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文檔簡介

1、提 高 磨 料 量降 低 膨 潤 土 消 耗,一燒球團車間 潤磨QC小組,一、QC小組概況,表1 小組簡介,表2 小組人員簡介,二、選題依據,1、在球團礦生產中,每降低1的膨潤土配比,球團礦品位將提高O.6。 2、我廠潤磨工藝的投入使用,改善了原料的造球性能,磨料量提高有利于降低膨潤土用量。 3、與國內外同行先進指標相比,我廠球團礦生產中膨潤土用量還有降低潛力。 4、由于原料持續(xù)緊張,粗礦配用量逐年增加,這就要求我們必須進一步提高磨料量,從而穩(wěn)定系統(tǒng),降低膨潤土消耗。,三、現(xiàn)狀調查,表3 近年來我廠潤磨料量及膨潤土消耗,近年來隨著我廠球團礦產能的提升,為適應生產需要,潤磨料量隨之逐年提高,膨潤

2、土消耗由25kg/t下降到17.01kg/t。,表4 06年我廠潤磨量和膨潤土消耗,06年1-11月,月潤磨料量最高達到16.25 萬噸,膨潤土消耗最低 16.44 kg/t。,圖 1 06年各月潤磨量和膨潤土消耗波動圖,2007年公司下達我廠球團礦生產計劃201萬噸,比上年計劃增加了20萬噸。為滿足生產需要,潤磨料量必須進一步提高,從而降低膨潤土消耗,提高球團礦技術經濟指標。,四、制訂目標,1、通過QC活動開展,強化工序配合,提高潤磨操作水平,穩(wěn)定系統(tǒng),滿足生產需求。 2、提高潤磨料量,膨潤土消耗控制在 16.5 kg/t 以下。,可行性分析: 1、我廠于2006年9月新上3#潤磨機,這為我

3、們進一步提高潤磨料量提供了設備基礎。 2、經過幾年生產實踐,我廠潤磨工操作經驗比較豐富,通過實行標準化作業(yè),可以進一步提高潤磨料量。 3、通過QC小組活動的開展,分析影響磨料量的原因,開展技改攻關及小改小革活動解決問題,我們有信心完成膨潤土消耗16.5kg/t以下目標。,五、原因分析,造成潤磨料量低,膨潤土消耗過高的原因很多,我們對06年112月影響磨料量和膨潤土消耗的因素進行分類統(tǒng)計,作統(tǒng)計排列圖及頻次圖如下:,表5 分類統(tǒng)計表,圖2 2006年影響影響磨料量因素頻次圖,我們對影響潤磨料量的各個環(huán)節(jié)進行分析,從設備、原料、人員、工藝等方面分析查找原因,作出因果圖,見圖3:,圖1: 磨料量低、

4、膨潤土消耗高因果圖,要因確認: 經過小組成員認真調查分析及討論,得出造成磨料量低的主要原因有: 1、篦板堵料; 2、原料中雜物多; 3、工序配合差;,六、制定對策,針對影響潤磨料量的主要原因,我們QC小組通過深入分析討論,制定了一系列對策與措施,見下表6,并積極實施推進。,表6 對策表,七、具體實施,我們QC小組從3月份開始根據制定的對策逐條予以實施: 1、與有關部門對磨機篦板進行改型,主要是增大篦板開孔率,加大篦板出料面積,從而有利于潤磨后物料的排出,減少篦板堵料可能性,提高了磨料量。改型篦板投用后,單臺磨機磨料能力提高了約25%。 2、與鋼球廠家一道,進行鋼球選型試驗。經過試驗對比,我們選

5、用了優(yōu)質耐磨高鉻合金鋼球,鋼球破碎率明顯下降,減少了碎鋼球堵篦板的可能性。,3、生產實踐表明,當烘干后混合料水分大于7.5%或1#2#烘干機出料水分偏差大于0.4%時,不利于磨料量的提高。 對此,我們一是加強與有關單位聯(lián)系協(xié)調,穩(wěn)定原料來料水分;二是強化烘干操作,采取低溫大風量操作法,穩(wěn)定烘干出料水分;三是開展技改攻關活動,如:對烘干機燃燒室燒嘴及助燃風機進行改型,提高烘干機處理能力,穩(wěn)定烘干出料水分。,4、烘干后原料在轉運過程中,在Z2皮帶下到R1皮帶時會出現(xiàn)偏析現(xiàn)象,造成分料器分料不均,磨機給料不均勻,易造成篦板堵料。對此,我們在Z2皮帶頭輪下料處增加了料線調整裝置,用以將原料均勻分布在R

6、1皮帶上,穩(wěn)定分料器分料,穩(wěn)定磨機給料量。,5、07年一年來,受原料供應緊張影響,原料品種變化頻繁,雜物多。特別是9月份以來,因原料中破布、木棍、鐵塊等雜物影響,我們一條寬1米長70米的R1皮帶被撕毀報廢,影響系統(tǒng)停機5個小時;磨機給料螺旋卡死、跳電數十次,嚴重影響了潤磨系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,不利于磨料量的提高,對豎爐球團礦的生產帶來了很多不利影響。 對此,一方面我們小組與廠生產技術室和公司相關部門一起組織專題會議、調研等,努力減少進廠原料中的雜物;另一方面,我們自主開展小改小革活動,在Z2皮帶頭輪部位安裝了清料條篩,及時清除來料中雜物;原料車間在配料電子秤下料點安裝了清料條篩。這些措施的采用,減少

7、了原料中雜物對潤磨系統(tǒng)穩(wěn)定的影響。,6、針對工序配合差問題,我們一是利用作業(yè)區(qū)班前會、民主生活會、學習日等形式,有針對性地對全體潤磨工、烘干工進行形勢與任務教育,堅持結合生產實際,加強學習崗位操作規(guī)程、作業(yè)標準,總結提煉先進操作法,開展技術交流活動,提高職工工序配合意識及操作技能水平;定期組織潤磨工進行理論學習,結合生產實際在互相探討提高潤磨工操作技能水平;二是發(fā)揮作業(yè)長生產指揮協(xié)調作用,根據崗位反饋信息及時調整系統(tǒng)狀態(tài);三是發(fā)揮崗位操作電腦作用,潤磨工可以隨時查看相關崗位生產信息變化情況。,7、除開展以上各項工作外,我們還進行了提高給料螺旋使用壽命攻關項目,在螺旋面上增加耐磨貼齒,改進螺旋材

8、質,提高螺旋使用壽命,穩(wěn)定潤磨系統(tǒng)運行,取得良好效果。,八、效果檢查,通過我們QC小組全體成員一年來的努力,07年我廠球團礦生產中: 潤磨料量比例從活動前52.63%提高到活動后60.22% 膨潤土配比由活動前1.9%下降至活動后1.5%左右 膨潤土消耗由活動前17.01kg/t下降到活動后15.91kg/t 達到了小組活動前制定的目標值。 (活動目標:膨潤土消耗16.5kg/t以下 ),表7 07年我廠潤磨量和膨潤土消耗,九、取得效益,1、直接經濟效益 全年生產球團礦215萬噸,膨潤土消耗減少 (17.01-15.91) kg/t 215萬t = 2365t 膨潤土按300元/t計算,全年產

9、生直接經濟效益: 2365t 300元/t = 70.95 萬元 2、間接效益 膨潤土消耗的降低,使得球團礦品位由活動前62.44%提高到活動后62.62%,成為我廠新的經濟效益增長點。同時,也為高爐煉鐵生產降低焦比,提高產量作出了積極貢獻。 (生產實踐證明:高爐入爐原料含鐵品位每增加1%,焦比降低2%,產量提高3%),十、鞏固措施,2008年公司下達我廠球團礦生產任務由201萬噸增加到240萬噸(新擴容改造3#豎爐16.2全國最大球團豎爐已投入生產),潤磨料量不足的問題正日益突出,我們小組將采取一些措施,鞏固好這一輪QC小組活動成果。 1、針對原料持續(xù)緊張形勢,繼續(xù)強化與廠有關部門聯(lián)系與協(xié)調

10、,確保原料來料穩(wěn)定。 2、繼續(xù)大力開展技改攻關及小改小革工作,如:增設潤磨出料口除塵管保溫裝置、螺旋葉片加厚加固改造、Z2頭輪條曬改造等。 (其中:除塵管增設保溫裝置、Z2頭輪條曬改造實施現(xiàn)已基本完成,有效確保了冬季及雨雪天氣下潤磨料量的穩(wěn)定),3、制定了定期清理篦板割除碎鋼球制度,每臺磨機平均3個月割鋼球1次,同時將磨機內鋼球倒出清理小鋼球。 4、配合車間制定潤磨加鋼球標準,定期添加鋼球,做好相關記錄,以備隨時查閱。,5、嚴格執(zhí)行崗位作業(yè)標準,穩(wěn)定烘干來料水分,減少磨機空轉和篦板堵料現(xiàn)象的發(fā)生。杜絕人為操作失誤。對造成嚴重后果的,作業(yè)區(qū)給予考核。 6、潤磨工當班期間對潤磨設備的運轉情況定時進行

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