硅鐵礦熱爐余熱發(fā)電優(yōu)化設(shè)計、運行分析及建議4300字_第1頁
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1、硅鐵礦熱爐余熱發(fā)電優(yōu)化設(shè)計、運行分析及建議4300字 摘 要:礦熱爐消費工藝中,會消耗大量的電能,而排放大量的廢氣余熱,其熱量約占系統(tǒng)總能耗量的40%左右,進一步充分利用這些中、低品位的余熱是節(jié)能降耗、減少溫室氣體排放的關(guān)鍵。 關(guān)鍵詞:礦熱爐;余熱發(fā)電;優(yōu)化設(shè)計;分析;建議引言寧夏昌茂祥冶煉現(xiàn)有2臺36MVA硅鐵礦熱爐,礦熱爐投產(chǎn)時并未設(shè)置余熱發(fā)電設(shè)施,北京動力源公司作為投資方,以EMC方式運作余熱發(fā)電設(shè)施工程,委托我公司進展設(shè)計。筆者作為本工程的工程經(jīng)理及工藝專業(yè)負責人參與了本工程的設(shè)計工作。本文介紹了寧夏工程余熱回收設(shè)施的主要配置、主機設(shè)備、工藝流程等設(shè)計內(nèi)容,并在一定根底上對工程進展了大

2、量的優(yōu)化及創(chuàng)新。通過實際運行情況,對設(shè)計及運行中出現(xiàn)的問題進展了相應(yīng)的分析和建議,為今后類似工程的設(shè)計提供了經(jīng)歷。建議礦熱爐企業(yè)建立時同時配建余熱發(fā)電設(shè)施或者預(yù)留發(fā)電設(shè)施占地,優(yōu)化余熱發(fā)電設(shè)施的相關(guān)設(shè)計,使之發(fā)揮最大的效能,可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益,為企業(yè)的節(jié)能減排做出更大的奉獻。1緒論礦熱爐消費工藝中,會消耗大量的電能,而排放大量的廢氣余熱,其熱量約占系統(tǒng)總能耗量的40%左右,進一步充分利用這些中、低品位的余熱是節(jié)能降耗、減少溫室氣體排放的關(guān)鍵。寧夏昌茂祥冶煉現(xiàn)有2臺36MVA硅鐵礦熱爐,礦熱爐投產(chǎn)時并未設(shè)置余熱發(fā)電設(shè)施,北京動力源公司作為投資方,以EMC方式運作余熱發(fā)電設(shè)施工程,委托

3、我公司進展設(shè)計。筆者作為本工程的工程經(jīng)理及工藝專業(yè)負責人參與了本工程的設(shè)計工作。本著回收最大化的目的,結(jié)合煙氣流量、溫度等實際參數(shù),并在設(shè)計過程中進展了大量的優(yōu)化及創(chuàng)新,最終使本工程成為了礦熱爐行業(yè)余熱發(fā)電方面一個極為成功的范例。工程投產(chǎn)后,運行穩(wěn)定,回收電能約10%,產(chǎn)生了大量的經(jīng)濟效益和社會效益,證明了在硅鐵、錳鐵、鎳鐵等礦熱爐冶煉企業(yè)設(shè)置余熱發(fā)電設(shè)施是可行的,也是必要的。本文也對運行后所遇到問題進展了分析,并提出了相應(yīng)的建議,以期對以后類似的工程提供經(jīng)歷。1寧夏昌茂祥硅鐵礦熱爐余熱發(fā)電設(shè)施1.1硅鐵礦熱爐工藝流程及可利用余熱概況硅鐵消費以硅石、蘭炭和鋼屑為主要原料,按照工藝給定的比例進展

4、計量、混料后,布入爐內(nèi)。在半密閉礦熱爐冶煉硅鐵中,每復(fù)原一個Si,生成二個CO,生成的一氧化碳在料面與混入的空氣燃燒,形成高溫煙氣。寧夏昌茂祥冶煉現(xiàn)有2臺36MVA硅鐵礦熱爐,可利用本工程2臺礦熱爐的高溫煙氣作?橛噯確縟仍礎(chǔ)?煙氣經(jīng)煙道進入余熱鍋爐汽水熱交換,產(chǎn)生的蒸氣推動汽輪發(fā)電機組發(fā)電,電經(jīng)升壓并網(wǎng)送回礦熱爐自用。經(jīng)余熱鍋爐熱交換冷卻的煙氣,進入布袋除塵器凈化后通過煙囪排入大氣。1.2余熱發(fā)電設(shè)施根據(jù)礦熱爐煙氣可利用熱量,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,筆者組織工程團隊進展了從初步設(shè)計到施工圖階段的設(shè)計工作。決定本工程建立2臺18t/h的中溫低壓余熱鍋爐主蒸汽參數(shù):P=2.0MPa,T=450、1臺7.

5、5MW汽輪機及1臺9MW發(fā)電機電機。1.3余熱發(fā)電的工藝流程1.3.1煙氣工藝流程煙氣管道分別從礦熱爐3個煙氣出口接出,管徑為DN2000,至鍋爐前匯總為1根DN3000管道,煙氣從鍋爐的上部程度引入,程度引出。低溫煙氣通過除塵風機,經(jīng)過布袋除塵器引入煙囪。另外設(shè)置旁路系統(tǒng),并在旁路管道上設(shè)置冷卻空氣入口,當鍋爐故障時,可通過旁路系統(tǒng)將煙氣冷卻后送至除塵器及煙囪,可保證高溫煙氣不對空排放或者燒壞除塵器。如圖1所示:1.3.2汽水工藝流程2臺鍋爐產(chǎn)生的中溫低壓主蒸汽匯總為1個蒸汽母管,直徑為D1596,材質(zhì)取15CrMoG,管道通過外管網(wǎng)架空敷設(shè)至汽輪機主廠房,進入汽輪機,進而驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電。做

6、完功的蒸汽進入凝汽器,由循環(huán)水系統(tǒng)將蒸汽冷卻為凝結(jié)水,然后由凝結(jié)水泵送至真空除氧器除氧后,經(jīng)鍋爐給水泵送至鍋爐,加熱以產(chǎn)生蒸汽,再進入汽輪機組發(fā)電,以此完成汽、水、電的轉(zhuǎn)換。1.4余熱發(fā)電工程的優(yōu)化設(shè)計1.4.1高溫煙道保溫方式的優(yōu)化由于硅鐵礦熱爐煙氣溫度較高,可到達400600,普通的碳鋼管耐溫350,已無法正常使用。一般的解決方法不外乎以下幾種:采用耐高溫的合金鋼,投資太大;采用水冷構(gòu)造,需增設(shè)循環(huán)泵,消耗電能,構(gòu)造復(fù)雜而不穩(wěn)定。本工程通過技術(shù)優(yōu)化,采用管道內(nèi)保溫,將耐高溫的保溫層設(shè)置在碳鋼管道內(nèi)部,利用熱傳導(dǎo)計算,通過調(diào)整保溫厚度,使不同管徑的煙氣管道金屬內(nèi)壁溫度均保持在300以內(nèi),既不

7、浪費熱量,又大大降低了管道造價,并保證了煙氣管道及余熱發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性。1.4.2電站布置的優(yōu)化鍋爐與礦熱爐對應(yīng),布置在礦熱爐附近,主汽管道通過架空支架敷設(shè)至發(fā)電站廠房,減少了煙氣等大管道的投資費用。以往工程,汽機主廠房運轉(zhuǎn)層較多采用大平臺式布置,投資較大,并對下層空間采光造成一定影響。本工程運轉(zhuǎn)層采用島式布置,在減少投資的根底上,進步各下層空間的采光,改善了電站的勞動條件。為土建廠房投資節(jié)省了50多萬元。1.4.3旁通煙道優(yōu)化鍋爐事故時,煙氣不能直接排放,需設(shè)置旁通煙道,煙氣經(jīng)過已有布袋除塵器除塵后排至煙囪,而除塵器耐溫200,那么高達600多度的煙氣需降溫后才能排至除塵器。常規(guī)利用噴水降溫

8、等很不經(jīng)濟。本工程對旁通煙道進展了優(yōu)化設(shè)計:在旁通管路上設(shè)置一個自動噴吹冷風管道,噴冷風管道上設(shè)置氣動擋板,控制冷空氣混入,在管路進入除塵器之前設(shè)置遠傳溫度測點,當溫度高于200時,自動控制擋板翻開,利用管道內(nèi)部的負壓,自動混入冷空氣,煙氣低于200,控制混氣擋板關(guān)閉,以此保證除塵器不被高溫損壞。 而自動噴吹冷風管道管徑是根據(jù)混合溫度、煙氣流速等合理計算選取的。 2余熱發(fā)電設(shè)施運行狀況2.1發(fā)電負荷受礦熱爐運行影響較大工程于2022年5月開場建立,當年12月8日順利完成發(fā)電機組的并網(wǎng)發(fā)電,負荷為4000KW左右波動,低于預(yù)期效果,分析原因如下:礦熱爐由于礦熱爐調(diào)試原因,負荷長期較低,出口煙氣溫

9、度太低,低于350,負荷根本維持在20MVA,相應(yīng)使鍋爐入口煙氣流量及溫度均無法到達設(shè)計值,發(fā)電系統(tǒng)處于低負荷運行。另外,礦熱爐停爐事故經(jīng)常發(fā)生,且每次礦熱爐停爐1小時,發(fā)電系統(tǒng)啟動需要4小時以上,影響發(fā)電系統(tǒng)的正常運行。至2022年4月份以后,礦熱爐運行逐步穩(wěn)定,電站負荷根本可到到達7.5MW左右,完全滿足設(shè)計要求。2.2真空除氧器起到了節(jié)能的要求設(shè)計中采用了真空除氧器,鍋爐給水溫度為40左右,較低的鍋爐進水溫度有效地降低了鍋爐出口煙溫,對于保護后序布袋除塵器起到了良好的作用,另外又降低了排煙能量損失。理論證明對于不含硫等可產(chǎn)生腐蝕氣體的余熱鍋爐,不需要設(shè)置額外消耗蒸汽的熱力除氧器,采用同樣

10、滿足除氧效果的真空除氧器,可到達少耗蒸汽、降低鍋爐排煙溫度、進步機組效率的目的。2.3旁通煙道自動噴吹冷風裝置獲得了良好的效果鍋爐及發(fā)電機組投產(chǎn)前,旁通煙道需要提早投入使用,針對于較高的排煙溫度,自動噴吹冷風裝置需投用,才不至于燒壞布袋除塵器。理論證明,每次當布袋除塵器前排煙溫度高于200時,自動噴吹裝置均可以自動投入使用,依靠管道的負壓,使空氣可以順利噴入管道,到達降低煙氣溫度的目的。在后期的鍋爐故障時,旁通管道及自動噴吹冷風裝置同樣到達了預(yù)期的效果。3硅鐵礦熱爐余熱發(fā)電的考慮和建議3.1礦熱爐余熱發(fā)電設(shè)施節(jié)能效果顯著在硅鐵消費中,電費約占消費本錢的65%以上。礦熱爐企業(yè)是名副其實的耗電大戶

11、,而對于余熱的回收,像挪威等技術(shù)成熟的國家,電量回收率可以到達13%,甚至更高,我國在礦熱爐運行及余?嶧厥占際醴矯嫫鴆獎冉賢恚?目前回收率接近10%,假如運行良好,效益同樣客觀。據(jù)理解,目前國內(nèi)的硅鐵、錳鐵、鎳鐵等鐵合金企業(yè)大局部都在考慮新增余熱發(fā)電設(shè)施,以降低運行本錢。3.2應(yīng)進步礦熱爐的運行技術(shù)以使余熱發(fā)電節(jié)能效果更好由于礦熱爐的煙氣量及煙氣溫度根本決定了余熱設(shè)施的運行參數(shù),故在建立時,一定提供盡量準確的煙氣溫度、流量、煙氣成分、尾氣的露點溫度等重要參數(shù),作為鍋爐等設(shè)施的設(shè)計根據(jù),使余熱設(shè)施設(shè)計時就比擬靠近正常值。另外,礦熱爐的運行好壞也根本上決定了余熱回收的效果,事實證明,當?shù)V熱爐爐門開

12、得過大,漏入空氣過多時,大量低溫、大流量的煙氣會使鍋爐的效率達不到額定數(shù)據(jù),而爐體密封效果好,爐門及工作人孔設(shè)計合理、風機設(shè)置變頻的礦熱爐均會到達良好的效果。這就要求礦熱爐企業(yè)進步礦熱爐設(shè)計及運行技術(shù),在工藝進步的前提下可以回收更多的電能,以到達節(jié)能降耗的目的。3.3礦熱爐施行前最好同時設(shè)計或預(yù)留余熱發(fā)電設(shè)施局部礦熱爐企業(yè)建立時并不規(guī)劃余熱發(fā)電設(shè)施,而是等礦熱爐投產(chǎn)后,由投資企業(yè)以EMC等方式融資建立,造成了局部浪費,鍋爐不能貼近礦熱爐就近布置,發(fā)電機組也同樣需要布置在較遠的位置,這就需要增加煙氣管道、汽水管道的長度,造成了占地及布置的不合理、大量管道等設(shè)備及材料的投資增加、長間隔 管道輸送的能源浪費。建議以后礦熱爐企業(yè)建立時同時配建余熱發(fā)電設(shè)施或者預(yù)留發(fā)電設(shè)施占地。4結(jié)語寧夏昌茂祥余熱發(fā)電工程已順利發(fā)電并網(wǎng),并隨著礦熱爐運行的成熟到達了額定負荷,完成了以下預(yù)期目的:1解決了礦熱爐高溫煙氣的排放問題。2各項優(yōu)化設(shè)計均到達了應(yīng)有的效果。3回收電量到達10%,節(jié)能效果顯著。4經(jīng)濟效益:7.5MW機組滿負荷消費,按1年8000小時計算,年發(fā)電量0.6億KW.h,節(jié)省冶煉本錢約0.3億元。5社會效益:礦熱爐產(chǎn)生的

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