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文檔簡介

鋼后產(chǎn)品質(zhì)檢處工作總結(jié)一、201*年度工作總結(jié)

(一)、鋼后質(zhì)量指標完成狀況

序號

質(zhì)量指標

單位

預算值

本年度實際值

與預算差異

201*年度實際值

年度差異

1

鋼坯綜合合格率

%

99.80

99.84

0.04

99.81

0.03

2

熱帶綜合合格率

%

99.90

99.96

0.06

99.94

0.02

3

冷軋帶綜合合格率

%

99.75

99.30

-0.45

99.83

-0.53

4

黑退帶綜合合格率

%

98.00

99.45

1.45

98.34

1.11

5

光平帶綜合合格率

%

99.50

98.63

-0.87

98.96

-0.33

6

烤藍帶合格率

%

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

7

金結(jié)焊管綜合合格率

%

97.00

99.55

2.55

96.67

2.88

8

產(chǎn)品有效訴賠率

ppm

131.84

65.47

-66.37

80.59

15.12

其中①熱軋鋼帶

ppm

9.94

18.06

8.12

10.83

-7.23

②冷軋鋼帶

ppm

200.00

349.08

149.08

541.10

192.02

③焊管

ppm

300.00

79.00

-221.00

117.58

38.59

本年度8項質(zhì)量指標完成6項,未完成2項。其中冷軋帶綜合合格率指標為99.30%,較201*年度降低0.53%;光平帶綜合合格率指標為98.63%,較201*年度降低0.33%。

(二)、主要工作

1、加強入廠原料質(zhì)量把關(guān),提高檢化驗精度

一是健全“首檢、復查和再確認”的質(zhì)量檢驗制度,約束檢化驗人員遵章守紀;二是不定期組織人員到集團各鋼鐵子公司對標,完善取樣、制樣、化驗環(huán)節(jié)中的缺乏,提高檢化驗精度,為生產(chǎn)做好數(shù)據(jù)支撐效勞。

2、加強鋼后過程、成品工藝質(zhì)量管控,降低質(zhì)量損失

利用二級系統(tǒng)、影像識別系統(tǒng)、過程工藝質(zhì)量記錄、成品記錄等,抓取特別數(shù)據(jù)及質(zhì)量特別,建立了查核、反應(yīng)、整改機制,聯(lián)動制定改善措施,降低內(nèi)外部質(zhì)量損失。

3、加強標準化操作治理,責任分降落實,提高質(zhì)量意識

在工藝質(zhì)量查核及問題分析過程中,我們發(fā)覺很多工作治理缺失,完善了缺失的各類工藝標準、作業(yè)標準、檢驗標準、檢測頻率、檢測方法、查核方法等,并落實崗位責任分解,明確崗位職責權(quán)限,提高操作標準化及全員質(zhì)量意識。

4、建立特別反應(yīng)、分析機制,提高發(fā)覺、解決問題的力量

針對生產(chǎn)、操作、工藝及設(shè)備特別時期生產(chǎn)的產(chǎn)品,共同制定了特別狀況下的反應(yīng)、分析機制,遵循復原并追溯特別發(fā)生前、發(fā)生后的生產(chǎn)工況,采納人、機、料、法、環(huán)的分析模式,到達徹底解決特別的目的。

(三)、團隊建立狀況

1、成立愛心基金

質(zhì)檢處成立了愛心基金會,建立基金會組織機構(gòu),明確基金使用范圍和基金公式制度,目的是幫忙生活困難的員工。

2、召開員工座談會

以班組為單位召開員工座談會,在輕松的環(huán)境下征集對質(zhì)檢處治理方面的建議,并聽取員工意見。同時提出可以用匿名的方式反響問題,組成調(diào)查小組進展調(diào)查取證工作,杜絕違規(guī)違紀問題發(fā)生。

3、建立定期培訓機制

以二級主管和工程師作為培訓講師,對班組長和骨干員工進展治理和技術(shù)方面的培訓,培育復合型人才。每季度組織到培訓基地進展培訓學習活動,即增長了力量,又增加了團隊分散力。

(四)、工作中缺乏

1、質(zhì)量管控:對消失的內(nèi)、外部質(zhì)量問題,未發(fā)揮專業(yè)處室應(yīng)有的作用,只進展了數(shù)據(jù)統(tǒng)計未能有效的幫助主體單位進展系統(tǒng)性的分析解決及有效的PDCA總結(jié)。

2、質(zhì)檢體系的建立與運行未到達應(yīng)有的目的,只浮于外表,存在工藝制度不完善、工藝制度執(zhí)行過程偏差、崗位職責不明確、作業(yè)標準不標準、質(zhì)量判定把關(guān)不嚴、產(chǎn)品放行缺失等現(xiàn)象。

3、聯(lián)動及查核機制缺失,日常特別檢查局限于發(fā)覺、通報質(zhì)量問題,未能結(jié)合生產(chǎn)單位質(zhì)量治理人員承接問題的追溯,導致質(zhì)量問題重復發(fā)生。

4、取樣地點分散、設(shè)備陳舊及設(shè)施落后、聯(lián)動機制缺失,取制樣、檢化驗存在數(shù)據(jù)滯后、數(shù)據(jù)偏差及數(shù)據(jù)特別現(xiàn)象,操作指導性差。

5、專業(yè)技術(shù)人員缺失,學習力量差,專業(yè)討論領(lǐng)域較窄且不夠深入,解決問題力量較差,導致一些重大問題遲遲得不到解決。

二、201*年度工作規(guī)劃

1、針對內(nèi)、外部重點損失及質(zhì)量問題進展系統(tǒng)性的分析解決,降低質(zhì)量損失,提升產(chǎn)品質(zhì)量。

2、加強對體系的管控力度,職責分降落實,削減工藝、標準等變動因素,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。

3、建立有效的聯(lián)動及查核機制,推動各項質(zhì)量治理工作持續(xù)改善。

4、優(yōu)化檢化驗系統(tǒng),提高檢化驗的準時精確性及拓展檢化驗工程,提高效勞支撐力量。

5、定期開展與集團各子公司技術(shù)標準、治理標準和作業(yè)標準對標工作,不斷提高質(zhì)量治理水平。

6、解決目前困擾質(zhì)量改善和品種開發(fā)的技術(shù)難題。

工作類別

工序

重點工程

鋼后產(chǎn)品質(zhì)

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