàn)證我們的分析是否正確,于6月25日利用5#爐定修,對(duì)一文噴嘴位置進(jìn)行下移700mm,其噴射效果如圖4左圖所示,記錄數(shù)據(jù)如下:2009年6月25日,將5#爐一文噴嘴
12、的距離下移700mm。并將5#爐一級(jí)文氏管進(jìn)行清灰,測(cè)量值回到標(biāo)準(zhǔn)值57000。圖4 5#爐一文噴嘴的距離下移700mm噴射效果示意圖計(jì)算此處的截面面積,反射交匯點(diǎn)在距喉口343mm處,可計(jì)算出此處煙氣流速如下:半徑增加:343*tga=343* tg12=343* 0.213=73mm 此處半徑為:450+73=523mm則面積為:523*523*3.14=0.86m3通過此截面煙氣速度:114800/3600/0.86=31.9/0.86=37.1m/s表2 5#爐一文噴嘴位置下移后主要參數(shù)序號(hào)內(nèi)容實(shí)際結(jié)果6月25日設(shè)計(jì)值4D5D6D1溢流盆的水量M3/H71815415-172一文噴嘴的
13、水量M3/H138129150155-1803二文噴嘴的水量M3/H149148156150-1704總水量M3/H358358360305-3505總水量總壓力Mpa0.710.710.670.86一文壓差pa1767207021522500-30007二文壓差pa1492712807133878500-100008機(jī)前負(fù)壓Kpa15.518.316.614200-162009風(fēng)機(jī)流量M3/H55000570005400057400從6月25日改變噴嘴位置后,統(tǒng)計(jì)其主要參數(shù)如表2所示,可以看出一文壓差增大500Pa,二文壓差在R-D閥開度沒變的情況下,壓差下降2500Pa,下降幅度較大,說明
14、一文除塵能力在增強(qiáng),在二文前煙氣含塵量在減少。同樣的流速下,系統(tǒng)阻力也相對(duì)減少。因此,噴嘴下移是有效的,同我們的分析及理論是相符的。我們又嘗試改變噴嘴噴射角度來進(jìn)行試驗(yàn),通過作圖法可以看出,在700mm位置下90°噴嘴噴射效果比較理想,如圖4右圖所示。(2)二文矩形可調(diào)喉口R-D閥是精除塵設(shè)備,除塵精度高達(dá)99.9,因此其各項(xiàng)精度必需達(dá)到要求。長(zhǎng)期以來我廠的R-D閥翻板開度不合理,沒有明確規(guī)定其開度,致使煙氣量極難控制;且R-D閥通針長(zhǎng)時(shí)間不動(dòng)作,致使噴水孔堵塞,供水量不足,導(dǎo)致二文除塵效率低。下面對(duì)R-D閥進(jìn)行進(jìn)一步的分析。計(jì)算R-D閥翻板在不同開度時(shí)的煙氣流速: 90度時(shí),如圖5
15、左圖所示,測(cè)得翻板與側(cè)壁間最小距離為:209.5mm有效面積為:209.5*1300*2=544700氣體流速為:108500/3600/0.5447=55 m/s55度時(shí), 如圖5右圖,測(cè)得翻板與側(cè)壁間最小距離為99.4 mm有效面積為:99.4*1300*2=258440氣體流速為:108500/3600/0.258=116.6 m/s 57度時(shí),如圖6左圖所示,測(cè)得翻板與側(cè)壁間最小距離為108.8mm有效面積為:108.8*1300*2=282880氣體流速為:108500/3600/0.283=106.5 m/s 62度時(shí),如圖6右圖所示,測(cè)得翻板與側(cè)壁間最小距離為134.7mm有效面
16、積為:134.7*1300*2=350220氣體流速為:108500/3600/0.35=86 m/s65度時(shí),如圖7左圖所示,測(cè)得翻板與側(cè)壁間最小距離為147.5mm有效面積為:147.5*1300*2=383500氣體流速為:108500/3600/0.3835=78.5 m/s67度時(shí),如圖7右圖所示,測(cè)得翻板與側(cè)壁間最小距離為159mm有效面積為:159*1300*2=413400氣體流速為:108500/3600/0.4134=73 m/s根據(jù)計(jì)算結(jié)果,為保持煙氣在R-D閥喉口流速較大,以得到較大的除塵效率,宜將R-D閥定位在5562度。由于R-D閥是精除塵設(shè)備,除塵效率能達(dá)到99.
17、9%,因此其各項(xiàng)精度必需達(dá)到要求。按設(shè)計(jì)要求,R-D閥通針每爐要?jiǎng)幼饕淮?,保持足夠水量。圖5 R-D閥翻板開度90度和55度時(shí)示意圖圖6 R-D閥翻板開度57度和62度時(shí)示意圖圖7 R-D閥翻板開度65度和67度時(shí)示意圖(3)除一文噴嘴和二文R-D閥喉口外,90°彎頭脫水器(兩個(gè))和折流板脫水器也是文氏管除塵器的關(guān)鍵部位。90°彎頭脫水器的阻力損失為400Pa左右,其脫水效率為9095。而折流板脫水器起到精脫水的作用,其阻力損失較大,達(dá)到500Pa,折流板脫水器是通過各層擋板的阻擋作用,從而使氣水分離的一種脫水器,其工作原理(圖8右圖為折流板脫水器工作原理圖)為:當(dāng)含塵液滴
18、的氣體通過脫水裝置時(shí),液滴傾向于沿原來運(yùn)動(dòng)方向前進(jìn),和第一層擋板碰撞而被捕集;通過第一層擋板后,氣流分成“干區(qū)”和“濕區(qū)”,也有一些很小的液滴被蝸流帶進(jìn)“干區(qū)”。上層板和下層板的間距可以減少氣流阻力而損害效率,如間距加大較大,則阻力進(jìn)一步稍有減少,而脫水效率也略有下降。圖8 折流板脫水器示意圖和工作原理圖長(zhǎng)期以來,由于折流板脫水器結(jié)垢嚴(yán)重,尤其是在折流板脫水器的導(dǎo)流槽部位結(jié)垢嚴(yán)重,清理難度較大,沒有及時(shí)清理,致使折流板脫水器的精脫水作用沒有發(fā)揮出來,導(dǎo)致煙氣帶水嚴(yán)重。前期我們已經(jīng)對(duì)折流板脫水器進(jìn)行了改造,在折流板脫水器上部開方孔,并用法蘭孔蓋封閉,便于對(duì)折流板脫水器的導(dǎo)流槽部位進(jìn)行清垢工作,解
19、決了煙氣帶水嚴(yán)重的問題。(4)煙氣凈化系統(tǒng)主要設(shè)備及管道結(jié)垢嚴(yán)重(也是除塵效率低的后果),致使系統(tǒng)阻力大,無形中降低了除塵風(fēng)機(jī)的能力。如表3為煙氣凈化系統(tǒng)各部煙氣流量、壓力、溫度的原始設(shè)計(jì)參數(shù)。表3 煙氣凈化系統(tǒng)各部煙氣流量、壓力、溫度的原始設(shè)計(jì)參數(shù)項(xiàng)目煤氣流量(工況)(m3/h)煤氣溫度()煤氣壓力(Pa)阻力損失(Pa)爐口1600±2040余熱鍋爐出口257000950300一級(jí)固定文氏管入口25700095025003000出口11480072一級(jí)彎頭脫水器11480072400二級(jí)RD文氏管入口11480072850010000出口10850065二級(jí)彎頭脫水器108500
20、65400折流板脫水器10850065500文丘里流量計(jì)10670063400機(jī)前入口調(diào)節(jié)閥及管道106700631200D1850風(fēng)機(jī)入口10710063出口1071001500風(fēng)機(jī)全壓107740從表3可以得出主要的阻力損失有90°彎頭脫水器(兩個(gè))、一個(gè)折流板脫水器、文丘里流量計(jì)、機(jī)前入口調(diào)節(jié)閥及系統(tǒng)管道。除此之外,通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)機(jī)殼結(jié)垢嚴(yán)重對(duì)風(fēng)機(jī)的能力有很大的影響。2、主要改進(jìn)措施體現(xiàn)一文、二文除塵效率的主要參數(shù)是一文壓差和二文壓差,而決定一文壓差和二文壓差的主要因素如下:風(fēng)機(jī)吸力、R-D閥開度 煙氣流量 煙氣流速水泵 、噴嘴是否暢通 供水量 一文壓差噴嘴類型、位置、
21、布置 煙塵、水滴混合凝聚 風(fēng)機(jī)吸力、R-D閥開度 煙氣流量 煙氣流速 水泵、R-D閥通針定期清理 供水量 二文壓差通過對(duì)我廠影響除塵效率的原因分析以及影響一文壓差、二文壓差的主要因素的分析,主要對(duì)煙氣凈化系統(tǒng)從煙氣流速、供水量、一文噴嘴的位置、系統(tǒng)主要設(shè)備(R-D閥、折流板脫水器及系統(tǒng)管道)以及污環(huán)供水管道等幾方面進(jìn)行了以下的改進(jìn)措施:(1)將三座轉(zhuǎn)爐煙氣凈化系統(tǒng)的一文噴嘴下延700mm,將120°噴嘴改為90°噴嘴,使煙塵和水滴基本在喉口處匯集結(jié)合,以增大一文壓差,提高一文除塵效率。(2)通過5、6爐年修,調(diào)整一文與余熱鍋爐對(duì)中度、溢流盆水平度,增大總水量;下調(diào)溢流盆水量
22、,增大一文、二文水量,提高一文、二文除塵效率。(3)規(guī)定R-D閥翻板開度在5562度之間,以得到較大的煙氣流速;并且R-D閥通針定期(8小時(shí))動(dòng)作一次,人工轉(zhuǎn)動(dòng)通針,保持噴嘴暢通,保證二文水量。(4)定期(每次定修)高壓清洗折流板脫水器、文丘里流量計(jì)、風(fēng)機(jī)機(jī)殼、污環(huán)供水管道,減小系統(tǒng)阻力,保證風(fēng)機(jī)吸力和總水量。四、系統(tǒng)的綜合治理綜合煙氣凈化系統(tǒng)以及和煙氣凈化系統(tǒng)密切相關(guān)的各個(gè)系統(tǒng),包括一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、二次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、煤氣回收系統(tǒng)和污環(huán)水處理系統(tǒng),綜合調(diào)整各部參數(shù),提高除塵效率,提高綜合效益。(1)在保證一次除塵風(fēng)機(jī)電機(jī)電流不超過允許最大值的情況下,提高風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、增大風(fēng)機(jī)吸力,并且可以盡量開大R-D閥開度,以提高煙氣量,這樣可以同時(shí)提高一文和二文的除塵效率。(2)供水量方面,在考慮水泵能力和污環(huán)水處理能力的情況下,增大供水量,以提高水氣比;并定期對(duì)污環(huán)供水管道、一文噴嘴、R-D閥進(jìn)行高壓清洗和清泥,保持足夠的水量,以提高除塵效率。(3)從降低一次除塵系統(tǒng)各部位(不包括一文、二文喉口)的阻力損失來考慮,主要的阻力損失有兩個(gè)90°彎頭脫水器、一個(gè)折流板脫水器、文
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