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文檔簡(jiǎn)介
1、選煤廠“跑、冒、滴、漏”專項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn)“跑、冒、滴、漏”是每個(gè)選煤廠運(yùn)行初期的共性問(wèn)題,也是制約正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素之一。為徹底解決這一問(wèn)題,我選煤廠大膽創(chuàng)新工作模式,創(chuàng)造性的開(kāi)展工作,對(duì)全廠進(jìn)行了大范圍的改造,有效治理了跑冒滴漏現(xiàn)象。 一、采取的主要技術(shù)措施要基本消除廠內(nèi)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,必須要消除一切可以消除的滴漏、噴濺、跑冒現(xiàn)象。為此,選煤廠制定了從每臺(tái)設(shè)備、每條管路入手,全方位、大縱深開(kāi)展此項(xiàng)工作的戰(zhàn)略。為使治理工作的快速推進(jìn),該廠實(shí)施增加隊(duì)伍、多點(diǎn)開(kāi)花、齊頭并進(jìn)的戰(zhàn)術(shù)。(1)成立專項(xiàng)整改小組選煤廠成立“跑、冒、滴、漏”專項(xiàng)治理整改小組,為使在治理過(guò)程中,各項(xiàng)改造更合理,不
2、至于影響安全生產(chǎn),小組成員由機(jī)械、選煤、電氣、管路等技術(shù)人員組成,對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行統(tǒng)籌管理,科學(xué)規(guī)劃。對(duì)各個(gè)改造點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查分析,確定在“跑、冒、滴、漏”治理過(guò)程中管路及設(shè)備的改造更合理,更具有長(zhǎng)遠(yuǎn)性。實(shí)行動(dòng)態(tài)檢測(cè)、靜態(tài)論證、方案統(tǒng)審、綜合治理的工作方法,(2)定人定片、專人排查,統(tǒng)一部署選煤廠的工藝流程長(zhǎng),設(shè)備數(shù)量多,“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的設(shè)備及管路隨處可見(jiàn),給治理工作帶來(lái)了很大困難。因此,在治理過(guò)程中,難免會(huì)因?yàn)閰^(qū)域大、持久戰(zhàn)等原因,造成治理工作落不到實(shí)處,不能預(yù)期完成整改工作。為此,該廠實(shí)行區(qū)域劃分、落實(shí)到人的制度。開(kāi)展“定人定片,上下結(jié)合、群查群防”的宣傳活動(dòng),并落到實(shí)處。專人負(fù)責(zé)跟
3、蹤落實(shí)“跑、冒、滴、漏”整改進(jìn)度,每天專職人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)車間所有區(qū)域進(jìn)行檢查。每天各區(qū)域負(fù)責(zé)人對(duì)自身每天處理的漏點(diǎn)項(xiàng)目在班會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)。(3)統(tǒng)籌考慮,合理解決矛盾跑冒滴漏是一項(xiàng)降低成本的有效手段,但針對(duì)生產(chǎn)實(shí)際情況,廠內(nèi)部分運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備要做到完全不漏難度過(guò)大,因此,若因輕微滲漏就更換其設(shè)備配件,會(huì)對(duì)設(shè)備造成很大傷害,得不償失。如此類問(wèn)題,由整改小組指導(dǎo)制作接漏盒進(jìn)行引流,以達(dá)到暫時(shí)緩解漏點(diǎn)亂流的情況。二、具體“跑、冒、滴、漏”治理的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)(1)將渣漿泵軸封水與油箱冷卻水循環(huán)使用該廠主洗車間一層共有渣漿泵34臺(tái),采用機(jī)械密封的渣漿泵12臺(tái),采用盤根密封的22臺(tái)。34臺(tái)渣漿泵的軸封水和冷卻水分別采
4、用單獨(dú)管路從總水管引水,其冷卻水都直接排放至地面。采用盤根密封的渣漿泵軸封水直接沿軸向進(jìn)入泵蝸殼內(nèi)部,不會(huì)排放到地面。只需將冷卻水出口用管路采用地溝敷設(shè)方式引入排水溝即可。在地面與冷卻水出口之間加試驗(yàn)閥門(方便檢查)。而采用機(jī)械密封的渣漿泵,其軸封水直接排放至地面,使地面積水增多。對(duì)美化亮化后的地面造成很大影響,會(huì)使地面因積水過(guò)多而提前損壞。若將軸封水出水口直接用管路引致排水溝,在渣漿泵地基之上會(huì)有兩條大約500-700mm左右的兩條管路,會(huì)直接影響維修且不美觀。經(jīng)多次觀察研究,機(jī)械密封的出水與進(jìn)水的水質(zhì)相當(dāng),溫度為常溫,流速相近,符合油箱冷卻水的需求,且軸封水外排出口與冷卻水進(jìn)水口距離近。因
5、此,該廠將軸封水出口與冷卻水相接,中間加試驗(yàn)閥門(方便檢查軸封水使用情況),再將冷卻水出口用管路引致排水溝,地面與泵冷卻水出口之間加試驗(yàn)閥門。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)改造實(shí)用后,使用良好。(2)增加除塵采集點(diǎn)該廠投入生產(chǎn)后,發(fā)現(xiàn)設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中,向空氣中排放大量的煤塵。使廠內(nèi)空氣灰塵及煤塵含量大,工作環(huán)境惡劣,給職工和安全生產(chǎn)帶來(lái)巨大威脅。經(jīng)多次現(xiàn)場(chǎng)觀察和研究,排放煤塵點(diǎn)主要有:皮帶和刮板落料點(diǎn)附近;1309與1310雙層篩篩上物料進(jìn)入破碎機(jī)破碎時(shí)篩子出料溜槽上方;原煤分級(jí)篩入料及篩上物出料點(diǎn)。為此,該廠主廠房由原來(lái)的5臺(tái)除塵設(shè)備增加至11臺(tái),增大抽風(fēng)量。在皮帶、刮板的落料點(diǎn)前后延長(zhǎng)護(hù)罩,將篩子入料和出料口密封
6、并加上煤塵采集口。將原來(lái)的除塵管頭由圓形改為帶角度的長(zhǎng)方形,根據(jù)落料量和皮帶速度、煤塵大小來(lái)計(jì)算煤塵采集口的尺寸和抽風(fēng)量。原兩條除塵管路碰接處采用三通或在拐彎處直接焊接成直角,煤塵在拐彎處存在積留現(xiàn)象,除塵效果不好。該廠將兩條管路單獨(dú)進(jìn)行圓滑過(guò)度,錯(cuò)過(guò)拐彎點(diǎn),在總管的直管路上切線碰接,使煤塵的抽排走向更為順暢。經(jīng)以上改造后,該廠內(nèi)崗位司機(jī)可摘下口罩進(jìn)行作業(yè),極大的改善了工作環(huán)境。(3)處理振動(dòng)設(shè)備啟動(dòng)瞬間的揚(yáng)塵現(xiàn)象在生產(chǎn)過(guò)程中,空氣中30%左右的煤塵來(lái)源于設(shè)備啟動(dòng)瞬間,主要是由于設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中物料外濺,干燥后,在設(shè)備啟動(dòng)瞬間將干燥煤塵蕩起所致。主要的物料外濺點(diǎn)有:篩子機(jī)體與溜槽中間大約100m
7、m左右的空隙;煤泥離心機(jī)下料溜槽與機(jī)體中間的空隙;弧形篩側(cè)邊及篩板上方。對(duì)于此項(xiàng)問(wèn)題,無(wú)法用水直接沖洗(額外增加產(chǎn)品水分,對(duì)生產(chǎn)不利),且不能全部封閉,因地方過(guò)小也不可加除塵設(shè)施。對(duì)此,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)研究決定,將篩子溜槽兩邊加高大約150mm,并在用尼龍皮帶(廢棄尼龍皮帶切割而成)將其封閉,使物料不外濺。煤泥離心機(jī)機(jī)體與溜槽之間的空隙,同樣用尼龍皮帶或帆布皮帶封閉,并在溜槽旁開(kāi)帶蓋的觀察孔。對(duì)于弧形篩,將其側(cè)邊溜槽邊緣加高約600mm,將弧形篩下料溜槽與機(jī)體之間的擋煤皮加寬和加長(zhǎng),傾斜放置,再將擋煤皮用螺栓與溜槽活性聯(lián)接,便于更換。改造完成后,使用效果良好,振動(dòng)設(shè)備的物料外濺及煤塵問(wèn)題得到了有效的解決
8、。(4)合理封閉物料外濺點(diǎn)在生產(chǎn)過(guò)程中,各煤泥水桶、介質(zhì)桶、稀介桶和磁尾桶的入料沖擊篦子,使物料濺向桶外,對(duì)環(huán)境衛(wèi)生帶來(lái)額外壓力,且對(duì)下方電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)安全隱患。為此,該廠將桶加上蓋板,且給入料管管頭套上圓形蓋板,裝設(shè)液位計(jì)和留觀察口,有效的解決了此項(xiàng)問(wèn)題。三、治理后的效果經(jīng)過(guò)對(duì)設(shè)備、管路、煤泥桶等跑冒滴漏的治理,地面上的水及煤泥得到有效的控制,設(shè)備啟動(dòng)時(shí)所蕩起的煤塵減少。設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,皮帶、刮板落料點(diǎn)附近的灰塵及煤塵銳減。使清掃衛(wèi)生的強(qiáng)度明顯降低。改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,減少了現(xiàn)場(chǎng)工作量,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,保障了職工身心健康,提高了工作效率。間接地保護(hù)了因沖洗水過(guò)多而造成損壞的電氣設(shè)備,保
9、證了正常的生產(chǎn)。四、效益分析(1)經(jīng)濟(jì)效益1、直接損失沒(méi)有治理前,該廠因設(shè)備及管路的跑冒滴漏平均每月引起電氣設(shè)備故障2起左右,每次影響時(shí)間平均約2小時(shí)。假設(shè)按該廠每天平均入洗原煤4萬(wàn)噸,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間16小時(shí)來(lái)計(jì)算,則每小時(shí)入洗原煤為 40000÷16=2500噸因跑冒滴漏引起的月影響時(shí)間為4小時(shí),每噸原煤按最低400元計(jì)算每月?lián)p失 2500×4×400= 400萬(wàn)元2、間接損失因廠內(nèi)設(shè)備及管路的跑冒滴漏,時(shí)廠內(nèi)衛(wèi)生條件極差,主洗車間要增加打掃衛(wèi)生人員30名(兩班倒),每人月工資按1500元計(jì)算每月廠要支付工資:1500×30=45000元(2)社會(huì)效益因跑冒滴漏,使廠內(nèi)工作環(huán)境惡劣,對(duì)職工身體造成極大傷害,對(duì)安全工作帶來(lái)很大隱患。清掃衛(wèi)生的工作量增加,職工的勞動(dòng)強(qiáng)度增大。沖洗水需求量也隨之加大,造成水資源的浪費(fèi)。沖洗水進(jìn)入煤泥水系統(tǒng),給生產(chǎn)系統(tǒng)額外增加壓力,不利于生產(chǎn)的穩(wěn)定性。五、推廣應(yīng)用及前景 選煤廠通過(guò)對(duì)廠內(nèi)“跑、冒、滴、漏”的治理,改善了工作環(huán)境,減少了
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