隧洞滲漏綜合分析_第1頁
隧洞滲漏綜合分析_第2頁
隧洞滲漏綜合分析_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、隧洞滲漏綜合分析1工程概況xxx水庫位于壩址以上河道長90.4km,控制流域面積1876km2,水庫總庫容1.13億m3,興 利庫容0.71億m3,死庫容0.23億m3,是一座以防洪為主,結合灌溉、發(fā)電等綜合利用的 大(2)型年調節(jié)水庫。水庫大壩原設計防洪標準為100年一遇洪水設計,1000年一遇洪水 校核,正常蓄水位836.6m,設計洪水位837.5m,校核洪水位840.3m。xxx水庫樞紐工程由 大壩、溢洪道、泄洪供水發(fā)電隧洞及水電站等建筑物組成。泄洪供水發(fā)電隧洞位于水庫右岸,內徑5m,洞長550m,進口底高程803.77m,出口底高程 798.25m,設計泄量278m3/s,校核泄量29

2、3m3/s。隧洞洞身從砂頁巖組成的單斜巖層中穿過, 巖層走向NE65,傾向SE,傾角1617,巖層傾向與隧洞軸線方向夾角23,有三 組高傾角張開節(jié)理,有6條正斷層橫切洞身,斷層斷距0.5m1m。隧洞上覆巖體厚度大部 分在30m左右,在0+440以后巖體覆蓋層厚度減薄,最薄處僅10m左右。2隧洞存在的問題洞身原設計170#鋼筋砼襯砌,厚50cm。砼澆筑采用6cm預制砼板作模板,邊、底拱為砼澆 筑,部分砼采用人工震搗,頂拱為預埋骨料壓力灌漿。從隧洞多年來的運行情況看,漏水非 常嚴重,雖經多次灌漿處理,但效果不佳。1979年12月關閘停水期間進洞檢查發(fā)現有20 處漏水,1984年6月進洞檢查發(fā)現裂縫

3、24條,流水孔26個,木樁腐爛孔8個,全段均有 漏水現象。另據水總“xxx水庫輸水隧洞施工總結” (1970年)中記載,對澆筑的砼28 天齡期強度測定分析后,實際上砼標號只達到100#,又1965年對洞身0+4800+530段加 鋼筋噴砂漿加固時,在鑿除預制砼模板后發(fā)現邊拱砼不密實,有蜂窩麻面現象,其面積占這 段邊拱總面積的14.5%,可見洞身襯砌質量之低。3隧洞滲漏分析建庫以來,分別在不同時期,在水庫大壩右岸共埋設了49個滲流測壓管,到目前為止有30 個測壓管正常觀測,其余報廢。對隧洞附近的右岸測壓管多年觀測資料進行整理分析,得出部分測壓管水位過程曲線、庫水 位管水位相關曲線及管水位等水位圖

4、。1)管水位過程分析考慮到1995年的庫水位相對較高,觀測資料也較全,故采用1995年的資料系列,對完好的 觀測管繪制水位過程線,從測壓管水位過程線可以看出,除個別點靈敏度較差外,其余的管 水位過程線都不同程度地反映了與庫水位的相關性,滯后時間較短,幾乎與庫水位同步升降。 考慮測壓管位置、埋設高程不同而滲徑不同,從而滲水壓力不同的因素后,管水位過程線說 明了隧洞有滲漏現象存在。2)回歸分析測壓管水頭的大小與庫水位、滲徑長度、材料的滲透性等因素有關。本次回歸分析,不考慮 時效、溫度等,對部分測壓管作管水位與庫水位的線性相關關系,即點繪hH相關圖,按 相關方程h=bXH+a作直線相關,從中可以看出

5、,除個別測管(右6、右補9、右21)外, 相關性都較好。管水位與庫水位相關關系成果表表1觀測管相關方程相關系數R右 2 y=0.5973x+300.19 0.802右 3 y=0.3113x+535.24 0.834右 6 y=1.1455x-162.81 0.426右補 9 y=1.8744x-749.97 0.598右 16 y=1.9482x-809.64 0.829右 17 y=1.5898x-518.33 0.962右 18 y=0.6945x+240.90 0.922右 20 y=0.2991x+554.29 0.802右 23 y=0.9678x+2.15 0.861右 25 y

6、=1.0071x-34.14 0.939由相關關系可得出水庫在正常高水位(836.6m)時,管水位預報值如表2。正常高水位時的管水位表表2觀測管右2右3右16右17右18右20右23右25管水位(m) 799.89 795.67 820.22 811.70 821.92 804.52 811.81 808.40正常高水位時的管水位表明,除右2、右3兩個觀測管外(此兩點在壩體范圍,距滑坡體較 遠),其余管水位接近滑坡體滑動底面高程范圍,對滑坡體穩(wěn)定不利。3)測壓管等水位線分析對1993年(最高庫水位835.93m)和1995年(最高庫水位836.55m)兩年分別作了最高管 水位等水位線圖。兩年的

7、等水位線圖總趨勢是一致的,靠近洞身一側為高水位線,靠近壩體 下游一側為低水位線,說明滲水有由洞身流向壩體下游右側的趨勢,且在等水位線中部有兩 個明顯的凹溝,這一點更證實了洞身存在明顯的滲漏點。4隧洞襯砌結構復核計算隧洞洞身為0+0370+530m段,長493m,內徑5m,襯砌厚度0.5m,隧洞底坡,0+037 0+440m 段為 1/110,0+0370+440m 段為 1/45。1)原隧洞襯砌設計原隧洞洞身鋼筋砼襯砌按允許砼裂縫計算強度,再按不允許砼裂縫計算應力校核砼抗裂性, 并要求抗裂安全系數大于1。隧洞內徑5m,襯砌厚度0.5m,鋼筋砼標號170#,巖石堅固系 數f=3.5,彈性抗力系數

8、K=6Mpa,洞身設計以主支洞交叉的0+411.1m處斷面作為計算標準 斷面,按考慮彈性抗力和不考慮彈性抗力兩種情況計算,計算中,均勻內水壓力38.2m,溫 度應力取相當于4.0m水頭的內水壓力,電站水錘壓力4.6m,回填灌漿壓力0.2Mpa。計算 結果,配筋率均小于最小配筋率0.25%,砼最大拉應力為1.67Mpa,最小抗裂安全系數為 1.012。2)隧洞襯砌復核計算依據現行水工隧洞設計規(guī)范(SD134-84)試行,結合本工程情況,隧洞襯砌可按限裂設 計進行復核計算。仍采用主支洞交叉的0+411.1m處斷面為標準斷面,計算荷載有:內水 壓力:正常蓄水位836.6m;外水壓力:采用地下水位線以

9、下的水柱高乘以相應的折減系 數的方法,估算作用在襯砌外緣的地下水壓力,折減系數8取00.4,在與內水荷載組合時 P取0,根據埋設的孔壓管觀測資料繪制的地下等水位線,在0+411.1m處地下水位為815m; 襯砌自重;山巖壓力,圍巖力學指標同前;灌漿壓力按0.2Mpa計;電站水擊壓力, 依據我院1986年1月編制的xxx水庫加固改造工程初步設計報告,取為8.92m。由于砼澆筑質量差,本次復核計算中,砼標號按100#考慮,并計算考慮圍巖彈性抗力和不 考慮圍巖彈性抗力兩種情況。經復核計算,原襯砌內、外層配置5? 1622的鋼筋滿足要求,其砼應力和裂縫寬度見表3。隧洞襯砌砼應力及裂縫計算成果表表3截面

10、考慮圍巖彈性抗力不考慮圍巖彈性抗力砼未開裂砼開裂O i(Mpa) O o (Mpa) fmax(mm) fmax(mm)? =0 1.486 0.879 0.099 0.237? =n /4 1.211 1.040 0.088 0.225? =n /2 1.069 0.915 0.074 0.206? =3n /4 1.064 0.919 0.065 0.201q =n 1.329 0.639 0.063 0.199注:表中為O i砼內緣應力,O o為砼外緣應力,fmax為砼裂縫寬度。根據規(guī)范要求,100#砼允許拉應力為0.83Mpa,限裂設計時,最大計算裂縫寬度不應超過 0.20.3mm,按

11、隧洞所處的工作條件,上部山體有滑坡體,最大裂縫寬度的允許值可采用 0.2mm。復核計算表明,砼不滿足抗裂要求,在考慮了圍巖彈性抗力情況下,最大裂縫寬度 不超過0.2mm,但在不考慮圍巖彈性抗力情況下,最大裂縫寬度基本都超過0.2mm,考慮 在樁號0+440.0m以后,上覆巖體厚度只有10m左右,且整個隧洞在砼澆筑時頂拱為預埋骨 料,砼澆筑質量差,存在薄弱部位,故以不考慮圍巖彈性抗力情況為宜。因此原鋼筋砼襯砌 不滿足裂縫開展寬度的要求。1)從觀測資料分析中,證實洞身存在滲漏問題。由于洞身滲漏問題的存在,將影響到隧洞 頂部的滑坡體穩(wěn)定性,從而影響到隧洞本身的安全。2)洞身襯砌強度經復核計算不滿足裂縫開展寬度的要求,且襯砌砼頂拱預埋骨料壓力

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論