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文檔簡介
1、 河南煤化焦作煤業(yè)(集團)合晶科技有限責(zé)任公司QC小組材料降低還原單耗 單 位:焦作煤業(yè)(集團)合晶科技有限責(zé)任公司小組名稱:還原車間QC小組2011年4月19日降低還原單耗一.小組簡述 加壓還原能夠有效的降低多晶硅電量的單耗,是響應(yīng)國家保護環(huán)境號召的新興節(jié)能減排項目。由于原設(shè)計工藝流程造成還原電耗較高,硅棒生長周期過長,增加了生產(chǎn)成本。還原車間QC小組本著“攻克難題,提高效益”的宗旨,以解決生產(chǎn)難題為目的進行活動,為企業(yè)發(fā)展做出貢獻。活動小組課題及成員情況如下:小組名稱還原車間QC小組成立時間2010年10月課題類型現(xiàn)場型本次活動時間2010年10月1日2011年2月28日注冊時間注冊號活動
2、次數(shù)5近一兩年來完成的課題名稱優(yōu)化還原工藝,提高硅棒產(chǎn)量活動周期1次/月姓 名性別文化程度組內(nèi)分工職 務(wù)馮軍強男專科組長主任李利潮男碩士組員副主任史小衛(wèi)男大專組員副主任王方男本科組員副主任武曉男碩士組員技術(shù)員龐小才男組員技術(shù)員孫媛越男組員機修組長二.系統(tǒng)簡介目前國際上多晶硅生產(chǎn)工藝主要有改良西門子法和硅烷法,其中70以上采用改良西門子法。改良西門子法能兼容電子級和太陽能級多晶硅的生產(chǎn),有技術(shù)成熟、適合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)等特點,目前是國內(nèi)外成熟、穩(wěn)定、安全、可靠、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的多晶硅生產(chǎn)工藝,是目前多晶硅生產(chǎn)普遍采用的首選工藝。公司目前采用該工藝,高純氫氣和精餾提純的高純?nèi)葰涔璋催m宜的摩爾配比進入還原
3、爐,在硅芯發(fā)熱體表面上沉積,生長多晶硅,得到產(chǎn)品。還原爐尾氣經(jīng)干法回收得到三氯氫硅和四氯化硅混合液、氯化氫氣體以及氫氣。分離的氯化氫經(jīng)降膜吸收器吸收成為副產(chǎn)品鹽酸。降膜吸收后的尾氣經(jīng)噴淋水洗塔水洗后達標(biāo)排空。氫氣返回還原爐生產(chǎn)多晶硅。還原工藝流程圖三.選題理由1、多晶硅生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)每公斤多晶硅的綜合耗電量在120千瓦時-150千瓦時之間,而我公司多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的平均水平超過 200千瓦時,而電耗恰恰是多晶硅生產(chǎn)成本中最主要的部分。2、多晶硅的價格售價持續(xù)下降,從高峰時的每公斤400美元掉到目前約70美元的水平。3、市場競爭激烈,國內(nèi)在建或擬建的多晶硅項目劇增。為此,QC小組決定以加壓還原,降低
4、多晶硅單耗為活動課題。增加產(chǎn)量,提高管理2010年1至9月份平均每爐產(chǎn)量29.31t,電耗達到171度/Kg生產(chǎn)現(xiàn)狀小組選題控本降耗,節(jié)約增效增加還原爐反應(yīng)溫度,提高單產(chǎn),降低電耗四現(xiàn)狀調(diào)查調(diào)查1 現(xiàn)狀調(diào)查總結(jié):通過統(tǒng)計分析如下表所示,可知3-9月份還原爐平均每月產(chǎn)量29.31t,平均還原爐電耗171度/Kg。通過加壓還原工藝改造,可以大幅提高還原爐產(chǎn)量,降低還原爐電耗,因此我小組的工作要從這方面下手開展原因分析。3月9月還原爐生產(chǎn)情況月份項目3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份產(chǎn)量(Kg)3140036525.1432343.4925559.0518807.3429935.413060
5、7.22電耗(kwh/kg)156150.4161140.7251191.4182.73通過對2010年3至9月份電耗及單臺爐的產(chǎn)量數(shù)據(jù)進行分別統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)各月電耗均在140KWH/Kg,每月多晶硅產(chǎn)量在32t左右,最高的產(chǎn)量也就達到36t左右,對于同行業(yè)還處于較高的能耗上,還有較大的降耗空間。如圖所示:調(diào)查2 從2010年3月份至9月份生產(chǎn)情況來看每噸多晶硅需三氯氫硅大概是在22t,電耗17萬度。三氯氫硅的消耗量上基本上沒有太多的節(jié)省空間,其次就是電耗了,電耗在生產(chǎn)成本中占據(jù)較大比重也是有較大的壓縮空間。五目標(biāo)值確認(rèn)1、通過動態(tài)調(diào)整還原爐進爐的三氯氫硅氣量,并根據(jù)硅棒的表面反應(yīng)最佳溫度1050
6、-1080來及時調(diào)整硅棒升溫電流的幅度,確保硅棒表面的單質(zhì)硅能夠?qū)崿F(xiàn)沉積速率最大化,單位時間內(nèi)及單位用電量的前提下,能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)量與投入的合理性。關(guān)鍵技術(shù)是:突破常規(guī)進料量,加大進料量;通過技術(shù)改造,由常壓還原改為加壓還原,將生長周期縮短為10天;改變硅棒的生長周期;延長硅芯高度,努力實現(xiàn)單爐產(chǎn)量的提高。改變停爐操作方法,縮短停爐時間,降低電耗。2、加大進料量的比例。將進入還原爐的三氯氫硅量提高到2000 m³/h以上。硅棒表面單位時間內(nèi)接觸到的三氯氫硅總量增大了,單位時間內(nèi)的沉積速率也會有所增加。3、通過技術(shù)改造,在尾氣總管上加裝氣動閥、在供料方式上增加加壓供料輸送泵等具體工藝管道改
7、造。由常壓還原改為加壓還原,以改變硅棒的生長周期。目前硅棒生長周期為12.5天,由于沉積速率與進料量的供需矛盾不但不能充分體現(xiàn)產(chǎn)量效果,反而造成還原爐直接電耗的增加。將生長周期縮短為10天,可以緩和沉積速率與進料量之間的供需矛盾,同時由于生長周期的縮短,單爐電耗大大下降。4、延長硅芯高度,努力實現(xiàn)單爐產(chǎn)量。目前硅芯長度為2100毫米,現(xiàn)將硅芯長度增加50毫米,硅棒的表面積有效增加,也有效增加了硅的沉積比表面積,單爐產(chǎn)量增加40公斤,單耗相對降低了2度。六原因分析1、揮發(fā)器參數(shù)設(shè)置不合理,壓力、溫度設(shè)置比例與實際運行數(shù)據(jù)出入大2、硅芯長度不夠,沒有達到還原爐的設(shè)計要求,有加高的空間3、系統(tǒng)運行壓
8、力有待進一步提高4、加量方式不合理5、人員責(zé)任心不足,忽視對產(chǎn)量、消耗情況的觀察和控制六.要因確認(rèn)確認(rèn)一、揮發(fā)器參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)運行壓力有待進一步提高確認(rèn)方法:通過揮發(fā)器調(diào)整壓力和溫度后消耗的SiHCl3量,結(jié)合每臺還原爐的總氣量,計算出揮發(fā)器的比例確認(rèn)依據(jù):揮發(fā)器SiHCl3累計流量計及每臺還原爐的混合氣流量計調(diào)查結(jié)果:通過計算不同條件下的耗量,確定揮發(fā)器的氫氣與SiHCl3的比例確認(rèn)人:李利潮確認(rèn)時間:2010年10月20日結(jié)論:要因確認(rèn)二、人員責(zé)任心不足,忽視對產(chǎn)量、消耗情況的觀察和控制加量方式不合理確認(rèn)方法:通過對比不同班次的產(chǎn)量、電耗情況,找出差距及控制的方法確認(rèn)依據(jù):每臺還原爐出爐后的
9、產(chǎn)量及電量調(diào)查結(jié)果:人員責(zé)任心及控制情況對產(chǎn)量影響極大結(jié)論:要因確認(rèn)人:馮軍強確認(rèn)時間:2010年10月15日確認(rèn)三、硅芯長度不夠,沒有達到還原爐的設(shè)計要求,有加高的空間確認(rèn)方法:還原爐的設(shè)計圖紙及實際規(guī)格確認(rèn)依據(jù):還原爐的設(shè)計圖紙及實際規(guī)格調(diào)查結(jié)果:目前硅芯長度在2.1m,仍有進一步提升的空間確認(rèn)人:武曉確認(rèn)時間:2010年10月5日結(jié)論:要因七制定對策根據(jù)以上主要原因,小組成員制定出可行的對策措施,見對策表。序號項目對策措施目標(biāo)責(zé)任人地點完成時間1揮發(fā)器參數(shù)設(shè)置調(diào)整揮發(fā)器參數(shù)增加蒸汽加熱,提高溫度調(diào)整揮發(fā)器比例在3:1左右孫援越、陳國營8米層2010.10.312系統(tǒng)運行壓力提高壓力增加氫
10、壓機出口壓力及增加加壓工藝管線還原爐運行壓力達到1.8Kg左右李利潮、武曉、孫援越夾層、13米層2010.10.313人員責(zé)任心加強管理增加考核政策,還原爐實行班組分包政策提高人員責(zé)任心馮軍強還原2010.10.154硅芯長度不夠增加硅芯高度硅芯拉制長度增加,達到要求高度延長至2.15m史小衛(wèi)、王方硅芯、出裝爐2010.10.105加量方式調(diào)整加料方式加料的操作放到班組人員根據(jù)還原爐運行時間加料各班組還原2010.10.20制表:史小衛(wèi) 日期:2010年10月20日八.效果檢查效果1和活動前產(chǎn)量相比活動后每月的產(chǎn)量在穩(wěn)步的上升,最終穩(wěn)定在一個較高的水平上。不同月份產(chǎn)量的變化圖效果2和活動前單耗
11、相比較活動后的還原爐的單耗有了較為明顯的降低大大降低生產(chǎn)的成本。不同月份單耗變化圖效果3和活動前沉積速度相比較,活動后的多晶硅硅棒的沉積速度有了較為明顯的提高,加快的硅棒的生長,提高的原料的一次轉(zhuǎn)化率,縮短的硅棒的生長周期,從另一個方面又節(jié)約的成本。不同月份沉積速度的變化圖從上圖可以看出,經(jīng)過小組對策的成功實施,每月的產(chǎn)量在不斷的增加,相反的電耗在逐步的降低,多晶硅棒的沉積速度也在不斷的增加,這樣達到的小組活動的目標(biāo)既節(jié)約了成本同時又增加了產(chǎn)量為公司為職工創(chuàng)造出更高的價值。結(jié)論:通過采取相應(yīng)的措施,已經(jīng)達到了預(yù)期的目的經(jīng)濟效益: 通過對還原爐運行活動的對比, 每月可以提高產(chǎn)量10t,增加產(chǎn)值700萬元,電耗的降低可以每月節(jié)電約134萬度左右。綜合效益:此次QC課題的成功完成,有效的解決了現(xiàn)場存在的實際問題,提高了運行人員發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力,對QC知
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