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文檔簡介

1、泵送系統(tǒng)故障分析與處理  發(fā)布日期:2014-05-28  來源:混凝土機械網(wǎng)  作者:混凝土機械網(wǎng)  瀏覽次數(shù):399核心提示:檢查混凝土,發(fā)現(xiàn)混凝土和易性較差,進一步觀察,發(fā)現(xiàn)不到位一側(cè)總是靠近下料槽另一側(cè),原因為混凝土在下料槽往下運動過程中,由于石子運動速度較快,大部分石子下落時堆積在料斗另一側(cè),從而導(dǎo)致一側(cè)料好,一側(cè)料差,料差的一側(cè)擺動阻力特別大。S閥泵送系統(tǒng)排除方法及步驟。一、S管一邊到位,一邊不到位故障現(xiàn)象.在泵送過程中,S管一邊到位,而另一邊不能擺到位,但空泵正常。原因分析:首先將料斗清空,進行空打,

2、S管能擺到位,說明主機無問題;檢查混凝土,發(fā)現(xiàn)混凝土和易性較差,進一步觀察,發(fā)現(xiàn)不到位一側(cè)總是靠近下料槽另一側(cè),原因為混凝土在下料槽往下運動過程中,由于石子運動速度較快,大部分石子下落時堆積在料斗另一側(cè),從而導(dǎo)致一側(cè)料好,一側(cè)料差,料差的一側(cè)擺動阻力特別大。解決方法:將下料槽盡量靠近料斗的中間,問題解決。  二、主油缸不到位故障現(xiàn)象:HBT60C-1816拖泵空打正常,高壓泵送正常,低壓泵送時以出料口為前方,左邊輸送缸前進不能到位尚有30cm,右邊輸送缸前進能到位,后退約30公分不能到位,擺缸從右邊往左邊推出慢而分兩次到位,左邊往右邊推出正常。 原因分析:參見附錄

3、五中液壓原理圖1和2,AB單向閥內(nèi)泄原因引起故障,低壓泵送時當(dāng)右邊主油缸有桿腔B進油時,左邊主油缸前進推料。由于AB單向閥中下方的單向閥密封不嚴(yán),當(dāng)B1來壓力油時,本應(yīng)關(guān)閉的單向閥卻因密封不嚴(yán),使B1與C1竄油,即 擺動。但由于主油泵同時向主油缸和擺缸供油,擺動阻力大,故主油缸優(yōu)先動作,造成擺缸擺動中途停下來,當(dāng)左邊主油缸前進到位時,因主系統(tǒng)壓力上升足以克服擺缸阻力,故S管再次從左到右擺動,繼續(xù)走完尚未走完的行程。因此發(fā)生了二次到位的現(xiàn)象。 故障排除:更換AB單向閥后工作正常。三、正泵時齒輪泵換向壓力逐漸下降故障現(xiàn)象:HBT60C-1610電機啟動后換向壓力可達16Mpa,正泵換向壓

4、力隨正泵次數(shù)增加逐漸減小,每次下降2Mpa左右,直至換向壓力降到0Mpa,導(dǎo)致擺缸無力。原因分析:齒輪泵、齒輪泵卸荷溢流閥塊、擺缸四通閥、主缸四通閥均有可能。檢查及解決方法:1、檢查蓄能器壓力正常;2. 檢查雙齒輪泵是否內(nèi)泄,對調(diào)攪拌齒輪泵和擺閥齒輪泵的出油膠管,故障依舊,齒輪泵沒有問題;3.用膠管直接將齒輪泵的高壓油,接到主閥塊上,把齒輪泵卸荷溢流閥塊斷開,故障現(xiàn)象依舊,證明雙齒輪泵的卸荷溢流閥塊上所有元件均完好;4.檢查DT2、DT3下的溢流閥是否有故障,取消該溢流閥,讓雙齒輪泵的卸荷溢流閥工作,故障現(xiàn)象依舊,證明DT2、DT3下的溢流閥完好;5、 檢查DT4電磁換向閥,閥芯靈活,整體更換

5、DT4電磁換向閥,情況一樣,證明DT4電磁鐵完好不內(nèi)泄;6、主油缸行程無變化,說明退活塞小油缸活塞及其密封完好;7、檢查擺缸四通閥,發(fā)現(xiàn)擺缸四通閥也正常;8.檢查主缸四通閥,發(fā)現(xiàn)主缸四通閥小T口內(nèi)的螺堵K2掉落不見了,找一個螺堵用2.5mm內(nèi)六角扳手裝上,試機設(shè)備恢復(fù)正常。參見附錄五液壓原理圖4,當(dāng)正泵時,DT2得電,正泵時蓄能器壓力油從K2通孔回油箱了,導(dǎo)致擺缸無力。 四、泵送一個循環(huán), 到C2發(fā)信號油換向時憋壓故障現(xiàn)象: 低壓泵送時, 偶爾能正常換向, 大部分時候為:右邊主油缸前進到頭,當(dāng)C2發(fā)信號油換向時, 系統(tǒng)憋壓, 無法換向。停止泵送后, 再次開啟泵送, 又可以泵送一個循環(huán)

6、, 到C2發(fā)信號油換向時,再次憋壓。排除過程:1、查各液壓閥均正常;2、當(dāng)憋壓時, 拆開C2信號油管, 發(fā)現(xiàn)無壓力信號油噴出,懷疑該主油缸上的螺紋插裝閥卡死;3、互換兩個主油缸的插裝閥總成后,故障現(xiàn)象仍未消失;4、操作工反映,前幾天換過左邊主油缸尾部的補油膠管,拆膠管后無發(fā)現(xiàn)異常;5、進一步拆下單向閥,發(fā)現(xiàn)閥芯與彈簧的位置裝反,且彈簧已壓斷成幾截,使單向閥無法開啟,或流通量很小;6、更換彈簧重新安裝后正常。故障分析: 參見液壓原理,由于左油缸尾部無法補油或補油速度慢,低壓泵送,當(dāng)左主油缸每次后退時,有桿腔A1壓力油不能向連通腔補油,造成兩個主油缸的無桿連通腔的油量減少,使右主油缸活塞桿伸出行程

7、變短,右邊油缸活塞無法越過發(fā)信號點,故右邊主油缸上的插裝閥的上下腔無法形成壓差,插裝閥無法開啟,發(fā)不出信號油C2,故憋壓。  五、主系統(tǒng)壓力達到16Mpa 左右時,主油缸停止運動故障現(xiàn)象:S閥拖泵打正泵時,當(dāng)主系統(tǒng)壓力達到16Mpa 左右,主油缸停止運動,并且擺閥不動作。好象是堵管。(黃發(fā)科)故障分析:這一現(xiàn)象屬于液壓系統(tǒng)內(nèi)部有泄漏所致??赡苡幸韵聨讉€方面的原因:1.主油泵;2.主電磁溢流閥;3.主液動閥、擺缸液動閥內(nèi)部有泄漏;4.擺閥油缸活塞密封;5.主油缸活塞密封。排故過程:點動主油缸前進和后退時,一個頂缸壓力為31MPA,達到所設(shè)定壓力。另一個頂缸壓力為16MPA左右

8、,基本上為設(shè)定值的一半,但這說明主油泵和主電磁溢流閥是正常的。只是其他部分有泄漏所至有一個方向頂缸壓力憋不上。由于該泵的動作一切正常并沒有亂換向的現(xiàn)象,再者讓它泵送一段時間用手模油缸沒有發(fā)現(xiàn)異常,兩個主油缸的溫度均勻差不多,兩個擺閥油缸的溫度也均勻差不多,這就說明主油缸活塞密封、擺閥油缸活塞密封均是好的。這樣就把故障原因集中在主液動閥、擺缸液動閥上。經(jīng)過仔細的聽以及用手摸兩閥發(fā)現(xiàn):主液動閥溫度異常高并很大的泄漏聲,說明該閥中一端磨損嚴(yán)重,更換了主液動閥后試車憋壓正常。六、正、反泵憋壓故障現(xiàn)象:一臺60C1416拖泵,工作中突然出現(xiàn)正、反泵憋壓現(xiàn)象。排故過程:1、首先檢查M型液動換向閥;拆卸后清

9、洗檢查發(fā)現(xiàn)大閥的閥芯兩端存在很多鐵屑,導(dǎo)致閥芯嚴(yán)重的拉毛,產(chǎn)生的毛刺讓閥芯無法正常往復(fù)運動而換向憋壓。更換了一個換向閥;但系統(tǒng)仍然正反泵憋壓,2、檢查DT2、DT3、DT4、DT5、在正反泵工作時的得電情況,發(fā)現(xiàn)無異常;同時用工具頂住對應(yīng)電磁鐵鐵芯正反泵仍然不換向。最后只有逐個檢查電磁鐵鐵芯在工作狀態(tài)下應(yīng)該頂出的情況,發(fā)現(xiàn)DT2、DT3、DT4的銜鐵芯已經(jīng)彎曲卡滯;導(dǎo)致不能正常頂?shù)綋Q向閥芯造成憋壓.原因分析:可能是由于在主液動閥兩端對中彈簧被去掉后,但沒有去掉兩端的彈簧墊片,主閥芯反復(fù)往返運動時,將失去約束的墊片被打碎,碎片再隨液壓油進入控制電磁閥造成電磁鐵鐵芯變形。最后更換了三個電磁鐵故障排

10、除。七、反泵換向時憋壓一下后無壓力故障現(xiàn)象:60C拖泵,正泵正常,反泵換向時憋壓一下后無壓力。攪拌壓力只有4MP。分析與診斷:1、 根據(jù)電磁閥接通表,檢查電磁鐵得電情況,反泵是DT1、DT4、DT5得電,DT2、DT3不得電,據(jù)此判斷是液壓故障。2、檢查電磁鐵DT2,DT3,DT4,DT5閥芯有無卡死,拿鐵釘頂動手動越權(quán),發(fā)現(xiàn)閥芯往返移動正常。3、 正泵正常,信號油C1,C2的產(chǎn)生應(yīng)是正常,且輔四通閥的控制油路系統(tǒng)應(yīng)是正常。4、 主四通閥的控制油路可能存在問題,油路走向如下:反泵時:齒輪泵壓力油P齒-1.2阻尼孔P2-a2-主四通閥的Y1口2、號內(nèi)泄堵頭及t1口拆開主四通上面的小液動閥,用2.

11、5mm的內(nèi)六角扳手伸進主四通閥上小液動閥安裝版面T孔內(nèi),發(fā)現(xiàn)內(nèi)泄堵頭2、丟失。由于料好,攪拌壓力低,齒輪泵油經(jīng)1.2阻尼孔從2、號堵頭孔處直接回油箱,導(dǎo)致無法推動主四通閥閥芯,主四通閥閥芯在彈簧的作用力慢慢回中位,而主四通中位機能是M型,主系統(tǒng)壓力呈現(xiàn)憋壓后回零。八、正泵憋壓,反泵正常故障現(xiàn)象:一臺HBT50C-1413拖泵在施工現(xiàn)場停機待料后,正泵時主系統(tǒng)壓力達32Mpa憋壓,反泵則正常。原因分析:HBT50C-1413拖泵正泵工作時,電磁閥DT1、DT2、DT3得電,反泵工作時電磁閥DT1、DT4、DT5得電,反泵正常,證明DT1正?!,F(xiàn)正泵工作憋壓,重點應(yīng)檢查DT2、DT3是否能得電,得

12、電后閥芯是否能動作,從而判斷是電氣故障、還是液壓故障。排故過程:1)啟動正泵,用小鐵釘靠近DT2、DT3電磁鐵線圈,都有吸力,靠近DT4、DT5時沒有吸力,證明電路正常,用兩顆小鐵釘同時頂DT2、DT3電磁閥閥芯,將兩個閥芯都推至另一邊,還是不能正泵且憋壓,證明DT2、DT3電磁閥無問題。2)正泵電磁閥DT2、DT3無問題,那問題是否出現(xiàn)在反泵電磁閥DT4、DT5上,反泵能工作,證明DT4、DT5閥芯在工作時都能在工作位置。先拔掉DT4的線圈,再啟動反泵出現(xiàn)憋壓后,再裝好DT4的線圈;拔掉DT5的線圈,開反泵時,反泵動作正常,此現(xiàn)象說明DT5閥芯長期處于工作位置,即使DT5不得電,其閥芯也處在

13、得電的位置,拆下DT5電磁閥解體發(fā)現(xiàn)閥芯的頂桿已彎曲,致使DT5電磁閥斷電后,在復(fù)位彈簧的作用下也不能回位。3)更換DT5電磁閥后,正常工作。九、攪拌壓力偏高,攪拌無力故障現(xiàn)象:空機攪拌壓力在20Mpa以上,攪拌葉片轉(zhuǎn)速很慢,油溫明顯升高,主油缸換向加快,擺閥不到位等。原因分析:1、攪拌測壓表管鉸接螺栓內(nèi)阻尼螺釘脫落,堵住了輔助閥塊2.5的P口,由于被堵P口在疊加溢流閥之前,壓力油無法溢流,高壓油以極高的流速從被堵的間隙處流出,產(chǎn)生節(jié)流而使油溫升高。2、同時,主四通閥換向控制壓力油來源于齒輪油泵,取油點在輔閥塊被堵之孔P口之前。當(dāng)主四通換向時,齒輪泵幾乎所有的流量進入主閥芯的控制腔,使主閥芯換

14、向速度極快,導(dǎo)致主油缸換向變快。處理方法:卸下疊加溢流閥測壓表膠管和鉸接螺栓,用2mm鐵絲從輔閥塊上2.5阻尼孔中頂出阻尼螺釘,另一只手在鉸接螺孔處接住掉下的阻尼螺釘。然后將阻尼螺釘再裝入鉸接螺栓內(nèi),并作防松處理即可。十、擺閥油缸擺動緩慢或擺不到位,甚至擺不動故障現(xiàn)象:擺閥油缸擺動緩慢或擺不到位,甚至擺不動。故障原因及處理方法:1、判斷處理方法:卸下擺閥油缸上的泄油管,啟動泵機,按住點動按鈕30S觀察泄油口是否噴油,如噴油說明擺缸活塞密封損壞,更換密封件即可。2、眼鏡板切割環(huán)裝配不到位,產(chǎn)生砼料漏漿,增大切割力,造成擺閥擺不到位或擺不動(擺不動可視為憋壓)。2.1 檢查切割環(huán)裝配是否進入S管止

15、口,如沒進止口應(yīng)卸下切割環(huán),清除混凝土(如橡膠彈簧損壞則需更換,再裝上并擰緊異形螺母使切割環(huán)與S管間隙4mm即可)。2.2如切割環(huán)裝配到位,應(yīng)左右檢查切割環(huán)與眼鏡板的間隙是否一致,如差異過大,需卸下眼鏡板檢查。1)可能原裝配面上殘余混凝土沒清除干凈,凸起部位使眼鏡板沒裝平。2)用刀口尺或直尺檢查過渡套是否高于裝配面,高出部份應(yīng)用砂輪機打磨平,再裝好即可。3、S管大小軸承座長期缺潤滑油,產(chǎn)生很大的阻力,使擺閥擺不到位或擺不動。4、檢查大小軸承座是否有脂溢出搖手動潤滑脂泵,如很費力或搖不動,應(yīng)對大小軸承座上潤滑點逐個卸開,壓油檢查,卸開某一個點能搖動,則是該點堵塞。  十一、恒

16、壓泵故障判斷和排除故障現(xiàn)象:帶恒壓泵S閥拖泵,泵送前恒壓有1014Mpa,泵送時壓力慢慢下降,擺缸換向間隔時間內(nèi)壓力回升緩慢、繼續(xù)泵送幾次壓力可能降到6Mpa以下,正常的應(yīng)是指針在12Mpa和16Mpa之間來回擺動。處理方法:1、看怠速恒壓系統(tǒng)壓力是否正常,如能達到16MPA,則正泵或反泵,看換向壓力表擺動情況,如指針16MPA12MPA左右擺動屬正常,如果在16Mpa-6Mpa左右擺動,一般是蓄能器故障;2、如果怠速恒壓系統(tǒng)壓力不能達到16MPA,則拆掉DT2、DT3下的疊加式溢流閥,緩慢擰緊恒壓泵上的壓力切斷螺桿,壓力不能上升,一般為恒壓泵問題;3、恒壓泵修理:首先將泵解體檢查,3.1如滑

17、靴與柱塞球頭有損壞,需要更換柱塞總成;3.2如只是配油盤和缸體磨損,可研磨修復(fù)(配油盤傷痕過深最好能換配油盤);3.3研磨:先準(zhǔn)備一塊8mm以上的厚玻璃代替平板,研磨砂一盒,粗研用粗砂加適量煤油或柴油,接近研平傷痕時用細砂加適量的機油,研磨運動軌跡為正8字形或反8字形,均勻用力使被研物粘平平板,研至傷痕全部消失為止。十二、主油缸在中間位置換向,換向次數(shù)加快故障現(xiàn)象:80E1813D拖泵在空打時正常,但是在泵送混凝土?xí)r,主油缸提前換向,在中間位置就進行了換向,換向的次數(shù)極快(每分鐘可達到40次),混凝土無法吸入輸送缸,造成混凝土不能正常泵送。高壓泵送時,換向次數(shù)基本正常,但實際的泵送次數(shù)要超過原

18、來的次數(shù),主油缸可以退到位,能將混凝土泵送出去。高壓狀態(tài)時,主油缸能點動憋壓,壓力為32Mpa,但是點動按鈕松開后,主油缸還會慢慢地走一個行程。故障分析:因為故障從表面現(xiàn)象來看,主油缸提前換向、點動后退憋壓停止后主油缸停不住,就認(rèn)為是主油缸密封損壞造成,但是更換過主油缸密封后,故障沒有排除,低壓泵送混凝土?xí)r換向次數(shù)比先前還多,高壓泵送也沒有原來的效果,油缸后退時十幾公分不到位。后來對高低壓切換閥塊進行全面的檢查時,發(fā)現(xiàn)高低壓切換閥塊的連接板內(nèi)兩條主油缸進油道之間有不是很明顯的裂紋,經(jīng)過氣壓測試,發(fā)現(xiàn)這兩條主油缸進油道由于裂紋的產(chǎn)生而互通,造成主油缸有桿腔與無桿腔互通。低泵送時,由于兩個主油缸的

19、連通密封腔為無桿腔,當(dāng)有桿腔進壓力油時,油壓比高壓小排量時高,造成壓力油從裂紋處竄入連通腔,使連通腔油量增多,從而使前進的主油缸活塞桿伸出速度比后退的大,造成提前發(fā)信號C1或C2,故換向次數(shù)從正常的20多次變成40多次。十三、油溫升高后出現(xiàn)憋壓故障現(xiàn)象:老式系統(tǒng)S管閥泵,在泵機啟動后工作正常,一段時間后隨著液壓油溫度升高,換向次數(shù)每分鐘減少幾次,油溫繼續(xù)升高,達到3035時突然憋壓不換向,按下正泵停止后,再啟動正泵(反泵)能換向一到兩次,又出現(xiàn)憋壓。將油溫強制冷卻后,再按正泵(反泵)換向正常,當(dāng)油溫升高后又出現(xiàn)憋壓。故障原因:引起此故障的主要原因是主閥組控制油泄油管路不暢,引起主液動閥閥芯動作

20、不靈活所致,具體有以下幾種原因:1、 主液動閥閥芯或閥體磨損,閥芯與閥體密封間隙過大。隨著油溫升高閥體內(nèi)部內(nèi)泄加大,內(nèi)泄油進入控制油泄油回路,使泄油回路壓力升高,閥芯動作不靈活;2、 液壓油質(zhì)量問題。液壓油進水,乳化嚴(yán)重或使用不合適的液壓油均會引起此故障現(xiàn)象,液壓油乳化或粘溫性能變化過大的液壓油,在液壓油溫度升高時,其粘度變化大,油液變稀,密封性下降嚴(yán)重,使閥組內(nèi)泄增大,引起控制回油壓力升高,泄油不暢,致使主液動閥閥芯換向不靈活,引起憋壓現(xiàn)象。處理方法:1、檢查液動閥閥芯與閥體是否磨損,如有間隙則更換液動閥;2、檢查液壓油是否有乳化現(xiàn)象或使用了不合適的液壓油,如油液變質(zhì)或型號不對則更換新液壓油

21、。如果在工作過程中出現(xiàn)故障,又不允許停機檢修時間過長,可采用下面應(yīng)急處理方法:應(yīng)急處理:將DT3下方泄油接頭阻尼孔從1.2擴大到2.0或通孔,或者將此阻尼孔接頭與輔閥塊上相同規(guī)格的通孔接頭對換,可應(yīng)急工作一段時間,更換新油后再調(diào)回。十四、60C1816正反泵均憋壓故障現(xiàn)象:S閥拖泵在泵送過程中出現(xiàn)憋壓,換向壓力明顯不一致。原因分析:1、電器部分、電磁閥部分故障;2、信號油路堵塞故障;3、閥芯卡死故障。解決過程:1、經(jīng)檢查,主四通閥閥芯變成兩截。更換主四通閥。試機憋壓現(xiàn)象解除,但出現(xiàn)S管亂換向。 2、經(jīng)檢查AB單向閥O形圈損壞,更換AB單向閥的O形圈,試機S管亂換向已解決;但正、反泵出現(xiàn)左擺缸換

22、向壓力為12MPa,右擺缸換向壓力為28MPa,且右邊擺缸伸出時顯得無力,二次到位。3、該故障應(yīng)是O型機能擺缸四通閥故障。檢查發(fā)現(xiàn)擺缸四通閥內(nèi)部的內(nèi)泄螺堵松掉,被油沖到擺四通閥端蓋內(nèi),且擺四通閥閥體上安裝該堵頭內(nèi)絲也損壞。用換下的主四通閥閥體與擺四通閥芯組合裝好,試機一切正常。  十五、60C主油缸一邊能退到位,另一邊不能到位故障現(xiàn)象:60C1416拖泵主油缸一邊能退到位,另一邊油缸不能到位。排故步驟:1、首先應(yīng)排除主油缸內(nèi)泄,因為主油缸內(nèi)泄則兩個缸都退不到位,而不會出現(xiàn)一個缸能退到位,另一個不能退到位的現(xiàn)象。2、把螺紋插裝閥交換一下,故障現(xiàn)象仍未改變,證明插裝閥正常。3、把AB單向閥拆下檢查,發(fā)現(xiàn)其中

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